提高翻车机运行的稳定性QC
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3、制作与黄油枪接口一致的油嘴,同时使用快 速接头,提高加油效率。
4、制作合适的橡胶密封,将泵打开修理,减少 泄漏,提升压力。
八、对策实施
实施二、液压控制系统问题的解决 1、将联轴器滑块改为球墨铸铁材料,解决因温
升损坏滑块的问题。 2、采用截面积大的O型圈替换截面积小的O型
圈,提高其抗压能力,解决漏油问题。 3、通过给胶囊补压,蓄能器到达工作压力,大
2、行走轮经过耐磨材料处理,其每月磨损量0.1毫米,可 以使用数年。
3、人工加油部位经过改造后,加油非常方便,提高了工 作效率,改善了设备润滑条件。
4、液压控制方面的问题解决后,无泄漏现象发生,且使 用正常。
5、电气控制系统运行平稳,无影响生产事件发生。 经过QC小组的攻关处理,翻车机的使用效率从原来的96% 提高到现在的99.6,确保生产的顺利进行,实现了预期目标。
My class one, our home
拨车机蓄能器故障。
现状调查三:电气控制方面故调障研方法
传感器信号无反馈。 电机损坏。 电气控制元件损坏。
通过现状调查:翻车机使用效率94%,远远 低于考核指标99%。
机械故障影响3%,液压控制故障2%,电气 故障1%
四、制定目标
经过对现状调查的分析和设备管理使用经验, 我们完全能够将设备使用效率控制在99%以上,保 证翻车机稳定运行。为此,我们把目标设定为:翻车 机使用率在99%以上。
3.翻车机是新投入的设备,我们要借助该课题研究分析该系 统自动化控制原理,掌握设备出现的故障以及解决办法,解决 生产当务之急。
基于上述理由,我们选定课题→提高翻车机运行的稳定性。
三、现状调查
选定课题后,我们对翻车机进行了详细的现状调查, 发现了一些问题,例如液压控制系统、拨车机系统、翻车 机主体、以及喷雾降尘系统等。我们QC小组此次主要围绕 液压控制系统和拨车机进行了长时间的攻关,并在结合前 期成果的基础上开展了一系列的活动,共同对其进行了分 析、调查、研究和讨论。
障的电器元件
月
八、对策实施
实施一 机械故障 1、针对联轴器销子频繁断裂,我们技术人员重
新设计传动方式,将原来的单齿悬臂结构改为多齿桥 式结构,并重新制作基础,经过一个多月的施工,将 该问题解决。
2、对行走轮表面堆焊耐磨材料,再经过机床加 工,将行走轮外形尺寸修复,解决设备正常运行难题 ,延长行走轮使用寿命。
序号 原因
1
2 34567 8
9
10
1 1
12
得分
确认 结果
1
蓄能器压力低 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 8
确认
2
控制阀不动作 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5
蓄能器安全球
3
阀问开启
1 0 01000 1 0 0 10 4
五、原因分析
建议总结 Proposals
3 低,翻车时易
0 1 0010 1 0 0 0 0 1
4
切断
五、原因分析
建议总结 Proposals
现状调查一 问题2、拨车机运行中振动大主要有以下原因:
序号 原因
1
2 34567 8
9
10
1 1
12
得分
确认 结果
行走轮导向轮
1
圆周磨损不均 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 确认
臂起落正常,保证翻车机正常运转。
八、对策实施
实施三、电气控制系统问题的解决 1、按检修计划对电机进行大中修,并检测各项
参数,确保正常运转。 2、经常检查电气元件完好性,及时更换存在问
题的元件。 3、更换质量好的传感器,加强卫生管理,确保
传感器表面清洁。
九、效果检查
1、经过改造后的传动装置运行可靠,在正常维护下,再 也没出现销子被切断的现象,并且翻车机运行平稳。
六、要因确认
建议总结 Proposals
1.减速机地脚螺栓松动,至联轴器错位 2.润滑部位的加油嘴与黄油枪接口不匹配 3.行走轮导向轮圆周磨损不均匀 4. 泵泄漏严重 5.滑块磨损 6.O型圈损坏
七、制定对策
机械方面
序 号
要因项目
现状
目标
措施
减速机地脚螺栓松动,至联轴 输 出 轴 侧 地 脚 螺 栓 将 螺 栓 1. 停机重新做预埋
1月
选择课题
现状调查
设定目标
分析原因
要因确认
制定对策
实施对策
效果检查
巩固措施
跟踪总结
计划进度:
实际进度:
二、选题理由
