670t/h褐煤锅炉燃烧调整试验分析及优化运行

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670t/h锅炉排烟温度高的原因分析及改进

670t/h锅炉排烟温度高的原因分析及改进

670t/h锅炉排烟温度高的原因分析及改进
汪建民
【期刊名称】《江苏电力技术》
【年(卷),期】1998(000)002
【摘要】分析670t/h锅炉排烟温度高的原因,提出并实施增加一级省煤器的改造方案。

经改造,该炉排烟温度可降低约26℃,供电煤耗下降5.46g/kW.h,年节约300万元左右。

【总页数】3页(P13-15)
【作者】汪建民
【作者单位】华能淮阴电厂
【正文语种】中文
【中图分类】TM621.2
【相关文献】
1.电站锅炉排烟温度高的原因分析及改进措施 [J], 邱中;梁进林;邱兵
2.300MW机组锅炉排烟温度高的原因分析及改进措施 [J], 蔡勇
3.锅炉排烟温度高的原因分析及改进 [J], 刘兆俊
4.SG-420/13.7-M417型锅炉排烟温度高原因分析及改进 [J], 孟德峰;贾利;邓文俭
5.电站锅炉排烟温度高的原因分析及改进措施 [J], 高景龙
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燃煤锅炉燃烧优化运行分析

燃煤锅炉燃烧优化运行分析

燃煤锅炉燃烧优化运行分析摘要:锅炉运行的安全性和经济性主要取决于锅炉的燃烧是否优化调整。

燃煤锅炉的优化调整、优化运行是锅炉节能降耗、提高能源利用率的有效措施。

本文针对锅炉优化的运行途径和燃烧优化调整进行了探讨。

关键词:锅炉燃烧;锅炉效率;优化运行一、引言锅炉的运行参数主要是过热蒸汽压力,过热蒸汽,饱和水位和锅炉蒸发量等,其运行过程则表现为一个复杂的参数变化过程。

在实际情况下,锅炉运行工况经常是不稳定的。

各种各样的原因都会引起工况变化,而最后则表现为运行参数的变化。

例如当汽轮机组所需要的蒸汽流量变动时,锅炉汽压、汽温、水位都随着改变。

此时,必须对锅炉的燃料量、风量、给水量等作相应的调整,才能使锅炉的蒸汽量与汽轮机组负荷相适应。

二、锅炉燃烧的优化目标锅炉燃烧优化控制系统,根据锅炉的负荷和煤种,实时优化锅炉配风、配煤燃烧等运行方式,指导锅炉燃烧调整,通过对锅炉操作参数进行以性能为闭环的动态优化控制,提高锅炉燃烧效率,降低发电煤耗,同时减少烟气NOx排放,实现锅炉的经济环保运行。

三、锅炉优化的运行途径,优化选取煤质1、煤质对锅炉的影响一般情况下,锅炉最好使用设计煤种或与设计煤种接近的煤种,以确保燃烧稳定。

煤炭质量变化,对锅炉的稳定燃烧和正常供热运行带来很大影响。

1.1煤质对锅炉稳定燃烧的影响煤的发热量是反映煤质好坏的一个重要指标,当煤的发热量低到一定数值时,不仅会影响燃烧不稳定不完全,而且会导致锅炉熄火,使锅炉出口温度很难达标,影响正常运行。

?挥发分在较低温度下能够析出和燃烧,随着燃烧放热,焦碳粒的温度迅速提高,为其着火和燃烧提供了极其有利的条件,另外挥发分的析出又增加了焦碳内部空隙和外部反应面积,有利于提高焦碳的燃烧速度。

因此,挥发分含量越大,煤中难燃的固定碳成分越少,煤粉越容易燃尽,挥发分析出的空隙多,增大反应表面积,使燃烧反应加快。

挥发份含量降低时,煤粉气流着火温度显著升高,着火热随之增大,着火困难,达到着火所需的时间变长,燃烧稳定性降低,火焰中心上移,炉膛辐射受热面吸收的热量减少,对流受热面吸收的热量增加,尾部排烟温度升高,排烟损失增大。

漳泽发电厂670t/h锅炉飞灰可燃物偏高的原因分析及对策

漳泽发电厂670t/h锅炉飞灰可燃物偏高的原因分析及对策
中 图 分 类 号 :T 2 32 K 2 .5
j 一≯ 一 -毒 嘉
文 献 标 识 码 :B
。 。
文 章 编 号 :1 0 —6 9 2 0 ) lo 1 —3 0 4 9 4 ( 0 2 l -0 2 0
≯= 0 i 誊 鼍 _ 0 | 薯
漳 泽 发 电 厂 6 0t h 锅 炉 是 由 原 苏 联 塔 干 洛 格 7 /
提 高 。
( 4)风 量 不 足 , 膛 缺 氧 燃 烧 。 空 气 供 应 不 足 , 炉 燃 料 与 空 气 不 易 混 合 , 使 1灰 可 燃 物 增 加 。 成 风 将 毛 造
量 不 足 的 主 要 原 因 是 : 炉 各 部 漏 风 严 重 , 、 风 锅 引 送
机 出 力偏低 。运行 中各 炉均 不 同程 度 地 存 在着 风量 不 足 现 象 , 负 荷 时 氧 量 仅 有 20 ~ .% 。 满 .% 30
粉 耗 电 率 、 蒸 汽 参 数 等 影 响 , 粉 细 度 R 一 般 维 主 煤 持 在 1 % -1 % , 于 燃 用 贫 煤 的 双 蜗 壳 旋 流 喷 燃 器 3 5 对 锅 炉 , 细度 很 难保 证 煤 粉在 炉 内 的燃 尽 。另 外 , 该 粗 粉分 离器 轴 向挡 板 可 调性 差 , 挡板 开 度不 一 致 , 各 使 煤 粉 均 匀 性 变 差 , 较 粗 的 煤 粉 着 火 困 难 , 燃 烧 时 间 长 , 接 影 响 飞 灰 可 燃 物 。 因 此 , 粉 颗 粒 特 性 是 影 直 煤
响 飞灰 可 燃 物 的重 要原 因之 一 。
13 煤 种 变 化 .
漳 泽 电厂燃 煤 特性 差 异 大 : 配 煤 、 窑 煤 、 统 小 炉 渣等 主要指 标 很不 稳 定 , 完全 燃烧 产 生极 大影 响 , 对 燃 料 中 灰 分 不 但 不 能 燃 烧 , 而 且 还 妨 碍 可 燃 质 与 氧 的 接 触 , 加 燃 料 着 火 和 燃 尽 的 困 难 , 飞 灰 可 燃 物 增 使

