双氧水萃取塔的挖潜改造

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

图!
双氧水生产工艺流程示意
收稿日期: #$$% > $! > #@
・ !"・
#$$% 年第 &# 卷第 ’ 期
化工生产与技术
()*+,-./ 01234-5,26 .63 7*-)62/289
・!"・
由表 " 可以看出, 经过煤渣层处理后, 出口水中 :: 与进口相比可削减 ’#; 以上,若控制合适流量 ( ,保证废水在煤渣层的停留时间在 ’ < = +" > ) ) 出水中悬浮物可削减 ?"; , 达到最佳处 "$ < %$ +,6, 理效果。这是由于炉渣在水中浸泡 "% < %$ +,6 后, 被溶出的铝能在水中形成氢氧化物等良好的絮凝 剂, 能对废水中悬浮物起絮凝、 吸附作用, 加强其澄 清沉降效果。
"
萃取塔原状及存在的问题
萃取塔规格为:"< " * ? #" *,不锈钢筛板塔; 内有 !$ 块筛板, 每块板由 = 小块板拼接而成, 开孔 "@ "@$ 个,孔径为 :"< % **;溢流管为:%9 ** ? =< % **。 存在问题有: A " B 板下有机层薄, 液滴分散不均, 板间分层不 明显, 塔内料液返混严重, 萃取效率低; A # B 塔顶分离段分层不清, 界面不稳, 萃余液中 双氧水含量高, 产品收率低, 后处理负荷大; A = B 塔板开孔孔径小, 开孔率低; 溢流管细, 降液 区面积小, 物料流量小, 设备生产能力低; A ! B 塔板拼接出密封不好, 有漏夜现象。
%
结论
在萃取塔塔主体不变的情况下,对筛板孔及溢 流管进行改造可保证萃取塔的正常进行,增加塔的 生产能力。 塔的成功改造, 其主要参数可作为今后双 氧水装置设计的参考依据, 可明显节省工程造价, 有 显著的经济效益和一定的推广应用价值。 ・ !"・
4UU^, F4( W)
-%&7’(*: P0/6>($’/# *#6 J&(%#/:/)"
#$$% 年第 "# 卷第 & 期
9 98 99999998 9 98
化工生产与技术
’()*+,-. /0123,4+15 -52 6),(51.178
・!"・
经验交流
99999998
双氧水萃取塔的挖潜改造
王玉强
( 本溪市化工学校, 辽宁 本溪 ""9$##)
摘要 介绍了 # :4 ; - 蒽醌法双氧水装置萃取塔的改造情况。 改造后塔内物料返混现象消
!
生产工艺简介
以 # > 乙基蒽醌为载体、重芳烃和氢化萜松醇
为混合溶剂组成的工作液, 在镍催化剂的作用下, 于 ( 氢化釜内进行催化加氢反应, 生成氢蒽醌工作液 简 称氢化液) ; 氢化液进入氧化塔与空气中的氧反应生 成含双氧水的工作液 ( 简称氧化液) ; 氧化液从萃取 塔下部进入塔内,与从萃取塔上部进入的纯水在萃 取塔内进行逆流萃取。在萃取塔内,氧化液为分散 相, 经过筛板被分散成细小液滴, 借助与连续相水的 密度差, 穿过水相逐渐上升至塔顶, 在塔顶分离段与 水分离后 ( 称萃余液) 进入后处理工序, 再生后循环 使用。萃取出氧化液中的双氧水的水相( 称萃取液) 穿过每块塔板的溢流管从塔底流出去净化塔,经重 芳烃净化后得成品双氧水。流程示意如图 "。
含渣废水经过煤渣层处理后, 可削减 (BC ?$; 以上, 削减 :: =!; 以上, 炉渣的粒径越小, 与废水接 触面积越大,对废水的吸附效果也越好;炉渣对于 控制废水流经 @A 值较低的酸性废水处理效果较好; 炉渣时间在 "% < %$ +,6,对水中的悬浮物处理效果 较好。
大块 )?I % < =I = ##% < !"’ #!% < "$$ ?I # < =I # &$% < &!! &$= < &!# < "% H &%$( 中块 ) ’I ? < =I ’ &J= < "’’ #"# < ""# ’I ? < =I % &$# < &%$ =$ < &%$( 小块 ) ’I = < =I = #&& < "JJ &J= < "%$ ’I % < =I % K=$( J= < &#$ %? < =’ "J < %% < "’ < !$
#
结束语
该机械经济实用, 已在实际生产中得到了应用,
