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制氢常见事故案例

制氢常见事故案例

第五章事故案例分析及应急处理预案根据伤亡事故的致因理论得知,造成事故的主要原因是人的不安全行为和物的不安全状态,它们的背景原因是管理上存在缺陷。

要预防事故的发生,必须从这三个方面进行控制,采取安全技术措施,加强安全管理和安全教育,并将三者有机结合,综合利用,才能取得预期效果。

制氢装置使用的介质为石脑油、天然气和氢气,属易燃易爆;而且工艺条件十分苛刻,极易发生不安全事故,给员工人身安全和国家财产造成影响和损失。

多年来,随着科学技术的不断发展和提高,制氢装置的安全运行得到了增强。

但是,往往由于操作工人和管理人员的安全意识不牢和疏忽大意,却酿成了不应该发生的事故。

本章结合HSE管理体系中的工作危害性分析(JHA)对制氢装置历年来发生的一些典型事故进行了分析,并结合人、设备、原材料、工艺、作业环境五个方面探讨了事故发生的原因及纠正、预防措施。

希望能举一反三,把事故隐患消灭在萌芽中,避免同类事故再次发生,实现制氢装置本质安全。

第一节预防事故的措施1.安全技术措施安全技术措施就是为消除生产中各种不安全不卫生因素,防止伤害和职业性危害,改善劳动条件和保证安全生产而在工艺、设备、控制等各方面采取一些技术上的措施。

安全技术措施是提高设备装置本质安全性的重要手段。

“本质安全”一词来源于防爆电气设备,这种电气设备没有任何附加的安全装置,完全利用本身构造的设计,限制电路在低电压和低电流下工作,防止产生高热和火花而引起火灾或引燃爆炸性混合物。

设备和装置的本质安全性是指对机械设备和装置安装自保系统,即使人操作失误,其本身的安全防护系统能自动调节和处理,以防护设备和人身的安全。

安全技术措施必须在设备、装置和工程的设计时就要予以考虑,并在制造或建设时给予解决和落实,使设备和装置投产后能安全、稳定的运转。

不同的生产过程存在的危险因素不完全相同,需要的安全技术措施也有所差异,必须根据各种生产的工艺过程、操作条件、使用物质(含原料、半成品、产品)设备以及其他有关设施,在充分辨识潜在危险和不安全部位的基础上选择适用的安全技术措施。

典型事故案例

典型事故案例

典型事故案例案例1. 湖北某热电厂氢气爆炸二死一伤事故一、事故经过1984年6月25日湖北某热电厂5号机因主油泵推力瓦磨损被迫停机。

停机后,厂部决定利用这次停机时间同时处理其他几项设备缺陷。

因有两处要动火作业,决定5号发电机排氢。

6月25日14时开始排氢,由电气班操作,14时15分通知化学车间制氢站值班人员用二氧化碳排氢,二氧化碳浓度合格后,再用空气排出二氧化碳气体。

17时20分机内取样检验合格,排氢工作结束。

这次作业主要是由电气电机检修班对5号发电机内部接线套管是否流胶进行检查,并清擦发电机内部的渗油,对5号发电机工作开了一张工作票。

工作内容为5号发电机检查,安全措施列了电气一次线断开断路器、隔离开关等内容,但未列氢气防爆的项目。

27日,发电机检修班工作人员打开5号发电机下部汽机侧和励磁机侧两个孔门,并进入发电机风道内进行了部分工作。

工作后,感觉在发电机内发闷,准备第二天用轴流风机通风,因轴流风机未找到,经请示车间领导同意,改用一台日用台式电扇。

6月28日继续进行此项检修工作。

工作负责人为林××,工作人员有朱×、苏××和陶××。

上班后,林、陶二人上到汽机侧人孔门下的脚手板上,朱上到励磁机侧人孔门下的脚手板上,苏去领工作用品未在场,8点45分,当陶钻到人孔门内放电扇并几次开停电扇寻找合适放置位置时,一声巨响,氢气爆炸。

爆炸后检查,朱×被气浪油励磁侧人孔门处向汽机侧冲出约5m,撞在管道等物上摔下,头骨粉碎性骨折,全身皮肤多处烧伤,其他部位也有不同程度伤害,当场死亡。

陶、林二人也同时被气浪随脚手板一起冲下,陶头部骨折,全身皮肤部分烧伤,送厂医院抢救无效伤亡。

林因在陶身后,负重伤,立即送到医院抢救,经治疗已脱离危险。

二、事故原因(1)经检查,倒氢后,由制氢站到发电机内部的氢管道中,只有两道阀门在关闭状态,但两道门均泄漏,补氢管路任何部位均未加堵板。

氢气燃爆事故案例分析

氢气燃爆事故案例分析

氢气燃爆事故案例分析摘要本文详细分析了一起由氢气导致的破坏性燃爆事件,深入讨论了这起事件中参与者的行为,环境因素,以及有关部门的管理失误等,以期寻求有效的预防措施,防止类似事件的发生。

从这起事件中可以得出的是,氢气所提供的可燃性特性很容易造成爆炸和火灾,应注意避免将其使用在容易造成火灾的环境中,并采取一些实际措施,例如在储存、输送、使用氢气时及时进行安全检查,避免发生火灾和爆炸事故。

