掘进机电气故障分析
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电气系统故障分析
一、截割头转动遇到岩石(负载较大)时,自动停止
故障现象:截割头转动遇到岩石(负载较大)时,出现自动停止现象,显示油泵电机过温、开关错误、急停按钮2锁住、通讯错
误等故障信息。
故障分析:电气系统最常见的故障,主要原因是D24V供电线路及利用D24V线路控制起保护作用的线路短路、断路或接地所
引起的。
排除方法:1、检测开关电源,输出正常。
2、检测从开关电源引出出的D24V线,有接地现象。
3、检测电控箱上腔接线,发现油泵温度开关、截割急停
2线路有接地现。
4、发现油泵温度开关线路、截割急停2线路的线体多处
压扁和破损。
将护线甩掉,并短接相应上腔D24V。
5、操作箱进线(12x1.0)在距操作箱进线口7厘米处出现
明显破损,整个控制线路多处有扭曲现象。
在运转中的震
动,导致破损处和线路扭曲处短路、断路。
6、更换了操作箱与控制柜之间的控制线后,设备运行正
常。
排除体会:
--提供者:李军
二、设备显示屏无显示,操作任何开关,设备都不能启动
故障现象:设备显示屏无显示,操作任何开关,设备都不能启动。
电控柜上220V 数显电压表显示正常。
故障分析:客户维修人员将设备控制接线接错而造成的。
排除方法:1、询问现场操作人员及维护工在故障出现前设备情况,了解到用户维修人员对设备进行维护后,出现此次故障;
2、进行开关电源(4NIC-Q192)好坏的判断。
测量开关
电源的输入电源电压正常,测量输出电压为6V,输出电
压不正常;将输出线拆除,再次测量输出电压正常,初步
判断开关电源完好;
3、对D24V控制线路进行通断与接地检测,发现有短路
现象。
首先对外部线路进行检测,未发现有短路现象,可
以断定短路发生在控制柜内;
4、对控制柜内相关电气元件进行检测,发现短路点发生
在EC-7综合转换板上;
5、对综合转换板EC-7检查发现接线错误;
6、按照正确的接法重新将控制线接好,故障排除,设备
运行正常。
排除体会:此次故障是由于用户的维修人员对设备进行正常维护时,由于对设备不了解,将设备控制接线接错而造成的,从而
也给了我们一个提醒,应加强客户技术人员的培训。
--提供者:安徽
三、油泵电机漏电,无法起动油泵电机
故障现象:掘进机显示屏显示故障信息油泵电机漏电,无法起动油泵电机。
故障分析:
排除方法:1、先要断电,然后后打开油泵电机接线腔,用兆欧表检测电机绕组与机壳的电阻,阻值为800兆欧,因此可以断
定电机本身没有故障;
2、用兆欧表检测电机的电缆线,阻值为0兆欧,因此可
以判定电缆线有故障;
3、仔细检查发现电缆已经破皮了,损坏电缆图片如下:
4、更换电缆后,故障解除。
排除体会:一般情况我们都会建议矿方向我公司购买多芯电缆。
--提供者:四、开关量采集板损坏
故障现象:设备显示总急停1锁住,操作所有开关无动作且无法进
行复位自检,电铃长响。
故障分析:由于设备显示总急停锁住且操作开关无动作,根据原理分析故障很可能出在开关量采集部分,或者CAN总线输
出部分,导致主控器无法正常接受信号从而使得电气控
制失常。
排除方法:1、对CAN总线的输出线路进行检查,没有发现线路异常;
2、对开关量采集板的电源进行检查也没有电压问题;
3、通过以上两个环节检查,基本锁定是开关量采集板发生
故障,更换开关量采集板后设备正常。
排除体会:
--提供者:周旺五、显示屏损坏故障
故障现象:设备各动作均能正常操作,只是显示屏始终停留在初始见面无法换页,电压显示为6V。
故障分析:设备各动作均能正常进行,只是显示出了问题,问题应该在显示屏与主控器的通讯上或者显示屏本身的故障。
排除方法:对通讯线路进行检查,没有发现接线的问题。
