梅山铁矿硫精矿浓缩过滤生产实践
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2020年第2期梅山科技櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴毷
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生产实践梅山铁矿硫精矿浓缩过滤生产实践
衣德强
(梅山钢铁公司矿业分公司
南京210041)
梅山铁矿是大型地下矿山,井下提升矿石
经过磁重预选,
抛除废石和湿尾,得到铁品位46% 48%、硫品位0.9% 2.5%的预选精矿,
经过细碎筛分,粒度降到14mm 以下,采用两段连续磨矿分级,
浮选选出硫精矿,作为原料供焙烧生产硫酸。
2018年处理原矿505万t ,原矿铁品位39.71%、硫品位1.478%,选出预选精矿324.8万t 供给磨矿,生产出铁品位58.22%的铁精矿230.4万t ,硫品位30.94%的硫精矿8.1万t 。
由于浮选泡沫吸附有起泡剂和捕收剂,
粒度细,粘性大,在浓缩过程中不易沉降完全,浓缩溢流中存在微细粒级导致跑浑现象,必须研究改进,减少资源流失,提高循环水质量。
1
硫精矿生产输送
1.1
浮选生产
经磨矿分级产生的二次分级溢流,细度-200目占60% 70%、浓度30% 40%,添加捕收剂乙基钠黄药和起泡剂2#油,
通过一次粗选一次扫选三次精选的浮选流程,
浮选槽表面刮出的泡沫即为硫精矿,
浮选槽内产品为脱硫铁精矿,
经弱磁强磁选选出铁精矿。
硫精矿产量和给矿含硫密切相关,含硫不同时硫精矿产量见表1、
表2.表1
给矿硫低时产品指标
产品TFe /%S /%P /%
产率/%
硫回收
率/%产量
/(t ·h -1)
给矿47.08
0.658
0.257100.000100.00444.00硫精矿
48.6433.300
—1.06153.69
4.71
脱硫铁精矿47.57
0.308
0.233
98.93946.31439.29
表1表2显示给矿硫高时选出的硫精矿产量高,
硫低时产量低,含硫0.658%时,硫精矿产率1.061%,回收率53.69%,产量4.71t /h ;含硫2.29%时,硫精矿产率5.365%,回收率
表2
给矿硫高时产品指标
产品TFe /%S /%P /%
产率/%硫回收
率/%产量/(t ·h -1)给矿47.57
2.29
0.265100.000100.0436.00硫精矿
48.3432.10
—5.36575.223.39脱硫铁精矿50.21
0.60
0.237
94.635
24.8
412.61
75.2%,产量23.39t /h 。
含硫高低产量比近5倍,说明硫精矿产量和回收率随给矿含硫呈正
相关关系。
1.2
矿浆输送
5个浮选系列三次精选槽刮出硫精矿泡沫,
浓度10%左右,自流到-13.8m 平台东侧的420mm ˑ420mm 溜槽,
向东在过滤作业区办公楼前南北向道路上部架空穿过,再向南一直自流到硫精矿泵池,
溜槽总长100m 。
采用两台4PNJFB 胶泵输送,输出两条 159mm 耐磨管输送到 15m 硫精矿浓缩分矿箱,
自硫泵池起点向东一直沿管架桥到达6# 50m 东侧,再向南一直输送到位于7#50m 南侧的 15m 硫精矿浓缩分矿箱,每条 159mm 管道长度310m 。
2
浓缩过滤现状
2.1
15m 浓缩
硫精矿输送浓缩过滤设备联系图见图1。
硫精矿矿浆输送到 15m 浓缩池上方的
1.5m ˑ1.5m 矿浆桶内,进入浓缩池中心筒,浓缩后的底流输送到两台陶瓷过滤机过滤,溢流水作为循环水使用;距离溢流堰内侧圆周270mm ,安装长度50m 厚度10mm 的皮带,目的是挡住漂浮的硫泡沫,
使澄清水从皮带与空隙中溢出进入水槽;水槽内槽底中间位置沿圆周间隔安装60根高度1m 的 60mm 钢管,管口高出溢流槽底200mm ,
目的是使浓缩机内澄清水直接通过钢管流出进入溢流槽内。
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1·
梅山科技2020年第2
期
图1硫精矿输送浓缩过滤设备联系图
15m溢流堰全周50m内有60根 60mm钢管,大部分钢管被矿浆堵塞,没有矿浆溢出,只有东南侧有3根 60mm钢管冒出大量跑浑矿浆,南侧溢流堰约有长度3m的区域被泡沫堵塞,无溢流流出;溢流主要穿过皮带挡皮,从溢流堰周边锯齿溢出,溢出的是跑浑矿浆,溢出量不均匀,有溢出量大的部位,也有溢出量少的部位;西侧一处挡皮低的位置形成长度2m的缺口,大量泡沫涌出,是主要的跑浑处。
15m溢流6次跑浑测定情况见表3。
表3 15m硫精矿浓缩溢流指标%
序号TFe S溢流浓度
144.9741.741.6280
238.2524.330.3259
342.439.390.2316
