高工作业不系安全带皮带连锁不清出事故案例分析

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高工作业不系安全带皮带连锁不清出事故案例分析事故经过:

2007年3月8日9时30分,安钢集团永通铸管公司球团车间原料工段7#上料皮

带导向轮突发设备事故,需要抢修处理。球团车间组织维修工进行抢修,10时左右停车后,维修工段工段长黄xx、副组长郭xx带领人员到现场。黄xx,郭xx带领维修工乔XX、曹XX、李XX、赵x、袁XX在皮带廊土边更换导向轮,维修工李XX、贾XX、王xx3人在7#皮带下边坠砣处配合检修,车间主任助理贺xx在现场协调,期间因坠砣提升需要,割掉了坠砣支架上的一根槽钢。10时28分,导向轮更换好后,坠砣下落复位。黄xx对原料工段工段长刘XX说:“上边的活已经干好了,准备开车吧。“随后黄XX往下走去查看坠砣处理情况。此时,李XX、贾XX和王XX正在恢复焊接坠砣支架上的槽钢。

刘XX接到黄XX的指令后,来到7#皮带机尾对7#皮带运行工张XX 说:“准备开车吧“,于是张XX就到8#皮带l#料仓处喊8#皮带运行王XX说:“准备开车了啊”。然后返回7#皮带,王XX听到张XX的

喊叫后,就走向皮带控制开关箱启动8#皮带(因7#、8#皮带控制开

关处于自动状态,上下道工序联锁,启动8#皮带7#皮带自动运行)。此时,张XX走到7#皮带机头处看到郭XX在收拾工具就问郭“能开

车不能”,郭答“不能”。与此同时,7#皮带突然动作,走到7#皮

带操作箱处的张XX赶紧关掉皮带,7#皮带行走约1米,将站在坠砣

轮上准备焊坠砣支架槽钢的李xx卷人坠砣轮与皮带之间。现场人员

用倒链吊起坠砣,将7#皮带割断,把李xx(男,51岁)救出后送往永通公司职工医院,经全力抢救,李xx于当日13时10分抢救无效死亡。

事故类别:机械伤害

事故直接经济损失:16万元

事故原因分析:

通过现场勘查、分析,发生此次事故的原因如下:

1、受害人李xx安全意识差,高空作业末系安全带,冒险站在

坠砣轮上焊坠砣支架槽钢,是造成本次事故的直接原因。

2、现场职工对各皮带间的连锁控制情况不清楚,运行工在启动8#皮带时引起处于自动连锁状态的7#皮带突然动作,造成伤害,是这次事故的又一直接原因。

3、球团车间维修工段工段长黄xx、原料工段工段长刘xx和7#皮带运行工张xx、8#皮带运行工王xx末进行安全确认,黄xx、郭xx末尽到安全监护职责,是造成本次事故的主要原因。

4、临时检修没有落实安全措施。皮带机停车后没有切断电源、挂警示牌和安排专人监护,车间安全管理存在漏洞,是造成本次事故的管理原因。

事故性质认定:

联合调查组通过对事故的调查、分析,认为这是一起安全制度不落实、违章冒险作业

造成的责任事故。

事故责任分析和对事故责任者的处理意见:

1、死者李xx安全意识差,高空作业末系安全带,冒险站在坠砣轮上焊坠砣支架槽钢,

对此次事故负直接责任,但本人已在事故中遇难,不再追究。

2、永通铸管公司球团车间7#皮带运行工张xx在联系下道工序开车前末进行安全确认,对事故负有直接责任,予以辞退。

3、永通铸管公司球团车间8#皮带运行工王xx在开车前末进行安全确认,对事故负有直接责任,予以辞退。

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