火力发电厂大型辅机跳闸事故

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电厂燃机断油跳闸事件分析报告

电厂燃机断油跳闸事件分析报告

电厂燃机断油跳闸事件分析报告自查报告。

事件概述:
在某电厂的燃机运行过程中,突然发生了断油跳闸事件,导致燃机停机,影响了电厂的正常生产运行。

经过调查分析,发现事件的原因可能涉及设备故障、操作失误等多方面因素。

问题分析:
1. 设备故障,燃机的燃油供应系统可能存在故障,导致燃油供应不稳定,最终造成断油跳闸事件。

2. 操作失误,操作人员在运行燃机过程中可能存在操作失误,导致燃机的燃油供应系统出现异常,最终引发断油跳闸事件。

改进措施:
1. 设备维护,对燃机的燃油供应系统进行定期检查和维护,确
保设备运行稳定可靠。

2. 操作培训,加强操作人员的培训,提高其对燃机运行的操作技能和安全意识,减少操作失误的发生。

预防措施:
1. 强化设备管理,建立健全的设备管理制度,加强对燃机设备的日常监测和维护,及时发现并排除潜在故障隐患。

2. 完善操作规程,制定详细的燃机操作规程,明确操作流程和注意事项,规范操作行为,减少操作失误的发生。

结论:
通过对断油跳闸事件的分析和自查,发现了设备故障和操作失误可能是导致事件发生的主要原因。

为此,我们将采取改进措施和预防措施,加强设备管理和操作规范,确保电厂燃机的安全稳定运行,避免类似事件再次发生。

火力发电厂事故案例6

火力发电厂事故案例6

走错位置操作低真空保护跳机【简述】2000年9月4日,某发电厂因运行人员误操作,造成#5机凝汽器严重落真空,导致#5机因低真空保护动作而跳机。

【事故经过】9月4日,#6机停备,#5机正常运行。

零米值班员在接到主值班员下达的“开#6机凝汽器至室外放水门”的命令时,没有认真执行“五要领”,心不在焉,拿着工具就去操作,将#5机的凝汽器汽侧放水门误当成#6机凝汽器至室外放水门进行操作,致使运行中的#5机真空急剧下降,汽机“凝汽器真空低”保护动作跳机。

【原因分析】1.无票操作,习惯性违章。

零米值班员在接到主值“开#6机凝汽器至室外放水门”的命令时,没有填写操作票和危险点分析预测卡,没有认真执行“五要领”,心不在焉,拿着工具就去操作,走错位置,误将#5机的凝汽器汽侧放水门当成#6机设备进行操作。

是#5机低真空保护动作跳闸的直接原因。

2.责任心不强。

违反了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》第8.16条:“运行人员必须严格遵守值班纪律、集中思想监盘,经常分析各运行参数的变化,调整要及时、准确判断及处理事故。

”的要求。

运行主值班员发出命令后,既没有派监护人对其操作进行监护,也没有注意单元表计的参数变化,更没有直接到就地去查看,没有及时发现人员误操作。

错失了异常处理的宝贵时间,最终使异常扩大,保护动作而停机。

3.设备管理粗放,设备标示牌严重缺损。

#5机与相邻的#6机,许多设备、阀门都没有明确的标识,即使有标识,部分也因设备陈旧字迹模糊不清,运行人员多是凭经验及对系统的熟悉程度进行相关操作,操作时缺乏必要的提醒和确认。

为异常的发生埋下了隐患。

4.培训工作缺乏针对性和有效性,培训工作流于形式。

运行人员虽然每年都进行规程、系统图考试,但平时运行人员的培训、学习流于形式,运行值内部的现场培训跟不上,不能充分利用学习时间进行岗位培训,造成操作出错,事发后不能及时正确判断处理,延误了处理时间。

【防范措施】1.加强管理。

关于金昌发电二厂2月18日#1机组跳闸的不安全事件通报

关于金昌发电二厂2月18日#1机组跳闸的不安全事件通报

关于金昌发电二厂2月18日#1机组跳闸的不安全事件通报电力微招聘环保电力最专业的电力技术交流平台关注一、事件简述2018年2月18日1时34分,公司二厂发生#1锅炉MFT保护动作,造成#1机组跳闸的不安全事件,现将次事件予以通报。

二、事件经过2018年2月18日零时25分至1时32分,#1机组AGC负荷指令自310MW逐渐减至230MW,实际负荷减至238MW,主汽压力16.97MPa,主汽温度542℃,再热温度531℃,主蒸汽流量771t/h,主给水流量833t/h ,供热抽汽222t/h,汽包水位-8mm,三台磨煤机运行,A、B给水手操器投入自动,主、再热减温水调节门投入自动,A小机调节汽阀行程48%,转速4550rpm,B小机调节汽阀行程43%,转速4549rpm,机组运行正常。

1时32分49秒,汽包水位开始下降,主给水流量下降较快,1时33分40秒,值班员发现A、B小机遥控跳,A小机调节汽阀行程25%,转速3289rpm,B小机调节汽阀行程21%,转速3964rpm,主给水流量0t/h,汽包水位下降至-165mm,立即启动电动给水泵,将液力耦合器开度加至89%。

1时33分52秒,主给水流量加至76t/h 继续增加。

1时34分09秒,主给水流量加至539t/h ,汽包水位已低至-300mm。

1时34分12秒,锅炉MFT动作,汽轮机跳闸,发电机解列。

1时34分20秒,#2机负荷260MW,将#2机供热抽汽量由257 t/h加至283 t/h,维持市政供热温度90℃,申请调度同意解除#2机AGC,负荷保持280MW稳定运行和保证市政供热。

1时37分24秒,汽包水位补至-50mm,锅炉开始重新点火前准备。

1时40分,捞渣机跳闸,检查发现炉膛内大量焦渣掉落使捞渣机刮板压死,立即关闭液压关断门,值长联系检修及应急抢修人员处理。

2时19分,炉膛吹扫结束,申请调度同意后锅炉点火。

2时21分,点火成功开始缓慢升温,因捞渣机无法启动,锅炉维持缓慢升温。

火力发电厂事故典型

火力发电厂事故典型

一起液态排渣炉炉膛爆炸事故的分析侯明生 (四川省电力公司成都 610061)〔摘要〕介绍了一起由炉膛底部水冷壁管过热爆管引发炉膛灭火继而发生炉膛爆炸的事故过程和原因分析,提出了相应的防范措施。

〔关键词〕锅炉爆管炉膛爆炸2000年1月某电厂发生了一起液态排渣炉炉膛爆炸事故。

事故的情况比较特殊,有必要对事故的原因作深入的分析,找出防范措施,以防止类似事故的发生。

事故发生在2号炉,该炉1977年9月投入运行,运行参数为:主蒸汽流量230 t/h,主蒸汽压力9.8 MPa ,主蒸汽温度530℃。

1 事故前的情况事故前2号炉基本是满负荷运行,当班渣口值班员10:20看到炉底靠后墙侧流出一股象流渣一样的液体,落在地面上溅开,象电焊火花一样耀眼。

约10:50又看到捞渣机上方炉底侧流出一股象流渣一样的液体,落地同样溅发出耀眼的火花。

随后听到一声巨响。

10:53,一个正在2号炉8 m层炉水取样槽旁边工作的焊工突然发现乙侧观测孔喷出火星,随后又喷出两股带火星的烟灰,他顿时感到炉膛压力反正要出事,随即转身顺着旁边的楼梯往下跑,快跑下楼梯时,听到一声巨响。