670t/h锅炉50%负荷调峰燃烧稳定措施

670t/h锅炉50%负荷调峰燃烧稳定措施

6 th锅 炉 5 %负荷 调 峰燃 烧 稳 定措 施 / 7 0 O
S a l Me s rso l p a — a o u t ni 7 / ol tb e a u e n Haf e k l dC mb si 6 0th B i r — o o n e
中 圈 分类 号 : K2 7 1 T 2.
文 献 标 识 码 : B
文 章 编 号 ;0 95 0 (0 7 0 -0 70 1 0 -3 6 2 0 )40 2 -4
随着 社 会经 济 的 不 断发 展 , 电网 的 高峰 负 荷 和
低 谷 负荷 差 随之 越 来 越大 , 了能 够 保证 电 网的 安 为 全 运行 , 满足 社会 用 电 的需 要 , 要求 电 网具有 较强 的 调 峰 能力 , 与 电 负荷 调 峰 的发 电机 组数 量 和 容 量 参
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20 0 7年 8月
第3 5卷 第 4期 ( 总第 1 1期 ) 9
吉 林 电 力 Jl e ti P we i n Elc rc o r i
Aug. 0 2 07
Vo . 5 No 4 ( e . . 9 ) 13 . S Fra bibliotek No 1 1
姜 宝双 徐 印 东。 ,
(. 1 大唐 长 山热 电厂 , 吉林 松 原 1 1 0 ;.国 电吉林龙 华 长春 第一 热 电厂 , 3 1 92 吉林 长春 1 0 5 ) 3 0 2
摘 要 : 对 大 唐 长 山 热 电 厂 2台 6 0th锅 炉 在 进 行 5 负荷 调 峰 时 锅 炉 燃 烧 不 稳 的问 题 , 取 了煤 粉 燃 烧 器 改 针 7 / O 采
也 随之 增加 。
到燃 煤 质量 下 降 、 燃烧 设 备 稳 燃性 差 及 调 蜂操 作 经

670t/h锅炉吸风机系统优化运行方式研究——变频节能技术改造效益分析

670t/h锅炉吸风机系统优化运行方式研究——变频节能技术改造效益分析

【 关键词】 变频 ; 节能; 优化运行
前 言
随着近几年 国家电源点建设 的发展 , 电能力 发
2 方 案选择 及对 比
的增加造成了各发电厂发 电负荷相对下降 , 电机 发 组调峰幅度深、 时间长 , 发电成本相对增加 。因此降 低发电机组厂用电是提高发电厂经济性的重要途径
之一 。
2 i 0莲 1 1 瓤 0

机组 负荷 / MW




一,^
图 4 机 组 电 负 荷 与 吸 风 机 转 速 和
挡板开度 变化 关 系曲线
图 2 吸风机变频 、 状况下 工频 流量与全压的关 系曲线
由表 4 和图 3 可以看 出, 在变频运行状态 下的
三个试验工况吸风机的有功功率分别为 543k 2 . W、 4 257 9 . W, 0 . k 22 k 符合离 心式风机相似定 律中 6 W、 9

变工况下运行的电耗是降低机发电组厂用 电的重要 手段。 目前最先进的手段是采用变频调速技术 。军 粮城发电厂 # 炉对单台吸风机加装 了罗宾康公 司 8
表 1 吸风机基本设计参数
型号 流量
全压
Y 4—2 0—0 N2 1 F ×6 1o8/ 2 762 / 247 h
48 . a 4 15P
1 4
天津电力技术
20 年第 1 07 期
表 7 甲吸风机变频 、 乙吸风机
入 口挡板全开试验数据

风机功率 ( 变频) + 风机功率 ( 工频)
图 3 吸风机变频 、 工频状况 下流 量 与功 率的关 系 曲线
巨童面垂三至圃
6 0
+ 风机全压 ( 变频) 风机全压 ( + 工频 )

670t/h锅炉过热器爆管原因分析及改进措施

670t/h锅炉过热器爆管原因分析及改进措施

2 布置 形 式
炉膛上方布 置 有 全辐 射 式 前屏 过 热 器 , 炉膛 出
表 1 前 屏 过热 器 爆 漏情 况

2l 一
热电技 术
20 0 8年第 4期 ( 总第 10期 ) 0
l9 . . 9I 9 5 o 19 .. 9l 7 4 o l9 . . 0 9 1 4 1 19 .. 9l 4 7 2 19 1 . 0 9 4. 1 2 19 . . 9 52 1
爆 管
关键 词
锅炉
过热器
和包墙过 热器 管 。前 、 屏过 热器 均 沿 炉 膛 宽度 方 后 向并列布 置 , 2 各 0屏 , 中靠 两侧 墙 的 各 5屏 为冷 其
段, 中间 l 为热段 。前屏 每屏有 I 0屏 7圈 U型 管束 ;
1 前 言
过热器作 为 重要 的锅 炉 承 压部 件 , 如何 保 证 其
管; 后屏爆 漏 次 数最 多 , 2 达 1次 。其 中 后屏 过 热 器
热段 下 弯及水 平 管段爆 漏 l 5次 、 段 炉后 部直 管 5 热 次 、 箱处 小 弯 1次。后 屏 冷 段 没 有爆 漏过 。对 流 联 过 热器爆 漏 6次 , 漏位 置 达 8处 。其 中热 段炉 前 爆 第1 根下 弯爆 漏 7处 , 段 炉 前 第 1根 直 管 爆 管 1 冷 次 。前包 墙过 热器 由于 磨损爆 漏 4次 。顶 棚 过热 器 与后屏 、 吊管 等接触部 位漏泄 3次 。 悬
口处 ( 折焰角 上方 ) 置有 半辐 射 式后 屏 过 热器 , 布 其 后是 布置 在水 平 烟 道 中 的对 流 过 热器 。在 炉 顶 、 水
器爆 管的 原 因进行 了 分析 并 采 取 有 效 的措 施 , 证 了过 热 器 保

锅炉燃烧调整的优化分析

锅炉燃烧调整的优化分析

锅炉燃烧调整的优化分析摘要:锅炉燃烧的稳定与否,直接关系到整个机组的安全运行。

锅炉燃烧工况是否正常,可以通过氧量表,炉膛负压表的指示来判断,同时配合对火焰的监视来判断。

正常稳定的燃烧应具有光亮的金黄色火焰,并且均与的充满整个炉膛,不应过于明亮或过暗,且不应触及四周水冷壁;火焰中心应位于炉膛的中部,下部不低于冷灰斗一半;火焰中不应有煤粉析出,不应有明亮的火星,火焰不能有忽明忽暗的脉动闪动,运行中若燃烧不稳,不仅会引起蒸汽参数的波动,影响负荷的稳定,而且还会对锅炉、蒸汽管道、汽轮机带来冲击。

