化工有限公司“1.1”爆炸事故案例

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安全生产事故案例分析

安全生产事故案例分析

安全生产事故案例分析安全生产是企业发展的重要保障,也是社会稳定的基石。

然而,在实际生产过程中,由于各种原因,安全生产事故时有发生,给企业和个人带来了巨大的损失。

本文将通过对几个典型的安全生产事故案例进行分析,探讨事故发生的原因、教训以及预防措施,以期为广大企业和从业人员提供有益的借鉴。

案例一:某化工厂爆炸事故事故经过在某年某月某日,某化工厂的一个生产车间发生了剧烈的爆炸。

事故发生时,现场有多名工人正在进行生产作业。

爆炸瞬间,火光冲天,浓烟滚滚,整个车间被夷为平地。

事故造成了多人伤亡和巨大的财产损失。

事故原因分析1、违规操作经过调查发现,事故发生前,操作人员在未严格按照操作规程的情况下,擅自对生产设备进行了调整,导致了化学反应失控。

2、设备老化该化工厂的部分生产设备长期运行,未得到及时的维护和更新,存在严重的安全隐患。

化工厂的安全管理制度不完善,对员工的安全教育培训不到位,日常安全检查流于形式,未能及时发现和消除安全隐患。

事故教训1、严格遵守操作规程操作人员必须经过专业培训,熟悉操作规程,不得擅自违规操作。

2、加强设备维护和更新企业要定期对生产设备进行检查、维护和更新,确保设备的安全运行。

3、完善安全管理制度建立健全的安全管理制度,加强对员工的安全教育培训,提高员工的安全意识和操作技能。

预防措施1、强化安全培训定期组织员工参加安全培训,包括操作规程、应急处理等方面的内容,使员工充分认识到安全的重要性。

2、建立设备档案对每台设备建立详细的档案,记录设备的运行、维护和维修情况,以便及时发现问题。

设立专门的安全监督部门,对生产过程进行实时监控,及时发现并纠正违规行为。

案例二:某建筑工地坍塌事故事故经过在某建筑工地,一座正在施工的高楼突然发生坍塌。

当时,有许多工人在现场作业,事故造成了多人被埋,伤亡惨重。

事故原因分析1、施工方案不合理施工单位在制定施工方案时,没有充分考虑到地质条件和建筑物的结构特点,导致施工过程中出现了问题。

危化品(生产)事故案例分析讲解

危化品(生产)事故案例分析讲解

化,对已安装好的熔盐系统进行升温调试。12月31日11时左右,在
将熔盐输送至两台固定床反应器内循环升温到220-230℃时,熔盐槽 两个排气口冒出灰色烟雾而后冒出火焰,现场人员使用蒸汽阻断空气、
将火扑灭,没有分析原因,并继续进行调试。2009年1月1日15时30
分左右,在调试过程中,固定床反应器温度升至280℃时,熔盐槽两 个排气口先冒出黄烟、继而冒出灰烟,紧接着一台固定床反应器发生 爆炸,喷出的高温熔盐致使在现场进行安装作业的20名工人中1人当 场死亡、13人受伤,企业立即开展自救并撤离现场人员;17时左右, 另一台固定床反应器也发生爆炸,因人员及时撤离,此次爆炸无人员 伤亡。至1月1日17时30分,因抢救无效有4名伤员相继死亡。
35 30 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 起数 伤亡人数
经营 14%
其他 12%
生产 74%
从企业类别来看,
生产环节36起,
生产
经营
其他
死亡66人,占
73.5%和78.6%
生产 79%
经营 13%
其他 8%
生产
经营
其他
检修 其他
• 从作业环节来看, 企业检维修操作、 施工安装过程事故 较多,共有24起事 故,死亡34人,分 别占48.98%和 40.48%
我选择了冷漠
我差点救了一条命, 但我选择冷漠。 不是因为我不关心, 我有时间,我也在那。 但我不想显得愚蠢, 或因一条安全规则而争吵。
我知道他之前做过这项工作, 如果我说他错了,他也许会难过。 出错的机会不大, 我也做过同样的事,他也知道。 所以我摇摇头走开了, 他跟我一样清楚风险所在。 他偏偏出事了,我没有阻止, 因为这个举动,我让他迈向了死亡。

山东德州化工厂爆炸事故案例分析

山东德州化工厂爆炸事故案例分析

姓名韩树慧学号070983山东德州化工厂爆炸事故案例分析7月11日23时50分,山东省德州市平原县德齐龙化工集团有限公司一分厂16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素改扩建项目试车过程中发生爆炸事故,造成9人死亡、1人受伤。

国家安监总局日前在其官方网站对该起事故进行了通报。

通报要求各级安监部门要加强对危险化学品建设项目和试生产的安全监管。

具体通报如下:一、事故单位基本情况德齐龙化工集团有限公司成立于2004年,系原地方国有的平原县化肥厂改制后成立的民营股份制企业。

该公司现有总资产约20亿元,职工约2800人,有2个生产分厂。

主要产品年生产能力为:合成氨75万吨,尿素100万吨,甲醇30万吨,碳酸氢铵24万吨,三聚氰胺3万吨。

(最专业的安全生产管理-风险世界网)事故发生在一分厂16万吨/年氨醇改扩建生产线试车过程中,该生产线由造气、脱硫、脱碳、净化、压缩、合成等工艺单元组成,发生爆炸的是压缩工序2号压缩机七段出口管线。

二、事故简要经过该公司一分厂16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素生产线,于2007年6月开始单机试车,7月5日单机调试完毕,由企业内部组织项目验收。

7月10日2号压缩机单机调试、空气试压(试压至18MPa)、二氧化碳置换完毕。

7月11日15时30分,开始正式投料试车,先开2号压缩机组,引入工艺气体(N2、H2混合气体),逐级向2号压缩机七段(工作压力24MPa)送气试车。

23时50分,2号压缩机七段出口管线突然发生爆炸,气体泄漏引发大火,造成8人当场死亡,一人因大面积烧伤抢救无效于14日凌晨0时10分死亡,一人轻伤。

事故还造成部分厂房顶棚坍塌和仪表盘烧毁。

经调查,事故发生时先后发生两次爆炸。

经对事故现场进行勘查和分析,一处爆炸点是在2号压缩机七段出口油水分离器之后、第一角阀前1米处的管线,另一处爆炸点是在2号压缩机七段出口两个角阀之间的管线(第一角阀处于关闭状态,第二角阀处于开启状态)。

三、事故原因初步调查分析(一)事故发生的直接原因事故发生后,山东省德州市人民政府组成事故调查组对事故有关情况进行调查,经初步分析判断,排除了化学爆炸和压缩机出口超压的可能,爆炸为物理爆炸。

