并联除氧器运行节能分析与技术改造

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费, 也 降低 了生 产成 本 , 达到 了降本 增效 的 目的 。
3 . 1 除 氧器运 行 中的热 源消耗
1 9 2× 0 . 3= 5 7 . 6 ( 元) 。
3 . 2 . 3 除盐 水在 除氧 器 内的加热 成本 将3 0 0 t 2 0 c c的除盐水 在除氧器 内加热 成压力为 0 . 5 8 8 M P a 、 温度为 1 5 8 ℃ 的除氧水 , 每小时能耗为
=P t=5 5×1 . 2 5 =6 8 . 7 5( k W ・ h )。
3 分 析 问题
针 对上 述 问 题 , 工艺 技 术 人员 详 细 计算 了并联 除氧 器正 常运 行及 停 运 操 作 等环 节 的能 源 损耗 , 并
提 出 了节 能方 案 。该 方 案 实施 后 , 既减 少 了能 源 浪
普遍 。
用2 × 1 0 0 M W 空冷凝汽式汽轮发 电机组 , 配套 3× 40 fh 高温高压循环流化床锅炉。 1 、 2 机组分别
于2 0 0 7年 9月和 2 0 0 8年 1月建 成 投 产 , 其 主 要任
务是向煤制油化工 区输送合格 的除盐水、 电能和蒸
汽, 供其 生 产需 要 。发 电负 荷 随化 工 区用 电负 荷 的 变化 而变 化 , 自发 自用 。
时也降低 了生产成本 , 达到节能减排 、 降本增效 的 目的。
关键词 : 除氧器 ; 并联 ; 连通 器 ; 节能 中图分类号 : T K 2 2 3 . 5 2 2 文献标志码 : B 文章编号 : 1 6 7 4—1 9 5 1 ( 2 0 1 6 ) 1 0— 0 0 6 9— 0 4
第3 8卷 第 1 0期
2 0 1 6年 1 0月
华 电技 术
Hu a d i a n T e c h n o l o g y
V0 1 . 38 No .1 0 0c t . 2 01 6
并 联 除氧 器 运 行 节 能 分 析 与 技 术 改造
白逢
( 中国神华煤制油化工有 限公 司 鄂尔多斯煤制油分公 司 , 内蒙古 鄂尔多斯 摘 0 1 7 2 0 9 )
1 机 组概 况
某 电厂 机组 容量 为 3× 4 4 0 t / , h+ 2×1 0 0 MW , 采
除氧 器为 Y Y 4 9 0型无 头高 压 除氧 器 , 其 工作 压
力为 0 . 5 8 8 M P a , 工作温度为 1 5 8 o C, 水箱 的有效容 积为 1 0 0 m 。 , 3台除 氧 器 为 并 联 运 行 。该 系 统 在 目 前的大型单元制机组里很难见 到, 但在各化工厂 的 自备 热 电 站 和 热 电 联 产 及 城 市 供 热 机 组 中较 为
蒸汽 。产 汽锅 炉发 生 故 障 时供 汽 压 力 会 产 生 波动 , 影 响化工 区生 产 。为 了提 高供 汽 压 力 的稳 定性 , 电 厂所 有系 统均设 置 成 母 管制 形 式 , 其 中给 水 除 氧 工 艺流 程如 图 1 所示。
系统内存水排至污水处理厂。单就给水除氧系统而 言, 在这 一过 程 中就 要 排 放 近 3 0 0 t 存水 , 在造 成 资
高温 辅 汽 母 管
图 1 给 水 除 氧工 艺 流 程
源浪 费 的同时 , 也 在 污 水处 理 这 一 环 节增 加 了生 产
收 稿 日期 : 2 0 1 6— 0 3—3 1 ; 修 回 日期 : 2 0 1 6— 0 8— 2 2
成本 , 这 与 国家 提倡 的 节能 为了解决除氧器运行 中补水量大 , 加热蒸汽 消耗 量大 , 生产 成本高及并联 除氧器在停运检修时水箱 内存水排放
浪费 的问题 , 进行 了技 术改进工作 , 并提 出了利用连通器 的工 作原理 , 在除氧器停 运前减少 待修除氧器水 箱内存水 的方 法, 有效 降低 了除氧器运行 成本 , 避免 了系统停运 时大量 积水 外排 , 减少 了工 质浪费 , 降低 了污水处 理厂的处理 压力 , 同
Q =c oA r t=4 . 2×1 0 ×3 0 0×1 0 ×
( 1 5 8—2 0) J =1 . 7 3 8 8 ×1 0 “J=
1 . 7 3 8 8 X 1 0 k J 。
自用 电 以 0 . 3
( k W ・ h ) 计算, 则 电 费 为
6 8 . 7 5× 0 . 3= 2 0 . 6 2 5 ( 元) 。
高压 除盐水 泵 的能耗 为
1 6 0×( 3 0 0÷2 5 0 ) =1 9 2 ( k W・ h )。
自用 电 以 0 . 3
( k W ・h ) 计算, 则 电 费 为

7 0・
华 电技 术
I V = Pt ,
第3 8卷
增效 背道 而驰 。
另外 , 在正常生产过程中, 该电厂担负着 向化工 区输 送高 温蒸 汽 的任务 , 供 汽 量 大约 5 0 0 t / h 。在 除
氧器 内将 除 盐水 从 2 0℃加 热 至 1 5 8 o C需 耗 费 大量
2 提 出 问题
机组 自投 产 以来 , 每 年 都要 进 行 1 次 公 用 系统 检修工作 , 检修期间所有系统全部停运 , 将系统 内存 水 全部 排至 污水处 理厂 进行 处理 。 以往 的方法 是停 止 给水 泵运行 , 停 止除 氧器 汽侧及 水侧运 行 , 最 后将
该 电厂的主要任务是 向化工区提供稳定的高压
式中: 为除盐水供水泵消耗的总功 ; P为除盐水供 水泵消耗 的功率 ; £ 为除盐水供水泵 消耗运 行的时
间, t = 3 0 0÷ 2 4 0=1 . 2 5 ( h ) 。
蒸汽 , 既耗 费大 量能 源也 不利 于除 氧器 的安全 、 经济
运行 。
则除盐 水供 水泵 的能耗 为
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