蒽醌法制双氧水加氢催化剂EK-Ⅲ的研制及工业应用

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石油炼制与化工PETROLEUM PROCESSING AND PETROCHEMICALS
2021年6月第52卷第6期
催化剂
蔥醍法制双氧水加氢催化剂EK-m的研制及工业应用陈拥军】,王庆忠2,张三华】,倪黎】,宋志东】,李荣海2
(1.中国石化催化剂有限公司长岭分公司,湖南岳阳414012; 2.吉林市双鸥化工有限公司/
摘要:采用自产大孔球形氧化铝载体和专有技术研制出新型蒽醌加氢制过氧化氢(双氧水)催化剂EK-I:。

制备的EK-IH催化剂比表面积为170m2/g以上,堆密度为0.42g/mL左右,有大比表面积、低堆密度的特性;其钯分布更广泛也更富集,载钯厚度仅为60〜70pm。

催化剂EK-IH在吉林市双欧化工有限公司进行了工业应用,结果表明:与国内某工业产品催化剂R相比,EK-IH催化剂在装填量少30%的情况下,每吨催化剂的双氧水产能仍高出20%以上;EK-IH催化剂活性较高、选择性较好、稳定运行周期较长。

关键词:催化剂大孔载体蒽醌加氢双氧水
过氧化氢(双氧水)作为一种绿色化工产品广泛应用于化学合成、纺织、造纸、环保等领域,其生产方法主要有硫酸氢铵水溶液电解法、蔥醍加氢法、异丙醇氧化法、氧阴极还原法等,其中蔥醍加氢法为目前国内外工业生产双氧水最主要的方法[1]。

2010年以来,受下游需求增长驱动,我国双氧水产能迅速扩张,每年以百万吨以上的速度增长。

2020年国内将有约5160kt/a双氧水产能投产,预计至2020年底国内双氧水产能将超过19Mt/a(以双氧水质量分数27.5%计)2]。

使用蔥醍为反应物,先后通过加氢反应和氧化反应来制取双氧水的生产方法,被称为蔥醌法。

加氢过程是这一反应的核心,而催化剂是加氢过程的关键。

随着双氧水行业的迅速发展,研制高活性、高选择性的蔥醍加氢催化剂成为行业具有挑战性的重大课题,已成为工业催化剂领域的研究热点之一。

研究认为:蔥醍加氢生产双氧水反应条件缓和,在常温常压下就可以进行;该反应为零级反应,反应效率除了受反应体系特性和催化剂本征性能影响外,很大程度上受制于反应物料外扩散的影响[8。

为此,可以通过调整载体孔结构和外表面性质,也可以通过改进钯负载浸渍生产工艺,降低负载钯壳层厚度以利于消除内扩散影响,提高外扩散效率,减少副反应发生几率,以提高催化剂的活性和选择性。

本课题以自产大孔氧化铝原粉为原料通过专有技术制备氧化铝球型载体,再按特定工艺制备新型高活性蔥醌加氢催化剂EK-皿。

催化剂在吉林市双鸥化工有限公司首次工业应用并获得一次开车成功,为企业创造了可观的经济效益。

以下介绍新型高活性蔥醌加氢催化剂EK-皿的研制和工业应用情况。

1新型蔥醌加氢催化剂的研制
1.1原材料
大孔氧化铝原粉,孔体积不小于135mL/g,自产;黏结剂:食品级柠檬酸CH s O?•H2O,纯度不低于99%,购自湖南省宁乡县新阳化工有限公司;硅酸钠,工业级,购自湖北武汉吉业化工有限公司;去离子水,自产,Na+质量浓度不大于2.0mg/L,电导率不大于18pS/cm;碳酸钠,工业级,购自湖北双环科技有限公司;氯钯酸,自制,Pd质量分数不小于99.5%。

1.2球形氧化铝载体的制备
按黏结剂质量分数为15%〜4.5%,将自产大孔氧化铝原粉与黏结剂混合后进行滚球(成球直径为2.6〜3.0mm)成型的湿球放入网带窑,在电加热微负压气氛中,于100〜200c下干燥1.5h,再在590〜620c下焙烧3h,得到球形载体。