10:54,锅炉监控人员听到一声巨响(应为焊工听到的同一声响),锅炉房有大量汽浪和烟灰喷出,控制屏上2号炉炉膛负压冲至+200Pa随后降至-200Pa,汽包水位降至-320mm,一次风水柱大量喷出,灭火保护火焰光柱全部熄灭。

据此判断2号炉已熄灭,运行人员立即拉开2号炉给粉电源开关,作紧急停炉操作。

2 设备损坏情况(1) 炉本体在4号角8 ~22.5 m高度爆裂开,缝宽最大约400 mm;3号角后墙折焰处过热器连箱爆开一条长约500 mm的缝;尾部烟道过热器后墙向后爆开最宽处有500 mm的缝;整个后墙外移突出,最大位移达420 mm;乙侧水冷壁管向外位移,最大达150 mm。

(2) 炉本体前墙、侧墙10.95,13.7 m层各有一根圈梁被炉墙外挤,在拐角处圈梁连接螺栓M20被折断,掉落在8 m平台上。

火力发电厂全厂停电事故处理解析

火力发电厂全厂停电事故处理解析

火力发电厂全厂停电事故处理解析全厂停电事故是火力发电厂较大的事故之一,具有事故处理难度高、操作量大、发电厂电量损失大、发电设备损坏风险高及事故处理时间长等特点。

事故发生后,一旦运行人员在事故初期处理不当,极易造成发电设备严重损坏事故。

为确保事故发生后使全厂各发电机组安全停运并在故障消除后能及时恢复发电机组重新对外供电,各火力发电厂均制定了全厂停电事故应急预案并每年进行该预案演练。

总结发现,各火力发电厂的全厂停电事故应急预案及反事故措施的处理流程及内容大体一致,均为先确保发电设备安全停运,后处理故障设备或隔离故障点,再恢复厂用电,最后重新启动发电机组并恢复对外供电这四步,现对火力发电厂全厂停电事故处理的流程及处理要点进行详细说明,以便后续火力发电厂参考。

一、全厂停电事故发生后,保全厂各发电机组安全停运的主要内容火力发电厂在全厂停电事故发生后,首先应确保各发电机组设备,尤其是机组主要设备的安全停运。

一旦全厂停电事故发生,主要现象为全厂各发电机组跳闸,全厂对外供电、供热中断,全厂厂用电失去。

此时运行值班人员应快速反应、及时汇报,同时该厂应尽快按程序启动并执行全厂停电事故应急预案。

运行值班人员应第一时间判断事故原因并确保全厂各发电机组安全停运。

运行人员尤其要优先保证各发电机组的汽轮机、发电机及汽动给水泵等主要设备安全停运并及时做到以下几点:一是事故发生后运行人员应首先检查汽轮机润滑油系统的直流润滑油泵、发电机密封油系统的直流密封油泵及时联锁启动,如未联锁启动则运行人员应及时手动启动并检查机组直流系统各参数正常,防止汽轮机及发电机轴承断油烧瓦导致主设备严重损坏,防止氢冷发电机密封瓦漏氢导致发电机氢爆及人身伤害事故。

同时有汽动给水泵的发电机组,汽动给水泵直流事故油泵也应及时启动保证轴承供油,这是在全厂停电事故发生后运行人员应首先检查并及时启动的关键设备,也是各发电机组安全停运的根本保证。

二是在各发电机组的柴油发电机及时正常联锁启动成功后,应及时自动恢复机组各保安段供电,以便运行人员及时启动汽轮机交流润滑油泵、汽轮机顶轴油泵,氢冷发电机交流密封油泵,汽动给水泵组主油泵及顶轴油泵等保安设备,检查并调整油系统参数正常,保证机组主要设备在事故发生并跳闸后的转子惰走过程中,其轴承及密封瓦能够及时得到供油。

火力发电厂电气事故案例大全

火力发电厂电气事故案例大全

电气事故鸭溪电厂做50%甩负荷试验违章指挥造成#2高压厂变严重损坏(2005年)[序]2005年6月11日9时42分#2机组在做50%甩负荷试验过程中造成#2高压厂变损坏,给整个试运及机组移交后的安全运行带来了严重的影响,为吸取经验教训,落实责任,督促各部门认真执行和落实防范措施,特通报如下:【事故经过】2005年6月11日9时30分#2机组首次带负荷至150MW,准备做甩50%负荷试验,试验前由于考虑到甩负荷应接近运行的实际工况,厂用电未按试验方案倒至备用电源运行。

9时39分中试所试运指挥钟晶亮下令做甩50%负荷试验,运行值长向海扬接令并向中调申请同意后下令给电气运行副操王飞手动按下5022、5023开关跳闸按钮,同时锅炉手动停运B球磨机及D1、D4火嘴,机组甩负荷后带厂用电运行,汽轮机转速最高飞升至3061r/min,转速下降后在2748~2870 r/min之间波动,汽包水位随之大幅度波动(最高+160mm,最低-241mm),开大电动给水泵勺管开度至90%。

9时42分钟,晶亮下令用并切方式切换厂用电,电厂参加试运人员及时向其提出不能采用并切方式,但其继续下达了并切厂用电的命令,运行值长向海扬接令后又向电气运行副操王飞下达了并切厂用电的命令,王飞用并切半自动首先切换6kVⅡA段厂用电源,在备用电源开关6202合上后拉开工作电源开关6201时, #2发变组故障跳机, 6kVⅡB段保护启动切换成功,检查高厂变复压过流,高厂变轻、重瓦斯,高厂变差动保护动作,#2高压厂变呼吸器处喷油。

事后对#2高压厂变吊盖解体检查发现低压侧A分支:A相线圈扭曲;B相线圈上部有两处匝间短路;C相线圈下部有多匝线圈烧熔、铁芯9处损伤、10片局部烧熔。

【事故原因】1.发电机甩负荷后转速不能维持3000 r/min在2748~2870 r/min之间波动是因为发电机带有厂用负荷,中缸排汽压力超过动作定值,造成OPC频繁动作所至。

火力发电厂典型事故案例汽机事故篇

火力发电厂典型事故案例汽机事故篇

火力发电厂典型事故案例汽机事故篇鸭溪电厂#2机电动给水泵整套损坏(2005年)【事故经过】2005年03月13日18时46分,河南电气队试转鸭溪电厂#2机甲凝结水泵时,鸭溪电厂#2机电动给水泵误启动,2005年03月13日20时45分,运行人员发现鸭溪电厂#2机电动给水泵组主泵芯苞损坏,液压偶合器泵轮损坏,各道轴承损坏,前置泵叶轮及轴承损坏,电机定子绕组线圈烧毁。

【故障现象】故障后,河南电气队人员带领发耳电厂电气实习人员到现场检查发现鸭溪电厂#2机电动给水泵组主泵芯苞损坏,液压偶合器泵轮损坏,各道轴承损坏,前置泵叶轮及轴承损坏,电机定子绕组线圈烧毁。

