一起10kV备自投装置误动事件分析
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一起10kV备自投装置误动事件分析
作者:聂小勇李婷婷
来源:《科技创新与应用》2016年第28期
摘要:7月12日,广西网区某供电局继电保护班在110kV某变电站开展10kV备自投装置定检作业,在试验过程中发生了10kV母联900开关自动合上的开关误动事件。
文章对此误动事件产生的原因进行了详细的分析,并提出了相应的处理办法以及在以后的生产过程中应采取的措施。
关键词:10kV备自投装置;误动;二次回路;冗余回路
1 事件前运行方式及10kV备自投装置情况
1.1 变电站运行方式
事件发生变电站为110kV内桥接线,有两台容量为31.5MVA的主变压器。
事件发生前,两台主变压器分裂运行,10kV母联900开关为热备用方式。
1.2 变电站10kV备自投装置情况
事件发生变电站10kV备自投装置为国电南自生产的PSP642型,于2008年6月份投产,两主变低压侧开关的进线备自投功能逻辑、母联开关备自投功能逻辑及10kV母联900开关的操作箱及测控功能均由此装置实现。
1.3 事件发生当天继电保护班检修工作开展情况
7月12日,在未申请10kV母联900开关停电的情况下,申请退出10kV备自投装置即开展定检作业。
作业方法为先拆除两主变低压侧开关跳合闸接线及逻辑开关量接线,再拆除
10kV母联900合闸接线,并用模拟开关代替两主变低压侧开关及10kV母联900开关进行模拟试验。
2 备自投装置动作情况及开关误动原因分析
7月12日11时21分监控中心汇报110kV某变电站10kV母联900开关无操作自动合上。
询问监控中心及变电站值班员均无操作,检查监控后台机也无操作记录。
10kV母联900开关动作时,现场正在开展10kV备自投装置定检工作,初步判断事件原因为检修工作人员误操作所致。
现场检查监控后台机有如下动作信息:7月12日11时17分11秒998毫秒10kV备自投装置启动;7月12日11时17分12秒498毫秒10kV备自投装置出口3动作(跳#1主变低压侧
901开关);7月12日11时17分13秒552毫秒10kV备自投装置出口2动作(合10kV母联900开关);7月12日11时17分13秒612毫秒10kV母联900开关由分至合。
动作信息表明10kV母联900开关动作确实为10kV备自投装置动作所致。
检查保护装置厂家说明书、厂家图纸和二次设计蓝图,发现10kV备自投装置动作合
10kV母联900开关有两个二次接线回路,两个回路并联实现10kV母联900开关的合闸功能,存在二次冗余回路,如图所示。
根据装置说明书,当10kV备自投装置动作发出10kV母联900开关合闸命令时,合闸回路一的HJ和合闸回路二的CKJ2触点均动作。
现场检查合闸回路一的“合闸出口压板”位于10kV备自投装置面板上,是国电南自装置自有的特点;合闸回路二的“5LP5”压板名为“10kV备自投合900开关压板”,位于装置控制屏下端,是按照南宁网区多年来运行经验而设计产生的。
合闸回路一整个回路为装置内部回路,无外接线引出,且压板也位于装置面板上;合闸回路二整个回路为设计蓝图编制,均有端子排及外部接线,压板也是传统压板且位于传统的保护屏下部。
现场运行规程是根据以往的运行经验编制而成,没有发现现场10kV备自投装置的特别之处,导致按照调度综合令操作时,遗漏10kV备自投装置面板上压板未退出;继电保护班执行二次安全技术措施时,同样未发现现场10kV备自投装置的特别之处,均按照传统办法隔离了合闸回路二,最终导致了进行10kV备自投装置试验时误合10kV 母联900开关。
3 存在的问题及采取的措施
3.1 二次回路设计不应存在冗余回路
10kV备自投装置动作合10kV母联900开关控制回路存在冗余回路是此次事件的主要原因。
因为在常规情况下,110kV及以下保护及安全自动装置实现同一功能的回路是不能存在冗余回路的,所以运行人员及继电保护人员均按照只有一个回路来执行安全技术措施,未能发现第二路控制回路。
为此,建议施工设计在进行图纸设计时,应尽量避免存在二次冗余回路。
如果因为厂家装置与现场运行经验习惯有冲突时,一是可以在采购生产环节向厂家提出要求进行更改,例如叫厂家取消此备自投装置合闸回路一的内部设计;二是直接采用厂家装置的回路,改变现场运行经验习惯,例如只保留合闸回路一,不再设计合闸回路二。
施工设计不能忽视这种冲突而导致冗余回路的存在。
维护人员在图纸审查及验收环节也应注意关注此类冗余回路,避免把此类问题遗留带入运行设备。
3.2 合理申请停电范围开展检修工作
此次定检作业的停电范围不合理。
因为10kV备自投装置不但包括备自投功能,还包括10kV母联900开关的操作箱及测控功能,只申请退出10kV备自投装置的条件下是不能满足此装置的定检要求的。
比如开展装置电源检查,就有会影响10kV母联900开关的测控功能。
甚至有可能引起误碰误操作事件发生。
所以,在对此类含有多个功能的装置的部分功能进行定检
时,应将对应装置所有功能均满足定检的条件来开展检修作业,比如备自投和母联测控一体的装置应在退出备自投和母联开关检修的情况下开展检修,比如母线保护及母联保护一体的装置应在退出母线保护和母联开关检修的情况下开展检修。
3.3 加强变电运行检修人员技术培训和管理
应加强各变电站值班及继电保护人员的技术培训。
要求运行值班及继电保护人员熟悉变电站内各种特殊设备的特殊情况及使用特别注意事项,试想如果值班员或继电保护人员能对装置面板上的压板提出疑问并及时查处,则可以防患于未然。
应加强各变电站值班及继电保护人员的技术管理。
运行值班与继电保护人员应在验收时及时编制运行规程,并对有疑问的设备或压板提出解决办法,保证对站内所有设备编制切实有效的运行规程。
参考文献
[1]国电南京自动化股份有限公司.PSP642使用说明书[Z].。