关键词:氢气燃爆事故,火灾和爆炸,安全检查一IntroductionCase DescriptionOn July 17, 2023, a hydrogen gas explosion occurred at a metal processing plant in Southwest China. Preliminary investigations show that the explosion occurred when workers were trying to troubleshoot a malfunctioning hydrogen gas generator used to power the facility’s alloys production line. The explosion produced a powerful shock wave, and reportedly caused significant damage to the facility and neighboring areas.Participants’ BehaviourDuring the investigation, it was discovered that workers at the metal processing plant had failed to follow safety protocols when handling and maintaining the hydrogen gas generator.Workers were not properly trained to use the generator, and had not taken the necessary steps to safely inspect and maintain the system. Furthermore, the workers had failed to identifypotential safety hazards prior to operating the generator, which could have prevented the accident.Environmental FactorsIn addition, the environmental factors had significantimpact on the explosion. The facility had inadequate ventilation, which meant that the flammable hydrogen gas was not able to disperse quickly enough, and the risk of an explosion was increased. Furthermore, it was discovered that due to the close proximity of the generator to other equipment, sparks and heat generated from the generator could easily ignite the hydrogen gas.Government MistakesThe investigation also revealed that the local governmenthad failed to properly enforce safety regulations at the metal processing plant. It was found that the government had failed to perform regular safety inspections of the facility, which could have identified potential safety risks and prevented theaccident from occurring.Conclusion。

氢气体火灾事故案例分析

氢气体火灾事故案例分析

氢气体火灾事故案例分析引言氢气是一种常见的工业气体,它具有较高的燃烧性能和能量密度,因此被广泛应用于化工、石油、电力等工业领域。

然而,氢气也是一种极易燃的气体,一旦泄露或受到外界刺激,就有可能发生火灾和爆炸等严重事故。

本文将通过对一起氢气体火灾事故的案例分析,探讨其原因和教训,以期为类似事故的预防和处理提供有益的参考。

案例描述某化工厂生产过程中使用氢气作为原料,在一次生产过程中,由于操作工人疏忽大意,未能及时发现氢气泄漏现象。

随着泄漏氢气在厂区内蔓延,最终遭遇明火引燃,发生了一起严重的氢气体火灾事故。

火灾发生后,工厂内的厂房、设备和管道遭受严重损坏,造成了较大的经济损失,同时也给周边环境和人员带来了严重的安全风险。

事故原因分析1. 操作人员疏忽大意事故的直接原因是操作人员在生产过程中未能及时发现氢气泄漏现象,导致了氢气在厂区内的蔓延和最终的明火引燃。

这说明在该化工厂的生产管理中存在较为严重的人为疏忽和管理漏洞,未能有效监控和控制生产环境和设备的安全情况。

2. 设备和管道失修另外一个可能的原因是化工厂内的氢气生产设备和输送管道存在失修现象,这导致了氢气泄漏的发生。

设备和管道的失修可能源自于生产设备长期使用和风化,或是由于加工工艺不当等原因。

如果生产设备和输送管道的安全性能得不到有效的维护和维修,那么就有可能因为其自身的损坏而引发氢气泄漏等安全事故。

教训与预防措施1. 强化安全意识培训针对本次事故中操作人员的疏忽大意,化工厂应该对其员工进行全面的安全意识培训,以提高他们对化工生产安全风险的认识和应对能力。

培训内容应包括安全操作规程、应急处理流程、火灾逃生知识等方面的内容,使操作人员能够在工作中始终保持高度的警惕和安全意识。

2. 加强设备维护和管理化工厂应加强对生产设备和管道的维护管理,确保其能够安全稳定地运行。

这包括定期的设备检查和维护、修理工艺的规范和标准化、设备老化和损坏的及时更换等方面的工作。

氢气使用事故案例

氢气使用事故案例
子水箱上部排空管进行例行氢气检测时,发现氢气含量较 正常运行时增加,随后通知电气专业点检人员确认。电气 点检员到现场检测定子水箱上部排空管处氢气含量在8%10%(发电机正常运行时其氢气含量在0.8%左右)。点检 员通知各部门电气专业相关人员到现场确认,对气体收集 器进行检查无气泡,气体检氢仪未检测到氢气,但仍怀疑 发电机内存在漏氢的可能。生产技术部安排运行人员对2 号发电机进行漏氢量试验,并对发电机进行监视运行。
B、在定冷水系统工作中未打开定冷水管道高点排氢。
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5、防范和跟进措施 : 加强以后在定冷水管路、闭冷水管路等相关有氢
气残留可能部位的动火工作的风险预控措施。 保证定冷水系统测氢元件的正常投运,以加强残
留氢气的监测。
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案例三:
绥中发电有限责任公司发电A厂 2号发电机漏氢停机
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1、事故发生、扩大和处理情况: 2008年4月13日8时10分,运行人员在对2号发电机定
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10点左右焊工对定子冷水正走出水管路放水管砂眼开 始焊接工作,当点焊时突然听到定冷水箱处“砰”的 一声,在场人员均听到此响声,初以为是什么东西掉 下来了,抬头查找,发现连接定冷水箱的管道上面有 灰尘落下,焊工讲焊接的管道有轻微的震动,立即停 止工作,收回了一级动火工作票,向上级汇报并进行 原因分析。 2、直接原因:
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案例一:
盐城市某化肥厂合成车间 管道氢气外泄爆炸事故
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1、事故经过: 2001年2月27日16时45分,江苏省盐城市某化肥厂合
成车间管道突然破裂,随即氢气大量泄漏。厂领导立 即命令操作工关闭主阀、附阀,全厂紧急停车。大约5 分钟后,正当有关人员紧张讨论如何处理事故时,合 成车间突然发生爆炸,在面积约千余平方米的爆炸中 心区,合成车间近10m高的厂房被炸成一片废墟,附近 厂房数百扇窗户上的玻璃全部震碎,爆炸致使合成车 间当场死亡3人,另有2人因伤势过重抢救无效死亡, 26人受伤。

