330MW循环流化床锅炉启动时爆燃原因及控制手段
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330MW循环流化床锅炉启动时爆燃原因及控制手段
摘要:通过对国产330MW循环流化床锅炉在冷态启动阶段发生爆燃的实际工况
中各个参数的变化趋势进行分析,发现循环流化床锅炉在冷态启动阶段由于炉内
的内外循环物料少,炉内燃烧工况的不稳定性、炉膛内各处的温度偏差较大是产
生炉膛爆燃的原因。
并对循环流化床锅炉发生爆燃对机组产生的危害进行了阐述,结合锅炉燃用煤的煤质、启动床料的选用、启动过程中各主要参数的具体控制要
求等对其进行分析,找出了切实可行的控制措施,并且取得了非常好的效果,对
同类型的循环流化床锅炉有一定的借鉴及参考价值。
关键词:循环流化床锅炉;爆燃;原因分析;控制措施
1.前言
近十几年来,代表着目前最先进的洁净煤燃烧技术的循环流化床机组,在我
国被广泛应用于电力生产中。
蒙西某电厂两台330MW循环流化床锅炉于2015年双投。
投产后机组运行情况良好,但在冷态启动过程中,由于炉膛内物料少,部
分地方流化不好,易发生爆燃,威胁锅炉安全运行。
2.330MW循环流化床锅炉热物料循环系统
锅炉设备为亚临界、一次中间再热、自然循环汽包炉。
锅炉型号为:DG-
1210/18.1-II1。
锅炉为单汽包自然循环、一次中间再热、高温分离器、平衡通风、前墙给料循环流化床锅炉。
采用高温汽冷式旋风分离器进行气—固分离。
锅炉主
要由1个膜式水冷壁炉膛、3台汽冷式旋风分离器和1个尾部竖井(HRA)3部分组成。
炉膛内布置有屏式受热面:12片膜式过热器管屏、6片膜式再热器管屏和
2片水冷蒸发屏。
锅炉采用炉前给煤,锅炉前墙共设有10台给煤装置;后墙布置有6个回料点。
炉膛底部由水冷壁管弯制围成水冷风室。
每台炉设置有2个床下
点火风道,每个床下点火风道配有2个油燃烧器(带高能点火装置),其目的在
于高效地加热一次流化风,进而加热床料。
另外在炉膛下部还设置有床上助燃油枪,用于锅炉启动点火和低负荷稳燃。
锅炉按6台滚筒式冷渣器设计,采用炉后
排渣。
炉膛与尾部竖井之间,布置有3台汽冷式旋风分离器,其下部各布置1台
回料器。
3. 锅炉燃用煤质分析
该厂现有2台330MW循环流化床锅炉燃用的是煤矸石。
煤样工业分析数值
见表1
4. 爆燃原因及控制措施
4.1 爆燃前工况介绍
锅炉冷态启动后,投入4支床下风道燃烧器油枪运行,将一次风加热至850℃~900℃,热一次风通过水冷风室进入炉膛,加热炉膛内的床料。
炉膛平均
温度达到450℃,四条给煤线运行正常,给煤量120t/h,燃油量2.58t/h,机组负
荷127MW,主汽压力12.07MPa,机组处于正常的升参数启动过程中。
4.2 爆燃现象及原因分析
由于锅炉冷态启动过程较长,造成炉膛内床料越来越少,床压越来越低,在3~5KPa之间波动,且未建立正常的锅炉内外循环。
此时投煤,煤进入炉膛后由
于炉膛内各处的温度偏差较大,且燃烧不好。
炉内部分区域的煤及挥发份遇到温
度较高的物料时造成急剧燃烧,发生炉膛爆燃。
该区域的炉膛温度会急剧上升,
温度变化率最高时达到100℃/min,炉膛出口氧量急剧下降。
炉膛压力在引风机
静叶及炉膛压力投自动的情况下,波动很大,在+1000Pa~-1000Pa之间波动,锅
炉过热器出口压力上升很快,由于外置床内几乎不进料,导致主汽温度主要靠布
置在炉膛尾部烟道的高温过热器吸热,汽温变化不大,由于主汽压力上升较快,
导致主汽温度的过热度下降很多,威胁机组安全运行。
4.3 爆燃的危害
炉膛内的部分区域发生爆燃,容易造成炉膛内该区域温度升高很快,超过灰
分的熔化温度,会产生低温结焦,造成炉内流化不良。
若低温结焦产生在炉膛的
