越南永新电厂二期RB试验分析及优化

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越南永新电厂二期RB试验分析及优化
许淼
【摘要】介绍了越南永新电厂二期工程2×622 MW机组双进双出磨煤机W型火焰锅炉辅机故障快速减负荷(RUNBACK,简称RB)试验的情况,重点对第1次和第2次引风机RB试验过程中出现的问题进行分析,并给出了相应的解决方法进行逻辑优化,为之后各项RB试验的成功奠定基础.622 MW机组的RB功能的稳定投运将大大提高机组运行的安全系数、经济效益和社会效益.
【期刊名称】《东北电力技术》
【年(卷),期】2015(036)002
【总页数】3页(P20-22)
【关键词】双进双出;W型火焰;RB试验;逻辑优化
【作者】许淼
【作者单位】国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院,辽宁沈阳 110006
【正文语种】中文
【中图分类】TM621
越南永新电厂二期工程2×622 MW机组锅炉是由上海锅炉厂有限公司生产,一次中间再热自然循环、单炉膛、平衡通风、固态排渣、露天布置、全钢构架、“П”型汽包锅炉。

汽轮机是由上海汽轮机厂有限公司生产的亚临界、单轴、中间再热、三缸四排汽、凝汽式汽轮机。

在试运阶段分别进行了引风机RB试验3次,给水泵RB试验1次,一次风机RB试验1次,本文重点对1号机组前2次引风机RB试
验过程中出现的问题进行分析,并给出相应的解决方法进行逻辑优化[1]。

1.1 燃烧系统及设备
越南永新电厂二期工程2×622 MW亚临界W火焰锅炉,锅炉煤粉燃烧设备的设
计采用了新型的双旋风筒燃料预热型煤粉燃烧器以及“乏气—燃尽风”燃烧系统,在适应低挥发分的无烟煤燃烧的基础上,可以明显降低NOx的排放浓度。

本工程燃煤为越南无烟煤,煤粉燃烧器为拱式布置,整台锅炉共配有36只双旋风筒旋风分离式煤粉燃烧器,错列布置在锅炉下炉膛的前后墙炉拱,与煤粉燃烧器对应的36只乏气—燃尽风燃烧器,布置在锅炉炉拱上方的前后墙上。

制粉系统采用双进双出钢球磨正压直吹式制粉系统。

每台锅炉配置6台由北方重
工电站设备公司制造的MGS4772型双进双出球磨机,BMCR与TCC工况时,投用全部的6台磨煤机,无备用磨。

每台磨煤机对应提供6只煤粉燃烧器所需的煤粉。

同一台磨煤机出口的6根煤粉管道与锅炉同一侧的6只煤粉燃烧器相连接,
磨煤机与燃烧器对应关系如图1所示。

1.2 RB逻辑设计
RB是协调控制系统中的一个重要功能,机组发生RB时机组降负荷速率、降负荷
目标、降压速率、跳磨投油等均通过RB运算回路、FSSS和协调控制系统的相关
控制回路实现[2]。

1号机组设计的RB类型有任一侧空预器、引风机、送风机
和一次风机跳闸触发的RB和任1台给水泵跳闸触发的RB。

针对本台机组为W型火焰锅炉,燃烧火焰不集中,锅炉最低稳燃负荷为
70%BMCR,所以在RB发生后,运行磨煤机的燃烧器所对应的油枪也要相应的投入[3]。

根据燃烧器的排列布置,本台机组的FSSS控制回路设计为RB动作后,每隔15 s分别跳闸C、E、F磨煤机,在跳磨之前判断磨煤机运行数量,若等于3,则不再继续执行跳磨逻辑,同时每隔15 s投入2支正在运行磨煤机燃烧器所对应
的油枪,投入油层顺序为A、B、D、F、E、C、共投入18支油枪。

2.1 第1次引风机RB试验
2.1.1 试验过程
2014年6月6日17:20:59,运行人员手动跳闸A引风机,联锁跳闸A送风机和触发引风机RB,协调控制系统切至汽机跟随模式,锅炉主控超驰动作指令由51%减至25%,燃料主控保持自动投入状态,RB动作信号至FSSS,跳闸C、E、F磨煤机,A、B、D磨煤机保持运行,依控制顺序依次投入A、B、D油层的18支油枪。

17:22:28,实际负荷减至311 MW,RB自动复位,17:22:40,机组跳闸,RB试验失败。

2.1.2 试验分析及优化
a.负荷下降速率快
实际负荷下降的速率非常快。

通过分析发现,在引风机RB触发后,跳磨应该按每隔15 s分别跳闸C、E、F磨煤机的逻辑执行,但在实际动作时3台磨同时跳闸,导致锅炉热负荷急剧下降,燃烧不稳定,这也是机组跳闸的原因之一。

b.引风机静叶在RB动作过程中切手动
机组跳闸是在RB复位之后发生的,原因是由于RB复位之后炉膛负压坏点时不再闭锁引风机静叶切手动,炉膛负压的调节失去控制,炉膛负压低低保护动作,导致机组跳闸。