1.3载体的改性
以硅酸钠和去离子水配制质量浓度为8〜10g/L 的硅酸钠溶液作为改性剂,在转鼓中按液固比4:1加入硅酸钠溶液,然后投入载体,迅速封盖,
收稿日期:2020-10-29;修改稿收到日期:2021-03-02.
作者简介:陈拥军,工程师,主要从事炼油催化剂的生产、技术开发与应用工作。

通讯联系人:陈拥军,E-mail:cyongjun501@.
40石油炼制与化工2021年第52卷
浸渍1h后,滤去硅酸钠余液,转鼓卸料,对载体进行干燥焙烧处理,得到改性载体。

改性载体的主要物化性质见表1。

表1改性载体的主要物化性质
项目最大值最小值平均值比表面积/(m2•g-1)218.0177.7193.0孔体积/(mL-g-1)0.920.84088压碎强度/(N・颗-1)56.9461521最可几孔径/nm15.0130131堆密度/(g-mL-1)0.43304180.426
14催化剂的制备
采用浸渍法制备催化剂。

为避免浸渍时因浸渍液吸附于载体上产生大量放热而导致小球炸裂,同时为改善浸渍吸附时金属上量的均匀性,采用专有技术在浸渍前将改性载体进行预湿处理。

预湿后的载体投入转鼓,启动转鼓,将调配好的氯钯酸浸渍溶液迅速加入转鼓中,转动浸渍80min,以达到载体全部吸附活性钯组分,浸渍完成后用碳酸钠溶液固定浸钯涂层1h,然后用去离子水洗涤至pH<10.5,得到浸渍球。

将浸渍并碱处理后的湿球在网带窑上进行连续干燥、焙烧,控制焙烧温度为430〜440c、恒温3h,最后得到蔥醞加氢催化剂EK-M成品。

两个不同批号(190318R01A与190320R02A)EK-M成品的组成和主要物化性质见表2。

由表2可以看出,制备的EK-M成品比表面积均为170m2/g以上,堆密度为0.42g/mL左右,与国内常规蔥醞类催化剂(国内某工业产品催化剂,比表面积为138 m2/g,堆密度为0.62g/mL)对比,具备大比表面积、低堆密度的特性。

表2EK-H成品的组成及主要物化性质
项目190318R01A190320R02A 干基质量分数,%97729783
堆密度/(g-mL-1)0.420.43
比表面积/(m2•g-1)179173
孔体积/(mL-g-1)0.820.81
压碎强度/(N,颗-1)345375
金属质量分数,%
Pd0.2900.280
Si02100.230
Na0.3200.370
Fe0.0140.01315催化剂的耙分布
采用上海光学仪器六厂生产的55XA型三目正置金相显微镜观察和测量EK-M催化剂的Pd 层厚度。

EK-M催化剂的显微镜照片见图1,国内某工业产品催化剂(对比剂R)(①2.8mm球形,钯质量分数0.30%)的显微镜照片见图2。

对比图1和图2可以看出,由于采用大孔载体,在载钯量基本相同情况下,新型EK-M蔥醞加氢催化剂的钯分布更广泛也更富集,载钯厚度仅为60〜70ym,而对比剂R的载钯厚度为120〜130!m,表明新型EK-M蔥醞加氢催化剂具备薄的载钯厚度的特性。

图1EK-n
催化剂的显微镜照片
第6期陈拥军,等.蔥醌法制双氧水加氢催化剂EK-rn的研制及工业应用41
图2对比剂R的显微镜照片催化剂,铺平,上方装填370mm瓷球,再装填1510mm EK-M催化剂,铺平,而后装填330mm 瓷球。

上塔累计装填EK-M催化剂3.266t,装填堆密度为0.42g/mL,催化剂床层空隙率为45%。

对EK-M催化剂采用两段式装填,一方面可稳定催化剂床层,另一方面可延长气液混合、停留的时间以改善反应条件,还可以缩短一次性反应时间,有利于降低二次反应发生的几率,提高催化剂的反应选择性⑷。

下塔装填对比剂R的质量为/t 2.2主要操作条件
溶剂配比:!(重芳烃):!(磷酸三辛脂)=75: 25;工作液组成:总蔥醌质量浓度为135〜145g/L,其中,2-乙基蔥醌质量浓度为70〜80g/L,四氢2-乙基蔥醌质量浓度为60〜70g/L;氢化塔氢气压力: 0.25〜0.30MPa,反应压降不大于0.08MPa;氢化塔反应温度:45〜58c,反应温升不大于10c;工作液流量:135〜145m3/h;萃取液双氧水质量浓度:305〜335g/L(质量分数为27.5%〜30%)萃余液双氧水质量浓度:不大于0./g/L;出白土床层工作液的碱质量浓度:不大于0.01g/L。

