浅析110kV变电站10kV断路器拒动引发的事故及处理

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断路器拒动引起110kV变电站失压的事故原因分析

断路器拒动引起110kV变电站失压的事故原因分析

Ab t a t sr c :Th a e n l z sc u e o o t g o sa cd n n t V u s a i n rg e e y u wa t d o e a i n o e p p r a ay e a s s f ra v la e l s c i e ti wo 1 k s b t to st i g r d b n n e p r to f 1 0
1 0 k b e k r .On t e b sso n l z n a a f o fl d t s ,l e i s e to n i h n n o a i n,t e p p r n c mb — V r a e s 1 h a i fa a y i g d t r m i e t i n p c i n a d l t i g l c to e n g h a e , o i
第2 5卷 第 5 期 21 0 2年 5月
广 东 电 力
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断 路 器 拒 动 引起 1 k 0 V变 电站 失压 的事 故 原 因分 析 1

110 kV变电站断路器拒动事故分析和解决措施

110 kV变电站断路器拒动事故分析和解决措施

110 kV变电站断路器拒动事故分析和解决措施摘要:变电站110 kV侧一出线发生短路故障.出线断路拒动,之后主变10 kV侧断路动作将故障切除.但出线配电柜却着火烧毁。

为查明事故的原因,依据现场检查结果和有关记录,本文对这一事故进行了全面的分析,结果表明在出线断路器拒动后,由于蓄电池组存在故障,输出电压为零,使整流装置交流电源切换过程中直流母线失压,主变10 kV侧后备保护延迟动作,短路电流持续了较长时间才被断开,因此断路器拒动和蓄电池故障是造成事故的直接原因,并提出了解决方案措施。

关键词:输配电工程;电气事故,分析,变电站Abstract: the substation of 110 kV side a qualification short-circuit fault occurred. Outlet refusing action breakers, main transformer after 10 kV side open circuit fault movement resection. But qualify but fire burned distribution ark. To find out the cause of the accident, on the basis of field test results and relevant records, in this paper the accident carries on the comprehensive analysis, the results indicate that the circuit breaker to qualify after refusing action, because existence fault battery pack, the output voltage is zero, make rectification device ac power switch dc bus in the process of pressure loss, the main transformer mothball protection 10 kV side delay action, short-circuit current lasted a long time to be disconnected, therefore refusing action and batteries fault circuit breaker is the direct reason for causing accidents, and put forward the solution measures.Keywords: power transmission and distribution engineering; Electrical accident, analysis,substation1.问题的提出110 kV变电站10kV的电力线客户线路发生了电力短路的线路故障,因为出线断路器529拒动的原因及变电站电力直流电源短时的消失,令故障原因持续约13 S后才由2号主变低压后备设施保护动作的切除,结果造成了配电柜起火烧毁,10 kV B所有出线停电。

浅析110kV变电站10kV断路器拒动引发的事故及处理

浅析110kV变电站10kV断路器拒动引发的事故及处理

浅析110kV变电站10kV断路器拒动引发的事故及处理摘要:文章介绍母线短路引起的开关拒动事故,造成10kV 高压室部分屏柜不同程度损坏, 分析事故原因,提出处理对策。

关键词:110kV 变电站;断路器拒动;事故分析1 事故的发生情况1.1 本次事故涉及的一次主接线某 110kV 变电站于 2013 年建成,本期有 1 台 2MkVA主变,两条 110kV 线路,主变高、中、低压侧均有开关、刀闸,110kV、35kV 为单母线不分段,10kV 为单母线分段运行。

故障前,110kV C线带全站负荷,35kV 侧的 4 条线路均运行,10kV A线、B线运行负荷约为 3000kW。

1.2 事故发生概述近年 11 月某日 2 时 14 分,某 110kV 变电站接于 10kV侧Ⅰ段母线上发生短路,电脑监控告警显示:主保护间隔1 差动保护动作,低后备保护间隔 1 过流 1 段、过流 2 段动作。

故障持续 512ms,并引起某 220kV 变电站断路器跳闸,其主要原因是断路器拒动导致事故扩大,造成 10kV A线904 间隔、站用变 0953 间隔、10kV 主变低压侧 901 间隔、B线 905 间隔、母联柜 900 间隔、电容器 903 间隔等6面开关柜及附属设备不同程度损坏,其中 10kV A线 904间隔损毁最严重,有起火和爆炸痕迹。

2 事故原因分析2.1 10kV 侧开关拒动检查检修人员对站内主变解除备用做好安全措施后,对各10kV 出线柜的保护回路、控制回路进行检查和试验。

该站主变保护采用许继 WBH-810 系列,检查主变出口跳闸定值正确,差动保护能正确动作,后台信号正常,110kV、35kV侧各开关都能正确跳闸。

10kV 出线柜厂家是采用成都某厂的 WDR-831A、WXH-832A 型保护装置,按保护回路与操作回路不分开的原理进行设计生产,使用 LW39-16B-6AC-33X/3 型转换开关。

110kV变电站主变跳闸事故分析及处理

110kV变电站主变跳闸事故分析及处理

110kV变电站主变跳闸事故分析及处理发布时间:2023-02-06T02:26:27.499Z 来源:《中国科技信息》2022年第9月第18期作者:陈文文陈雨东[导读] 110KV电压在我国电力系统中占据比较大的比例陈文文陈雨东国网安康供电公司陕西安康 725000摘要:110KV电压在我国电力系统中占据比较大的比例,因此供电企业要重视110kV变电站的运行安全。

110kV变电站经常发生主变跳闸,对电力正常运行造成了很大的影戏。

因此在实际的工作中,变电站要加强110kV变电站主变跳闸安全处理,保证变电站的安全性。

本文主要分析了110kV变电站发生主变跳闸事故发生的原因,以及故障发生以后如何处理。

关键词:电力系统;110kV变电站;主变跳闸事故变电站发生主变跳闸会影响电力的正常运行,甚至会产生对外限电。

因为变电站发生主变跳闸,变电站调度工作人员为了保护变压器,按照调度规定:变压器瓦斯以及差动保护动作跳闸,在没有查明故障发生原因以及消除故障之前,是不能送电的。

本文主要分析一起110kV变电站主变跳闸事故的原因和事故处理过程,希望能提供一点借鉴意义。

一、110KV主变电站主变跳闸事故该110KV主变电站情况是有3台3圈变压器,有三个电压等级分别是:10KV、 35KV 、110KV。

110KV电压侧为线变组接线方式,35KV 电压有甲乙丙三段母线,三段母线之间用分段开关连接,10KV电压侧有四段母线:甲、乙I、丙、乙II。

这四段母线之间也是用分段开关进行连接。

35KV电压、10KV电压甲母线以及#1主变都没有送电。

图1是110KV主变电站接线平面图:按照正常的运行方式是电站进线乙供#2主变及10KV乙I和乙II母线,110KV进线甲供#3主变、35KV乙、35KV丙、10KV丙母线和35KV 丙母线分段开关合环,10KV乙II、丙分段开关解环,10KV分段设备备受投入。

