螺栓装车后断裂调查报告

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螺栓断裂分析报告

螺栓断裂分析报告

螺栓断裂分析报告1. 引言螺栓是一种常见的连接元件,广泛应用于工程领域。

然而,在使用过程中,螺栓的断裂可能会导致严重的安全事故和设备损坏。

因此,对螺栓的断裂原因进行分析非常重要。

本文将介绍螺栓断裂的分析步骤,以帮助读者更好地了解螺栓断裂的原因,并提供相应的解决方案。

2. 分析步骤螺栓断裂分析通常可以按照以下步骤进行:2.1 收集断裂螺栓样本首先,需要收集断裂的螺栓样本。

这些样本应来自不同的工程项目,并涵盖不同的工作条件。

收集足够数量的样本有助于得出准确的结论。

2.2 观察断口形貌通过对断裂螺栓的断口形貌进行观察可以初步判断断裂的原因。

断口形貌可以分为韧性断口、脆性断口等。

韧性断口常常表明螺栓断裂是由于受到超负荷载荷所致,而脆性断口则意味着存在其他问题。

2.3 进行金相分析金相分析是一种常用的分析方法,通过对螺栓样本进行金相薄片制备和观察,可以获得螺栓的组织结构信息。

通过金相分析,可以检测到螺栓材料中的缺陷、夹杂物、氧化层等问题。

2.4 进行力学性能测试力学性能测试是评估螺栓质量的重要手段。

通过对螺栓样本进行拉伸试验、硬度测试等,可以了解螺栓的强度、韧性等性能参数。

与标准数值进行对比,可以判断螺栓是否达到设计要求。

2.5 考虑工况因素分析断裂螺栓时,还需要考虑螺栓所处的工作条件。

例如,工作温度、湿度、振动等因素都可能对螺栓的性能产生影响。

通过分析工况因素,可以找到与断裂相关的潜在问题。

2.6 结果分析与解决方案综合以上分析结果,可以得出螺栓断裂的原因。

根据不同的原因,提出相应的解决方案。

例如,如果断裂原因是由于材料质量问题,可以优化材料制备过程;如果是由于超负荷导致断裂,则需要对工作负荷进行合理评估等。

3. 结论螺栓断裂分析是一项复杂的工作,需要综合考虑多个因素。

通过对断裂螺栓样本的观察、金相分析、力学性能测试以及考虑工况因素,可以准确判断螺栓断裂的原因,并提出相应的解决方案。

对螺栓断裂问题的分析与解决不仅可以提高工程项目的安全性,还能为相关领域的研究提供参考。

螺栓断裂分析报告

螺栓断裂分析报告

螺栓断裂分析报告一、引言螺栓是一种常见的连接元件,在机械设备和结构工程中得到广泛应用。

然而,螺栓在使用中可能会发生断裂,给机械设备和结构的安全运行带来隐患。

本报告旨在对螺栓断裂进行分析,并提供解决方案,以确保设备和结构的安全性。

二、螺栓断裂原因分析1.质量问题:螺栓断裂可能是由于螺栓本身存在质量问题所致,如材料强度不符合标准、制造工艺不良等。

为此,应关注螺栓的采购渠道和制造工艺,并严格按照相关标准进行选择和检测。

3.腐蚀问题:腐蚀是导致螺栓断裂的常见原因之一、在潮湿、酸性或碱性环境中,螺栓易受到腐蚀,使其材料的强度降低。

因此,在腐蚀环境中应选择抗腐蚀性能良好的螺栓材料,并进行定期维护保养。

4.紧固力不均匀:不正确的紧固力分布可能导致螺栓在负载过程中承受不均匀的力,从而引发断裂。

在安装过程中,应根据设备或结构的要求,采用正确的紧固力分布方案,并进行定期检查和调整。

三、螺栓断裂的解决方案1.优化选材:根据设备或结构的负荷、工作环境等要求,选择合适的螺栓材料。

关注材料的强度、韧性、抗腐蚀性等指标,并遵循标准进行选材。

2.合理设计螺栓连接:根据实际负荷情况和工作要求,合理选用螺栓的规格、数量和布置方式,并确保紧固力的均匀分布。

在设计过程中,可以借助有限元分析等工具来验证螺栓连接的安全性。

3.定期检查和维护:对于暴露在恶劣环境中的螺栓,应定期进行检查和维护,特别是针对腐蚀环境。

清洁螺栓表面,涂覆抗腐蚀涂层,必要时更换受损螺栓,以延长其使用寿命。

4.强化管理和培训:通过建立规范的螺栓管理制度和培训机制,提高操作人员的专业水平,加强螺栓使用和维护的知识宣传,以减少螺栓断裂的发生。

四、结论螺栓断裂是机械设备和结构工程中常见的问题,但可以通过合理选材、优化设计、定期维护和加强管理来减少其发生。

对于已经断裂的螺栓,应及时进行更换,并对其断裂原因进行调查分析,以避免类似问题再次发生。

通过以上措施的综合应用,能够提高螺栓连接的安全性和可靠性,保证设备和结构的正常运行。

汽车螺栓分析

汽车螺栓分析

强度螺栓断裂失效分析姓名:侯建宇专业班级:材控08-2学号:200801021053摘要:针对装配现场发生的几起高强度螺栓断裂失效事故,采用金相分析、化学成分分析和力学性能测试等方法进行检测。

分析结果认为螺栓失效的原因有:(1) 螺纹成形时产生裂纹,螺栓因之而脆断;(2) 杆部与头部交接处表面脱碳、使局部强度降低而断裂;(3) 装配时扭矩过大,螺栓明显缩颈而断裂;(4) 原材料中心存在裂纹。

关键词:螺栓;裂纹;扭转;脱碳高强度螺栓是发动机紧固件中最重要的零件之一,如连杆螺栓、缸盖螺栓、主轴承盖螺栓,要求强度等级为10.9 级,有的甚至达12.9 级。

但在实际使用中,高强度螺栓( 简称螺栓) 断裂失效也时有发生。

笔者就发生在装配过程中的四起高强度螺栓断裂失效逐一进行分析。

1 195 连杆螺栓断裂失效分析195 连杆螺栓装配时断裂于螺纹处。

从断口上看,断口平直,无缩颈,几乎没有裂纹萌生区,全部为最后瞬断区。

零件供应商进行了失效分析,认为装配时连杆螺纹内夹入异物,阻碍了螺纹的拧紧,导致装配扭矩过大而断裂。

1.1断口分析由于断口表现出极大的脆性,如果是基于扭紧力矩过大而断裂,断口应表现出良好的塑性,因为拧紧时螺栓主要受扭转应力,而扭转试验的应力状态的柔性系数较大( 大于拉伸试验) ,材料易于塑性变形,而失效的螺栓并未表现出塑性。

