填埋场垃圾渗滤液两级DTRO浓缩液正渗透处理工程实践

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2020.16科学技术创新(转下页)
(b )电机内部温度场分布云图图5电机冷却系统及仿真4样机性能测试4.1样机性能试验结果。

永磁直驱同步牵引电机的样机加工完成后,对其进行相应的性能测试,测试根据IEC60349-4规定的的电机试验大纲进行[7]。

电机性能试验结果与项目指标对比见下表3。

表3电机性能指标和实测值对比试验结果表明,研制出的样机在效率、噪声和温升等方面明显优于技术要求的指标,重量也符合车辆总体指标要求。

5结论
该电机的成功研制表明我国已基本掌握了轨道交通车辆
永磁直驱牵引电机的关键技术,
为直驱技术在地铁车辆乃至轨道交通的应用提供参考意见,也为我国铁路装备牵引传动系统升级换代奠定了坚实基础。

参考文献
[1]柯以诺.永磁同步电机传动系统在电动车辆上的应用[J].大功
率变流技术,2009(5):31-37.
[2]刘雄,陈文光,
许俊峰,等.地铁永磁直驱牵引系统优化策略与仿真分析[J].机车电传动,2016(3):24-27.
[3]张道禄,
晏才松.下一代地铁车辆TQ-250永磁同步牵引电机研制[J].电机与控制应用,2019(11):50-55.
[4]王渤洪.创新的直接传动动力转向架Syntegra[J].机车电传动,
2007(2):44-51.
[5]周永刚,陈超录,
刘雄.地铁永磁直驱牵引系统设计方法[J].机车电传动,2015(6):34-37.[6]王健,符敏利,陈致初,等.地铁车辆用永磁直驱同步牵引电动机冷却结构设计[J].机车电传动,2016(4):6-10.[7]IEC 60349-4,Electric traction-Rotating electric machines for
rail and road vehicles -Part4:Permanent magnet synchronous electrical machines connected to an electronic
converter[S].
填埋场垃圾渗滤液两级DTRO 浓缩液正渗透处理
工程实践
姚远
(上海缘脉环境科技有限公司,
上海201611)填埋场垃圾渗滤液是一种成分复杂的高浓度高含盐有机废水,早期填埋场渗滤液呈黑褐色,可生化性较好;填埋时间在5年以上的中老龄渗滤液呈黄褐色,氨氮浓度高,可生化性较差。

目前行业内常规的渗滤液处理方法有“预处理+生物处理+
深度处理+浸没式燃烧蒸发(SCE )”组合工艺、“机械蒸汽再压
缩(MVR )+臭气处理(VP )”组合工艺[1]。

不论采用哪种技术,
随着时间的推移进水水质会产生较大偏差,
从而导致运营成本不断提高。

另外处理系统长时间运行后,
管道结垢污堵、膜通量会衰减,也会导致工艺系统产能下降、
水质变差、外排浓缩液产量变大。

基于以上原因,我司在某渗滤液应急处理项目中提供了一
套正渗透浓缩设备,
对原系统二级DTRO 浓缩液进行减量化处理。

1正渗透技术简介
正渗透技术和反渗透不同,它无需提供额外的泵及水压作为驱动力,水通过半渗透膜的流动过程是依靠渗透膜两侧溶液的渗透压差为驱动力,从低渗透压侧向高渗透压侧自然流动的过程。

正渗透系统的驱动力取决于汲取液及其浓度,例如用2-甲基咪唑类化合物作汲取溶质,
估算能够获得近30MPa 的渗透压[2],远远大于DTRO 系统最高承受压力120bar [3]。

正渗透系统运行压力仅1-3bar ,在高盐废水处理项目中,正渗透摘要:正渗透膜浓缩技术是依靠渗透膜两侧的渗透压差作为驱动力自发实现水传递的膜分离过程,
具有能耗低、耐污堵、浓缩倍数高等特点。

国内某垃圾填埋场渗滤液厂在原有的“预处理+两级DTRO+浸没式燃烧蒸发”处理工艺中增加了正渗透浓缩
工艺,将原来两级DTRO 浓缩液的产量减量50%以上。

正渗透工艺的产水水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A 排放标准。

CODcr ≤10mg/L ,氨氮≤1mg/L ,总氮≤5mg/L ,总磷≤0.1mg/L 。

关键词:水处理;垃圾渗滤液;
正渗透;工程实例中图分类号:X53,X825文献标识码:A 文章编号:2096-4390(2020)16-0055-0355--
科学技术创新2020.16
系统要比反渗透系统更加节约能耗。