受电压容量限制,#2主变线如果同时供三段母线负荷过重问题,所以10KV分段投具连切开关,可以进行备自投动作,而且能同时拉开#2主变10KV乙I侧的开关,同时还能合上10KV甲乙I段开关。

10KV断路器拒跳事故分析及整改措施

10KV断路器拒跳事故分析及整改措施

10KV断路器拒跳事故分析及整改措施摘要:断路器对确保110kV变电站的正常、安全运行具有十分重要的意义。

本文针对某110kV内桥接线的变电站断路器故障实例,对其故障原因进行了分析,并提出了相应的整改措施,以期能为类似变电站断路器故障处理提供参考。

关键词:断路器;故障;原因;整改措施0 引言随着社会用电需求量的日益增加,电网建设得到了迅猛的发展,变电站的数量也日益增加,尤其是110kV变电站的数量急剧上升。

在110kV变电站中,断路器是其中的重要组成部分,在变电站发生事故时,能够迅速切断故障电路,防止事故变得更加严重,保障变电站的安全运行。

若变电站断路器出现故障,将会严重威胁到变电站的安全运行。

1 变电站情况及事故经过1.1 事故前运行方式某110KV变电站,2台主变并列运行,故障线路Ⅰ线、Ⅱ线在10kVⅡ段母线上运行,10kV出线配置CD10型电磁型机构断路器。

变电站一次接线如图1所示。

1.2 事故现象2016年5月21日21时25分,变电站Ⅰ线、Ⅱ线(两线为同杆架设、并柜排列)过流Ⅱ、Ⅲ段同时动作,Ⅱ线开关三相跳闸出口,I线开关未跳闸,造成#1、#2主变低后备过流Ⅱ、Ⅲ段动作,跳开10kV母分开关、#2主变10kV开关,10kVⅡ段母线失电。

1.3 事故处理经过当日21时35分,现场检查发现Ⅱ线保护“告警”、“跳闸”灯亮,装置液晶显示AC相故障,故障电流为81.25A,过流Ⅱ、Ⅲ段动作;Ⅰ线保护“告警”、“跳闸”灯亮,装置液晶显示AC相故障,故障电流为50.97A,过流Ⅱ、Ⅲ段动作,保护出口压板、控制电源空开均正常投入,开关柜一次设备无明显异常。

两条线路均有重合闸动作信号。

当日21时55分,将Ⅰ线改为开关检修,然后拉开10kV Ⅱ段母线上所有开关,通过10kV母分开关试送10kV Ⅱ段母线成功,最后逐步送出停电线路。

2 事故原因分析2.1 保护及开关检查试验分析10kV开关拒跳原因有多种,保护回路故障、开关一次设备故障均可能引起,所以故障原因查找先从上述两方面入手。

10kV真空断路器拒动故障分析与解决方案

10kV真空断路器拒动故障分析与解决方案

10kV真空断路器拒动故障分析与解决方案摘要:本文以某110KV变电站项目为例,对10kV真空断路器拒动故障分析与解决方案进行相关探讨。

关键词:110KV变电站;真空断路器;解决方案1断路器机构动作原理1.1机构合闸操作原理该站10KV开关操作机构示意图如图1所示。

储能电机(2)得电带动储能轴(1)旋转合闸弹簧被拉长储能,储能到位后滚子(4)靠在储能保持掣子(6)上,合闸电磁铁(12)得电后铁心顶出,铁心冲击合闸脱扣板(9)使得储能保持轴(7)逆时针转动,储能保持解除,合闸弹簧释放能量带动机构合闸。

图1 10KV开关操作机构示意图1.2手车底盘联锁原理10KV开关手车连锁机构示意图如图2所示。

当手车处于试验位置或者工作位置时,联锁板(11)处于图1状态,联锁板(11)与连锁销分离脱开,此时断路器可以可靠合闸;当手车在摇进摇出的过程中,联锁板(11)处于图(2)状态,联锁板(11)勾住联锁销(10),储能保持掣子(6)不能解除保持,断路器不能完成合闸操作。

图2 10KV开关手车连锁机构示意图2合闸电磁铁烧毁原因分析及整改方案2.1原因分析断路器出厂试验时,因合闸扣接量偏大低电压合闸困难将储能保持擎子(6)向逆时针方向调整,扣接量调小,满足低电压合闸要求。

低电压试验后做手车摇进摇出操作(见图2)。

手车在摇进摇出的过程中,连接底盘车的联锁弯板(11)在底盘车的作用下向上抬起,联锁弯板(11)勾住联锁板(8)上的联锁销(10),正常情况应有间隙,因为调整合闸扣接量的原因,在调整过程中未注意该处间隙,使得联锁弯板(11)勾住联锁板(8)上的联锁销(10),无间隙直接摩擦,手车到工作位置或试验位置后联锁弯板(11)未能勾住联锁板(8)上的联锁销(10)可靠复位,电动合闸时,储能保持掣子(6)未能可靠解除保持完成合闸动作,线圈长期通电造成合闸线圈烧毁。

出厂时未发现连锁卡滞问题。

2.2整改方案调整合闸脱扣板(9)和联锁弯板(8)角度,使得手车在摇进摇出过程中联锁弯板(11)的挂钩处与联锁销子有适当间隙,手车摇到工作位置或试验位置时联锁弯板(11)可以可靠复位,向住联锁板(8)上的联锁销(10)断路器可以可靠合闸。

