某公司破碎机动平衡问题20190712

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某公司破碎机动平衡处理问题
情况介绍:某公司反击式破碎机。

电机转速745转/分钟,皮带连接。

破碎机转子直径1.6米,转子长度2.5米,转速514转/分钟,锤盘5片,沿轴向方向每两片锤盘间有5个空,可安装试重及配重。

现象:原始振动(空载)2-3mm/s,近期某天突然振动上升,达到37-40mm/s。

现场未找到平衡块掉落位置和配重块。

动平衡前进行离线振动监测,监测主要以1倍工频8.6Hz为主,其他很小具体数值如下:
破碎机负荷侧(带轮侧):H:38.7mm/s,1倍工频37.72mm/s;
V:4.403mm/s,1倍工频 3.007mm/s、2倍频1.931mm/s、其他频率很小达到10倍频;
A:空间有限未测
破碎机非负荷侧:H:38.5mm/s,1倍工频36.14mm/s;
V:1.903mm/s,1倍工频1.3mm/s、2倍频0.7388mm/s、其他频率很小达到10倍频;
A:5.378mm/s,1倍工频5.055mm/s、2倍频0.8706mm/s、其他频率很小;
未见轴承故障特征频率。

采用双面动平衡:(原有配重块达到22块,未拆卸前动平衡特征)
初始侧:A面37.3mm/s、210.92°
B面39.4mm/s、210.65°
由于破碎机可安装试重及配重位置只有5*5=25个位置,已装22个位置,为不影响本次动平衡处理,决定将所有配重块拆除。

采用双面动平衡:(原有配重块已拆除)
初始侧:A面43.5mm/s、174.17°
B面47.6mm/s、175.35°
在A面1#位置焊接试重10.67KG:A面33.3mm/s、188.33°,B面36.3mm/s、191.6°,试重无效。

随即增加试重4.7KG,达到15.5KG:A面33.9mm/s、209.18°,B面33.8mm/s、206.09°,试重有效。

选择移除试重。

在B面1#位置焊接试重16.5KG:A面28.1mm/s、203.87°,B面33.8mm/s、
206.08°,试重无效。

随即增加试重3.4KG,达到20KG:A面28.9mm/s、214.99°,B面37.5mm/s、224.36°,试重有效。

选择移除试重。

计算配重:A面1#位3.72KG、2#位29.7KG
B面1#位8.76KG、5#位4.03KG
逆旋转方向加重。

效验配重:A面31.7mm/s、55.56°
B面31.7mm/s、59.04°
仪器显示继续加重:A面1#位30.6KG、5#位8.36KG
B面4#位22.1KG、5#位1.262KG
由于30KG体积的配重块已经较大,基本超出“空”的范围,且A面2#位已经加重29.7KG,因此决定不再进行,停止处理。

说明:此破碎机整机存在大幅度晃动;2月前曾进行过动平衡处理,振动幅值由12mm/s,下降至3mm/s,试重5KG,配重12KG左右,双面动平衡。

马群博感谢大家,谢谢
2019.07.12。

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