另外,断裂源也不在齿根部,而是有所偏离。

1.2化学成分和显微组织分析螺栓材料牌号为40Cr钢,强度等级10.9级,硬度要求32〜38HRC金相组织要求1〜3级(JB/T8837-2000)。

经检验,螺栓化学成分(质量分数)符合GB/T3077-1988之规定,见表1。

显微组织为细的回火索氏体,按JB/T8837-2000评定为1级,其硬度值为34HRC和35HRC硬度和显微组织均符合技术条件规定。

经磁粉探伤未发现磁痕。

将螺栓从杆部与头部交接处纵向剖开,经金相制样、观察,结果在大部分螺纹的根部均有裂纹,即在断口附近和远离断口的螺纹处均存在裂纹,裂纹位置偏离“真正的”齿根部,裂纹的两侧无贫碳和脱碳,说明裂纹的形成与调质处理无关,见图 1 和图2。

螺栓断裂原因分析

螺栓断裂原因分析

螺栓断裂原因分析本页仅作为文档页封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March螺栓断裂原因的分析一般情况下,我们对于螺栓断裂从以下四个方面来分析:第一、螺栓的质量第二、螺栓的预紧力矩第三、螺栓的强度第四、螺栓的疲劳强度实际上,螺栓断裂绝大多数情况都是因为松动而断裂的,是由于松动而被打坏的。

因为螺栓松动打断的情况和疲劳断裂的情况大体相同,最后,我们总能从疲劳强度上找到原因,实际上,疲劳强度大得我们无法想象,螺栓在使用过程中根本用不到疲劳强度。

一、螺栓断裂不是由于螺栓的抗拉强度:以一只M20×80的级高强螺栓为例,它的重量只有公斤,而它的最小拉力载荷是20吨,高达它自身重量的十万倍,一般情况下,我们只会用它紧固20公斤的部件,也只使用它最大能力的千分之一。

即便是设备中其它力的作用,也不可能突破部件重量的千倍,因此螺纹紧固件的抗拉强度是足够的,不可能因为螺栓的强度不够而损坏。

二、螺栓的断裂不是由于螺栓的疲劳强度:螺纹紧固件在横向振松实验中只需一百次即可松动,而在疲劳强度实验中需反复振动一百万次。

换句话说,螺纹紧固件在使用其疲劳强度的万分之一时即松动了,我们只使用了它大能力的万分之一,所以说螺纹紧固件的松动也不是因为螺栓疲劳强度。

三、螺纹紧固件损坏的真正原因是松动:螺纹紧固件松动后,产生巨大的动能mv2,这种巨大的动能直接作用于紧固件及设备,致使紧固件损坏,紧固件损坏后,设备无法在正常的状态下工作,进一步导致设备损坏。

受轴向力作用的紧固件,螺纹被破坏,螺栓被拉断。

受径向力作用的紧固件,螺栓被剪断,螺栓孔被打成橢圆。

四、选用防松效果优异的螺纹防松方式是解决问题的根本所在:以液压锤为例。

GT80液压锤的重量是吨,其侧板螺栓为7套级M42螺栓,每根螺栓的抗拉力为110吨,预紧力取抗拉力一半计算,预紧力高达三、四百吨。

但是螺栓一样会断,现在准备改成M48的螺栓,根本原因是螺栓防松解决不了。

高强度螺栓断裂研究分析

高强度螺栓断裂研究分析

高强度螺栓断裂分析————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:高强度螺栓断裂分析作者:上海交通大学曾振鹏摘要:采用断口分析、金相检验和硬度测定等方法,对高强度螺栓断裂原因进行了分析。

断口分析结果表明,断口平坦,呈放射状花样,微观形态主要为准解理花样,表明螺栓的断裂是脆性断裂;同时发现,在断口附近还存在横向内裂纹,内裂纹的断口形态与断裂断口一样。

金相分析表明,材料棒中存在严重的中心碳偏析,而中心碳偏析是引起断裂的主要原因。

关键词:高强度螺栓;准解理;横向内裂纹;中心碳偏析某厂生产的一批规格为M30×160mm的高强度大六角头螺栓,在进行验收试验时发生断裂。

螺栓材料为35CrMoA,采用常规工艺生产,硬度要求为35~39HRC。

1检验1.1材料的化学成分用VD25直读光谱仪进行了材料化学成分分析,分析结果(质量分数)列于表1。

从表1可以看出,材料的化学成分符合标准要求。

1.2硬度测定硬度测定结果列于表2。

由表可见,螺栓材料硬度虽符合技术要求,但已接近上限。

1.3材料的显微组织(1)在抛光态下,可见材料中含有较严重的夹杂物,其形态、分布见图1。

对照标准[2],夹杂物级别为3~4级。

图1夹杂物形态及分布状况100×图2螺栓的显微组织280×(2)显微组织见图2。

组织为回火马氏体+粒状贝氏体,并有少量铁素体。

从图2可明显看出,组织中存在严重偏析,出现回火马氏体和粒状贝氏体带,致使显微组织不均匀,而且在回火马氏体带中存在MnS夹杂。

对样品螺纹根部附近的组织进行了观察,未发现脱碳现象。

1.4断口分析(1)图3a为断口的宏观形貌,断口较平坦,表面呈灰色,有明显的撕裂脊,呈放射状花样,放射线从中心向四周发射。

表明裂纹先在中心形成,然后向外扩展。

当裂纹扩展至整个横截面时,螺栓断裂。

图3断口的宏观形貌(2)断口的微观形态基本上以准解理花样为主,还有一些二次裂纹,如图4所示。

螺栓断裂分析报告

螺栓断裂分析报告

高强度螺栓断裂分析曾振鹏(上海交通大学高温材料及高温测试教育部重点实验室,上海200030)摘要:采用断口分析、金相检验和硬度测定等方法,对高强度螺栓断裂原因进行了分析。

断口分析结果表明,断口平坦,呈放射状花样,微观形态主要为准解理花样,表明螺栓的断裂是脆性断裂;同时发现,在断口附近还存在横向内裂纹,内裂纹的断口形态与断裂断口一样。