若发生炉膛灭火,则后果更为严重。

关键词:燃烧;燃烧调整1 影响燃烧的因素⑴炉膛热负荷大小。

⑵送入燃料的质量(成分、发热量与均匀性)。

⑶热风比例大小。

⑷风温高低与风速大小。

⑸风量调整。

⑹火焰中心。

2 锅炉燃烧调整优化分析为了进一步降低锅炉煤耗,有必要对影响锅炉效率的因素进行分析,找出有效的运行方式,以提高锅炉效率,达到节能增效的目的。

就锅炉而言,一方面应通过调整运行方式尽量减少各种损失;另一方面,则应提高蒸汽参数,减少减温水量和排污量。

在所有损失中,排烟热损失和未完全燃烧热损失占主要,因此有效地减少这些损失,能提高锅炉效率。

2.1 影响排烟热损失的因素影响排烟热损失的主要因素是排烟温度和排烟量。

一般来说,排烟温度每上升 10 ℃,则排烟热损失增加 0.6%~1%,所以要全面分析造成锅炉排烟温度升高的各种因素,制定出切实可行的措施以达到降低排烟温度,减少排烟损失,提高锅炉效率。

排烟量主要由过剩空气系数和燃料中的水分来决定,而燃料中的水分则由入炉煤成分来决定。

影响排烟温度和排烟量的主要因素有漏风、受热面积灰和结渣、环境温度(即空预器入口温度)和入炉煤的成分。

2.2 影响未完全燃烧热损失的因素⑴煤质。

燃料中挥发成分含量较高时,煤粉著火容易,同时燃烧过程稳定,未完全燃烧热损失也较小。

如果燃料中灰分含量较高时,则燃烧稳定性差,而且由于灰分的隔绝作用,煤的燃尽性能较差。

燃用褐煤六角切园煤粉燃烧技术

燃用褐煤六角切园煤粉燃烧技术

燃用褐煤六角切圆670t/h炉低Nox煤粉燃烧技术的研究孙治坤1,李争起2,张寅3,成庆刚3,庄国中3,果志明31.黑龙江省电力公司,黑龙江哈尔滨 1500012.哈尔滨工业大学,黑龙江哈尔滨 150001,3北京国电龙高科环境工程技术有限公司工程部,黑龙江哈尔滨 150001摘要:目前我国火力发电厂普遍存在NOx排放量高的环境污染问题,某厂燃用褐煤六角切圆670t/h炉针对此问题,进行了如下改造:1、将原有燃烧器全部改造为水平浓淡风煤粉燃烧器,由于水平浓淡两股一次风煤粉气流各自远离燃料的化学当量比,可有效减少NOX的生成;2、在燃烧器顶部增设燃烬风喷口,使下部主燃烧区域处于氧浓度较低的气氛,可有效减少NOx的生成;3、将上、中层燃烧器的下二次风射流轴线向水冷壁偏转一定角度,加大上排燃烧器的二次风切圆直径,推迟二次风与一次风风粉混合物的混合,减少着火阶段的供氧量,可有效减少NOx的生成。

试验结果证明,额定负荷下NOx排放量显著降低,折算排放量为315.4 mg/m3(O2=6%,干烟气),远低于中国对NOx的排放标准,锅炉效率可达91.85%,比原设计值高1.32%。

关键词:煤粉燃烧;水平浓淡;NOx排放量1 低NOx煤粉燃烧技术研究的意义能源是国民经济发展的支柱。

清洁和高效能源为主的能源结构是可持续发展的基础,我国现行的能源结构对经济与环境构成了严重威胁,已成为制约我国可持续发展总体战略能否顺利实施的关键因素[1]。

国家环保局于1996年发布的《火电厂大气污染排放标准》(GB13223-96)中明确规定:300MW及以上机组,固态排渣煤粉炉NOx排放量不得超过650mg/m3,液态排渣煤粉炉NOx排放量不得超过1000mg/m3。

据调查,我国燃煤电站锅炉NOx的排放范围为600~1200mg/m3(固态排渣煤粉炉),850~1150mg/m3(液态排渣煤粉炉)[2]。

预计到2005年NOx总排放量将达488.48万吨,到2010年将达到594.74万吨[3]。

前苏联670t/h双炉膛锅炉燃烧方式改造技术评析

前苏联670t/h双炉膛锅炉燃烧方式改造技术评析
c aa trs c, d d e a c n l so a ig p a tc lst to h rceit a rw o cu in b sn rc a i in. i n i ua Ke r s b i r u ig fs o y wo d : ol ;b r n ahin;r b i ig;t h ia ay e e n e ul n d c e nc a l s l n
ted u l f ma e T — s a e b i r w i mp r d f m t e fr r US R, a d d su sd rb i i g h o b e— u c h p ol h c i ot r h o me S e h e o n i se e u l n c d sh me ta d pe ek y tc n lg . n i ,t i p p ra aye n o a e t tc n lgc c e t o t t e e h oo y At e t h a d h o me h s a e lz d a d c mp rd i e h oo ia n s l
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2 4
应用 能源技术
20 年 第 7 ( 08 期 总第 17期 ) 2
前 苏联 60/ 双 炉膛 锅 炉燃 烧 方 式 改 造技术 评析 7t h
时瑞 生 刘 , 刚
( . 尔滨动力设备股份有限公 司;. 1哈 2 东北轻合金有 限责任公司)
摘 要: 概要 介 绍 了从前 苏联 进 口的 60/ 炉膛 T形布 置锅 炉 总体 情况和运行 中燃 烧 系 7t h双
统存在 的 问题 , 重点论 述 改造方 案所采 用的 关键 技术 , 比较 并分析 其技 术特 点、 结合 实际情 况给

某厂670t/h锅炉燃烧调整试验研究

某厂670t/h锅炉燃烧调整试验研究
能维 持 约 1 0 W 运 行 , 响锅 炉 的 正 常 稳 定 运 3M 影 行 , 重 限制 了机组 带负 荷 能力 , 严 以致 影响整 个 机 组运行 的经济性 。
1 设 备 简 介
锅炉为 H G一 7 / 3 7一Y 6型 超高 压 、 60 1. MI 单
汽包 、 一次 中 间再热 、 自然 循环 煤粉 锅炉 。炉膛 宽 度为 1 6 m, 度 为 l 6 0m 36 0m 深 1 6 m。配有 两 套钢
pa t nt op r —l d o e t n I w ssle y tea js e tt to o b so , eb i r ln u i t at o p r i ,t a o d b h dut n e fcm ut n t o e a ao v m s i h l
袁德 权 陈俊 廷 刘 新 东 冷 杰 , , ,
(. 1 东北电力科 学研 究院有限公 司, 宁 沈阳 10 0 ;. 辽 10 6 2 阜新发 电有限责任公 司, 辽宁 阜新 130 ) 2 0 3
摘 要: 对锅炉严重 结焦 、 热 汽温超温等使机组 被迫维持低 负荷运行的问题 , 过燃烧优化调整试 验 , 针 过 通 结
布置 , 每套 制粉 系统 对 应 2层 四个 角共 8支 燃烧
器 。锅 炉 主 要设 计 参 数 见表 1所示 , 计 煤 质 特 设 性 见表 2所示 , 烧器设 计 特性见 表 3所示 。 燃
表 1 主 要 设计 参数
区域 结焦 、 过热 汽 温超 温等 问题 , 机组 负荷最 高 仅
第 4期 21 00年 7月




