300MW
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于2 5 0 % 的裕 量 。
2 滚筒冷渣器 的工作原理
滚筒冷渣器是 C F B锅炉的关键辅助设备之一 ,其主要分为百叶滚 筒式和 多管 滚筒式两种 。百 叶滚 筒式冷渣器在滚筒 内壁上 焊接有 固定 的螺旋 叶片 ,螺旋叶片之 间设计 安装有许多纵 向叶 片,热灰 渣进入 内 简 ,在螺旋 叶片的推动力下旋转 前进 ,向出渣 口移动 ,同时 由纵 向叶 片携带灰渣 到滚筒顶部然后下 落 , 移 动的过程 中与外筒逆流 的冷却水 接触降温 ,以增强换 热效果 。 滚筒冷渣 器其冷却主体 由内外 2个滚筒组成 ,并形成双 层密封套 筒 ,中 间间隙通过冷却水冷却 。灰渣主 要采用机械输送方 式 ,滚筒在 驱动装置带 动下低速转动 ,简体 内部 的灰渣在旋转叶 片或其 他作用力 下缓慢 向低 温端移动。冷却水在水冷 简体、旋转水接头 以及 简体 外部 回水管形成的冷却水 回路 中流动 ,将灰渣 的热量带走 。
改造现有 滚筒冷渣器
单 台改造 费用 : 2 8 . 5 万元 材料费 Fra bibliotek1 2万 元
改造 4台总费用
工业技术
工 技
2
3 0 0 MW 循环流化床锅炉滚筒冷渣器改造 及其经 济分析
林 丽 桃 ( 山西平朔煤矸石发 电有 限责任公司 , 山西 朔州 0 3 6 8 0 0)
摘 要= 某电厂 2 × 3 0 0 M W 机组循环流化床锅 炉滚筒冷渣 器 自 投运后一直存在 出力不足 , 排渣温度 高等 问题 , 且运行 周期短 , 设备 内部 已磨损变形 , 通过对其进行拆 除 内层水冷套 、增加水冷管排 等改造 后,基本解决 了滚 筒冷渣 器排 渣难、排渣温度 高等 问题 ,提 高了冷 渣器的排渣效率 ,保证 了滚 筒冷渣 器长周期稳定运行 。 关键词 :3 0 0 M W机组 ;滚 筒冷渣 器;双层 ;改造 ;经济
0 引言
漏水, 密封组件开裂漏红渣, 严重影响 机组安全稳定运行。
除灰及 除渣 系统是火力发 电厂不 可缺少的组成部分 ,随着 锅炉容 4 改造方案论证 量增 大 ,产 生的灰 渣也 相应 增多 ,据有关 资料 介绍 ,一 座装 机容 量 ( 1 )拆除外层水冷套及螺旋片 。1 )增大了冷 渣器 内部冷 却空间 , 1 2 0 0 M W( 4 台3 0 0 MV d ) 规模 的电厂每年产 生的灰 渣量约 1 0 0 万 吨。 因此 , 延长灰 渣在冷渣 器 内部 的停 留时间 ,从而 提高冷渣 器换热效 率 ;2 ) 保证除灰除渣系统 的安全运行 ,开展灰渣 的综 合利用 以及使灰渣 处理 减轻冷渣器本体重 量 ,延长冷渣器驱动机构 及支撑部分的使用寿命 ; 达到环保标准是 目前火力发 电厂灰渣处理面l 临 的首要 问题 。 ( 2 )沿冷渣器简体轴 向均匀布置冷 却水管排 ( 0 5 7 ×8高压 炉管 4根 并 列 ,共 8 组) ,并 用特制 U型管卡 固定 ,每组 管排 间距 为 5 8 0 m m,管 1 系统简述 排与冷渣器筒壁法 向成 3 O 。夹角 ,以延长了灰渣的停 留时 间,增加 了 某电厂 2×3 0 0 MW 机组 C F B锅炉的除渣系统按一 台机组为 一个 冷却水管排的有效换热面积 ,降低 排渣温度 , 提高了换热效率 ; ( 3 ) 单 元进行设计 ,采用连 续机械排渣方案 。每 台机组 配有四 台冷渣器 , 在每组冷却水管排末端安装一个 u形滑轨 ,避免冷却水管排 因热胀冷 两 台滚 筒冷 渣器 ,靠近炉前 ;两台风水冷渣器 ,靠近炉后 。 