6kV电动机综合保护器及差动保护均未动作。

【检查分析】1.电动给水泵组损坏分析电动给水泵误启动,没有任何润滑油压、冷却水,造成各道轴承干磨使其严重损坏,长时间闷泵造成液压偶合器泵轮损前置泵叶轮及轴承损坏。

2.电动给水泵电机损坏分析长时间闷泵,电流巨增,电机定子绕组线圈温度过热,由于6kV电动机综合保护器及差动保护均未动作造成电机定子绕组线圈严重烧毁。

【存在的问题和反事故措施】1.引起本次事故的直接原因是,6kV 2A(2B)段于2004年12月份就已经移交鸭溪电厂管理,#2机电动给水泵组已经试转合格,但是鸭溪电厂没有停电记录与送电记录,#2机电动给水泵6kV高压开关怎么会送到工作位置,原因待查;6kV 2A(2B)段配电室的门未锁,工地施工人员比较乱、复杂;暴露出鸭溪电厂工地管理松散并不严谨,提醒我们发耳电厂以后在接交设备管理上一定要按规定严格执行,杜绝此类事故的重演。

2.引起本次事故的间接原因是,6kV电动机综合保护器及差动保护均未动作,造成此次事故的扩大,以至#2机电动给水泵组严重;保护未动作的具体原因待查,据我们了解是保护线路接错(还没有证据证实),这个情况提醒我们以后在保护装置安装、调试、验收时一定要严格把关,所有的功能一定要传动到位,且逐项记录在案待查。

电厂燃机断油跳闸事件分析报告

电厂燃机断油跳闸事件分析报告

电厂燃机断油跳闸事件分析报告自查报告。

报告标题,电厂燃机断油跳闸事件分析报告。

报告内容:近期,我公司燃机发电厂发生了一起断油跳闸事件,造成了一定的生产损失和安全隐患。

为了全面了解事件的原因和影响,特进行了自查和分析,现将自查报告如下:一、事件经过。

事件发生在2022年10月1日晚上8点左右,当时燃机发电厂正在正常运行中,突然发生了断油现象,导致燃机跳闸停机。

经过紧急处理和排查,最终确定是由于油路系统故障导致的断油现象。

二、事件原因。

经过自查和分析,确定了以下几点原因导致了断油跳闸事件的发生:1. 油路系统维护不到位,油路系统长期没有进行全面的检修和维护,导致了部分管路老化、漏油等问题,最终引发了断油事件。

2. 操作人员疏忽,在事件发生前,操作人员没有对油路系统进行全面的检查和监控,也没有及时发现问题并进行处理,导致了事件的发生。

3. 系统监控不足,燃机的监控系统对油路系统的监控不够及时和全面,没有及时发出警报或者提醒,也是导致事件发生的原因之一。

三、事件影响。

断油跳闸事件造成了燃机发电厂的停机和生产中断,导致了一定的生产损失和影响。

同时,也给公司的安全管理工作提出了新的挑战,需要及时采取措施进行改进和完善。

四、改进措施。

针对以上事件原因和影响,我们公司已经采取了以下改进措施:1. 对油路系统进行全面的检修和维护,确保管路的完好和安全。

2. 加强对操作人员的培训和管理,提高其对设备的监控和维护意识。

3. 对燃机监控系统进行升级和改进,确保对油路系统的监控更加及时和全面。

5. 完善公司的安全管理制度和流程,加强对设备安全的监管和管理。

以上就是本次断油跳闸事件的自查报告,希望通过此次事件的分析和总结,能够引起公司的重视,并对今后的生产和安全管理工作起到一定的借鉴作用。

火电厂事故分析及处理办法详解

火电厂事故分析及处理办法详解

1.1现象:1.“MFT”动作声光报警,“汽机跳闸”、“发电机跳闸”等指示灯亮;汽机主汽门、调门、再热器主汽门调门、加热器的抽汽电动门、逆止门关闭;汽机主汽管疏水门、本体疏水门、抽汽管疏水门开启;3.发电机出口开关、励磁开关跳闸,厂用电快切到备用电源供电;4.锅炉熄火,火焰监视工业电视上无火焰,所有火检失去,所有运行的一次风机、磨煤机、油枪跳闸;燃油系统跳闸阀、减温水电动门及调门自动关闭;5.给泵再循环门自动开启;1.2处理:1.确认发电机出口开关、励磁开关跳闸,厂用电快切至启/备变供电,厂用电系统正常;确认汽机跳闸正常,汽机转速下降正常,汽机主汽门、调门、再热器主汽门调门、加热器的抽汽电动门、逆止门关闭;汽机主汽管疏水门、本体疏水门、抽汽管疏水门开启;3.确认所有进入炉膛的燃料已切断,所有磨煤机、给煤机、一次风机,油燃烧器、点火油进、回油跳闸阀、油枪燃油电磁阀以及磨煤机出口摆阀、一次风隔离门、给煤机出口门全部关闭;锅炉减温水电动门、调整门联锁关闭;4.小机打闸,确认小机高低压主汽门关闭,高低压调门关闭,转速下降正常;5.启动汽机交流润滑油泵、密封油备用泵,投用汽机直流润滑油泵硬联锁;6.启动电泵将锅炉水位补到高水位;7.确认炉膛负压、二次风母管压力正常,将总风量调整到吹扫风量,炉膛吹扫5分钟;8.关闭冷再到辅汽电动门,确认辅汽压力正常,轴封压力正常,汽机真空正常,投用除氧器加热;9.确认汽机惰走时TSI参数正常,转速降至600rpm时,盘车马达启动;538RPM时,顶轴油泵自启;零转速时,盘车自动啮合,确认盘车电流、汽机偏心度正常;10.停用吹灰器、锅炉连排;11.对跳闸的磨煤机进行惰性处理和水冲洗;1如故障可很快消除或保护误动,应做好重新启动的准备;13.若机组不能启动,则按正常停机处理;第二节RB(RUNBACK)1RB的原因及种类:1.1RB触发的条件:(以下条件相与):1.机组炉主控指令大于60%;(炉主控指令–1)%>机组最大容许负荷(记为X%)。