NO 4 .
B0I LER M ANUFACTURI NG

670t/h煤粉锅炉喷燃器的改造及运行优化

670t/h煤粉锅炉喷燃器的改造及运行优化

流 结构 , 使煤 粉 能迅 速稳 定地 着火 ; 同时使 煤 粉和 空 气 合理 混 合 , 证 燃 料进 入 炉 膛 后 尽快 稳 定 地 保
着火 , 迅速 完全 地燃 烧 。 云 冈热 电燃 烧 器改 造前 采用 百 叶窗式 水 平浓 淡 直 流式燃 烧 器 , 四角布 置 、 圆燃 烧 。水 平浓 正 切 淡 燃 烧 器 背火 侧 为 淡 煤 粉气 流 , 时在 这 一侧 布 同
为 1 . 壁 面热 负荷 为 4 3 ×1 J ( ・ ) 4 2m, . 1 0k / m。 h ,
煤 粉燃烧 器也 称 为喷燃 器 。它 是煤 粉 炉燃烧
设备 的主要组 成 部分 , 作用 是 : 携 带煤 粉 的一 其 将 次 风 和助 燃 的 二 次风 送 入 炉膛 , 并组 织 一 定 的气
a s utf r r . l o p o wa d
Ke r s b r e ;o ig wae —o ld wala jsme to e ain ywo d :u n rቤተ መጻሕፍቲ ባይዱc kn ; trc oe l;du t n ;p rt o
山西 大 唐 国 际 云 冈 热 电 有 限 责 任 公 司 ( 下
2 6 P / . 7 M P , 、出 口 温 度 3 4C/ . 5M a 2 4 a 进 1
侧 , 利于燃 料 的着火 和 低负 荷稳 燃 。 有 同时采 用浓
淡 分离 方法 还可 降低 NOx的生成 量 。 为 防止 燃烧 器 区域 壁 面结 渣 , 降低 燃 烧 器 区 域 壁 面 热 负荷 , 平 浓 淡 直流 式 燃烧 器 采 用 多个 水 喷 口, 烧 器 沿 炉膛 高 度 分 为 上 、 二组 , 高 度 燃 下 总
6 0 th Co lfr d b i r 7 / a—ie ol e

国内首台670t/h水煤浆锅炉的燃烧调试与运行

国内首台670t/h水煤浆锅炉的燃烧调试与运行
b i rs t f st erqur d c n iin o b u no n r l p r to . ol a i i h e ie o dto st p ti t o ma e ai n e se e o Ke r s o l trsu r ( ywo d :c a— e lr y CW S ;b i r o uto wa ) ol ;c mb sin;c mm i i nn e o s o ig s
国 内首 台 6 0t h水 煤 浆 锅 炉 的燃 烧 调 试与 运行 7 /
ห้องสมุดไป่ตู้严 | 洽
( 南海发 电一厂有 限公 司,广 东 佛 山 5 8 0) 2 2 ( )

要 :水煤 浆作 为一种新型清洁燃 料 ,对 于降低 电站 锅 炉硫氧化 物 和 氮氧化 物 的排放 具有一 定的 积极 意义。
大学设计 ;燃烧器和水煤浆喷嘴的设计 、制造及调
1 设备概况
南方某电厂原 为 2 0 2 0Mw 燃油发 电机组 , x 由于国际原油价格不断攀升 ,企业运营成本高企不 下 ,所以,电厂决定新建 1 台水煤浆和燃油两用锅
炉,以替代原有的 2 号燃油锅炉 。 在此之前 ,国内最大型水煤浆锅炉是茂名热电 厂的 40th改造锅炉 ( 1 / 燃油炉改造 ) 7 / 。6 0th水 煤浆锅炉在国内尚属创举 ,因此该项 目 受到各方面 的高度 关注 。 新建锅炉及配套机组改造项 目的设计单位是中 南电力勘测设计 院,锅炉是武汉锅炉股份有限公司 设计 、生产的 WG 60 1. . Z 7 /3 71 5型浆油两用锅炉 ; 输供浆系统( 从码头直到浆枪软管之前) 由中国矿业
为此,对 南方桌电厂新建 6{th水煤 浆和重油两用锅 炉的设备 、系统特 点和燃烧调试过程进行 了介 绍 ,并分析 7) /

漳泽发电厂670t-h锅炉受热面超温爆管试验研究

漳泽发电厂670t-h锅炉受热面超温爆管试验研究

姗 { 力 电・0 ( ) 热 发 2 41 0 0
万方数据
属超温现象 。
二次风速增大 4 s m 左右; / 将二次风旋流叶片角度固 定在 30 5, 5 -40 炉膛负压从一8 P 左右降到一3 P 0 a 0 a
26 炉膛出口烟气热偏差较大 . () 1 设备存在缺陷 燃烧器出口一、 二次风喷口 不同心不同面, 一次风蜗壳内导流凸条磨损脱落; 运行 中由于煤种变化较大而反复调整燃烧器出口二次风旋 流角度, 使轴向叶片连杆有脱扣断裂现象; 粉仓内壁不 光滑, 给粉机故障等原因造成燃烧器来粉不均匀; 人为 因素停运某些燃烧器等, 难以保持前后炉膛和炉膛两 侧风粉的平衡, 因而产生炉膛出口高温受热面较大的
〔 关键词〕 锅炉; 高温受热面; 超温; 爆管; 泄漏; 燃烧优化调整; 热偏差
[ 中图分类号〕 K 2. T 233
[ 文献标识码] A
[ 文章编号]02 36(041一 07 0 10 一 3420) 04 一 3 0
漳泽发电厂 台苏制 60 超高压分段汽包锅 4 7t / h
炉, 99 1 月 2 始相继投运。 于18 年 2 4日 投运初期, 由 于运行经验不足及锅炉制造厂未提供 10 0%负荷( 只 有7%负荷) 0 的热力计算书, 运行中燃烧中心严重上 移, 左前、 左后、 右前、 右后炉膛出口热偏差较大, 使得 高温受热面局部超温, 管内外氧化皮增厚, 蠕胀变形严
近几年爆管均发生在高温过热器、 高温再热器、 屏 式过热器和再热调节受热面的 1C1 V材质的管 2 rMo 段上。造成运行中高温受热面蠕胀变形甚至爆管的原
因主要有以下几方面。
21 运行表盘壁温指示失真 . 过热器和再热器金属壁温测点热电偶安装未到 位, 有些壁温指示远低于实际壁温水平, 而有些壁温指 示又比真实值高出几十度, 对运行操作失去应有的指 示作用。由于壁温测点均安装在受热面炉外短管上, 炉外壁温测点的平均值不应高过汽温值, 但由于炉顶 棚过热器的密封质量不好, 烟气漏人顶棚小室, 壁温测 点未真正与管壁接触, 而处于悬浮状态, 使得壁温测点 测得的温度为漏人顶棚内的烟气温度, 故与实际壁温

