紧急停车预案

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退守状态 聚合反应系统全面停车,高压闪蒸系统停车,后 续系统停工完毕 在此状态下,按如下步骤处理: [M]-N2置换聚合反应系统至合格 [M]-检修桥路管线和带式连接管 [P]-排空D601、D602物料 (M)-确认装置具备开工条件 [M]-建立丙烯大循环,正常开工(见《聚丙 烯装置开工规程》)
6. 内操关PV231。 7. 外操停ATMER163,关LV231前手阀,停泵。 8. 内操关FV324,关FV328,防止D301,T301系统超 压。 9. 停PK301和P302。 10.投用D601,D602蒸汽。
2.桥路管和带式连接料管线堵塞
由于装置现桥路堵塞,使用带式连接进行生产, 特制定特殊状态下生产事故操作预案 事故现象:
紧急停车事故预案
1.环管反应器温度超高的原因及处 理方法 2.桥路管和带式连接料管线堵塞
1.环管反应器温度超高的原 因及处理方法
原因: (1)催化剂加入量过大,或氢气、 乙烯进料太快引起反应活性失控; (2)夹套水系统故障:TV242故障、 夹套水系统有气或P205故障,E202 出口高温等。 (3)环管反应器浆料循环效果不 好
2.适当提高环管反应器丙烯进料,以降低反应器浆 料中的催化剂浓度。
3.当环管反应器温度达到75℃且仍有上升趋势时, 停止向环管的氢气乙烯进料,启动I209,I210连 锁,并向反应器注入事故终止剂。
4.打开环管底部紧急排放阀,确保CO到达最低点。 (若CO注入失效,对环管反应器紧急排放)
5.启动预聚合反应器停车联锁I202,对预聚反应器 进行排放,关闭预聚反应器至第一环管反应器之 间手动截止阀。 6.继续主环管反应器丙烯进料,流量为最低限,用 来降低反应器中浆料浓度,同时可以起到降温作 用,同时须注意丙烯冷凝器的操作。 7.若生产抗冲共聚物时,将HV302切向F301,R401加 入CO,停止全部进料,通过顶部压力排放阀放空,并 倒空全部物料。 8.密切监视D301底部温度和料位变化,闪蒸罐出料 切向BDL,将闪蒸、脱气、汽蒸、干燥系统内物料 彻底出空。 9.维持装置丙烯大循环。
Hale Waihona Puke Baidu
操作指导原则: 目标 聚合工段全面停车 后续系统全部停车、倒空 潜在问题 紧急排放过程中,设备容易冻坏 管线、法兰因低温易造成丙烯泄漏
[I]-TV222、TV242、TV252手动开至100%。对夹 套水系统降温。 (I)-确认TRCDA241、TRCDA251、TRCDA221温度正 常。 [I]-启动连锁I201 [P]-关闭D201至Z203进料手阀 [P]-关闭D201前三种催化剂进料阀 [P]-油洗D201和Z203(见《油洗D201和Z203程序》 [P]-投用E204、E205 (I)-确认PT221、PT241、PT251压力低于0.1Mpa。 [M]-R200、R201和R202充氮气置换,合格后进行 处理桥路及带式连接管线 (M)-确认D302系统自身循环正常 [P]-使用丙烯冲洗对排放线进行冲洗置换
处理: 环管反应器温度正常控制在(70±1.5) ℃,当环管反应器温度达到73℃时,容易 造成反应器内丙烯汽化,在反应器上方形 成一个“气室”,破坏循环。破坏循环就 会使聚合物沉积在反应器底部,并在叶轮 周围熔化。为此,需要进行如下处理:
1.当环管反应器温度达到73℃时,停止三种催化剂 进料,启动I202连锁,对预聚反应器进行排放, 关闭预聚反应器至第一环管反应器之间手动截止 阀。并用油冲洗预接触罐。
紧急排放:
1.内操启动I202,I209,I210连锁,确保将三个环 管 反应器与D301彻底放空,注意反应器压力变化。 2.外操检查现场排放情况,排放阀是否打开,排放 管 线是否变热。 3.外操停D201,Z203系统,油洗D201五次,停A201, HN吹扫,停三种催化剂泵。关R200至R201手阀。 4.内操将TV222,TV242,TV252开100%,控制环管温 度。 5.内操将HV311切向BDL,将D301,F301,D501, D502物料排空
2-高压闪蒸系统正常停车 [I]-HV311转至火炬 (I)-观察LI322低于30% [P]-停P302A/B 3-停后续系统 [I]-倒空F301、D501、D502 [P]-停F301丙烯吹扫、投用氮气对F301系统保压 [I]-控制PT311压力0.1Mpa [P]-停低压丙烯回收系统 [P]-停汽蒸系统 [P]-停干燥系统 [P]-停PK801
室内DCS上出现PRCDAH241声光报警
事故确认:
室内DCS上出现PIC241达到3.65MPa 室内DCS上出现PIC251正常 现场确认PI242压力达到3.65MPa 现场确认PI252压力正常
立即行动:
通知调度 投用排放系统夹套蒸汽和汽蒸蒸汽
处理要点: II级操作方案 1-确认带式循环管线堵塞 (I)-确认PIC241达到3.75MPa [I]-按顺序掀动HS254、HS244、掀动HS223,启 动I210、I209、I202 (I)-确认PT251、PIC241、PT221压力下降,排放 正常。 (P)-确认HV254-1/2、HV244-1/2、HV223/2打开 (P)-确认现场排放正常。 (若HV254-1/2、HV244-1/2,HV223/2未打开,现场 手动打开)
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