火力发电厂典型事故案例汇编

火力发电厂典型事故案例汇编

王家岭综合利用电厂典型事故案例汇编2012年8月目录人生事故 (5)(8月20日至8月26日)贵州电建二公司违章作业门吊倾覆造成重大人身伤亡(2004年) (5)(8月27日至9月2日)纳雍发电总厂“5.25”恶性误操作造成人员轻伤(2005年) 7 (9月3日至9月9日)注意力不集中高空坠落死亡(2000年) (9)(9月10日至9月16日)盘电燃料职工被运行中的斗轮机挤死(1996年) (10)(9月16日至9月22日)盘电临时工水膜除尘器内触电死亡(1995年) (11)(9月23日至9月29日)盘电焊工高空作业休息时打盹坠落死亡(1995年) (12)(9月30日至10月6日)盘电电动葫芦存在缺陷吊物时下落砸死民工(1995年) .. 14 (7月23日至7月29日)盘电汽车吊吊物不伸平衡支脚倾翻造成人身轻伤(1995年) (15)(10月7日至10月13日)盘电阀杆套筒损坏运行中处理时阀杆弹出造成手骨折(1995年) (16)(7月2日至7月8日)盘电盘上操作电动门就地人员手腕被打伤(1997年) (16)(10月14日至10月20日)外包施工人员随意改变施工作业方案造成人身重伤(2003年) (18)(10月21日至10月27日)西宁供电局红湾变电所误操作造成人身轻伤 (21)(7月9日至7月15日)牡丹江电力安装检修有限责任公司违章作业电火烧身死亡(1999年) (22)(7月16日至7月22日)佳木斯东方热电厂除焦门未锁跨焦时高温灰水喷出烫死行人(1998年) (23)(10月28日至11月3日)秦皇岛热电厂容器内焊接充氧气通风工作人员被烧死(1997年) (23)(11月4日至11月10日)新华发电厂无票检修刮板捞渣机绞伤右腿(1996年) (24)(11月11日至11月17日)黑龙江电建四公司吊车维护工违章蛮干被吊车挤死199626 (11月18日至11月24日)抚顺电厂伸手进运行中的输煤皮带内取物被绞死(1996)26 (11月25日至12月01日)七台河多经公司管理不善民工高空坠落死亡(1999年) 27(12月02日至12月08日)东电三公司临时工高处作业走钢梁自坠身亡(1997年28 (12月09日至12月15日)赤峰电业局安全帽未带好高空坠落后摔成重伤(1999)29 (12月16日至12月22日)佳木斯电厂清扫PT未严格执行工作票造成触电死亡199830 (12月23日至12月29日)杨柳青电厂无票处理电除尘器故障触电死亡(1999)31 2013年(12月30日至01月05日)珞璜电厂6KV接触器故障致多人灼伤(2003)32 (01月06日至01月12日)华能平凉发电公司滑跌造成人身轻伤(2002年) (41)火灾事故 (42)(01月13日至01月19日)黔北电厂#1机机头着火事故(2003年) (42)(01月20日至01月26日)黔北电厂#2炉灭火跳机及火灾事故分析(2003年) (43)(01月27日至02月02日)电气试验引起火灾(1996年) (46)(8月13日至8月19日)牡丹江第二发电厂电缆着火全厂停电(1999年) (47)交通事故 (48)盘电汽车吊刹车失灵翻车造成司机死亡(1998年) (48)盘电职工煤场被运煤车压死(1988年) (49)营口电厂运备件大货车与摩托车相撞(2003年) (50)锅炉事故 (51)鸭溪电厂#1炉熄火分析(2005年) (51)纳雍二厂#1炉发生局部爆燃使二次风箱垮塌(2005年) (57)盘电#1机组甩负荷锅炉熄火 (58)盘电#2炉爆燃造成锅炉本体严重损坏(1998年) (61)盘电#1炉事故放水动作造成事故放水管严重爆破(1994年) (63)黔北电厂#1机组A侧空预器瞬间卡涩锅炉熄火 (64)黔北#1炉垮大焦使造成锅炉灭火(2003年) (66)黔北#6炉送风机喘振磨煤机跳闸锅炉灭火停机(2003年) (69)汽机事故 (72)鸭溪电厂#2机电动给水泵整套损坏(2005年) (72)(8月6日至8月12日)盘电#2机厂用电中断停机烧盘车电机(1995年) (73)阜新发电有限责任公司汽轮机轴系损坏事故(1999年) (74)华能汕头电厂#2机高压转子弯曲事故(1999年) (80)大同二电厂5号机组启机过程中人员误操作引发烧瓦恶性事故 (84)阜新发电有限责任公司8.19汽轮机轴系损坏事故通报(1999年) (86)华能汕头电厂操作检查不到位2号汽轮机高压转子弯曲事故 (90)湛江电厂“6.4”全厂停电及#2机烧轴瓦事故通报 (94)华能辛店电厂#4机汽封进水事故通报 (96)某电厂#5机组真空低保护动作停机的通报 (102)金沙发电分厂1号机在启动过程中操作不当的事故通报 (104)电气事故 (105)鸭溪电厂做50%甩负荷试验违章指挥造成#2高压厂变严重损坏(2005年)106 鸭溪电厂#1机由于人为和设备原因跳闸后事故扩大使#2机跳闸(2005年) (108)6KV断路器绝缘件湿污闪引起三相短路(1990年) (111)黔北#1机组开机过程中出现机端过电压分析(2004年) (112)黔北发电厂#1机ⅠB段厂用电中断使#1机跳闸 (113)鸭溪电厂#1机6KV厂用ⅠA段切换失压事故(2004年) (115)黔北发电厂#2机组假并列时引起主汽门关闭(2003年) (117)励磁调节器同步变压器C相碰壳引起发电机振荡跳机 (118)老鼠窜入6KV辅机断路器引起短路跳闸(1990年) (121)电流互感器二次开路造成发电机差动保护动作(2002年) (122)黔北电厂3号机“励磁调节器故障”造成跳机(2004年) (123)热工事故 (125)盘电扫卫生误碰“发变组故障”信号回路引起跳机(1998年) (125)黔北电厂MFT动作跳机分析报告(2004年) (126)黔北电厂300MW#1炉MFT动作及事故处理过程的分析(2004年) (129)纳雍电厂#3、#4机组停机事故分析(2005年) (131)纳雍发电总厂#3#4机组循环水控制系统处理经过(2005年) (136)关于纳雍电厂5月13~17日3号机组5次停机事故分析 (143)(7月30日至8月5日)热工人员工作时误碰接线导致电泵切换 (147)热工人员误动表计造成停机事故 (148)人生事故贵州电建二公司违章作业门吊倾覆造成重大人身伤亡 (2004年)【事故经过】9月10日下午14时10分,贵州电建二公司黔北项目部起重队门吊班副班长母××(现场指挥)安排沈××、欧××、袁××、安××拆出门吊悬臂,安排钟××、吴××、袁××拆除硬腿侧花栏及卷扬机。