百叶窗式水平浓淡煤粉燃烧器在670t_h无烟煤锅炉上稳燃与节油实践

百叶窗式水平浓淡煤粉燃烧器在670t_h无烟煤锅炉上稳燃与节油实践

发电设备( 2001 No. 1)
图 1 5 号炉改造前喷燃器 (单位 :mm)
稳燃 ,提高火焰的抗干扰能力和防止结焦的作用 。 浓度提高时 ,燃烧所形成的 NOX 减少 ,减少了环 该燃烧器通过装在一次风煤粉管道内的五个浓缩 境污染 。
栅使一次风分成水平方向上的浓淡两股气流 ,其 中一股为高煤粉浓度气流 ,含一次风中的大部分 煤粉 ,另一股中的煤粉浓度很低 ,这两股气流以 α = 5°的夹角 ,四角切向喷入炉膛 ,高浓度煤粉气流 四角切向喷入炉膛 ,形成 d 800mm 的内假想切 圆 ,低浓度煤粉气流在前者和水冷壁之间四角切 向喷入 ,形成 d 1788mm 的外假想切圆 (见图 2) , 煤粉浓度提高 ,就等于增加单位体积内煤粉的表 面积 ,从而加快煤粉的燃烧速度 ,煤粉气流的着火 热减少 ,着火温度降低 ,着火时间提前 。此外 ,低 浓度煤粉气流在炉膛水冷壁附近形成氧化性气 氛 ,提高了灰的熔化温度 ,从而防止结焦 。且煤粉
收稿日期 :2000209211 作者简介 :张积秋 (1962 - ) ,男 ,焦作电厂总工程师 。
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4 燃烧器的改造方案
改造后燃烧器将原来的两层一次风火嘴改成 百叶窗式水平浓缩煤粉燃烧器 ,在一次风中加装 小油枪 ,在三次风喷口加稳燃齿 (起回流作用) ,一 次风速适当降低 ,合理布置 、分割卫燃带以避免形 成大焦 ,百叶窗式水平浓缩煤粉燃烧器的浓淡风 量比为 0. 68~0. 7 ,阻力 < 392 Pa ,浓淡风口之间 采用 V 形钝体隔板 ,浓一次风反切约 5°,浓一次 风的向火侧增加稳燃齿 ,浓一次风中间采用钝体 (见图 3) ,同时对卫燃带布置进行了调整 , 取消 了 中间一块 ,沿高度方向中间又断开1m高 ,将卫

670th锅炉过热器泄漏原因分析及改进措施

670th锅炉过热器泄漏原因分析及改进措施

670t/h锅炉过热器泄漏原因分析及改进措施单位:姓名:内容摘要通过对我厂#1、2炉过热器爆管宏观断裂特征和微观组织的观测,对过热器爆管原因进行了综合性的分析,查明了爆管原因主要是过热器超温过热引起的后果,并提出了相应的合理化建议。

1.1概述我厂#1、2炉为哈尔滨锅炉厂生产,型号为HG-670/140-WM-2型燃用无烟煤的超高压参数带一次再热的单汽包自然循环固态排渣锅炉。

与20万千瓦汽轮发电机组配成单元制机组。

过热器是将汽包来的饱和蒸汽干燥并过热到一定温度的热交换设备。

该类锅炉过热器系统包括全辐射型的前屏过热器、半辐射型的后屏过热器,组成辐射对流式过热器系统。

过热器的蒸汽高温段采用对流型,低温段采用辐射或半辐射型,以降低受热面管壁钢材温度。

为了减少热偏差,该过热器系统采用沿过热器宽度方向进行多次交叉汇合。

其过热器流程如下:汽包引出饱和蒸汽→顶棚和包墙过热器→全辐射前屏过热器→一级喷水减温→后屏过热器→后屏出口联箱→汽汽加热器→对流过热器冷段→二级喷水减温→对流过热器热段→集汽联箱→汽机高压缸。

过热器汽温以喷水减温调节为主,采用二级喷水,减温水来自高加前,一级减温器装在前屏和后屏之间,以保护后屏过热器,二级减温器装在对流过热器冷段和热段之间,用来最终调节锅炉出口温度,同时保护热段对流过热器。