10kV真空断路器拒动故障分析与解决方案

10kV真空断路器拒动故障分析与解决方案

第42卷第1期2021年2月146电力与能源1X)1:10.11973/dlyny202101035 10kV真空断路器拒动故障分析与解决方案李启本9俞玲(国网上海市电力公司松江供电公司,上海201600)摘要:以某110kV变电站的10kV断路器在安装调试时多次发生合闸线圈烧毁的情况为例,指出问题在于断路器内机构机械配合存在卡涩情况,导致合闸线圈得电后断路器未能合闸•从而烧毁合闸线圈。

在分析合闸线圈烧毁原因基础上提岀了整改方案。

关键词:配电网;110kV变电站;真空断路器;合闸线圈作者简介:李启本(1987),男,工程师,继电保护技师,主要从事电力系统继电保护工作。

中图分类号:TM205+.1文献标志码:A文章编号:2095-1256(2021)01-0146-03Failure Analysis and Solution of10kV Vacuum Circuit BreakerLI Qiben,YU Ling(State Grid Songjiang Power Supply Company.SMEPC・Shanghai201600,China) Abstract:Taking10kV circuit breaker of a110kV substation as an example,the burning of the closing coil occurred many times during installation and debugging.It is pointed out that the problem is that the internal mechanism and mechanical coordination of the circuit breaker is not smooth.which leads to the failure of the circuit breaker to close after the closing coil is energized.thus burning the closing coil.Based on this analysis of the cause of the closing coil burning,a rectification scheme is put forward.Key words:distribution network,110kV substation,vacuum circuit breaker»closing coil1设备故障情况某新建110kV变电站10kV开关柜共52台KYN28A-12CZ)型空气绝缘开关柜,共分4段母线,其中出线柜(1250A/31.5kA)32台,电容器柜(1250A〜31.5kA)6台,站用变(1250A/ 31.5kA)2台,合计(1250A〜31.5kA)小电流断路器40台,分段断路器柜(4000A/40kA)2台,主变进线柜(4000A/40kA)4台,合计(4000 A/40kA)大电流断路器6台。

一起10KV断路器拒动事故分析及解决

一起10KV断路器拒动事故分析及解决

一起10KV断路器拒动事故分析及解决作者:郭附城来源:《中国科技博览》2016年第13期[摘要]断路器拒动是电力行业中比较常见的技术故障之一,随着电网设备的更新换代,断路器拒动发生的概率明显降低。

因为10 k V 电网中的少油断路器现在已经更换为弹簧操作机构的真空断路器。

然而真空断路器还是会发生故障。

本文结合实例一起典型的断路器拒动事故进行了详细分析,并指出了断路器拒动故障发生时的解决措施,对相关从业人员具有一定的参考意义。

[关键词]断路器;拒动事故;原因分析;预防措施中图分类号:TM561 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)13-0033-01前言断路器拒动是整个电力行业一直面临的难题,而且随着真空断路器服役年限的增加,暴露的问题也越来越多,断路器拒动不仅仅会造成变电站的故障停运,影响居民正常用电,而且还会破坏相关的电气设备元件,从而给电力企业带来巨大的经济损失。

为了提高供电可靠性,提高配电网的运行水平,电力企业应该重视事故发生背后的各种因素,汲取经验,消除可能导致断路器拒动的事故隐患。

一、断路器常见拒动故障原因由于断路器的操作非常频繁,受机械因素与电气因素的影响,出现拒合、拒分的现象,统称为断路器拒动。

断路器拒分、拒合,均可能使事故和停电范围扩大,主要体现在带有备自投或自动重合闸的断路器拒合,以及下级断路器拒分引起的越级跳闸。

断路器拒动时,值班人员应沉着冷静,根据不同的故障性质采用不同的处理方案,特别是事故状态下断路器出现拒分时,值班人员必须根据当时的运行方式,及时果断采取措施,避免事故进一步扩大。

首先做好使断路器不能主动或远方重新合闸的措施,然后将故障断路器隔离,拉开断路器两侧隔离刀闸。

断路器常见拒动故障原因:1.机械故障断路器的正常工作需要一定的机械操作,因此如果断路器机械构件或传动系统出现故障就会引起断路器拒动。

例如机构卡涩或传动连杆轴销脱断、部件变形移位、分合闸铁芯卡涩、锁扣失灵、拉杆断等机械故障,导致断路指令无法得到执行,从而导致断路器拒动;2.储能电机马达回路故障断路器储能电机的作用是用于合闸,分闸,而断路器合闸或分闸都需要机构提供足够的操作能量。

某110kV变电站10kV断路器拒动引发的事故分析

某110kV变电站10kV断路器拒动引发的事故分析

作 将 故 障 切 除 , 出线 配 电 柜 却 着 火 烧 毁 。 为 查 明 事 故 的 原 因 , 据 现 场 检 查 结 果 和 有 关 记 录 , 但 依 对 这 一 事 故 进 行 了全 面 的 分 析 。 结 果 表 明 , 出 线 断路 器 拒 动 后 , 于 蓄 电 池 组 存 在 故 障 , 出 电压 在 由 输 为 零 , 整 流 装 置 交 流 电 源 切 换 过 程 中 直 流 母 线 失 压 , 变 1 V 侧 后 备 保 护 延 迟 动 作 , 路 电流 使 主 0k 短 持 续 了较 长 时 间 才被 断 开 。 因此 断 路 器 拒 动 和 蓄 电 池 故 障 是 造 成 事 故 的 直 接 原 因 。 关 键 词 : 配 电 工 程 ; 气 事 故 ; 析 ; 电 站 输 电 分 变
事 后 对 蓄 电 池 组 检 查 发 现 , 一 只 蓄 电 池 两 端 有
电压为零 , 于开路状 态 , 使蓄 电池组 整体输 出 电 处 致 压 为 零 。 在 事 故 发 生 前 一 周 该 蓄 电 池 组 刚 进 行 过 维 护 , 见 维 护 很 不 到 位 。 东 方 线 出 线 配 电柜 烧 毁 后 可 直 流 母 线 又 一 次 失 电 , 是 由 于 着 火 后 使 直 流 系 统 这 短 路 从 而 使 供 给 整 流 装 置 的 交 流 回路 跳 闸所 致 。甩
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电 力


