鲁奇气化炉长周期运行中出现的问题与处理探讨

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鲁奇气化炉长周期运行中出现的问题与处理探讨
摘要:我国经济建设正处于工业化进程的关键阶段,为保证社会主义现代化建
设的顺利进行,能源供应显得尤为重要。

在我国煤炭深加工的过程中,鲁奇气化
炉的运用发挥着重要作用。

关键词:鲁奇气化炉;长周期;问题
1 前言
我国的能源结构是“多煤,少气,少油”,而这一能源结构就决定了我国化工
的发展方向一煤炭深加工。

在国家发改委的支持下,煤炭资源开发利用和煤炭深
加工成为推进经济发展一项重要手段。

鲁奇气化工艺作为煤气化的方式之一,具
有煤种适应性强、技术成熟等优势,在国内已经广泛的应用。

但鲁奇气化工艺也
有一定的局限因素,运行周期短,设备维修频繁。

如何在现有的工艺基础上改进
设备和优化工艺操作,保证鲁奇气化炉长周期运行,已经成为制约鲁奇炉发展的
重要因素。

2 气化炉长期运行出现的问题与处理措施
2.1汽化剂管线漏点问题
在气化炉的汽化剂入口法兰处,汽化剂中心管与此法兰面的焊缝出现裂纹泄漏,裂纹出现的原因可能为:①汽化剂中心管为不锈钢材质,温度310-340℃,
外部套管为碳钢材质,温度在230℃左右,内外温差大,易产生热应力,导致焊
缝出现裂纹。

②进入炉内的这段汽化剂中心管线仅在此处焊接固定,其他位置皆有空隙,运行时汽化剂高速通过中心管,中心管会发生振动。

采取的措施是将焊
缝缺陷处彻底打磨后,然后进行人工堆焊,完成后进行着色探伤和试漏,检验合
格后投用。

2.2汽化剂混合管上漏点问题
汽化剂混合管上,在空气入口管与氧气入口管之间易出现裂纹(靠近空气/氧
气入口管这一侧),导致汽化剂泄漏。

裂纹出现的原因可能为:裂纹前方为蒸汽(390-400℃),裂纹处为蒸汽与返炉CO2混合处,CO2(120℃)返炉通过空气
管入口进入混合管,因管口没有喷头增加分布效果,只能随蒸汽流动沿着管口侧
的混合管壁往后走,二者混合不均匀,造成管壁温度降低,产生应力腐蚀龟裂。