化工行业安全生产警示

化工行业安全生产警示

化工行业安全生产警示化工行业是一个与我们的日常生活密切相关的重要产业。

在化工生产过程中,存在着各种各样的危险因素,一旦出现事故,可能造成人员伤亡、环境污染等严重后果。

为了确保化工生产的安全,保护员工的生命健康和社会的稳定,我们必须高度重视化工行业的安全生产。

本文将从事故案例分析、安全管理措施和员工培训等方面,对化工行业的安全生产进行警示和探讨。

一、事故案例分析1.1 案例一:化工厂爆炸事故该化工厂位于某市,主要生产塑料制品。

由于生产过程中操作不当,导致厂房内部发生爆炸,造成多人死亡和大量环境污染。

经过事故调查组的分析发现,此次事故主要原因为未按规定操作、设备老化以及监管不到位。

1.2 案例二:化学泄漏事故某石油化工企业发生了一起严重的化学品泄漏事故。

该企业是生产化学溶剂的。

事故发生时,由于管道老化导致泄漏,大量有毒化学物质泄漏至环境中,对员工健康和周围居民构成了严重威胁。

经过调查,发现该企业在设备检修和维护方面存在严重不合规的问题。

二、安全管理措施2.1 建立完善的安全管理制度为了降低事故发生的概率,化工企业应建立健全的安全管理制度。

制度应包括从物料采购、生产、储存到运输和废弃物处理的全过程,明确责任与义务,规范操作程序,确保全员都能按照规定进行操作。

2.2 加强设备维护与安全检查化工企业必须加强设备的维护与保养,定期检查设备的运行状态,防止设备老化、老旧设备和管道的泄漏等情况的发生。

同时,企业应制定设备检查的计划,确保所有设备都能及时进行检查和维修。

2.3 安全设施的完善化工企业应配备适当的安全设施,如防爆装置、喷淋系统、泄漏报警装置等。

这些设施可以在事故发生时快速响应,减少事故的损失和影响,保护员工和周围环境的安全。

三、员工培训为了提高员工的安全意识和技能,化工企业应定期开展培训活动。

培训应包括化工生产的基本知识、安全操作规程、事故应急处理等内容。

培训应注重实操,通过模拟演练等方式,让员工更加深入地理解和掌握安全操作技能。

化工有限公司“1.1”爆炸事故案例

化工有限公司“1.1”爆炸事故案例

化工有限公司“1.1”爆炸事故案例时间:2009年1月1日15时30分地点:武城县经济开发区德州合力科润化工有限公司事故原因:乙腈装置固定床反应器发生爆炸损失情况:5人死亡、1人重伤、8人轻伤,直接经济损失160万元处置情况:2009年1月1日15时30分左右,德州合力科润化工有限公司乙腈装置固定床反应器发生爆炸,事故发生后,合力公司立即开展自救,并拨打120急救电话,伤员被立即送到德州市人民医院和德州市第二人民医院紧急救治。

接到报告后,武城县委、县政府和相关部门的主要负责人和分管负责人迅速赶到现场,并启动危险化学品突发事件应急预案,立即成立了事故救援领导小组,全力做好现场控制、救援和善后工作。

(一)迅速抢救伤亡人员。

按照“生命重于泰山、时间就是生命”的原则,武城县委、县政府立即组织公安、消防、卫生等部门迅速开展救助,并将受伤人员转送医院进行紧急救治。

同时,组织公安干警现场值勤,确保事故现场秩序稳定。

(二)迅速成立事故处理领导小组。

立即成立了由县委、县政府主要领导同志任组长,有关领导和相关部门主要负责人为成员的事故处理领导小组,下设综合协调、医疗救治、现场处置、事故调查、善后处理、新闻接待六个工作小组,集中做好事故处置工作。