此外,正渗透膜表面光滑、抗污染特性好,易清洗干净,特别适用于水质波动大、有机物浓度高、硬度高、含盐量高的水质。

2项目概况
某垃圾填埋场积存渗滤液应急项目采用“预处理+两级DTRO+浸没式燃烧蒸发”工艺处理存量坑渗滤液。

每天约有400吨DTRO浓缩液要送至浸没式燃烧系统蒸发,能源消耗和运营成本花费非常大。

业主希望能将浓缩液再减量,但经过两级DTRO浓缩后,浓缩液中COD、氨氮、总含盐量已经达到一个非常高的水平,继续使用DTRO工艺已经无法实现,由此将浓缩液减量作为一个课题进行研究。

目标是在现有浓缩液的基础上再减量50%,同时要求产水水质须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A排放标准。

3工艺设计要点
3.1高盐浓缩系统
高盐浓缩系统是用于汲取液循环再生的系统。

由渗透压公式估算可知,如果要将氯化钠溶液浓缩至16%的浓度,需要提供的渗透压至少为:Π=CRT=2×(160/58.5)×8.314×(273+20)=13325.1KPa=133.25bar,在这么高的压力下使用普通的反渗透膜元件,反渗透膜片会被压缩变型及至损坏。

而使用美国FTS 公司生产的HBCR高盐浓缩膜可有效的解决这个问题。

这款膜通过改变膜脱盐层结构,降低了膜片对氯化钠的拦截率,从而降低了给水压力。

设计时要将膜元件串联起来使用。

当汲取液进入膜系统,每透过一根膜元件就会有水产出,随着汲取液浓度不断升高,膜元件的产水量也依次变小,产水中含盐量也逐渐增大。

用软件模拟计算可知:当给水压力在75bar时,依次串联30根膜元件,汲取液中氯化钠的浓度可以从8%浓缩至16%。

按单支膜的压损0.35bar计算,给水压力P最小=75bar+30×0.35bar+1.5×0.35bar(估计管道压力损失)≈86bar,超出了HBCR膜允许的最大进水压力80bar。

因此在设计系统时考虑选用段间增压的方式来解决:将串联的膜分为两段,3:2排布,段间设置6bar增压,可以满足不超过系统最大给水压力的前提下,通过段间增压来弥补第一段的跨膜压损,使两段膜给水压力基本接近,确保第二段膜浓缩不受影响。

3.2汲取液温度控制
正渗透设备的汲取液是循环使用的,运行过程中汲取液温度会逐渐升高。

同时汲取液是依靠高盐浓缩膜进行再生,当温度超过45℃时膜会在高温高压下发生损坏,所以设计系统时要充分考虑温度的影响因素。

本项目进水为DTRO浓缩液,温度常年稳定在30-34℃。

经正渗透系统浓缩后会有6℃左右的温升,大致在36-40℃,稀汲取液温度和浓缩原液的温度接近。

当稀汲取液经过Pass I高盐浓缩膜浓缩后,汲取液会有4℃的温升,同样再经过后面的Pass II、Pass III、Pass IV,每经过一级反渗透都会有2℃左右的温升。

所以最终产水的总温升ΔT=6℃+4℃+2℃+2℃+2℃=16℃,再考虑3-4℃裕度,系统设计时需考虑降温20℃以上。

根据计算,系统汲取液循环量为1-1.5m3/h,取上限1.5m3计,降温所需要的制冷量为Q=(C P×r×V×ΔT)/H=4.1868kJ/kg.℃×1052Kg/m3×1.0m3×20℃/1h=88090KJ= 21045kcal=9.1匹(制冷量)≈10匹。

