转炉双渣法炼钢少渣冶炼推荐PPT资料

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1、转炉双渣法少渣冶炼现状
▪ 北科大何肖飞等对少渣炼钢的前期渣进行 了研究,发现当前期渣碱度在1.2~1.8范围 内时,其半球点温度基本上在1380度以下, 渣中游离CaO含量在0.7%左右。
▪ 迁钢210t转炉的前期渣倒渣量可达8t,首秦 100t转炉的前期渣倒渣量可达可达5t。
1、转炉双渣法少渣冶炼现状
1、转炉双渣法少渣冶炼现状
▪ 国内已经发表的工业试验和生产的报告有20余篇, 基本反映了该炼钢方法的技术操作特点。从已发 表的报道来看,值得注意的有以下2点。
▪ (1)转炉容量:80t~300t,表明少渣冶炼生产
的规模大 ▪ (2)讨论内容:操作技术;经济效益;前期渣
特点,形成了完整的工艺方法
1、转炉双渣法少渣冶炼现状
采用少渣冶炼工艺,由于所留炉渣中已含1.
炼过程喷溅,改善脱磷效果,曾采用过出钢后留 1、转炉双渣法少渣冶炼现状
1)氧枪枪位较常规工艺吹炼前期枪位降低100~200mm,供氧强度控制在3. 渣量减少必然带来钢铁料消耗减少,日照钢铁的消耗从1080kg/t钢降到了1053kg/t钢,减幅达27kg/t钢。
▪ 已经发表文章的单位(不完全统计)及生产转炉 的容量:
▪ 首钢京唐300t转炉 ;鞍钢260吨转炉 ;首钢迁安 210t转炉;沙钢180t转炉;酒钢120t转炉;日照 120t转炉;马钢120t转炉 ;莱钢120t转炉;首钢首 秦100t转炉;湘钢80t转炉;首钢长治80t转炉
▪ 由此可见,少渣冶炼在全国工业生产中已经推广 开来,各种规模的转炉都适应。
1、转炉双渣法少渣冶炼现状
▪ 主要相关经济技术指标: ▪ 有些转炉已经达到了 MUCR工艺操作的水平,如
首钢迁钢公司210t转炉和首秦公司100t转炉取得了 炼钢石灰消耗减少47%以上,轻烧白云石消耗减 少55%以上,渣量降低30%以上的效果。 ▪ 渣量减少必然带来钢铁料消耗减少,日照钢铁的 消耗从1080kg/t钢降到了1053kg/t钢,减幅达27kg/t 钢。
渣或“留渣--双渣”炼钢工艺。后来,随着高炉 从CaO-SiO2-FeO相图可以看到,在少渣冶炼工艺脱磷阶段炉渣中FeO含量范围在9%~15%,为使炉渣全部熔化(均匀液相),炉渣
二元碱度须控制在1. 4、锰在渣-钢间的分配及钢水残锰最大化
生产水平提高(铁水硅含量降低),高磷铁矿石 能否快速倒出足量的脱磷炉渣,主要取决于炉渣流动性控制,为此须做到:①炉渣充分熔化,不含未溶石灰颗粒以及MgO、
2、双渣法少渣冶炼原理
▪ 上一炉的终渣之所以能够用于下一炉的前期脱磷, 是由于上一炉终渣在高温下的脱磷能力低,以致 渣中含磷量远低于前期低温时的平衡值,且含有 大量的氧化铁,从而在下一炉吹炼初期低温下有 较高的脱磷能力。在操作上,当下一炉温度上升 至对脱磷不利之前,将炉渣部分倒出,等于倒出 了一部分磷,再加入渣料造渣进行第2阶段吹炼 到终点,炉内的磷远远少于原有的量。
▪ 鞍钢在260吨转炉上进行少渣冶炼,前期放 渣时熔渣碱度控制在1.5~2.0,终渣碱度控 制在2.8~3.2,效果是石灰单耗小于25kg/t 钢,轻烧白云石单耗小于15 kg/t钢。