1.翻车机自动化程度高,并要求其高效运行,以满足铁路车 辆正常调度,否则,会给我们厂带来不必要的麻烦。这一点要 求我们必须保证翻车机高效运行。
2.翻车机系统设备自动化程度高,安全保护装置齐全,但是 自动化装置的可靠性并不高,小问题的出现也会影响设备正常 运转。我们QC小组必须掌握自动化知识,解决设备问题,提 高设备的可靠性。
1.1 器错位
松动
固定
2. 改变传动方式
完成日期
2016年 5月
1.2 行走轮导向轮圆周磨损不均匀 振动大
运 行 平 1. 将磨损后的行走轮修复 2016年
稳
2. 进行表面处理
6月
1.3 泵泄漏严重
泄露严重
无泄漏 打开修复
1.4
润滑部位的加油嘴与黄油枪接 加油效率 低 ,不 充 容 易 注 1.更换匹配的接头
序号 原因
1
2 34567 8
9
10
1 1
12
得 分
确认 结果
1
滑块磨损
0 1 11101 1 0 1 10 8
2
滑块受热损坏 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9 确认
3
联轴器安装不 正确
1
0 01000 1
00
10
4
五、原因分析
建议总结 Proposals
现状调查二 问题2、液压油管接头漏油。主要有以下原因:
十、巩固措施
为了巩固我们已有的成果,采取以下措施: •对翻车机今后出现的问题继续关注,从源头解决问题。 •强化翻车机维修培训,建立一支检修技术过硬的队伍,提 高维修水平。 •编制更加完善的点检计划,发现问题及时处理,保证设备 正常运转。 •建立定期检查机制,加强监管力度。
4
五、原因分析
建议总结 Proposals
现状调查三 问题1、传感器信号无反馈,主要有以下原因:
序号 原因
1
2 34567 8
9
10
11 12
得分
确认 结果
1
传感器敏感元
件损坏
0 1 11101 1 0 1 10 8
确认
2
传感器线路坏 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5
3
传感器感应铁 丢失
5月
1.3
大臂起落故 障
常出现大臂起不来, 落不下
起落顺利
1、确保蓄能器压力合适 2016 年 7
2、保证阀体完好月来自1.4拨车机蓄能 器故障
蓄能器漏油,压力低
为 大 臂 提 升 提 供 1.更换蓄能器胶囊
足够的压力
2.胶囊内压力充足
2016年 9月
七、制定对策
电气方面
序 号
要因项目
现状
目标
1.1
传感器敏感元 件损坏
本科
2
本科
3
本科
4
大专
5
专科
6
中专
7
专科
8
本科
XXXQC小组
8人 攻关型 组内职务
活动频率 活动时间 技术职称
组长
助理工程师
副组长
工程师
组员
助理工程师
组员
中级工
组员
技师
组员
中级工
组员
高级工
组员
高级工
2次/月
2016.2~2017.1
组内分工
组织、效果检查 策划、实施 实施、培训 实施、检验 实施、检验 实施、协调
目录
1.小组概况 2.选题理由 3.现状调查 4.制定目标 5.原因分析 6.要因确认
7.制定对策 8.对策实施 9.效果检查 10.巩固措施 11.今后打算
一、小组概况
小组名称
注册时间 2016年3月18日 注册编号 SNTXXMC2015-006 序号 姓名 性别 年龄
1
小组人数 课题类型 文化程度
传感器时有损 坏
传感器稳定运行
措施
完成日期
更换质量好的传感器
2016年 5月
1.2 轴承落架
电机前端轴承 损坏
在正常维护下,轴承正 常使用
按规定加油,进行大中修
2016年 7月
1.3
触 头 氧 化 , 松 控制元件故障 减少因控制元件损坏影 及时检查,更换老化有故 2016 年 7
动
时有发生
响生产的频次
维修人员, 1, 13%
技术人员 管理人员 维修人员
管理人员, 2, 25%
技术人员, 5, 62%
QC小组人员学历构成饼分图
中专, 1, 13%
大专, 2, 25%
大学 大专 中专
大学, 5, 62%
一、小组概况
时间
2016年
2017年
项目
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
现状调查一:机械方面问题 调研方法
翻车机主传动系统柱销联轴器销子频 繁切断。
拨车机运行中振动大。 人工润滑部位加油困难,效率低。
现状调查二:液压控制方面故调障研方法
翻车机主体油泵电机联轴器橡胶滑块 损坏。
液压油管接头漏油。
第一部分
Electrical and Mechanical 重调机大臂起落故障。
口不匹配
分
油
2.使用快速接头
2016年8月
2016年 9月
七、制定对策
液压方面
序 号