更换EC-7综合转换板,显示屏仍然无法正常显示及翻页。
所以锁定
故障在显示屏本身,更换新的显示屏后设备正常显示。
显
示屏的损坏原因很可能与矿上电压波动过大有关系。
排除体会:
--提供者:周旺六、截割电机高低速漏电的故障
故障现象:机器显示截割高低速漏电。
故障分析:1、用摇表确定真空管和电缆无问题后,拆下截割电机内所有接线端子,发现接线盒内有大约6毫米水;
2、电机密封无问题,应该是公司检验时不到位。
接线盒
内水导致绝缘度减低。
排除方法:检查真空管.截割电缆.截割电机绝缘度。
排除体会:应周期性对电气部件进行绝缘检验。
--提供者:张本君
七、截割时油泵电机过流的故障
故障现象:机器在运转过程中稍微碰到硬点的煤层,马上显示油泵过流,复位后又可以使用。
故障分析:拆开操作箱发现油泵钮子开关上信号线松动(虚连),说明安装设备时力矩不到位,长时间震动导致螺帽松动。
排除方法:检查油泵真空接触器绝缘度.油泵电机绝缘度.油泵电缆绝缘度,检查漏电隔离模块,检查油泵整个控制线路。
排除体会:周期性对电控箱和操作箱电气信号线进行紧固。
八、电控箱内漏电保护模块损坏
故障现象:启动油泵电机,显示屏显示油泵电机漏电故障。
故障分析:1、用兆欧表排故检测出,A、B、C三相中B相绝缘阻值1兆欧,原因为电压传感器原边线号(v)与截割高速接
触器原边中相(B相)连接;
2、撤除电压传感器,兆欧表测量三相线路绝缘阻值正常;
启动油泵电机,显示屏还是出现油泵电机漏电故障;
3、用万用表检测漏电保护模块,LOUT对地没有CD24V
输出,判断漏电保护模块LOUT检测回路故障。
排除方法:更换漏电保护模块,设备运行正常。
--提供者:李春雨
九、电压过低
故障现象:开机运行两分钟左右,设备自动停机,显示为“电压过低”。
故障分析:1、测量电压传感器,输出电压为“0”。
因为电压传感器上的输入是接在B相上,用万用表测到B相的相电压只
有7.19v。
怀疑设备B相漏电,甩开主电缆,用欧姆表没
有测到B相漏电,再测主电缆也没发现有漏电;
2、怀疑是该移变下并联的其它机电设备有漏电,把电压
传感器上的进线改到了C相上,设备运行正常,再测量B
相电压,还是测量不到正常电压,此后设备一直运行正常,
直到完成巷道任务。
排除方法:把电压传感器上的进线改到了C相上,设备运行正常。
--提供者:王彪十、掘进机不能正常启动与停止的故障
故障现象:设备在正常运转的情况下不能正常的停机,或者在停机的情况下不能正常启动,有时还出现油泵电机启动后二运电
机或截割电机不能正常启动,以及在运转的情况下二运不
能正常停止,并且显示屏有时有乱码或乱数显示和内容乱
跳现象。
故障分析:该设备为200H标准型,可能出现此问题的原因主要有以下几点:
(1)总线隔离模块损坏:总线隔离模块是主控器和开关
量采集板的数据连接点,起保护主控器的作用,如果模块
出现故障就会出现机器不能正常启动和停止、乱码现象。
(2)开关量采集板损坏:开关量采集板是把各操作按钮的
动作模拟信号转换成数字信号提供给主控器的元件,从而
实现主控器控制各相应执行元件的动作,开关量采集板损
坏也会导致掘进机出现不能正常启动和停止的现象。
(3)本安电源损坏,造成输出电压不够:该本安电源是给
开关量采集板提供直流24V工作电压,如果电压过低,造
成开关量采集板工作电压不够,从而就会易使电子元件不
能正常工作。
排除方法:(1)把总线隔离模块断开,判断是否为总线隔离模块故障。
在总线隔离模块断开的情况下试机,刚开始时能正常运
转,一个小时或者两个小时故障偶尔会再出现一次,停一
段时间后或者断电再给电后,掘进机还能正常运转,从而
判定总线隔离模块没问题;
(2)查看开关量采集板输入点的指示灯能正常亮,从而判
定输入线路正常,再测量下输入工作电压也在正常工作电
压范围内,更换一块新开关量采集板试机,掘进机正常启