缩而导 致的焊 口开 裂或泄 漏现象 ; ( 4 )将 内层水冷套 上的 螺旋 片加 滚 筒 冷 渣 器 每 台处 理 渣 量 2 5 t / h ,进 渣 温度 8 6 0 o C,出渣 温度 高1 0 0 a r m , 增大冷渣器 内部换 热面 积 ; ( 5 )进 渣端 用耐高温浇注料填 ≤1 5 0 ℃,冷 却水 采用 凝 结水 ,进 水 压力 2 . 7 MP a ( 设计 压力 4 . O MP a ) , 充 ,阻断高温灰渣与冷渣器 端板、密封组件直接接 触 ,避免端板 、密 进水温度 5 4 ℃( 夏季 7 2 ℃) , 流量 1 0 6 m / h . 封组 件 因高温而开 裂 ,延长其 使用寿 命 ; ( 6 )在冷渣 器出渣端 沿外 风 水 冷 渣 器每 台处 理 渣 量 3 7 t / h ,进 渣 温度 9 0 0 o C,出渣 温 度 简壁制作 安装一个冷却 水进水联 箱 ( 钢管 o 1 3 3 ×6 ) ,通过进 水联箱将 ≤1 5 0 ℃ ,冷 却水 采用 凝 结水 ,进水 压 力 2 . 7 MP a ( 设计 压力 4 . O MP a ) , 旋转接头进水管和管排 的进水管联通 ;管排 回水管 穿过出渣端筒壁并 进水温 度 5 4 ℃( 夏季 7 2 ℃) ,流量 1 0 0 t / h 。 紧贴 于外筒壁一直延 伸至距冷渣器进渣端处与冷渣器 水冷层连通 ,然 从锅炉冷渣 器排 出的温度 ≤ 1 5 O ℃的渣经旋 转给料 阀进 入链斗式 后通过 冷渣 器水冷层 流回至旋转接头回水管)。 输送 机 ,再经过斗式提升 机最终提升至底灰库 中贮 存。系统采用连续 运行 方式 ,每 台锅 炉设有 链斗 式输送机 2台,每台 出力为 8 5 t / h ,刮 5 经济分析 板长 度约 4 5 m;斗 式提升机 两台 ,每 台出力为 8 5 t / h ,提升高度 约 3 0 ( I )改造技术经济分析 ( 见表 I ) m;链 斗输送机和 斗式提升 机均采用耐磨耐 热型。机械 除渣 系统 的设 备按 满足锅 炉 MC R时最大排渣 量且留有 足够 的裕 量 ,其 出力按不小 表 1
2 滚筒冷渣器 的工作原理
滚筒冷渣器是 C F B锅炉的关键辅助设备之一 ,其主要分为百叶滚 筒式和 多管 滚筒式两种 。百 叶滚 筒式冷渣器在滚筒 内壁上 焊接有 固定 的螺旋 叶片 ,螺旋叶片之 间设计 安装有许多纵 向叶 片,热灰 渣进入 内 简 ,在螺旋 叶片的推动力下旋转 前进 ,向出渣 口移动 ,同时 由纵 向叶 片携带灰渣 到滚筒顶部然后下 落 , 移 动的过程 中与外筒逆流 的冷却水 接触降温 ,以增强换 热效果 。 滚筒冷渣 器其冷却主体 由内外 2个滚筒组成 ,并形成双 层密封套 筒 ,中 间间隙通过冷却水冷却 。灰渣主 要采用机械输送方 式 ,滚筒在 驱动装置带 动下低速转动 ,简体 内部 的灰渣在旋转叶 片或其 他作用力 下缓慢 向低 温端移动。冷却水在水冷 简体、旋转水接头 以及 简体 外部 回水管形成的冷却水 回路 中流动 ,将灰渣 的热量带走 。
改造现有 滚筒冷渣器
单 台改造 费用 : 2 8 . 5 万元 材料费 Fra bibliotek1 2万 元
改造 4台总费用
工业技术
工 技
2
3 0 0 MW 循环流化床锅炉滚筒冷渣器改造 及其经 济分析
林 丽 桃 ( 山西平朔煤矸石发 电有 限责任公司 , 山西 朔州 0 3 6 8 0 0)
摘 要= 某电厂 2 × 3 0 0 M W 机组循环流化床锅 炉滚筒冷渣 器 自 投运后一直存在 出力不足 , 排渣温度 高等 问题 , 且运行 周期短 , 设备 内部 已磨损变形 , 通过对其进行拆 除 内层水冷套 、增加水冷管排 等改造 后,基本解决 了滚 筒冷渣 器排 渣难、排渣温度 高等 问题 ,提 高了冷 渣器的排渣效率 ,保证 了滚 筒冷渣 器长周期稳定运行 。 关键词 :3 0 0 M W机组 ;滚 筒冷渣 器;双层 ;改造 ;经济
