某桩基工程静荷载试验结果异常的原因分析及处理方法
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起 , 见地 层 中的超 孔 隙水 压 力 是 巨大 的 , 不 断积 压 可 在 之 下无法 消散 , 消 了一 部分 的压桩力 。 抵
为: ①素填土层 , 层厚 12 ~19m ②粉质粘土层 , .0 .0 ; 可
塑, 中等压 缩性 , 厚 07 ~2 7m ③ 粘土 层 , 层 .0 .0 ; 软塑 , 中
载试验 。基桩 反射波法 检测全 部 合格 , 静载 试验 5根 但
根据 《 建筑桩基技术规范) G 49 附录 c单桩 ) J 9— 4 J
单桩极限 最大沉降量 残余沉 降量 承载力特征值
表1
试验编号 试验桩 号
# #
桩径
mm
桩长
m
单桩承载力 终止荷载
特征值
25 88 .
l.l 13 l.9 0 6 l.6 2 1 l.4 30
l 2l 6.
一
16 — 1
维普资讯
广东建材 20 年第 1 08 期
表2
试验编号 试验桩号
# #
检测与监理
桩 径
m m
桩长
m
单桩承载力 特征值
2挤 等 ~高压 缩 性 , 厚 23 ~4 3m ④ 淤泥 层 , 黑色 , 3 层 .0 .0 ; 灰 . 土效 应 静载检测的 5 根桩均在地下室底板下, 地下室底板 由粘粉 粒组 成 , 部含 粉砂 , 局 软~ 流塑 , 高压缩 性 , 塑性
80 ×20 0m .5 , 指数 2. , 0 9层厚 1.0 9 1r ⑤粘土层 , 59 ~1.O ; e 中等~高压 的尺寸为 400 2 0m ,底板下桩间距为 18m 共 3 加 缩性,层厚 14 ~52m .0 .0 ;⑥ 中粗砂层 ,层 厚 05 ~ .0 38根桩 。在 小范 围 内施打 如此 密集 的工程 桩 , 之 预 沉桩入土时, 当排挤的土体 15m .0 ;⑦ 砾石 层 , 中密 ~密 实 ,饱 和 ,层 厚 3 4 ~ 应力管桩采用十字型桩尖 , .0 与桩基体积相 同) 占沿桩范围土体体积 5 以上 % 73m 本 工程地质 勘察 单位建 议地质层 的第 七层 ( 石 体积 ( .0 。 砾 就会产生 明显 的挤土效应 , 造成地面土体隆起和侧 层) 为桩基 础 的持力层 。拟建 场地 的地 下水受 到周 边 时, 作 移, 并使先完成的邻桩 向上抬起, 造成上浮, 使桩的承载 韩江水 系 的水 位影 响 , 下水 比较 丰 富。 地
3 因分析 原
31 .超孔 隙水压力的影响
地层 中淤 泥层 的 塑性指 数 I 很大 ,且 淤泥 层层 顶 。
采 用静 压 预应 力管 桩 基础 ,单桩 承载 力 特 征值 : 0 ①4 0
( 厚 9r) I0K , 5 0 壁 厚 15E 为 10K , 壁 5 m 为 O 0 N 0 ( a 2m) 6 0 N
1工程概 况
桩, 3 有 根超过规范要求, 最大沉降量为 5,0 最大 73r m, 残 余沉 降量 为 4 .5m 9 0m 。试 验结 果汇总表 如表 1 。 某 业 务 技 术 用 房 工程 为 一 幢 高层 建 筑 , 总 高 度
9 . m 地 面 以上 l 43 , 9层 (8层 + 层 钟 楼) 地 下 一 层 作 1 l , 为停车场和 设备用 房使用 , 总建筑 面积 为 19 6 z基 础 5 2 m。
k N
终止荷载
k N
单桩极限 最大沉降量 残余沉降量 承载力特征值 承载力 对应沉 降量
k N If T『 ll n 硼 n 硼
1 2 3
17 7 17 3 6 1
50 0 50 0 50 0
2 竖向静载试验异常情况
力达不到 设计要 求 。 工过程 中就 曾 出现 过这样 一些异 施
常情况 : 8月 6日现 场监 测发 现 ,西 侧 围墙 出现局 部裂 所 有管桩 于 2 0 07年 9月 9日完 成 ,0 7年 9月 l 缝 , 20 9 工地 现场办 公室前 地表硬 化层 有 2  ̄3m 5 0m的位 移 。 日开始对 管 桩进 行 基桩 反射 波 法检 测 和单 桩承 载 力静 3 静载时间的原 因 . 3
1 00 6
2 8 80 3 0 20 3 0 20 3 0 20
32 00
2 6 50 ≥ 30 20 3 0 20 2 6 92
27 5 9
5. O 7 3 2 .7 74 3 .4 9 7 4.5 4 7
4 63 9.
