循环水泵节能选型建议

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关于循环水泵重新选型节能改造的建议

我公司共有4台循环水泵,其规格见表一。

表一、循环水泵参数表

的95%以上,经设备部门进行叶轮切割后,取得了很大的节能效果,叶轮切割后的运行情况如表二。

表二、目前循环水泵实际运行参数

对照泵按照泵选型曲线图(见图一)的曲线,发现按照设计参数(见蓝线部分),泵的选型比较科学、合理,理论泵效率都大于80%。但由于实际运行参数与设计参数相差太远,使泵的效率明显偏低。各泵的参数比较如下。

图一、泵选型曲线图

查看1000m3/h循环水泵DFSS350-9N/4-B的性能曲线图,我们发现泵在

1000m3/h流量、55m扬程时,泵效率很高,达到81%;但在30m左右扬程运行

时,泵的运行工况远远偏离运行曲线范围,效率很低,只有40%左右,与实际

功率消耗相符。在实际运行条件下,泵的效率远低于正常值,不适合用于该工

况运行。具体见表三和图二。

图二、DFSS350-9N/4性能曲线图

2、2000m3/h循环水泵

查看2000m3/h循环水泵DFSS400-13/4-A的性能曲线图,我们发现泵在2000m3/h流量、55m扬程时,泵效率很高,达到87%;但在30m 左右扬程运行时,泵的运行工况远远偏离运行曲线范围,效率很低,只有50%左右,与实际功率消耗相符。在实际运行条件下,泵的效率远低于正常值,不适合用于该工况运行。具体见表四和图三。

3、3000m3/h循环水泵

查看3000m3/h循环水泵DFSS600-9N/6-A的性能曲线图,我们发现泵在3000m3/h流量、55m扬程时,泵效率尚可,达到75%;但在30m 左右扬程运行时,泵的运行工况远远偏离运行曲线范围,效率很低,只有50%左右,与实际功率消耗相符。在实际运行条件下,泵的效率远低于正常值,不适合用于该工况运行。具体见表五和图四。

图三、DFSS400-13/4性能曲线图 图四、DFSS600-9N/6性能曲线图

从上分析,可以看出,我公司循环水泵的实际运行参数远远偏离了泵的运行曲线,运行效率低下,损耗大,应重新选型。根据目前实际运行数据,参考图一和各泵的运行曲线(见图五、六、七),1000m3/h循环水泵选用DFSS350-19/4、2000m3/h循环水泵选用DFSS400-21/4、1000m3/h循环水泵选用DFSS600-18/6-A较为合适。经重新选型后,泵的效率基本上在80%以上,电机功率也比原来下了至少2个档次。具体参数见表六。

选用新泵可达到的节能效果见表七。

从表七可以看出,更换循环水泵后每年可以节电190余万元,而循环水泵的更换费用不到60万元,4个月就能收回投资,因此建议公司立项改造。

图五、DFSS350-19/4性能曲线图 图六、DFSS400-21/4性能曲线图

图五、DFSS600-18/6性能曲线图

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