2.3EK-I催化剂的性能
2019年12月19日EK-M蔥醌加氢催化剂一次开车成功,至2020年7月30日装置停工检修,共计运行7个月,期间整个生产线按企业生产计划全程稳定运行。

2.3.1催化剂的蔥醌加氢活性开工初期的预热器温度、氧化塔上塔塔底温度及对应的氢化效率见图3。

由图3可以看出,EK-M蔥醌加氢催化剂在开工初期即表现出良好的蔥醌加氢活性,氢化效率(指单位体积工作液中有效蔥醌生产双氧
2EK-n催化剂的工业应用
2.1催化剂装填
吉林双鸥化工有限公司双氧水车间二工段(双氧水产能3/kt/a,纯度27.5%)装置的氢化塔为上、下两层双塔设计,EK-M催化剂装填在氢化塔的上塔,对比剂R装填在氢化塔的下塔。

氢化塔
上塔与下塔催化剂串联使用,分别取上、下塔的氢化液分析氢化效率(上塔取样分析结果为EK-M催化剂氢化效率、下塔取样分析结果为总的氢化效率)上塔装填方式为:氢化塔塔底加网,塔底填装1000mm瓷球,在瓷球上方填装1550mm EK-M 30---------------------------------------------------------------4.0 12-1912-2601-0201-0901-1601-2301-3002-06
日期
图3开工初期的预热器温度、氧化塔上塔
塔底温度及对应氢化效率趋势
♦—预热器温度;■—氧化塔上塔塔底温度;
▲—氢化效率。

图4〜图6

42石 油 炼 制 与 化 工2021年第52卷
水的质量)为4. 48〜6. 62 g/L,折算出的平均产能 为5. 88〜6. 14 t/(t • d )(以每天每吨催化剂生产
100%双氧水的质量计,下同)开工中后期(装置
运行5〜6个月)的对应氢化效率见图4〜图6。

由 图4〜图6可以看出,催化剂中后期氢化效率平均
值为4.50 g/L,折算出的平均产能为4.22 t/(t • d 以上,说明催化剂具有较高的蔥醍加氢活性,企业
可以实现35 kt/a 双氧水(纯度27.5%)的产能目标。

日期
图4开工中期的预热器温度、氧化塔上塔
塔底温度及对应氢化效率趋势
日期
图5中后期的预热器温度、氧化塔上塔
塔底温度及对应氢化效率趋势
5
0 5 05 5 4 4(I L -
)、槪聚羊堀
4 4
P

5
330
1040
3.570
100
130 160
190
运转时间/d
图6开工期间每10天的平均氢化效率与温度总趋势
2.3.2催化剂的选择性蔥醌加氢制双氧水的
选择性以工作液组分2-乙基蔥醌的消耗水平和四 氢-2-乙基蔥醍组成的变化来表征。

装置整个运行
期间工作液组成的变化趋势见图7。

从图7可以
看出,装置运行期间,工作液组成基本无变化,2-乙 基蔥醍的降解很少,说明催化剂具有良好的选 择性。

G L ・
M )、鰹
垮*幀
10
30 50 70 90 110 130 150 170 190
运转时间/d
图7工作液组成的变化趋势
♦—2-乙基蔥醌;■—四氢2-乙基蔥醌;▲—总的有效蔥醌
2.3.3 EK-n 蔥醌加氢催化剂的生产能力 在装
剂量为3.266 t 的情况下,EK-M 催化剂的全周期
生产能力如图8所示;在装剂量为5.000 t 的情况
下,同等反应条件下国内某工业产品催化剂R 的
全周期生产能力如图9 所示。

从图8 和图9 可以 看出,与对比剂R 相比,EK- M 蔥醌加氢催化剂在
装填量减少30%的情况下,每吨催化剂的产能仍
4-°o
q -5q -5
氐55
4
(匚
-匕二二只噩忙划
50
100 150
运转时间/d
EK-H 催化剂的全周期生产能力
•50-50-50
6
氐55 4 4
200
3.5图8
■—生产能力;♦—月平均氢化效率。

