卷烟厂风力送丝过程造碎分析与控制
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平均值 1 9 2 1 4 2 9 } 0 . 3 3 5 7 1 4 O . 1 6 4 2 8 6
目的 。
经过 对上述系列 因素实施 控制措施后 ,重新取样测定 风力送丝前 后烟丝含水率 、烟 丝结 构的数据 如下 : 由表 1 中可看 出 ,贮丝柜出柜烟丝在 到卷烟机落料 口的输送过程 对 比表 1 、表 2 可看 出改进后整丝 率下降值 ,碎丝 率增加值 和水 中 ,所测试 的贮 丝柜 和卷烟机烟丝 ,整丝率和含水率不 同程 度下降 , 分损 失都 有不同程度 的降低 ,烟丝 造碎减少 ,起到 了保证卷 烟产品质 水 分有一定的失 ,造碎有一定程度 的增加 。 量 的作 用 。 送丝管路布 局是 造成风送烟丝造 碎的一个重要原 因 , 烟 丝输送管 道 材质为铝合金 、为刚性材质 。这种输送 管道有如下几个 因素容易造 表2 改善 后 风 力输 送对 烟 丝 的 影 响 成 烟丝的破碎。 ( 1 )风力送 丝管道 是刚性 的 ,气流裹 着烟丝 与管壁 的碰撞 为刚 整丝率下降 ( %) 碎丝率增加 ( %) 水分损失 ( %) 性碰 撞 ,容易造成碎丝 。 最大值 2 7 O . 5 0 _ 2 9 ( 2 ) 管道与弯头的接头部位有接缝和毛刺 , 造 成部分烟丝的骑挂、 最小值 0 . 7 O1 O O 1 撕扯 ,烟丝被破碎。 平均值 1 . 2 2 5 0 2 6 2 5 0 . 1 4 8 1 2 ( 3 )弯管处 ,气流裹 着烟丝 高速碰撞 、冲击 弯头外 圆内壁造 成 烟丝破碎 。 由于厂房结构和设 备布局原 因,风送 管路一旦安装就不 能轻 易改 参 考 文 献 : 1 谢海 , 袁国安 , 李 国荣 , 张雄 . 卷烟机组 风力送丝风 速控制技 术 变 。而在 烟丝水分一定 ,风力送丝系统管路 布局相同的情况下 , 输 送 … J 】 . 湖 南科技 学院学报 , 2 0 0 7 ( 0 4 ) . 风速 是决定系统烟丝造 碎的主要原 因。在理 论情况下 ,输送风速 稍大 与原理 [ 于烟 丝 的悬浮 风速 ( 达 到烟丝 的悬 浮风力 速度一 般为 1 2 m/ s ) 即可 送 [ 2 ]张雄 ,李国荣 .卷烟厂风 力送丝 系统输 送风速稳 定性分析 与控 制 丝 ,此 时送 丝是最经济 的 , 且烟丝造碎率最低 。但 以此 确定 的输送 风 研究 [ J.烟草科技 J ] , 2 0 0 6 ( 0 2 ) . 速会造成 系统工作不稳 定 ,由于弯头 的存在 ,甚 至可能使烟丝悬浮 不 [ 3 ]李 计 刚 ,苏 洪 军 .风 力烟 丝 输 送 系统 的 改 进 … .烟草 科 技 , 起来 ,造 成烟丝沉淀而 出现堵 塞现象 。实验研究 表明 ,烟丝 的输送 风 2 0 0 9( 0 1 ) . 速为 1 6 2 0 m/ s 最合理 。为了防止烟丝在输 送管路 中堵 塞 ,实际风速调 得较 高 ,从 而增 大了烟丝造碎的程度 。 作者简 介 :庄春 友 ( 1 9 7 3 一 ),男,工程 师,长期从事卷烟 包装设备
烟 丝造碎是影 响卷 烟质量的重要 因素 ,在 卷烟生产 的各环 节分析 和研究 造碎 因素 ,有 利于发现造碎产生原 因 ,从而有 目的地采取措 施 寻找合理 的风送变频器设定值与 卷烟机阀 门开度 ,保证不 同开台 数量下 ,维持最低风速 的合理风机频率 。 减少造 碎产生 。目前普 遍采用风力送丝方 式 ,风送过程 中烟丝含水 率 保 定 卷 烟 厂现 有 两套 风 送 系统 分 别 负责 6 台z l 1 9 卷 烟 机和 4 会有一定 降低 , 烟丝含水率的高低直接影 响烟丝 的物理性 能 ( 如重量、 台Z J 1 7 卷 烟机 的 烟丝 输送 负压 ,由于设 备距 离 较远 ,开 停 时间 变 弹性 、韧性等 ) ,在风 送过程 中 ,如果烟 丝水分低 于要 求,会使烟 丝 化较大 ,恒 压控制 方式 容易导 致风压 波动 ,风速 不稳 ,风力 送丝采 失去韧性 ,组织 变脆 而易碎 ,从而增加造碎 。 用总体 恒频 控制与 自动补风平 衡管路 压力 ,各卷 接机 台控制 阀 门开 度 控 制 支管 风速 的 方式 。集 中风 送 电机 频率 设定 值 :z j 1 9和 z I 1 7 1 烟丝输送过程造碎分析 风送均 为 4 9 赫兹 ,实 际功率 为 4 0 k w。在 部分 设备 不生产 时 ,将风