第 2 5卷
出现 过 热 等 缺 陷 , 在 2 0 年 8月 出 现 过 拒 动 造 成 并 09 母 线 停 电事 故 。 当 时 并 未 查 到 拒 动 的 真 正 原 因 , 经 简 单 的 检 修 后 便 又 投 入 运 行 。断 路 器 5 9的 拒 动 是 2 导致故 障未能 及时切 除 的直接原 因 。

某110kV变电站10kV断路器拒动引发的事故分析

某110kV变电站10kV断路器拒动引发的事故分析

某110kV变电站10kV断路器拒动引发的事故分析田力(镇江供电公司变电检修室,江苏镇江212000)1概述2012年12月13日15时33分,某110kV变电站10kV东方线上发生短路,其主要原因是断路器拒动导致全直流电段时间转换失败,此次故障发生的时间13秒后有2号主变后备保护自动关闭,从而导致开关柜失火,影响所有出线电路停电。

经过抢修相关线路于14日恢复正常。

2事故状况某110kV变电站目前采用的是无人值班。

此变电站有两台主变,在事故发生前高低压显示正常,即110kV内桥断路器700在分闸位置,此外10kV分段断路器100也在分闸位置。

110kV阳北线带动1号主变,110kV新北线带动2号主变。

故障发生之后,调度中心查看了2号主变,显示10kV侧断路器已经跳闸,此外10kV段没有电流,无直流电信号。

同时,还接到值班人员电话预警,电话之后的120分钟,工作人员赶到变电站发现10kV开关设备还处在冒烟状态,随带上防毒面具、二氧化碳和干粉灭火器进入现场灭火。

火灾后查看发现10kV东方线上的开关柜内发生严重烧毁。

开关柜内529断路器仍在合位上;110kV设备以及2号主板都没有出现问题;查看主控制室内的仪器发现直流母线没有电压。

查看东方线出线线路,找到其起火源头。

3事故探析根据东方线短路信息查看可以知道东方机械厂内部的拉杆线路已经断裂并且反弹到高架上面导致线路发生故障,从事故录播图得知,故障刚开始发生期间由于两相短路,在随后的短路中,东方线断路器发生拒动,大概三秒钟之后出现三相短路。

在随后出现10kV II段部位电压持续性下降,且直流屏进行交流电源转换,在转换的过程过发现交流电源缺失,再加上蓄电池自身产生故障,导致直流电源输出失败。

等到交流电的电源转换完成之后,直流电源恢复工作,2号主变低压侧的断路器才切断事故。

以下是直流屏和保护装置截取的监视信息,直流屏上显示:在15时33分49秒,显示直流屏已无电压,且监控结束录像功能;在15时33分58秒,监控恢复正常录像;在15时34分01秒,直流屏电压达到223V。

10kV断路器事故分析及对策研究

10kV断路器事故分析及对策研究

10kV断路器事故分析及对策研究摘要:在电力工作中,安全与稳定是工作开展的重要目标。

断路器故障是电站运行当中非常严重的一项问题,在本文中,将就10kV断路器事故分析及对策进行一定的研究。

关键词:10kV断路器;事故分析;对策研究1 引言某110kV电站,某日其10kV主变低后备保护动作,主变断路器发生跳闸问题。

在该电站中,具有10kV以及110kV这两个电压等级,具有两台主变压器。

在事故发生前,10kV与110kV为单母分段运行,#1、#2主变相应I、II母线以并列方式运行。

2 现场检查2.1 现场概况在事故发生之后,检修人员立即来到该电站。

经过到场检查发现,10kV配电室当中具有刺鼻以及浓烈的气味,发生事故的开关柜当中布满了杂质与灰尘。

经过进一步检查发现,断路器受到了严重的损坏,在断路器本体上,环氧树脂绝缘筒以及三相触头都存在着一定的烧伤痕迹,其中,C相侧静触头存在严重烧伤。

触头触指固定弹簧变形,已失去固定效果,并以此使触指发生松动情况。

其他部位方面,该开关柜内母线侧三相静触头因受热较为严重发生严重的变形情况,C相静触头存在贯通性裂纹,上安全隔离板变形情况较为严重,且无法进行复位处理。

2.2 现场处理首先,要做好发生故障设备的更换工作。

具体更换内容方面,包括有一台同型号10kV断路器、三个母线侧静触头、三个开关柜母线侧静触头以及1块母线侧安全隔离板。

同时,对开关柜内壁、套管以及铝排等存在烧伤痕迹的位置进行修复,并重新做好热缩护套的加装。

3 事故原因分析在对问题进行处理之后,检修工作人员对事故发生原因进行了全面的分析,并对故障点位置进行了确定。

经过分析后,获得以下结果:第一,在对现场进行清理检查之后,在开关柜内没有发现小动物实体以及金属性物件等,以此对开关柜当中因存在异物导致的短路情况进行了排除;第二,因该事故发生时所在季节为冬季,不存在雷雨天气,即对因雷击导致开关柜爆炸的可能性进行了排除;第三,在开关柜当中,三相母线、空气距离以及对地的空气净距在125mm以上。

论110kV线路拒动故障及措施

论110kV线路拒动故障及措施

论110kV线路拒动故障及措施【摘要】110kV线路在电力系统中的作用不容忽视,它在电压变换和电能分配方面有着突出的技术优势。

现阶段关于110kV线路运行仍存在一些干扰因素,其中拒动故障无疑是不可忽视的一个方面。

【关键词】110kV;拒动故障;类型;解决措施现阶段输电线路保护仍旧局限于接地保护方面,大多数地区输电线路建设并未涉及到高频保护的内容,这就使得线路遭遇过大负荷时,设备保护效能很难承受实际的高流与高压作用,线路拒动故障问题频频发生,其中尤以用电高峰时期接地保护设备由于瞬时保护功能的缺失而难以承受趋于扩大的线路负荷,进而影响到正常的电力供应。

拒绝分闸故障与拒绝合闸故障是110kV线路拒动故障的主要表现形式,其中拒绝合闸故障相对简单,在日常管理工作中也易于防范,而拒绝分闸故障会较为严重,甚至越级跳闸还有可能造成整个电力系统的瘫痪,这就需要从拒动故障类型着手,切实分析电气故障与机械故障的产生原因。