442.7446.610.3674
543.4744.490.2983
640.2929.290.5759
平均42.0237.640.5712
表3显示: 15m溢流跑浑时浓度最高1.628%,最低0.2316%,6次平均0.5712%;硫品位最高46.61%,最低24.33%,平均37.64%,说明溢流中主要是不易沉降的细粒级高品位硫精矿。
按照溢流流量100m3/h,比重4.585g/cm3,则含固量0.7459t/h,17.902t/天。
2.2陶瓷机过滤情况
硫精矿两台陶瓷机过滤情况见表4。
硫精矿陶瓷机两台陶瓷过滤机运行,1# 45m2陶瓷机滤饼较薄2 6mm,两根108mm 溢流管随着搅拌器旋转搅动矿浆,两台陶瓷机均有溢流连续溢出,溢流中以泡沫为主,量较大;2#36m2陶瓷机滤饼较厚5 13mm,过滤机溢流溢出量大,浓度高,说明过滤能力不足, 15m浓缩底流高浓度矿浆输送进入,溢流又返回 15m浓缩机,导致浓缩负荷加重,细粒级在其中循环。
表4硫精矿陶瓷机过滤情况
编号
搅拌转速
/(r·min-1)
主轴转速
/(r·min-1)
反冲洗水压
/MPa
滤饼厚度
/mm
真空度
/MPa
两根 108mm
溢流管
1#45m2陶瓷过滤机14.000.80.008 0.152 60.01 0.085大量泡沫和矿浆溢出
2#36m2陶瓷过滤机13.970.80.090 0.195 130.06 0.070有溢流,陶瓷机内液面无泡沫
3硫精矿粒度分析
硫精矿粒级和成分分析见表5,全粒级分析见表6。
表5显示粒级越细硫品位越高,+0.28mm 粒级硫品位18%左右,-0.045mm则达到37% 45%;表6显示硫精矿粒级分布不均,+ 0.074mm在24.5% 38.76%,-0.005mm在10.25% 18.08%。
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衣德强梅山铁矿硫精矿浓缩过滤生产实践
表5硫精矿成分分析%
序号
全部粒级+0.28mm-0.28+0.074mm-0.045mm TFe S TFe S TFe S TFe S
148.8031.7046.2318.8350.0020.0046.8045.49 250.4232.17——51.4720.8447.6940.68 350.2226.6442.7518.6452.1215.9847.9937.12 448.0234.34——48.5121.0547.0742.49 548.3032.91——49.3122.8846.7740.76
表6硫精矿粒级分析%粒级/mm第1次第2次第3次第4次第5次+0.283.00—0.43——
-0.28+0.07433.7531.0038.3328.0024.50-0.074+0.04520.2415.5016.6722.0021.50-0.045+0.0215.5019.0517.8320.0521.98-0.02+0.0112.0010.7012.3512.5012.74-0.01+0.0055.255.673.745.255.62-0.00510.2518.0810.6512.2013.66合计100.00100.00100.00100.00100.00
4跑浑原因分析
硫精矿中极细的0.005mm含量超过10%,不易沉降,极细颗粒容易进入溢流流失;观察到 15m液面没有形成澄清水层,因此溢流一般呈浑浊状态。
溢流只从60根 60mm 钢管内溢出,截面积小,流速快,因此溢流浓度较高,如果封闭钢管,从溢流堰漫出,则可大大降低水流速,降低溢流浓度,例证是观察个别溢流堰有溢流溢出,比钢管溢出的浓度低,较清澈。
溢流量100m3/h时,从60根 60mm钢管内溢出,水流速为9.83m/min;如改为沿溢流堰溢出,则水流速为0.131m/min,可以看出,从60根 60mm钢管内溢出水流速是溢流堰溢出的9.83/0.131=75倍。
所以必须采取措施促进细粒级矿物沉降,降低水速,加快沉降,形成澄清水层,才能确保溢流清澈。
5改进措施
5.1控制硫精矿矿量
精细浮选操作,及时调整浮选机液位和药剂用量,确保浮选三次精选刮出的是硫泡沫,杜绝溢出矿浆和矿泥;减少加水量,三次精选泡沫冲洗水适量,沿途不得再增加冲洗水,有系列停车检修,及时关停用水。
输送硫精矿有两台4PNJFB胶泵,流量110m3/(h·台),运行以1台为宜,如开两台,会增加补加水量,增大矿浆量,提高 15m溢流上升水速,溢流跑浑几率增加;由于矿量随品位高低波动,建议指定人员巡查,根据来矿情况,及时调整泵变频和顶水量,确保管道不堵,泵池不漫矿。
目前输送浓度10%,如浓度能提高到20%,则矿浆量减少到60m3/h,可以大幅度减少进入 15m的流量,对于减少跑浑具有重要作用。
5.2更新溢流挡皮
