岱海电厂“水改空”及汽轮机“跨代”改造难点分析
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第49卷㊀第1期
2020年03月
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㊀㊀㊀
热力透平THERMALTURBINE㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀
Vol.49No.1Mar.2020
文章编号:1672 ̄5549(2020)01 ̄0035 ̄05
岱海电厂 水改空 及汽轮机 跨代 改造难点分析
金生祥1ꎬ刘㊀俊2ꎬ倪云泽3
(1.北京京能电力股份有限公司ꎬ北京100021ꎻ
2.京能集团内蒙古岱海发电有限责任公司ꎬ乌兰察布013700ꎻ3.上海电气电站设备有限公司汽轮机厂ꎬ上海200240)
摘㊀要:论述了内蒙古岱海电厂水冷改空冷及汽轮机 跨代 升级改造工程的背景㊁设计难点及施工难点ꎮ从汽轮机本体及基座改造㊁辅机冷却水改造㊁给水泵汽轮机改造㊁排汽装置改造等方面介绍了改造工程的设计过程ꎻ从设备制造㊁监造方面介绍了设备制造工期和质量控制ꎻ从汽轮机本体及各个系统安装施工方面介绍了工程的施工工期ꎮ实践证明ꎬ对燃煤机组实施水冷改空冷技术是可行的ꎬ由湿冷汽轮机的 座缸 式轴承座改造为直接空冷汽轮机的 落地 式轴承座ꎬ对汽轮机基础的梁柱实施加宽加固改造是可行的ꎬ在600MW机组上采用干湿联合冷却技术冷却辅机水是可行的ꎬ且有明显的节水和环保效益ꎮ研究成果可以为国内外有类似情况的电厂实施改造提供参考和借鉴ꎮ
关键词:汽轮机ꎻ水冷机组ꎻ空冷机组ꎻ综合升级改造ꎻ基座ꎻ干湿联合冷却塔
中图分类号:TK262㊀㊀㊀㊀文献标志码:A㊀㊀㊀㊀doi:10.13707/j.cnki.31-1922/th.2020.01.007
AnalysisofDaihaiPowerPlant sRetrofittingfromWater ̄Cooledto
Air ̄cooledandSteamTurbineUpgrading
JINShengxiang1ꎬLIUjun2ꎬNIYunze3
(1.BeijingJingnengPowerCo.ꎬLtd.ꎬBeijing100021ꎬChinaꎻ
2.PowerBeijingInnerMongoliaDaihaiPowerGenerationCo.ꎬLtd.ꎬWulanchabu013700ꎬChinaꎻ
3.ShanghaiElectricPowerGenerationEquipmentCo.ꎬLtd.TurbinePlantꎬShanghai200240ꎬChina)
Abstract:㊀ThebackgroundꎬdesignandconstructiondifficultiesofDaihaiPowerPlant sretrofittingfromwater ̄
cooledtoair ̄cooledandsteamturbine cross ̄generation upgradinginInnerMongoliaarepresented.Thedesignprocessoftheprojectisdemonstratedfromaspectsofthesteamturbineproperandbaseꎬtheauxiliarycoolingwaterꎬthefeedwaterpumpsteamturbineandthesteamexhaustdeviceetc.Theconstructionperiodandqualitycontrolofequipmentmanufacturingarestatedintermsofequipmentmanufacturingandsupervision.Practicehasprovedthatthetechnologyofretrofittingofcoal ̄firedunitsfromwater ̄cooledtoair ̄cooledisfeasible.Reinforcementforthebeamand