4.5 9 0 l. 9 2 1 2.0 49 3.5 0 8
单 桩终 压 力 控制 值 : 0 ①4 0大 于 2 0K , 0 8 0N ①50大于
40K 。桩基 工程 共有 46根预 应力管桩 。 80N 0 根 据地质 勘察报 告 , 地岩土 层 分布从 上到 下分别 场
和层底均有较厚的透水性能差的粘土层 。 塑性指数越大 土的粘性愈大, 越不利于孔隙水压力消散。本工程在施 工过程中, 发现在施工完的桩的地表 出现开裂现象和隆
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检i与监理 P , 4
广东 建材 20 年第 1 08 期
某桩基工程静荷载试验结果异常的 原 因分析及 处理方法
庄桂涛 ( 广东省潮州市建筑工程质量监督站)
摘 要 :通过对某桩基工程静载试验结果异常的原因进行分析, 提出处理方法, 总结经验。 关 键词 :挤土效应; 孔隙水压
对应沉降基
衄
1 2 3 4
5
9 4 29 l l5 O 7 9
29 O
50 0 50 0 50 0 50 0
5 00
2 . 7O 2 . 7O 2 . 7O 2. 7O
2 .O 7
10 60 10 60 10 60 l0 60
为: ①素填土层 , 层厚 12 ~19m ②粉质粘土层 , .0 .0 ; 可
塑, 中等压 缩性 , 厚 07 ~2 7m ③ 粘土 层 , 层 .0 .0 ; 软塑 , 中
载试验 。基桩 反射波法 检测全 部 合格 , 静载 试验 5根 但
根据 《 建筑桩基技术规范) G 49 附录 c单桩 ) J 9— 4 J
单桩极限 最大沉降量 残余沉 降量 承载力特征值
表1
试验编号 试验桩 号
# #
桩径
mm
桩长
m
单桩承载力 终止荷载
特征值
25 88 .
l.l 13 l.9 0 6 l.6 2 1 l.4 30
l 2l 6.