目前挡皮不垂直,呈现弯曲状态,导致泡沫量大时,泡沫漫出塌陷处缺口,跑浑加剧,在停产时间较长时,全部更新挡皮,做到两层挡皮贴紧,不得出现倒塌,高出溢流堰平面200mm左右。
5.3强化陶瓷过滤机操作
目前两台陶瓷机过滤面积合计81m2,给矿量低时台时仅4.71t/h,过滤效率4.71/81= 0.0581t/(m2.h),给矿量高时台时高达23.39t/h,过滤效率23.39/81=0.289t/(m2.h),过滤效率相差5倍,如有溢流溢出,仍返回 15m浓缩,加剧跑浑,溢出的溢流浓度高、硫品位高,必须按规程清洗陶瓷板,根据来矿量大小及时调整参数,确保真空度-0.07MPa,做到过滤机无溢流溢出,全部产出滤饼,才能减少返回量,降低上升水速,减少跑浑现象。
5.4添加絮凝剂加快沉降
聚丙烯酰胺为有机高分子絮凝剂,作用机理是矿浆中分散的微细矿粒群,依靠遍布在长分子链上众多的极性基团,分别吸附分散的单个微细矿粒表面,借助高分子的线形长链作为媒介,使分散的微细矿粒群连结成具有三度空间结构的松散团粒,形成团粒后,外型尺寸明显
(下转至第15页)
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陆娟梅钢连铸板坯氢氧切割技术的研究与应用
均约为0.51m3/t。
煤气切割与氢氧气断火切割综合成本对比分析见表3,从表3对比可以看出氢氧断火切割较煤气切割成本效益为0.3807万/t。
表3煤气切割与氢氧气断火切割综合成本对比分析表
对比项单价焦炉煤气成本/(元·t-1)氢氧气成本/(元·t-1)氢氧比对效益/(元·t-1)电耗/(元·度-1)0.693100.5267-0.5267
焦炉煤气/(元·m-3)1.4640.74660.130.6166
氧气/(元·m-3)0.551.030.6180.412
水消耗/(元·t-1)6.100.0012-0.0012
氢氧发生器备件—00.12-0.12
合计—1.77661.39590.3807
以设计年产410万吨连铸坯为例,使用氢氧切割每年可节约成本:C1=410ˑ10000ˑ0.3807元/吨=155.8万元。
3.5.2板坯收得率效益
以切割板坯规格定尺为230mmˑ1600 mmˑ10m例,年产410万吨连铸板坯时,采用氢氧切割增加经济效益为:单根钢坯重:0.23m ˑ1.6mˑ10mˑ7.8t/m3=28.7t;年产折合钢坯数量:410ˑ10000tː28.7t/块= 142857块;割缝减少4mm,年可节约金属损失:板坯节省=142857ˑ0.23mˑ1.6mˑ0.004mˑ7.8t/m3=1640.2t。
成品按照4000元/吨,而铸坯钢渣按2000元/吨核算时,年创收:C2=1640.2tˑ(4000-2000)元/ t=328.04万元。
综上可知,氢氧切割板坯年经济效益483.84万元,同时氢氧切割铸坯割断面光滑、平整无凹凸、断面下缘基本不挂渣、毛刺少、表面光滑、无挂硫现象,质量稳定、波动小,可以为后期的轧制工艺提供优质的原料,提高连铸板坯质量。
4结论
梅钢二炼钢连铸板坯采用氢氧气切割每年节约经济效益483.84万元,同时铸坯断面光滑、平整无凹凸、断面下缘基本不挂渣、毛刺少、表面光滑、质量稳定、波动小。
不存在焦炉煤气不完全燃烧的炭黑,不污染环境,无需安装除尘设施,环保效益显著
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(上接第3页)
变大,所以沉降速度加快。
进行了五种阴离子型聚丙烯酰胺沉降试验,分子量分别为700万、850万、900万、1000万、1200万,从中选择了分子量850万的聚丙烯酰胺絮凝剂,价格适中、用量和成本适宜、不需加温,冬季低温情况下可以配制,药剂重量浓度为0.05%,絮凝剂用量50g/t干矿,换算配制成液体后用量0.1m3/t 干矿,硫精矿平均产量15t/h,则液体用量为1.5m3/h,并根据实际产量和水温高低适当调整加入量。
5.5溢流去向优化
目前陶瓷机溢流自流进入溢流泵池,通过4PNJFB胶泵输送到 15m浓缩池继续浓缩,据测定陶瓷机溢流和陶瓷机给矿浓度相近,均为高浓度,不需再次浓缩,进入 15m浓缩池徒增负荷。
建议1台溢流泵改向直接输送到陶瓷机给矿分矿箱;另1台溢流泵用于清洗滤板时,仍输送到 15m浓缩池。
5.6硫加压泵输出管道缩短
输送管道改向,在6# 50m西侧向南直接输送,管道长度由310m缩短到210m,减少90ʎ弯头6只,减少维护检修量,降低输送阻力,延长使用寿命。
6改进效果
上述措施应用后, 15m浓缩有了明显的澄清水层,高度达到1.5m左右,因此溢出的溢流水清澈,跑浑现象明显减轻,每天可以多产硫精矿17.902t,每年生产330天可多收5900t,提高选矿硫回收率2.45个百分点,增加产值118万元。
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