columnofsteamturbinefoundationcanbedoneeventhoughthe seat ̄cylinder bearingseatofwet ̄cooledsteam
turbineistransformedintothe landing bearingseatofdirectair ̄cooledsteamturbine.Meanwhileꎬitisalsorequiredtoadoptdry ̄wetcombinedcoolingtechnologyincoolauxiliarywaterof600MWunitsꎬwhichwillhaveobviouseconomicbenefitsinwatersavingandenvironmentalprotection.Theresearchresultscanprovidereferencefortheimplementationoftransformationinsimilarpowerplantsathomeandabroad.Keywords:㊀steamturbineꎻwater ̄cooledunitꎻair ̄cooledunitꎻcomprehensiveupgradingꎻbaseꎻdry ̄wetcombinedcoolingtower
收稿日期:2019 ̄10 ̄11㊀㊀修订日期:2019 ̄12 ̄12
作者简介:金生祥(1974-)ꎬ男ꎬ毕业于东南大学ꎬ本科ꎬ高级工程师ꎬ主要从事电厂管理工作ꎮ
㊀㊀内蒙古岱海发电公司位于凉城县境内岱海湖南岸ꎬ是国家实施 西部大开发 和 西电东送 战略的重点工程之一ꎮ一期2台600MW燃煤机组
于2006年投产ꎬ其冷却方式为贯流式冷却ꎬ冷却水源为岱海湖水ꎮ近年来ꎬ岱海湖水位连续降低ꎬ为响应党中央国务院加快呼伦湖㊁乌梁素海㊁岱海
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第1期岱海电厂 水改空 及汽轮机 跨代 改造难点分析等水生态综合治理的指示和国家能源局下发的
«煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020
年)»(发改能源([2014]2093)的通知[1]ꎬ岱海发
电公司决定将一期汽轮机排汽冷却方式由贯流式
冷却改造为空冷ꎮ水冷改造为空冷后ꎬ机组煤耗
势必会增加ꎬ为了使机组能耗水平达到2093号文
件的要求ꎬ结合胡思科等[2]㊁朱洪波等[3]的研究
结果ꎬ对提高主再热蒸汽参数对机组经济性的影
响进行了定量分析ꎬ将汽轮机的进汽参数由原来
的亚临界16.7MPa/538ħ/538ħ提高至16.7
MPa/596ħ/596ħꎬ实施 跨代 升级改造ꎮ
1㊀汽轮机改造前后参数对比
原汽轮机为上海汽轮机厂制造的典型的157
机型ꎬ汽缸模块由1个单流高压缸㊁1个双流中压
缸和2个双流湿冷低压缸组成ꎬ进汽阀门与汽缸
之间通过导汽管连接ꎮ若沿用原机型的技术方案
进行改造ꎬ在进汽参数升高㊁湿冷改为空冷㊁一键
启停等边界条件的制约下ꎬ很难得到较好的节能
效果ꎮ为实现更高的热效率ꎬ使机组更易于运行
维护ꎬ改造方案借鉴了超超临界机组的设计方式ꎬ
改造后的汽轮机由1个筒形高压缸㊁1个双流中
压缸和2个双流空冷低压缸组成ꎬ采用超超临界
机组积木式的模块[4]ꎮ高压缸设计采用典型的高
效超超临界技术ꎬ高压外缸为轴向对分筒型结构ꎬ
对分面采用螺栓连接ꎬ无水平中分面及法兰ꎮ内