岳阳电厂—二机组相继跳闸事故

岳阳电厂—二机组相继跳闸事故

岳阳电厂—二机组相继跳闸事故Love and liking, January 6, 2019岳阳电厂—6月21日;一、二号机组相继跳闸事故机组跳闸前运行方式:1机组B级检修后试运;机组负荷253MW..2机组正常运行;机组负荷350MW..4机组正常运行;机组负荷307MW..3机组备用..1/2机组公用系统:1、2、4二级循环水泵运行;3二级循环水泵因旋转滤网故障停运检修..事件经过:6月21日9:50;1机组负荷255MW;6KV厂用电切至本机带因发变组保护改造;从安全考虑;厂用电切换安排在白天进行;在完成厂用电切换操作后;值长黄建军发现6KV模拟盘上出现“6KVUNITBD1BAUTOTRANSFERNOTAVAILABLE”6KV单元U1B段自动切换失效和“6KVUNIT/STATIONBD1A/1BINSTRVTFUSEFAIL”6KV单元/启动段1A/1B仪表VT熔丝故障报警信号;即通知检修部副主任李选和电气二次专工郑四清派人处理..9:55;检修部继电保护人员付民和钟蓉辉赶到现场处理;为防止在处理上述缺陷时厂用快切装置误动;由值长通知运行电气专工肖文生和电气值班员肖龙临时将1机6KVU1A、U1B厂用快切装置退出运行..10:29;1机组6KV 厂用电U1B段低电压保护动作;造成该段上负荷:1B给水泵跳闸;1B、1D磨煤机跳闸;1B送风机跳闸;1B引风机跳闸;1B一次风机跳闸;2循环水泵跳闸;并由于1B通风组跳闸;磨煤机选择回路启动;自动切1A磨煤机;导致锅炉灭火;汽包水位低保护;1机组跳闸..1机组跳闸后;由于1机6KVU1A、U1B厂用快切装置已退出运行;厂用电不能自动进行切换;1机厂用6KVU1A、U1B段失压;U1A段上1二级循环水泵跳闸;循环水母管压力迅速降低;2机组低真空减载动作;2机组负荷快速降至130MW;锅炉主汽压力快速上升至193bar;10:32;2炉A侧过热器安全门动作;引起汽包水位高保护动作;2机组跳闸..10:35;运行电气专工肖文生和电气值班员肖龙到现场检查确认6KVU1A、U1B段母线无故障;经值长同意;就地合上6KVU1A、U1B段至6KVS1A、S1B段联络开关2116、2132;1机组6KVU1A、U1B段厂用电恢复;随后开始机组恢复启动操作..12:161机组并网;12:542机组并网..本次事故本厂甩负荷603MW机组跳闸后;系统周波49.98Hz;据了解电网限电力56MW;限电量2.8万度;负荷性质为农用负荷..机组跳闸原因分析:1、1机组跳闸原因分析:6月21日10:29;由于1机组6KV厂用电U1B段低电压保护动作;6KVU1B段所带的1B给水泵;1B、1D磨煤机;1B送风机;1B引风机;1B一次风机;2循环水泵跳闸;并启动磨煤机选择回路;联切1A磨煤机;由于三台磨煤机同时跳闸;1炉燃烧恶化;锅炉灭火;汽包水位低保护动作;1机组跳闸..2、1机组6KVU1B段低电压保护动作原因分析:在此次1机组B级检修过程中;1机6KV单元段保护进行了改造自行安排的改造项目;在改造过程中6KV厂用电U1B段进线低电压保护信号回路由于检修部继电保护班检修人员工作失误漏接线;导致U1B段进线低电压继电器处于动作状态..10:29;1机组6KV厂用电U1B段低电压保护动作动作条件为U1B段进线低电压继电器和U1B段母线低电压继电器同时动作..经检查;1机6KVU1B段母线低电压保护动作的原因为6KVU1B段母线低电压继电器电压信号输入端子27/28松动虚接;造成母线低电压继电器动作;保护出口..3、2机组跳闸原因分析:由于1机6KV厂用快切装置查找处理缺陷退出;1机组跳闸后;未能进行厂用电切换;U1A、U1B失电;2、1二级循环水泵相继跳闸;循环水母管压力迅速降低;2机凝汽器真空迅速下降;运行人员未采取有力措施;未及时关小1机凝结器循环水调节阀和降低锅炉燃料;如打闸磨煤机;致使锅炉主汽压力瞬时快速上升;导致锅炉超压;过热器安全门动作;汽包水位高保护动作;2机组跳闸..暴露问题:1、检修作业存在不规范..在6KV厂用电U1B段保护回路改造过程中;施工方案不完善;只是按照2机组的改造方案对比实施;未对回路进行认真确认;因而造成漏接线;致使6KV厂用电U1B段进线低电压继电器处于动作状态;为此次事故留下了隐患..2、检修工艺存在问题..在此次1机组跳闸后;对1机6KV厂用电U1B段母线低电压回路检查;发现U1B段母线低电压继电器电压信号输入端子27/28松动虚接..6月23日我们对6KV模拟屏“6KVUNITBD1BAUTOTRANSFERNOTAVAILABLE6KV单元U1B段自动切换失效”报警回路进行检查;发现启动该报警信号的其中一项应为“联络开关2132保护动作接点”;但错误接为“联络开关2132跳位接点”;导致误报警..3、检修质量验收制度执行不严格;设备遗留缺陷未能及时发现..4、“两票三制”执行存在一定漏洞..检修人员到现场检查1机“6KV单元U1B段自动切换失效”和“6KV单元/启动段1A/1B仪表VT熔丝故障”报警;未办理工作票;只与当值值长口头联系..退出厂用电快切装置后;运行人员没有针对当时的运行方式采取相应措施并做好事故预想..5、运行人员对新改造的PGP盘操作系统不够熟悉;在事故处理过程中比较忙乱;致使事故未能得到有效控制;反而扩大了事故;说明运行人员的业务培训工作仍然是我们的薄弱点..6、生产管理不严;规章制度执行、检查、监督不到位..防范措施:1、对1机6KVU1B段母线低电压保护回路已经进行了检查;并及时安排对U1A 段低电压保护回路进行检查;消除可能存在的事故隐患..2、加强检修管理;强化人员责任意识;完善措施;加强检修过程控制;提高检修质量;严格执行检修质量验收制度;真正做到层层把关..3、加强运行管理;严格执行“两票三制”;规范操作;努力提高危险点的分析、辩识能力;加强危险点预控;加强运行分析;认真做好事故预想..4、加强生产人员的业务培训;提高生产人员管理水平、业务水平和反事故能力..。

火力发电厂典型事故案例热工事故篇

火力发电厂典型事故案例热工事故篇

火力发电厂典型事故案例热工事故篇盘电扫卫生误碰“发变组故障”信号回路引起跳机(1998年)【事故经过及处理】1998年12月30日15时10分,#2机组满负荷正常运行,突然#2机跳闸,“主汽门关闭”,“MFT”动作灭火,首跳原因为“发变组故障”,即紧急停机后检查,无任何保护动作,各部分保护回路上也无工作,而只见热控保护室内有热控人员做卫生。

于是重新吹扫炉膛后点火,于15时42分机组并网成功。

【事故原因】由于热控人员在保护屏上清扫卫生时,误碰“发变组故障”信号回路,使得保护出口,同时跳机和灭火,是事故的直接原因。

【暴露的问题】1.由于热控人员工作或清扫卫生时误动、误碰而引起的事故,已经发生过多次,甚至引发过严重后果。

这类事件的一再发生,暴露了我们部分部门的安全管理工作,停留在表面上,流于形式;安全的宣传教育未深入人心,落到实处。

2.工作人员安全意识不强,工作时粗心大意,在重要场所干活,不得严密的技术和组织措施,也未执行事故预想制度。

【防范措施】1.加强安全管理,首先领导认识、工作要到位,加大宣传教育力度,奖惩得法,使安全工作变为职工的自觉行为。

2.合理的安排工作和工作人员,对重要场所的工作,安排有经验、责任心强、业务好的人员进行;并采取有力的防范措施,加强监护。

3.改进卫生工具,改进清扫办法。

4.加强检查维护和定期试验工作,防止信号、保护回路的中间环节出现卡、松、脱线、堵塞现象,保证他们的工作正常。

黔北电厂MFT 动作跳机分析报告(2004年)【事故经过】2004年4月13日,五值早班,#1机组300MW负荷运行,500 kVⅠ、Ⅱ串环网运行,黔鸭Ⅰ、Ⅱ回运行,#1启备变热备用,A、B引风机,A、B送风机,A、B一次风机,B、C、D 磨及A密封风机运行,B密封风机备用,A磨检修,炉侧除一次风自动外,其余自动均投入,主汽压力15.58MPa,主汽温度537℃,再热汽温540℃,再热汽进出口压力3.6/3.4MPa,氧量4%,送风量2030km3/h,主蒸汽流量910t/h,给水流量923t/h。

