660MW超超临界机组低负荷单侧风机运行风机电耗分析

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660MW超超临界机组低负荷单侧风机运
行风机电耗分析
摘要:大多数人认为减少辅机运行数量可以降低机组厂用电量;但辅机的实
际能耗与辅机的效率及系统运行方式有很大的关系。

为降低机组厂用电量,低负
荷停运单侧送引风机运行降低机组厂用电量进行深度的探讨;对机组运行中退出
单侧送引风机进行危险点分析并提出相关措施。

关键词:深度调峰单侧送引风机电耗
1 背景
随着新能源发电机组的装机容量占比逐渐增加,火电机组平均利用小时数逐
渐下降,光伏和风电发电能力较强时火电机组负荷较少,为适应电网负荷特性,
江陵发电公司完成30%负荷深度调峰试验,600MW大容量机组参与电网深度调峰
及启停调峰,机组厂用电量也随着不断增加;春季居民用电负荷较少,火电机组
长期处于低负荷运行方式,不同负荷下单侧送引风机运行进行风机电耗对比。

2 运行设备概述
江陵电厂一期工程为2台660MW超超临界湿冷机组。

锅炉型式超超临界参数、变压直流炉、对冲燃烧方式、固态排渣、单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、全钢架悬吊结构π型炉,型号DG1929.7/28.25-II13型,制造厂家为东方
电气集团东方锅炉股份有限公司。

燃烧器采用前后墙对冲分级燃烧技术。

在炉膛
前后墙各分三层布置低NO X旋流式煤粉燃烧器,每层布置6只,全炉共有36只
燃烧器,其中前墙最下层A层带有等离子点火器,其他层带有点火油枪。

在最上
层燃烧器的上部布置了两层燃烬风喷口。

配置四台双室五电场静电除尘器,锅炉
烟气经静电除尘器的五个串联电场进行除尘后,由烟囱排出;电除尘器采用浙江
菲达环保科技股份有限公司生产的2F524型低低温静电除尘器。

锅炉配置2台50%动叶可调轴流式送风机,2台50%双动叶可调轴流式引风机,风机制造厂家为上海鼓风机厂有限公司;风机性能参数如下:
送风机性能参数
引风机性能参数
3 机组运行中退出单侧送引风机进行危险点分析及相关措施。

3.1 低负荷单侧风机停运时危险点
3.1.1 单侧风机运行,风机故障跳闸触发锅炉MFT保护动作;
3.1.2 单侧风机运行,锅炉两侧烟温偏差大;
3.1.3 单侧风机超额定出力运行或紧急加负荷时氧量不足;
3.1.4 空预器出口排烟温度高;
3.1.5 单侧低温省煤器温度高,超过饱和温度发生汽化;
3.1.6 停运侧风机进出口挡板不严,风机倒转;
3.1.7 单侧风机停运后,烟囱出口烟尘突升,环保小时均值数据超标。

3.2 针对低负荷单侧风机停运时注意事项
3.2.1 应选择同侧送、引风机停运,避免单侧空预器出口排烟温度高;
3.2.2 风机停运后,加强风机运行参数监视,发现参数异常时及时进行处理;
3.2.3 合理调整炉内配风和减温水调门开度,避免出现两侧汽温偏差大;
3.2.4 加强低温省煤器运行参数监视,严格控制水温,避免发生汽化现象;
3.2.5 风机停运前安排专人到就地进行检查,与盘上做好沟通,当风机挡板
状态不正常时,就地确认风机挡板关闭后及时将风机停运,避免风机长时间憋转
运行;
风机停运后,应及时记录风机惰走时间,并确认风机无倒转现象。

发现风机
倒转时,及时联系检修人员处理;
3.2.6 风机停运后,检查停运侧风机良好备用,具备启动允许条件,可随时
启动;
停运单台引风机后烟尘会有突升情况,应提前做以下准备:
3.2.7提前通知脱硫专业投入除雾器冲洗;
3.2.8提前通知除灰专业增加电除尘出力,烟尘小时均值尽量控低。

4单侧风机停运电耗分析
4.1、#2机组负荷260MW,总风量均为1050t/h;停运单侧A引风机和A送风机电量参数对比。

数据分析:
4.1.1 A侧送引风机停运前送引风机DCS电流为481A,停运后电流为362A,
电流下降了119A。

4.1.2 同负荷下风机停运前有功率为2558KW;停运后有功率为3002.9KW,
有功功率增加了444KW。

4.1.3 同负荷下风机停运前二次侧无功为134.33;停运后二次侧无功为
73.85,无功减少了60.48。

4.1.4 负荷260MW,总风量均在1050t/h的情况下,单台送风机运行对比双
送风运行有功率下降49KW;单台引风机运行对比双送风机运行有功率增加493KW;
4.1.5 同负荷下单侧风机停运前高厂变高压侧电流为588A,A侧送引风机停
运后高厂变高压侧电流为561A,高厂变高压侧电流下降了27A。

4.2 #2机组负荷300MW,总风量均为1170t/h;停运单侧A引风机和A送风
机电量参数对比。

数据分析:
4.2.1 A侧送引风机停运前送引风机DCS电流为489A,停运后电流为348A,电流下降了105A。

4.2.2 同负荷下风机停运前功率为2653KW;停运后3311KW,有功功率增加了658KW。

4.2.3 同负荷下风机停运前二次侧无功为13
5.85;停运后二次侧无功为73.85,无功减少了60.77。

4.2.4 负荷300MW,总风量均在1170t/h的情况下,单台送风机运行对比双送风机运行功率下降16.7KW;单台引风机运行对比双送风机运行功率增加
640.57KW。

4.2.5 同负荷下单侧风机停运前高厂变高压侧电流为610A,A侧送引风机停运后高厂变高压侧电流为573A,高厂变高压侧电流下降了37A。

5、总结归纳:
5.1 通过2组不同的工况参数变化可以看出,低负荷停运单侧风机运行后高厂变高压侧侧电流下降25-40A左右,送引风机总电流下降100A左右。

5.2 停运单侧风机后随着风机出力的增加,功率增加的电机功率因数也会相应的增加且增加的幅度较大。

5.3 单侧送引风机停运后分析有功和无功变化情况,发现低负荷单侧送风机运行送引风机有功有增加趋势,但增加的幅度较小;送引风机无功有下降趋势且
下降趋势较大。

从数据可以判断低负荷单侧风机运行达不到降低机组厂用电效果,反而增加机组厂用电。

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