1200T油压机维修方案

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1200T油压机维修方案
我们公司的1200t自制油压机自投入使用至今已有20多年了。

这20多年来我们公司接的每一个项目上,几乎都有油压机的身影。

制作隔水套管,结构卷管垫板弧度、预制焊接的大型吊点,要有油压机调制焊接变形、特别是我们公司每年都要接的固定项目,每年都要完成上千吨的隔水套管制作项目,每一节管子在卷制前,都要经过油压机进行压头工序等等,容器公司一系列的工作都离不开油压机。

一直以来它都在默默的奉献着自己的力量,从没出现过什么状况,对我们公司的贡献真的相当大。

可在2009年1月19日,油压机在使用过程中,双柱腿突然出现“之”字形贯通性裂纹,已无法使用。

交货工期就要到了,加之春节也马上就到了,当时领导非常急。

召开了专门会议,分析原因,制订抢修措施。

我们所有人最想知道的是柱腿断裂的原因。

在以后的工作中应注意哪些事项,以避免此类事件再次发生。

经现场勘验和研究,分析结果很快出来了。

柱腿断裂不属于人为操作不当或是液压保护措施失效造成的,而是油压机柱腿常年处在一个反复受压、松开、再受压、再松开较频的这么一个状态下,容易产生疲劳裂纹。

钢板在手到较大的力时,致使柱腿裂纹瞬间发生,且扩展至整个柱体,断裂的原因现在是找到了。

可油压机伤的这么严重,总得有个解决方案吧!没办法裂纹太严重,只能把油压机的整个门式架给拆除掉,重新制作一个框架在装上。

但是如果重新制作的话,首先要研究它的内部结构、重新设计。

因为是自制设备,使用的时间太久了,图纸不全,没人知道它的结构,这会用掉很多时间,还有采办材料、下料、组对对、焊接等,都会用掉大量的时间。

而眼下还有一个工期很短的卷管项目没有完成。

领导开会研究,最后决定在保证安全使用的前提下又不影响生产,对其进行保守维修,采取不拆卸现场焊接修复。

于是领导马上组织了两个铆工、两个电焊工和两个气焊工成立油压机抢修小组。

为保证油压机在以后工作中的安全使用可靠性,首先我提出要对油压机的整个门式架做100%UT、MT检验,以保证其它部位没有裂纹,经检验其它部位完好。

我们首先共同研究了一套维修方案:
1、调正错位的柱腿,用25mm厚的筋板加固柱腿的四面,柱腿南北
侧面板(1200mm)分布两块筋板;筋板点焊加固后,降回液压缸,
抽出原压头板,然后升起液压缸。

2、切掉柱腿东西侧面板(500mm),打磨光滑,用等厚的Q235B板取
代并焊接(原板是Q235A)。

3、东西两侧更换的面板焊接完成后,切掉柱腿南侧面板(1200mm),
打磨光滑,切割时注意不要伤到原筋板,用等厚的Q235B板取代
组对并用筋板加固(筋板要在焊缝处预制出过焊孔)。

4、切割换取油压机北侧1200mm宽面板;底部直口,上部45°坡口,
打磨光滑;用等厚的Q235B板取代组对并用筋板加固(筋板要在
焊缝处预制出过焊孔)。

5、所有焊缝必须全熔透,焊缝应于母材平齐,以便于焊接加强板,
焊缝做100%UT和MT,Ⅰ级合格。

6、切掉加强筋板,修磨平齐。

如有低于母材部位,必须进行补焊,
补焊焊缝进行100%MT探伤,Ⅰ级合格。

7、在柱腿面板更换、焊接完成后,在柱腿外侧加焊补强板,25mm
厚的D36板做补强板。

8、
2)
然冷却。

3)、焊工在焊接时尽量不摆动,采用小电流,小线能量,窄焊道。

9、除锈防腐整体外观验收合格,手工除锈,涂刷防锈一道,面漆两道。

维修方案经领导同意后,我们就积极地展开了一系列的工作。

首先我们把措
边的柱腿调正,然后四面用25mm厚的筋板加固好等,准备工作都完成后,开
始对柱腿东西侧面板进行切割。

切割用氧、乙炔焰,切割的师傅在整个切割过程中都非常认真小心,生怕切得原来的筋板,终于顺利切割完成了。

通过切掉的板我们对柱腿内部结构及板材规格都有了基本的了解。

板材是厚40mm的Q235A 板。

我们找来同等厚度的Q235B板后开始下料,我建议对所用钢板做了100%UT和MT,经检验合格开始下料。

下面就进入这项工作最重要的环节了,拼对、焊接。

虽然这项工作并不复杂,但是对焊接要求非常高。

尤其是第一层打底焊最重要,因为里面看不见,只能单面焊双面成形,并且内部成形要圆滑,防止产生未焊透、焊瘤、棱角、咬边等容易产生盈利集中的缺陷,对以后的使用带来不安全的影响。

因为我利用平时积累的丰富焊接经验,再加上平时的焊接合格率一直都很高,所以由我来施焊这最重要的打底焊。

组对完成后,焊前预热和合理选择焊接规范都很重要。

我用电加热片把焊缝处加热到150°后,采用SMAW——400型直流焊机,用直径3.2mm 的LB52-U焊条、108A的焊接电流进行打底焊,然后用CO2气体保护焊进行填充盖面。

焊接完成后用保温被包裹好自然冷却。

所有断裂钢板都照此更换完成后,对焊缝做了100%UT和MT,一次性合格。

把所有焊缝修磨平齐后柱腿周围加25mm厚的D36板做补强板。

因为板的面积大,在焊接过程中会变形起鼓,使版面于柱体不能紧密接触,因此我提议给补强板开了塞焊孔。

补强板拼对完成后用电加热片预热到大于50°后,用CO2气体保护焊施焊。

焊接电流不能过大,避免板材受热严重材质发生变化,焊接完成后用保温被包裹好自然冷却。

所有补强板焊接完后做了100%MT一次合格。

最后除锈,做防腐。

这次大修后效果还挺好,检查设备未发现问题。

这项工作圆满的完成了,液压机又精神百倍的树立在我们的面前了。

领导对我们的工作非常满意,对我们又有了更深一步的认识。

液压机直到今天还在正常使用中。

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