解决方法是参与调节的炉膛负压的变送器量程由原来的±600 Pa改为± 1 200 Pa,同时对炉膛负压调节回路的前馈进行优化,把用来监视炉膛负压的大
量程的测点经过线性函数f(x)增加到前馈回路中[4]。

c.炉膛负压低低开关定值校验不准确
通过对机组跳闸原因的分析,发现炉膛负压低低开关校验值与设计定值有很大偏差,在炉膛负压为-1 605 Pa时炉膛负压低低开关就已经动作,而设计定值为-2 490 Pa。

2.2 第2次引风机RB试验
2.2.1 试验过程
2014年6月16日11:21:43,引风机RB触发,每隔15 s分别跳闸C、E、F
3台磨煤机,炉膛负压也在可控制范围内,锅炉主控超驰指令由43.4%降至
25.0%。

11:29:55,实际负荷降至389 MW,实际压力降至10.63 MPa,手动复位RB,试验结束。

2.2.2 试验分析及优化
a.A一次风机跳闸
引风机RB条件触发时,由于跳磨时要联锁关闭一次风冷热风门及磨出口门,必然会引起一次风压的波动,通过分析发现,在RB动作过程中,A一次风机和B一次风机在自动调节时风机出力不平衡,导致A一次风机喘振保护动作。

解决方法是
在一次风压调节回路上增加电流平衡回路,即2台一次风机电流偏差大于2 A时,自动增减2台一次风机的偏置,使电流偏差控制在2 A以内。

另外为了使一次风
压相对稳定,在RB条件触发(一次风机RB除外)的30 s内,一次风压的设定值在原值的基础上减小1 kPa,30 s后恢复原值。

b.跳磨间隔时间需要缩短
RB任一条件触发时,现跳磨间隔时间为15 s,通过对第2次引风机RB试验时一次风压变化趋势的分析,在任1台一次风机跳闸时一次风压波动很大,影响锅炉
燃烧的稳定性,所以一次风机RB条件触发时,跳磨间隔时间需要缩短,由15 s
缩至10 s,其它RB条件触发跳磨间隔时间不变[5]。

c.闭锁失去火检跳闸磨煤机
RB动作之后,按顺序依次投入油枪,18支油枪全部投入至少需要120 s,在这120 s期间,未投入油枪的煤层燃烧器在RB动作过程中必然会燃烧不稳定,失去火检跳磨的保护易动作,为了避免在投入油枪之前磨煤机跳闸,需要在RB动作时,闭锁失去火检跳磨的保护,直至磨煤机燃烧器对应的油层投入。

d.RB无法自动复位
实际负荷一直都大于RB的自动复位值311 MW,原因是在RB动作过程中,实际进入锅炉的燃料量大于50%BMCR时所需要的燃料量,解决方法是适当减小锅炉主控超驰指令的参数,由原25%改为20%。

2.3 试验数据
2014年6月16日13:40:37,16:02:10,17:59:15,分别进行了第3
次引风机RB,一次风机RB和给水泵RB,通过对控制逻辑和参数的优化,试验的各项指标都能满足机组安全、稳定运行的要求,RB试验机组各主要参数的数据如表1~表3所示。

通过越南永新电厂二期1号机组RB各项功能试验,在充分考虑跳磨的顺序、跳磨的间隔时间、一次风压和炉膛负压稳定性的同时,对控制回路参数进行修改与逻辑优化,相关设计合理、严谨,机组就能够成功投运RB功能,保证机组及电网的安全运行[6]。

许淼(1979—),男,学士,工程师,主要从事火电厂热控调试工作。

【相关文献】
[1]郑汉.600 MW机组典型RB事故及问题分析[J].湖南电力,2006,26(4):28-33. [2]张成铸,姚远.300 MW循环流化床锅炉机组协调控制优化设计[J].东北电力技术,2012,33(6):5-7.
[3]丁永允,曲洪雄.600 MW超临界火电机组RB控制策略与试验[J].东北电力技术,2011,32(5):17-20.
[4]熊泽生,梁勇强.600 MW超临界机组RB策略及试验[J].湖北电力,2007,31(6):50-53.
[5]焦健,赵志强.660 MW超超临界机组协调控制策略[J].东北电力技术,2010,31(3):27-32.
[6]陈胜利,施壮,陈多柱.600 MW超临界火电机组RB控制策略研究与应用[J].安徽电力,2007,24(3):7-12.。

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