#1、2炉对流过热器材质为12Cr1MoV,规格为42*5.5mm。

共114排。

对流过热器冷段蛇形管逆流至二级喷水减温器,经喷水减温后,左右交换位置。

对流过热器热段蛇形管顺流至对流过热器出口联箱,再由连接管引至集汽联箱。

#1炉对流过热器爆管情况列表如下:主蒸汽压力13.73Mpa,主蒸汽温度540˚C。

#1炉于1992年08月投运至2003年12月30日,共发生对流过热器爆管12次。

#2炉于1993年09月投运至2003年12月30日,共发生对流过热器爆管2次。

1.2 #1炉对流过热器爆管原因分析可见#1炉对流过热器爆管事故频繁,为查明原因,对其进行取样分析。

670t/h锅炉燃烧系统综合改造

670t/h锅炉燃烧系统综合改造
23MJ g 右 。燃用此类 劣 质贫煤 主要存 在 “ . / 左 k 三难 ”
问题 , 点燃 难 、 燃难 和燃 烬难 。 即 稳
表 2 设 计 煤 种 与 实 际 煤种
1 . 燃烧器 布置 组合不 合理 2 该炉 在炉膛 设计参 数 和喷咀类 型选 取上 ,侧 重
该 锅炉 自 1 9 9 6年 6月投 产 以来 , 直存在 频繁 一
热 风 送 粉 。炉 膛 容 积 4 4 15m , 2 . 炉膛 辐 射 受 热 面 积 l 6 54 m 。 膛 宽 度 1 2 m, 膛 深 度 7. 炉 190 m 炉 1 0 08 0mm, 炉膛顶 标高 5 0 m 锅 炉主要 设 计 05 0m 参数 表 l :
灭 火 、 内 结 焦 严 重 、 灰 可 燃 物 含 量 偏 高 且 不 稳 定 炉 飞
强化 燃烧 。 同类 型锅 炉相 比, 与 燃烧 器 区域壁 面热 负
荷较 高 (r1 7 / E) 一次 风喷 口距离 相对集 q 69 7MJm h , =
等问题 , 安全经 济性 水平 较差 。 该台锅炉 2 0 0 6年灭
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文 章编 号 :0 6 3 8 2 0 ) 4 0 0 — 4 1 0 — 4 X(0 8 0 — 0 8 0
江 西 电力
第 3 2卷
20 0 8年
第 4期
6 0th锅 炉 燃 烧 系统 综 合 改造 7 /
梁春辉 . 大 明 王
表 l 锅 炉 主 要 设 计 参 数
年实 际燃用 煤种 明显偏低 于设 计值 。主要 表现在 挥 发 份偏 低 , 份 高 . 热 量 低 , 灰 发 煤种 杂 。 以 2 0 0 6年 3月 月平 均 值 为例 . 际燃 用 煤 种特 性 与设 计 燃 煤 实

燃烧调整与运行优化分析

燃烧调整与运行优化分析

燃烧调整与运行优化分析摘要:锅炉、汽轮机、发电机是火电厂主要的机器设备,这设备的运行状态和效率会直接影响电厂的发电效率和发电安全性。

燃煤锅炉作为火电厂发电所需要的能源的提供设备,在火电厂发电过程中起着很重要的作用。

随着我国电力行业改革的不断深入,对于电厂锅炉的燃烧和运行机制不断优化成为电厂工作的重点,各电厂要不断提高锅炉燃烧的安全经济运行水平。

关键词:火电厂;锅炉燃烧;运行优化在发电运行过程中,通过燃烧锅炉实现发电供电,锅炉燃烧产生热能,为发电厂汽轮发电机组提供动力,通过蒸汽提供,实现锅炉本体和一些辅助设备的运行,燃料在锅炉炉膛中释放热能,经金属壁面传热后,让锅炉水转化成具有一定压力和温度的过热蒸汽,这样就能把蒸汽送到汽轮机中,汽轮再形成动力驱动形成发电,全面保证供电用电稳定。

锅炉燃烧过程非常重要,特别是在火电厂发电运行中有着举足轻重的作用。

燃烧过程需要消耗大量的能源,只有全面改进与优化火电厂锅炉燃烧流程,才能提高效能,保证供电效果。

一、火电厂锅炉燃烧优化重要性为了全面实现过程优化,则需要做好技术选择,通过先进的技术措施确保锅炉有效运行并实现可观效益。

在优化调整中,需要细化流程,保证供电的需求外,还需要提高产能。

电站锅炉燃烧优化主要就是通过合理调整锅炉燃料供给,按照适配参数,做好风量选定,这种方法不但有效改变了锅炉燃烧控制方式,同时,也能从本质上促进炉膛内燃料快速燃烧,形成稳定而持续的热量,确保了承载机组负荷最优。

调整燃烧优化的目的主要就是满足外界电负荷蒸汽量,实现电站锅炉运行安全。

具体表现一是充分实现了电站锅炉设备稳定汽压,使汽温达到运行标准,确保锅炉蒸发量满足运行基本需求,实现稳定供应。

二是电站锅炉炉膛内燃料燃烧过程更加安全可靠,通过改进后的设备,能够实现燃烧火焰的均匀分布,确保充满炉膛内部,避免出现不必要的结渣现象,同时,通过有效的燃烧,也会保证燃烧器及锅炉水冷壁,锅炉内过热器温度得到有效保证。

提高670T/h锅炉效率运行措施

提高670T/h锅炉效率运行措施

提高670T/h锅炉效率运行措施【摘要】本文结合哈三电厂#1机组670T/H锅炉的掺烧煤种复杂多变现状和作者的运行经验,通过参数控制、减温水的使用、降低主副设备电耗、保持各部严密性及降低各项损失等几个方面,分析了提高670T/H锅炉效率的措施。

【关键词】锅炉效率;损失;燃烧调整;过量空气系数前言:近年来,煤炭市场供应形势日趋严峻,煤炭价格攀升,我厂为解决电煤供求矛盾拓展盈利空间,对200WM锅炉进行了非设计煤种的掺烧,由于燃用煤质和设计煤质相差太大,锅炉实际运行的经济性与设计值产生了偏差。

因此锅炉效率的提高还有潜力可挖,锅炉效率提升将有效的降低燃煤消耗,减少温室气体的排放,提高电厂的经济效益,电厂对锅炉效率也更加重视。

哈三电厂#1炉是哈尔滨锅炉厂生产的型号为HG—670/140—11型锅炉。

本人根据锅炉在燃用非设计煤种所表现出来的技术特点,结合自己的经验和哈三电厂#1锅炉的运行现状对如何有效的提高670T/H锅炉的效率从运行角度进行了分析。

我认为主要围绕以下几个方面进行:1 积极进行燃烧调整,降低锅炉各项损失影响锅炉效率的是锅炉的各项损失,其中排烟损失最大,机械不完全损失次之,其他,化学不完全损失,散热损失,灰渣物理热损失较小,挖掘提高锅炉效率应从减小排烟和机械未完全热损失着手。

1.1 降低排烟损失的措施排烟损失主要由排烟温度和排烟量决定。

实测和计算表明排烟温度每升高10-15℃,锅炉效率下降1%。

实际运行中控制火焰中心高度,在保证汽温的前提下尽量使之降低就能达到降低排烟温度的目的,而减少进入炉膛的冷风量就可以控制排烟量。

同时应该控制好一次风压,合理配备一、二次风比例,保持合适的过量空气系数,治理锅炉好本体和制粉系统漏风,停止制粉系统后及时关闭不运行给粉机对应的一次风门减少进入炉膛的冷风量,控制好干渣出口温度在100℃,减少炉底漏风。

合理使用送风机人口再循环,控制送风机人口温度在15~20℃之间,对锅炉的炉水水质加强监视,执行好锅炉加药、排污措施,保证炉水品质避免受热面表面结垢,进行受热面定期吹灰,保证受热面清洁,这些措施能有效的降低排烟损失。