实验室气瓶事故案例

实验室气瓶事故案例

实验室气瓶事故案例案例一:“粗心大意的阀门之祸”有这么一个实验室,里面有个氢气瓶。

负责这个气瓶的同学啊,那叫一个迷糊。

有一天,他用完氢气瓶后,就随手那么一关阀门,也没仔细检查是不是关紧了。

结果呢,这氢气就慢悠悠地泄漏了。

你想啊,氢气这玩意儿在空气中越积越多,就像一颗隐形的炸弹。

这时候呢,实验室里有个电器设备,可能有点小故障,就冒了个小火花。

这火花就像是点燃炸弹的导火索啊,“轰”的一下,就发生了爆炸。

整个实验室那是一片狼藉啊,玻璃仪器碎了一地,幸好当时实验室里人不多,不过也把大家吓得够呛。

这就是一个小小的阀门没关好,引发了这么大的灾难。

案例二:“错误搭配的悲剧”还有个实验室,他们在做实验的时候,要用到氧气瓶和乙炔气瓶。

这俩气瓶就像两个性格迥异的小伙伴,得按照规矩来相处。

可是呢,有个新来的工作人员不知道啊,他把这两个气瓶放得特别近,而且也没有采取什么安全隔离措施。

这就好比把两个爱吵架的人硬塞在一个小房间里。

在操作过程中,不知道怎么的,乙炔就泄漏了,然后遇到了氧气,这就是干柴烈火啊。

瞬间就引发了剧烈的燃烧,火势一下子就蔓延开来。

周围的实验器材都被烧得不成样子了,大家手忙脚乱地灭火,好在最后没有人员伤亡,但这个实验室也算是遭受了重创,重新整顿了好久才又能正常使用呢。

案例三:“老化的受害者”在一个比较老的实验室里,有一个二氧化碳气瓶。

这个气瓶啊,已经用了好多年了,就像一个年迈的老人,身上很多地方都老化了。

可是呢,实验室的人没有太在意,觉得还能继续用。

有一天,在正常使用的时候,气瓶的瓶体突然出现了裂缝。

这二氧化碳就像找到了出口一样,呼呼地往外冒。

这突然的变故把正在做实验的同学吓了一跳。

虽然二氧化碳本身不可燃,但是大量泄漏也会造成很多问题啊,比如让人窒息。

而且这个气瓶因为压力突然变化,还有可能发生更严重的破裂。

还好发现得及时,大家赶紧疏散了,然后找专业的人来处理这个问题。

这就是忽视气瓶老化问题带来的惊险一幕啊。

氢气燃爆事故案例分析

氢气燃爆事故案例分析

氢气燃爆事故案例分析氢气是一种常见的燃烧气体,广泛应用于工业领域。

然而,由于其特殊的物性及易燃易爆特点,氢气燃爆事故时有发生。

本文将以一起氢气燃爆事故为案例,对事故原因、后果和防范措施进行分析。

案例描述:工业企业生产中使用氢气作为燃料,用于生产过程中的燃烧反应。

天,由于操作人员操作失误,使得氢气泄漏到了工作区域。

由于工作区域存在明火,氢气与空气形成可燃混合物,并引发了爆炸。

事故造成数名操作人员受伤,设备损毁严重。

事故原因分析:1.操作人员操作失误:操作人员在使用氢气的过程中,未能妥善处理氢气泄漏情况,导致泄漏继续扩散。

这可能是工作疏忽或未接受足够的培训所致。

2.置放明火:工作区域存在明火,但未采取适当的防火措施。

明火与泄漏的氢气相遇时,引发了爆炸。

3.设备检修不到位:泄漏氢气的原因可能是设备存在漏洞,未及时进行检修和维护。

事故后果分析:1.人身伤害:多名操作人员受伤,其中部分人员可能面临生命危险。

氢气燃爆事故往往伴随着剧烈的爆炸、火焰和高温,对人体造成严重伤害。

2.设备损毁:事故造成的爆炸和火灾使设备严重损坏,无法正常工作,导致生产停工、损失显著。

防范措施:1.操作人员培训:通过加强操作人员的培训,提高其对氢气使用及泄漏处理的认识,使其能够妥善应对突发情况,避免操作失误。

2.检修维护:定期对使用氢气设备进行检修,修补漏洞和损坏,确保设备处于良好的工作状态,杜绝泄漏的可能。