全国电厂事故经典案例分析

全国电厂事故经典案例分析

全国电厂事故经典案例分析目录一、概述 (3)1.1 电厂安全的重要性 (4)1.2 电厂事故的危害 (5)1.3 电厂事故的原因分析 (6)二、火力发电厂事故案例 (7)2.1 案例一 (8)2.1.1 事故经过 (9)2.1.2 事故原因分析 (10)2.1.3 教训与改进措施 (11)2.2 案例二 (12)2.2.1 事故经过 (14)2.2.2 事故原因分析 (15)2.2.3 教训与改进措施 (16)三、水力发电厂事故案例 (17)3.1 案例一 (18)3.1.1 事故经过 (19)3.1.2 事故原因分析 (20)3.1.3 教训与改进措施 (21)3.2 案例二 (22)3.2.1 事故经过 (23)3.2.2 事故原因分析 (24)3.2.3 教训与改进措施 (25)四、风力发电场事故案例 (27)4.1 案例一 (29)4.1.1 事故经过 (30)4.1.2 事故原因分析 (31)4.1.3 教训与改进措施 (31)4.2 案例二 (33)4.2.2 事故原因分析 (35)4.2.3 教训与改进措施 (35)五、太阳能发电站事故案例 (36)5.1 案例一 (38)5.1.1 事故经过 (39)5.1.2 事故原因分析 (40)5.1.3 教训与改进措施 (41)5.2 案例二 (42)5.2.1 事故经过 (43)5.2.2 事故原因分析 (44)5.2.3 教训与改进措施 (45)六、核能发电厂事故案例 (46)6.1 案例一 (47)6.1.1 事故经过 (48)6.1.3 教训与改进措施 (51)6.2 案例二 (52)6.2.1 事故经过 (53)6.2.2 事故原因分析 (54)6.2.3 教训与改进措施 (55)七、结论与展望 (56)一、概述电力作为国家的经济命脉和民生基础,其安全运行至关重要。

在电厂运行过程中,由于各种原因,事故时有发生。

这些事故不仅影响电力供应的稳定性和持续性,严重时还可能造成人员伤亡和财产损失。

火力发电厂典型事故案例总汇编

火力发电厂典型事故案例总汇编

王家岭综合利用电厂典型事故案例汇编2012年8月目录人生事故 (5)(8月20日至8月26日)电建二公司违章作业门吊倾覆造成重大人身伤亡(2004年) (5)(8月27日至9月2日)纳雍发电总厂“5.25”恶性误操作造成人员轻伤(2005年) (7)(9月3日至9月9日)注意力不集中高空坠落死亡(2000年) (9)(9月10日至9月16日)盘电燃料职工被运行中的斗轮机挤死(1996年) (10)(9月16日至9月22日)盘电临时工水膜除尘器触电死亡(1995年) (11)(9月23日至9月29日)盘电焊工高空作业休息时打盹坠落死亡(1995年) (12)(9月30日至10月6日)盘电电动葫芦存在缺陷吊物时下落砸死民工(1995年) 14 (7月23日至7月29日)盘电汽车吊吊物不伸平衡支脚倾翻造成人身轻伤(1995年) (15)(10月7日至10月13日)盘电阀杆套筒损坏运行中处理时阀杆弹出造成手骨折(1995年) (16)(7月2日至7月8日)盘电盘上操作电动门就地人员手腕被打伤(1997年) (17)(10月14日至10月20日)外包施工人员随意改变施工作业方案造成人身重伤(2003年) (18)(10月21日至10月27日)供电局红湾变电所误操作造成人身轻伤 (21)(7月9日至7月15日)电力安装检修有限责任公司违章作业电火烧身死亡(1999年) (22)(7月16日至7月22日)热电厂除焦门未锁跨焦时高温灰水喷出烫死行人(1998年) (23)(10月28日至11月3日)热电厂容器焊接充氧气通风工作人员被烧死(1997年) 23 (11月4日至11月10日)新华发电厂无票检修刮板捞渣机绞伤右腿(1996年) .. 24 (11月11日至11月17日)电建四公司吊车维护工违章蛮干被吊车挤死199626 (11月18日至11月24日)电厂伸手进运行中的输煤皮带取物被绞死(1996)26 (11月25日至12月01日)七台河多经公司管理不善民工高空坠落死亡(1999年) (27)(12月02日至12月08日)东电三公司临时工高处作业走钢梁自坠身亡(1997年28 (12月09日至12月15日)电业局安全帽未带好高空坠落后摔成重伤(1999)29 (12月16日至12月22日)电厂清扫PT未严格执行工作票造成触电死亡199830 (12月23日至12月29日)柳青电厂无票处理电除尘器故障触电死亡(1999)31 2013年(12月30日至01月05日)珞璜电厂6KV接触器故障致多人灼伤(2003)32 (01月06日至01月12日)华能发电公司滑跌造成人身轻伤(2002年) (41)火灾事故 (42)(01月13日至01月19日)黔北电厂#1机机头着火事故(2003年) (42)(01月20日至01月26日)黔北电厂#2炉灭火跳机及火灾事故分析(2003年). 43 (01月27日至02月02日)电气试验引起火灾(1996年) (46)(8月13日至8月19日)第二发电厂电缆着火全厂停电(1999年) (47)交通事故 (48)盘电汽车吊刹车失灵翻车造成司机死亡(1998年) (48)盘电职工煤场被运煤车压死(1988年) (49)电厂运备件大货车与摩托车相撞(2003年) (50)锅炉事故 (51)鸭溪电厂#1炉熄火分析(2005年) (51)纳雍二厂#1炉发生局部爆燃使二次风箱垮塌(2005年) (57)盘电#1机组甩负荷锅炉熄火 (58)盘电#2炉爆燃造成锅炉本体严重损坏(1998年) (61)盘电#1炉事故放水动作造成事故放水管严重爆破(1994年) (63)黔北电厂#1机组A侧空预器瞬间卡涩锅炉熄火 (64)黔北#1炉垮大焦使造成锅炉灭火(2003年) (66)黔北#6炉送风机喘振磨煤机跳闸锅炉灭火停机(2003年) (69)汽机事故 (72)鸭溪电厂#2机电动给水泵整套损坏(2005年) (72)(8月6日至8月12日)盘电#2机厂用电中断停机烧盘车电机(1995年) (73)发电有限责任公司汽轮机轴系损坏事故(1999年) (74)华能电厂#2机高压转子弯曲事故(1999年) (80)二电厂5号机组启机过程中人员误操作引发烧瓦恶性事故 (84)发电有限责任公司8.19汽轮机轴系损坏事故通报(1999年) (86)华能电厂操作检查不到位2号汽轮机高压转子弯曲事故 (90)电厂“6.4”全厂停电及#2机烧轴瓦事故通报 (94)华能辛店电厂#4机汽封进水事故通报 (96)某电厂#5机组真空低保护动作停机的通报 (101)金沙发电分厂1号机在启动过程中操作不当的事故通报 (104)电气事故 (105)鸭溪电厂做50%甩负荷试验违章指挥造成#2高压厂变严重损坏(2005年)105 鸭溪电厂#1机由于人为和设备原因跳闸后事故扩大使#2机跳闸(2005年) (107)6KV断路器绝缘件湿污闪引起三相短路(1990年) (111)黔北#1机组开机过程中出现机端过电压分析(2004年) (112)黔北发电厂#1机ⅠB段厂用电中断使#1机跳闸 (113)鸭溪电厂#1机6KV厂用ⅠA段切换失压事故(2004年) (115)黔北发电厂#2机组假并列时引起主汽门关闭(2003年) (117)励磁调节器同步变压器C相碰壳引起发电机振荡跳机 (118)老鼠窜入6KV辅机断路器引起短路跳闸(1990年) (121)电流互感器二次开路造成发电机差动保护动作(2002年) (122)黔北电厂3号机“励磁调节器故障”造成跳机(2004年) (123)热工事故 (124)盘电扫卫生误碰“发变组故障”信号回路引起跳机(1998年) (125)黔北电厂MFT动作跳机分析报告(2004年) (125)黔北电厂300MW#1炉MFT动作及事故处理过程的分析(2004年) (129)纳雍电厂#3、#4机组停机事故分析(2005年) (131)纳雍发电总厂#3#4机组循环水控制系统处理经过(2005年) (136)关于纳雍电厂5月13~17日3号机组5次停机事故分析 (143)(7月30日至8月5日)热工人员工作时误碰接线导致电泵切换 (147)热工人员误动表计造成停机事故 (147)人生事故电建二公司违章作业门吊倾覆造成重大人身伤亡 (2004年)【事故经过】9月10日下午14时10分,电建二公司黔北项目部起重队门吊班副班长母××(现场指挥)安排××、欧××、袁××、安××拆出门吊悬臂,安排钟××、吴××、袁××拆除硬腿侧花栏及卷扬机。