工 业 技 术
柬工案披术
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卷烟厂 风力送 丝过程造碎 分析 与控制
庄春友 ( 河北 白沙烟草 有限责任公 司保定卷烟厂 , 河北 保 定 0 7 1 0 0 0)
摘 要 :本文 以保定 卷烟厂卷烟生产线的风力输 送系统为研 究对 象,通过对 烟丝在 风力输送过程 中造碎 因素分析 ,利用 实验数据 探寻风力送丝 系统 中减少烟丝造碎的控制方 法,提升卷烟产品质 量。 关键词 :风力送丝;悬 ,烟丝喂丝机端 与卷烟机料斗端 机 频率 降低 ,关 闭部分不 开动 的卷烟 设备 的吸丝 风 门,可 以节约部 距离约 1 0 0 米。通过在 风送 管路两端 测试 烟丝数据 ,确定每 台卷烟机 分 能源 消耗 ,为 了防止 风机 喘振 ,每 台风机 所管 理的 4台卷烟 机要 烟丝输送水分损失和造碎程度 , 结果 如下 : 保 证至 少 2台吸丝风 门开 启。通 过设定 不 同条件下 风送 变频器 频率 和 卷烟 机风送 阀 门开度 ,确定 出每 台卷 烟机 合理风 速 ,实现烟 丝输 送 造碎最 小 。 表 1 风力送丝对烟丝的影响 另外 ,卷烟机吸丝料斗密封性 差也是造成吸丝 时间延 长 ,烟丝造 整坌 幺 率下降 ( %) j碎丝率增 ( %) 水分 损失 ( %) 碎原 因之 一。主要部位集 中在 落料器 闸门挤烟丝 、密封不 良等方面 。 最大值 3 . 6 { o . 7 0 3 8 及 时检 查调整吸丝翻板位置检 测 ,使翻板完全关 闭;更 损坏的换密封 最 小 值 1 } 0 O . O 1 条 ;调整 落料器落料后翻板关 闭延 时时间 ,均能达到减 少吸丝 时间的
目的 。
经过 对上述系列 因素实施 控制措施后 ,重新取样测定 风力送丝前 后烟丝含水率 、烟 丝结 构的数据 如下 : 由表 1 中可看 出 ,贮丝柜出柜烟丝在 到卷烟机落料 口的输送过程 对 比表 1 、表 2 可看 出改进后整丝 率下降值 ,碎丝 率增加值 和水 中 ,所测试 的贮 丝柜 和卷烟机烟丝 ,整丝率和含水率不 同程 度下降 , 分损 失都 有不同程度 的降低 ,烟丝 造碎减少 ,起到 了保证卷 烟产品质 水 分有一定的失 ,造碎有一定程度 的增加 。 量 的作 用 。 送丝管路布 局是 造成风送烟丝造 碎的一个重要原 因 , 烟 丝输送管 道 材质为铝合金 、为刚性材质 。这种输送 管道有如下几个 因素容易造 表2 改善 后 风 力输 送对 烟 丝 的 影 响 成 烟丝的破碎。 ( 1 )风力送 丝管道 是刚性 的 ,气流裹 着烟丝 与管壁 的碰撞 为刚 整丝率下降 ( %) 碎丝率增加 ( %) 水分损失 ( %) 性碰 撞 ,容易造成碎丝 。 最大值 2 7 O . 5 0 _ 2 9 ( 2 ) 管道与弯头的接头部位有接缝和毛刺 , 造 成部分烟丝的骑挂、 最小值 0 . 7 O1 O O 1 撕扯 ,烟丝被破碎。 平均值 1 . 2 2 5 0 2 6 2 5 0 . 1 4 8 1 2 ( 3 )弯管处 ,气流裹 着烟丝 高速碰撞 、冲击 弯头外 圆内壁造 成 烟丝破碎 。 由于厂房结构和设 备布局原 因,风送 管路一旦安装就不 能轻 易改 参 考 文 献 : 1 谢海 , 袁国安 , 李 国荣 , 张雄 . 卷烟机组 风力送丝风 速控制技 术 变 。而在 烟丝水分一定 ,风力送丝系统管路 布局相同的情况下 , 输 送 … J 】 . 湖 南科技 学院学报 , 2 0 0 7 ( 0 4 ) . 风速 是决定系统烟丝造 碎的主要原 因。