一次风风帽及二次风进炉膛的风管上,将进一步恶化炉膛内床料的流化情况。
在
主汽压力上升的情况下,主汽温度的过热度下降很多,由原来的 l26℃下降到84℃,主汽温度的过热度小于50℃,汽轮机将打闸停机威胁机组的安全运行,严
重时可能引起汽轮机水冲击事故的发生。
4.4 控制措施
(1) 在冷态启动前,在炉膛、四个回料阀和四个外置床内添加足够的启动床料,床料尽可能使用锅炉在正常运行中排放出来的循环灰,这些循环灰将有助于锅炉
启动后尽快建立物料内循环及外循环。
启动床料除使用原有床料外,还可以使用沙子。
如果选用沙子做启动床料,
要求控制沙子中的钠、钾含量,以免引起床料结焦,且要求沙子最大粒径不超过0.6mm。
(2) 锅炉在冷态启动中,当床温达到投煤允许温度350℃时,则以最低转速对
称投入2条给煤线,约1分钟后观察床温的变化,如床温有所增加,同时氧量有
所减小时,可证明煤已开始燃烧。
床温将继续以 5℃~8℃/min速率增加,氧量
持续减小,可以较小的给煤量连续给煤。
在床温达到600℃左右时,开始启动两台高再HTR外置床和内置 LTS、ITS两
个外置床流化的流化风,其锥形阀开至10%左右,以便加热床料。
外置床的风量为:入口1500Nm3/h;空室1850Nm3/h,高再室 7600Nm3/h。
逐步开大锥形阀
开度,提高过、再热汽温度。
床温控制在在65O℃-700℃之间,逐渐停止床下启
动燃烧器,同时增加给煤量。
在锅炉床温等参数满足要求的情况下,尽早向炉膛投煤助燃。
煤燃烧提高床
温的同时,煤中所含的灰分也向炉膛添加循环灰,有助于建立锅炉的热物料内循
环及外循环。
(3) 锅炉在冷态启动中,注意控制炉膛下部压力及水冷风室压力,防止出现两
床失稳及翻床事故的发生。
通过冷渣器的运行或添加床料的手段,维持△Pl在16~l8KPa。
同时,注意监视炉膛下部、中部及上部各点温度的变化率,通过两床
的一次风量,以及上下二次风量配合调整,控制各点温度变化率在lO℃/min以内。
(4) —旦发现床温测点偏差大,或超过1000℃时,应立即联系热工人员确认该测点显示是否准确。
当确认该点温度正确时,应立即采取措施。
(5) 当发现炉膛内某个区域的温度变化率迅速上升时,应将氧量、炉膛压力、
主汽压力等参数结合起来进行判断,如果出现与爆燃现象相吻合时,即可判断为
炉膛爆燃。
此时,应当迅速采取措施,适当减少给煤量和燃油量,密切监视炉膛
压力自动,当炉膛压力偏离正常值较大时,应立即解除炉膛压力自动,手动调节
两台引风机静叶开度,防止炉膛压力保护动作(炉膛压力保护定值:炉膛压力达到+4KPa或者-4KPa时,延时2秒,触发锅炉MFT保护和锅炉跳闸保护)。
此时应开
大汽轮机调速汽门,增加机组负荷来降低主汽压力,同时要密切监视主汽温度的
过热度,防止主汽温度的过热度偏低威胁机组的安全运行。
当主汽温度的过热度
小于50℃,汽轮机应立即打闸停机,防止汽轮机水冲击事故的发生。
5. 结束语
330MW循环流化床锅炉在冷态启动和压火后的恢复过程中,易发生爆燃现象。
只要我们在运行中多调整,勤分析,当发生炉膛爆燃现象时,果断采取措施,就
能降低爆燃的危害,保证机组的安全运行。
参考文献:
【1】.330MW 循环流化床锅炉运行说明书东方锅炉(集团)股份有限公
司,2013.
【2】岑可法,倪明江,骆仲泱等.循环流化床锅炉理论设计与运行[ M].北京:中国电力出版社,1998.
作者简介:马骏(1975--),从事循环流化床锅炉试验及压力容器检验的研究。
性别:男民族:蒙古族年龄:42岁
毕业院校:内蒙古工业大学热能与动力工程学院本科
职称:助理工程师
工作单位:内蒙古电力科学研究院锅炉技术研究所
单位地址:呼和浩特市锡林南路21号邮编:010020。