(三)积极做好伤员救治和伤亡家属的安抚工作。

建立了一个伤亡人员一套工作班子的工作机制,稳定伤亡者家属的情绪,有关领导及卫生局、民政局、劳动局、县医院等单位负责同志靠上工作,积极做好救治和安抚工作。

对于死亡人员,有关部门主要负责人、有关乡镇书记、派出所长和村支部书记,积极做好死者家属的安抚工作,并在最短时间内做好理赔等各项善后工作。

(四)认真搞好事故调查。

组织事故调查小组,积极配合省市调查组的工作,对事故原因展开深入调查,全面调查事故发生的原因。

重点了解这次试车过程中有关物品、设备的质量问题,了解操作规程是否符合规定,为事故处理奠定基础。

(五)加强现场处置。

立即责令德州合力化工公司全面停产整顿,不经验收不得开工、试车。

典型事故案例分析和应急处置情况介绍

典型事故案例分析和应急处置情况介绍

29个典型事故案例分析和应急处置情况介绍1.乐陵市王寨子化工厂中毒事故 (2)2.禹城市莒镇乡棉纺厂仓库火灾事故 (3)3.宁津县森泰木业火灾案例情况 (4)4.京福高速齐河段"4.21"液化气槽车泄漏事故处置情况 (6)5.德州金锣肉制品有限公司氨气泄漏事故处理情况 (9)6.夏津县喜之缘喜宴中心食物中毒事故情况 (10)7.平原县2001.9.13重大道路交通事故 (12)8.德州合力科润化工有限公司"1.1"爆炸事故 (13)9.庆云县庆云镇杨庄子村鞭炮爆炸应急处置情况 (14)10.陵县宋家镇白集村和小付家村民事纠纷案件 (17)11.德州市美国白蛾防控情况 (18)12.齐河黄河修防段大堤压浆队触电事故 (20)13.德州市2003年市区防汛应急案例 (21)14.德州市燃气总公司"9.29"中压管线事故案例 (22)15.2009年6月19日德州市重大气象灾害应急实例 (23)16.德州汽运公司石化运销分公司加油站火灾事故 (24)17.宁津县某小学接种疫苗导致突发事件分析 (26)18.山东德齐龙化工集团有限公司"11.17"爆炸处置情况 (28)19.宁津县长官,大柳,杜集供电所因恶劣天气中低压电网遭重创 (29)20.宁津2.13特大道路交通事故案例分析 (30)21.关于河北三鹿奶粉事件在我市的处置情况 (33)22.上海市"11.15"特别重大火灾事故 (34)23.成都市"6,5公交车燃烧事件处置始末 (36)24.京沈619公里液碱泄漏事故 (37)25.贵阳市息烽县"4.16"环境污染事故 (38)26.重庆市天原化工厂氯气泄漏爆炸案例情况 (40)27."齐二药"药害事件处置工作案例 (42)28.唐山林西百货大楼"2.14"火灾事故 (43)29.海南省博冯水库溃坝事故情况分析 (45)案例1:乐陵市王寨子化工厂中毒事故时间:2008年5月5日下午16时地点:乐陵市市中街道办事处赵胡同村西在建厂房内事故原因:搬运民工未配备防护用品致直接接触和吸入有毒物质中毒损失情况:8人中度中毒,直接经济损失12万元处置情况:2008年5月5日下午14时30分左右,被责令关停的乐陵市王寨子化工厂准备将本企业仓库中的产品甲硫基乙醛肟运至临时租用的市中街道办事处赵胡同村西一在建厂房内,由于当时没有给雇用的民工配备防护用品,下午16时左右,8名卸货搬运的民工先后出现头晕,恶心,乏力等现象,而且越来越严重,化工厂管理人员先后给民工发放硫酸阿托品服用,虽症状有所缓解,但仍不能完全解除不适,而且随着时间的延长,症状越来越严重.最后,下午19时左右在民工的强烈要求下,化工厂方面才将8名民工送到市中医院就治.5月5日晚上20时公安部门接到群众举报后,立即赶赴现场并报告市政府领导,通报安监部门和市中街道办事处.20点40分,市领导王洪霞,孙洪魁及市安监局和市中街道办事处等单位领导到市中医院看望了中毒民工,市委常委,副市长王洪霞当场做出批示:一是安监部门牵头立即成立事故调查小组,迅速查清事故原因,严肃处理事故责任人;二是中医院要全力做好中毒群众的治疗,事故单位要确保救治费用及时,足额到位;三是市中街道办事处和赵胡同村委会要积极配合公安,安监等部门深入做好中毒群众家属工作,严禁激化矛盾,造成群体事件.经过市中医院科学施救,8名中毒群众入院3日后陆续治愈出院.住院期间,市领导孙起生,王洪霞,孙洪魁及卫生,安监,公安和市中街道办事处领导到医院看望了中毒群众和医院医护人员. 事故调查:王寨子化工厂建成于2007年9月2日,当月12日正式投产运行,主要产品为甲硫基乙醛肟,生产中产生大量刺鼻废气和污水,造成严重环境污染,经群众举报后,安监,环保等部门对企业进行了检查.检查发现:企业未进行工商,税务登记,未经任何安全审批,主要负责人,安全生产管理人员和特种作业人员未经安全培训持证上岗,生产设备陈旧,工艺落后,现场管理混乱,严重三违现象大量存在,生产过程中大量使用液氯,液氨等危险化学品,操作人员不佩戴必要的劳动防护用品,不知道基本的安全防护知识.企业使用的液氯,液氨均构成重大危险源,储存和使用现场没有必要的安全设施,构成重大事故隐患.另外,该企业与周边最近的村庄距离不足1公里,一旦发生事故,特别是液氯泄露事故极有可能造成人民群众生产和财产的重大损失,应急救援工作可能会因企业所处地理位置偏僻,交通不便而十分困难.监察人员鉴于这种情况下达了停止生产的执法文书,并对企业生产线配电设施,成品分装车间及产成品仓库等部位进行了查封.市安监局及时向市政府汇报了该企业安全生产情况,并建议对该企业依法实施关闭取缔.副市长王洪霞做出批示:请市政府办公室牵头,杨安镇政府,安监,公安密切配合,电业公司在确保安全的情况下对其停止供电,彻底予以关闭,不留后患.慑于政府和周边村庄群众的强大压力,该企业自4月24日停止生产并着手拆除生产加工设备,截止事故发生当日,所有生产设备已经陆续拆除完毕,生产加工原料,产品的成品,半成品也开始陆续运离该厂,仅剩下生产车间厂房,原材料空罐等待运离.该企业数量20吨产成品计划租用市中街道办事处赵胡同村西一在建厂房内暂时存放,中毒事故就发生在5月5日搬运卸货过程中.经调查,企业在产品搬运过程中,在明知可能出现中毒现象的情况下,虽准备了中毒缓药物硫酸阿托品,但没有为雇用民工配备必要的防护用品,也没有告知搬运过程中的注意事故,在出现中毒现象后,企业现场管理仍要求雇用民工继续搬运作业,最后造成中毒症状加重,被近入院治疗,给8名雇用民工身体健康和家庭造成较大伤害,企业蒙受损失.经验小结:在这次事故处理中,市政府领导,街道办事处领导高度重视,及时出现在事故现场和中毒群众床前;各职能部门行动迅速,及时介入事故调查;中医院积极组织医护人员及时展开救治;街道办事处,村委会组织人员配合有关部门及时与企业进行沟通,救治费用迅速到位,都为中毒群众得到及时救治和事故的妥善处理奠定了基础,冷静,及时地缓解了中毒群众及其亲属和村民的激动情绪,在围观群众达200多人的情况下,没有出现起哄,漫骂,甚至打,砸事件,没有损坏一草一木.事故教训:(1)本次事故是突发性安全事故,主要原因是企业安全生产管理人员不具备基本的安全生产管理知识,安全生产法律知识匮乏,违章指挥,强令雇用民工冒险作业,导致事故发生;(2)地方政府和有关部门不能严格按照国家有关法律法规,特别是安全生产法律法规的要求,严把市场"准入关",先上车后买票现象时有发生,致使企业形成"胎生型"隐患;(3)地方政府和一些部门只从经济角度来衡量企业存在的必要性,拿制造隐患当政绩,不能用以人为本,安全发展的标准来规范企业的发展;(4)企业不能自觉遵守国家安全生产法律法规规定,非法使用的剧毒和有毒危险化学品全部来自于已取得安全生产许可的周边危险化学品生产企业,且长期得不到有效治理,助长和催生了非法生产经营活动.事故启示:(1)事故发生后,各有关部门和单位要积极配合联动,迅速介入事故调查,有关部门要协调事故单位全面做好善后处理工作,特别是受伤害人员的救治和赔偿工作,要不等,不靠,按照有关法律,法规的规定进行,依法而不拘泥于法律,从人道主义出发,尽量满足受伤害人员或亲属的要求;(2)严格按照"四不放过"的原则,查清事故原因,严肃追究有关人员的责任,全面整改事故隐患;(3)严格执行安全生产"三同时"规定,强化建设项目安全审批和验收,杜绝"胎生型"隐患的产生;(4)强化企业安全生产教育培训工作,坚决落实企业主要负责人,安全生产管理人员,特种作业人员持证上岗制度,督促企业全面落实安全生产主体责任;(5)严肃生产安全问责制度,各有关单位要严格遵守国家安全生产法律法规规定,认真落实安全生产监管和主体责任,对管理过程中发现的安全问题,严格按照"超前防范,隐患问责"要求进行追究处理;(6)鼓励对安全生产违法行为和重大安全隐患进行举报,对一经查实的举报进行奖励,动员全社会的力量参与安全生产监督管理,在全社会形成"关爱生命,关注安全"的良好氛围,推动安全生产工作的顺利开展.(乐陵市人民政府应急办)案例2:禹城市莒镇乡棉纺厂仓库火灾事故时间:2003年8月21日地点:莒镇乡棉纺厂内仓库肇事原因:因仓库保管员吸烟引发火灾损失情况:三间库房烧毁,总计260平米,直接财产损失15万元.处置情况:8月21日晚10点左右,莒镇乡棉纺厂仓库发生火灾.莒镇乡党委,政府立即组织人员进行扑救,22日凌晨零时30分大火扑灭为止.接到报警后,莒镇乡党委书记赵忠祥,乡长陈毓,党委副书记赵方斌,副乡长陈宪军等,分别于10时30分至11时20分赶到现场,立即成立了以乡长陈毓为组长的抢救处置领导小组,立即开展以下措施:一是组织扑救人员,迅速组织灭火.乡党委,政府从附近村庄组织人员100余人,水车3台迅速赶赴现场实施扑救,按照"先控制火势,后实施扑救"的原则,一方面集中人员对火势蔓延区域的货物进行搬运清理,距离火苗较近不易搬运的进行洒水,使货物全部浸湿浸透使其不易燃烧;另一方面组织部分人员和灭火器械集中扑救,并充分发挥三台水车的作用,终于在22日凌晨将大火扑灭.二是第一时间疏散仓库周边住户.经过部分干部和群众的共同努力,及时将棉纺厂仓库周边住户7家20余人疏散,至21日零时30分,周边住户疏散工作基本结束,住户情绪稳定,秩序良好. 三是安排人员执勤,防止盗窃案件发生.由于棉纺厂仓库存货量较大,大部分未点燃的货物堆放在距案发现场较远的空地,为防范盗窃和货物丢失事件的发生,抢救处置领导小组安排专门人员进行执勤,把受灾企业的损失降到最低.