在理 论情况下 ,输送风速 稍大 与原理 [ 于烟 丝 的悬浮 风速 ( 达 到烟丝 的悬 浮风力 速度一 般为 1 2 m/ s ) 即可 送 [ 2 ]张雄 ,李国荣 .卷烟厂风 力送丝 系统输 送风速稳 定性分析 与控 制 丝 ,此 时送 丝是最经济 的 , 且烟丝造碎率最低 。但 以此 确定 的输送 风 研究 [ J.烟草科技 J ] , 2 0 0 6 ( 0 2 ) . 速会造成 系统工作不稳 定 ,由于弯头 的存在 ,甚 至可能使烟丝悬浮 不 [ 3 ]李 计 刚 ,苏 洪 军 .风 力烟 丝 输 送 系统 的 改 进 … .烟草 科 技 , 起来 ,造 成烟丝沉淀而 出现堵 塞现象 。实验研究 表明 ,烟丝 的输送 风 2 0 0 9( 0 1 ) . 速为 1 6 2 0 m/ s 最合理 。为了防止烟丝在输 送管路 中堵 塞 ,实际风速调 得较 高 ,从 而增 大了烟丝造碎的程度 。 作者简 介 :庄春 友 ( 1 9 7 3 一 ),男,工程 师,长期从事卷烟 包装设备
烟 丝造碎是影 响卷 烟质量的重要 因素 ,在 卷烟生产 的各环 节分析 和研究 造碎 因素 ,有 利于发现造碎产生原 因 ,从而有 目的地采取措 施 寻找合理 的风送变频器设定值与 卷烟机阀 门开度 ,保证不 同开台 数量下 ,维持最低风速 的合理风机频率 。 减少造 碎产生 。目前普 遍采用风力送丝方 式 ,风送过程 中烟丝含水 率 保 定 卷 烟 厂现 有 两套 风 送 系统 分 别 负责 6 台z l 1 9 卷 烟 机和 4 会有一定 降低 , 烟丝含水率的高低直接影 响烟丝 的物理性 能 ( 如重量、 台Z J 1 7 卷 烟机 的 烟丝 输送 负压 ,由于设 备距 离 较远 ,开 停 时间 变 弹性 、韧性等 ) ,在风 送过程 中 ,如果烟 丝水分低 于要 求,会使烟 丝 化较大 ,恒 压控制 方式 容易导 致风压 波动 ,风速 不稳 ,风力 送丝采 失去韧性 ,组织 变脆 而易碎 ,从而增加造碎 。 用总体 恒频 控制与 自动补风平 衡管路 压力 ,各卷 接机 台控制 阀 门开 度 控 制 支管 风速 的 方式 。集 中风 送 电机 频率 设定 值 :z j 1 9和 z I 1 7 1 烟丝输送过程造碎分析 风送均 为 4 9 赫兹 ,实 际功率 为 4 0 k w。在 部分 设备 不生产 时 ,将风
工 业 技 术
柬工案披术
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卷烟厂 风力送 丝过程造碎 分析 与控制
庄春友 ( 河北 白沙烟草 有限责任公 司保定卷烟厂 , 河北 保 定 0 7 1 0 0 0)
摘 要 :本文 以保定 卷烟厂卷烟生产线的风力输 送系统为研 究对 象,通过对 烟丝在 风力输送过程 中造碎 因素分析 ,利用 实验数据 探寻风力送丝 系统 中减少烟丝造碎的控制方 法,提升卷烟产品质 量。 关键词 :风力送丝;悬 ,烟丝喂丝机端 与卷烟机料斗端 机 频率 降低 ,关 闭部分不 开动 的卷烟 设备 的吸丝 风 门,可 以节约部 距离约 1 0 0 米。通过在 风送 管路两端 测试 烟丝数据 ,确定每 台卷烟机 分 能源 消耗 ,为 了防止 风机 喘振 ,每 台风机 所管 理的 4台卷烟 机要 烟丝输送水分损失和造碎程度 , 结果 如下 : 保 证至 少 2台吸丝风 门开 启。通 过设定 不 同条件下 风送 变频器 频率 和 卷烟 机风送 阀 门开度 ,确定 出每 台卷 烟机 合理风 速 ,实现烟 丝输 送 造碎最 小 。 表 1 风力送丝对烟丝的影响 另外 ,卷烟机吸丝料斗密封性 差也是造成吸丝 时间延 长 ,烟丝造 整坌 幺 率下降 ( %) j碎丝率增 ( %) 水分 损失 ( %) 碎原 因之 一。主要部位集 中在 落料器 闸门挤烟丝 、密封不 良等方面 。 最大值 3 . 6 { o . 7 0 3 8 及 时检 查调整吸丝翻板位置检 测 ,使翻板完全关 闭;更 损坏的换密封 最 小 值 1 } 0 O . O 1 条 ;调整 落料器落料后翻板关 闭延 时时间 ,均能达到减 少吸丝 时间的