一
16 — 1
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广东建材 20 年第 1 08 期
表2
试验编号 试验桩号
# #
检测与监理
桩 径
m m
桩长
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单桩承载力 特征值
2挤 等 ~高压 缩 性 , 厚 23 ~4 3m ④ 淤泥 层 , 黑色 , 3 层 .0 .0 ; 灰 . 土效 应 静载检测的 5 根桩均在地下室底板下, 地下室底板 由粘粉 粒组 成 , 部含 粉砂 , 局 软~ 流塑 , 高压缩 性 , 塑性
80 ×20 0m .5 , 指数 2. , 0 9层厚 1.0 9 1r ⑤粘土层 , 59 ~1.O ; e 中等~高压 的尺寸为 400 2 0m ,底板下桩间距为 18m 共 3 加 缩性,层厚 14 ~52m .0 .0 ;⑥ 中粗砂层 ,层 厚 05 ~ .0 38根桩 。在 小范 围 内施打 如此 密集 的工程 桩 , 之 预 沉桩入土时, 当排挤的土体 15m .0 ;⑦ 砾石 层 , 中密 ~密 实 ,饱 和 ,层 厚 3 4 ~ 应力管桩采用十字型桩尖 , .0 与桩基体积相 同) 占沿桩范围土体体积 5 以上 % 73m 本 工程地质 勘察 单位建 议地质层 的第 七层 ( 石 体积 ( .0 。 砾 就会产生 明显 的挤土效应 , 造成地面土体隆起和侧 层) 为桩基 础 的持力层 。拟建 场地 的地 下水受 到周 边 时, 作 移, 并使先完成的邻桩 向上抬起, 造成上浮, 使桩的承载 韩江水 系 的水 位影 响 , 下水 比较 丰 富。 地
3 因分析 原
31 .超孔 隙水压力的影响
地层 中淤 泥层 的 塑性指 数 I 很大 ,且 淤泥 层层 顶 。
采 用静 压 预应 力管 桩 基础 ,单桩 承载 力 特 征值 : 0 ①4 0
( 厚 9r) I0K , 5 0 壁 厚 15E 为 10K , 壁 5 m 为 O 0 N 0 ( a 2m) 6 0 N
1工程概 况
桩, 3 有 根超过规范要求, 最大沉降量为 5,0 最大 73r m, 残 余沉 降量 为 4 .5m 9 0m 。试 验结 果汇总表 如表 1 。 某 业 务 技 术 用 房 工程 为 一 幢 高层 建 筑 , 总 高 度
9 . m 地 面 以上 l 43 , 9层 (8层 + 层 钟 楼) 地 下 一 层 作 1 l , 为停车场和 设备用 房使用 , 总建筑 面积 为 19 6 z基 础 5 2 m。
k N
终止荷载
k N
单桩极限 最大沉降量 残余沉降量 承载力特征值 承载力 对应沉 降量
k N If T『 ll n 硼 n 硼
1 2 3
17 7 17 3 6 1
50 0 50 0 50 0
2 竖向静载试验异常情况
力达不到 设计要 求 。 工过程 中就 曾 出现 过这样 一些异 施
常情况 : 8月 6日现 场监 测发 现 ,西 侧 围墙 出现局 部裂 所 有管桩 于 2 0 07年 9月 9日完 成 ,0 7年 9月 l 缝 , 20 9 工地 现场办 公室前 地表硬 化层 有 2  ̄3m 5 0m的位 移 。 日开始对 管 桩进 行 基桩 反射 波 法检 测 和单 桩承 载 力静 3 静载时间的原 因 . 3
1 00 6
2 8 80 3 0 20 3 0 20 3 0 20
32 00
2 6 50 ≥ 30 20 3 0 20 2 6 92
27 5 9
5. O 7 3 2 .7 74 3 .4 9 7 4.5 4 7
4 63 9.
4.5 9 0 l. 9 2 1 2.0 49 3.5 0 8
单 桩终 压 力 控制 值 : 0 ①4 0大 于 2 0K , 0 8 0N ①50大于
40K 。桩基 工程 共有 46根预 应力管桩 。 80N 0 根 据地质 勘察报 告 , 地岩土 层 分布从 上到 下分别 场
和层底均有较厚的透水性能差的粘土层 。 塑性指数越大 土的粘性愈大, 越不利于孔隙水压力消散。本工程在施 工过程中, 发现在施工完的桩的地表 出现开裂现象和隆
维普资讯
检i与监理 P , 4
广东 建材 20 年第 1 08 期
某桩基工程静荷载试验结果异常的 原 因分析及 处理方法
庄桂涛 ( 广东省潮州市建筑工程质量监督站)
摘 要 :通过对某桩基工程静载试验结果异常的原因进行分析, 提出处理方法, 总结经验。 关 键词 :挤土效应; 孔隙水压
对应沉降基
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2 . 7O 2 . 7O 2 . 7O 2. 7O
2 .O 7
10 60 10 60 10 60 l0 60