缸为筒型结构并采用轴向对剖垂直中分面及螺栓
连接ꎬ螺栓孔直接穿于筒型内缸壁[5]ꎬ高压缸总质
量130tꎬ在制造厂内总装后整体运至现场ꎮ中压
缸为分流型整缸结构ꎬ共2ˑ11级ꎬ采用水平中分
面窄法兰外缸ꎬ也是整体总装出厂ꎬ总质量162tꎮ
汽轮机改造前后相关参数及说明对比见表1ꎮ
表1㊀汽轮机改造前后相关参数及说明对比表
机组主要参数改造前改造后
产品编号157YMG4
机组型号N600-16.7/
538/538
N630-16.7/
596/596
主汽门前蒸汽额定压力/MPa(a)16.716.7主汽门前蒸汽额定温度/ħ538596再热门前蒸汽额定温度/ħ538596额定背压/kPa(a)4.510.5
(续表1)机组主要参数改造前改造后
夏季背压/kPa(a)11.825
回热抽汽级数
8级(3高+
4低+1除氧)
8级(3高+
4低+1除氧)给水泵驱动方式小汽轮机小汽轮机低压末级叶片长度/mm905740
额定功率(THA)/MW600630最大连续功率(TMCR)/MW648.624673.159阀门全开流量(VWO)/(t h-1)20282005.2主蒸汽额定流量(THA)/(t h-1)1754.81791.2额定给水温度(THA)/ħ272.2
277.8(外置蒸
冷器出口温度)2㊀设计难点
2.1汽轮机基座的设计难点
经过直接空冷与间接空冷方案论证[6]ꎬ结合王承才[7]的研究结论ꎬ从工程投资㊁场地布置和施工工期等经济技术指标进行比较ꎬ认为直接空冷比间接空冷更具有实施的可行性ꎮ根据空冷凝汽器的散热面积计算ꎬ将汽轮机额定负荷(THA)工况的背压确定为10.5kPaꎬ将夏季铭牌工况(TRL)背压确定为25kPaꎮ
原机组低压部分的轴承座为 座缸 式ꎬ轴承座与低压缸连成一体ꎮ机组2个低压外缸由周边裙式座架和浇入基础的6个预埋固定板定位ꎬ低压外缸与凝汽器柔性连接ꎬ提供向凝汽器排汽的通道ꎬ将内缸的反作用力矩传递至基础ꎬ并且需要承受真空负荷ꎮ改造为直接空冷机组后ꎬ机组背压高且变化幅度宽ꎬ低压缸需整体更换ꎮ末级叶片选用740mm空冷叶片ꎬ同时轴承座落地式布置ꎬ低压外缸与轴承座分离ꎬ同排汽装置刚性连接ꎬ不参与滑销系统膨胀ꎮ低压缸基础按照空冷模块进行改造ꎬ原低压缸的4个机座柱均沿机组中心线方向向内侧加宽1280mmꎬ对低压部分垂直于机组中心线宽度方向的基础不做改造ꎮ新增的基础要求进行基础开槽㊁埋地脚螺栓ꎮ在不影响主筋的情况下对原基础进行开槽ꎬ考虑到低压缸新增基础的稳定性ꎬ将低压支撑梁柱进行同步加厚ꎮ对于高压缸部分ꎬ为了在原基础上实现进汽阀高低位布置ꎬ完成切向进汽直连阀门的安装ꎬ
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岱海电厂 水改空 及汽轮机 跨代 改造难点分析㊀热力透平
割除原基础右侧(从调阀端向电机端)主汽门支撑(割除高度800mm)ꎬ并对主蒸汽管道进汽区域的基础纵梁进行适配ꎬ割出横向约300mmˑ1172mm(长ˑ宽)槽ꎮ对于中压部分ꎬ将运转层上部凸出的原中压阀门支撑牛腿割除ꎬ便于中压直连阀门布置ꎮ汽轮机基础改造示意图见图
1ꎮ
图1㊀汽轮机基础改造示意图
2.2㊀辅机设计难点
2.2.1㊀辅机冷却水改造设计
为了进一步降低本次改造工程对岱海湖的影
响ꎬ将辅机冷却水的冷却方式由原来的岱海湖水
开式冷却改造成用干湿联合冷却方式的闭式冷
却ꎮ干湿联合冷却系统由干式冷却系统和湿式冷
却系统组成[8]ꎮ根据气象资料㊁水源条件㊁经济性
和安全性核算ꎬ1台机组配置2格湿冷段和4格
干空冷段ꎮ核算发电机氢冷器㊁汽轮机冷油器㊁水
环真空泵的冷却能力后ꎬ确定出塔水温不高于36
ħꎬ设计温升按10ħ计ꎬ不设辅机循环水泵房ꎬ辅
机循环水泵布置在原有主厂房A列披屋内ꎮ
辅机冷却方式改造后ꎬ汽轮机房0.00m层拆
除了原2台闭式水换热器㊁2台氢冷器换热器㊁3
