控制NP复混肥生产中造粒疤块产生的改造

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4 1次 ,改 造 后 半 年 ( 0 0年 1 21 1月_2 l 0 1年 4 月 )处 理 疤 块 的次 数 减 为 l 9次 ;改 造 前 半 年
可 以看 出 ,改 造后 成 品温度大 大 降低 。
4 4 控 制原料 磷 酸一铵 的质 量 .
( ) 造 粒硝铵 装置 改产 N 1 P复 混肥 ,在造 粒 塔 塔高 、塔径 不变 的情 况下 ,加入 磷酸 一铵 、防
爆 剂进行 造粒 ,混 合熔 融液 密度增 大 ,造 粒 喷头
的喷洒半 径将 增大 ,造 成颗粒 粘塔 壁并形 成 大量
疤块。
喷 头高速 旋转 的离心 力 的作用下 ,由喷孔甩 出呈
产生 情况 见表 1 。 从表 1可 以看 出 ,改 造 后 ,疤 块 产 生 率 由
缘加 焊挡板 ,使 得物 料在 塔 内能呈均 匀分 布 的形 式落 下 ,达到更 有效 的散 热 。 据统计 ,改造前 半年 (0 0年 2 21 —7月 )各 月成 品温度 分别 为 6 、6 、7 、7 、7 、8 8 8 1 5 8 4℃ , 改造 后半 年 (00年 1 月_ 2 l 年 4月 )各 月 21 1 01
由于设备 、工 艺技 术等原 因 ,初期 产 品质量 一直
达不 到理 想要求 ,造粒疤 块生 成快 、量 大 ,严 重 影 响 了生 产 的持续 稳定 和生产 过程 中 的安全 、环
送 至造 粒塔 高位槽 ,依 靠喷 头旋转 产 生 的离 心力 甩 出 ,经通 风冷却 自由落下 ,形成 固体 颗粒 ,送 至包装 。改 产 N P复混 肥 后 仍利 用 原 造粒 塔 ,改
( ) 由于前几 年 大 量 疤 块 垮 塌 造 成 大料 斗 4
倾斜变形 ,导致风道发生改变 ,致使物料在下落
过程 中由于 通 风 的影 响 ,向塔 内某 一 方 向倾 斜 ,
在未 实现 完全 的下 落降温 结 晶过程 中就粘 附在 塔
壁上 ,或 在大 料斗 上形成 过大 、过厚 的疤 块 。 ( )原 料 磷 酸 一 铵 太 湿 、太 细 、结 块 、有 5
杂 质等都 会使 其与熔 融液 混合 不好 ,在造 粒过 程
中堵 喷头 眼 ,造成 混合溶 液从 喷头 顶部被挤 压 出
来 ,未经 过足 够 的散热 即落 向大料 斗 ,形成 大 片
的稀料 并 结成疤 块 。
第 5期
林 鸿伟 等 :控 制 N P复混肥 生 产 中造 粒疤 块产 生的 改造
( ) 根 据 大 料 斗 的 倾 斜 情 况 ,在 大 料 斗 边 3
少 ,每次处 理仅 产生 2~ ,处 理 时 间短 ,只需 5t 在减 小 中和量 的情况 下将 溶液在 系统 中循 环就 可 进行 ,保证 了生产 的持续 、稳定 ,安 全 、环保压 力大 大降低 。改 造前后 半 年 生产 N P复肥 时 疤块
5 改造效 果
( )减小 物 料粒 径 。对 造粒 喷 头 进行 改 造 , 1 将 锥 形 喷 头 的 喷孔 孔 径 由 1 8~ . . 2 6mm减 小 到 13~18m . . m,且 要求 表 面 光 滑无 毛刺 。工 艺规 定 每周 一 、四定期 进行 喷头倒 换并 用碱 液浸 泡清 洗 喷头 ,保证 喷孔 通 畅 。
林 鸿伟 。杨 倩
60 0 ) 13 1 ( 川化股份有 限公 司,四川 成都
[ 中图分类号 】T 1 . 4 [ Q 137 文献标识码 ]B [ 文章编号 ]10 0 4—93 ( 02 0 03 0 9 2 2 1 )5— 0 3— 3
20 0 3年 国家 对 造 粒 硝 铵 产 品禁 产 ,我 公 司
高 ,前 系统 ( 酸装置 )被迫 停 车 。 硝
3 产 生造粒 疤块 的原 因分析
4 改造 、改进 情况 21 0 0年 ,针对 造 粒 疤 块 的 产 生 原 因进 行 了
相应 改造 和改进 。
4 1 降低 喷 头转速 ,减 小喷洒 半径 . 由于是沿用 旧的造粒 塔 ,塔 高 、塔径 无法 改 变 ,只有 从改 变喷头 转速 来减小 喷洒 半径 或减 小 喷 头锥角 来避免 物料 粘塔 。但 由于采 用 的是差 动 式造 粒喷 头 ,熔 融液 是在 内外 喷头 的挤压 作用 和
改到人 变压 吸 附工段 一定要 缓慢 进行 ,变压 吸 附 循 环 时间调 节要稳 步进 行 ,不可 操之 过急 ,否则
新上 1 台往复式压缩机。压缩机 为四段 四级压 缩 ,设计人 口压力 00 1M a .0 P ,出 口压 力 24 M a . P 。
系统恢 复 困难 ,甚 至 造成切 气停 车 。
口,通过 优化 调整 ,系统运 行稳定 。 需 注意 的是 :甲醇合 成 系统对 工艺 波动 虽有 比较强 的适应 能力 ,但 压缩 机 的操 作还 是要 严 防
800 h计 算 ,每 年 增 加 的 经 济 效 益 为 756 0 1.
