浅谈单筒旧烟囱湿法脱硫防腐改造经验
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浅谈单筒旧烟囱湿法脱硫防腐改造经验
摘要某电厂#7机组(1×200MW)建于1997年,烟囱为180/5.1m单筒式,筒壁:钢筋混凝土结构;内衬:30~165m高度段,240mm厚的普通机制红砖,其余采
用耐火砖;隔热层材料:45m以下为80mm厚的珍珠岩,以上为50mm厚的珍珠岩。
按着国家环保政策要求, 2010年11月#7机组脱硫设施建成投入运行,同时在原有的砖内衬上粘贴30mm厚的国产发泡玻璃砖。
2011年12月发现外筒壁有
结冰、渗漏现象。
2012年12月烟囱防腐改造完成,2013年检查,没有发现防腐
层有裂缝、渗漏现象,使用情况好。
通过本工程实例,为单通旧烟囱,在湿法脱
硫烟气的作用下,防腐改造积累了经验。
关键词单通旧烟囱湿法脱硫防腐改造积累经验
1 烟囱现状
某电厂#7机组(1×200MW)烟囱为单筒型式,高度180m,出口直径5.1m。
钢筋混凝土外筒,筒体内侧沿高度每隔15m设置环形钢筋混凝土牛腿一道。
烟道口标高为4.65~12.5m,烟道口尺寸3.85×7.85m(高)。
内衬采用:30~165m高
度段为240mm厚的普通机制红砖;其余采用耐火砖。
隔热层材料采用:45m以
下为80mm厚的珍珠岩,以上为50mm厚的珍珠岩。
2010年11月机组脱硫设施建成投入运行,2010年11月,同时在原有的砖
内衬上粘贴30mm厚的国产发泡玻璃砖防腐系统。
2011年12月发现有渗漏、结冰现象。
2012年7月对烟囱进行可靠性检测鉴定,芯样检查结果表明,筒壁内侧混凝土普遍受到腐蚀,120m 高度以上位置腐
蚀较为严重,缺陷部位内侧钢筋有锈蚀情况发生;内衬砖内表面普遍受到腐蚀,120m 高度以上内衬砖砂浆不饱满,部分砖体受损。
内衬国产发泡玻璃砖防腐层
大部分脱落、裂缝。
取样探查结果表明,筒壁存在一定的渗漏,筒壁内侧及内衬的腐蚀程度离散
性较大,渗漏部位及附近腐蚀深度达 35.0mm,达到整个筒壁的厚度的 17%;
部分渗漏点渗漏严重,酸液渗漏处混凝土腐蚀并有白色盐析物质凝结,渗漏
多发生在裂缝部位,沿裂缝长度区域渗漏。
2 腐蚀的原因
烟气温度的改变,脱硫前烟气温度(120℃~150℃),脱硫后烟气温度(50~58℃),烟气水份含量高,湿度大,含有的腐蚀性介质在烟气压力和湿度的双重
作用下,烟气透过国产发泡玻璃砖防腐层、内衬、保温层,腐蚀到外筒壁。
烟气中酸液的温度在40—80℃时,对结构材料的腐蚀性特别强。
以钢材为例,40—80℃时的腐蚀速度比在其它温度时高出约3~8倍。
烟气温度交错变化,机组启停或脱硫装置故障时(旁路运行),烟气的温度
发生冷热急剧变化,
对内衬及防腐材料热膨胀会产生很大影响,易造成防腐层的开裂或脱落。
内衬防腐材料失效,国产发泡玻璃砖出现渗漏、局部脱落,起不到防腐、防
水作用,砖内衬不防水。
特
殊部位构造不合理,牛腿处无法满足防水要求。
伸缩缝处不具备防水能力,
加快了烟囱腐蚀。
3 防腐改造方案
目前国内旧烟囱改造大都采用钛复合板方案、贴砖方案和涂料类方案。
要求
高抗酸性、耐温性、耐冲刷、抗渗漏和防水性,增强面料在温度交变工况下胀缩
不开裂。
通过调研了解到各种材料的适用性,对目前国内使用业绩比较好的材料、方
案作了认真的分析、研究。
考虑到可靠性、耐久性、工期、造价、业绩和工程的
特点,编写可行性研究报告,对筛选方案进行综合性比较,经专家评审,最终选
择 GAPCD杂化聚合材料防腐方案作为本次改造的方案。
1)方案实施
拆除并恢复损坏的内衬。
铲除原有烟囱内衬30mm厚的国产发泡玻璃系统。
测量外筒壁腐蚀处的标高、位置,拆除对应区域的内衬,对外筒内侧露点腐
蚀处进行修补,恢复拆除的内衬。
清除砖基表面各类污染物;砖基采用喷砂清除基层表面各类污染物、附着物。
喷砂之后基层表面不得残留任何污染物、油脂、脱层等疏松物。
喷砂过程中喷枪
移动速度均匀一致,避免部分区域喷砂严重,造成砖体表面凸凹不平,影响后期
