耦合电容器故障引发局部电网甩负荷的分析

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耦合电容器故障引发局部电网甩负荷的分析
摘要:介绍一起由耦合电容器故障所引发局部电网甩负荷的故障,结合保护动作情况、事件的各种记录,对故障发展过程和局部电网甩负荷的原因进行了分析,同时提出了防范措施和运行管理方面的建议。

关键词:局部电网;运行方式;继电保护;甩负荷
2002年7月15日凌晨3时11分,沙角A电厂220kVGIS站220kV沙立线零序一段、距离一段、高闭零序保护动作出口跳开L1相开关。

重合后,L1相、L2相再次发生相间故障,零序三段保护加速跳开三相;沙立线L1相耦合电容器爆炸起火。

沙角B电厂1号、2号联络变压器过流保护动作跳闸;沙角A电厂1号、2号炉MFT动作,锅炉灭火,1号、2号机组减负荷最低至30MW;系统220kV珠北线过载,北栅变电站安全自动过流切负荷装置动作,切除120MW负荷;而单电源供电的立新站2号母线220kV母联自投不成功,损失负荷160MW。

故障时电网接线方式见图1。

1、故障前系统运行方式
图2为沙角A电厂220kVGIS站电气一次主接线图,其采用双母线并列运行方式。

沙角A电厂1号机组出力200MW,2号、3号机组各出力210MW,接入220kV系统。

沙角A电厂220kV系统与500kV系统通过沙角B电厂1号、2号联络变压器相连。

故障前,沙角500kV系统通过1号、2号联络变压器分别向沙角220kV系统送210MW、220MW的负荷;5条220kV线路(沙北甲、乙线,沙长甲、乙线,沙立线)、4条500kV线路(沙江甲、乙线,沙增线,沙鹏线)皆在正常运行;沙角A电厂2×300MW、沙角B电厂2×350MW、沙角C电厂3×660MW机组皆在正常运行并接入沙角500kV系统。

5条220kV出线输送负荷情况如下:沙立线160MW,沙北甲线100MW,沙北乙线110MW,沙长甲线330MW,沙长乙线350MW。

沙角A电厂01号02号起动-备用变压器处于空载运行状态。

故障前沙角A电厂220kVGIS站及相邻220kV变电站的联络情况如下:沙角A电厂220kVGIS站通过沙长甲、乙线向220kV长安站供电,通过沙北甲、乙线向220kV北栅站供电,通过沙立线向220kV立新站供电;珠江电厂通过珠北线向220kV北栅站供电,而北栅站还通过一线路同220kV大朗站相连;220kV立新站采用双母分段运行方式,两条母线都采用单电源供电,一母线通过220kV沙立线由沙角A电厂220kVGIS站供电,另一母线由220kV板桥站供电;沙角A电厂220kVGIS站通过沙角B电厂1号、2号联络变压器与沙角500kVGIS站相连。

2、耦合电容器损坏情况及原因分析
2.1耦合电容器损坏情况
220kV沙立线L1相耦合电容器(型号为KHC245,5nF,法国阿尔斯通公司制造)已完全炸碎;L2相耦合电容器部分瓷裙崩裂,瓷套被电弧烧黑并漏油,低压端引出线烧断;L2相阻波器内的避雷器炸掉,电容器组烧毁;L1相结合滤波器内有部分电容器炸毁。

2.2耦合电容器故障原因
沙立线曾于2002年5月28日停电对耦合电容器按规程要求进行了介损、电容值测量等试验,所有测试数据均未超出预防性试验规程的规定,显示其设备状态正常。

故障前,沙立线分别在6月18日11时13分和7月14日14时05分因雷击造成L1相接地故障跳闸,并重合成功。

从故障录波图可以看出,此次故障也是线路L1相先发生接地故障,L1相跳闸后再重合时转为L1相、L2相相间短路接地。

由于线路的重合闸是线路对侧开关先合,沙角A电厂侧开关检同期后合,因而每次的重合,电厂侧的耦合电容器均受到高电压的冲击。

由此可见,本次耦合电容器故障的主要原因是短期内沙立线遭受了几次雷击,单相跳闸后重合,使设备在短期内承受了多次雷电过电压和操作过电压的冲击,耦合电容器内部有部分膜纸复合绝缘产生沿面放电,产生了局部闪络。

15日凌晨,在系统电压较高情况下,绝缘被彻底击穿,对地放电,耦合电容器击穿、爆炸。

当然,也不排除以下情况:耦合电容器已运行16年,其内部绝缘油强度下降,黏度变大,其耐压水平逐年降低;本线路出线端未装设避雷器(按设计规程其在母线避雷器的保护范围内),耦合电容器、电容式电压互感器、阻波器等出线设备经常会受到雷电的冲击,设备性能已劣化。

3、局部电网甩负荷原因分析
3.1立新站甩负荷原因
220kV沙立线L1相耦合电容器击穿、爆炸,沙立线由L1相故障转L1相、L2相相间对地故障,线路保护正确动作切除故障,将故障点同系统隔离。

但由于220kV立新站采用双母线分段运行方式,两条母线都采用单电源供电,立新站2号母线损失负荷
160MW,是由于立新站220kV母联开关自投不成功所导致。

3.2北栅站甩负荷原因
故障前,沙角A电厂1~3号发电机-变压器组及两台联络变压器通过沙角A厂220kVGIS站向5条220kV线路送负荷1.050GW。

220kV沙立线耦合电容器的故障引发
1号、2号联络变压器跳闸和沙角A电厂1号、2号炉灭火减负荷至30MW,沙角A电厂220kVGIS站外送负荷降低至仅有1~3机组提供的260MW负荷,使北栅站220kV 珠北线过载。

北栅变电站安全自动过流切负荷装置动作,切除120MW负荷。

因1号、2号联络变压器跳闸和1号、2号炉MFT灭火无统一的时间记录,依据线路故障录波图、联络变压器保护动作情况、发电机励磁调节器录波图及锅炉MFT时动作记录情况,可判断其顺序。

220kV沙立线故障录波图显示,沙立线第1次L1相故障,持续时间约50ms,故障电流达30.5kA;第2次的L1相、L2相相间对地故障持续约160ms,故障电流仅为18.6kA。

而1号、2号联络变压器为方向过流保护(整定值为2.4kA,0s出口)动作跳闸,因此1号、2号联络变压器在线路第1次L1相故障、故障电流达30.5kA时已跳闸。

从1~3号发电机励磁调节器录波图可知,线路故障时1~3号发电机机端电压有两次降低过程,且两次故障时1~3号发电机的励磁调节器都迅速强励,线路故障时,发电机的励磁电流最高约到1.46倍额定励磁电流。

从表1可知,第1次故障时发电机机端电压最低约降至额定电压的87%。

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