万元 。
新 上 1台压 缩机 的投 资费用 为 2 0万元 ,管 0
制 酸厂二 硝 车 间 的造 粒 硝 铵 产 品也 属 于 受 禁 之 列 。为此 ,我公 司研 究 院 自行 研 发 出 了 N P二 元 复混 肥生 产 方案 ,并 在 二 硝 车 间 实施 试 验 生 产 。
1 造粒 工 艺流程
制 酸厂 二硝 车 间造 粒硝 铵装 置 的造 粒塔 塔高 6 2m,塔 外 径 1 4 m、 内径 1 2 m,有 效 落 程 4 0 m,采 用引 风机 强制通 风 对 物料 进 行 冷却 。 生产 造 粒硝 铵 时 ,缓 冲槽 内的硝 铵熔融 液 经熔融 液泵
5 经 济效 益分析
Hale Waihona Puke 打气量 250m / 。压缩 机 出口气体分 为 2路 :一 h 0
路直接 回到变压 吸附工段人 口,进入系统重新 提纯 回收 ;另一路 至变压吸附三段氢气缓 冲罐 ,最终 去 甲醇装置合成工段 ,作为 甲醇合成原料气 。 4 运行 情况 改后 3个 月 的实际运 行情 况表 明 ,变压 吸 附 放 空气实 现 了全部 回收 ,每小 时 增产 甲醇 近 0 5 .
喷洒 半径 ≤6 m来避 免粘塔 。
42 严格控 制好 蒸发 和造 粒 岗位 工 艺参数 . 控制好 温度 、真 空度 、溶液 浓度 和废气 量 的 产生 ,规定 泵 岗位人 员每 小时检 查上 塔熔融 液 流
量显 示并 做好记 录 ,发现 波动及 时进 行调 节 ,并 与造 粒 岗位人员 联 系 ,与塔 上流 量计 显示 数据 进 行核 对 ,如有较 大误 差及 时联 系仪表 调校 ,保 证 流量 数据 的准确 稳定 ,并 根据上 塔熔 融液 流量及 时调 整磷 铵添加 量 ,避免 因磷铵 添加 不足 造成 的 产 品质量 不合格 或 因磷 铵 添加过 多造 成疤 块 大量 产 生 。工 艺 控 制 指 标 :蒸 发 温 度 1 0—12 ℃ , 7 7 真空 度 0 6 0 7 a . 8— . 5MP ,熔 融液 浓 度 ≥9 . % , 75
道及其 他投 资费 用为 14万 元 ,则 总投 资费 用 为 0
3 万元 ,投 资 回收期仅 半年 。 4 0

3 4・
中 氮 肥
第 5期
人库
图 1 改产 N P复混肥 的造 粒工 艺流程
粒疤 块 ,且 处 理 时 间长 ,处 理 下 来 的疤 块 量 达
1 0t 0~3 。因长 时间 的停 车 ,还 造 成 酸槽 液 位 过
( ) 加 强 通 风 。利 用 原 有 的 4 台 引 风 机 2
实施上 述措 施后 ,疤块 产生 量和产 生 速度大 幅降低 ,大 大减 少 了处 理疤 块 的次数 ,处理 疤块
的周 期 延 长 到 1 5d甚 至更 长 时 间 ,由于 疤 块量
( 台风机 的风 量为 1 每 0万 m / )进行 强制 通风 , h 正常 生产 时一般 开 2台风机 ,夏 季 因产 品温 度 随 气 温 的升 高会有 大 的提 升 ,岗位 人员 每小 时测量 1 成 品温度 ,超 过 7 次 0℃ 时增 开风机 。
・ 5・ 3
上塔 熔 融液流 量 与磷 铵 流量 比 9~1 。 2
4 3 降低 成 品 温 度 .