施工质量。
喷砂完毕,对整体内壁采用压缩空气进行彻底清灰处理。
将烟囱内衬表面灰
尘进行一次全面清扫。
每一区域喷砂完毕,采用自制钢铲对基层表面胶泥附着物、凸出砖体残留物进行彻底铲除。
砖基体表面不得残留任何高处基体附着物。
对于砖内衬表面局部起鼓、开裂、脱落、坍塌、内筒掉砖现象,须采用同类
砖块进行修补;有破损部位,采用GAPCD杂化聚合涂料与石英粉料按比例(1:
3-3.5)配制成的胶泥,修补平整。
对于宽度小于2mm、长度不超过1m 的开裂裂缝,应在彻底清除裂缝周围300mm 范围内的腐蚀疏松层,并采用GAPCD 杂化结
构聚合物专用修补胶泥修补平整之后,采用GAPCD 杂化结构聚合物300g/m2无
碱玻璃纤维布制作玻璃钢2层进行加强。
对于宽度大于2mm、长度超过1m 的开
裂裂缝,采用电动工具对裂缝进行扩宽处理成为V 型或者清理干净裂缝中已疏松
的耐酸胶泥,彻底清除裂缝周围500mm 范围内的腐蚀疏松层,并采用GAPCD 杂
化结构聚合物专用修补胶泥修补平整之后,采用GAPCD 杂化结构聚合物300g/m2无碱玻璃纤维布制作玻璃钢3层进行加强。
对于砖基体结构不稳定、与基层粘接
强度≤8MP部分进行清除,分析结构部位实际情况重新进行耐酸胶泥砌筑或采用
植筋的方式进行加固。
基底处理质量标准:砖体表面无疏松物,无凸出砖体污染物,裂纹、缺块位置修复坚固、平整。
底涂层、杂化层表干之后,即下道工序施
工之前采用工业吸尘器对作业范围进行全面吸尘处理,清除表面浮灰。
内衬砖基体勾缝修复采用GAPCD专用胶泥进行施工。
内衬砖表面凹陷超过
5mm 的凹坑、砖缝不饱满的部位,用GAPCD专用胶泥与石英粉(1:3-4.5)拌制的胶泥进行修补平整。
修补完毕之后,相邻2 块内筒砖之间的错缝不平整度不得
超过3mm;超过此尺寸的错缝,须修补平整或者修补成为R20 以上的圆弧过渡。
修补砖内衬表面;
底涂层施工。
GAPCD杂化聚合材料采用杂喷设备进行施工。
底涂层是GAPCD 杂化聚合物材料防腐层中与基层基体粘接层。
干膜厚度为0.1~0.2mm。
喷涂时操作人员根据环境温度、涂料的黏度适时调整喷涂速度。
确保底涂层完全覆盖砖基体。
避免产生流坠,遗漏等现象。
杂化结构层施工。
分两层进行喷涂作业,第一遍喷涂要求杂化聚合物完全覆
盖底涂层,喷涂厚度均匀、无流坠、无遗漏。
第二遍喷涂要求杂化聚合物完全覆
盖第一遍,喷涂厚度均匀、无流坠、无遗漏,并确保喷涂厚度。
杂喷过程使用钢
针或铁钉测试实测湿状态下厚度,与现场湿干膜对比试验结果进行对比,从而控
制杂化材料喷涂厚度。
2)关键部位处理
牛腿部位处理是关系到整个方案的成败,既要满足牛腿处内衬伸缩变形的要求,还要保证变形后的防腐层不能出现裂缝和拉断。
做法见下图。
4施工管控
俗话说“三分材料,七分施工”。
说明施工的重要性。
严把施工质量关,要求
资质等级高、业绩多、信誉好的施工单位招标入围。
施工队伍进场后,编制严密
的施工组织设计,把可能出现的问题事先预估,有条不紊的按程序施工。
对工人
必须培训、考试,特别是高空作业的施工人员。
监理旁站,实时对施工程序、质量进行监管,确保施工工艺正确。
遇到不合
格项立即整改。
起到监控和威慑作用。
5 投产后检查
2012年12月烟囱防腐改造完成,2013年全面次检查,包括牛腿、灰斗平台、烟道入口处,没有防腐层裂缝、渗漏现象,使用情况良好。
见右侧照片。
结束语
1.工期3个月(要保证合理工期,避免抢工)。
2.单位造价1410元/m2
3.取消旁路烟道。
4.增设喷淋装置,用于脱硫系统事故时应急。
不出现烟气温度过高工况。
5.对内衬使用情况定期检查,每年至少一次,发现问题及时处理。
单筒旧烟囱防腐改造工艺是一个复杂、艰难的系统工程,涉及到设计、方案、材料、施工、造价、管理等各方面,只有防腐改造材料选择合适、工艺合理、足
够工期、精心施工、加强监督管理、强化验收,才能保证工程质量,延长使用寿命,达到安全运行的目的。
作者简介:张慧峰:华电能源牡丹江第二发电厂,1966年出生,高级工程师。