动后工作一段时间,反复启动停止几次,均能正常运转。
但一个班(8个小时)后故障再次出现,从而判断出开关
量采集板也完好;
(3)再出现故障时,测量本安电源输入电压达220V,输
出电压有时为直流24V,有时为直流8V,电压不稳定。
从
而判定是本安电源输出电压不稳定导致开关量采集板不
能正常工作,更换本安电源,设备运转恢复正常。
--提供者:伍小平十一、掘进机前级馈电开关漏电跳闸
故障现象:启动掘进机高速电机时,前级馈电开关漏电保护跳闸,而启动其它电机都能正常运行。
掘进机漏电检测模块打在漏
电检测档位上并未检测到漏电,电控箱各漏电保护也无动
作。
故障分析:由于此故障漏电保护跳闸在前级馈电开关上,能造成此故
障的原因主要有以下几个方面:
(1)截割电机损坏,内部绕组线圈破损或绝缘性能降低,
造成绕组与电机壳体接触漏电;
(2)漏电保护模块没有打在漏电检测档位,解除了对掘进
机电气系统的漏电检测功能,或者漏电检测线路断开起不
到应有的漏电检测功能;
(3)掘进机电源进线线路上有破损或者绝缘等级降低的情
况,在通过大电流时线路绝缘被击穿;
(4)馈电开关漏电检测系统出问题,不能正常检测漏电;
(5)掘进机与矿下移动变压器距离过远,使得掘进机电源
供电线路过长,造成电压损耗,在掘进机启动时瞬间跳电;排除方法:1、检查发现掘进机和移动变压器间的电缆线线路长度在300米范围内,所以排除了线路过长引起的馈电开关跳闸
问题;
2、漏电保护模板:检测漏电保护模块是否调在漏电检测
档位,确定在漏电检测档位后,检测高速漏电保护回路,
线路正常无断开现象;
3、截割高速电机:用兆欧表测量截割电机高速三相绕组
阻值,分别为0.7Ω、0.5Ω、0.5Ω阻值正常,三相绕组也
无接地;
4、电源线路:用兆欧表测量掘进机供电电源电缆和高速
电缆,阻值较大,符合规定要求;
5、馈电开关:调节馈电开关的漏电整定值,在调到最大
值的情况下试高速,馈电开关漏电保护跳闸保护,去掉馈
电开关漏电保护,试高速,变压器漏电保护动作。
6、针对以上几点,从而判断出馈电开关损坏,更换新的
馈电开关后,掘进机截割高速启动恢复正常。
--提供者:伍小平十二、电压过低
故障现象:掘进机在下井时,显示电压过低。
故障分析:此台设备是开下来的,在准备开机下井,结果显示电压过低,油泵不能启动,先检查矿的移动变电站,是正常的。
再检查电缆,是正常的。
最后,将盘在掘进机上的电缆放
到地上,电压显示正常,掘进机的油泵能启动,设备正常
运转。
因设备使用的是660V的电压,电流较大,盘在掘
进机的顶上的电缆与掘进机产生电感,改变了掘进机的电
位,因我设备检测的是线与地的电压,而不是线与线之间
的电压。
因地面是干燥的产生的电位不能有效的接地,所
以电压传感器检测的电压过低。
排除方法:将电缆卸到地下,设备运行正常。
--提供者:谭伟十三、显示屏突然变暗或不亮,油泵电机转速也明显变慢或设备整个自动掉电停机。
故障现象:显示屏在工作中突然变暗或不亮,设备渐渐变得感觉没力气,油泵电机转速也明显变慢或设备整个自动掉电停机,
然后显示屏又马上恢复显示,机器可以正常开机。
故障分析:机器在不带负载的时候,所有动作及显示都正常设备空转的时候显示正常为220V左右,但在截割岩石或硬煤的时
候,显示电压为125V,同时显示屏开始变暗,所有运行
中的电机也开始显得动力不足没力气,噪音开始变大,当
把截割在此刻移开,转为空转的时候设备又开始渐渐转为
正常运转。
矿上的系统电压为660V电缆为75mm2,巷道供掘进机移
动变压气距掘进机距离为1100m左右,同时还供了其他电
机,移变距掘进机中间还盘了600m的电缆,由此判断为
由于移变离掘进机距离太远,电压产生压降,导致了上述
故障现象。
排除方法:将掘进机与移变之间的1700m电缆中盘的那600m电缆截掉,设备正常运行。