要因项目
现状
目标
1.1
滑块受热损 坏
电机轴承落架,热量 传给橡胶块
不受热量影响
措施 1. 更换滑块材料
完成日期
2016年 4月
1.2
油管接头漏 油
O型圈损坏,成线状漏 油
无泄漏
1. 更换截面积更大的O 2016年
型圈
实施、效果检查 实施、资料整理
一、小组概况
XXXQC小组共8人,小组成员具有良好工作经验和合理的知识结构,并且 具有较高的技术课题开发能力。在厂领导的支持帮助下,全组人员本着安 全第一、实事求是的原则,力求解决困扰安全生产的具体问题,不断攻关 新的课题,为准确及时维修设备和安全生产提供保障。
QC小组人员构成饼分图
现状调查二 问题4、拨车机蓄能器漏油失去压力故障,主要有 以下原因:
序号 原因
1
2 34567 8
9
10
1 1
12
得分
确认 结果
1
蓄能器皮囊损 坏或密封坏
0
1 11101 1
01
10
8
确认
2
溢流阀损坏 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5
3
蓄能器安全球 阀开启
1
0 01000 1
00
10
五、原因分析
建议总结 Proposals
•根据现状调查,我们组织召开了QC小组分析会, 从人员、设备、方法、环境四个方面各个分析了 造成这些现象的原因的原因。 •我们运用 “0-1”打分法,对各原因的重要程度 进行打分(重要的打为“1”,次要的打为“0” ),具体得分情况如下:
五、原因分析
建议总结 Proposals
1
0 01000 1
00
10
4
五、原因分析
建议总结 Proposals
现状调查三 问题2、电机损坏,主要有以下原因:
序号 原因
1
2 34567 8
9
10
11 12
得分
确认 结果
1
轴承落架
0 1 11101 1 0 1 10 8
确认
2
过载、过流
0 1 10111 1 1 0 00 7
3
进水、线圈绝 缘破损
12
得分
确认 结果
润滑部位的加
1
油嘴与黄油枪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 确认
接口不匹配
加油人员不熟
2
练
1 0 11010 1 1 0 10 8
五、原因分析
建议总结 Proposals
现状调查一 问题4、除尘喷雾系统压力低,不能有效降尘。主 要有以下原因:
序号 原因
1
2 34567 8
1
0 01000 1
00
10
4
五、原因分析
建议总结 Proposals
现状调查三 问题3、电气控制元件损坏,主要有以下原因:
序号 原因
1
2 34567 8
9
10
1 1
12
得分
确认 结果
1
触头松动、氧 化
0
1 11101 1
01
10
8
确认
2
机构损坏
0 1 10111 1 1 0 00 7
3
线圈绝缘破损 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4
9
10
11 12
得分
确认 结果
1
泵泄漏严重 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 确认
2
闸门开度小, 使压力降低
0
1 10111 0
01
11
8
3
喷头堵塞
0 0 00000 0 0 0 00 0
五、原因分析
建议总结 Proposals
现状调查二 问题1、翻车机主体油泵电机联轴器橡胶滑块损坏 主要有以下原因:
匀
行走轨道固定
2
螺栓松动
1 0 11010 1 1 0 10 8
传动齿轮磨损,
3
啮合不均导致 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4
振动
五、原因分析
建议总结 Proposals
现状调查一 问题3、人工润滑部位加油困难,效率低。主要有 以下原因:
序号 原因
1
2 34567 8
9
10
1 1
现状调查一 问题1、翻车机主传动系统柱销联轴器销子频繁切 断,主要有以下原因:
序号
原因
1
2 3456 7
8
9
10
11
12
得分
确认 结果
减速机地脚螺 1 栓松动,至联
轴器错位
1 1 1111 1 1 1 1 1 1
12 确认
2
联轴器安装不 符合技术要求
1 0 1101 0 1 1 0 1 0
8
尼龙销子强度
序号 原因
1
2 34567 8
9
10
11 12
得分
确认 结果
1
O型圈损坏
0 1 11101 1 0 1 10 8
确认
2
油液压力高
0 1 10111 0 0 0 00 5
3