需要一套10匹制冷量的冷水机作为汲取液冷却设备。

3.3汲取液清洗
本项目选用的汲取液是浓度16%的氯化钠溶液。

汲取液在循环使用过程中,会有少量有机物,阴、阳离子从废水侧透过进入汲取液中,汲取液逐渐被污染。

从以往工程数据总结,汲取液循环使用24h后COD增长100-200mg/L,这些透过的有机物会对HBCR高盐浓缩膜造成有机物污堵。

去除汲取液中的有机物可以采用高级氧化法,也可以用膜法过滤。

经实验采用高级氧化法时,若将水中COD从200mg/L降低到100mg/L,汲取液中残留的双氧水需要2-3天时间才能反应完全。

残留的氧化-还原电位至少在400以上,这对膜有很大的伤害,不适用于本项目。

采用膜法做过滤试验,试验选用了陶氏NF90纳滤膜、苏伊士DK纳滤膜、星达NFW-2B物料分离膜,结果见下表。

不同纳滤膜对比结果
通过数据对比最终选择了星达NFW-2B型物料分离膜。

其膜过滤通量大、低氯化钠截留率不仅可以减少膜元件的数量,同时汲取液的损耗也最小。

3.4产水总氮控制
正渗透膜对水中离子的截留率从高到低排序为:SO42->Ca2+>Mg2+>Na+>K+>NH4+>Cl->NO3->HCO3-,对二价离子和一价阳离子的截留率大于99.98%,对Cl-、NO3-截留率不佳,对NO3-的截留率和反渗透膜接近约70%~80%。

当汲取液循环使用一段时间后,原液中一部分NO3-离子也会进入到汲取液中。

考虑到本项目原液为生活垃圾填埋场存量坑渗滤液,渗滤液中的有机氮经过多年生物化学反应,基本上都转变为氨氮和硝态氮的形式。

本项目进水总氮约8000mg/L,氨氮约6000mg/L,由此可大致推断NO3-约2000mg/L。

按正渗透膜对NO3-离子70%截留率,对NH4+离子99.8%截留率计算,进入汲取液系统的总氮含量TN=2000×(1-70%)+6000×(1-99.8%)=670mg/L。

正渗透系统的产水是稀汲取液经过多级反渗透处理后得到的产水,按每级反渗透对NO3-截留率70%估算,需设计四级反渗透用于总氮指标的控制:TN=670×(1-70%)4=5.4mg/L<15mg/L。

项目运行后,产水总氮指标一直保持在5mg/L以下,完全符合当初的设计计算。

4工程实践
本项设计规模为20吨/天,全套系统由“预处理装置”、“正渗透浓缩装置”、“汲取液再生装置”三个单元构成,工艺流程见图1。

图1工艺流程图
预处理装置正渗透浓缩装置
汲取液再生装置
56 --
2020.16科学技术创新
4.1预处理装置
预处理装置由过滤设备和调酸设备两分部组成。

正渗透膜元件的进水网格采用了85mil宽流道设计,原液中悬浮物含量TSS<1000mg/L即可直接进入系统。

本项目选用袋式过滤器作为预处理过滤器,滤袋精度50μm。

本项目选用的正渗透膜材质为三乙酸纤维素(CTA),运行时须保证进水PH值控制在5.5-6.5为宜。

另外垃圾渗滤液中含有一定量的HCO3-,在加酸时会有大量的气泡产生。

本项目选用盐酸调节进水PH值,同时也考虑了调酸时的气泡膨胀高度,设计了一个高4米的混酸罐,混酸时预留1-2米的膨胀空间,避免了因起泡膨胀而导致渗滤液外溢的现象。

4.2正渗透浓缩装置
本项目进水为两级DTRO浓缩液,电导率在100000us/cm 左右,TDS在70000-80000mgL。

要使汲取液和进水之间产生足够的汲取驱动力,汲取液中盐分浓度必须比进水盐分浓度高6万-8万mg/L,但同样因为汲取液浓度和进水浓度相差较大,很容易会在正渗透膜内产生内浓差极化现象,导致产水通量下降以及膜的污堵[4]。

因此本项目将正渗透系统设计为三段,每段都有各自的内循环泵,分阶段逐步被浓缩;同时汲取液反向进入系统,先进入第三段,再流经第二段,最后进入第一段,分阶段逐步被稀释。

这样可以使各段进水的浓度逐级升高,各段汲取液浓度逐级下降,每段进水和汲取液间盐分的浓度差能维持在2-3万左右,降低浓差极化带来的影响,同时还可以使每支膜的产水量均衡。