本文重点探讨了110kV线路拒动故障类型、故障判断及其改善措施。

1.110kV线路拒动故障类型及判断1.1 110kV线路拒动故障类型1.1.1 电气故障110kV线路拒动故障中的电气故障是由于电气设备与设备回路产生故障,其原因主要包括两个方面:其一,二次接线失败或是电源没有开启等操作失误造成的故障问题;其二,保险丝熔断、回路电阻失灵或是线圈开关过热等设备自身的问题。

电气故障的原因易于排查,并且处理过程也相对简单。

然而,若是出现这样的问题,并势必会加大问题分析的难度,即寄生回路中线圈电压处于实际动作临界值附近位置,在电源电压波动和电器电磁结构的状态影响下,电器动作出现不稳定甚至是剧烈振动的问题。

1.1.2 机械故障电力生产过程中变电设备的安装、调试和检修环节都有可能造成机械故障问题的产生,其原因主要是由于传动组件或是机械零部件出现了问题,进而导致线路拒动故障的发生,影响到线路的正常工作。

机械故障需要从日常的维护工作中落实,它并不能够彻底得到解决,日常维护工作中的重点检查内容表现为:其一,彻底检查经常出现跳闸问题的电源,并排查跳闸原因与自身电压之间的直接关系,完善外部机闸环境;其二,跳闸回路问题产生时需要对回路状况进行检查,这是由于回路问题有时是由于设备机械零部件损坏而导致的;其三,若是出现电压正常的情况下内部铁芯不运转的问题,则应当针对电气设备可能出现的异常问题展开全方位检查。

主变变低开关拒动故障跳开中压侧母联开关事故分析与改进

主变变低开关拒动故障跳开中压侧母联开关事故分析与改进

主变变低开关拒动故障跳开中压侧母联开关事故分析与改进摘要:结合实际,重点介绍了某110kV变电站主变变低开关拒动故障跳开中压侧母联开关事故原因、保护整定方案及解决措施。

关键词:变电站;主变;拒动故障;原因;改进1.故障情况某110kV变电站#1主变低压侧10kV母线由于受潮原因造成母线三相间短路。

故障发生前变电站运行方式如图1所示:110kV进线Ⅰ121开关运行,进线Ⅱ122开关热备用,#1、#2主变运行;301开关、302开关、300母联开关运行,35kV系统无外接电源;501开关、502开关、500母联开关运行。

10kVⅠ母TV运行,Ⅱ母TV运行。

如图1所示图1 故障发生前变电站运行方式主接线示意图故障发生后现场相关保护状态为:a)10kV500母联保护动作,552ms过电流Ⅰ段动作跳低压侧500母联开关;#1主变低后备保护动作,1023ms复压过电流Ⅰ段动作跳低压侧500母联开关;1235ms复合过电流Ⅱ段动作,跳开#1主变低压侧501开关(开关拒动);b)35kV300母联保护动作,1230ms过电流Ⅰ段动作跳低压侧300母联开关;#1主变中后备保护动作,1232ms复压过流Ⅰ段动作,跳开中压侧300母联开关;#2主变中后备保护动作,1223ms复压过流Ⅰ段动作,跳开中压侧300母联开关。

c)#1主变高后备保护动作,1533ms复压过流Ⅰ段动作,跳开三压侧开关,隔离故障点;d)变电站35kV系统Ⅰ、Ⅱ段负荷重且分配不平衡,300母联开关跳开后,Ⅱ段母线所带负荷已超过#2主变过负荷联切自动装置动作值,主变过负荷联切动作,按级按轮切除Ⅰ段所带负荷,造成负荷损失。

结合现场故障调查结果,变低501开关柜发生三相短路,主变中压侧35kV母线及线路未发生故障。

2. 35kV300母联开关跳闸原因分析2.1故障电流路径低压侧相间短路引发的母线相间短路,故障电流可分为两路流向故障点,如图2所示:图2低压侧相间短路时A、B两相故障电流流向示意图a)第一支路故障电流通过#1主变高压侧后传变至低压侧,流向故障点。

某110kV变电站10kV断路器拒动引发的事故分析

某110kV变电站10kV断路器拒动引发的事故分析

某110kV变电站10kV断路器拒动引发的事故分析作者:田力来源:《科技创新与应用》2017年第18期摘要:关于某110kV变电站中一侧线路出现事故,究其原因是断路器拒动引发的,随后切断主变10kV来解决问题,然而,开关柜却点火烧坏。

为了找到事故产生的原因,需要对实际状况进行检查并做好记录工作,并且,对事件展开全面的解析。

其研究结果显示,在断路器拒动现象产生后,蓄电池组发生故障,导致没有输出直流控制电源,从而导致直流屏输出失败,进一步延迟10kV侧后备保护,短路的电流在很长的一段时间之内断开。

所以说断路器拒动以及蓄电池故障都是造成此次事故的直接影响因素。

关键词:110kV变电站;断路器拒动;事故分析1 概述2012年12月13日15时33分,某110kV变电站10kV东方线上发生短路,其主要原因是断路器拒动导致全直流电段时间转换失败,此次故障发生的时间13秒后有2号主变后备保护自动关闭,从而导致开关柜失火,影响所有出线电路停电。

经过抢修相关线路于14日恢复正常。

2 事故状况某110kV变电站目前采用的是无人值班。

此变电站有两台主变,在事故发生前高低压显示正常,即110kV内桥断路器700在分闸位置,此外10kV分段断路器100也在分闸位置。

110kV阳北线带动1号主变,110kV新北线带动2号主变。

故障发生之后,调度中心查看了2号主变,显示10kV侧断路器已经跳闸,此外10kV段没有电流,无直流电信号。

同时,还接到值班人员电话预警,电话之后的120分钟,工作人员赶到变电站发现10kV开关设备还处在冒烟状态,随带上防毒面具、二氧化碳和干粉灭火器进入现场灭火。

火灾后查看发现10kV东方线上的开关柜内发生严重烧毁。

开关柜内529断路器仍在合位上;110kV设备以及2号主板都没有出现问题;查看主控制室内的仪器发现直流母线没有电压。

查看东方线出线线路,找到其起火源头。

3 事故探析根据东方线短路信息查看可以知道东方机械厂内部的拉杆线路已经断裂并且反弹到高架上面导致线路发生故障,从事故录播图得知,故障刚开始发生期间由于两相短路,在随后的短路中,东方线断路器发生拒动,大概三秒钟之后出现三相短路。