四是组织莒镇派出所公安干警封闭现场,公安,安监部门介入调查起火原因.公安干警迅即控制了棉纺厂的相关工作人员,调查事故原因,搜集现场证据.查明失火原因为仓库保管员没有遵守安全防火制度,擅自在仓库内吸烟,在着火的第一时间没有及时报警,延误了灭火时机,以致造成了重大火灾事故.五是迅速着手开展善后处理工作.成立了由副乡长陈宪军为组长,纪检,农技等6个部门组成的善后工作处理办公室,在充分借鉴周边县市在火灾善后处理的经验做法的同时,充分征求受灾企业的意见,力争把这一事件处理圆满.六是控制对外宣传.在未查清失火原因前,暂不对外宣传.待事故处结后,按统一口径报道.善后处理的同时,责令莒镇棉纺厂停业整顿,从厂区管理,火灾预防等方面认真查找问题及教训.抢救处置领导小组在第二天组织召开了乡有关部门及防火,受灾单位参加的现场会,要求真正把有关制度,措施,应急方案落到实处,坚决杜绝类似事故再次发生.对直接责任者,依照法律程序提起诉讼.经验小结:在这次事故处理过程当中,(1)各级领导的密切关注与亲临指导做好救援工作打下坚实基础.(2)派出所等部门及时现场勘查实施救援对最大限度降低人身及财产损失起到了重要作用.(3)在火灾发生时,及时疏散周围群众,确保了其思想情绪稳定,未造成恐慌.主要教训:(1)职工违反安全规定,擅自在仓库重地吸烟引发火灾,而在着火的第一时间没有及时报警,延误了最佳灭火时机,以致造成了重大火灾事故.(2)莒镇乡棉纺厂对职工缺乏系统的防火安全教育,员工缺乏火灾报警及其扑救的常识.启示:(一)火灾事故发生后,有关单位和个人要立即报警.有关部门接到报警后立即出警,按照"先救人,后灭火"的原则实施扑救.同时,将火灾情况迅速向市公安局,安监局报告.按照火灾事故分类等级,请求是否启动相应等级应急预案.(二)乡派出所,安监所等部门要相互配合,迅速查明失火原因.然后采取进一步措施,消除事故隐患,防止事态蔓延和扩大,将事故影响范围降到最低.(三)成立善后工作组.民政所,保险公司等部门迅速拿出赔偿方案.乡财政所准备资金,垫付部分应急费用.(四)以善后处理工作组为依托,成立若干个工作组,分别开展工作,以对党,对人民高度负责的精神做好善后处置工作.(禹城市人民政府应急办)案例3:宁津县森泰木业火灾案例情况时间:2009年6月22日上午9点地点:宁津县开发区森泰木业厂区肇事原因:导热油泄漏燃烧引起的损失情况:火灾造成2人受伤处置情况:6月22日上午9时5分,森泰木业干燥塔着火后,本厂职工立即停止生产,迅速投入到自救中,并向119报火警.9时10分,消防大队接报警后立即出动3部消防车,26名官兵赶赴现场救援.到场后,消防大队火场指挥员立即带领两名战斗员迅速对火场展开火情侦察.据侦察,着火部位为干燥塔,干燥塔底部储油管道中的导热油已经流出,形成大面积燃烧,浓黑的烟雾和腾腾的火焰向外翻滚,直接威胁着北侧紧挨着的压板车间和南侧的木片堆垛.大火已经蔓延到了东部的粉尘塔.粉尘塔内存有大量粉尘,如果发生爆炸,方圆几百米范围内的企业和居民的生命财产安全都将受到严重威胁.根据现场侦察情况,火场临时总指挥,消防大队大队长刘永杰果断下达作战命令,将中队战斗员分成两个小组,分别从东西两侧对火势进行控制.给水!加压!两条消防水柱打在燃烧的设备周围的熊熊大火上,立即升腾起大量水气,"劈啪"作响.经过消防大队参战官兵和企业员工的共同努力,二十分钟后现场火势已基本得到控制.在这期间消防队向县安监局汇报,安监局向应急办公室和县政府分管副县长张千华报告,9时40分左右,县政府常务副县长张千华,县应急管理办公室以及其他有关部门负责人相继到达现场,成立了以张千华副县长为灭火总指挥的火场灭火指挥部.张千华副县长指示仍以消防大队为主战力量,尽快完成扑救任务,并嘱咐消防大队火场总指挥刘永杰同志确保不出现人员伤亡,一定要保证参战消防官兵的个人安全.9点45分,干燥塔底部西侧导热油管突然喷流出大量油料,现场火势陡然变得更加猛烈,大火引燃了粉尘塔内的粉尘,粉尘塔上空冒出黑烟,粉尘塔内的温度骤升,如果不及时灭火冷却,一旦粉尘塔发生爆炸,在场所有人员都将有生命危险!危急时刻,火场指挥部果断调整战斗部署,命令消防大队西侧的水枪和东侧企业员工的水枪继续射水控制干燥塔底部明火,抽调消防大队东侧的一支水枪对粉尘塔外部实施射水冷却,尽量降低粉尘塔温度,防止爆炸,同时对无关人员进行疏散.10时10分,前沿灭火指挥部召集成员召开紧急会议.经过分析研究,考虑火场灭火力量基本具备,火场供水已经解决,认为总攻灭火时机已经成熟,决定实施灭火总攻.干燥塔底部大火在东西两支水枪的作用下逐步变小,10时40分,干燥塔底部的大火被彻底消灭.随后,火场指挥部重新调整力量,重点处置粉尘塔内部的粉尘火灾.指挥部命令三支水枪同时对粉尘塔进行冷却灭火.由于粉尘塔较高,密封好,喷射出的水流根本无法直接进入粉尘塔内.10时50分,指挥部及时改变灭火方案,决定抽调一支水枪上到粉尘塔上寻找缺口直接往粉尘塔里打水强制灭火,其他两支水枪继续冷却粉尘塔. "加压!"11时25分,随着火场指挥部的一声令下,三支水枪分别从不同角度向粉尘塔射水,粉尘塔周围的黑烟渐渐消失,粉尘塔安全了,大火被彻底扑灭.此次火灾造成2人受轻伤,由于120救护人员及时到达,处理得当,并无大碍.火灾原因:由于导热油泄漏燃烧引起的.处理意见:经调查,发现该厂未经消防验收擅自投入生产,且造成火灾事故,属严重违法行为,拟对该厂处30000元罚款,对责任人进行警告处理.经验小结:在这次火灾处理过程中,(1)县领导和开发区的领导密切关注并亲临现场为做好灭火工作提供了强有力的领导.(2)安监,公安,消防,卫生等部门及时赶赴现场,奋力抢救对最大限度降低人员伤亡和财产损失起到了重要作用.(3)现场指挥得力,方案制订合理,有效,操作性强,对灭火起到很大的作用.(4)认真做好善后处理工作,县委,县政府高度重视,各部门既各负其责,又密切合作,妥善处理相关事宜,既提高了企业防火意识,又对全县企业起到教育作用.主要教训:(一)社会企业方面:一是大部分企业特别是化危品生产,储存,经营,使用单位未依法办理消防验收手续,致使存在严重的先天性火灾隐患.二是部分企业法人代表消防安全意识差,存在"重生产,轻安全"的思想,不参加消防部门的安全培训,也不对员工进行消防教育,导致员工消防安全意识淡薄,企业整体抗御火灾的能力薄弱.三是企业员工无视安全操作规程,存在严重违规操作,违章操作现象,导致事故的发生.(二)消防大队方面:一是消防车辆装备滞后,不能满足扑救大中型火灾特别是化工类火灾的需求,急需装备一部大吨位泡沫消防车.二是消防经费严重不足,个人装备匮乏.现有一线普通个人防护装备不足一半,且严重缺乏如隔热服,防火服,空气呼吸器等扑救大型火灾的特殊装备.三是队员工资少,无任何福利待遇.导致合同制消防员流动性大,人员岗位不固定,无法留住优秀人才. (宁津县人民政府应急办)案例4:京福高速齐河段"4.21"液化气槽车泄漏事故处置情况时间:2005年4月21日地点:京福高速公路与济聊高速公路交汇处肇事原因:液化石油气槽车罐底液相管法兰盘下焊接处开裂损失情况:无人员伤亡,直接财产损失9万元.处置情况:2005年4月21日,京福高速公路与济聊高速公路交汇处一辆载有15吨液化石油气的槽车发生泄漏.事故发生后,我支队与济南市消防支队先后出动16部消防车,122余名消防官兵,与灾情展开了殊死搏斗,全体参战人员冒着随时都有可能发生爆炸的危险,置个人安危不顾,发扬连续作战的精神,苦战近10个小时,于当日16时15分,将液化气成功输转,避免了一起恶性爆炸事故的发生.受到了当地党委,政府和广大人民群众的高度赞扬.一,基本情况4月21日6时30分许,陕西延安一辆装15吨液化石油气的槽车(陕J16462)行至济聊高速公路2公里处,驾驶员白伍洋下车检查车辆时发现罐底有少量液化气泄漏,白伍洋考虑到距济南较近,想尽快找到一家化工厂倒罐,在未采取任何处理措施的情况下继续开车往前行驶.当行至京福高速公路济南方向弯道入口处时,液化气泄漏加剧,无法控制,大量液化气漂浮在车体周围,措手无策的驾驶员白伍洋慌忙报了警.液化石油气是原油蒸馏或其他加工过程中所得出的各类烃类化合物,包括丙烷,丙烯,异丁烷,丁二烯,异丁烯等.液化石油气无色,透明,低毒.在常温常压下呈气态,其液体的比重约为水的一半,气体比重约是空气的1.5-2.0倍,容易在地面低洼处积聚.由液相变气相,体积扩大约250倍,易与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限通常为1.5%-10%.当日天气晴,偏南风,风力1-2级,最高气温25℃.现场周围无水源.二,处置经过齐河县公安消防大队于6时53分接到县公安局指挥中心指令后,立即出动3部消防车,26名官兵赶赴现场.在前往现场途中,大队长尚家峰及时向支队指挥中心作了汇报,请求增援.支队值班首长辛家斌闻讯后,当即意识到液化石油气泄漏和可能造成的严重后果,迅速命令特勤中队及就近的禹城中队前往增援,并及时向总队值班室汇报了情况.总队首长闻讯后,迅速指令济南支队前往增援.7时,齐河中队到达现场.当时该停车地点处于京福高速公路与济聊高速公路交汇口,车流量非常大,许多司机停车围观,现场形势非常危险.中队长王友谊在向车辆驾驶员询问情况后,立即对到场力量进行了部署:由8名战斗员封锁现场,进行警戒,车辆一字排开,保持安全距离;班长许小飞,合同制消防员马飞出一支开花水枪稀释,驱散气云,掩护侦察.随即,王友谊佩戴空呼器钻进车底进行侦察,发现罐底液相管法兰盘下正"嗤嗤"往外喷气,罐体的紧急切断阀关闭不严,已失灵.针对当时情况,大队长尚家峰立即决定:全体参战官兵全部关闭通讯工具.由班长许小飞,合同制消防员马飞,李占虎,吴春阳分别从车辆两侧各出1支开花水枪稀释气体;随后,王友谊用毛巾将泄漏口缠绕,使之冷冻,以达到堵漏的目的;副大队长赵金水负责现场警戒.命令下达后,参战人员按照任务分工,迅速展开战斗.王友谊冒着随时爆炸,冻伤的危险再次钻进白雾弥漫的车底,利用毛巾将泄漏点缠住;两侧水枪手分别从不同部位对泄漏的液化气实施不间断驱散,稀释.7时10分,泄漏部位开始结冰,液化气泄漏量明显减少.7时30分,禹城大队大队长王清宝带领3部消防水罐车和18名官兵到达现场.根据现场情况,。