关 ,并 采取 每天 进货方 式来 避免 使用库 存 时间过 长的磷 铵 。磷 铵入 搅拌 槽前 应进 行敲 打并用 网子 过滤 ,保证 进入 搅拌槽 的磷 铵 干燥 、流动性 好 。
颗粒 粘大 料 斗 ,形 成大量 疤块 。
行散 热 ,若 减小 锥 角 ,物 料下落 路程 缩短 ,不利 于物 料 的散热 。所 以最终 采用 降低 喷头转 速 的措
施 ,内喷 头转 速 由 2 4rmi 3 / n降为 2 8rm n 0 / i ,外
喷 头转速 由 39rmi 2 n降为 27rmn / 7 i,控 制物 料 /
成 品 温 度 分 别 为 5 、5 、5 、5 、5 、6 ℃ 。 8 9 7 6 8 0
15 %降低 到 0 3 % ,废 品 产 生 率 由 5 9 % 降 .3 .7 .7 低到 0 ,疤块 量 和废 品量 大大 降低 。据 统计 ,改 造前 半年 (0 0年 2 21 —7月 )处 理疤 块 的 次数 为
[ 作者简介]林鸿伟( 5-)男, 1 7 , 四川成都人, 9 工程师, 车
间 主任。
造 粒硝 铵装 置改 产 N P复肥 后 ,造 粒 疤 块产
生过快 且量 大 ,平 均 每 3d就需 停 车处理 1 次造
最 终实施 方案 。 3 流程 改造 实施

人超 压造 成一段 放 空憋压 ,影 响指 标 ;放 空气
后 造粒 工艺 流程 如 图 1 。 2 改产 N P肥存 在 的问题
保 。2 1 对 原 生 产 方 案 进 行 了改 进 ,改 进 后 0 0年
疤块 量得 到有 效控 制 ,产 品质 量得 到提 高 ,安全
和环保压 力得 到缓 解 ,经济 和社会 效益 显著 。
【 收稿 日期 ]2 1 - —6 0 20 1 7
为 3 6 5:/h 4 . T ;压 缩机 循环 水 用量 为 5 h r _ 0 t ,水 /
价按 0 1 .3
t 算 ,增 加 的 水 费 为 65 计 .
h ;
按压缩 机耗 油及 维护 费用 2万元/ 、年 运行 时 间 a
t ,既保 护 了环 境 又增 加 了效 益 。期 间 甲醇 系统 计 划检 修 时 ,将 此 部 分 放 空 气 送 回变 压 吸 附入
环带 状等 密度 喷洒 ,有效 地利用 塔截 面对物 料进
( ) 由于 蒸 发 温 度 和 真 空 度 控 制 不 好 ,产 2
生 的汽缚 、汽蚀影 响熔 融泵 的扬量 ,上塔 熔融 液 流 量不稳 ,导致物 料从 喷孔 中甩 出时作用 力不 均 衡 ,造成 物料 喷洒 不均 匀 ,出现粘 塔 。 ( ) 添 加磷 酸 一 铵 后 ,成 品 温 度 增 高 ,在 3 有 效塔程 的 自由落 体过程 中 ,散热 效果差 将造 成
回收 变 压 吸 附 放 空 气 后 ,每 小 时 增 产 甲 醇 0 5t . ,甲醇 价格 按 25 0:/ 计算 ,增 加 的经 济 0 T t r _ 效益 为 12 0 5 价按 0 7 .7 h ;压 缩 机 功 率 为 4 0 k ,电 5 W ( W ・ )计 算 ,增 加 的 电耗 费用 k h
第 5期
21 0 2年 9月
中 氮

No 5 .
S p. 2 2 et 01
M— ie to e o s Fe t ie o r s S z d Ni g n u ri z rPr g e s r l
控制 N P复 混 肥 生 产 中 造 粒 疤 块 产 生 的 改 造
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