金相分析表明,材料棒中存在严重的中心碳偏析,而中心碳偏析是引起断裂的主要原因。

关键词:高强度螺栓;准解理;横向内裂纹;中心碳偏析某厂生产的一批规格为M30×160mm的高强度大六角头螺栓,在进行验收试验时发生断裂。

螺栓材料为35CrMoA,采用常规工艺生产,硬度要求为35~39HRC。

1 检验1.1 材料的化学成分用VD25直读光谱仪进行了材料化学成分分析,分析结果(质量分数)列于表1。

从表1可以看出,材料的化学成分符合标准要求。

1.2 硬度测定硬度测定结果列于表2。

由表可见,螺栓材料硬度虽符合技术要求,但已接近上限。

1.3 材料的显微组织(1)在抛光态下,可见材料中含有较严重的夹杂物,其形态、分布见图1。

对照标准[2],夹杂物级别为3~4级。

图1 夹杂物形态及分布状况100×图2 螺栓的显微组织280×4%硝酸酒精溶液侵蚀(2)显微组织见图2。

组织为回火马氏体+粒状贝氏体,并有少量铁素体。

从图2可明显看出,组织中存在严重偏析,出现回火马氏体和粒状贝氏体带,致使显微组织不均匀,而且在回火马氏体带中存在MnS夹杂。

对样品螺纹根部附近的组织进行了观察,未发现脱碳现象。

1.4 断口分析(1)图3a为断口的宏观形貌,断口较平坦,表面呈灰色,有明显的撕裂脊,呈放射状花样,放射线从中心向四周发射。

表明裂纹先在中心形成,然后向外扩展。

当裂纹扩展至整个横截面时,螺栓断裂。

图3 断口的宏观形貌图4 断口微观形貌(2)断口的微观形态基本上以准解理花样为主,还有一些二次裂纹,如图4所示。

汽车用u型螺栓断裂分析

汽车用u型螺栓断裂分析

汽车用u型螺栓断裂分析
汽车用u型螺栓断裂分析
1.断裂原因分析
汽车用u型螺栓断裂的原因可能有多种,主要有以下几种:
(1)材料缺陷:由于螺栓材料的质量不合格,或者在生产过程中出现缺陷,导致螺栓断裂。

(2)结构设计不合理:螺栓的结构设计不合理,使得螺栓在使用过程中受到过大的负荷,从而导致断裂。

(3)安装不当:螺栓安装不当,使得螺栓受到过大的负荷,从而导致断裂。

(4)使用不当:螺栓使用不当,使得螺栓受到过大的负荷,从而导致断裂。

2.断裂后的处理
(1)更换新的螺栓:如果螺栓断裂是由于材料缺陷或者结构设计不合理导致的,应该更换新的螺栓,以确保螺栓的安全性。

(2)检查安装:如果螺栓断裂是由于安装不当导致的,应该检查安装是否正确,以确保螺栓的安全性。

(3)检查使用:如果螺栓断裂是由于使用不当导致的,应该检查使用是否正确,以确保螺栓的安全性。

3.预防措施
(1)选择合格的螺栓材料:在选择螺栓材料时,应该选择合格的螺栓材料,以确保螺栓的安全性。

(2)合理的结构设计:在设计螺栓结构时,应该合理的设计,以确保螺栓的安全性。

(3)正确的安装:在安装螺栓时,应该正确的安装,以确保螺栓的安全性。

(4)正确的使用:在使用螺栓时,应该正确的使用,以确保螺栓的安全性。

一起合金双头螺栓过扭矩断裂事件

一起合金双头螺栓过扭矩断裂事件

一起合金双头螺栓过扭矩断裂事件合金双头螺栓是一种常用的连接元件,在许多行业中广泛应用。

由于各种原因导致的过扭矩断裂事件时有发生,给工程安全和生产带来了极大的威胁。

本文将以一起合金双头螺栓过扭矩断裂事件为例,分析其原因和解决方案。

该事件发生在一家汽车制造厂。

在该厂的生产线上,一名工人正在使用合金双头螺栓将发动机和底盘连接。

由于生产进度紧张,工人迫于时间压力,使用了过大的力气进行拧紧。

结果,在拧紧过程中,螺栓突然断裂,导致连接松动,严重影响了生产进度和质量。

经过调查分析,我们发现造成这起过扭矩断裂事件的原因有以下几点:1. 工人操作不当:工人在使用过程中没有准确掌握螺栓的扭矩标准,通过主观感受和力气拧紧,导致扭矩过大。

2. 时间压力:由于生产进度紧张,工人在拧紧螺栓时没有足够的时间进行细致的操作,加之存在生产线连续作业的需求,导致工人过于匆忙。

3. 螺栓质量问题:在该事件中,可能存在螺栓的质量问题,即螺栓本身可能存在制造缺陷,导致其承受能力不足,难以满足拧紧要求。

针对以上问题,我们可以采取以下解决方案:1.加强员工培训:应加强对工人的培训,提高其操作技能和安全意识,让他们清楚掌握螺栓的扭矩标准,避免使用过大的力气拧紧。

2.优化生产流程:对于生产线上的工艺流程进行科学合理地优化,确保工人有足够的时间进行螺栓的装配和拧紧,减少时间压力对操作质量的影响。

3.加强质量管控:厂家在生产过程中应采用更严格的质量检测方法,对螺栓进行全面检验,确保其质量合格。

加大对螺栓生产环节的监管,减少制造缺陷的发生。

对于合金双头螺栓的设计和制造方面,也可以加强研发和控制,提高其承载能力和安全性能。

可以使用更高强度的合金材料制作螺栓,提高其抗拉强度和抗疲劳性能。

合金双头螺栓过扭矩断裂事件是一起由多个原因引发的事故。

通过加强员工培训、优化生产流程和加强质量管控等措施,可以最大程度地预防和减少类似事件的发生,确保工程安全和生产质量。

螺栓断裂分析报告

螺栓断裂分析报告

螺栓断裂分析报告
报告编号:manuel-0022
报告撰写:马克·雷斯
单位:卡兰技术服务公司
报告日期:2023年5月2日
报告概要
本报告旨在对一枚M24*2.5螺栓所出现的断裂进行分析,并从中了解到断裂原因。