--提供者:王世军十四、显示屏显示明显滞后
故障现象:显示屏显示明显滞后(例如启动油泵电机,油泵电机都已经启动1分钟了,显示屏才能显示油泵电机启动的画面,
启动截割电机、二运电机等动作也出现明显滞后,但所有
动作都能正常启动,急停按钮也都管用)。
故障分析:由于所有动作都正常,只是显示有些滞后,这就说明主控器和线路连接都肯定没有问题。
首先怀疑的故障点就是综
合转换板损坏,从而影响信号的转换和传递速度,但是更
换一新的综合转换板以后故障仍未排除,这就证明综合转
换板没有问题,这就基本可以肯定是显示屏出了故障,更
换一新的显示屏,显示屏突然变成没有显示了(只能显示
启动设备时候的原始画面),在之前已经排除了主控器到
显示屏的连接线路没有问题,综合转换板和主控器也都没
有问题,再加上这个显示屏是从另外一台正常的设备上拆
下来的,显示屏也是没有问题的,所以很肯定就是显示屏
的接口有问题,调整显示屏的接口后重新安装,故障排除,
这就说明显示屏有毛病。
排除方法:将损坏的显示屏重新更换程序,故障排除。
--提供者:王世军十五、显示屏黑屏,停机,随后又亮
故障现象:启动油泵电机,截割高速电机运行正常,当进行截割1~2分钟后自动掉电(显示屏黑屏,停机,随后又亮)开关复
位后又可以启动进行截割,并在截割中显示屏显示油泵电
机,截割电机过流,掉电前观察交流电压表只有150V左
右,停机后又恢复220V左右,反复启动几次都重复上述
现象,但用低速截割就无上述现象,可正常截割。
故障分析:询问用户近期该机动过什么地方,告之电控箱进线电缆加
长600米,而且矿下移动变压器距离迎头掘进机处是1100
多米。
根据上述现象,于是判断是由于电控箱进线电缆太
长,电压衰减太大,当进行高速截割时,用电量大,造成
电压衰减加剧,致使开关电源输入电压低于额定电压范
围,同时又使输出直流电压D24V低于额定值,不能向主
控器及各模块供电,造成黑屏,停机。
停机后显示屏又亮,
又可以重新启动工作,是停机后进线电压衰减减低,开关
电源又输出了D24V给主控器及显示屏,显示油泵电机,
截割电机过流,是因为高速截割时,电压衰减大,电压低,
因为在电机功率一定的情况下,电压越低,电流就越大,
因此显示过流。
但并不停机,因为电机1.2倍过流是20
分钟停机,而真正停机原因是瞬间的电压降低,用低速截
割不停机是因为低速截割的功率低,用电量小,电压衰减
还不足以使开关电源输出直流电压低于额定值范围,主控
器及各模块仍可得电工作。
排除方法:去掉600米后加的电控箱进线电缆,挪近移动变压器,缩短进线电缆长度,故障消除。
--提供者:王世军十六、启动截割电机,截割臂内部有响声
故障现象:启动截割电机,截割臂内部有响声。
故障分析:启动截割电机,用螺丝刀放到截割臂外壳处,仔细听内部有咔咔的响声,在用同样方法听截割减速机也伴有响声,
无法判断出故障点停止截割电机转动,用双手转动截割头
无法转动,发现截割臂内部阻力很大,检查截割臂内部的
齿轮油很充足,要想判断是截割臂还是减速机的问题,把
截割臂与减速机之间断开,启动电机,减速机正常无异响,
判断截割臂内部有问题。
排除方法:1、拆开盘根座发现盘根已经磨损严重,浮动密封损坏,截割臂前端的轴承内环已经裂开,而且滚珠严重磨损变
小,造成截割头阻力增大,并发出异响;
2、更换截割臂。
排除心得:拆装截割臂就注意如下事项:
1、在拆截割臂头时,务必在截割头与盘根座护板做好记
号,以免组装时造成螺纹孔错位;
2、注意用水焊割轴承内环及外环,不要伤到主轴和轴承
座;
3、组装时注意盘根座里面的浮动密封容易脱落,压浮动
密封的螺母一定要锁紧,防止浮动密封漏油;
4、盘根一定按顺序装入。
--提供者:王世军十七、开关量采集板故障