图9同
30 60 90 120
运转时间/d
图9国内某工业产品催化剂R 的全周期生产能力
(L -
)祁糕羊

第6期陈拥军,等.蔥醌法制双氧水加氢催化剂ek-m的研制及工业应用43
提高20%以上,说明EK-M蔥醌加氢催化剂具有较高的生产能力。

3结论
(1)采用自产大孔氧化铝原粉及专有生产技术开发的新型EK-M蔥醌加氢催化剂,具有大的外比表面积、低堆密度、薄的载钯厚度和较高的蔥醍加氢活性。

(2)工业应用结果表明,新型EK-M蔥醌加氢催化剂的活性满足企业生产要求,催化剂活性较高、稳定运行周期较长、选择性较好,可以实现企业的产能目标。

(3)与国内先进的R催化剂比较,新型EK-M 蔥醍加氢催化剂在装填量减少30%的情况下生产能力仍高出20%以上,在国内同类催化剂中表现出先进水平。

参考文献
[1]张国臣•过氧化氢生产技术:M].北京:化学工业出版社,
2012:1-3
[]张鑫.2020年中国双氧水行业供需现状分析,国内市场生产与需求稳定增长[R/OL].https:〃/channel/ trend/666418.html(2020-11-24)
[3]胡长诚.国内外过氧化氢生产研究现状及发展[]•化学推进
剂与高分子材料,011,(1)19
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[]钱东,王洪恩.蔥醌法生产过氧化氢研究进展:J].无机盐化工,005,7()12-14
[]李明,李玉芳.双氧水生产技术研究进展[]•精细化工原料及中间体,2008(0)12-17
[]王胜年,王树东,吴迪镛.蔥醌法双氧水生产氢化催化剂研究进展[]•工业催化,000,()1114
[]崔建华,韩金玉,刘国柱.2-乙基蔥醌加氢用新型钯催化剂研究进展[]•化学推进剂与高分子材料,008,(2):5-8
DEVELOPMENT AND APPLICATION OF HYDROGENATION CATALYST EK-1FOR PRODUCING HYDROGEN PEROXIDE THROUGH ANTHRAQUINONE ROUTE
Chen Yongjun1,Wang Qingzhong2,Zhang Sanhua1,Ni Li1,Song Zhidong1,Li Ronghai2
(1.SINOPEC Calaly s t Co.Ltd.Changing Branch,Yue y ang,Hunan414012;2.Jilin Shuang,ou Chemical Co.Ltd./
Abstract:A new hydrogenation catalyst EK-M for producing hydrogen peroxide(H2O2/through anthraquinone route was developed by using self-made spherical alumina support and proprietary technology. Thecatalysthasthecharacteristicsoflargespecificsurfacearea(morethan170m?g),low bulk density (0.42g/mL),and widely and enriched palladium distribution with the thickness of palladium of only60―70gm.The industrial application of the catalyst EK-M in Jilin Shuang'ou Chemical Industry Co.Ltd.showed thatcomparedwithadomesticindustrialproductcatalystR,thecapacityofhydrogenperoxidepertonofcatalyst issti l morethan20%higherwhentheloadingamountofEK-M catalyst is less than30%,showing that the EK-M catalyst is featured as higher activity,the better selectivity and longer stable operation cycle.
Key Words:catalyst;macroporous support;anthraquinone hydrogen;peroxide
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SELO%工艺制PO/TBA成套技术通过鉴定
2021年2月27日,由滨化集团与清华大学合资的北京水木滨华科技有限公司开发完成的SELOx工艺制备环氧丙烷/叔丁醇(PO/TBA)成套技术及其工业化项目,通过由中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定。

PO/TBA工业化装置是滨化集团C a/C4综合利用项目的核心装置。

该C3/C4项目位于山东省滨州市临港化工产业园,分两期建设,总投资429亿元。

一期投资约128亿元,主要包括600kt/a丙烷脱氢制丙烯装置、800kt/a丁烷异构化装置、300kt/a环氧丙烷联产780kt/a叔丁醇装置、150kt/a合成氨装置等。

该PO/TBA装置于2020年12月稳定运行72h,工业化试验成功。

未来该公司将继续完善该工艺的科学性、先进性和工程技术的可实施性,提高工艺经济性和商业价值。

[中国石化有机原料科技情报中心站供稿
]。

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