0 引言
漏水, 密封组件开裂漏红渣, 严重影响 机组安全稳定运行。
除灰及 除渣 系统是火力发 电厂不 可缺少的组成部分 ,随着 锅炉容 4 改造方案论证 量增 大 ,产 生的灰 渣也 相应 增多 ,据有关 资料 介绍 ,一 座装 机容 量 ( 1 )拆除外层水冷套及螺旋片 。1 )增大了冷 渣器 内部冷 却空间 , 1 2 0 0 M W( 4 台3 0 0 MV d ) 规模 的电厂每年产 生的灰 渣量约 1 0 0 万 吨。 因此 , 延长灰 渣在冷渣 器 内部 的停 留时间 ,从而 提高冷渣 器换热效 率 ;2 ) 保证除灰除渣系统 的安全运行 ,开展灰渣 的综 合利用 以及使灰渣 处理 减轻冷渣器本体重 量 ,延长冷渣器驱动机构 及支撑部分的使用寿命 ; 达到环保标准是 目前火力发 电厂灰渣处理面l 临 的首要 问题 。 ( 2 )沿冷渣器简体轴 向均匀布置冷 却水管排 ( 0 5 7 ×8高压 炉管 4根 并 列 ,共 8 组) ,并 用特制 U型管卡 固定 ,每组 管排 间距 为 5 8 0 m m,管 1 系统简述 排与冷渣器筒壁法 向成 3 O 。夹角 ,以延长了灰渣的停 留时 间,增加 了 某电厂 2×3 0 0 MW 机组 C F B锅炉的除渣系统按一 台机组为 一个 冷却水管排的有效换热面积 ,降低 排渣温度 , 提高了换热效率 ; ( 3 ) 单 元进行设计 ,采用连 续机械排渣方案 。每 台机组 配有四 台冷渣器 , 在每组冷却水管排末端安装一个 u形滑轨 ,避免冷却水管排 因热胀冷 两 台滚 筒冷 渣器 ,靠近炉前 ;两台风水冷渣器 ,靠近炉后 。 缩而导 致的焊 口开 裂或泄 漏现象 ; ( 4 )将 内层水冷套 上的 螺旋 片加 滚 筒 冷 渣 器 每 台处 理 渣 量 2 5 t / h ,进 渣 温度 8 6 0 o C,出渣 温度 高1 0 0 a r m , 增大冷渣器 内部换 热面 积 ; ( 5 )进 渣端 用耐高温浇注料填 ≤1 5 0 ℃,冷 却水 采用 凝 结水 ,进 水 压力 2 . 7 MP a ( 设计 压力 4 . O MP a ) , 充 ,阻断高温灰渣与冷渣器 端板、密封组件直接接 触 ,避免端板 、密 进水温度 5 4 ℃( 夏季 7 2 ℃) , 流量 1 0 6 m / h . 封组 件 因高温而开 裂 ,延长其 使用寿 命 ; ( 6 )在冷渣 器出渣端 沿外 风 水 冷 渣 器每 台处 理 渣 量 3 7 t / h ,进 渣 温度 9 0 0 o C,出渣 温 度 简壁制作 安装一个冷却 水进水联 箱 ( 钢管 o 1 3 3 ×6 ) ,通过进 水联箱将 ≤1 5 0 ℃ ,冷 却水 采用 凝 结水 ,进水 压 力 2 . 7 MP a ( 设计 压力 4 . O MP a ) , 旋转接头进水管和管排 的进水管联通 ;管排 回水管 穿过出渣端筒壁并 进水温 度 5 4 ℃( 夏季 7 2 ℃) ,流量 1 0 0 t / h 。 紧贴 于外筒壁一直延 伸至距冷渣器进渣端处与冷渣器 水冷层连通 ,然 从锅炉冷渣 器排 出的温度 ≤ 1 5 O ℃的渣经旋 转给料 阀进 入链斗式 后通过 冷渣 器水冷层 流回至旋转接头回水管)。 输送 机 ,再经过斗式提升 机最终提升至底灰库 中贮 存。系统采用连续 运行 方式 ,每 台锅 炉设有 链斗 式输送机 2台,每台 出力为 8 5 t / h ,刮 5 经济分析 板长 度约 4 5 m;斗 式提升机 两台 ,每 台出力为 8 5 t / h ,提升高度 约 3 0 ( I )改造技术经济分析 ( 见表 I ) m;链 斗输送机和 斗式提升 机均采用耐磨耐 热型。机械 除渣 系统 的设 备按 满足锅 炉 MC R时最大排渣 量且留有 足够 的裕 量 ,其 出力按不小 表 1