采取的措施为:①临时进行铆焊,消除漏点。

②利用停车检修机会,将裂纹重
新刨开重新堆焊,探伤合格后投用。

③严格控制CO2返炉量,控制混合管前后
温差不要过大,并制定混合管检修更换周期。

④对汽化剂混合管技改,将汽化剂混合管内空气管线延长150mm,割出30度斜口,保证CO2在管线中心处于蒸汽、氧气混合,降低管壁温差。

2.3煤锁下阀脱落问题
现场拆检发现,造成阀头脱落原因:①阀头长期使用过程中,阀头上安装螺
栓的内丝孔螺纹被磨损变浅,最大承受力变小,在阀门振动时螺栓滑丝脱落。

②返厂维修时更换的阀头固定螺栓长度太短,长时间振动阀门造成滑丝脱落。

采取
的措施为每次返修阀门时必须检查内丝孔螺纹情况,有磨损必须进行检修。

安装
螺栓必须符合设计要求。

而造成下阀整体掉入气化炉内是因为下阀内摆杆套筒焊
缝开裂导致。

引起焊缝开裂的原因是内摆杆使用时间超过一年,套筒焊缝被煤磨薄,强度逐渐降低,在受大力情况下易在此处裂开。

采取的措施:①利用煤锁检修机会,检查套筒焊缝磨损情况,如有变薄及时补焊修复。

②内摆杆定期每年更换一次,按期更换。

2.4气化炉炉体B5焊缝泄漏
随着气化炉运行时间增加,气化炉炉体焊缝B1/B2/B3/B4/B5开始出现泄漏,
尤其是在B5焊缝处,泄漏次数最多。

漏点的原因:①炉体为圆筒形,而下封头
为锥形,在承压时B5焊缝不仅要承受纵向的拉力,还要受到横向的切力。

②因
夹套进水的电导率变化以及夹套内锅炉水排污不及时,引起水中离子浓度升高,
使得夹套水的电导率变大,焊缝中杂质与钢材形成的电化学腐蚀。

③气化炉停车时为加快炉内降温,有时会向夹套内充填新鲜水,炉壁承受温差>350C,而超过350C,炉壁材质晶相就可能发生改变,材质受损。

④气化炉工况波动时炉压也出现波动,增加了焊缝泄漏的可能性。

采取的措施:①利用气化炉大修机会,将B5焊缝刨开重新修复。

②计划更
换下椎体。

③加强气化炉夹套水氧含量、电导率分析,定期进行夹套排污,控制夹套水电导率。

④任何操作都要控制炉壁受到的温差在35℃内,以防炉壁材质
受损。

⑤稳定操作,避免炉压波动。

2.5灰渣沟故障,影响气化炉排灰
鲁奇气化炉运行出现二期渣沟易堵塞,影响气化炉正常运行,且渣沟损坏严重。

经过分析:①二期灰渣沟要与一期灰渣沟坡度一致,使得二期渣沟较浅,在排灰量大时易发生堵塞。

②输灰管中的灰渣无缓冲,垂直砸在渣沟内。

采取的措施:①二期气化炉分多次排灰,防止渣沟堵塞。

②在竖灰管底部增加45度弯头,对灰渣进行缓冲,减少灰渣对渣沟护板的损坏。

③定期检查灰渣沟,制定竖灰管弯头和渣沟护板更换周期。

③渣沟内铺设耐磨材料锰钢槽。

3气化炉易磨易损件问题
3.1炉篦大轴填料泄漏
气化炉运行期间多次出现大轴填料泄漏导致气化炉停车,根据现场检修情况
分析,大轴偏心套仅上部安装有轴瓦,下部未安装,在大轴上轴瓦磨损后,大轴
出现倾斜,密封填料出现偏磨,导致此处出现泄漏。

采取的措施:在偏心套下部
安装轴瓦,对大轴起定位作用,减少填料偏磨现象,进而减少泄漏发生。

3.2灰锁泄压阀DV1和变径泄漏
灰锁泄压阀门DV1和变径在泄压时要承受灰蒸汽冲刷,虽然采用了角阀,仍
然泄漏频繁。

在寻找原因时发现此处泄压限流孔板因长期冲刷而气孔扩大,导致
泄压时过气量大增,阀体和变径磨损加快。

在更换限流孔板后阀门使用周期恢复
正常。

4操作中出现的问题
针对煤灰锁上下阀泄漏次数较多,为延长阀门使用寿命,采取的措施有:①
对阀门密封面进行了改造,阀头上碳化钨密封面由方形密封面改为斜面形密封面,阀座上碳化钨密封面由斜面形密封面改为角形密封面;②控制振动阀门次数;
③控制气氧比,灰渣不结成大块。

气化炉夹套降液管焊缝泄漏,下部的进水口处焊缝泄漏频率。

主要原因:①
降液管进口在气化炉夹套底部,此处离子浓度最高,焊缝中杂质与钢材产生了电
化学腐蚀;②夹套进水使得降液管上下温差大,产生热应力。

采取的措施:①
运行中出现漏点时,采用带压堵漏;②利用检修机会对焊缝进行探伤检测,发现缺陷及时检修;③夹套定期排污;④焊缝定期进行修复。

因灰锁工作环境恶劣,膨胀冷凝器的超声波液位计无法正常投用,使得膨胀
冷凝器冲水易过满,进入灰锁,造成灰锁挂壁,灰锁实际容积变小,按正常操作
程序操作时易造成灰锁过满,上阀关不到位。

采取的措施:①反复振动上阀;
②保持灰锁上阀开位,切断液压,通过冲压蒸汽吹扫,如果处理无果,气化炉停车;③通过控制膨胀冷凝器压力,来实现膨胀器充水不过满;④对灰锁及下灰
室蒸汽吹扫。

5液压润滑系统问题
5.1液压系统电磁阀、截流阀故障
因液压系统原生产厂家停产,液压备件严重不足,电磁阀动作缓慢或故障,
截流阀阀芯卡或者断裂,液压油内杂质变多。

电磁阀故障原因是电磁阀内进灰尘。

截流阀故障原因是阀门使用时间长,阀芯损坏。

采取的措施:①利用气化炉检修周期,定期检修电磁阀、液截流阀等液压组件;②液压油定期化验分析,监控液压油质量;③定期进行液压油过滤,减少油内杂质累积;④寻找合适的备件。

5.2炉篦大轴润滑油管崩落
气化炉大轴处润滑油管通过卡箍接头连接到大轴填料处,导致油管易脱落。

主要原因:①运行时气化炉大轴处填料紧固,此处检修位置狭窄,检修时易误撞到润滑油管接头;停车检修更换大轴填料时,油管接头必须拆除,多次拆装接头,丝扣容易发生疲劳或丝扣抨滑等现象。

②炉内高温高压,卡箍受热涨冷缩易发生润滑油管崩开泄漏。

采取措施是在大轴填料润滑油管根部安装单向阀,可防止炉
内蒸汽、润滑油等高温高压介质倒流喷出造成人身伤害。

6 结束语
鲁奇气化炉的长周期稳定运行受一些影响因素的限制,无法完全发挥其煤炭
气化的功能,就需要经过不断地发现问题、解决问题以及对整个系统不断地优化
改造,现己总结出一整套开停车、生产运行、检维修的成果和经验,有利于实现
鲁奇气化炉的安稳长满优运行。

参考文献:
[1]王海贝.影响鲁奇气化炉连续稳定运行的原因分析[J].煤.2012(04)
[2]祁晓辉.提高气化炉运行周期的探讨[J].西部煤化工.2010(02)。

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