管接头质量差 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4
五、原因分析
4、制作合适的橡胶密封,将泵打开修理,减少 泄漏,提升压力。
八、对策实施
实施二、液压控制系统问题的解决 1、将联轴器滑块改为球墨铸铁材料,解决因温
升损坏滑块的问题。 2、采用截面积大的O型圈替换截面积小的O型
圈,提高其抗压能力,解决漏油问题。 3、通过给胶囊补压,蓄能器到达工作压力,大
2、行走轮经过耐磨材料处理,其每月磨损量0.1毫米,可 以使用数年。
3、人工加油部位经过改造后,加油非常方便,提高了工 作效率,改善了设备润滑条件。
4、液压控制方面的问题解决后,无泄漏现象发生,且使 用正常。
5、电气控制系统运行平稳,无影响生产事件发生。 经过QC小组的攻关处理,翻车机的使用效率从原来的96% 提高到现在的99.6,确保生产的顺利进行,实现了预期目标。
My class one, our home
拨车机蓄能器故障。
现状调查三:电气控制方面故调障研方法
传感器信号无反馈。 电机损坏。 电气控制元件损坏。
通过现状调查:翻车机使用效率94%,远远 低于考核指标99%。
机械故障影响3%,液压控制故障2%,电气 故障1%
四、制定目标
经过对现状调查的分析和设备管理使用经验, 我们完全能够将设备使用效率控制在99%以上,保 证翻车机稳定运行。为此,我们把目标设定为:翻车 机使用率在99%以上。
3.翻车机是新投入的设备,我们要借助该课题研究分析该系 统自动化控制原理,掌握设备出现的故障以及解决办法,解决 生产当务之急。
基于上述理由,我们选定课题→提高翻车机运行的稳定性。
三、现状调查
选定课题后,我们对翻车机进行了详细的现状调查, 发现了一些问题,例如液压控制系统、拨车机系统、翻车 机主体、以及喷雾降尘系统等。我们QC小组此次主要围绕 液压控制系统和拨车机进行了长时间的攻关,并在结合前 期成果的基础上开展了一系列的活动,共同对其进行了分 析、调查、研究和讨论。
障的电器元件
月
八、对策实施
实施一 机械故障 1、针对联轴器销子频繁断裂,我们技术人员重
新设计传动方式,将原来的单齿悬臂结构改为多齿桥 式结构,并重新制作基础,经过一个多月的施工,将 该问题解决。
2、对行走轮表面堆焊耐磨材料,再经过机床加 工,将行走轮外形尺寸修复,解决设备正常运行难题 ,延长行走轮使用寿命。
序号 原因
1
2 34567 8
9
10
1 1
12
得分
确认 结果
1
蓄能器压力低 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 8
确认
2
控制阀不动作 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5
蓄能器安全球
3
阀问开启
1 0 01000 1 0 0 10 4
五、原因分析
建议总结 Proposals
3 低,翻车时易
0 1 0010 1 0 0 0 0 1
4
切断
五、原因分析
建议总结 Proposals
现状调查一 问题2、拨车机运行中振动大主要有以下原因:
序号 原因
1
2 34567 8
9
10
1 1
12
得分
确认 结果
行走轮导向轮
1
圆周磨损不均 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 确认
臂起落正常,保证翻车机正常运转。
八、对策实施
实施三、电气控制系统问题的解决 1、按检修计划对电机进行大中修,并检测各项
参数,确保正常运转。 2、经常检查电气元件完好性,及时更换存在问
题的元件。 3、更换质量好的传感器,加强卫生管理,确保
传感器表面清洁。
九、效果检查
1、经过改造后的传动装置运行可靠,在正常维护下,再 也没出现销子被切断的现象,并且翻车机运行平稳。
六、要因确认
建议总结 Proposals
1.减速机地脚螺栓松动,至联轴器错位 2.润滑部位的加油嘴与黄油枪接口不匹配 3.行走轮导向轮圆周磨损不均匀 4. 泵泄漏严重 5.滑块磨损 6.O型圈损坏
七、制定对策
机械方面
序 号
要因项目
现状
目标
措施
减速机地脚螺栓松动,至联轴 输 出 轴 侧 地 脚 螺 栓 将 螺 栓 1. 停机重新做预埋
1月
选择课题
现状调查
设定目标
分析原因
要因确认
制定对策
实施对策
效果检查
巩固措施
跟踪总结
计划进度:
实际进度:
二、选题理由
1.翻车机自动化程度高,并要求其高效运行,以满足铁路车 辆正常调度,否则,会给我们厂带来不必要的麻烦。这一点要 求我们必须保证翻车机高效运行。