事故案例

事故案例

事故案例一、国内外安全生产事故介绍:化工生产大多在高温、高压、高速、有毒等严酷的条件下进行,因此,搞好化工生产中的预防和处置,做好化工生产安全工作,保证生产顺利进行是十分必要的。

统计据,过去的几十年,全世界发生的重大事故中,由于化学物质引起爆炸事故占50%之多,这些事故的发生给人民生命和财产带来巨大损失。

(1)1993年深圳清水河危险化学品仓库发生特大火灾爆炸事故,15人死亡,200多人受伤,其中重伤25人,直接经济损失超过2。

5亿元。

(2)1997年北京东方化工厂油品罐区发生特大火灾爆炸事故,整个罐区一片火海,死亡9人,伤39人,直接经济损失上亿元。

(3)1947年美国发生硝酸铵爆炸事故,造成576人死亡,3000多人受伤。

(4)1984年印度博帕尔市的美国联合碳化公司农药厂毒气泄漏,造成2500人死亡,20多万人中毒,五万人失明,10万人终生致残。

二、典型事故案例分析:(一)违章操作:案例:湖北省宜昌市发生爆炸,一死一伤。

2001年3月18日中午,湖北省宜昌市东山加油站改造建设中,6名工人正在安装储油罐的出油管,焊工向某违章使用乙炔气焊枪准备焊接油库潜油泵与出油管接口时,导致空油罐内残余油气急剧膨胀发生爆炸,产生的巨大冲击波将正在附近6米高的空中作业的重庆市巫溪民工李某冲飞21米后落地,李某经抢救无效死亡。

主要违章:(1)焊接前未采取清洗空油罐,未检测罐内可燃气(液体)浓度;(2)未采取隔离措施,或将焊接件拆下清理干净,移至安全地带作业。

(二)思想麻痹,堵塞安全出口,未配置消防器材:案例:焦作特大火灾,造成74人死亡,2人受伤,直接财产损失199524元。

1999年5月31日,被告人韩本余及妻子牛玉文租赁了“天堂音像俱乐部”后,又将该俱乐部的东部仓库转包给被告人王峰,在未经消防部门审核的情况下,韩本余、牛玉文擅自将俱乐部的南门堵死,仅留北侧出口,且用门帘遮挡。

王峰在承包东部仓库后又将东侧的安全出口的门上锁,仅在北侧与放映大厅相连处留一出口,且安装一铝合金推拉门,改造后均未配置任何消防器材,也未向公安消防机构申请检查验收。

化工生产安全事故案例

化工生产安全事故案例

化工生产安全事故案例化工生产安全事故案例近年来,化工行业快速发展,但由于化学品的特殊性以及复杂的生产工艺,导致化工生产安全事故频发。

以下是一起发生在某化工厂的安全事故案例。

2019年某月某日,位于某市的一家化工厂的氯乙烯装置发生了一起严重的爆炸事故。

据初步调查,该事故的原因为操作人员未遵循操作规程进行操作,导致氯乙烯与空气中的氧气发生剧烈反应并引发爆炸。

事故发生时,当班的操作人员在进行分离某种化合物的过程中,不慎将氯乙烯与空气中的氧气混合在一起。

由于氯乙烯与氧气的反应性非常强,瞬间产生大量热量,进一步引发了气体的爆炸。

爆炸产生的冲击波冲击了周围的设备和结构物,造成了设备的损毁和建筑物的倒塌。

同时,爆炸引发了严重的火灾,火势迅速蔓延,导致周围安全设施的烧毁。

事故发生后,厂区内的警报器响起,工人们迅速撤离,但仍有多人受伤,部分工人不幸丧生。

这起事故给当地居民造成了严重的影响。

由于爆炸和火灾产生的有害物质向周围空气和水源中散发,造成了环境的污染。

市政府立即组织相关单位进行应急处理,封控事故区域,疏散周边居民。

事故发生后,当地政府积极落实救灾和善后工作,安排医生和护士前往现场救治受伤工人,并迅速对事故原因进行调查,责令有关责任人进行调查。

该化工厂的事故导致了重大的人员伤亡和财产损失,事故的原因主要有两点。

一是操作人员的操作不规范,没有严格按照操作规程进行生产,缺乏安全意识,对化学品的性质和危险性认识不足。

二是化工厂的安全管理存在一定的漏洞,相关负责人对化工生产过程监管不到位,设备的维护保养工作不及时,没有进行安全隐患的排查和整改。

这起事故给化工行业以及相关部门敲响了警钟,促使各方高度重视化工安全。

化工企业需要从根本上加强安全教育和培训,加强人员的安全意识和操作规程的贯彻落实。

同时,监管部门也应加大对化工企业的监管力度,加强对企业的安全现场检查和隐患排查,确保化工生产过程的安全。

总之,化工生产安全事故的发生给社会带来了严重的伤害,加强化工安全是一项紧迫的任务。

典型事故一:山东滨化滨阳燃化有限公司“1.1”中毒事故

典型事故一:山东滨化滨阳燃化有限公司“1.1”中毒事故

典型事故一:山东滨化滨阳燃化有限公司“1.1”中毒事故一、事故调查分析(一)事故概要1、事故简介2014年1月1日22点30分许,山东滨化滨阳燃化有限公司储运车间中间原料罐区在切罐作业过程中发生石脑油泄漏,引发硫化氢中毒事故,造成4人死亡,3人受伤,直接经济损失536万元。