此螺栓在XYZ机械有限公司的机器上安装,用于安装非标准机器上部件。

机器的规格如下:
机器名称:XYZ铸造机
机器类型:单机型
机器重量:20吨
工作周期:每小时6至8小时
断裂螺栓细节
此螺栓已断裂,表明已发生抗拉破坏。

断裂点位于螺栓的头部,可以看到断口处有磨损痕迹,断口处的磨损痕迹类似毛刺。

应发现此断裂情况后,应立即停止使用。

物理检查
物理检查发现,此螺栓的尺寸为:M 24*2.5,螺纹细度为 8g/.5 吋。

金属表面粗糙度约为 7 um,表明表面没有氧化或腐蚀。

汽车表面的外观
检查,没有发现任何明显的异常或破损。

金相检查
金相检查发现,断裂螺栓的材料为钢,其中含铬(Cr)和镍(Ni)各含量
为0.54%和0.2%,硅(Si)含量为0.17%,铅(Pb)含量为0.003%。

断裂分析。

紧固螺栓断裂分析

紧固螺栓断裂分析

紧固螺栓断裂分析摘要:通过螺栓断口宏微观形貌检测、电镜检测、金相检测、机械性能分析、化学成分分析手段,综合分析紧固螺栓断裂性质,并分析断裂失效的原因,结果表明失效的原因可能有两点:一是酸洗过程氢进入金属内部导致氢脆;二是高温回火时导致材料出现高温回火脆性,其中发生氢脆的可能性较大。

关键词:螺栓;氢脆;合金结构钢;高温回火脆性1前言发蓝处理,是将钢在空气中加热或者直接浸泡在浓氧化性溶液中,使其表面产生极薄的氧化物膜的材料保护技术。

发蓝处理在酸洗过程中,酸洗液中酸分解后会产生H-,H-成为吸附在钢铁表面的H原子,由于H原子具有最小的原子半径,容易在钢等金属中扩散,部分H原子越过金属表面,并扩散进入金属的晶格,在应力集中处或缺陷处富集,聚合为氢分子,造成应力集中,超过钢的强度极限,在钢内部形成细小的裂纹被称为氢脆。

氢脆敏感性与材料强度密切相关,氢脆断裂的临界应力极限随着材料强度的升高而急剧下降。

这是因为金属晶体中位错、晶界、沉淀相等氢积聚点多,在酸洗、电镀过程中易于吸H,基体内应力较大。

一般认为,抗拉强度低于1 GPa的合金钢一般不发生氢脆。

合金结构钢在450~600℃之间出现的回火脆性称高温回火脆性。

出现这种回火脆性时,钢的冲击韧性降低,脆性转折温度升高,但抗拉强度和塑性并不改变,对许多物理性能也不产生影响。

引起高温回火脆性的杂质元素有P、S、B、Sn、Sb、As等。

但当钢中不含Ni、Cr、Mn、Si等合金元素时杂质元素的存在不会引起高温回火脆性。

但当杂质元素含量一定时,Ni、Cr、Mn、Si元素含量愈多,脆化就愈严重。

当两种以上元素同时存在时,脆化作用就更大。

高温回火脆性的脆化速度和脆化程度均与回火温度和回火时间密切相关。

温度一定时,随回火时间延长,脆化程度增大。

在550℃以下,回火温度愈低,脆化速度就愈慢,但能达到的脆化程度也愈大。

材质为18Cr2Ni4WA的内燃机车轴箱紧固螺栓,在机车运行过程中发生断裂,紧固螺栓的制造工艺流程为:备料-墩方头-正火+高温回火-抛丸-调质-车端面-车外圆与螺纹-钻孔-去毛刺、锐棱倒钝-探伤-发蓝处理。

1螺栓断裂情况汇报

1螺栓断裂情况汇报

1螺栓断裂情况汇报尊敬的领导:根据最近的工作情况,我对螺栓断裂情况进行了汇报。

在我们的生产过程中,螺栓断裂的情况时有发生,给生产和设备带来了一定的影响。

经过调查和分析,我对此情况进行了总结和汇报,希望能够得到您的指导和支持。

首先,我们对螺栓断裂的情况进行了详细的调查和分析。

在生产现场,我们发现螺栓断裂主要集中在某一台设备上,且发生频率较高。

经过检查,我们发现这些螺栓在使用过程中出现了明显的疲劳断裂现象,部分螺栓表面还出现了裂纹。

这些情况表明,螺栓的质量和使用状态存在一定的问题,需要引起我们的重视和处理。

其次,我们对螺栓的使用情况进行了分析。

经过调查发现,部分螺栓在使用过程中受到了过大的载荷,超出了其承载能力范围。

另外,由于一些操作人员对螺栓的安装和紧固力度掌握不够,导致螺栓在工作过程中出现了松动现象。

这些因素都对螺栓的使用寿命和安全性造成了一定的影响。

针对以上情况,我们已经采取了一系列的措施来解决螺栓断裂的问题。

首先,我们对设备进行了全面的检修和维护,对螺栓进行了更换和升级,以确保其质量和性能符合要求。

其次,我们加强了对操作人员的培训和管理,提高了他们对螺栓安装和使用的认识和技能,减少了因人为操作不当而导致的螺栓断裂情况。

同时,我们还对设备的工作状态进行了监测和调整,确保了螺栓在正常工作范围内运行,避免了过大的载荷对螺栓的影响。

经过以上的努力,螺栓断裂的情况得到了有效的控制和改善。

目前,螺栓的使用状态和安全性得到了有效的保障,生产过程中的故障率和安全隐患得到了有效的降低。

我们将继续密切关注螺栓的使用情况,加强对设备和操作人员的管理和监督,确保螺栓的安全使用,为生产的顺利进行提供保障。

在今后的工作中,我们将进一步加强对螺栓使用情况的监测和分析,不断改进和完善螺栓的使用管理制度,提高螺栓的使用安全性和可靠性,为企业的发展和生产的顺利进行提供更加坚实的保障。

