尼龙废水工程工艺
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尼龙化工废水
一、废水水质特点
1.水温高且污染物浓度高
各种机型废水水温均在80℃以上,调节池中染色废液和清洗水的混合废水水温在75℃以上。
部分染色工艺产生的废水COD高达15000-20000mg/L,混合COD一般在1500-2500mg/L左右,且废水氨氮浓度高、己二胺处理要求高等。
2.可生化性差且色度大
废水中还有大量难生物降解尼龙织物,染料和助剂具有抗氧化和抗生物降解作用。
生产过程中,工艺中加入表面活性剂会产生大量泡沫影响传质,加入染料会增加废水色度。
3.水质变化大
水质与彩色织物订单密切相关,水质随业务订单变化而变化。
废水中主要含有有机酸、有机胺、苯等污染物。
二、排放标准
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)排放标准+地方标准
《城市污水再生利用》(GB/T19923-2005)工业用水回用标准
三、工艺流程
1.尼龙织染废水处理工艺流程图
2. 尼龙化工废水处理工艺流程
3. 神马尼龙化工公司废水处理流程图(2006)
依据国家二级污水排放标准,工艺关键点:在常规A/O 活性污泥生物脱氮系统中投加粉末活性炭PAC ,形成复合式生物反应器。
4. 神马尼龙化工公司废水处理流程图(2010)
与A/O 并列建一套A/O ,废水沉淀后进入曝气生物滤池、混凝沉淀、砂滤、碳滤
5. 神马尼龙化工公司废水处理流程图(2011)
MBR 调节池 初沉池2T-AF A/O 池 二沉池废水
6.尼龙废水处理的工艺流程图(以SBR工艺为主)
7.尼龙化工废水深度处理及回用
采用“固定化微生物曝气滤池(3T-BAF)+混凝沉淀+砂滤+消毒”的处理工艺对尼龙化工有限公司二级生化系统处理出水(9 600 m3/d)和己二酸酸性废水(4 800 m3/d)的混合水进行深度处理,工艺流程如图。
8.组合式生物脱氮除碳处理尼龙废水
用包含水解酸化、硝化和反硝化三个反应器的组合处理尼龙废水,如图。
9.高氨氮废水工艺技术
主要处理技术有吹脱法、沉淀法、电化学法、生物脱氮(硝化反硝化、厌氧氨氧化)
参考文献(高氨氮废水处理技术及研究现状、高氨氮废水处理技术探讨)综上,尼龙废水的处理工艺基本采用“调节池+初沉池+厌氧生物处理+好氧生物处理+絮凝沉淀”等基本工艺流程。
四、实际工程实例
1.东莞百和织造有限公司,主要产品尼龙粘扣带、织带等,废水来源染色车间,染料主要使用酸性染料和分散性染料,助剂主要为冰醋酸、均染剂、固色剂、荧光剂、烧碱、保险粉等。
设计最大日处理量为200t,实际废水排放量增值450t/d。
依据标准(GB8978-1996)和废水特点将“混凝-延时曝气-气浮”改为“厌氧-水解酸化-接触氧化-混凝”工艺。
参考文献(尼龙织染废水处理工艺改造实践)
2.某公司主要产品为尼龙工业丝及帘子布,COD:800-1000mg/L,氨
氮8-10mg/L(经水解酸化达200mg/L),总氮100-200mg/L,己二胺180-220 mg/L,处理水量2400m3/d。
通过技术改造,采用水解酸化-厌氧/好氧+MBR工艺处理含高氨氮化工废水,出水COD稳定100mg/L,氨氮低于15mg/L,且出水可回用,大大节省企业用水量。
参考文献(尼龙化工废水处理工艺改造分析)
3.河南神马尼龙化工有限责任公司是我国最大的尼龙产品生产基地,厂内设污水处理站1座,处理能力为250m3/h。
现有工艺无法达到国家二级排放标准和河南省发展计划控制标准,通过投加粉末活性炭,使微生物吸附生长于活性炭上,提高了整个工艺的COD处理能力和脱氮能力。
参考文献(粉末活性炭-A/O工艺处理尼龙66生产废水,2006)
4.无锡某尼龙公司主要生产尼龙切片,于2004年建设了一套设计日处理量为310t/d的污水处理系统,可达国家污水综合排放一级标准,但无法满足地方标准,够经过技术改造将接触氧化池改为SBR工艺,出水达标。
参考文献(采用SBR工艺处理尼龙废水的工程实例)
5.神马尼龙化工公司在2010年因为公司规模翻倍,出水无法达标,对水处理系统再次进行技术改造,以原污水处理系统为主,在A/O 工艺前新建初沉池、两级厌氧生物滤池,与A/O并列建一套A/O,废水沉淀后进入曝气生物滤池、混凝沉淀、砂滤、碳滤,出水水质优于一级标准,为污水的回用奠定基础。
参考文献(A/O与BAF联合处理尼龙化工废水,2010)
在2011年,废水量增加,出水不达标,在原有基础上新增一套A/O系统,三套并联运行,同时引入装填了高效生物载体的固定化厌氧生物滤池(3T-AF),采用“3T-AF+A/O”处理后COD和氨氮去除率可达97%、90%,出水达国家GB8978-1996的一级标准。
参考文献(尼龙化工废水处理工程实例,2011)
6.神马尼龙化工是当地用水大户(950万t/a),为缓解水资源现状,将生产排放废水深度处理进行回收利用,回收规模为14400m3/d。
生化处理系统出水和己二酸酸性废水的混合水首先进入3T-BAF 池,3T-BAF 池通过固定化高效微生物对废水中难生化的大分子、难降解、有毒有害有机污染物和氨氮进行进一步降解。
处理目标主要是COD和NH3-N,故3T-BAF 是深度处理工艺的关键。
深度处理每年可回收475万t废水,环境效益与经济价值显著。
参考文献(尼龙化工废水深度处理及回用)。