2、事故原因(1)直接原因事发时抽净管线系统处于敞开状态。

操作人员在进行切罐作业时,错误开启了该罐倒油线上的阀门,使高含硫的石脑油通过倒油线串入抽净线,石脑油从抽净线拆开的法兰处泄漏。

泄漏的石脑油中的硫化氢挥发,致使现场操作人员及车间后续处置人员硫化氢中毒。

(2)间接原因①重大工艺变更管理不到位。

企业对重大工艺变更,没有进行安全风险分析,缺乏相应的管理制度。

②硫化氢防护的有关规定执行不到位。

储运车间中间原料罐区,在高含硫石脑油进入储罐后,未按规定采取加装有毒气体报警等安全设施设备等措施。

③重大危险源管理措施不落实。

储运车间中间原料罐区作为重大危险源,未按照规定,采取建立安全监测监控体系等措施。

④应急救援设施管理和事故处置不到位。

应急救援防护器材配备不符合车间、工段实际,参与现场救援的人员能力不足,现场缺乏有效地统一指挥,导致伤亡损失扩大。

⑤安全教育培训针对性不强。

公司和车间未认真开展硫化氢毒性、应急处置等相关知识教育和培训,员工对硫化氢的危害性认识不足,对岗位安全操作规程不熟悉。

(二)基本情况1、事故有关单位情况山东滨化滨阳燃化有限公司成立于2006年6月7日,位于阳信经济开发区工业七路001号,是一家以石油化工为主的股份制企业,占地面积1700亩,总资产20亿元,在岗员工990余人。

公司现有两套50万吨/年高等级道路沥青加工装置、100万吨/年延迟焦化装置、60万吨/年油品改质和配套制氢装置、3万吨/年硫磺回收装置、40万吨/年石脑油改质装置、罐区及其配套公用工程。

该公司于2013年12月19日经滨州市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》;2013年12月9日由山东省安全生产监督管理局颁发《安全生产许可证》,有效期2013年11月10日至2016年11月9日。

硫酸事故案例

硫酸事故案例

08年重大事故:1.1月1日,山西省太原华原化工有限公司发生中毒,造成3人死亡事故;2.1月13日,云南省昆明市云天化国际化工股份有限公司三环分公司硫磺粉爆炸,造成7人死亡、7人重伤、25人轻伤。

;3.1月15日,浙江省金华市浙江武义博阳实业有限公司发生火灾和燃爆事故,造成4人死亡;4.1月19日,重庆市重庆特斯拉化学原料有限公司“1.9”窒息事故;5.山西省太原市山西晋安科贸有限公司在拆除废旧危险化学品储罐时,没有对储罐进行置换,没有清理库房地沟和地面大量残油,没有进行作业场所动火分析、办理动火作业许可证,气割作业时发生爆炸,造成4人死亡、4人受伤事故。

6.6月3日,茂名石化“6.3”火灾事故;一、事故基本情况(一)聊城市莘县化肥有限责任公司“7.8”液氨泄漏事故2002年7月8日凌晨0点20分,一辆车号为鲁P-01568的20吨液氨罐车,在莘县化肥有限责任公司液氨库区灌装场地进行液氨灌装,到凌晨2点左右灌装基本结束时,押运员谢甲文在关闭灌装阀门过程中,液氨连接导管突然破裂,大量液氨泄漏。

驾驶员王伦芝吩咐押运员谢甲文立即关闭灌装区西侧约64米处的紧急切断阀,自己迅速赶到罐车尾部,对罐车的紧急切断装置采取关闭措施(后经鉴定该装置失灵),一边与厂值班人员联系并电话报警。

2时09分,莘县公安局接到报警,立即出警,迅速组织抢险和群众疏散。

聊城市及相邻县的公安消防部门也迅速调集警力,赶赴现场参加救援。

现场救护队员组成了救人、堵漏、器材供应、供水、救援保障和现场警戒六个小组,展开抢险救援工作。

搜救工作一直持续到6时30分,共解救遇险人员102人,疏散群众2000余人。

这起事故共泄漏液氨约20.1吨,造成15人死亡(其中当时死亡13人,后经抢救无效死亡2人),重度中毒22人,直接经济损失约72万元。

液相连接导管突然破裂是造成事故的直接原因,液氨罐车上的紧急切断装置失灵是事故扩大的主要原因,企业安全管理制度和责任不落实是发生事故的重要原因。

深度剖析天嘉宜化工爆炸事故

深度剖析天嘉宜化工爆炸事故
检查中发现天嘉宜公司共有13项安全隐患问题 1、主要负责人未经安全知识和管理能力考核合格; 2、仪表特殊作业人员仅有1人取证、无法满足安全生产工作实际需要。 3、生产装置操作规程不完善,缺少苯罐区操作规程和工艺技术指标;无巡回检查制度。 对巡检没有具体要求。 4、消化装置设置连锁后未及时修订、变更操作规程 5、部分二消化釜的DCS压力变送器共用一个压力取压点 6、构成二级重大危险源的苯罐区、甲醇罐区未设置罐根部紧急切断阀; 7、部分二消化釜补充氢管线切断阀走险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》安监总管三〔2017〕 121号文,对天嘉宜公司进行重大生产安全事故隐患分析
1、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格
违反第一条 主要负责人未经安全知识和管理能力考核合格;
深度剖析盐城天嘉宜化工爆炸事故
深度剖析盐城天嘉宜化工爆炸事故
8、机柜间和监控室违规设在硝化厂房内;
9、部分岗位安全生产责任制与公司实际生产情况不匹配,如供应科没有对采购产 品——安全质量提出要求;
10、现场管理差,跑冒滴漏较多;现场安全警示标识不足,部分安全警示标识模糊不清,现场无 风向标; 11、动火作业管理不规范。如部分安全措施无确认人,可燃气体分析结果填写“不存在、无可燃 气体等; 12、苯、甲醇装卸现场无防泄漏应急处置措施、充装点距离泵区近,现场洗眼器损坏且无水; 13、现场询问的操作员工不清楚装置可燃气体报警设置情况和报警后的应急处置措施,硝化车间 可燃气体报警仪无现场光报警功能” 。
• 截至3月25日下午,事故已造成78人死亡。
深度剖析盐城天嘉宜化工爆炸事故
事故概况
事故原因
初步判断爆炸物质为固体危废,具体原因正在进一步调查中。
伤亡情况

河北赵县克尔化工事故案例分享

河北赵县克尔化工事故案例分享
河北赵县克尔化工事故案例分享
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引 题-2.28事故简介
2012年2月28日上午9时30分左右,位于河北省赵县的克尔化工厂
1号车间发生爆炸事故。
具体爆炸原因,仍在调查中。
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目 录
1 背景介绍
2 事故介绍
3 事故可能原因分析
4 启示
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目 录
操作规程
操作员培训 机械完整性
PSSR可二次检查是否已写下来或修改了受变更影响的操作规程,以便在这些规程上正确反映出变更。
进行PSSR检查确认已做了与触发事件有关的培训变更,对收到影响的规程所做的培训已按需要进行。 PSSR确认维护工作程序已到位,且对员工已经就工作任务以及现行的安全操作准则做了培训。 PSSR确认设备在机械完整性计划中的定位已得到审查,且设备的设计、安装是按规范、标准以及制造商规定进 行的。 PSSR可识别某些合同工作任务合适需要针对变更进行专门培训,以及何时需要就变更对承包商进行培训或告知 变更内容 PSSR确认触发事件所要求的新的安全操作准则(SWP)已到位并且是针对特定的工作人员设计和执行的。 PSSR是对每个MOC相关工作及其文档的检查;它是确保MOC使工人及公众更为安全的一个二级保护。 最初的MOC要求及相关文件内容决定了PSSR的复杂性。 PSSR可确认已做了适当的变更管理工作。 PSSR文件可为调查小组提供支持。 调查建议可影响PSSR今后的工作。 吸取的教训是改进PSSR的强有力的工具。 一个设计良好的PSSR可确认有关的应急响应计划的变更已包括在审查范围内且对受影响工作人员作了培训。 要定期对PSSR计划进行审计,且审计结果有助于改进PSSR计划以及一个设施总体的PSM绩效。 一个设计良好的PSSR计划可确认对有关商业秘密问题已得到适当的解决。