每一段的废水侧和汲取液侧都配有大流量循环泵,废液侧的循环流量约30-40m3/h,汲取液侧循环流量约1-1.5m3/h。

通过大流量循环冲刷既能让每一段内的废水浓度和汲取液浓度基本保持稳定,又可解决因浓差极化导致盐垢富集在膜表面的问题[4],详见图2所示。

本项目共配置36支FO-CTA-8040-85正渗透膜元件,单支膜元件面积为13.5m2/支,设计运行通量1.8L/m2.h。

废水给水压力为145KPa,废水循环压力为300KPa,汲取液给水压力为45KPa,汲取液循环压力为90KPa。

4.3汲取液再生装置
汲取液再生装置主要包括高盐浓缩膜设备和汲取液清洗设备两个部分。

高盐浓缩设备是将汲取液循环浓缩的系统,可以根据产水水质要求将其分为3-4级处理。

第一级作用主要是浓缩,选用的是高盐浓缩膜,这是一款改性的反渗透膜,可在70-75bar给水压力下,将氯化钠溶液浓度从8%浓缩至16%,但同时产水中盐分可达到20000-40000mg/L。

所以需要设计第二级、第三级反渗透系统对产水中的盐分进行回收。

本项目第二级反渗透系统选用的是海水淡化膜,海水淡化膜的浓水返送至第一级的进水箱(稀汲取液水箱),产水送至第三级系统。

第三级和第四级系统均与第二级系统类似,浓水返回前一级进水水箱,产水进入下一级系统。

汲取液在每进入一次正渗透系统后,除了会把原液侧的水吸到汲取液侧,同时废水中的一些少量小分子有机物、微量的一价、二价离子会透过渗透膜进入汲取液中。

因此需设计一套在线清洗系统,通过不间断的清洗汲取液,才能保证整个汲取液系统受污染的程度达到一个动态的平衡。

项目共配置30支HBCR-4040高盐浓缩膜,24支SW30-4040海水淡化膜,6支BW30-4040反渗透膜,6支NFW-2B-4040清洗膜。

各级高压泵给水压力依次为:75bar、40bar、25bar、10bar,汲取液清洗系统高压泵给水压力为20bar。

5处理效果及成本分析
本项目直接运行费用包括电费、药剂费。

按电费0.9元/kw.
h、酸费0.9元/L计算。

从8月份开车至12月份,共处理DTRO 浓缩液2658.4m3,产出合格水1339m3,回收率50.37%;共用酸74144L,电87803kw.h,吨水酸耗27.89L。

吨水电耗33.03kw.h,平均吨水运行费用54.83元。

经过4个多月的连续运行,产水指标稳定在COD cr≤10mg/L,氨氮≤1mg/L,总氮≤5mg/L,总磷≤0.1mg/L,PH6-7,优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A排放标准。

此外,在连续运行期间一共只做了2次化学清洗,平均2个月才做一次。

这也很好的验证了正渗透系统抗有机物污堵的优良特性。

6结论
本项目从工程实践中验证了正渗透工艺处理DTRO浓缩
渗滤液是完全可行的。

正渗透工艺用
于污水处理行业优势明显,相比传统
的反渗透工艺,正渗透更耐污堵、耐
水质波动、耐高COD、耐硬度,并且正
渗透运行能耗低、系统回收率非常
高,特别适合用于处理反渗透及
DTRO所不能处理的高含盐、高硬度、
高COD污水。

正渗透工艺作为一个
新推入市场的技术,目前在国内的应
用还较少,但随着时间的推移,正渗
透工艺一定会被广大环保人员所熟
知,更广泛的应用在各个领域。

参考文献
[1]国瑞峰,尹然,许志珍,等.我国生活垃圾填埋场渗沥液的组合处理工艺[J].环境卫生工程,2016(2):4-7.
[2]马岩红,丁昀,杨庆等.正渗透膜材料的研究进展[J].化工进展,2014.
[3]奇小力.碟管式反渗透在垃圾渗滤液处理中的应用[R].中国垃圾论坛,2006.
[4]王波,文湘华,申博等.正渗透技术研究现状及进展[J].环境科学学报,2016.
作者简介:姚远(1975-),男,汉族,四川蓬溪,本科学历,工程师,研究方向:环境工程。

图2正渗透装置流程简图
57 --。

相关文档
最新文档