3.防火措施:在使用氢气的工作区域,应采取适当的防火措施,如禁止明火、配备灭火器材等,以避免火灾和爆炸事故的发生。

4.气体检测装置:安装氢气泄漏检测装置,实时监测氢气泄漏情况,及时采取措施进行泄漏源治理。

5.安全意识培养:加强员工的安全意识培养,提高其对氢气燃爆事故的认识和预防意识,减少类似事故的发生。

结论:氢气燃爆事故由于其特殊的物性和易燃易爆特点,一旦发生往往造成严重的人员伤亡和设备损毁。

为了预防和避免此类事故的发生,必须加强相关人员的培训,建立完善的安全管理制度,加强设备检修和维护,并采取适当的防火措施。

制氢常见事故案例

制氢常见事故案例

第五章事故案例分析及应急处理预案根据伤亡事故的致因理论得知,造成事故的主要原因是人的不安全行为和物的不安全状态,它们的背景原因是管理上存在缺陷。

要预防事故的发生,必须从这三个方面进行控制,采取安全技术措施,加强安全管理和安全教育,并将三者有机结合,综合利用,才能取得预期效果。

制氢装置使用的介质为石脑油、天然气和氢气,属易燃易爆;而且工艺条件十分苛刻,极易发生不安全事故,给员工人身安全和国家财产造成影响和损失。

多年来,随着科学技术的不断发展和提高,制氢装置的安全运行得到了增强。

但是,往往由于操作工人和管理人员的安全意识不牢和疏忽大意,却酿成了不应该发生的事故。

本章结合HSE管理体系中的工作危害性分析(JHA)对制氢装置历年来发生的一些典型事故进行了分析,并结合人、设备、原材料、工艺、作业环境五个方面探讨了事故发生的原因及纠正、预防措施。

希望能举一反三,把事故隐患消灭在萌芽中,避免同类事故再次发生,实现制氢装置本质安全。

第一节预防事故的措施1.安全技术措施安全技术措施就是为消除生产中各种不安全不卫生因素,防止伤害和职业性危害,改善劳动条件和保证安全生产而在工艺、设备、控制等各方面采取一些技术上的措施。

安全技术措施是提高设备装置本质安全性的重要手段。

“本质安全”一词来源于防爆电气设备,这种电气设备没有任何附加的安全装置,完全利用本身构造的设计,限制电路在低电压和低电流下工作,防止产生高热和火花而引起火灾或引燃爆炸性混合物。

设备和装置的本质安全性是指对机械设备和装置安装自保系统,即使人操作失误,其本身的安全防护系统能自动调节和处理,以防护设备和人身的安全。

安全技术措施必须在设备、装置和工程的设计时就要予以考虑,并在制造或建设时给予解决和落实,使设备和装置投产后能安全、稳定的运转。

不同的生产过程存在的危险因素不完全相同,需要的安全技术措施也有所差异,必须根据各种生产的工艺过程、操作条件、使用物质(含原料、半成品、产品)设备以及其他有关设施,在充分辨识潜在危险和不安全部位的基础上选择适用的安全技术措施。

氢气泄漏事故案例(5)

氢气泄漏事故案例(5)

我厂上周氢气分配台发生火灾,现将自己经历写出来,希望对刚未遇到这种情况的兄弟有所帮助。

因为是我自己亲身经历,不是正式的事故报告,写的就很随意,见谅。

上周一上午,我氯碱厂电解、HCL合成正常开车,车间计划在在停车时已在氢气分配台配好的管线上焊接作业,计划为即将开车的甲醇、合成氨车间约200m3过量氢气引入系统做准备。

在取样分析环境中可燃气体,办理完二级动火票后,在分配台附近搭脚手架开始焊接作业,12时,检修人员关闭焊机电源后去吃饭。

1时10分,HCL合成主操发现进合成炉氢气系统压力由87kp一下子掉到65kp,便通知电解主操,氯氢工段循环立即前去查看,发现分配台处窜起2米多高的火焰,立即通知值长及安全员。

