实习总结Microsoft Word 文档22
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
实习总结
从首次接触OEM生产到40、50主轴箱装配的具体操作,从ZK3850整机装配的前期准备与首台的完成再到40摇转五大件的每日清点,一个月零十天的时间,思想、心智都在沉淀。将今日作为分隔点,做出如下总结。
1、OEM之初体验
第一次接触OEM (Original Equipment Manufactures)原始设备制造,便是在xx。作为YY摇钻的生产制造商,XX拥有着广阔的发展空间:基于OEM的规模生产、降低成本的优势,海克机械正致力于横向拓宽产品种类、纵向实现一体化生产的经营模式,从而完善管理、提升能力、走向世界。
2、主轴箱部装实习
任何工作的开展,确定核心是前提,这样才能保证工作方向的正确性。对于制造行业,生产就是核心。在主轴箱实习过程中,我首先学习的是装配流程,从确认零件到挂箱钻孔,从变速各轴、进给各轴的装配到油管、预选的连接,再从主轴、水平轴、蜗杆轴的装配到最后的电机安装试车,每个环节都必须保证准确无误。预选阀与油缸连接时,油管两端一定要安放胶圈,必要时可增加胶圈以防漏油。在了解装配流程后,亲自上手是尤为必要的,所谓“装配百遍,其义自现”,装配技巧都是在动手操作过程中慢慢积累的。上轴承挡圈时,要在挡圈一边施力,沿着挡圈施力
一周,挡圈自然安装到位。用卡钳上卡圈时,右手握住卡钳,左手要时刻保证卡圈的水平,这样才能很省力的安装到位。
虽然主轴箱装配已趋于成熟,但仍有问题存在:
(1)零件短线是打破正常装配流程的主要原因;
(2)装配时工具的使用不科学,造成时间浪费;
(3)零件的投放方式不合理,造成“老实人”受欺负现象。
零件的短缺,是由于生产控制的不完善造成的,根基生产计划,提前三天做好库存量的统计,发现问题及时解决,从而保证生产。
改进车间布局,纵向依次放置工具箱,横向设为一台,这样可以避免多人共用工具现象,节约等待时间。
零件的投放应该井然有序,先由库房做编号处理,再对号领取,从而保证公平。
3、ZK3850A的首台试装
认知任何新事物,都要经历由生到熟的过程,在这个演变过程中,不断的积累总结是最好的方式。
首台ZK3850A装配过程中,零部件及工具的短缺,是我们遇到的最棘手的问题之一。前期通过整理标准件、各零部件、BOM清单,查找图纸,咨询前来指导的师傅等方式,来确定所需零件,整个过程纷繁发杂,重复劳动很多,效果不容乐观。所以在开始装配到完成的过程中,应该有人专门负责统计所有的标准件、零部件,包括装配方式等,做好总结以备下次之需。
人员配备是另一主要问题,在装配过程中,由于部分工作的开展是同时进行的,如刮研与主轴箱的装配便可以同时进行,那么明确分工是很必要的。首先要保证人员配备的充足,其次要做好装配、学习计划,以保证合理分工。最后要充分利用现有人力资源,及时培训为正式投产做准备。
最后,因为ZK3850A所需的标准件十分繁多,那么对标准件的分类工作显得十分必要了,至少不必将时间浪费在“找件”上,由此提高装配效率。将标准间分为三类,分别为床身及工作台用、主轴箱用及通40部分,在采购时便加以区分,方便装配。
4、40摇钻五大件的清点
7月4日,我被调至新的实习岗位—生产调度,负责清点40摇钻的主轴箱、横臂、底座、体壳、立柱的日完成情况,为明天的产量做出预测。此外赴部装车间小装处学习,熟悉零件编号,名称等。
经过几日的现场查看,同时根据40摇钻5大件的统计数据,我发现目前我们的生产管理存在着几点问题:
1、库存量与投产量的关系不合理;
立柱(内、外结合后,即可以总装使用)的库存量为0,甚至今日不能统计出明日所需量,短线风险极高。
2、过程控制有待加强;
从采购到入库,再到生产现场,零件的数量控制不完善,同时责任不明确。不利于防微杜渐。
3、生产管理的规章制度有待完善;
各部门之间以及部门内部之间的工作对接不是很完善,建议讨论成文,加强沟通管理。
以上是我这段时间的实习总结,请领导参阅指正。在今后的工作中我会更加努力。坚信与XX同行,我们的路会走的更宽更远。