效果良好,减少了操作工人由于人为因素造成的产 品质量问题,提高了生产效率。尤其是对于批量开 孔、 切割管头的生产, 效果显著, 减轻了工人的劳动 强度, 避免了原材料的浪费, 为企业带来了一定的经 济效益。 双氧水含量低( 质 量 浓 度 由 改 造 前 的 $I != < $I ?# ;夹带的水明显减少 +8 > E 降到 $I &$ < $I #& +8 > E) ( 质 量 浓 度 由 改 造 前 的 &&I = < &"I & +8 > E 降 到 , 后处理负荷减轻。 =I ! < JI ’ +8 > E)
失, 萃余液中双氧水含量低、 夹带的水明显减少; 工作液体积流量提高到 #%< % *= ; (, 产 量提高到 9 :4 ; -。 关键词 双氧水; 萃取塔; 改造
萃取塔是蒽醌法双氧水生产中的关键设备。某 厂 # :4 ; - 蒽醌法双氧水生产装置, 以往产量一直徘 徊在 # :4 ; - 左右。经对装置进行扩产改造, 产量达 到了 9 :4 ; - 以上, 其中的萃取塔只是在原塔基础上 进行了改造, 却取得了显著的效果。
参考文献
L & M 王学文 N 曲爱平 N 文联奎 I 炉渣在深层过滤中的应用研究 L O M I 环境工程 N &JJ!N &# D % G P !" F !%I L # M 李鱼 N 范军 I 炉渣在中的废水预处理和深度处理中的应
由表 ! 可以看出, 由于炉渣具有多孔结构, 孔隙
率达 %$; < ’$; , 比表面积较大, 表面能高, 炉渣中 用 L O M I 环境科学动态 N &JJ% D " G P &? F &JI 含有的残炭达 &$; < "$; , 这些残炭具有活性炭的 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ( 使割枪喷嘴与轴线垂直,然后依照上述步骤切割即 上接第 !$ 页) 在压力容器制造厂内,气割开孔多为圆形和椭 圆形孔,开孔时务必使所开孔的几何中心与该机械 的轴心相对应, 然后换好相应曲率的样板, 根据开孔 的位置, 调整样板的角度( 样板 ! 可根据径向孔或非 径向孔的不同位置转动角度以调整) , 固定好紧固螺 母, 然后安装气割枪, 使喷嘴与轴线平行, 调整好与 筒体的位置, 紧固气割枪, 根据上述原理调整好切割 枪转动半径,便可以实施切割。若需要切割骑座式 管头时, 除了保持管子的中心线与轴线一致外, 还应 ( 上接第 !& 页) 可。
DQTJ2D-JT
!"#$%&$’( )*! +’* ,-,. /0 1 -..2 3 4 5 *#6 7*8&! (/79*0’!/# $&(%#’(*::" *#6 &(/#/7’(*::" ;&$<&&# $</ <*"! <%’(% *0& %/9&=>: $/ 0&*:’?& ’#6>!$0’*:’?*$’/# ’# $%& #&*0 =>$>0&5 #*7&:"5 $%& <*" /= )&$$’#) @AB =0/7 !"#$%&$’( )*! +’* ,-,. *#6 $%& 90/(&!! /= 90/6>(’#) @AB =0/7 -. +’* 1 -..2 3 4C D! $%& 0&!>:$ !%/<!5 (/79*0&6 <’$% $%& <*" /= )&$$’#) @AB =0/7 !"#$%&$’( )*! +’* ,-,.5 $%& 90/(&!! /= 90/6>(’#) @AB =0/7 -. +’* 1 -..2 3 4 0&E>’0&! 7’:6&0 0&*($’#) (/#6’$’/# *#6 :&!! ’#+&!$7&#$ /# &E>’97&#$5 *#6 ’$ ’! &#+’0/#7&#$ =0’&#6:" <’$% * (/!$ 0&6>($’/# /= FGC HI =/0 =*($/0" 90/6>($!C J%>!5 $%’! 90/(&!! ’! $%& ;&!$ (%/’(& /= 90/6>(’#) @AB ;" -F (%&7’(*: 90/(&!!C !"#$%&’() -F (%&7’(*: 90/(&!!5 @AB5 $&(%#’(*::" *#6 &(/#/7’(*::"C !"#$ %&#’()#$, *(+ %&"#(+" ( ,#-.&.+.) /0 1()2&’"3 4#$&#))5&#$ "#6 47+&82)#., 1(&#" 9#&:)5-&.; /0 <).5/3)+2= >)&?