此致。

敬礼。

螺栓断裂分析报告

螺栓断裂分析报告

螺栓断裂分析报告摘要:本报告针对螺栓断裂现象进行了详细的分析和研究。

通过对螺栓断裂的原因、影响以及防止措施的探讨,为相关行业的螺栓使用提供了重要的参考。

本报告基于理论分析与实际案例,对螺栓断裂的破坏机理进行了深入剖析,为预防螺栓断裂提供了有益的建议。

1. 引言螺栓断裂是制造行业普遍存在的问题,对设备和生产过程的正常运行产生了严重的影响。

因此,了解螺栓断裂的原因和预防方法对确保设备和工业机械的长期运行至关重要。

2. 螺栓断裂的原因螺栓断裂的主要原因可以归结为以下几点:2.1 载荷过大:超过螺栓设计承载能力的载荷会加剧螺栓的应力,导致螺栓断裂。

2.2 腐蚀和疲劳:螺栓在潮湿或酸碱环境中易受到腐蚀,长期使用和重复加载会引起螺栓疲劳,最终导致断裂。

2.3 不合适的材料选择:选择低强度或不符合工作环境需求的材料使用螺栓,容易导致断裂。

2.4 不当的安装和紧固:螺栓的安装和紧固过程如果不正确,会影响其承载能力,增加螺栓断裂的风险。

3. 螺栓断裂的影响3.1 安全问题:螺栓断裂可能导致设备或机械的故障,对人员和生产环境造成潜在的安全隐患。

3.2 生产中断:螺栓断裂会导致设备停机和生产中断,给企业带来经济损失和生产延误。

3.3 维修和更换成本:螺栓断裂需要进行维修和更换,企业需要承担额外的成本。

4. 螺栓断裂的预防措施4.1 正确的设计和选择:根据工作环境和载荷要求,合理设计和选择螺栓材料和规格。

4.2 适当的安装和紧固:严格按照安装规范进行螺栓的安装和紧固,确保螺栓能够承受设计载荷。

4.3 定期检测和维护:定期检查螺栓的状态,及时发现问题并采取措施修复或更换。

4.4 使用防腐措施:在潮湿或有腐蚀环境的场所使用螺栓时,应采取防腐措施,延长螺栓的使用寿命。

5. 结论通过对螺栓断裂现象进行分析和探讨,我们可以得出以下结论:5.1 正确的设计和选择对于防止螺栓断裂至关重要。

5.2 安装和紧固过程必须按照规范进行,以确保螺栓可以承受设计载荷。

连杆螺栓疲劳断裂事故分析

连杆螺栓疲劳断裂事故分析

劳 裂纹 扩展 区和金 属颗粒粗 大 的瞬时 断裂 区。 连 杆螺栓 是 发 动机 的重 要 零 件 , 常 用 含 铬 或 通 含 铬钼 的合 金 材 料 , 4 C ,8 r4 CMo3 CMo 如 0 r3 C ,0 r ,5 r 等经调 质处 理 和精 密 加 工 制 成 , 较 高 的强 度 和 抗 有 冲击韧性 。若 螺栓 材质 、 处 理 、 热 加工 精 度不 符合 技 术 要求 , 会导 致零件 强度 不够 , 出现疲 劳 断 裂 。而疲 劳断 裂最易 发 生 在零 件 最 薄 弱 的部 位 , 以及 零 件 内 部 与外 部缺 陷所造 成 的应 力集 中部位 。 正因为 连杆螺 栓是 汽车发 动 机上 重 要 的联接 件





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之一 , 以其拧 紧力 矩有 严格 规定 , 所 常见 车 型 的连杆
造 成严重 的后果 。某 汽车修 理单 位 承修 的一 辆 黄河 牌 Z 35 M34 W 型 自卸 汽 车 , Z 2 1 81 由于 在安 装 过 程 中 没有严格检 查 连 杆 螺栓 质量 , 没 有 按 规定 的拧 紧 也 力 矩拧 紧螺栓 。在大修 竣工 后 , 汽车 只 运行 了六 天 , 尚未过跑合 期 , 发生 了连杆 螺 栓 断裂 , 就 造成 严 重捣

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螺栓装车后断裂调查报告

螺栓装车后断裂调查报告

螺栓装车后断裂调查报告
调查报告:
经过调查和分析,我们发现了以下原因导致螺栓在装车后断裂:
1. 螺栓质量问题:螺栓本身的质量可能存在问题,例如不符合规格、材料质量不良等,导致承受不了运输过程中的振动和冲击。

