电磁防蜡装置在吴起侏罗系油藏的应用与效果
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电磁防蜡装置在吴起侏罗系油藏的应用与效果
摘要:吴起侏罗系油井结蜡严重,是该油藏主要井筒矛盾、油井维护上修的主
要原因,严重影响单井产能发挥。
电磁防蜡装置是将电流转化成电磁波,磁场作
用于管内流体,完成油井地面管线及井下管柱防蜡的功能。
本文通过对X240延9和X263区块采用电磁防蜡装置的效果跟踪,认为能减少修井和热洗工作量,防蜡效
果明显,且绿色环保,经济效益显著,具有推广价值。
关键词:电磁防蜡应用效果
1绪论
WGC侏罗系原油蜡质含量高,油井结蜡严重,目前侏罗系油井开井230口,
平均单井日产液5.95m3,日产油1.99t/d。
结蜡严重井16口,轻微结蜡井59口,结蜡井平均检泵周期649天,结蜡速度2~3mm/月。
从修井起出油管情况看,结
蜡厚度0~15mm,结蜡深度1~500米。
2010年~2016年,因蜡上修347井次,其
中检泵199井次,解卡148井次,严重影响油井的正常生产。
2电磁防蜡装置工作原理
2.1电磁防蜡装置的组成
井组电磁防蜡装置主要硬件包括电源控制系统、电磁转换系统、电缆和流程
链接装置组成,控制系统与电磁转换系统通过电缆项链,电磁转换主体两端由2
7/8螺纹与流程相连。
2.2作用原理
电能通过电磁转换体转换为磁能,根据电磁波传播理论,电场转换为磁场,
磁场又转换为电场,电磁场沿着管线向两端传播,在能量沿管线传播过程中磁场
作用于管线内的流体;磁场作用于流体后可以改变蜡分子的排列结构,使杂乱的
蜡分子团变成极化的稳定分子链,从而防止蜡从原油溶液中析出,堆积在油管的
表面,使石蜡分子悬浮在石油中,不易结晶析出,从而达到防蜡的目的。
同时磁
场会降低原油溶液的粘度,增强流动性,有利于管线输送。
3现场应用效果分析
2014年5月选取吴旗油田X240延9区块、X263区块各选取结蜡严重的2个
井组,共计12口井,进行了电磁防蜡装置的现场应用。
3.1油井结蜡能力随开发阶段变化
由于油井结蜡程度与原油组分、含水等有关,在开采过程中,开采后期较开
采初期结蜡严重,油井见水后,低含水阶段结蜡严重,随含水量升高到一定程度
后结蜡减轻[1]。
而进行实验的井在安装电磁防蜡装置前后含水已发生了很大变化,其结蜡能力已经不同。
所以通过对比实验井实验前后的情况,不能反映该装置的
防蜡效果。
而不同区块的原油物性、地层压力、开发程度等不同,油井结蜡能力
也不同,也不能与实验井做对比。
所以,本文采用同区块共同开采的未安装电磁
防蜡装置的井与实验井进行对比。
3.2油井结蜡能力随开发阶段变化
统计两区块是否安装电磁防蜡装置的井,在安装日期前后的上修、热洗情况
及井筒结蜡状况(如表1),计算出因蜡上修频次与热洗上修频次发现,安装电
磁防蜡装置前,实验井与对比井的因蜡上修频次和热洗频次均较接近;安装后,
安装该装置的井因蜡上修和热洗频次均低于未安装的,其中X240延9区块因蜡
上修频次由0.68↓0.55井次/井/年,热洗频次由1.56↓0.70井次/井/年,X263区
块因蜡上修频次由0.78↓0.28井次/井/年,热洗频次由1.05↓0.90井次/井/年.可
见该装置有效缓解了油井结蜡情况(如图3)。
3.3 实例
W313-41井安装电磁防蜡装置后,未因蜡上修,较安装前减少2井次;结蜡由安装前的
7-8mm降至0.5m,防蜡效果明显。
4结论与认识
(1)该装置能明显缓解油井结蜡,因蜡上修和热洗频次明显下降,保障了油井正常生产。
(2)电磁防蜡装置安装方便,易操作,通电调试完成后装置自动进入工作状态,基本不
需要人员监控保养维护;而且其应用极大地减轻了现场的管理难度有效减少了加药、热洗等
工作量。
(3)安装电磁防蜡装置的井,非正常停井易导致卡泵,2016年5月11日W274-34井场因下雨停电,导致2口井蜡卡。
所以应保证平稳运行,非正常停井前应配套井筒热洗,避免
卡泵。
(4)较投加化学药品安全环保,较热洗节约能源,较修井节约成本,符合安全环保、节
能降本的要求。
参考文献
[1]李灵芝.油井结蜡相关因素分析和清防蜡对策[J],小型油气藏,2004(06).。