火力发电厂机组全停事故

火力发电厂机组全停事故

火力发电厂机组全停事故一、引起机组全停事故的原因在机炉电大连锁投入的情况下,下列任一情况发生均会触发机炉电全停事故:1、锅炉MFT动作。

2、汽轮机主保护动作。

3、发电机主要保护动作。

4、厂用电中断。

5、手动停机或停炉。

二、机组全停事故的危险点分析机组全停事故发生后,许多危险点将伴随产生。

1、发电机的危险点分析发电机跳闸后,如灭磁开关未跳闸可能发生过激磁事故和厂用电中断事故。

2、汽轮机的危险点分析由于发电机解列汽轮机可能存在超速的可能性;汽轮机转速下降后主油泵未正常切换或2000RPM顶轴油泵未联启可能导致汽轮机轴瓦断油烧坏;汽轮机停转后盘车未及时投入可能引起大轴弯曲事故;给水泵出口逆止门不严可能发生严重倒转伤及泵体或引起除氧器满水,凝结水再循环未及时联开可能伤及轴加和凝泵。

3、锅炉的危险点分析由于锅炉灭火可能发生爆燃事故;由于发电机突然解列可能发生超压事故;厂用电切换过程中可能发生空预器停转事故。

三、机组全停事故的处理1、值长、机组长1)立即安排各专业负责人消除本专业可能发生的危险点2)通知未跳闸的机组增加出力,尽快向当值调度员和主管领导汇报情况,确认各专业危险点已消除。

3)组织分析事故原因,决定是否恢复。

2、锅炉主控台1)确认主汽压已得到控制;确认MFT已正确动作,否则手动停炉,确认所有制粉系统、油枪、一次风机已跳闸,减温水已联锁关闭;确认空预器运行正常。

2)确认汽压下降联系启动电动给水泵,恢复锅炉上水3)将情况汇报机组长、值长,根据值长令恢复机组运行或停运保养。

3、锅炉副控台1)协助主控制台完成危险点控制2)根据主汽压下降情况,启动电动给水泵,保持最小冷却流量,开启361阀维持储水罐水位。

4、汽机主控台1)确认汽轮机转速已得到有效控制,汽轮机已跳闸,各段疏水正常开启,抽汽逆止门可靠关闭;确认主油泵已联启,润滑油压正常;确认汽动给水泵已跳闸,无倒转现象,否则手动打跳,关闭出口电动门。

2)根据保护动作情况确定是否需要破坏真空;确认顶轴油泵联启正常;确认除氧器水位、凝汽器水位已得到有效控制、凝结水再循环已正常开启;确认循环水系统运行正常,转速到零投入连续盘车。

火力发电厂典型事故案例.

火力发电厂典型事故案例.

火力发电厂事故案例教材2012年3月7日说明为配合“警示三月行”活动的开展,现整理下发《火力发电厂事故案例教材》,作为职工在“警示三月行”期间及今后时期安全学习教材。

教材收录了火力发电厂人身伤害、电气及热机系统误操作、设备损坏等32个典型的人员责任事故。

这些的事故,都是由于不遵守安全工作规程、“两票三制”执行不力或安全生产管理不到位等原因造成的,每次事故都是血和泪的教训。

“铭记教训,防范事故,人人有责”,通过对这些事故案例的学习,我们应当更加清醒地看到“违章是事故的根源”这一论断。

一时的疏忽大意或麻痹侥幸都可能造成极其严重的后果。

希望通过学习,结合制定并实施反违章行动计划,使全体一线员工及生产管理人员切实做到“反违章从我做起”,形成“关爱生命,关注安全”的良好氛围,不断提高全体员工的安全意识和综合素质,不断提高全系统的安全生产水平。

各单位、部门要结合警示三月行活动开展,组织本本部门干部职工组织学习,并组织班组职工重温《安全生产特别约定》,开展一次事故反思活动,查找安全生产工作存在的突出问题和深层次原因,提出切实解决措施。

目录1.监护制不落实,工作人员坠落———————32.安全措施不全,电除尘内触电———————53.检修之前不对号,误入间隔触电亡———————64.安全措施不到位,热浪喷出酿群伤———————85.违章接电源,触电把命丧———————106.制粉系统爆燃,作业人员身亡———————117.违章指挥卸钢管,当场砸死卸车人———————158.安全距离不遵守,检修人员被灼伤———————179.焊接材料不符,吊环断裂伤人———————1810.误上带电间隔,检修人员烧伤———————1911.炉膛负压反正,检修人员摔伤———————2112.擅自进煤斗,煤塔致人亡———————2213.高空不系安全带,踏空坠落成重伤———————2314.临时措施不可靠,检修人员把命丧———————2415.起吊大件不放心,机上看护出悲剧———————2616.操作中分神,带接地刀合刀闸———————2817.操作顺序颠倒,造成母线停电———————3218.值班纪律松散,误操作机组跳闸———————3519.强行解除保护,造成炉膛爆炸———————3820.运行强行操作,造成炉膛放炮———————4221.原因分析不清,锅炉启动超压———————4622.忘记轴封送汽,造成转子弯曲———————4923.走错位置操作,低真空保护跳机———————5324.擅自解除闭锁,带电合接地刀闸———————5525.漏雨保护误动,造成全厂停电———————5826.更换设备不核对,电压互感器爆炸———————6027.对运行异常麻痹,导致发电机烧瓦———————6228.保护试验无方案,机组异步启动———————6429.甩开电缆不包扎,短路机组掉闸———————6630.停电措施不全,引发全厂停电———————6931.检修无票作业,机组断油烧瓦———————7132.管辖设备不清,越位检修酿险———————75监护制不落实工作人员坠落【简述】1994年9月3日,某厂锅炉检修人员在处理水膜除尘器缺陷工作中,工作负责人监护不到位,一名检修人员坠落死亡。