110kV变电站10kV开关拒跳事故分析

110kV变电站10kV开关拒跳事故分析
流为 5 0 . 9 7 A,过 流 I I 、I I I 段 动 作 ,保 护 出 口压 板 、 控 制 电 源空 开均 正 常投 入 ,开关 柜 一 次设 备 无 明显 异 常 。两 条 线 路 均有 重 合 闸 动作 信 号 。 、 当日 2 1 时5 5 分 ,将 青 林 I 线 改 为 开 关 检 修 ,然 后 拉
.! 、
青林 I I 线
} …
保护二次 回路检查
跳闸 l l保 护 I I 断略 器 }{ 分 合闸l l交流 l l绝缘 5 静态
{ 核对性
图1 变电站一次接线示意 图
回 路I I 传 动r r 分闸 I l 线圈 l l 耐 压l I 电 阻j j 充 放电l l 放 电
检查 试 验 j】试 验 l l试 验 I I试验 f 』试验 I I 试验 l l试验
1 . 2 事 故现 象
某日2 1 时2 5 分 ,变 电站 青 林 I 线 、青 林 I I 线( 两 线
图 2 检查试验流程图
为同杆架设 、并柜排列 ) 过流 I I 、I I I 段 同时动作 ,青林 I I
[ 摘要] 针 对某 l l 0 k V 变电站 一起 1 0 k V 断路 器拒动造成 线路故 障越级 事故 ,从 断路Байду номын сангаас器二 次保 护 回路 和一 次设备 出
发 ,介 绍故 障查 找 方 法和 试 验 项 目,通 过 分 析发 现是 断路 器 分 闸 线 圈 最低 动 作 电 压 值 不 合 格 导 致 了 断路 器 拒
1 0 k V 青林 I 线保 护 型号 为 R C S 9 6 1 1 C,软 件 版 本 为 2 . 2 3 ,直 流 电压 为 1 1 4 V,无 直 流 接 地 现 象 。 保 护 定 值 :

一起10kV断路器故障引起110kV主变越级跳闸事件分析

一起10kV断路器故障引起110kV主变越级跳闸事件分析
2020年第7期
2020 No.7
运行与维护
Operation And Maintenance
电力系统装备
Electric Power System Equipment
一起10 kV断路器故障引起110 kV主变越级跳闸事件分析
胡 磊 (昆明供电局变电运行一所,云南昆明 650000)
[摘 要]随着社会的快速发展,人们对用电可靠性的要求也日益增高,而输配电线路故障引起的相关问题逐渐增多。本文 对一起 10 kV 线路断路器慢分引起的 110 kV 主变低后备保护越级跳闸事件展开分析,并对此类设备的维护提出意见,以避免类 似事件的再次发生。
1 号主变低压 001 断路器二次故障电流约为 11.7A,但故障 持续时间为 0.15s,不满足主变低后备动作条件。
(2)10 kVS 线路第 2 次限时电流速断保护动作。 从第 2 次故障分析,10 kVS 线路限时电流速断保护动作后, 经 1.06s 重合闸动作,重合于故障。此时经过 1 号主变 001 断 路器的二次故障电流为 13.5A,故障电流折算到 10 kV 线 073 断路器二次侧,约为 67.5A,满足 10 kVS 线路限时电流速断保 护动作条件,10 kVS 线路限时电流速断保护动作,因间隔上 次重合闸动作时间护动作分析 第 2 次故障分析,10 kVS 线路限时电流速断保护动作,经 约 1.06s 重合闸动作,重合于故障,三相电流明显增大,三 相短路故障。此时经过 1 号主变 001 断路器的二次故障电流为 13.5A,故障电流持续时间约为 0.301s,满足 1 号主变低压侧 I 段复压过流保护动作的条件。 3.2.3 二次分析结论 综合分析后台机、保护装置以及故障录波信息,在第 1 次 故障电流产生时,因故障电流大于 10 kVS 线路限时电流速断 保护定值,10 kVS 线路限时电流速断保护动作,073 断路器断 开,经延时约 1.06s 后重合闸动作,重合于永久性故障。故障 电流值满足 10 kVS 线路限时电流速断保护电流动作条件,同 时满足 1 号主变低后备 I 段复压过流动作电流条件,因故障时

110kV变电站10kV开关拒跳事故分析 孙斌

110kV变电站10kV开关拒跳事故分析 孙斌

110kV变电站10kV开关拒跳事故分析孙斌发表时间:2019-11-05T16:17:42.003Z 来源:《电力设备》2019年第13期作者:孙斌[导读] 摘要:本文以某110kV变电站的10kV开关拒跳事故为例,通过试验分析在分析该变电站10kV开关拒跳事故发生原因后,对其故障解决对策及有关措施进行总结,以为相关实践及研究提供参考。

(国网山西省电力公司运城供电公司山西运城 044000)摘要:本文以某110kV变电站的10kV开关拒跳事故为例,通过试验分析在分析该变电站10kV开关拒跳事故发生原因后,对其故障解决对策及有关措施进行总结,以为相关实践及研究提供参考。

关键词:110kV变电站 10kV 开关拒跳事故分析为确保电网运行的安全性和稳定性,一般情况下,在电网线路出现故障的情况下,需要通过电网线路保护装置的准确动作进行线路故障切除,以确保其稳定运行。

值得注意的是,一旦电网线路的开关保护在线路故障情况下发生拒跳,出现线路保护越级跳闸情况,就会导致故障线路所在母线停电,从而引起较大范围的停电故障发生,对整个电网系统的可靠运行造成不利影响。

针对这种情况,电网变电站开关拒跳事故及其原因、解决措施等进行研究分析,以减少电网运行中的线路保护拒跳事故发生,以确保电网供电运行的稳定性,具有十分积极的作用和意义。

1、110kV变电站及其10kV开关拒跳事故情况分析某110kV变电站是一个典型的内桥接线变电站,共设置有两台主变压器,采用并列运行工作模式。

其中,该变电站工作运行中故障线路位于10kV母线上,此外,该变电站的10kV线路出线位置配置有相应的CD10型电磁型机构断路器,其事故发生的具体情况与处理经过如下:某日,该变电站工作运行中突然出现同杆架设且并柜排列的两条线路在过流相应线路段时同时发生动作,其中一条线路的开关三相跳闸出口,另一线路开关未发生跳闸动作,从而导致该变电站的两个主变在低备过流相应线路段的同时出现保护动作,即跳开该10kV线路的母分开关以及跳闸线路对应主变的10kV开关,发生该变电站10kV线路对应段母线失电故障。

