运用新技术新材料对烧结系统漏风综合治理

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3#烧结机
11
17.55 15.5
50.71% 45.00%
2018.10 2019.3
10.9
15.2
42.57% 2019.9
5 结论
通过对烧结机系统性全面地漏风治理,不仅使得漏风率 有了明显降低,而且使生产运行时较治理前电流波动趋于平 稳,电耗及燃气消耗得到有效降低,更重要的是烧结矿产量有 所提高,成品质量品味也得以改善。
3 治理方案
(1)移动台车的治理。侧衬板更换改良,使用耐磨板制作 (图 1 所示)。由于台车之间碰撞磨损剧烈,对衬板材质进行创 新,改用耐磨材料制作衬板,采用沉头螺栓固定,防止台车间 相互碰撞加剧端面磨损,有效避免了台车端面漏风,也延长使 用周期。
端缝隙处涂抹耐磨耐高温涂料,烧结机本体两端的漏风得以 治理。
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应用与实践
运用新技术新材料对烧结系统漏风综合治理
李宏林 邓晓凝
河钢唐钢检修分公司
摘 要:对烧结机进行系统性综合分析,得到漏风形式都以材料的磨损为主,明确治理方向后采取新方法新材料进行实施治 理。利用自行生产耐磨板和耐磨耐高温材料代替普通材料,增加其耐磨性,用于解决易磨损部位的漏风问题。
日期
图1 (2)头尾端部密封处漏风的治理。台车吊出,检查头尾密 封板磨损情况,头尾密封板是烧结机入口出口两端导致漏风 的关键所在,对头尾密封板加以调整,恢复密封板自身的弹性 补偿功能,使其弹性变量能够自动贴紧台车经过时的下表面, 发挥其有效补偿作用,中间部位镶嵌陶瓷衬板(图 2 所示),两
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(3)烧结强化过程:保证烧结过程前提下,平均利用系数 由 1.19t/m2h 提高至 1.24t/m2h。综合台时产量与去年同期相比 有明显提升,月均台时增加 29.60t/h。
(4)本次治理完成后对氧含量进行检测,检查结果见表 1。 表1
烧结机号
台车下烟气 中氧含量%
烟道出口烟气 中氧含量%
计算漏风率
4 治理效果
(1)烧 结 燃 烧 过 程 改 善 :CO 值 由 3950mg / m3 下 降 至 3270 mg/m3,配碳水平降低;固体燃耗平均由 53.22kg/t 降至 45.44kg/t ,烧 结 矿 颜 色 粒 度 较 好 。
(2)点火效果:根据点火料面烧结效果,煤气流量控制在 8500m³/h 左右,单耗由 34.65m2/t 降至 28.62m3/t。
图2
(3)风箱吸风段治理。使用耐磨材料制作烧结机风箱的 弯头与直管这些易磨损的部位。本次漏风治理中风箱就是用 此类耐磨板焊接制作而成,代替了普通钢板,增加了风道中颗 粒物与风箱接触面的耐磨性,有效消除了因风箱磨损产生的 漏风,使用寿命明显延长。
大烟道下锥斗法兰连接处的漏风修补。传统法兰连接部 位的漏点都用贴板补焊或直接点焊,但达不到长期稳定的效 果。这次我们使用新方法,用角钢在连接部位焊接出一圈沟 槽,使用耐高温浇注料填充易损易漏部位,有效解决法兰处密 封不严所导致的漏风问题。
2019.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ7
2 总体思路
烧结机漏风问题是一个系统性、多因素影响的综合性问 题。我们利用系统思维分析烧结机目前的生产运行状况,烧 结系统的密封包括动密封与静密封,动密封指烧结台车在移 动相对位置的漏风。静密封指台车下风道联接部位或风管本 身不运动的部分。从静态漏风和动态漏风两个角度进行了分 析研究,从烧结机台车方面,头尾端部密封方面和风箱三个方 面进行攻关。利用耐磨耐高温材料代替普通材料,增加其耐 磨性;对于一些法兰连接处或焊接部位的漏点,更改传统的贴 板补焊工艺,采取浇注料进行有效填充,可达到增长使用周期 的目的,进而使系统漏风率得以降低。
关键词:新技术;新材料;漏风治理
1 现状背景
烧结机台车上的匀矿混合原料在点火炉处经表面点火 后,只有在持续的主抽风机负压的作用下才能使烧结过程持 续进行。 据统计在烧结区域主抽风机的电能消耗约占总电 耗的 60% 以上,而国内烧结厂的主抽风道漏风率一般在 60% 以上,此部分的无效风量不仅浪费了大量的能源,也恶化了烧 结过程,最终降低了烧结成品矿的质量。烧结系统漏风率每 降低 1%,烧结产量可提高 1%~2%,每吨烧结矿可减少电耗 2kw/h,成品率提升 1.5%~2%。因此,降低漏风率是烧结生产 过程增产降耗,增加经济效益的最直接、最有效的途径之一。
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