在检查螺栓断裂部位的时候,我们发现了明显的疲劳损伤的迹象,这正是螺栓质量问题的典型表现。

2. 装载方式不当:在装车的过程中,可能没有严格按照标准操作,导致螺栓承受了不正常的负载。

例如,螺栓的安装方向不正确、拧紧力度不足或过度、紧固点不平衡等等,这些问题都有可能导致螺栓在运输过程中断裂。

3. 运输路线和车速:在运输过程中,如果遇到了道路不平或者速度过快的情况,会给车辆和装载物体产生较大的冲击和振动,从而导致螺栓的损坏和断裂。

所以,我们需要选择平整的道路运输,严禁高速行驶和急转弯等操作,以减少对螺栓的损伤。

4. 检查不及时:在运输过程中,如果出现了任何异样的情况,如异响、异味等,都应尽快停车检查,并及时更换螺栓等零部件。

如果长时间忽略这些问题,就有可能导致零部件的进一步损坏和断裂,从而造成更大的损失。

基于以上原因,我们可以得出以下建议来避免类似的事故再次发生:
1. 选择优质的零部件,并严格按照规格要求进行安装和拧紧。

2. 加强安全培训和技能培训,提高员工操作能力和风险意识。

3. 选用优质的运输设备和合适的车速,同时选取平整的路线以减少振动和冲击。

4. 建立完善的检查机制,并及时更换老化的零部件,以确保车辆始终处于良好的状态,保障运输过程的安全、稳定和高效。

总的来说,针对这一事件,我们必须从多个角度加以分析,找出根本原因,并采取相应的措施,才能有效地避免类似事件的再次发生。

一起合金双头螺栓过扭矩断裂事件

一起合金双头螺栓过扭矩断裂事件

一起合金双头螺栓过扭矩断裂事件合金双头螺栓是一种用于连接机械零件的螺栓,由于其强度和耐腐蚀性等良好性能,被广泛应用于各种工程领域。

然而,在实际应用中,有时会出现过扭矩断裂事件,给工作安全和设备可靠性带来威胁。

在某次机械设备维修中,维修工人使用了一批新购入的合金双头螺栓进行拆卸和装配。

在安装过程中,工人按照标准要求使用扭矩扳手进行拧紧,但是在紧固过程中,有几颗螺栓出现了过高的扭矩,并在拧紧到规定扭矩值后,出现明显的变形和裂纹。

经过检查,这些断裂螺栓的材质均为高强度钢合金,在金相组织和化学成分上符合规定标准。

根据断口形貌和断面分析结果,断裂位置发生在螺栓盖板与内螺纹交汇处,且呈脆性断裂,表明是由于过高的应力导致断裂。

经过进一步调查,发现该批合金双头螺栓存在制造缺陷,主要是螺栓内部孔的筋角过小,导致内螺纹连接处应力分布不均匀。

在标准扭矩范围内,仍有螺栓发生断裂的危险。

为了解决这个问题,设备制造商更换了同样规格但是改进制造工艺的新款合金双头螺栓。

并且提醒使用者,在进行螺栓紧固时必须按照规定的扭矩范围进行,避免超负荷使用和过度拧紧,从而避免螺栓过剩的应力和变形,减少潜在的风险。

此外,也建议厂家在制造时要更加严格地控制质量,检查每个螺栓材质的成分和金相组织,及时消除制造缺陷,避免出现扭矩断裂和其他安全事故的发生。

同时,对于已经使用的螺栓,也要定期进行检查和维护,及时更换老化或疲劳的螺栓,确保设备的安全和稳定运行。

总之,对于螺栓这种小型但至关重要的零部件,我们不能掉以轻心。

只有在严格遵守标准操作流程、定期检查和维护、以及不断优化制造工艺的前提下,我们才能保证设备安全、生产高效。

某螺栓断裂原因分析

某螺栓断裂原因分析
标 准 ≤ 0 0 7≤1 . 0 0≤ 1 . 0 0≤ 0 . 0 4≤ 0 . 0 3 3 . 0 0 5 . 0 o 1 5 . 0 0 q 7 . 0 o 3 . 0 0 5 . ( 1 0 0 . 1 5 0 . 4 5 / 成 分 0 0 . 1 g 0 . 3 1 4 0 . 0 1 5< 0 . 0 0 5 4 . 3 5 1 5 . 6 3 . 4 4
试验 , 图 2为试 腐蚀速率/ ( g ・ m ・ h )
1 . 4 4 7 1 . 2 3 7 4 l I 】 8 2 5
l 4 . 3 2 1 2 l 2 . 2 5 3 8 l I . 6 7 3 8 1 2 . 7 4 9 6
, j 力 学性 能测 试
力学性 能测 试采 用螺 栓 纵 向取样 ,由于尺 寸 限制 , 只
能 采用小 试样 ( M1 2 x  ̄ b 6 ) 进行 试验 , 试 验结 果如 表 4所 示 。
表 4 力学 性 能 测 试
Rm 2 / M P a R / MP a A / % Z I %
GBl 2 2 0 ≥8 6 5 ≥l 0 0 0 ≥l 3 ≥45
硬度 / H R C
≥ 3l
K / J
≥ l U 6
结 果
9 1 9
1 0 4 1
1 9 6 5 3 3 . 8 , 3 3 . 6 , 3 4 . 1】 2 0 , 1 2 6 , 1 2 5
试 验介 质 为 6 %的 F e C 1 溶液 , 试验 温 度 为 2 2  ̄ 2  ̄。
0 . 2 3 ( 0 l o 】< 0 . 0 1
表 2 螺 栓 材 料 的
从 结 果 可 知 ,工 件 的化 学 成 分 符 合标 准要 求 。

某车型转向机构锁紧螺栓断裂分析

某车型转向机构锁紧螺栓断裂分析

某车型转向机构锁紧螺栓断裂分析车型转向机构锁紧螺栓断裂可能由以下几个原因引起:1.螺栓材料问题:螺栓使用的材料质量不佳或存在缺陷,导致螺栓在受到转向负荷时发生断裂。

2.过紧:螺栓被过紧地固定在转向机构上,超过其承受能力,长时间承受高压力会导致螺栓疲劳断裂。

3.缺乏润滑:螺栓在安装过程中缺乏润滑,导致螺纹间的摩擦增加,使得螺栓易于断裂。

4.振动:汽车在行驶过程中产生的振动会对车辆的各个部件造成影响,过大的振动会导致螺栓的松动,增加螺栓断裂的风险。

为了更好地分析这个问题,可以采取以下步骤:1.落地调查:对发生断裂的螺栓进行具体的调查和分析。

包括实地考察车辆转向机构、与螺栓相关的部件,检查其他螺栓的状态等。

2.跟踪回溯:追踪整个生产过程,包括螺栓的选材、制造过程、使用条件等,找出是否存在制造或设计上的缺陷。

3.材料测试:对断裂的螺栓进行材料测试,包括拉伸强度、硬度等,以确定螺栓在正常工作条件下的强度和耐久性。

4.动态加载实验:通过对转向系统进行模拟的动态加载实验,以确定螺栓在实际工作条件下的受力情况。

可以使用数据采集设备和测力仪器来监测和记录动力加载的变化。

5.润滑状况检查:检查并确定螺栓安装过程中是否有适当的润滑,如果确定润滑不足,可以优化润滑材料和方法,以减少螺栓的摩擦,延长使用寿命。

6.振动测试:通过使用振动测试仪器对车辆进行振动测试,确定振动是否达到螺栓的松动和断裂阈值。

如果需要,可以优化车辆结构和减振材料,降低螺栓断裂的风险。

最后,根据上述分析结果,可以针对问题采取相应的改进措施,例如改进螺栓的材料或设计,优化润滑方式,增强螺栓和转向机构的刚性等,以提高螺栓的可靠性和耐用性。

后车轮螺栓断裂失效分析

后车轮螺栓断裂失效分析
(1.浙江国检检测技术股份有限公司, 浙江 海盐 314300; 2.嘉兴市蓝箭仪器校准有限公司, 浙江 海盐 314300)
摘要:载重车后车轮螺栓在安装轮胎螺母时断裂。为了分析断裂的原因,应用扫描电子显微镜、能谱仪、光学显微 镜、直读光谱分析仪对该螺栓进行了宏观、微观、化学成分等分析,同时还进行了硬度和拉伸试验。检测结果表明: 由于螺栓存在较严重的偏析、疏松缺陷,在安装预紧力作用下缺陷处产生裂纹并不断扩展,导致螺栓脆性断裂。 关键词:偏析;疏松;化学成分;预紧力;脆性断裂 中图分类号:TG115.2 文献标识码:A
某载重车后车轮螺栓在安装轮胎螺母时断裂, 取断裂螺栓残件和完好件各一件进行失效分析。对 其宏观形貌、金相组织、化学成分进行分析,并对其 力学性能进行试验,分析断裂原因。
1 理化检验 1.1 宏观分析
该批螺栓为高强度螺栓,表面电镀锌。螺栓材 质为 35CrMo,性能等级 10.9级。制造工艺为:材料 改拔→下料 → 车坯径 → 红锻 → 车头部 → 淬火 (调 质)→磨外圆及螺纹径→滚螺纹→镀锌(挂镀)。断 裂螺栓试样和完好试样如图 1所示。从图 1断裂螺 栓的宏观照片可见断裂位置为第四扣螺纹牙底。 1.2 断口分析
sectionSEM
d)D区 图 3 断面 A、B、C、D区微观形貌 Fig.3 Microscopicmorphologyoffracture
sectionA,B,C,D
发现因电镀而沉积的锌,说明螺栓在电镀前尚未形 成贯穿至表面的裂纹。
a)A区 b)B区
图 4 断面 E区微观形貌 Fig.4 MicroscopicmorphologyoffracturesectionE
Fracturts
XuanYixun1,YeChen1,MaWenqing1,ShenFei1,LuZhexiao1,LiJiajun1,LiZhengang2