台闭式水升压泵㊁2台氢冷开式水泵㊁2台氢冷闭
式水泵㊁2台冷油器升压水泵㊁2台滤水器㊁2台胶
球泵ꎮ旧设备基础破拆㊁新设备及系统的布置ꎬ是
本工程的一大难点ꎮ
2.2.2㊀给水泵汽轮机改造设计
原一期水冷机组汽动给水泵为2ˑ50%最大
连续出力(TMCR)给水量配置ꎬ给水泵汽轮机为
杭州汽轮机厂产品ꎬ型号为NK63/71/0ꎬ产品代号
为T6735~T6738[9]ꎮ每台给水泵汽轮机的额定
功率为7.78MWꎬ最大连续功率为10MWꎬ额定
转速为5390r/minꎬ调速范围为2800~6000r/
minꎬ正常排汽压力为6.2kPaꎬ最高运行背压为
13.5kPaꎮ给水泵汽轮机设计背压低ꎬ末级叶片
较长ꎮ改为空冷机组后ꎬ小机排汽背压相应提高ꎮ
经核算ꎬ原小机的极限背压为28kPaꎬ在大机夏季
TRL工况下满足机组正常运行的要求ꎬ但排汽温
度高于原设计温度ꎮ因此ꎬ在小汽轮机低压末级
叶片后增加一路喷水ꎬ用于减温ꎬ在排汽温度高于
80ħ时自动投入ꎮ
2.2.3㊀抽真空系统改造设计
原机组设有3台50%容量的水环真空泵ꎬ2
台运行ꎬ1台备用ꎮ每台真空泵的设计干空气抽
气量为65kg/hꎬ设计吸入压力为4.5kPaꎬ设计冷
却水温为18ħꎬ电动机功率为110kWꎮ空冷机
组的特点是真空系统容积比湿冷机组大ꎬ空气泄
漏量大[10]ꎬ原有湿冷机组所配的真空泵容量小㊁
压力低ꎬ不能满足空冷机组抽真空系统的需求ꎮ
改造后每台机组配置2台100%容量水环真空泵
组ꎬ机组正常运行时ꎬ1台运行ꎬ1台备用ꎬ每台真
空泵的抽干空气能力为150kg/hꎮ
2.2.4㊀排汽装置改造设计
水冷机组改造为空冷机组后ꎬ将原凝汽器拆
除ꎬ扩大原汽轮机机座柱ꎮ现有汽轮机房梁底标
高为5.83mꎬ正常600MW直接空冷机组的排汽
管道直径为6m左右ꎬ因此ꎬ排汽装置布置空间受
限ꎬ排汽管道的布置也受到一定的限制ꎮ排汽装
置内部布置7㊁8号低加和3级减温减压装置ꎬ外
部连接小汽轮机排汽管道㊁疏水扩容器㊁大机排汽
管道等设备ꎬ这进一步限制了排汽装置的大小ꎮ
机座柱加宽后剩余空间沿轴承方向为5300mmꎬ
垂直于轴承方向为10230mmꎬ在此空间内单侧
排汽装置外形最大设计尺寸为:5150mmˑ9320
mmˑ12224mm(长ˑ宽ˑ高)ꎮ
排汽管道管径计算应按以下公式计算[11]:
Di=594.7
㊀Gv
w(1)
Di=18.18
㊀Q
w(2)
式中:Di为管子内径ꎬmmꎻG为介质质量流量ꎬt/
hꎻv为介质质量体积ꎬm3/kgꎻw为介质流速ꎬm/sꎻ
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第1期岱海电厂 水改空 及汽轮机 跨代 改造难点分析
Q为介质容积流量ꎬm3/hꎮ
根据上海汽轮机厂提供的系统说明书[12]ꎬ汽
轮机低压缸排汽口最大流速为70m/sꎮ为充分利用空间并尽量减小排汽流速ꎬ排汽装置出口管道设计为方圆节形式ꎬ先由排汽装置本体方形接口变径为圆形接口ꎬ参数为5520mmˑ16mm(外径ˑ壁厚)ꎬ出厂房后再变径为6632mmˑ16mm(外径ˑ壁厚)ꎮ排汽装置底板标高为-1457mmꎬ排汽管道底标高为181mmꎮ从排汽装置底板起ꎬ排汽装置最低液位为625mmꎬ正常液位为1032mmꎬ最高液位为1438mmꎬ最高液位水位线距排汽管道底部为200mmꎬ热井有效容积满足汽轮机最大连续出力(TMCR)工况3min的凝结水泵所需水量ꎮ排汽装置外形见图
2ꎮ
图2㊀排汽装置外形图
3㊀汽轮机设备制造工期及质量控制