化工厂爆炸事故案例分析

化工厂爆炸事故案例分析
据新余市宣传部门提供的消息,9日下午5时左右,新余前卫化工有限公司顺酐储槽发生顺丁烯二酸酐泄漏,该物质是有机酸,有一定的刺激性和弱酸性。
新余市政府立即启动事故应急救援预案。经现场紧急处置,至9日晚间8时许,该气体已不再泄漏,事故未发生人员伤亡。当地政府还通过100860790发布信息,告诉广大市民不要惊慌。
事故没长眼睛,常常导致无辜的受害者遭殃。安全规定、规范、规程、制度的每一条都是别人用生命和鲜血换来的,请直接认真遵守执行,请不要再用自己的生命和鲜血来检验了!!!!!请直接认真遵守执行安全规定规范规程制度吧!!!!!
在安全作业中,作业经验非常重要。比如有经验的化工人员一定有“在使用任何设备、管道、设施之前,请记住必须怀疑它是危险的,不能轻易就相信它是安全的,使用前要逐一逐项确认,不要怕麻烦!”这条非常关键的经验,希望我们的员工从本文的事故教训中,能受到启发,结合自己的工作岗位,举一反三,把自己的思想隐患、习惯性行为隐患、岗位上的设备隐患等认真消除,真正做到一到岗位立即激起头脑中的安全意识,时时注意安全、处处考虑安全。只有每个人都做到了安全作业,我们的企业的长期安全才有保障。
★锅炉爆炸的事例太频繁了,为什么在国内还得不到重视呢?
塑胶厂锅炉老化爆炸
苏州相城区塑胶厂锅炉爆炸事故造成四死一伤
2010年09月20日上午,苏州一家塑胶厂发生火灾,据该厂一名员工讲,是由于厂房内一个锅炉爆炸引燃整个厂房,事故造成四死一伤。
发生火灾的是苏州和诚塑胶制品有限公司,位于苏州相城区望亭镇锦湖南路6号。昨天下午1点左右,记者赶到事故现场时大火已被扑灭,两层楼的厂房被烧得只剩空架子。
事故发生后,该市安监局立即对该企业下达了停产指令书,目前该厂已全面停产。泰兴市政府主要领导在第一时间赶到现场,并在事故现场召开紧急会议,成立了以安监局牵头、相关部门参加的事故调查组。目前事故调查正有序进行。7名伤者暂无生命危险。

2014年化工较大事故案例(1-5月)

2014年化工较大事故案例(1-5月)

1.山东滨州滨阳燃化有限公司“1.1”中毒事故2014年1月1日23时20分,山东滨州阳信县滨化滨阳燃化有限公司储运车间由石脑油储罐向重整装置送料过程中发生石脑油泄漏(泄漏事件从22时30分至23点40分,泄漏量约240立方米),在处置过程中发生硫化氢中毒事故,造成4人死亡,3人受伤。

事故原因:维护人员为防冻防凝拆开倒罐管线上的一处法兰排水后未及时复原,在向生产装置送料(经事故后检测,硫化氢含量在3800ppm)时,操作人员错误开启倒灌阀门,造成石脑油泄漏,在处置泄漏过程中,现场人员未佩戴个体防护用品,释放出的硫化氢气体致使人员中毒(人员管理的问题)。

2.安徽亳州康达化工“1.9”较大中毒事故2014年1月9日9时许,安徽亳州市康达化工有限公司(以下简称康达公司)发生一起非法违法较大中毒事故,造成4人死亡,2人轻伤。

2013年9月1日,康达公司将部分空闲厂房和场地以300万元/年租给山东籍人员王某,王某在未办理任何审批手续的情况下,自行购买安装设备、组织人员生产农药莠灭净。

1月9日9时许,王某所聘技术人员张某去异丙醇输送泵泵池(深约2.6m,宽约1.5m,长约5m)查看,入池后中毒晕倒,随后现场另3名工人未佩戴个体防护用品下去施救,也倒在池内。

其他2名工人听到呼救后,在泵池边用铁钩将4人救出,4人经抢救无效死亡。

最后实施救援的2人在施救过程中,也轻微中毒。

事故原因:异丙醇溶剂泄漏到泵池内,其中溶解副产物硫化氢、氰化氢气体逸出,聚集在泵池内,技术人员未经过受限空间审批、未做任何气体检测进入池内造成中毒,其余3人未佩戴防护用品盲目施救,造成伤亡扩大。

(非法生产和进入受限空间管理问题)3.吉林通化化工股份有限公司“1.18”爆炸事故2014年1月18日14时20分左右,通化市通化化工股份有限公司合成车间甲醇工段水洗岗位供水泵房发生爆炸,造成3人死亡,5人轻伤。

事故原因:操作人员打开净醇塔底部去精醇工段阀门后,未同时开启稀醇罐的补水阀门,导致净醇塔底部稀醇液位低于300mm的控制线,净醇塔底出料管口暴露在塔内高压(12Mpa)气体中,高压气体沿着出料管线窜入常压的稀醇罐,罐内压力急剧上升,将罐顶掀开,净醇塔至稀醇罐的管线断裂,大量工艺气体(氢气约占75%)释放到泵房,达到爆炸极限,由于高压气体在释放过程中产生静电引发爆炸。

化工厂事故案例

化工厂事故案例

化工厂事故案例化工厂事故是指在化工生产过程中发生的意外事件,可能造成人员伤亡、环境污染、财产损失等严重后果。

化工厂事故通常由于设备故障、操作失误、管理不善等原因引起,对于化工企业和周边社会都会造成严重影响。

以下将介绍一起化工厂事故案例,以期引起人们对化工安全的重视和关注。

在中国某化工厂,由于操作工人在搬运化学品时未按照操作规程进行,导致化学品泄漏并与其他物质发生剧烈反应,最终引发爆炸事故。

这起事故造成了多名工人受伤,部分设备损毁,周边环境也受到了一定程度的污染。

事故发生后,当地政府立即启动应急预案,组织人员进行紧急处置和救援工作,同时对化工厂进行全面排查,确保事故不会进一步扩大。

事故原因的调查显示,化工厂在日常生产中存在着操作规程不严格、安全意识淡漠等问题。

操作工人在搬运化学品时未佩戴防护装备,也未经过专业培训,对化学品的性质和危险性缺乏足够的了解,这是事故发生的直接原因。

而在更深层次上,化工厂的管理层对安全生产的重视不够,安全管理制度不完善,监管不到位,也是事故发生的根本原因。

针对这起化工厂事故,相关部门迅速展开了调查和处理工作。

一方面,对化工厂进行了严格的整改,加强了安全生产管理,完善了安全生产制度和应急预案,加强了对操作工人的培训和教育,提高了安全意识和应急处置能力。

另一方面,对事故中的责任人进行了严肃处理,以警示全体员工,强化了安全责任意识,促使化工企业更加重视安全生产。

此外,事故发生后,化工企业还面临了巨大的经济损失和社会舆论压力。

除了赔偿受害者的医疗费用和损失外,还需要承担环境修复和设备重建的费用,对企业的生产经营造成了严重影响。

同时,公众对化工企业的安全生产和环境保护也提出了更高的要求,化工企业需要加强与社会的沟通和交流,树立良好的企业形象。

通过这起化工厂事故案例,我们可以看到化工企业在安全生产方面存在的问题和不足,也可以看到相关部门在事故处理和整改方面的举措和成效。

化工企业应当加强安全生产管理,提高员工的安全意识和应急处置能力,建立健全的安全管理制度,确保生产过程安全可靠。

化工厂爆炸事故

化工厂爆炸事故

化工厂爆炸事故集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-某化工厂爆炸事故一、事故经过某日下午,某化工厂一车间(氰酸钠、氰酸钾车间)尾气(氨气)吸收装置附近有一台水吸泵工作不正常,该厂分管生产和安全的副厂长郭某便利用职工交接班间歇,指挥机修工陶某(无特种作业操作证)对该泵边上一台不用的泵通过气割作业进行割除,以方便对有问题的水吸泵进行维修,但气割作业前未对装置内残留氨气进行置换,也未检测可燃气体浓度。