&#$ @ABBCD ) ><(1&041) J%& $’#" !>:=’6&! <%’(% &K’!$ ’# $%& :’)%$ %"60/(*0;/# 7’K$>0& /= 9&$0/(%&7’(*: 9:*#$! (/>:6 ;0’#) !/7& 8’#6 /= 90/;:&7!5 !>(% *! $%& (/00/!’/# $/ $%& &E>’97&#$ *#6 9’9&5 (*$*:"!$ 9/’!/#’#)5 9/::>$’/# &#+’0/#7&#$ *#6 !/ /#C J%& 0&7/+*: $&(%#’E>& =/0 $%& $’#" !>:=’6& !>(% *! *:8": !>:=’6&5 7&0(*9$*#5 $%’/9%&#& %*! ;&&# 0&+’&<&6C L$ ’! (/#!’6&0&6 $%*$ *6!/09$’/# 6&!>:=>0’?*$’/# <’:: ;&(/7& 90’7*0" $&(%#’E>&! /= =’#& 6&!>:=>0’?*$’/# /= $%& :’)%$ %"60/(*0;/# ’# 9&$0/(%&7’(*: 9:*#$!C J%& 6&+&:/9’#) /= #&< 6&!>:=>0’?&0 *#6 ’#+&!$’)*$’/# /= $%& 7&(%*#’!7 =/0 *6!/09$’/# 6&!>:=>&’?*$’/# <’:: ;&(/7& $%& 7/!$ ’79/0$*#$ 0&!&*0(% =’&:6 ’# =>$>0&C !"#$%&’() 6&!>:=>0’?*$’/#5 $%& :’)%$ %"60/(*0;/#5 *6!/09$’/#
#
结论
分别对合成氨造气含氰污水进行处理, 结 " 种类型, 果见表 !。
表$
煤渣颗粒 大小 > ++ 进 @A
炉渣颗粒大小对水质的影响
水 @A 值 出 水 处理 时间 > :: > (BC > D +8・ E F & G D +8・ E F & G )
:: > (BC > D +8・ E F & G D +8・ E F & G
$
Hale Waihona Puke Baidu
改造后的运行情况
D & G 改进后的萃取塔投入运行后,效果较为理 想。工作液体积流量由改造前的 =I " +" > ) 提高到 #%I % +" > ),日产双氧水的由原来的 ?I % 5 提高到 年产量由 # Q5 提高到 ? Q5。生产能力在全国 #"I % 5, 同规格塔中处于领先地位。 D # G 改造后塔内物料返混现象消失, 板下有机层 适中, 板间相界面明显, 分散相液滴上升稳定, 颗粒 均匀。 D " G 塔顶分离段界面稳定, 分层清晰, 萃余液中
!" #
炉渣颗粒大小的影响
将炉渣筛分后, 根据颗粒直径大小, 分大、 中、 小
性质,可削减废水中的 (BC 达 ’%; ,吸附 :: 达 另外炉渣的粒径越小, 同样体积的炉渣比表面 %"; 。 积越大, 与废水接触面积也越大, 对废水的吸附处理 效果也越好, (BC 可削减 ?$; 以上, :: 可削减 =!; 以上,对于有机废水中的 (BC 和 :: 有良好的处理 效果。 同时观察到炉渣的处理有效期在约 "= ),炉渣 颗粒大小对处理时间有一定影响,一般 # 天需更换 & 批炉渣层。
#
改造措施
A " B 扩大筛板孔径。将原塔板筛孔由 :"< % ** 扩 大 到 : #< 9 **, 开 孔 率 相 应 从 =< !%C 提 高 到 "#< !!C 。 A # B 扩大溢流面积。将原:%9 ** ? =< % ** 溢 流管换成 :"$@ ** ? ! **, 以降低连续相流速, 减 少物料夹带。 A = B 加大塔顶分离段容积。将原塔顶分离段( 塔 帽) 由 : "< " ** ? #< = ** 换 成 : "< =% ** ? #< = **,在塔高不增加的情况下,分离段容积增加 "< D 倍, 以利于 # 相的分离。 A ! B 增加塔板。在原板数基础上增加 # 块塔板, 使塔板数量由 !$ 块增加到 !# 块, 以提高萃取效果; 并将塔板由 = 小块改成一整块, 以避免接缝漏料。 ( 下转第 != 页)
相关文档
最新文档