某110 kV变电站10 kV开关柜事故分析

某110 kV变电站10 kV开关柜事故分析

某110 kV变电站10 kV开关柜事故分析摘要:变电站主要是对电耗能和输送、配电等方面进行处理,其中最重要的要数变电站开关柜,该设备数量较多,并且每一台开关管之间均相互影响、相互作用,在日常工作运行当中如果有一台变电站开关柜出现停止运行或者安全事故等情况,会牵连到整个变电站的输送配电情况,造成较大事故。

就此,加强变电站开关柜的检修和维护尤为重要。

关键词:110 kV;变电站;10 kV开关柜;事故分析引言在电力系统中,高压开关柜是非常重要的电气设备之一,随着社会及工业生产的不断发展,电力需求不断增加,高压开关柜被广泛地应用于供配电系统中。

同时,高压开关柜在运行过程中出现的问题也越来越多,本文主要针对某地区高压开关柜在运行中出现的典型故障进行了分析,并提出了预防措施。

1.变电站开关柜故障常见问题分析1.1绝缘等级差从当前变电站开关柜事故发生情况来看,绝缘等级差是关键问题之一。

目前很多变电站在进行输送配电过程中应用的仍然是手车柜,设备质量不过关。

很多厂家在生产开关柜过程中并没有充分考虑到空气间隙的问题,为了控制成本获得更大利润很多厂家在生产开关柜过程中将其尺寸予以缩小,这就导致了断路器的减少,导致空气间隙过小最终诱发绝缘损坏。

很多变电站应用的均是这种不合格、偷工减料的开关柜,其安全隐患较大。

除此之外,变电站开关柜绝缘等级差的另外一方面表现在开关柜的制造质量上,很多开关柜质量不过关,其稳定性较差,在日常工作运行过程中一旦电流稍微过大必定会导致开关柜出现短路断裂等情况,这严重影响变电站的工作效率。

1.2防爆、防护能力差近年来,常有变电站开关柜爆裂事故发生,这些安全事故主要是由于开关柜防爆、防护能力较差造成的。

从开关柜的装置设备来看,为了保证开关柜顺利稳定运行工作,其在柜顶位置设计了三个泄压通道,三个通道位置分别为与开关柜的电缆室、开关柜的开关室和另外一个比较重要的开关柜母线室,这三个泄压通道主要是用于释放柜内压力的。

某110kV变电站10kV开关柜事故分析

某110kV变电站10kV开关柜事故分析

某110kV变电站10kV开关柜事故分析摘要:本文介绍某110kV变电站10kV开关柜在设计、制造、安装以及运维发生事故过程存在的问题,探讨事故故障产生的原因,有针对性地提出有效的改善措施,以供参考。

关键词:110kV变电站;10kV开关柜;事故;原因近些年来,很多地方变电所相继发生10kV高压设备烧毁的事故,几乎导致整个高压室所有设备全部报废,给电力生产工作和人们生活带来很大的影响,也造成了较大的经济损失,对变电站开关柜事故进行分析,以及探讨开关柜在设计、制造、安装运维整个过程中可能存在问题,总结有效的治理措施,具有非常重要的意义。

1.110kV变电站10kV开关柜现状分析高压开关柜主要有固定式、中置式,其中固定式主要有GG系列、XGN系列,中置式主要有KYN系列、ZS系列。

近年,通过分析变电站内10kV 高压开关柜运行中发生的各类故障,总结出影响其可靠性的主要问题。

(1)GG系列、XGN系列开关柜存量大、问题多,平均运行15年左右,故障率较高。

(2)小型化开关柜空间紧缩,分支排间、分支排对地间绝缘净距严重不足,受潮湿、灰尘等影响,多发生绝缘降低、局放超标等缺陷。

(3)高压室由于存在通风除潮设备配置不足或使用效果不佳,电缆孔洞封堵不完善等问题,因此多发生绝缘设备受潮、小动物进入等严重事故。

(4)部分单位存在不符合《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》情况,如开关柜内接线隐患,“五防”、泄压通道不满足要求等。

(5)开关柜技术门槛低,生产厂家多,产品质量良莠不齐[1]。

2.存在的主要问题分析2.1GG、XGN系列开关柜事故问题GG系列、XGN系列开关柜不符合GB3906-2016《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》要求,属于淘汰柜型。

(1)运行缺陷较多,主要存在绝缘故障、刀闸触头发热和断路器拒动等故障类型。

刀闸联动操作连杆长时间操作,易出现缺陷;旋转隔离开关运行不到位或接触面氧化,接触电阻增大,易造成触头发热;运行时间较长,设备老化严重,整体绝缘降低。

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浅析110kV变电站10kV断路器拒动引发的事故及处理
发表时间:2018-06-19T15:31:58.557Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:蓝焕星
[导读] 摘要:文章介绍母线短路引起的开关拒动事故,造成10kV 高压室部分屏柜不同程度损坏, 分析事故原因,提出处理对策。

(广东电网有限责任公司汕尾海丰供电局广东汕尾 516400)
摘要:文章介绍母线短路引起的开关拒动事故,造成10kV 高压室部分屏柜不同程度损坏, 分析事故原因,提出处理对策。

关键词:110kV 变电站;断路器拒动;事故分析
1 事故的发生情况
1.1 本次事故涉及的一次主接线
某 110kV 变电站于 2013 年建成,本期有 1 台 2MkV A主变,两条 110kV 线路,主变高、中、低压侧均有开关、刀闸,110kV、35kV 为单母线不分段,10kV 为单母线分段运行。

故障前,110kV C线带全站负荷,35kV 侧的 4 条线路均运行,10kV A线、B线运行负荷约为3000kW。

1.2 事故发生概述
近年 11 月某日 2 时 14 分,某 110kV 变电站接于 10kV侧Ⅰ段母线上发生短路,电脑监控告警显示:主保护间隔1 差动保护动作,低后备保护间隔 1 过流 1 段、过流 2 段动作。