故障现象:当电控箱进电、操作箱显示屏自检状态画面停止后,显示启动画面,但电铃工作不停止,操作其它电气系统(油泵、
急停按钮、上下翻页、警铃、复位)没有任何动作,故此
时断电只能用电控箱断路器进行断电,使电控箱处于无电
状态。
故障分析:1、由于此故障比较特殊,先检查电控箱内部接线及外部线有没有虚接或落地现象。
如无上述现象,再看一看电铃
继电器有没有故障,把继电器互换进行检测。
2、开关电源有没有电压不稳定现象,CANH、CANL 是否进
去24V电源,把电控箱及小操作箱检测一遍,如果进去有
可能烧主控器通讯接口。
在无上述问题情况下,把 CANH、
CANL 两根线摘掉看一看电铃自检状态。
之后看看是否还
响,如果不响证明主控制器没有问题,反之控制器有问题,
问题有可能出现开关量采集板上。
注:操作上述问题必须断电进行。
排除方法:在确认电控箱断电后,把有故障的开关量采集板取下,再把新的换上,并且采集板固定好,检查各部位有没有虚接
及短路现象及清扫内部箱体。
排除体会:遇到电气故障首先要从图纸了解故障原因是怎么引起,下井处理之前必须把故障要点分析出来或者总结出故障的
特点,进行一步一步地排除。
首先要以客户生产利益出发,
要以最快、最短时间解决,做到小毛病及时处理,大毛病
最短时间解决。
--提供者:何俊
十八、电压传感器故障
故障现象:显示器显示电压2077V,而实际输入电压为660V,电压过高,设备无法启动。
故障分析:首先打开电控箱左门,在左侧数第一个真空接触器旁边,有个黑色的方块体,上方接着两条红线,那是电压取样输
入,一根红线接地,另一根红线接电源ABC三相的其中一
相,下面有四个接线端子:
A、左1脚,电压取样输出;
B、2脚是取样输出;
C、3脚24V电源输入;
D、4脚电源输入;
正常电压传感器1脚(线号)051输出的范围0-5V,当输入
660V时,输出1.6V左右,输入1140V时,输出2.8V左
右,而在该设备中,电压传感器1脚(线号)051输出为12V,
而输入为660V,断开输出线051测量,还是12V。
所以判断为电压传感器损坏。
排除方法:更换电压传感器,故障排除。
排除体会:电器常见故障主要是线路问题居多,液压部分比较简单,故障也较少,最重要的是懂得原理,就可以很快捷的找出
故障点并排除,这样就能提升我们的工作效率,致使客户
更进一步对我们产品的认可。
--提供者:何俊十九、漏电断路器跳闸
故障现象:机器起动高速时220漏电断路器就跳闸,起动低速没问题。
故障分析:检查控制回路,没有漏电的地方,遥高速电缆三相绝缘正常,当把高低速真空接触器对调高速就能起动,底速也可
以起动,不跳闸。
复原后高速又无法起动,判断是高速真
空接触器有问题,高低速接触器一样大,一项真空管真空
度不够。
排除方法:更换真空接触器,设备运行正常。
--提供者:陈戈二十、操作设备无反映,显示屏不亮,送电后无铃声
故障现象:操作设备无反映,显示屏不亮,送电后无铃声。
故障分析:操作无反映考虑开关量采集板部分可能发生故障,显示屏不亮考虑可能显示屏电源没供上,或者显示屏损坏但此
情况较少发生.送电后无铃声,考虑电铃故障或者QF2跳
闸.主控器损坏或未供上电也有可能出现此情况.经过分
析综合以上情况,怀疑为开关电源部分有故障.使用万用
表测量开关电源输出和输入,发现输入220V无问题,输出
16V电压明显低.但将输出线摘掉后测量输出24V正常.故
可以判断24V电线有接地现象.考虑电控箱结构,最有可
能接地的地方为电控箱上腔部分。
.因为该处有可能进水.
当时井下只有两人且电控箱上有很多设备,故暂时无法开
盖.通过原理图及观察,怀疑101号线与24V有可能有接地
现象,在电控箱中将101号线摘下,测量开关电源输出正
常.。
排除方法:在设备中任取24V与101连接设备,正常运转,故障排除。
--提供者:陈戈。