2.翻车机系统设备自动化程度高,安全保护装置齐全,但是 自动化装置的可靠性并不高,小问题的出现也会影响设备正常 运转。我们QC小组必须掌握自动化知识,解决设备问题,提 高设备的可靠性。
1.1 器错位
松动
固定
2. 改变传动方式
完成日期
2016年 5月
1.2 行走轮导向轮圆周磨损不均匀 振动大
运 行 平 1. 将磨损后的行走轮修复 2016年
稳
2. 进行表面处理
6月
1.3 泵泄漏严重
泄露严重
无泄漏 打开修复
1.4
润滑部位的加油嘴与黄油枪接 加油效率 低 ,不 充 容 易 注 1.更换匹配的接头
序号 原因
1
2 34567 8
9
10
1 1
12
得 分
确认 结果
1
滑块磨损
0 1 11101 1 0 1 10 8
2
滑块受热损坏 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9 确认
3
联轴器安装不 正确
1
0 01000 1
00
10
4
五、原因分析
建议总结 Proposals
现状调查二 问题2、液压油管接头漏油。主要有以下原因:
十、巩固措施
为了巩固我们已有的成果,采取以下措施: •对翻车机今后出现的问题继续关注,从源头解决问题。 •强化翻车机维修培训,建立一支检修技术过硬的队伍,提 高维修水平。 •编制更加完善的点检计划,发现问题及时处理,保证设备 正常运转。 •建立定期检查机制,加强监管力度。
4
五、原因分析
建议总结 Proposals
现状调查三 问题1、传感器信号无反馈,主要有以下原因:
序号 原因
1
2 34567 8
9
10
11 12
得分
确认 结果
1
传感器敏感元
件损坏
0 1 11101 1 0 1 10 8
确认
2
传感器线路坏 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5
3
传感器感应铁 丢失
5月
1.3
大臂起落故 障
常出现大臂起不来, 落不下
起落顺利
1、确保蓄能器压力合适 2016 年 7
2、保证阀体完好月来自1.4拨车机蓄能 器故障
蓄能器漏油,压力低
为 大 臂 提 升 提 供 1.更换蓄能器胶囊
足够的压力
2.胶囊内压力充足
2016年 9月
七、制定对策
电气方面
序 号
要因项目
现状
目标
1.1
传感器敏感元 件损坏
本科
2
本科
3
本科
4
大专
5
专科
6
中专
7
专科
8
本科
XXXQC小组
8人 攻关型 组内职务
活动频率 活动时间 技术职称
组长
助理工程师
副组长
工程师
组员
助理工程师
组员
中级工
组员
技师
组员
中级工
组员
高级工
组员
高级工
2次/月
2016.2~2017.1
组内分工
组织、效果检查 策划、实施 实施、培训 实施、检验 实施、检验 实施、协调
目录
1.小组概况 2.选题理由 3.现状调查 4.制定目标 5.原因分析 6.要因确认
7.制定对策 8.对策实施 9.效果检查 10.巩固措施 11.今后打算
一、小组概况
小组名称
注册时间 2016年3月18日 注册编号 SNTXXMC2015-006 序号 姓名 性别 年龄
1
小组人数 课题类型 文化程度
传感器时有损 坏
传感器稳定运行
措施
完成日期
更换质量好的传感器
2016年 5月
1.2 轴承落架
电机前端轴承 损坏
在正常维护下,轴承正 常使用
按规定加油,进行大中修
2016年 7月
1.3
触 头 氧 化 , 松 控制元件故障 减少因控制元件损坏影 及时检查,更换老化有故 2016 年 7
动
时有发生
响生产的频次
维修人员, 1, 13%
技术人员 管理人员 维修人员
管理人员, 2, 25%
技术人员, 5, 62%
QC小组人员学历构成饼分图
中专, 1, 13%
大专, 2, 25%
大学 大专 中专
大学, 5, 62%
一、小组概况
时间
2016年
2017年
项目
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
现状调查一:机械方面问题 调研方法
翻车机主传动系统柱销联轴器销子频 繁切断。
拨车机运行中振动大。 人工润滑部位加油困难,效率低。
现状调查二:液压控制方面故调障研方法
翻车机主体油泵电机联轴器橡胶滑块 损坏。
液压油管接头漏油。
第一部分
Electrical and Mechanical 重调机大臂起落故障。
口不匹配
分
油
2.使用快速接头
2016年8月
2016年 9月
七、制定对策
液压方面
序 号
要因项目
现状
目标
1.1
滑块受热损 坏
电机轴承落架,热量 传给橡胶块
不受热量影响