我听到消息后扛着被子就冲进氢气厂房,将被子淋湿后盖在火源处,但由于脚手架阻挡,未能将火源完全覆盖,火焰继续燃烧。

现场人员也立即用粉末灭火剂灭火,但火焰并未减小。

1时20分,此时现场比较混乱,其他工序员工也提来水桶帮忙灭火。

因为我厂开车时间不到2年,员工均为新手,第一次遇到氢气着火事故,有的喊无关人员立即撤离的,有喊的立即停电解切断氢气的,还有的喊赶紧打开氢气防空阀的。

而现场观察氢气漏点为排冷凝液视镜破裂,且分配台压力已掉至55kp,火焰高度也略微升高。

我们当即统一指挥权,下令停HCL合成,氢气从分配台放空阻火器放空,主操控制放空阀阀门开度,保持分配台正压。

电解槽7A/S平稳降电流。

立即打开氢气洗涤塔处DN80氮气置换阀门和分配台充氮气阀门,向氢气系统充氮气,保持氢气系统正压,避免因氢气管道负压引起回火爆炸。

并立即通知公司消防队。

同时向分配台继续浇水,一方面灭火,一方面给分配台降温,避免分配台温度升高引起爆炸。

同时疏散无关人员,只在厂房留下几个人继续灭火。

1时26分,随着氮气进入系统和现场扑救,火焰变小。

此时氢压机由于进出口差压连锁跳车。

氢气进洗涤塔阀门自动关闭,氢气从电解厂房房顶氢气阻火器放空,氢气烟囱配备的蒸汽灭火阀自动开启。

氢气燃爆事故案例1

氢气燃爆事故案例1

氢气燃爆事故案例1氢气燃爆事故案例1近年来,我国在推动新能源发展方面取得了显著的成就,其中氢能源作为一种清洁能源备受关注。

然而,由于氢气的易燃、易爆性质,氢气燃爆事故时有发生。

本文将以一起氢气燃爆事故为例,从事故原因、损失以及预防措施等方面进行分析。

事故发生在氢气生产厂家。

该厂家是一家以生产氢气为主的企业,为满足市场需求,其生产规模相对较大。

在该厂家的生产过程中,氢气是通过电解水的方式产生的。

事故发生的那天,由于台设备出现故障,导致氢气泄漏。

与此同时,氢气泄漏了一段时间后聚集到了厂区内的一处封闭空间。

而该封闭空间附近正在进行焊接作业,导致封闭空间内的氢气发生了燃爆。

事故发生后,不幸有数名工人在事故中失去了性命,还有数人受伤。

同时,事故导致了厂房和设备的严重损毁,造成了巨大的经济损失,给企业带来了沉重的打击。

事故的原因主要是由于设备故障引起的氢气泄漏没有及时得到发现和处理。

氢气是一种易燃、易爆的气体,具有较广泛的爆炸极限。

一旦泄漏到一定浓度时,一丁点的火源都可能引发燃爆。

而在该案例中,氢气泄漏了一段时间,增加了燃爆的概率。

为了预防和避免类似事故的再次发生,有关部门和企业应采取一系列有效的预防措施。

首先是设备维护和检修工作应加强,定期对设备进行检查,确保设备的正常运行。

其次是要提高员工的安全意识,通过培训和教育,让员工了解氢气的特性和潜在危险,加强对氢气泄漏的检测和处理。

另外,应加强现场管理,尤其是对于有爆炸危险的封闭空间,应加强对空气成分的监测和控制,确保没有积聚可燃气体。

同时,在进行焊接等工作时,要采取必要的防爆措施,例如对周围空气进行抽排处理,防止火源接触到可燃气体。

总之,氢气燃爆事故的发生对人身安全和企业经济造成了严重的影响。

通过该案例的分析可以看出,设备维护和检修工作的重要性,员工的安全意识培养以及现场管理的加强都是预防类似事故发生的关键所在。

只有通过持续的工作和监督,才能最大限度地降低氢气燃爆事故的发生概率,保障生产安全和人身安全。

“8·13”氢气爆炸事故

“8·13”氢气爆炸事故

“8·13”氢气爆炸事故2004年8月13日9时10分,某油田电力集团宏伟热电厂化学分厂盐酸储罐发生爆炸,将储罐上方屋顶崩开,检修班专业焊工张某从罐上摔落地面后,被掉落的混凝土盖板压住,送医院抢救无效死亡。

一、事故经过某油田电力集团宏伟热电厂地处大庆市让胡路区马鞍山,是一个集发电、供热为一体的燃煤电厂。

1997年投产,主要担负着向大庆炼化分公司发电、供热,向乘风庄和银浪地区提供冬季民用采暖供热任务。

化学分厂共有六个班组,检修班负责该分厂所属各设备的维护。

2004年8月12日8时左右,化学分厂安全员在检查过程中发现卸酸站1#酸罐(容积50立方米,钢质内衬橡胶,装30%左右的盐酸)排污管根部泄漏,当时由于酸雾较重,人员无法靠近。

8月13日上午,化学分厂检修班长刘某带领本班人员张某、李某、孙某、毕某到卸酸站处理1#酸罐排污管漏点,8时开工作票,8时10分开始检修。

为了把酸罐排空,班长刘某带领人员注水后将水排净。

9时,刘某、张某、李某上到罐顶准备打开人孔对漏点进行检查,因螺丝腐蚀锈死,三人动用火焊切割螺丝。

切割作业进行10分钟左右,突然一声巨响,酸罐人孔盲板被崩开,气流冲击致使房盖被崩开2×3米左右的洞,造成焊工张某跌落地面后,被掉落的混凝土盖板块压住,送医院抢救无效,于10时10分左右死亡。

