韶钢7号高炉低硅冶炼实践

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ChenHuanjie,Whijian
(BaosteelGroupShaoguanIron& SteelCo.,Ltd.Shaoguan512123Guangdong,China)
Abstract: AccordingtotheNo.7blastfurnaceoperationindicators,lowsiliconsmeltingtechnology(themassfractionofsili
Keywords: Low-siliconsmelting
0 前言
生铁硅含量是评价高炉铁水质量和高炉冶炼技 术水平的重要指标之一。在高炉稳定顺行的基础上 降低生铁的含硅量,有利于实现高产、稳产、节能和 优质的目标。近年来,随着高炉冶炼技术的不断进 步,低硅冶炼技术越来越受到重视。韶钢 7号高炉 (有效炉容 2200m3)自 2015年 3月中修结束后,进 行了取消中心加焦的生产实验,但是由于各种原因 的影响导致炉况频繁波动,高炉冶炼强度较低,各项 经济技术指标不理想,铁水含硅及焦比等指标停滞
不前。2015年下半年以来,7号高炉恢复中心加焦, 通过不断理顺炼铁工序的各项管理工作、加强原燃 料质量管理和优化炉内操作,高炉经济技术指标得 到提升。韶钢 7号高炉 2015年 3月大修结束后的 铁水含硅及其他部分经济技术指标见表 1。
1 高炉内硅的还原机理
SiO2 是 稳 定 化 合 物,分 解 压 低 (1500℃ 时 为 36×10-9MPa)、生成热高,还原 1kg硅消耗的热量 是还原 1kg铁的 8倍,因此,高温有利于硅的还原, 硅的还原主要在高炉下部高温区。目前,对于高炉
收稿日期:2018-01-12 作者简介:陈焕杰(1972—),男,广东高州人,工程师,从事铁前原燃料检验工作。
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江 西 冶 金
2018年 6月
时间 2015年 3—8月 2015年 9—12月
2016年 2017年
表 1 韶钢 7号高炉近 3年来的主要经济技术指标
铁水中硅的质量分数 /% 058 051 048
生铁含硅的基础。韶钢 7号高炉 2005年投产时原燃 料结构和质量不稳定是当时生产的突出矛盾,导致当 时高炉不得不将操作炉温留有余地,铁水中硅的质量 分数一般都超过控制标准的 015%。因此,7号高炉 从稳定精料工作入手,不断提高原燃料质量,从而促 进了高炉炉况稳定顺行,降低了焦比,同时得到了高 的矿石软熔温度、较窄的软熔区间和合理的渣相结 构,改善了炉渣性能,提高了高炉炉渣温度,从而降低 了风口理论燃烧温度,促进了铁水降硅。 2.1.1 改善用料结构
3)提高焦炭质量,特别是要提高焦炭的反应后 强度,减少炉缸内碎焦量;改善渣铁性能,减少渣铁 通过炉缸焦炭层的时间,提高炉渣氧化性;控制渣铁 与焦炭的反应时间,促进渣铁脱硅反应的进行。
根据降硅途径,结合韶钢现有的生产实际情况, 7号高炉采取了一系列积极有效的管理和工艺措施 来降低生铁中硅含量。
21 加强原燃料管理,进一步做好精料工作 加强入炉原燃料管理,稳定原燃料质量,是降低
coninthecastironiscontrolledaround0.38% ~0.50%)innearlyayearareintroducedfromtheaspectssuchastheoriginalfuel quality,operatingfactorsandcharacteristics.ThestablelowsiliconBFproductionisimplementedwiththebettereconomicandtechni calindicators.

要: 根据韶钢 7号高炉生产操作指标,从原燃料品质、操作因素以及冶炼特点等方面介绍韶钢 7号高炉近一
年来采用的低硅冶炼(生铁中硅的质量分数控制在 038% ~050%)技术,实现了高炉炉况稳定、经济技术指标较佳的低硅
生产。
关 键 词: 低硅冶炼 中图分类号: TF543 文献标志码: B
Low SiliconSmeltingPracticeofNo.7BlastFurnaceinShaoGuanSteel
利用系数 /t·m-3·d-1 221 256 271
合格率 /% 6460 8310 8560
047
282
9050
矿石品位 /% 5742 5810 5847 5850
休风率 /% 207 074 143 163
中硅进入铁水的途径较为普遍的看法是硅通过 SiO 气体分两步进入铁水。日本学者槌谷等人根据高炉 解剖与大量的实验室研究工作证实,高炉中硅的还 原主要是焦炭灰分中 SiO2 的还原,且分两步进行, 其主要过程如下:由于焦炭灰分中 SiO2 的活度比较 高,而且与焦炭中碳的接触条件极好,在风口以上的 高温区,发生了 SiO2 的还原反应,产生的 SiO气体 随着煤气上升,在上升过程中与滴落带不断下落的 渗碳饱和 的 铁 水 相 遇,SiO气 体 与 铁 滴 中 的 碳 发 生 反应。根据日本学者的研究,铁滴对于 SiO气体的 吸收率可达到 70% ~100%。吸收后的硅最终进入 铁水。随着铁滴的不断下降,铁水中的硅含量也越 来越高,以至在风口上方达到最高含量。当铁水下 降通过风口时,风口部位的高氧化气氛使含硅量由 于氧化作用而明显降低。高炉渣中的 SiO2 也是铁 水中硅的重要来源,特别是在冶炼铸造生铁及硅铁 时。由于在高炉渣中 SiO2 还原到硅较难,因此铁水 中的硅主要来源于焦炭灰分中的 SiO2。
第 38卷第 3期 2018 年 6 月
江西冶金 JIANGXI METALLURGY
文章编号:10062777(2018)03000703
Vol38, No3 June 2018
韶钢 7号高炉低硅冶炼实践
陈焕杰,王善增,王加山,张志坚
(宝武集团广东韶关钢铁有限公司,广东 韶关 512123)
2 控制生铁含硅的途径和措施
根据高炉内硅的氧化还原机理,降低生铁含硅 主要有三个途径。
1)提高矿石软熔温度,降低燃料比,让软熔带位 置下降,降低滴落带高度;提高冶炼强度,加快渣铁 滴落速度。
2)降低焦炭中灰分含量,提高矿石品位。减少 矿石中的脉石量,减少入炉硅源;降低风口理论燃烧 温度,控 制 SiO 的 挥 发 速 度;减 少 SiO 气 体 的 发 生量。
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