措施 1. 更换滑块材料
完成日期
2016年 4月
1.2
油管接头漏 油
O型圈损坏,成线状漏 油
无泄漏
1. 更换截面积更大的O 2016年
型圈
实施、效果检查 实施、资料整理
一、小组概况
XXXQC小组共8人,小组成员具有良好工作经验和合理的知识结构,并且 具有较高的技术课题开发能力。在厂领导的支持帮助下,全组人员本着安 全第一、实事求是的原则,力求解决困扰安全生产的具体问题,不断攻关 新的课题,为准确及时维修设备和安全生产提供保障。
QC小组人员构成饼分图
现状调查二 问题4、拨车机蓄能器漏油失去压力故障,主要有 以下原因:
序号 原因
1
2 34567 8
9
10
1 1
12
得分
确认 结果
1
蓄能器皮囊损 坏或密封坏
0
1 11101 1
01
10
8
确认
2
溢流阀损坏 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5
3
蓄能器安全球 阀开启
1
0 01000 1
00
10
五、原因分析
建议总结 Proposals
•根据现状调查,我们组织召开了QC小组分析会, 从人员、设备、方法、环境四个方面各个分析了 造成这些现象的原因的原因。 •我们运用 “0-1”打分法,对各原因的重要程度 进行打分(重要的打为“1”,次要的打为“0” ),具体得分情况如下:
五、原因分析
建议总结 Proposals
1
0 01000 1
00
10
4
五、原因分析
建议总结 Proposals
现状调查三 问题2、电机损坏,主要有以下原因:
序号 原因
1
2 34567 8
9
10
11 12
得分
确认 结果
1
轴承落架
0 1 11101 1 0 1 10 8
确认
2
过载、过流
0 1 10111 1 1 0 00 7
3
进水、线圈绝 缘破损
12
得分
确认 结果
润滑部位的加
1
油嘴与黄油枪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 确认
接口不匹配
加油人员不熟
2
练
1 0 11010 1 1 0 10 8
五、原因分析
建议总结 Proposals
现状调查一 问题4、除尘喷雾系统压力低,不能有效降尘。主 要有以下原因:
序号 原因
1
2 34567 8
1
0 01000 1
00
10
4
五、原因分析
建议总结 Proposals
现状调查三 问题3、电气控制元件损坏,主要有以下原因:
序号 原因
1
2 34567 8
9
10
1 1
12
得分
确认 结果
1
触头松动、氧 化
0
1 11101 1
01
10
8
确认
2
机构损坏
0 1 10111 1 1 0 00 7
3
线圈绝缘破损 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4
9
10
11 12
得分
确认 结果
1
泵泄漏严重 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 确认
2
闸门开度小, 使压力降低
0
1 10111 0
01
11
8
3
喷头堵塞
0 0 00000 0 0 0 00 0
五、原因分析
建议总结 Proposals
现状调查二 问题1、翻车机主体油泵电机联轴器橡胶滑块损坏 主要有以下原因:
匀
行走轨道固定
2
螺栓松动
1 0 11010 1 1 0 10 8
传动齿轮磨损,
3
啮合不均导致 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4
振动
五、原因分析
建议总结 Proposals
现状调查一 问题3、人工润滑部位加油困难,效率低。主要有 以下原因:
序号 原因
1
2 34567 8
9
10
1 1
现状调查一 问题1、翻车机主传动系统柱销联轴器销子频繁切 断,主要有以下原因:
序号
原因
1
2 3456 7
8
9
10
11
12
得分
确认 结果
减速机地脚螺 1 栓松动,至联
轴器错位
1 1 1111 1 1 1 1 1 1
12 确认
2
联轴器安装不 符合技术要求
1 0 1101 0 1 1 0 1 0
8
尼龙销子强度
序号 原因
1
2 34567 8
9
10
11 12
得分
确认 结果
1
O型圈损坏
0 1 11101 1 0 1 10 8
确认
2
油液压力高
0 1 10111 0 0 0 00 5
3
管接头质量差 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4
五、原因分析