约16时45分左右,气割作业引发装置内可燃气体发生爆炸。

当时在爆炸现场的人员有:副厂长郭某,机修工陶某,在该厂送货的某运输公司押运员魏某,在一车间内作业的操作工马某、戴某,以及在一车间附近的操作工刘某。

爆炸造成郭某和魏某当场死亡,一车间北墙倒塌,屋顶全部掀翻,周围200米以内建筑物玻璃全部破碎、屋顶受到不同程度破坏。

陶某和戴某被爆炸废墟掩埋死亡,马某、刘某在爆炸中头部和手臂分别不同程度受伤。

二、事故原因分析1、直接原因1.1郭某作为企业分管生产和安全的副厂长,安全意识淡薄,违反动火作业规程,在动火作业范围内,未进行可燃气体检测,硫酸氨储罐未进行置换的情况下,违章指挥不具备焊接作业资格的机修工陶某进行气割作业。

1.2陶某在不具备资质的情况下,违章操作,引发可燃气体爆炸。

间接原因:该化工厂在厂房、仓库未经消防验收的情况下就投入使用,企业特种作业人员无证上岗,未能教育和督促员工严格执行本单位规章制度和操作规程。

三、事故教训与防范措施1、是要严格按照安全生产相关规定,取得本单位建设项目的行政许可,确保本单位具备安全生产条件。

2、是要加强对企业员工的安全培训和教育,确保特种作业人员持证上岗。

3、是要督促员工严格按照操作规程进行作业,严禁出现违章指挥和冒险作业的情况。

希望广大企业要引以为戒,从该事故中吸取深刻的教训,切实提高主要负责人、分管负责人、安全管理人员和全体员工的安全意识,在工作中把各项规章制度落到实处,强化对特种作业的管理,确保高危作业管理制度得到有效的实施。

石油化工企业火灾爆炸原因及防范对策

石油化工企业火灾爆炸原因及防范对策

(2)爆裂管线介质为高温蜡油,硫含量3.4%左右(最大值达到4.4%),属于典型高温硫腐蚀环境。

此管线已运行9年,未按照《中国石化加工高含硫原油企业设备及管道测厚管理规定》(中国石化炼〔2011〕618号)进行在线定点测厚,未能及时发现管线腐蚀减薄。

1.3 荆门石化2·8火灾事故2019年2月8日0时50分,荆门石化炼油二部二区S Zorb 装置反应器收集器(D-105)出口法兰垫片失效,催化剂和油气(温度:380~400℃,压力:2.6MPa)泄漏着火。

2时10分,明火被扑灭,未造成人员伤亡。

事故暴露出的主要问题有:(1)事故后检查发现,S Zorb 反应器收集器松动氢气喷嘴与设备轴线不同心,偏移达7mm, 超过设计允许偏差(±1.5mm);下游法兰垫片密封石墨被偏移的气流冲刷,造成失效泄漏;对夹式法兰在泄漏着火后,螺栓膨胀,加大了泄漏;(2)泄漏部位采用平面对夹式法兰,该结构在此工作条件下,密封可靠性差;(3) S Zorb 反应器收集器平台区域高温密封点多,操作频繁(每30min 放料一次),为易泄漏区,容易发生火灾,但该区域没有设计火灾及可燃气体报警器。

视频监控存在盲点,不能及时发现泄漏异常。

1.4 齐鲁石化6·9闪爆事故2020年6月9日,齐鲁石化改制单位一齐商建设公司在烯烃厂石脑油罐区一台1万立方米石脑油储销项部进行外壁防腐刷漆作业时,储罐突然发生闪爆,西侧罐顶与罐体连接处被撕裂掀开,火焰冒出。

2人被烧伤,抢救无效死亡。

事故暴露出的主要问题有:(1)特殊作业管控流于形式①临时用电作业许可证(NO:0008805)中明确“在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路达到防爆等级要求”并要有专业电工进行确认,但电工未进行确认,现场也未落实防爆要求;②动火作业可燃气体分析流于形式,只在地面上进行了环0 引言随着我国经济的快速发展,石油化工企业在国民生产和社会发展中占有越来重要的地位。

化工厂事故案例

化工厂事故案例

化工厂事故案例案例概述化工厂事故是指在化工生产过程中发生的意外事故,由于化工厂的特殊性质,这类事故常常具有严重的后果,不仅会造成人员伤亡,还会对环境和社会经济造成严重影响。

本文将介绍一个真实的化工厂事故案例,并分析该事故的原因和教训。

案例描述该化工厂是一家生产有机溶剂的企业,主要生产甲苯等化学品。

在某一天的生产过程中,因操作人员在操作过程中犯了一个错误,导致反应釜内产生了过压。

由于反应釜压力超过了承受范围,发生了严重的事故,造成爆炸和火灾。

事故发生后,多名员工受伤,其中一人不幸死亡。

同时,由于火灾无法及时扑灭,火势蔓延到周围的储存罐,造成了更大的火灾和爆炸,严重污染了周边环境。

事故原因分析经过事故原因的调查和分析,可以得出以下几个方面的原因导致了这次事故的发生:1.操作人员失误:事故的起因是操作人员在操作过程中犯了一个错误,没有及时发现和处置反应釜内的过压情况。

这一操作失误导致了反应釜内压力的累积,最终引发了爆炸事故。

2.设备检修不及时:在调查中发现,事故发生前,反应釜的安全阀已经出现故障,没有及时更换或修复。

安全阀的故障使得反应釜无法正常排除压力,导致了压力的积累,加剧了事故的严重性。

3.管理体系不健全:化工厂在安全管理方面存在一定问题。

对操作人员进行安全培训不够,没有建立完善的安全操作规程。

此外,化工厂在设备维护和检修方面也存在不足,没有建立有效的设备检修计划,导致了安全隐患的存在。

教训总结这次化工厂事故给我们带来了沉重的教训,我们必须从中总结经验教训,采取有效措施来避免类似事故再次发生。

1.提高操作人员培训水平:加强对操作人员的安全培训,提高操作人员的安全意识和应变能力。

培训内容应包括安全操作规程、事故应急处理等方面的知识,确保员工能够正确应对各种突发情况。

2.定期设备检修和维护:建立完善的设备检修计划,按照计划对关键设备进行定期维护和检修,确保设备的正常运转和安全性。

同时,加强设备故障的诊断和处理能力,及时修复设备故障,防范事故的发生。

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化工有限公司“1.1”爆炸事故案例
时间:2009年1月1日15时30分
地点:武城县经济开发区德州合力科润化工有限公司
事故原因:乙腈装置固定床反应器发生爆炸
损失情况:5人死亡、1人重伤、8人轻伤,直接经济损失160万元
处置情况:
2009年1月1日15时30分左右,德州合力科润化工有限公司乙腈装置固定床反应器发生爆炸,事故发生后,合力公司立即开展自救,并拨打120急救电话,伤员被立即送到德州市人民医院和德州市第二人民医院紧急救治。

接到报告后,武城县委、县政府和相关部门的主要负责人和分管负责人迅速赶到现场,并启动危险化学品突发事件应急预案,立即成立了事故救援领导小组,全力做好现场控制、救援和善后工作。

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