岳阳电厂—6月21日,一、二号机组相继跳闸事故

岳阳电厂—6月21日,一、二号机组相继跳闸事故

岳阳电厂—6月21日,一、二号机组相继跳闸事故机组跳闸前运行方式:#1机组B级检修后试运,机组负荷253MW。

#2机组正常运行,机组负荷350MW。

#4机组正常运行,机组负荷307MW。

3机组备用。

#1/2机组公用系统:#1、#2、#4二级循环水泵运行,#3二级循环水泵因旋转滤网故障停运检修。

事件经过:6月21日9:50,#1机组负荷255MW,6KV厂用电切至本机带(因发变组保护改造,从安全考虑,厂用电切换安排在白天进行),在完成厂用电切换操作后,值长黄建军发现6KV模拟盘上出现“6KV UNIT BD 1B AUTO TRANSFER NOT AVAILABLE”(6KV单元U1B段自动切换失效)和“6KV UNIT /STATION BD 1A/1B INSTR VT FUSE FAIL”(6KV 单元/启动段1A/1B仪表VT熔丝故障)报警信号,即通知检修部副主任李选和电气二次专工郑四清派人处理。

9:55,检修部继电保护人员付民和钟蓉辉赶到现场处理,为防止在处理上述缺陷时厂用快切装置误动,由值长通知运行电气专工肖文生和电气值班员肖龙临时将#1机6KV U1A、U1B厂用快切装置退出运行。

10:29,#1机组6KV厂用电U1B段低电压保护动作,造成该段上负荷:1B给水泵跳闸,1B、1D磨煤机跳闸,1B送风机跳闸,1B引风机跳闸,1B一次风机跳闸,#2循环水泵跳闸;并由于1B通风组跳闸,磨煤机选择回路启动,自动切1A磨煤机,导致锅炉灭火,汽包水位低保护,#1机组跳闸。

#1机组跳闸后,由于#1机6KV U1A、U1B厂用快切装置已退出运行,厂用电不能自动进行切换,#1机厂用6KV U1A、U1B段失压,U1A 段上#1二级循环水泵跳闸,循环水母管压力迅速降低,#2机组低真空减载动作,#2机组负荷快速降至130MW,锅炉主汽压力快速上升至193bar,10:32,#2炉A侧过热器安全门动作,引起汽包水位高保护动作,#2机组跳闸。

火电厂跳闸处理事故演练新闻稿

火电厂跳闸处理事故演练新闻稿

火电厂跳闸处理事故演练新闻稿
【原创实用版】
目录
一、导语
二、火电厂跳闸处理事故演练的目的和意义
三、演练的具体情况
四、演练的效果和收获
五、结语
正文
【导语】
火电厂是我国重要的能源生产设施,其安全运行对于保障我国社会经济发展具有举足轻重的作用。

为了提高火电厂在突发事故情况下的应急处理能力,确保电力供应的稳定,近日,某火电厂举行了跳闸处理事故演练。

【火电厂跳闸处理事故演练的目的和意义】
火电厂跳闸处理事故演练旨在检验火电厂在突发跳闸事故下的应急响应能力,提升员工的安全意识和应对事故的能力,确保在真实发生的情况下能够迅速、有效地进行处理,减少可能的损失。

【演练的具体情况】
此次演练模拟了火电厂突发跳闸事故的情况。

在演练中,火电厂的员工们迅速行动,按照事先制定的应急预案,对各个设备进行了检查,并采取了相应的措施,以尽快恢复电力供应。

【演练的效果和收获】
演练的顺利进行,不仅检验了火电厂员工的应急处理能力,也发现了在应对跳闸事故中可能存在的问题,为今后的工作提供了宝贵的经验。


过此次演练,火电厂员工的安全意识得到了提高,对于应对突发事故有了更深的理解和把握。

【结语】
火电厂跳闸处理事故演练是保障电力供应稳定,防止事故发生的重要手段。

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火力发电厂大型辅机跳闸事故
一、引起大型辅机跳闸事故的原因
下列任一情况发生均会触发辅机跳闸事故:
1、辅机故障应起保护动作。

2、辅机保护误动作。

3、人员误碰事故按纽。

二、大型辅机跳闸事故的危险点分析
辅机跳闸事故发生后,许多危险点将伴随产生:
1、单侧引送风机跳闸事故
引起炉膛负压波动、氧量到零等引起锅炉MFT动作造成机组全停事故;氧量到零还将有可能引起爆燃或尾部烟道再燃烧事故;煤水比失调会引起过热器超温事故。

2、给煤机或磨煤机跳闸事故
引起锅炉灭火或过热汽温大幅下降。

3、单侧空预器跳闸事故
可能引起空预器卡涩变形或机组跳闸。

4、单侧一次风机跳闸事故
可能造成一次风管堵塞、汽温大幅波动或停机事故。

5、单台给水泵跳闸事故
可能引起煤水比失调造成严重超温;给水泵逆止门不严可能引起给水泵倒转或汽前泵入口门泄露。

三、大型辅机跳闸事故的处理
一)单侧引送风机跳闸事故
1、值长、机组长
1)立即安排各专业负责人消除本专业可能发生的危险点。

2)通知未跳闸的机组增加出力,尽快向当值调度员和主管领导汇报情况,
确认各专业危险点已消除。

3)组织分析事故原因,决定恢复或停机处理。

2、锅炉主控台
1)若RB已动作,立即确认磨煤机已按正常顺序跳闸,油枪正常投入否则
手动干预;若RB未动作应立即手动增加未跳闸的同类型风机厂出力,
同时顺序停止部分磨煤机运行,直到氧量不再下降为止,投入部分油枪
稳燃;若氧量已经到零,不可立即增加通风量,应通过减少燃料量的方
式使氧量恢复正常;若处理过程中燃烧急剧恶化应果断停炉,避免发生
爆燃事故。

2)稳定后安排对跳闸的风机进行检查
3)原因查明后逐步恢复正常运行方式。

3、锅炉副控台
1)若RB动作后监视煤水比正常,否则利用给水进行快速校正;若RB未动
作,应手动调节给水流量使煤水比和中间点过热度维持在正常范围内,注意不使给水泵转速超限和给水流量低于下限,并注意给水泵再循环自动联开对给水造成影响。

2)若给水流量已低于最小流量且主汽压力较高可通过短时间开启过热器
对空排汽的方法增加蒸汽流量,避免锅炉转入湿态运行,注意通知汽机增加对凝汽器的补水。

4、汽机主控台
1)通过引风机调节炉膛负压在允许范围内。

2)炉膛负压稳定后利用减温水对主再热汽温进行微调,减温水流量偏大或
偏小及时通知锅炉副控修正中间点过热度。

3)密切关注主再热汽温的变化趋势,发现汽温急剧下降应及时打闸停机。

5、电气主控台
调节除氧器水位和凝汽器水位在正常范围内。

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