车桥螺栓断裂分析报告

车桥螺栓断裂分析报告

车桥螺栓断裂分析报告发表时间:2017-03-29T10:45:36.903Z 来源:《基层建设》2016年36期作者:汪剑[导读]江苏省特种设备安全监督检验研究院徐州分院江苏徐州 221007 某厂生产的重型机械在行进途中,所用车桥轮毂的紧固螺栓断裂,螺栓规格:M22×1.5,形状如图1所示。

断口形貌见图2。

螺栓材质为40Cr,螺栓所要达到的性能指标和具体工艺不详,应企业要求,现对其进行断裂失效分析。

1、化学成分分析经线切割后,在螺栓断面接近中心处取样,按照40Cr主要成分先进行了常规5元素(C,Si,Mn,S,P)及Cr,Mo两元素的化学分析,结果(质量分数) 及标准成分(GB/T3077-1999)对照表见表1。

40Cr为低合金调质钢,淬透性高于碳钢,油淬临界直径达17-30mm,水淬临界直径30mm以上。

经调质处理后具有良好的综合力学性能,常用于在交变载荷作用下工作的重要零件。

成分分析结果显示,该螺栓的化学成分符合40Cr钢标准成分要求。

2、断口宏观形貌分析螺栓断面与螺栓轴线垂直,断口表面经过清洗后发现(如图2所示),中间部分区域已经发生氧化,在断口上不能找到明显的放射线的汇集区域。

在断口的右侧存在明显的剪切唇,所以应该属于最后的断裂区域。

在断口左下侧存在平坦区域,因此判断此处为裂纹源的位置。

3、金相组织分析图3、图4为螺栓的金相照片,其组织为回火索氏体+铁素体,铁素体呈游离块状,分布不均。

组织中块状游离态铁素体的出现,主要是由于热处理加热过程中加热温度偏低或保温时间不足,也即热处理不充分,造成部分铁素体未能完全溶解于奥氏体,并在随后的冷却过程中保留下来。

