主线泵PLC升级在线调试技术方案.doc

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

主线泵PLC升级在线调试技术方案
一、概述:
原SY/MAXPLC系统由两台CPU,两组RIO Drop 和两台HIM组成. 通过IOSEVE服务器,用Square D SYMAX Point-to-Point通讯协议与Intouch连接,标准双机热备。

因原系统老化,事故率增大,备件采购困难、昂贵。

决定将系统升级到Quantum IEC/11303,通讯方式改为以太网。

通过MODBUS串口网关连接,将I/O前端的RS485信号(MODBUS-RTU通讯协议)转换为工业以太网方式,并以MODBUS-TCP(驱动程序名为Modbus Enthernet)通讯协议与Intouch连接。

MODBUS串口网关的网口一端连接计算机的网卡,另一端通过RS485通讯线连接Local Dropr的CRP接口。

二、调试内容:(主要内容分为四部分)
第一部分,通讯测试。

已基本完成。

1、测试结果:PLC与I/O通讯基本正常,同Intouch连接基本正常。

2、存在问题:3#RIO有两块RTD报错,其原因需进一步测试后确定。

第二部分:通讯与梯级调试。

(分为两个步骤)
本部分需要系统停机4小时左右。

(最好利用带浆停机或并项检修时间)
第一步,用2小时左右进行通讯测试,操作如下:
1、通知有关车间级以上负责人和岗位操作人员,系统前面停机,由调度通知马场坪终
端。

2、正在运行的T1,T2,T3,G10,G11应急开关转到开。

G-2A,G-2B,G-2C整流柜主
空开拉到分闸位置并挂牌。

3、所有机电修及操作人员由白翔,唐维波统一指挥,全部操作必须向二位请示,均同
意后按技术方案执行。

4、a,两台CPU钥匙开关打到停止位置,b,PLC系统全面停电,c,拆下两块CRM-232接
口模块,换上两块CRM-931-RG通讯模块(注意局号,02对应2#RIO,03对应3#RIO,错了不能通讯),d,将新PLC LOCALDrop的两块140-ACI-040-00模块拆下,e,把原
3#RIO的5#槽和6#槽RTD拆下,移到原2#RIO的13#槽和14#槽(注意:地址不能
改变,RTD地址和相关配置已做完,模块装上后,即可运行,不必配置),f,连接
通讯电缆,如下图。

5、用网线电缆连接到笔记本电脑,PLC按顺序通电,CPU钥匙开关转到运行,开始通
讯测试,注意观察是否报错,如没有并且通讯模块两个绿灯同时亮,此时用HIM读
RTD和RIM-125的参数,如果能够正确读到参数,证明通讯成功。