670t/h锅炉燃烧劣质煤时节油的几点经验

670t/h锅炉燃烧劣质煤时节油的几点经验

3 锅 炉 节 油 具 体 方 法
3 1 锅 炉启 、 节油 . 停 启 炉 前 及 早投 入 蒸 汽 推 动 , 炉水 加热 到 饱 和 将 温 度 。同时采 用蒸 汽推 动 还可使 锅 炉各 部受 热 面均 匀受热 , 减小 了 因受 热 不 均 或 加热 速 度 过快 产 生 的
送粉 方式 。 粉 系统 乏气 作为 三 次风送 入 炉膛 回收 。 制 配备 1 6只 喷燃器 , 中部 配备 4只助燃 、 火用 油枪 。 点
随 着 全 国 煤 炭 市 场 改 革 和 电力 企 业 的 迅 猛 发 展, 电煤 紧缺 日益 加重 , 2 0 自 0 4年 9 以来 , 江发 月 浑 电公 司入 炉煤 质 严 重 劣 化 , 炉 煤低 位 发 热 量 经 常 入
2 影 响锅 炉 耗 油 的 原 因
a 造 成 锅炉 耗油 量 大增 的 主要原 因是 煤 质严 重 . 劣化 。浑 江发 电公 司 自 2 0 0 4年 9月 以来 , 炉煤 平 入 均灰 分 由原来 的 4 升 至 5 。 6, 9 5 5 导致锅 炉 耗油 大 幅 度增 加 , 均 月耗 油增 加 10 0t 平 0 。
6 th锅 炉燃 烧 劣 质 煤 时节 油 的几 点 经 验 / 7 0
S meE p r n e f l a igW h nB r igL w a eC a n 6 0t hB i r o x e i c so vn e u nn o Grd o l 7 / ol e Oi S o e
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20 0 6年 6月
吉 林 电 力
Jl e ti P we i n Elc rc o r i
第3 4卷 第 3期 ( 总第 1 4期 ) 8
J n 20 u .0 6 Vo . 4 No 3 ( e . . 8 ) I3 . S r No 1 4
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组合 方式 煤 粉分配挡板 位置 ~・ 次风管煤粉量