受环岱海湖环保政策的影响ꎬ岱海发电公司一期2台机组于2017年11月1日停运ꎬ为了尽快完成改造并网发电ꎬ需尽量压缩设备制造工期ꎮ汽轮机大部件毛坯图于2017年11月20日完成设计并投料ꎮ赵勇等[13]认为ꎬ如果汽轮机设备带着先天性缺陷投入运行ꎬ汽轮机的整体运行安全及寿命将会受到严重影响ꎮ为了保证设备出厂前各项指标合格ꎬ本工程在设备制造中质量控制严格按照«电力设备监造技术导则»[14]执行ꎮ在设备出厂前根据«火力发电厂金属技术监督规程»[15]对高中压缸内外表面㊁接合面㊁转子及叶片㊁主再热汽门㊁直径Mȡ32mm的高温螺栓进行磁粉探伤㊁渗透探伤㊁超声波探伤㊁硬度检验等检查ꎬ未发现有缺陷ꎮ
4㊀施工难点
4.1㊀机座柱改造施工难点
原汽轮发电机基座上部结构为钢筋混凝土框架结构ꎬ设计使用年限为50年ꎬ建筑结构安全等级为二级ꎬ抗震构造措施为7度ꎬ设计基本地震加速度为0.15gꎬ建筑场地类别为Ⅱ类[16]ꎮ
施工时首先将汽轮机基础底板局部凿除ꎬ凿除混凝土时保留底板原有钢筋ꎬ新增机座柱主钢筋采用扩底自锁型机械锚栓ꎬ锚固采用HRB400E螺纹钢筋ꎬ钢筋锚入底板的深度分别为1030mm㊁1350mmꎬ主钢筋施工有钻孔㊁清孔㊁扩孔㊁灌浆㊁加压锁紧4道工序ꎮ为了连接新旧接合面ꎬ凿除范围内植入双向直径10mm㊁间距200mm㊁长度800mm(插入原混凝土内400mm)钢筋ꎮ
汽轮机框架柱㊁梁加宽施工在新旧接合面植入直径20mm㊁间距150mm钢筋ꎬ呈梅花状布置ꎮ植筋工序为打眼㊁清孔㊁筑胶㊁植筋ꎬ工序严格按照«混凝土结构后锚固技术规程»[17]执行ꎮ植筋完成后进行拉拔试验ꎬ试验合格后进入下一道工序ꎮ
为了使新旧机座柱更好地结合为一体ꎬ还要进行柱箍筋工艺ꎬ箍筋与主筋垂直ꎬ箍筋转角处与主筋交点均要绑扎ꎬ主筋与箍筋非转角部分的交叉点要交错绑扎ꎮ箍筋的弯勾叠合处沿柱子竖筋交错布置ꎬ并绑扎牢固ꎬ箍筋端头均弯成135ʎꎮ
新增基座柱四周采用外包钢板加固ꎬ外包钢板与原基座柱采用植筋连接ꎬ植入原混凝土柱200mm深ꎮ整个施工工期复杂且工时长ꎬ总施工工期为110天ꎮ
4.2㊀汽轮机拆除及安装施工难点
本次改造工程涉及拆除的系统有汽轮机本体㊁抽汽系统㊁凝结水系统㊁给水系统㊁真空系统ꎮ
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岱海电厂 水改空 及汽轮机 跨代 改造难点分析㊀热力透平
汽轮机本体系统1㊁2㊁3号轴承位置不变ꎬ整体更换高压缸㊁中压缸㊁2台低压缸ꎮ汽轮机各配汽阀全部更换ꎬ增加补汽阀ꎮ针对新式的配汽阀ꎬ对原各配汽阀基础进行了改造ꎮ
对汽轮机调速系统未改造部分进行了系统性扩大检查ꎬ以适应新的DEH系统ꎮ
汽轮机进汽参数提高后ꎬ抽汽参数也相应提高ꎬ对1㊁2㊁3㊁5㊁6㊁7㊁8段抽汽管道㊁抽汽逆止门㊁关断门㊁疏水放气门㊁高排逆止阀及疏水系统进行了更换ꎮ
拆除原凝汽器ꎬ更换为直接空冷排汽装置ꎬ拆除原循环水管道㊁胶球系统及二次滤网ꎬ对凝结水泵及电动机轴承润滑油进行了更换ꎬ清理了凝结水泵入口滤网ꎬ检查了凝结水泵出口电动门逆止门ꎮ
给水系统更换3号高加㊁5号低加ꎮ增加3号高加外置式蒸汽冷却器ꎬ其布置在汽轮机房26
m层ꎬ增加外置式蒸汽冷却器的基础施工ꎮ抽真空系统拆除原3台水环真空泵ꎬ增加2台真空泵ꎬ新增真空泵的基础施工ꎮ
辅机冷却水系统增加建设了1座干湿联合冷却塔ꎬ拆除原闭冷泵ꎬ新增2台辅机冷却水泵ꎬ增加了辅机冷却水循环水管道的施工ꎮ
5㊀结㊀论
本文介绍了国内首台水冷改空冷及汽轮机 跨代 升级改造的设计难点㊁工程质量控制和施工难点ꎮ实践证明ꎬ为了保护生态环境㊁减少燃煤机组用水ꎬ对燃煤机组实施水冷改空冷改造ꎬ技术上是可行的ꎬ且在北方地区宜采用直接空冷技术ꎮ实践证明ꎬ由湿冷机组的 座缸 式轴承座改造为直接空冷机组的 落地 式轴承座ꎬ对汽轮机基础的梁柱实施加宽加固改造是可行的ꎮ但在改造过程中有诸多的难点ꎬ且改造工程耗时较长ꎮ在600MW机组上采用干湿联合冷却技术冷却辅机水ꎬ经过实践证明是可行的ꎬ且有明显的节水和环保效益ꎮ
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