细磨石灰石粉替代部分生石灰粉进行烧结生产总结
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细磨石灰石粉替代部分生石灰粉进行烧结生产总结
一、方案:
1、使用方案
二铁2月初接到石灰石细磨粉试用通知后,确立两个配加方案。
方案一:对一配14号料仓进行改造(原除尘灰料仓),对料仓顶部进行密封,上小布袋,采用单点除尘,下部使用星阀给料,进行设备安装改造。
方案二:二配有两个白灰仓,分出一仓供细磨石灰石使用,另外一仓单下白灰面(配比4%左右完全能够满足要求)。
缺点就是白灰下料仓出现问题后,烧结就面临全下石灰石的情况,对烧结矿质影响较大。
最后确立一配配加的方案,2月23日改造完成,投入使用。
2、溶剂成分:
原料名称SiO2% CaO% MgO% H2O% 单价(元)生石灰 4.57 76.31 6.02 309.98
细磨灰石粉 3.21 49.38 3.42 0.26 145.3
白云石粉 1.98 30.25 20.65 0.85 60.15 3、细磨石灰石粉粒度组成:
>60目>100目>120目>160目>200目<200目28.25% 50.66% 15.74% 2.18% 0.24% 2.94%
二、使用情况
1、2014年2月18日20时开始配加1.5%的细磨石灰石粉,同时将生石灰配比下调1%。
2月23日将细磨石灰石粉配加1.8%,2月27日上调烧结矿R2,将细磨石灰石粉配加3%。
2、烧结生产参数对比
项目使用细磨石粉前配加3% 料层厚度mm 750 750
抽风负压kpa 16.0-16.3 16.2-16.5
自循环返矿配比% 18 15
利用系数t/m2〃h 1.64 1.61 废气温度℃140-145 140-145 垂烧速度mm/min 28.6 27.0
混合料水分% 7.6 7.4
烧结矿产量t 8490.8 8474.41
3、烧结矿化学成分对比
名称Fe FeO SiO2 CaO MgO R2 实验前53.49 8.91 5.88 11.14 3.10 1.90 配比3% 53.17 8.83 6.17 12.07 2.97 1.96 4、烧结矿粒度组成情况对比
名称-5mm 5-10mm 10-25mm 25-40mm >40mm
实验前 4.23 24.87 43.03 19.37 8.50
配比3% 4.00 21.33 45.07 22.47 7.13 5、烧结矿冶金性能对比
名称还原强
度
RDI+6.3 还原粉化
指数
RDI+3.15
磨损指数
RDI-0.5
还原度
RI(%)
还原速率
RVI(%min-1)
实验前42.20 73.80 4.90 81.60 0.60 配比3% 42.10 73.00 5.20 81.60 0.54
三、使用情况对比分析
1、配加细磨石灰石粉前后混合料料温无明显变化,经实测料温维持在40-45℃左右。
2、烧结混合料水分变化不大,由于配用细磨石灰石粉后混合料湿容性下降,混合料适应水分下降0.1-0.2%。
3、烧结点火温度未有明显变化,始终控制在1100℃左右,点火料面均匀,无生烧及过熔现象出现。
4、烧结总管负压与使用前基本持平,在烧结风门100%及料层厚度750mm不变的情况下,烧结总管负压维持在16.0-16.5kpa之间。
5、配加细磨石灰石粉后,为保证烧结过程中的物理、化学反应充分,机速略有下降,垂烧速度由28.6mm/min下降至27mm/min,烧结矿产量维持在8480t左右,无明显变化。
6、烧结返矿率明显下降,返矿配比随细磨灰石粉配比升高由18%逐渐下降到16%。
7、烧结矿液相反应充分,烧结矿强度有所提升,烧结成品率提升3%。
8、烧结矿粒度组成愈加均匀,小于10mm粒级部分降低3.77%,大于40mm部分降低1.37%,10-40mm中间粒级部分提高5.14%。
9、烧结固体燃料消耗略有上升,实验阶段细磨石灰石粉配加后影响固体燃料消耗升高0.5kg/t矿。
四、生产过程控制措施
适当降低混合料水分、强化制粒、加强生石灰消化、烧结进行压料、降机速等一系列技术调整,强化烧结料制粒效果、稳定混合料料温、保证足够的烧结反应时间,稳定烧结生产。
烧结矿料温控制在40℃,料层厚度控制750mm,点火温度控制1140℃,机速控制1.25m/min,烧结矿液相反应充分,红层厚度控制在1/3—1/2,烧结矿强度明显
增强,成品率提升,返矿量下降。
五、效益分析
1、引用数据
成本费用及溶剂单价
烧结矿成分
烧结吨矿溶剂单耗
白灰的有效CaO=76.31-4.57×2.0=67.17%
石灰石细磨粉有效CaO=49.38-3.21×2.0=42.96%
R2升高影响生石灰消耗:(1.96-1.88)*5.88%/67.17%*1.15=8.05kg SiO2升高影响生石灰消耗:
(6.17%-5.88%)*1.96/67.17*1.15=9.73kg 合计影响生石灰消耗:8.05+9.73=17.78kg
成本对比:
1.使用细磨石灰石粉前烧结溶剂成本:
(59.38+17.78)*309.98/1000+48.84*49.41/1000=26.33元
使用细磨石灰石粉后烧结溶剂成本:
62.68*309.98/1000+50.88*49.41/1000+24.63*145.3/1000=25.52元结合实际生产配加3%石灰石细磨粉,熔剂成本下降26.33-25.52=0.81元
2.烧结矿成品率升高2%,影响烧结矿成本下降:2%×75=1.5元吨;固体燃料消耗上升0.5Kg/t;
影响成本升高: 0.5×910/1000=0.46元/吨矿;
3.综合成本影响下降:26.33-25.52+1.5-0.46=1.85元/吨矿;
细磨石灰石粉替代生石灰对烧结矿品位无影响,故影响铁水成本下降:1.85×1.36=2.52元/吨。
三、结论
1、烧结在大量使用外矿粉时,配加少量细磨石灰石粉替代部分生石灰,可增加烧结混合料堆密度,使烧结料反应更加充分,烧结矿强度增强,成品率提升,内循环返矿量下降,烧结矿粒度组成更加均匀,有利于烧结矿质改善。
2、配加3%的细磨石灰石粉替代部分生石灰,烧结矿成本下降1.85元/吨,铁水成本下降2.52元/吨。
3、配加少量细磨石灰石粉替代部分生石灰,可拓宽烧结溶剂来源,减少原料供应压力。
4、配加3%的细磨石灰石后烧结矿固体燃料消耗升高0.5Kg/t,烧结矿产量无影响。