故障持续 512ms,并引起某 220kV 变电站断路器跳闸,其主要原因是断路器拒动导致事故扩大,造成 10kV A线904 间隔、站用变 0953 间隔、10kV 主变低压侧 901 间隔、B线 905 间隔、母联柜 900 间隔、电容器 903 间隔等 6面开关柜及附属设备不同程度损坏,其中 10kV A线 904间隔损毁最严重,有起火和爆炸痕迹。

2 事故原因分析
2.1 10kV 侧开关拒动检查
检修人员对站内主变解除备用做好安全措施后,对各10kV 出线柜的保护回路、控制回路进行检查和试验。

该站主变保护采用许继WBH-810 系列,检查主变出口跳闸定值正确,差动保护能正确动作,后台信号正常,110kV、35kV侧各开关都能正确跳闸。

10kV 出线柜厂家是采用成都某厂的 WDR-831A、WXH-832A 型保护装置,按保护回路与操作回路不分开的原理进行设计生产,使用 LW39-16B-6AC-33X/3 型转换开关。

经检查厂家屏柜原理图和接线,发现转换开关未将就地转为远方方式,会出现保护动作了,但开关仍拒动的现象。

开关的控制回路,正常情况下(以 10kV A线 904 开关为例说明),904 开关的跳闸线133 接于 1n405 端子,137 接于 1n404 端子,904 开关的跳闸线与跳闸保护出口压板1LP1串接后经123线接1n411端子,再接入 904 开关的跳闸回路。

当 904 开关处于就地合位,904 开关的遥合继电器(YHJ)处于断开位置。

虽然主变差动保护动作时发出了跳 904 开关的跳闸命令,由于转换开关的 3-4 触点无 +KM 接入,造成遥合继电器(YHJ)、跳闸继电器(BTJ)处于断开位置导致跳闸回路无法接通,最终致使 904 开关无法跳开。

针对厂家提供的接线不够严谨问题,需根据实际使用情况对本站使用的某厂家的 WDR-831A、WXH-832A 型保护装置的 10 面 10kV 出线屏柜的控制回路进行整改,将SAH 转换开关的触点 3、4 与触点 1、2 分别并接(见图 1 的小虚线框,即,需把远方的分闸线另短接到就地的分闸线),改接后,经保护模拟试验,保护动作正确、可靠,10kV 侧各断路器都能正确跳闸。

图 1
2.2 事故分析结论
最初,站内 10kV 侧A线 A 相母线套管绝缘击穿放电,造成相间短路,虽然低后备保护动作、主变差动动作,跳开主变三侧开关,但904 开关拒动导致保护动作越级跳闸,全站失压。

造成本次开关拒动的原因是生产厂家设计缺陷,SAH 转换开关在就地运行方式时,远方控制回路无+KM 电源给跳闸回路,以至保护动作而开关拒动的现象,因此,904 开关控制回路存在就地与远方接线的不严谨是导致此次10kV 断路器拒动引起全网失压的根本原因。

3 事故处理总结
3.1 本次事故处理的教训
(1)此次事件发生主变跳闸、全站失压等多种情况,发生得突然,处理有一定难度,虽然当值值班人员采取应急措施,及时操作设备,及时扑灭烟火,但仍然显得紧张和不果断。

因此,要求多组织人员进行全站反事故演练,运行值班人员处理事故过程要沉着冷静,不应慌乱,能迅速且正确地进行各项操作。

(2)知识储备和事故处理经验不足,运行人员要不断加强学习,增强事故分析、判断能力,多与调度和上级部门沟通,汇报时要准确、谨慎,争取缩短设备恢复运行的时间。

(3)对设备巡视检查工作责任心不强,特别是对设备在运行中的异常、缺陷没有做到及时发现。

该站四面环山,地处环境比较潮湿,平时以电源转换居多,事故发生前两天因其他站设备检修而转移负荷,站内两条 10kV 线路才承担少量负荷,其中A线约有 2000kW 负荷,由于 10kV 侧设备闲置时间较长,导致设备绝缘强度下降,设备通电带负荷后,在高电压作用下,带电设备会产生局部放电,绝缘击穿而引发事故。

3.2 注意事项
某 110kV 变电站自某年 5 月投运至事故发生,一直未能发现 10kV 侧各屏柜开关的控制回路与保护回路接线问题,暴露以下问题:(1)装调试未按有关规程规定的检验项目实施。

《继电保护及电网安全自动装置检验条例》明确规定:所有继电保护装置、电网安全自动装置及其回路接线,须按要求进行检验,以确定装置元件是否良好,回路接线、定值及特性等是否正确;除此之外,还应将保护装置及重合闸装置接到实际的断路器回路进行必要的跳、合闸试验,以检验各有关跳合闸回路、防跳回路、重合闸停用回路及气压闭锁回路动作的正确性,每相的电流、电压及断路器跳合闸回路的相别是否一致。

此次事故的直接原因是对该变电站未严格执行检验步骤,没有进行整组传动试验以检查跳闸回路接线的正确性,同时,受限于缺少现场检验设备和检验经验不足。

(2)验收把关不严,项目验收不全。

根据规定,继电保护和安全自动装置均应在检验和整定完毕,并经上级主管部门组织的验收合格后,才能正式投运。

但该站存在工程验收过程中的不严谨,特别是 10kV 侧各条出线未接有负荷的情况下,未能检验各有关跳合闸回路、防跳回路、重合闸回路及电压闭锁回路动作的正确性,使得保护装置控制回路存在的不足未能得到纠正。

(3)继电保护装置的整定值不配合,出现越级跳闸,引起全网失压。

4、结束语
电力系统能否安全工作直接和经济效益有关,所以,我们要不断的加强变电站管理工作,尤其是在110kV 变电站上,只有不断的改善安全管理工作,才能减少事故发生的概率,才能保障变电站的正常运行,为当地社会未来的发展创造更多的经济效益。

参考文献:
[1] 王京锋,徐园,程国开,等 .110kV 变电站10kV 开关拒跳事故分析 [J]. 电工技术,2016(12) :74-75.
[2] 李波,文婷 . 断路器拒动引起110kV 变电站失压的事故原因分析 [J]. 广东电力,2012(5):103-106.
[3] 田力 . 某110kV 变电站10kV 断路器拒动引发的事故分析[J]. 科技创新与应用,2017(18) :180.
[4] 安全英,丁金花 .110kV 变电站10kV 开关拒跳事故分析[J]. 建筑工程技术与设计,2017(10) :3492.。

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