▪ 本钢研究得出,少渣冶炼的前期脱磷率可 高达50~60%。
1、转炉双渣法少渣冶炼现状
▪ 马钢在120t转炉上进行少渣冶渣冶炼
目录
▪ 1、转炉双渣法少渣冶炼现状 ▪ 2、双渣法少渣冶炼原理 ▪ 3、少渣冶炼的关键技术 ▪ 4、锰在渣-钢间的分配及钢水
残锰最大化
1、转炉双渣法少渣冶炼现状
▪ 2001年新日铁发表文章介绍了其开发的少 渣冶炼新工艺--- MUCR转炉炼钢工艺。
▪ 近年来,新日铁陆续报道了MUCR工艺应 用的相关情况,在大分、八幡、室兰、君 津等钢厂采用,产钢量占新日铁总产钢量 55%左右,转炉炼钢石灰消 耗 减少了40% 以上。
▪ 钢研总院研究对300t转炉的前期渣打水后返回使 用,每炉次加入3~6t返回渣,每炉可节约0.7~1t 石灰。
▪ 鞍钢鲅鱼圈研究含磷钢冶炼,不加石灰而只加轻 烧白云石。
2、双渣法少渣冶炼原理
▪ 双渣法过去主要用来冶炼高硅、高磷铁水,或者 在铁水硅、磷不高时要冶炼低磷钢或超低磷钢。 双渣法之所以能够在吹炼前期造渣倒掉,吹炼中 期再造渣,减少了总渣量也能够达到单渣法吹炼 大渣量的那种脱磷效果,原因就在于利用了脱磷 与温度的关系和基本原理。
2CaO·SiO2等高熔点析出相;
用量减少(铁水磷含量降低),以及顾忌留渣造 成铁水喷溅的安全隐患,留渣或“留渣--双渣” 炼钢工艺就不推荐采用了。
1、转炉双渣法少渣冶炼现状
▪ 近年来在北京科技大学王新华教授的带领下, “转炉双渣法炼钢少渣冶炼”作为十二五期间推 广技术,大规模地开展了工业试验和推广工作, 对许多关键技术,如液态渣固化、脱磷阶段炉渣 碱度、供氧参数、脱磷工艺、倒渣控制等,以首 钢迁安和京唐为中心,进行了深入的研究。操作 方法已经成熟。
1、转炉双渣法少渣冶炼现状
▪ MUCR工艺将转炉冶炼分为2个阶段,在 第1阶段主要进行脱硅、脱磷,结束后倒 出部分炉渣,然后进行第2阶段吹炼,吹 炼结束后出钢但将炉渣保持在炉内,下一 炉在炉内留渣情况下装入废钢、铁水,然 后进行第1和第2阶段吹炼,并以此循环 往复。
1、转炉双渣法少渣冶炼现状
▪ 上个世纪的50--70年代,中国一些转炉钢厂在铁 2、双渣法少渣水冶炼原硅理 、磷含量高时,为了降低石灰消耗,减少吹
1、转炉双渣法少渣冶炼现状
▪ 对于转炉吹炼前期渣的操作控制也进行了研究, 北京科技大学的王新华等在首钢迁安210t转炉上 试验,脱磷阶段采用低碱度(R=1.3~1.5)和低 MgO质量分数(≤7.5%)的渣系,能够形成流动 性良好和适度泡沫化的炉渣,解决了脱磷阶段结 束难以快速足量倒渣和渣中金属铁含量高这两大 问题。
2、双渣法少渣冶炼原理
▪ 由(2)式可知,温度对脱磷反应的影响非常显著, 当温度由1680℃降低至1350℃时,脱磷反应平衡 常数可大幅度增加6个数量级。少渣冶炼的基本 原理便是利用了转炉冶炼前期温度低这一有利于 脱磷反应的热力学条件,将上炉终渣用于下炉吹 炼初期脱磷,并在温度上升至对脱磷不利之前, 将炉渣部分倒出,然后再加入少量渣料造渣进行 第2阶段吹炼进一步脱磷。
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