关于重整脱戊烷塔顶空冷器结盐腐蚀问题的思考

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关于重整脱戊烷塔顶空冷器结盐腐蚀问题的思考

最近我收到乌石化许真铭总工程师的一份邮件,提到该厂新投产的100万吨/年连续重整装置在操作四个月之后发现脱戊烷塔顶空冷器泄漏,原因是发生结盐腐蚀现象,因而临时进行停工抢修,详情见附件。

这种现象是怎么发生的?我们应当怎么办?我就这个问题,对同类装置的现场情况作了一些调查,有了一些新的认识。

1。设计基本情况

在早期的重整装置设计中,重整生成油的稳定塔(或脱戊烷塔)只考虑了注缓释剂的设施,没有其他措施。上世纪90年代,在有些重整装置的脱戊烷塔内发现有结盐现象,专利商建议在脱戊烷塔进料及塔顶管线上各设置一个注水口,回流罐设分水包,供用户在必要时注水清洗结盐。

在最近几年的新设计中,不少装置在脱戊烷塔的进口设置了脱氯罐,以脱除氯化物,在专利商Axens和UOP新提供的大连福佳和四川的工艺包中就是这样做的。

2。目前现场实际情况

过去脱戊烷塔结盐腐蚀情况并不严重,但最近一段时间,这问题显得比较普遍,很多厂都出现过,值得引起注意。据了解辽化、大连、上海、天津都曾经出现过同样问题,惠州装置开了两年没事,最近也刚出现这种情况,看来这问题带有一定的普遍性。

结盐腐蚀的情况各厂并不完全相同,最典型的例子就是乌石化:原来一套40万吨/年连续重整装置(采用法国Axens专利技术和国产催化剂,反应压力3.5MPa),开了10年没有问题;这次新建的100万吨/年连续重整装置(采用美国UOP专利技术和R234催化剂,反应压力也是3.5MPa),操作四个月脱戊烷塔顶空冷器就出现了严重结盐腐蚀现象。

3。原因分析

造成这种现象的原因是什么?为什么有的严重有的不大严重?有一些不同的分析:

(1)结盐腐蚀是氯化物造成的,与氯含量有关系。据说乌石化老重整装置催化剂含氯量一般控制在0.9%的水平,气中氯含量很低(一般检测不出来),而

新重整装置催化剂含氯量控制在1.1%,气中氯含量4-6ppm,比较高,可能是结盐的重要原因。

(2)水含量及注缓释剂的影响。氯化物结盐造成腐蚀,可能与水含量有关系,氯化物结盐有微量水存在就会腐蚀,因此应当尽量避免将水分带入重整反应系统。水分的来源一个是重整原料,一个是从歧化、异构化或其他渠道带进的水分,再一个就是催化剂再生后没有干燥好而带进去水分。上海金山是UOP的流程,以前出现过结盐腐蚀问题,后来严格控制水分带入,并且往塔顶管线注入缓释剂(NWXH-2型油溶性缓释剂),已有一年没有发生问题。缓释剂很多厂没有用,注上可能对减缓腐蚀有好处。

齐鲁与乌石化40万吨/年重整一样,也是采用的Axens流程,已经操作10年了,除06年发现脱戊烷塔有结盐现象,用水冲洗过一次外,没有发现有腐蚀泄漏等异常现象,他们认为防止系统带进水分是关键。

(3)流程的不同可能也有关系。UOP流程脱戊烷塔进料来自再接触罐,压力较高,溶入进塔油中的氯化物可能较多; Axens流程在脱戊烷塔前面设了一个液化气吸收罐,压力较低,可能有一部分氯化物排到燃料气中去了,进入脱戊烷塔的进料中氯化物含量较少,因而不容易结盐,这可能也是一个原因。金陵、齐鲁等重整装置采用的是Axens流程,虽然也有结盐问题,但不是太严重。不过Axens新的设计(例如福佳、庆阳等)也都在脱戊烷塔前边加了脱氯罐,这样当然更保险。

4.结论

重整脱戊烷塔顶结盐腐蚀是氯化物造成的,原因是氯含量高和带水,也可能和流程有关系。既然有好几个厂都出现了这样的问题,应当引起重视。

对设计来说,在脱戊烷塔前边加一台或两台脱氯罐(碳钢设备),通过吸附方法脱氯,应当是有效的方法,有些装置已经这样做了,可以考虑在所有新设计的重整装置中推广。

罗家弼

2011年3月30日

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