这种游离态铁素体组织属淬火欠热组织,其硬度低,强度也低,大大降低了钢的使用性能,尤其是显著降低钢的冲击韧性。

另外,金相照片还发现不少黑点存在,初步判定为夹杂或者热处理过程中脱碳造成,确切的构成可以通过区域能谱分析进行进一步的确认。

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19N.m
17N.m 17N.m 无断裂 无断裂
19N.m
17N.m 17N.m 无断裂 无断裂
静置24h后重新 拧到设定扭矩 静置48h后松开 并在投影下确认 试验后NG螺栓数 量及不良率 试验结论
无断裂或裂纹
无断裂或裂纹
14件/19件=73.7%
0件/2件=0
0件/20件=0 未见氢脆异常
150810批螺栓去氢异常, 150910批螺栓去氢异常, 未见氢脆异常 零件易产生氢脆断裂 零件易产生氢脆断裂
非要因
待判定 非要因 要因 要因 非要因
三、原因分析
要因 后果
1、搓牙工序牙板模 具超寿命使用
螺纹表面较粗糙,可能产生裂纹,在后续电镀工序会导致氢离子渗 入螺栓内部
2、酸洗时间非自动 控制,由员工经验进 酸洗时间超时,会导致酸液中析出的氢与螺栓发生反应;酸液浓度 行操作;酸液浓度跨 高,会增加氢的析出量 度大(300±100ml/L)
0810批次件
金相分析 2014年OK件
小结:对比2014年OK件,故障批次表面及心部金相OK、无异常。
故障调查
(四)、故障件电镜扫描及断口分析:
试样 名称 扫描零件 电镜扫描结果 工学院判断和建议
螺栓 试样
断裂面呈脆性断裂, 表层和心部沿晶断裂 1、判断断裂为氢脆,螺 栓表面裂纹是析氢造成; 0810批次 表面细微裂纹和白点 2、建议调查镀锌工艺、 点位电压等参数; 3、建议重新做金相分析; 2014年OK件 表面光滑、无裂纹 4、可能淬火温度高导致 零件韧性不足,建议调 查热处理工艺变化点; 0910批次 表面有细微裂纹
实施单位
实施时间
20151117 20151123 20151201前
临时对策
永久对策
1、生产线体酸洗时间非自动控 制,不能避免人为作业失误,必 须保证酸洗时间 2、控制计划中酸洗时间的设定 是1-10分钟,跨度较大,请根据 零部件型号和酸洗液的浓度来明 确酸洗时间 3、电镀未结束的螺栓在关闭电 源情况下在电镀液中浸泡至第二 天上班之前,超出去氢脆时效 4、牙板为超寿命使用
二、故障调查
氢脆载荷试验:
试验零件批次
试验方法 试验辅料 试验数量 Nhomakorabea150810
150910
2014年12月
151125
依据国标GB/T-3098.17-2000:紧固件机械性能检查氢脆用预载荷试验 取纵梁材料热轧板(T=8mm),钻孔孔径Ø5.2,扭力扳手 22件 19件 2件 20件
最小破坏力矩
成分 盐酸
工艺标准
现场确认
每3天添加一次盐酸,保证 实际为第一天399.19ml/L, 浓度在300±100ml/L 用到第三天时为286ml/L 时间控制器 室温 通过变压器控制 现场未使用控制设备,操作 人员人工经验控制 室温 8V
时间 1-10min 温度 电压 室温 5-15V
小结:现场确认:2个工人操作二十五个电镀滚筒,酸洗 工序浓度跨度较大,时间不稳定靠工人经验控制,无法 保证酸洗的稳定性。
试验力矩设定 初始 拧紧 力矩 检查
19N.m
17N.m 17N.m 无断裂 14件螺栓根部断裂,断 裂力矩5-11N.m 1件螺栓根部断裂,4件 螺栓根部出现裂纹 (200倍放大镜确认) 19件/22件=86.4%
21N.m
19N.m 19N.m 无断裂 8件螺栓根部断裂,断 裂力矩12-18.5N.m 6件螺栓根部出现裂纹 (200倍放大镜确认)
3、下班时镀锌未结 束的螺栓在镀锌槽中 放置至第二天上班
在镀锌槽中放置超时,超出去氢脆时效性,导致螺栓内部已产生去 氢无法恢复的破坏
四、对策制定
指摘项 对策
1、停用20150810、20150909故障批次螺栓, 使用2014年批次螺栓,首台车号:46797 2、对厂内已装车故障批次对象车辆,已组 织人员进行更换
故障件
小结:通过电镜扫描和断口分析,断裂面呈脆性断裂,表层和心部 沿晶断裂,判断为氢脆。
机械研究所实验结果
一、金相组织及维氏硬度检验
试样名称 检测项目 表面硬度 心部硬度 螺栓试样 渗层组织 金相组织 技术要求 HV450—750 HV250—400 0.15—0.28mm 表层为细针状马氏体加细颗粒碳 化物;心部为马氏体、无铁素体 检验结果 483HV 352HV
2015年11月21 日—2015年11 月23日上午 9:00 直接停用
201年11月17日 生产线体停用故 障批次剩余9600 3749台车 件,切换成2014 年12月生产批次, 首台车号46797
20150910
2015.11.20
3200
11月21日
300件
132台车
2015.11.23 共计
时间
温度 电压 PH值
150min
10-30℃ 8±0.2V 5.0-6.5
时间控制器
定温器控制 通过变压器控制 每日PH试纸检测
小结:电镀未结束的螺栓在下班时放置在电镀槽中一夜至 第二天上班,未按要求操作。
供应商现场监查
3、去氢工序确认:
去氢工序 去氢时间 保温4H 工艺标准 设备仪表自动控制 现场确认 自动控制,设备无异常
温度
200±20℃
设备仪表自动控制
自动控制,设备无异常
当天电镀未结束的螺栓放置 在电镀槽中放置一夜至第二 天上班,超出工艺要求 每日对去氢产品做氢脆实验
待去氢时间
电镀后4H内
人工控制
氢脆实验
工业凡士林煮, 气泡不明显
每周一次
小结:电镀未结束的螺栓在下班时放置在电镀槽中一夜至第 二天上班,超出去氢脆时效性,导致槽中析出的氢对螺栓造 成无法恢复的破坏。
小结:通过螺栓材质分析,故障螺栓材质符合要求。
故障调查
(二)、故障件硬度确认:
对比图纸设计标准,用维氏硬度机对故障螺栓表面硬度及心部硬度 进行检测确认,结果如下
设备名称:维氏硬度机 实测
检测项目
表面硬度 心部硬度 判定
标准
HV450-650 HV200-400
1
536HV 352HV OK
2
532HV 340HV OK
4
金相分析
OK
无异常
5
断口分析 调查结论
—— 零件没问题
表层为针状马 氏体和颗粒碳 —— 化物,心部为 条状马氏体 沿晶断裂,脆 沿晶断裂,脆 性断裂 性断裂 建议调查氢脆 建议调查氢脆
试验中
试验中 试验中
小结:通过多方对螺栓进行以上相关调查,结合断裂发生时间(拧紧当时 未出现断裂,放置一段时间后出现脆性断裂),初步怀疑螺栓因氢脆引起 的断裂。
供应商现场监查
2、电镀镀锌工序确认:
镀锌条件
氯化锌 成分 氯化钾 硼酸
工艺标准
每月添加25Kg,每天确认浓 度保证50-80g/L 每十天添加25Kg,每天确认 浓度保证150-220g/L 每月添加25Kg,每天确认浓 度保证23-35g/L
现场确认
54.96g/L 198.42g/L 26.42g/L 当天电镀未结束的螺栓放置 在电镀槽中放置一夜至第二 天上班 24℃ 8V 6.2
19200 99200
未配送
19200件 29100件
无 3881台
二、故障调查
序 号 1 2 3 调查项目 材质 硬度(HV) 渗碳层深度 (mm) 规格 1022相当(宝钢 SWRCH22A 冷镦钢) 表面硬度:450-650 芯部硬度:200-400 0.15-0.28 供应商 符合 符合 符合(0.18) 机械研究所 符合 符合 —— 表层为针状马 氏体和颗粒碳 化物,心部为 条状马氏体 —— 未判定 试验结果 供应商 —— 表层硬度符合 —— 工学院 —— —— —— 某大学 试验中 试验中 试验中
3
544HV 344HV OK
4
543HV 350HV OK
小结:通过检测,故障件表面硬度及心部硬度均符合设计要求。
故障调查
(三)、故障件金相确认:
对故障件进行金相检测,结果如下:
检测项目 检测零件 检测结果 表层为针状马氏体和颗粒碳化物, 心部为条状马氏体 表层为针状马氏体和颗粒碳化物, 心部为条状马氏体
故障批次 纳入日期 2015.10.11 20150810 2015.10.30 2015.11.04 2015.11.10 纳入数量 19200 19200 19200 19200 库房未记录, 经询问配料 员,10月12日开 始往线上配送 配送日期 装车日期 剩余零件
OK件
NG件
隐患车辆
因库房无详细 的配送记录, 经询问配料员, 推算装车日期 2015年10月12 日—2015年11 月17日
螺栓装车后断裂 分析
目录
一、故障信息
二、故障调查
三、原因分析 四、对策制定
五、相关附件
一、故障信息
1、故障现象:自攻螺栓装车后断裂
2、不良日期:2015年11月16日被指摘,
3、故障批次:20150810批次、20150909批次(经确认这两 个批次同时热处理和电镀) 4、故障范围:根据故障批次件纳入时间、纳入数量、剩余数量及预计装车时间 计算,故障件共装车3881台。
故障件断面
故障件断面
0810批次件表面
0810批次件表面
工学院电镜扫描结果
2014年OK件表面
2014年OK件表面
0909批次件表面
0909批次件表面
工学院电镜扫描结果
二、工学院2015.11.26日电镜扫描结果
试样 名称 扫描零件 电镜扫描结果 工学院老师判断和建议
1、螺栓表面裂纹可能 是析氢造成,内部无裂 纹等缺陷; 电镀后零件 表面光滑、无裂纹 2、类似气泡物可能是 螺栓 1、表面有微裂纹和类似 析氢后附着螺栓表面; 试样 11月26日到 气泡物; 3、26日成品件有的表 厂成品2件 2、表面无裂纹,有类似 面有裂纹,有的表面无 裂纹,是否螺栓使用后 气泡物 会产生断裂仍需进行模 1、表面光滑、无裂纹; 拟实验验证; KD件2件 2、表面有大量明显裂纹;
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