水轮发电机组振动增大运行管理

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水轮发电机组振动增大运行管理
作者:白桦曾伟
来源:《中国科技博览》2015年第09期
[摘要]检修后的水轮发电机组,通过盘车、配重或是加装补气装置等措施,确保了水轮发电机组在投运之初,机组振动等各项指标符合技术规范要求。

随着时间的推移,机组运行工况复杂多变,致使机组振动增大。

运维部门制定出科学有效的管理办法,现场值守人员采取正确、及时的处理方法,就能够避免机组运行工况恶化,振动、摆度突增,甚至造成事故非计划停运的严重后果。

[关键词]水轮发电机组;振动;管理办法;处理方法
中图分类号:TV734 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)09-0022-01
1、引言
龚嘴电站地处大渡河下游片区,装有7台10万千瓦的混流式水轮发电机组,水轮发电机组由东方电机有限公司制造,1971年12月首台机组发电,1978年12月全部建成投产。

2004年12月两站现场运行管理实现“无人值班(少人值守)”模式。

2002年至2012年,历经10年机组增容改造,单机容量扩容至11万千瓦,总装机容量扩容至77万千瓦,创造了可观经济效益的同时,也出现了机组振动、摆度增大等一些疑难问题。

进入汛期后,受入库流量大,水质泥沙含量重、机组水头变化快和机组负荷调整频繁等因素的共同作用,机组振动明显增大,为此,运维生技等部门制定出了科学有效的管理办法,现场值守人员掌握了正确得当的处理方法,确保了机组的安全运行。

1.1 龚嘴水电站4号水轮发电机组摆度变化趋势
由以上数据图可知,摆度测量基本在91MW至111MW负荷时进行,4F机组水导摆度最小值0.1mm、最大值0.2mm(水导X、Y方向),摆度数据主要分布在0.12mm至0.16mm的区间,水导摆度平均值0.15mm;主励摆度最小值0.55mm、最大值0.75mm(主励X方向;当时工况负荷为107MW,开度62.92%),摆度数据主要分布在0.65mm到0.70mm的区间,主励摆度平均值0.65mm。

4F机组主励摆度多次大于正常值(负荷为90MW~110MW,开度为52~94%区间)如图1所示。

由以上数据分析可以看出,4F机组在空载状态下水导和主励摆度均多次出现较正常值偏大的情况。

1.3 龚嘴电站机组《水轮发电机组运行规程》机组各部振动、摆度规定允许值:水导油槽处摆度要求不大于0.25mm,励磁机处摆度要求不大于0.7mm。

2、水轮发电机组振动的危害
(1)引起机组零部件金属结构和焊缝中疲劳破坏区的形成和扩大,从而使之发生裂纹,甚至断裂损坏而报废。

(2)使机组各部位紧固连接部件松动,不仅会导致这些紧固部件本身的断裂,而且加剧了被其连接部件的振动,促使他们迅速破坏。

如机组机架地脚螺栓松动,造成全部轴瓦烧毁,迷宫环磨损。

(3)加速机组转动部件的相互摩擦。

如大轴的剧烈摆动,可使轴和轴瓦的温度升高,使轴承烧毁;发电机转子的过大振动,会增加滑环与电刷的磨损程度,并使电刷冒火花;
(4)尾水管中的水流脉动压力,引起蜗列噪声,使过水系统反生振动,机组出力摆动,还可使尾水管壁产生裂纹,严重时可使尾水管内壁钢板剥落。

(5)共振引起的后果更为严重。

当尾水管中的水流脉动频率与发电机及电力系统的自振频率接近时,负荷的微小变化所产生的共振,可能引起发电机出力的极大波动和电力系统的大幅度振荡,因而可使机组从系统中解列;当卡门涡列的振动频率等于或接近叶片固有频率时会发生共振,将产生严重的噪声并使叶片产生疲劳断裂。

(6)由于不少机组均有一个明显的振动区(一般为额定负荷的30%~70%),为保证机组的安全,应避开振动区运行,这就给机组之间和系统电站之间负荷的合理分配造成困难,因而不利于水电站和系统的经济运行。

3、水轮发电机组振动超标的原因和处理方法
水轮发电机组振动是由水力、机械、电气三者干扰力共同作用产生的。

对于现场值守人员来说,机组的振动(包括摆度)、压力脉动、机组内部不正常的音响(噪声、异常声)、轴瓦温度等都是机组振动的表现形式,现场值守人员第一时间掌握这些数据的变化,对正确处理机组振动增大,避免机组运行工况恶化,摆度突增,确保机组安全、稳定和经济运行,具有重要的指导作用。

水轮发电机组振动超标具体处理方法:
(1)当发现机组振动、摆度增大后,人工用百分表测量机组发导(或主励)、水导等处摆度,结合振摆在线检测装置机组各部摆度变化趋势图,确认摆度确实上升。

(2)全面检查机组,进入风洞等危险区域,必须佩戴防毒面具,且两人进行,加强安全互保,短时进入机组顶盖检查,必须将调速器切“机手动”控制,且检查过程中不得调整负荷。

发现以下任一现象出现异常,立即申请停机处理。

a、查看监控系统中三部轴承(发导、推力、水导轴承)温度是否上升;
b、检查机组过流部件连接部分有无松动、脱落;
c、检查机组发导瓦架、螺栓、锁钉等有无、磨损、松动、脱落;
d、检查机组剪断销有无剪断;
e、检查机组顶盖组合缝有无泄漏;
f、检查机组定、转子线棒外观有无磨损、短路。

(3)调整机组运行工况(负荷或水头),检查摆度是否降低,如果没有降低则监视运行,摆度超标,申请停机处理。

(4)当出现由摆度增大引起的其它异常现象,则按照现场规程相关规定处理。

4、水轮发电机组摆度增大的管理办法
(1)设备缺陷及时整治,治必彻底,消除事故隐患;
(2)对振动增大可能产生的后果,开展必要的事故预想和反事故演习;
(3)采用新技术新设备,加强对机组振动(瓦温、噪声、压力脉动等)的监测力度;
(4)完善机组自动保护装置,确保机组摆度增大后,自动保护装置能正常动作,不致使事故进一步扩大;
(5)健全完善现场技术规程,并严格执行,确保机组运行在最佳工况;
(6)加强现场运维人员培训,提高现场管理人员的业务素质和责任心。

5、结束语
水轮发电机组的振动是普遍存在的、不可能完全避免和消除的现象。

水轮发电机组的振动不但有设计和制造方面的原因,还有安装、检修及运行等方面的原因。

当摆度超过规定的允许值时,便会影响机组的供电质量、安全运行和机组的寿命,重者还会造成设备损坏和人身伤亡的严重后果。

因此,运行中对振动原因及时进行监测和故障诊断,及时采取措施把振动尽量减小,使机组振动值限制在允许的范围内。

减小振动,需要生技等部门对检修试验数据、检修质量严格把关;需要调度部门严格调令,避免机组进入或邻近振动区运行;需要运维部门对设备分析严谨求实,对设备缺陷持续跟进;更需要现场值守人员对振动变化高度关注,发现险情临危不乱,果断处理。

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