二、事故原因(一)直接原因卸酸站1#酸罐内衬脱落,造成酸罐钢质罐壁直接与内盐酸接触反应,产生氢气,与罐内空气形成爆炸性混合气体,被火焊引爆,造成爆炸。

(二)间接原因1、电焊工张某安全意识淡薄,对存在的安全隐患认识不足,严重违反操作规程,属违章操作。

2、检修班长刘某,安全意识淡薄,思想麻痹,作为工作负责人没有较好地履行自己的职责,不遵守“两票三制”,没有识别工作过程中的风险点,也没有采取相应的保障措施。

工作前对酸罐本体的清洗情况没有进行认真检查和落实,该项工作的安全交底不细,监护不到位,违章指挥。

氢气火灾事故案例分析

氢气火灾事故案例分析

氢气火灾事故案例分析引言氢气是一种绿色清洁能源,被广泛应用于燃料电池、化工生产和航空航天等领域。

然而,由于其极易燃性和爆炸性,氢气火灾事故时有发生。

本文将以某氢气火灾事故为案例,对事故原因、影响及应对措施进行分析,以期通过案例分析,提高人们对氢气安全意识,防范火灾事故的发生。

一、事故背景某化工企业生产过程中,使用氢气作为生产原料。

8月15日晚上,某生产车间内突然传出爆炸声,随后火势迅速蔓延,整个车间瞬间被火焰吞噬。

事故发生后,企业立即组织应急救援,但由于火势蔓延迅速,5名员工被困在火场内,造成3名员工死亡,2名员工严重烧伤。

事故造成了严重的人员伤亡和财产损失,引起了广泛的社会关注。

二、事故原因分析1. 操作人员失误通过调查,事故初步原因是由于操作人员在使用氢气的过程中存在失误操作。

据事故现场监控录像显示,当时有两名操作人员在车间内操作氢气相关设备,其中一名操作人员在操作时发生了动作不慎,导致氢气泄漏并与空气中的氧气混合,引发了爆炸。

2. 设备故障另外,事故发生时,事故现场氢气设备也存在故障问题。

初步调查显示,事故发生前,氢气生产设备存在泄漏现象,但是因设备巡检不到位,未及时发现和处理,最终导致了氢气泄漏和爆炸。

3. 未能及时处置事故发生后,企业应急措施不当也加重了事故的后果。

事故发生后,企业未能及时启动安全应急预案,及时处置火灾,造成了火势蔓延迅速,导致了人员伤亡和财产损失。

三、事故影响及应对措施分析1. 事故影响此次氢气火灾事故造成了3人死亡,2人严重烧伤,以及大量设备和物资的受损,导致了不可估量的经济损失。

更为严重的是,事故对企业的声誉和信誉造成了极大的损害,对周边环境和人员安全也造成了一定的影响。

2. 应对措施对于此次氢气火灾事故,企业应认真总结事故教训,及时采取有效措施,加强安全管理,防范此类事故再次发生。

具体措施如下:(1)规范操作加强操作人员的安全培训,提高其安全意识,严格遵守操作规程,杜绝因操作失误导致氢气泄漏。

加氢事故汇编-10页word资料

加氢事故汇编-10页word资料

26作业措施有漏洞,害己又害人的事故原因分析(事故经过:1991年2月28日分馏塔顶回流罐玻璃板泄露,车间安排当天操作工进行整改,该操作工按照车间主任指示,关闭玻璃板上、下引出阀,拆开玻璃板,因阀内漏,分馏塔顶回流罐内的硫化氢气体泄露出来,将该操作工熏倒。

车间主任见状憋着一口气,迅速跑去抢救该操作工,因没有佩戴气防器具,匆匆忙忙不幸摔倒,右手肘骨折断,该操作工住院3天,调养一月;车间领导住院3个月)事故分析:1车间、班组在安排工作时在安全方面考虑不周全,缺少必要的警惕和自我保护措施;2新工人对H2S的危害认识不够,自我防范意识不强;3到泄露硫化氢气体的危险区域进行抢救,没有佩戴气防器具。

事故教训:1在含有硫化氢介质的作业场所进行拆玻璃板、法兰和换阀门等作业,应做好事故预想并要采取相应的安全措施;2对新工人要加强硫化氢中毒方面的知识教育,提高其安全意识和自我防范能力;3到泄露硫化氢的危险区域进行抢险,必须佩带可靠的气防器具;4危险大的直接作业环节应有车间管理干部到现场进行技术指导和监督。

27交叉作业无措施,高空落物伤人头的事故原因分析(事故经过:1992年4月2日,在30万吨焦化汽柴油加氢停工检修过程中,车间安排封分馏塔人孔。

班长接到车间通知后,分两组人员同时封该塔人孔,一组在塔上部二层平台,一组在塔中部五层平台。

11:10分上层打人孔螺栓时用力过大,扳手未按住,震脱飞出,落在平台上(二层与五层之间相距13.44mm,二层平台外檐小于五层平台外檐),因惯性和冲力作用,扳手被反弹出平台外,砸在下面第五层平台封人孔的另一名操作工头上,将其安全帽砸破,顺安全帽的缺口将头部挤伤(扳手重3.7Kg),造成该操作工头部缝了10针,住院20天)。

事故分析:1高处交叉作业,没有充分隔离;2施工人员的安全意识淡薄,作业经验欠缺;3管理人员、班长安排工作时考虑不周全。

事故教训:1高处交叉作业,一定要充分隔离;2加强对新员工的操作技能培训和安全意识教育;3凡高处打人孔螺栓,扳手要用绳子系住。

氢气泄漏事故案例(5)

氢气泄漏事故案例(5)

氢气泄漏事故案例(5)我厂上周氢气分配台发生火灾,现将自己经历写出来,希望对刚未遇到这种情况的兄弟有所帮助。

因为是我自己亲身经历,不是正式的事故报告,写的就很随意,见谅。

上周一上午,我氯碱厂电解、HCL合成正常开车,车间计划在在停车时已在氢气分配台配好的管线上焊接作业,计划为即将开车的甲醇、合成氨车间约200m3过量氢气引入系统做准备。

在取样分析环境中可燃气体,办理完二级动火票后,在分配台附近搭脚手架开始焊接作业,12时,检修人员关闭焊机电源后去吃饭。

1时10分,HCL合成主操发现进合成炉氢气系统压力由87kp一下子掉到65kp,便通知电解主操,氯氢工段循环立即前去查看,发现分配台处窜起2米多高的火焰,立即通知值长及安全员。