2 3
“倒塔 ”配
9% l0 6 l 0 8 % 5%、 10 炉膛 出口氧量保持在 3 % 右; 0 % 0 % 0 9 0 下 0%; 8 % 6 %l0 .左 5 上 二次风 中二次风 下 二次风 二次风采用 均等配 风方式 。 风 式 方 上 l下 上 l下 上 l下 4 . 3磨煤 机 出 口温度在保证 磨煤 出力的前 1 %l0 8 0 6 l0 提下维持在 1a 0 0 0 8 0 1 % %l % 0 % % 6 2℃左右 。当燃煤挥发份较高 时 , 上 二次风 中二 次风 下 二次风 也应 尽量保 持磨煤 机出 口 温度在 10 左右 。 ℃ 1 当 “ 鼓 ”配 腰 风 式 方 上 I下 上 J 下 上 I下 磨煤机 出 口温度低 于 8 ̄时应适 当降低锅炉负 0 C 6%I 0 1 %I0% 0 % 荷 , 0 % 0 0 8 6 8 0 1 %I0 否则会造成锅炉热效率下降。
中国新技术新产 品
Байду номын сангаас
一1 7 1—
工 业 技 术
兰 : C ia N w T c n lge n r d c s h n e e h oo isa d P o u t
60 h褐煤锅炉燃烧调整试验分析及优化运行 7t /
刘 也 .
( 大庆 油 田 电力 集 团 油 田热 电厂 发 电分 厂 , 黑龙 江 大庆 13 1 ) 6 34
摘 要 : 对 大庆 油 田热 电厂 # 针 2锅 炉运行 中锅 炉排 烟 温度 , 渣 、 灰含碳 量 偏 高 , 而导 致锅 炉效 率有所 下 降。为 了提 高锅炉 运行 灰 飞 从 经 济性 , 到影 响锅 炉效 率 的主要 因素 , 求合 理 的运 行 方式 , # 找 寻 对 2炉的锅 炉排 烟 温度 、 炉排 烟 氧量 进行 了标 定 , 锅 对灰 渣 成分进 行 测 试 , 时进行 制 粉 系统 优化 调 整 、 同 煤粉 细度 调 整 、 煤 机 出口温度 调 节 、 次风挡 板 优 化调 整 、 炉 变氧 量 等单 因素 的优 化 调 整及 磨 二 锅 测 量 , 析 五种 因素 下对锅 炉效 率的影 响 , 分 并给 出了在锅 炉额 定 工况 下的优 化运 行 方式 。 关 键词 : 燃烧 调整 ; 炉 热效 率 ; 锅 优化 运行 方 式
中图分 类号 : TM4 1 . l+4 文献标 识 码 : A
引言 反之结果相反 。 温度不 断升高 , 时运行人员开热风 门试 图降 此 油 田热 电厂 # 锅 炉近期存 在排 烟温度 偏 2 煤粉分配挡板试验结果如表 1表 2 、 所示 : 低磨煤 机出 口温度 ,但此时磨煤机 内煤粉却 发 高, 灰渣 、 含碳 量偏高 现象 , 飞灰 导致锅 炉效 率 从以 上 试验结果 的比较可 以得 出 , 组合方 生 自 , 燃 因此终止了试验。
3影响锅炉效率 的因素分析 ・ 3 . 1煤粉分配挡板开 度 煤粉 挡板 开度 的改变 ,意味着 三层 一次风 管道 的煤粉浓度 和一次风率 的改 变 ,直接影 响 火焰 中心的高低。 一般 情况下 , 上层挡板开度增 大 , 焰 中心上移 , 出 口烟温升 高 , 烟温 火 炉膛 排 度 升高 , 灰可燃 物含 量增 大 , 效率下 降 ; 飞 锅炉 表 1煤粉分配挡板特性试验数据
表 5不 同配风方 式下的锅 炉效 率
配 风方 式 均 等 缩腰 倒 塔 腰鼓
结论 和建 议
修 正 后排 烟温 度 ℃ l 63 1 87 1 73 l 94 7 5 7 .9 7 3 7 .
△ t ℃ 46 8 2. 25 3. 71 16 .3
温度可以到达设计值甚至低于设计值。
参考文献
…岑可 法, 昊等. 电站锅 炉安 全及优 化运 周 大型 行技术 . 京: 北 中国电力 出版社 , 0. 2 3 0 【孙学信. 煤锅 炉 燃烧试验技 术与 方法[ . 2 J 燃 ^ 北 京: 中国电力 出 版社 ,00 20.
修正后锅 炉效率 % 9 8 9 4 9 . 0 1 13 6 3 6
修 正 后 排 烟 温 度 修 正 后 锅 炉 效 率
煤 粉分配 挡板 l69 ℃ 7 6 9 4 15 组 合 方 式 二 从试验数据可 以看出 :锅炉运行 中炉膛 出 氧 量 35 169 ℃ 7 7 9 3 16 口氧量保持 在 3 %左右 最佳 , . 5 再继续 提高炉膛 = 次 风 档 板 : 均 等 l63 ℃ 7 5 9 1 16 出 口氧量对锅炉燃 烧不但无益 ,反而使 锅炉排 烟温度 升高 、 增加锅 炉排烟热损失。 4燃烧调整优化结果 3 - 3二次风配风方式 通过燃烧调整试验 , # 炉 的运行状况 和 对 2 在人炉总风量不变 的情况 下 ,改变二次风 牛. 了基本 的掌握 , 出了在 6O 锅炉 负 寺 有 得 3 门的开度 , 形成不 同的配风效果。 配风方式见表 荷下的优化运行方式。 4改变二次风配风 方式调整工 况试验结果 见表 , 41 . 经测试分离器挡板位 于 3 格位置 , 煤粉 5: 最细 (9 为 2. %) R0 96 , 7 对应 磨煤机 单耗也 较小 表 4二 次风 配风 方式 为 1. w 建议运行中分离器挡板 开度 为 3 4 k M。 35 均等 配风方式 二次风 门开度均为 9 % 0 格。 “ 缩腰 ”配 上 二次风 中二次风 下二次风 4 _ 2通过 燃烧优 化调整试 验得 出锅 炉最优 风 式 方 上 l下 t 下 上 l下 I 运行 方 式 为 :煤 粉 分 配器 位 置 为 上 5% 、 0 中
比。
式2 为煤粉分配器最佳组合方式 。 该项试 验说明 :目前配置的制粉系统磨 煤 机 出 口温度 控制在 10 1%以 内运行是 比较安 全 3 . 2燃烧 氧量 通过不同氧量下 的测 量数据 ,找到最佳过 可靠的,继续提高磨煤机出口温度将存在煤粉 自燃和爆炸 的危险 。 剩空气量。 氧量的变化典型数据如表 3 : 3 锅炉热效率测试 5 袁 3变氧量调整数据表 通过前期一系列调整试验 , 运行人 员根 据 试验 得 出的 优化 燃烧 调整 建议 进行 了相 关 调 项 目 单 位 工 况 l 工 况 2 工 况 3 整, 在此基础上进行锅炉 热效 率的测试 , 得到数 氧 量 % 48 . 42 _ 35 . 据如表 6 : 修正后排 烟温度 ℃ 196 178 169 7. 6 7 8 7 7 表 6优化 方式下的锅 炉效率 At ℃ 13 _7 31 .6 40 7
下降 。 为找到影响锅炉效率的主要 因素 , 寻求合 理的运行方 式 , 对该炉进行燃 烧优化调整 试验 。 通过调整分 离器挡板 开度 、 煤机出 口温度 调 磨 节、 煤粉分 配挡 板开度调整 、 风挡板优 化调 二次 整、 锅炉变氧量 等一系列试验 , 对数据分 析的 在 基础上进行 优化运行调整 ,掌握 了锅炉运行 的 特点 , 基本解决 了存在 的问题 , 出了优化运 行 提 的方式 , 高了锅炉效率 。 提 1设备概述 油 田热 电厂 l 锅 炉为 Ⅱ型 布置的 固态 排 # 2 渣 煤粉炉 , 采用六 台 F 4. 0型风扇磨直 吹 M30 2 8 式 制粉系统 , 下层燃 烧器为水平 浓淡燃烧器 , 六 角切圆布置 , 粉系统 以高温炉 烟和热风两种 制 介 质作为干燥 剂干燥原煤 , 设计煤 种为扎赉诺 尔褐煤 。 2试验工况 的选定 和实施 针对 # 炉 甲、 2 乙侧 排 烟温度 偏差 大 , 甲侧 排 烟温度偏 高的实际情况 , 进行 了以下几项试 验 。() 定负荷下 , 制粉 的煤 粉分配挡板 1在额 对 进行调整 。() 定负荷下 , 2在额 进行变 氧量试 验 , 测 量每种 工况 下的锅炉 主要参 数 以及 飞灰 、 炉 渣含碳量 。() 3锅炉额定负荷下进行二次风配风 方式调整试 验。() 4在额定负荷下改变磨煤机 出 口温度 ,测量每种工 况的主要参数进行 分析对
4台磨煤 机总单耗
2 7 25
24 16
24 05
3 . 4磨煤机 出口温度 煤粉气流进入 炉膛后 ,吸收高温烟气热 以 及受到炉膛 高温火焰辐射热 , 使煤 粉气流被 迅 速加热 , 当加热 到一定温度 时 , 粉气流 开始 着 煤 火 , 温度 称为着火温度 。 此 煤粉气流从初始温度 加热至着火温度 的过程称为着火 过程 ,该过程 吸收的热量称为着火热 。 高一次风温 , 以减 提 可 少着火热 , 而促使 煤粉加快着火。 从 试验 时首先 将 磨煤机 出 口温度提 高 10 %,排烟温 度变化 1 不 明 显 。 再 试 图将 磨 煤 机 出 口温 度 提 高 到 10 时( 2 ̄ 制粉 系统热风基本 全关 )磨煤机 出 口 C ,
高速风 扇磨 煤机 所 磨制 的煤 粉均 匀性 较 差, 如果燃烧 工况组织不佳 , 会加大 飞灰 可燃物 的含 量 , 烟温度升高 , 排 导致燃烧效 率下降。 因 此在 运行调整时要尽量保持较 高的二次 风温和 二次 风速 , 量提高一次风温 ,使煤粉 迅速着 尽 火、 燃烧完全。 试 验结果表 明 : 锅炉左侧排 烟温度 是 由 # 2 于该 侧空气预热器侧原 因( 可能存在 漏风 、 堵塞 等原 因 , 致对流换热 出现异常 ) 导 造成该侧 排烟 温度不 正常升高 ; 在消除设备缺 陷后 , 排烟 锅炉
表 2三种 . ̄T的各个 实时测量参数记录 - r -
项目 运 行 工 况 2 况 5工 况 6I 况 工
送 风 机 入 口温 度 ℃ 实 测 排 烟 温 度 ℃ 修正 后排烟温 度 ℃ 修正 后锅炉效 率 ℃
△ t℃
3 2 38 l 02 7 5 1 14 8 0 9 7 06

3 7 3 4 3 7 17 5 5 l 3 1 8 7 l 66 1 6 6 6 0 6 0 6 7 l 9 6 1 66 1 6 6 7 7 7 6 7 9 9 8 9 0 9 4 0 6 1 3 1 5
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