本步测试到此为
止,进行下一步操作。

如果通讯报错,确定报错模块,停PLC电源,将报错模块与
正常模块对调后再通电测试,如正常中止测试。

再报错,可将模块插入其它槽号,
但应在梯形图中配置(注意要保持原地址不变),PLC通电后不要立即停电,让框
架自运刷新二到四分钟能读到模块,销除错误。

本步不能超过两小时,时间一到通
讯测试立即中止,进行下一步梯级测试。

第二步:梯级测试,操作如下:(本步需要1-2小时)
1、人员安排。

a,现场指挥:唐维波。

b技术指导:白翔。

c安全负责:张小翌。

d HIM
操作调试:白翔龙海明。

e PLC I/O点记录、较对、动态与逻辑分析:张小翌绍宇威。

f 现场设备启停:谢梦龙加一名岗位操作人员。

g 高、低压室设备动态与安全监视:袁志刚。

其它人员包括当班操作人员作机动处理,随时听从唐维波、白翔指挥,全力协助电修人员,保证调试工作顺利进行。

2、首先对单台设备进测试,具体办法如下:
A、在电工的肩护下,由岗位操作人员通过现场启停按钮开停机。

B、负责高低压设
备人员通过盘柜监视设备动作是否正确。

C、负责监视PLC人员观察I/O点显示是否正确。

负责上位机人员监测梯形图和INTOUCH是否正确。

3、单台设备测试完成后,如果有时间立即通知调度,待终端开阀门后,进行主线泵联动开
机试验,对PID进行初步调试。

4、所需测试设备的对象、内容和顺序如下表:
第三部分:模拟量、HIM(InTouch)同以太网通信测试。

(本部分为第三次调试,需要1-2小时)
1、模拟量I/O映射与HIM对应关系测试。

2、模拟量量程与HIM(InTouch)配置调试。

3、InTouch 相关配置,激励与响应时间测试。

4、给移动的2块RTD配置线路和端子号。

5、如显示和读数正确,立即进入下一步。

第四部分:PID测试(本部分为第三次调试,需要1-2小时)具体操作如下。

1、首先对单台泵的闭环控制系统进行调试,通知终端开阀门,主线泵打水,流量从
50M3/H开始每次加10M3/H,一直加到150M3/H。

2、通过HIM 监测给定值、返馈值和电磁流量计读数是否一致。

3、监测主线泵超调量和PID响应速度能否满足工艺要求。

4、PID分为正调节和负调节,主线泵为负调节。

5、PID具体调试方法如下;
a.确定比例增益P
确定比例增益P 时,首先去掉PID的积分项和微分项,一般是令Ti=0、Td=0(具体见PID的参数设定说明),使PID为纯比例调节。

输入设定为系统允许的最大值的60%~70%,由0逐渐加大比例增益P,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例增益P逐渐减小,直至系统振荡消失,记录此时的比例增益P,设定PID的比例增益P为当前值的60%~70%。

比例增益P调试完成。

b.确定积分时间常数Ti
比例增益P确定后,设定一个较大的积分时间常数Ti的初值,然后逐渐减小Ti,直至系统出现振荡,之后在反过来,逐渐加大Ti,直至系统振荡消失。

记录此时的Ti,设定PID的积分时间常数Ti为当前值的150%~180%。

积分时间常数Ti调试完成。

c.确定微分时间常数Td
微分时间常数Td一般不用设定,为0即可。

若要设定,与确定P和Ti的方法相同,取不振荡时的30%。

d.系统空载、带载联调,再对PID参数进行微调,直至满足要求。

.PID调试一般原则
a.在输出不振荡时,增大比例增益P。

b.在输出不振荡时,减小积分时间常数Ti。

c.在输出不振荡时,增大微分时间常数Td
6、PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中PID参数经验数据以下可参照:
温度T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s
压力P: P=30~70%,T=24~180s,
液位L: P=20~80%,T=60~300s,
流量L: P=40~100%,T=6~60s。

7、PID常用口诀:
参数整定找最佳,从小到大顺序查
先是比例后积分,最后再把微分加
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
曲线偏离回复慢,积分时间往下降
曲线波动周期长,积分时间再加长
曲线振荡频率快,先把微分降下来
动差大来波动慢。

微分时间应加长
理想曲线两个波,前高后低4比1
一看二调多分析,调节质量不会低
8、最后对三台主线泵的闭环控制系统的PID进行调试,方法同上,流量最多加
到300M3/H,调试结束,新PLC投入运行,老PLC处于备用状态。

三、系统实现功能
1、新PLC投入后,三台主线泵闭环控制满足工艺要求。

实现系统调节的快速性和准确性,稳定性的前提下,兼顾系统的带载能力和抗扰能力,同时,系统阶跃响应的稳态误差值达到零,PID调节达到智能级别。

2、系统逐步实现上位机双机热备、上位机与PLC通信双网冗余、PLC的CPU双机热备、PLC通信双网冗余,大大题高通讯速度,操作设备更加方便快捷,CPU承载能力增大,为今后主线泵扩能做好准备。

主线泵PLC升级在线调试技术方案
组长:罗时钟
技术负责:白翔
现场指挥:唐维波
安全负责:张小翌
成员:龙海明孙德权绍宇威谢梦龙袁志刚
编制:龙海明
2010年8月2日。

相关文档
最新文档