我听到消息后扛着被子就冲进氢气厂房,将被子淋湿后盖在火源处,但由于脚手架阻挡,未能将火源完全覆盖,火焰继续燃烧。

现场人员也立即用粉末灭火剂灭火,但火焰并未减小。

1时20分,此时现场比较混乱,其他工序员工也提来水桶帮忙灭火。

因为我厂开车时间不到2年,员工均为新手,第一次遇到氢气着火事故,有的喊无关人员立即撤离的,有喊的立即停电解切断氢气的,还有的喊赶紧打开氢气防空阀的。

而现场观察氢气漏点为排冷凝液视镜破裂,且分配台压力已掉至55kp,火焰高度也略微升高。

我们当即统一指挥权,下令停HCL合成,氢气从分配台放空阻火器放空,主操控制放空阀阀门开度,保持分配台正压。

电解槽7A/S平稳降电流。

立即打开氢气洗涤塔处DN80氮气置换阀门和分配台充氮气阀门,向氢气系统充氮气,保持氢气系统正压,避免因氢气管道负压引起回火爆炸。

并立即通知公司消防队。

同时向分配台继续浇水,一方面灭火,一方面给分配台降温,避免分配台温度升高引起爆炸。

同时疏散无关人员,只在厂房留下几个人继续灭火。

1时26分,随着氮气进入系统和现场扑救,火焰变小。

此时氢压机由于进出口差压连锁跳车。

氢气进洗涤塔阀门自动关闭,氢气从电解厂房房顶氢气阻火器放空,氢气烟囱配备的蒸汽灭火阀自动开启。

置换氢气事故报告范文

置换氢气事故报告范文

置换氢气事故报告范文事故发生地点:某市化工厂事故发生时间:xxxx年xx月xx日事件经过:在xxxx年xx月xx日,某市化工厂发生了一起置换氢气事故。

事故发生时,工厂正对储罐进行氢气置换作业。

据初步调查,事故原因主要有以下几点:1.操作人员操作失误:事故发生时,操作人员未按照操作规程进行操作,导致氢气泄漏。

2.设备故障:事故中涉及的氢气储罐存在设备故障,未能正常关闭,进一步加剧了氢气泄漏情况。

3.安全管理不到位:该化工厂在事故发生前未能做好足够的风险评估和事故应急准备工作,且缺乏完善的安全管理制度。

事故影响:此次事故造成了极大的损失和影响。

首先,事故现场的氢气泄漏直接威胁了周边居民的生命安全,许多人被其腐蚀性气体熏到,造成不同程度的伤害。

其次,事故发生时,火源未排除,导致氢气爆炸,引发爆炸事故,导致厂区部分建筑物受损严重,造成环境污染和财产损失。

应急处理:事故发生后,立即启动应急预案,派出专业救援队进行灭火和救援工作,同时通知警方和消防部门。

相关部门也迅速组织人员对事故原因进行调查,并封锁现场,避免事故扩大化及二次事故的发生。

事故教训:这起置换氢气事故为我们提供了宝贵的教训。

首先,操作人员必须严格遵守操作规程和安全操作流程,加强安全培训和意识教育。

其次,化工企业必须加强设备的日常检查和维护,确保设备正常运行,提高安全意识和质量管理水平。

此外,完善安全管理制度,加强风险评估和事故应急准备工作也是非常重要的。

事故处理结果:针对此次事故,化工厂已启动内部调查并采取了相关措施进行整改。

同时,相关部门也对该企业进行了严肃的行政处罚,并要求其进行全面整改,切实提高安全管理水平,确保类似事故不再发生。

结论:通过此次事故,我们更加深刻地认识到安全生产的重要性。

我们必须全面加强安全管理,从源头上防范化工事故的发生,确保人民群众生命财产安全,为社会的可持续发展提供有力的保障。

室内排氢导致氢气爆炸

室内排氢导致氢气爆炸

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考(页眉可删)
室内排氢导致氢气爆炸
【案例简述】
11月,某电厂6号机组发生氢爆着火事故。

在6号机组运行中,由于发电机氢中含氧量大,需要对空排污,运行人员违章操作打开了对室内排污门,且排污门开得较大。

又因氢密封油压低,备用交流密封油泵没有联动成功,在联动直流密封油泵时,引起开关箱内氢气爆炸,进而引燃了积存在附近的氢气,造成机组被迫停运。

【案例评析】
1.运行人员违章操作打开了对室内的排污门,且排污门开得较大,导致排污时大量氢气充满直流密封油泵开关箱内和发电机、汽机盘车下部。

2.备用交流密封油泵没有联动成功,在联动直流密封油泵时励磁开关打火,引起开关箱内氢气爆炸。

【案例警示】
1.严格执行两票三制,杜绝违章操作。

2.氢冷发电机密封油系统的压差阀、平衡阀,必须保证动作正确、灵活、可靠,以确保密封油压大于氢压,氢一油压差在要求范围内。

3.严格监视密封油箱油位,防止由于油位过低导致密封油压下降造成漏氢。

主、备用密封油泵应轮换运行,并定期进行联动试验,以确保运行泵出现故障时,备用泵能够顺利联起。

4.主油箱上的排烟风机应保持经常运行,以防止主油箱内积存氢气发生爆炸。

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遂决定重新建立内冷水压查看漏水点,当压力达 到0.2MPa时,发现汽侧端部约3点钟位置11号下层线 棒渐开线部分距铁心约500mm处向外漏水,但具体漏 点位置仍无法看到。经研究决定对发电机进一步解体, 拆出定子线棒。
B、在定冷水系统工作中未打开定冷水管道高点排氢。
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5、防范和跟进措施 : 加强以后在定冷水管路、闭冷水管路等相关有
氢气残留可能部位的动火工作的风险预控措施。 保证定冷水系统测氢元件的正常投运,以加强
残留氢气的监测。
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案例三:
绥中发电有限责任公司发电A厂 2号发电机漏氢停机
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1、事故发生、扩大和处理情况: 2008年4月13日8时10分,运行人员在对2号发电
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4月14日20时05分,2号发电机解列。 4月15日10时30分,经气体置换合格后,打开发 电机汽、励两侧人孔门,专业人员进入发电机定子 两侧端箱内,发现汽侧端部右半部分有大量黄粉磨 出,未发现有漏水点。随后进行水压查漏,当内冷 水入口压力达到0.3MPa时,发现汽侧端部约4-5点 钟位置(面对发电机定子右下方)有水流出,具体位 置无法确定。 4月17日10时30分发电机抽出转子后,拆除汽侧 端部右半部9个压板与10个挡风板,发现该部位线 棒渐开线部分有大面积黄粉存在,个别下层线棒间 隔垫块松动,但具体磨损严重部位仍不可见。
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1、简要经过: 因定冷水正走出水管路放水管有一砂眼(工作票
已于1月19日开工),此位置见附图所示,工作地点 至定冷水箱的管路距离约5米,至发电机本体的管路 距离约7米。1月21日上午办理一级动火票准备对此 砂眼进行补焊处理。检查定冷水箱顶部及定冷水管 现场的氢气浓度表计均显示为0%(此表计量程为2%, 超1%报警),打开定冷水箱顶部的排空门,现场经 消防人员测氢、运行人员分别测氢后,安健环负责 人,消防保卫负责人,动火部门负责人,值长现场 签字许可,公司领导批准后于9点30分左右动火票开 工。
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2、事故分析:
在这起事故中,管道破裂大量氢气泄漏后,已 经具备了爆炸的客观条件。根据爆炸理论,可燃气 体在空气中燃爆必须具备以下条件:一是可燃气体 与空气形成的混合物浓度达到爆炸极限,形成爆炸 性混合气。管道破裂后,氢气大量泄漏,立即形成 易燃易爆混合气体,并迅速扩散。氢气在空气中爆 炸极限是4%~75%,其浓度达到18.3%~59%就 会发生爆轰。二是有能够点燃爆炸性混合气的点火 源。当氢气从管道大量泄漏喷出时,氢气和管道破 裂部位急剧摩擦,产生高静电压。当静电荷积聚到 一定量时,就会击穿空气介质对接地体放电,产生 静电火花,从而引起爆炸。
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3、事故教训与防范措施 :
这起事故的发生,主要在于设备、设施的安全 管理存在缺陷,未能及时发现管道隐藏的事故隐患, 也未能及时维护更换。在防范措施上要做到:
(1)切实加强设备的安全管理,对容易造成腐蚀、 破损的管道、阀门等,要定期进行技术分析和系统 检漏,并利用设备周期大检修之际彻底检修。
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(2)在工厂防火防爆区内严禁明火,进入该区域人 员应穿防静电服或纯棉工作服;在该区域内严禁使 用手机等通信设备;防火防爆区内电气设施包括照 明灯具、开关应为防爆型,电线绝缘良好、接头牢 靠;防火防爆区内严禁存在暴露的热物体。
机定子水箱上部排空管进行例行氢气检测时,发现氢 气含量较正常运行时增加,随后通知电气专业点检人 员确认。电气点检员到现场检测定子水箱上部排空管 处氢气含量在8%-10%(发电机正常运行时其氢气含量 在0.8%左右)。点检员通知各部门电气专业相关人员 到现场确认,对气体收集器进行检查无气泡,气体检 氢仪未检测到氢气,但仍怀疑发电机内存在漏氢的可 能。生产技术部安排运行人员对2号发电机进行漏氢 量试验,并对发电机进行监视运行。
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10点左右焊工对定子冷水正走出水管路放水管 砂眼开始焊接工作,当点焊时突然听到定冷水箱处 “砰”的一声,在场人员均听到此响声,初以为是 什么东西掉下来了,抬头查找,发现连接定冷水箱 的管道上面有灰尘落下,焊工讲焊接的管道有轻微 的震动,立即停止工作,收回了一级动火工作票, 向上级汇报并进行原因分析。 2、直接原因:
(3)加强相关安全技术知识的培训,提高职工对有 关设备危险性的认识,建立健全各项规章制度,认 真贯彻执行有关安全规程。
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(4)制定应急预案,加强应急预案的演练,提高企 业管理人员处理紧急情况的能力。在这起事故中,如 果能及时撤出生产人员,就会减少人员伤亡。
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案例二、
某电厂4号机定冷水管道系统动火 发生氢爆
1
案例一:
盐城市某化肥厂合成车间 管道氢气外泄爆炸事故
2
1、事故经过:
2001年2月27日16时45分,江苏省盐城市某化 肥厂合成车间管道突然破裂,随即氢气大量泄漏。 厂领导立即命令操作工关闭主阀、附阀,全厂紧急 停车。大约5分钟后,正当有关人员紧张讨论如何 处理事故时,合成车间突然发生爆炸,在面积约千 余平方米的爆炸中心区,合成车间近10m高的厂房 被炸成一片废墟,附近厂房数百扇窗户上的玻璃全 部震碎,爆炸致使合成车间当场死亡3人,另有2 人因伤势过重抢救无效死亡,26人受伤。
定冷水正走出水管道内有残留的氢气,在电焊 过程中导致管道内的残留氢气浓度大于4%后产生的 爆燃。
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3、根本原因: 发电机内的氢气已经全部置换完毕,但在定冷水箱
内有少量的残留氢气存在,而动火作业的定冷水正走 出水管道内的水又全部被排尽,导致管道内也有少量 的残留气体。 4、危险源风险分析: A、发电机里的氢气会渗透到定冷水箱中,在定冷水 系统停运后,少量的氢气又会回到定冷水管道对2号发电机定子 水箱上部排空管进行氢气检测时,发现氢气含量较 13日有所增加,对气体收集器进行检测时,发现有 氢气逸出,随即通知电气专业人员检查分析。
电气专业人员对2号发电机进行综合检查时,通 过对气体收集器内气泡观查,判定为2号发电机绕组 范围内有漏氢点。经公司有关技术人员研究后决定 申请停机临检,汇报国华公司发电营运部,向调度 申请停机检修,调度批复停机时间为当日20时。
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