煤矿机电运输事故案例

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机电运输管理事故案例

机电运输管理事故案例

机电运输管理事故案例(一)机电运输管理事故案例事故经过:1997年8月6日一时30分,大明煤矿煤掘区103队工人梁宝龙、陈明、郭军三人正在往掌子面串溜子机尾和连接板。

此时,该队电工张振宇入井来到开关处,准备检查开关,但本人违章作业,没有到工作面查看现场工作人员工作情况就启动溜子开关,当梁宝龙、陈明、郭军三人将溜子机尾和连接板串开2.5米时,这时,因电工张振宇启动溜子开关,溜子底链突然拉动,将溜子机尾和连接板带回,将正在机尾连接板的梁宝龙左脚夹在连接板和溜子中间,梁宝龙左脚当场被切断。

事故原因:(1)、电工张振宇严重违章作业,在入井后检查溜子开关前,没有到工作面查看现场人员作业情况,盲目启动溜子开关,是造成此起事故的直接原因。

(2)、当班跟班干部和班长工作安排不细,安全防范措施不严密,是造成此起事故的间接原因。

预防措施:(1)、严格执行电工安全操作规程,检查机电设备前必须确认现场生产情况,杜绝盲目操作现象。

(2)、生产过程中,跟班干部必须详细安排每项工作,杜绝工作出现失误。

(3)、加强职工安全教育和安全培训提高职工的安全意识和安全技能水平。

(二)电工违章事故案例事故经过:2002年4月27日16时30分,大明矿综采队东三西一工作面溜子双链拉断,在处理过程中溜子发生顶电现象。

此时,跟班电工蒋柏龙便将800电站低压头停电输出侧停电开盖排查故障隐患。

后经检查发现,开关内保险丝管烧断,当即进行更换,换完后送电,但故障仍未排除,蒋柏龙判断保险丝管接触不良,继而违章作业,外接5A 保险丝,之后,在未关开关盖的情况下,人为解锁送电,后因项间距离过近,导致弧光放电,将正在作业的蒋柏龙面部烧伤。

事故原因:(1)、电工蒋柏龙严重违章作业,在未关开关盖的情况下,人为解锁送电,外接保险丝处理事故是造成此起事故的直接原因。

(2)、现场跟班干部、班组长对蒋柏龙违章行为不加制止,管理松懈是造成此起事故的间接原因。

(3)、单位对职工安全教育和安全培训力度不够,导致职工安全意识差也是造成事故的间接原因之一。

煤矿死亡事故案例-(机电事故)

煤矿死亡事故案例-(机电事故)

1993年度(一)、“2.6”事故1、基本情况月亮田煤矿于1966年开工建设,1971年12月投产,矿井设计三个采区,能力60万吨/年, 通过技术改造,现矿井核定生产能力75万吨/年,两个采区生产。

矿井开拓为斜井开拓,通风方式为分区抽出式,运输方式为大巷采用机车运输,主井皮带运输,副斜井绞车提升运输。

12613工作面为南二采区一个6#煤层的高档普采工作面,采用锚链牵引式单滚筒割煤机落煤,单体液压支柱配合绞接顶梁支护顶板。

2、事故经过1993年2月6日8时50分南二采区12613工作面机组下滑挤伤工人陈仕蛮头部、双腿经抢救无效死亡。

3、发生事故的时间1993年2月6日8时50分。

4、发生事故的地点月亮田矿南二采区12613工作面。

5、事故类别机电事故。

6、事故伤亡人员情况死亡1人。

7、事故直接经济损失(略)8、事故性质责任事故。

9、事故直接原因(略)10、事故的间接原因是(略)11、防范措施(略)12、事故责任划分及处理意见(略)1998年度(一)、“9.30”事故1、基本情况月亮田煤矿于1966年开工建设,1971年12月投产,矿井设计三个采区,能力60万吨/年。

通过技术改造,现矿井核定生产能力90万吨/年,两个采区生产。

矿井开拓为斜井开拓,通风方式为分区抽出式,矿井总排风量为11240立方米/分,运输方式为大巷采用3吨低卸式矿车,主井皮带运输。

该矿井有可采煤层和局部可采层10层,总厚度为16.3米,现有可采储量7438.8万吨,主采煤层为12#层,煤层自然倾向Ⅳ类,属无自燃发火倾向煤层。

111013采煤工作面位于南一采区南翼,为10#煤层的一个高档普有工作面,采用锚链牵引式单滚筒采煤机落煤,单体液压支柱配合绞接顶梁支护顶板。

2、事故经过一九九八年九月三十日八点班,朱恩伟和杨所文两人当班分在6段作业,9时55分工作面开始割煤,11时15分机组割到机尾返刀,11时40分机组到机头往上40多节时,工作面机尾电机单相,顺槽减速机花键坏了,14时50分顺槽花键换好,工作面正常出煤,机组到机头返刀至机头往上53.6米处,机组牵引锚链忽然断裂,机组下滑,此时朱恩伟在距机组21.3米处清扫机道浮煤,因躲闪不及,被下滑的机组撞在机头往上8.4米处机组滚筒下导致死亡。

机电运输事故案例汇编课件

机电运输事故案例汇编课件
3、接班人员离开交接班地点后上班人员方可乘车,跟班队干下达命令后方可 启动车辆离开。
4、交接班时,上班没有停止生产前,接班人员任何人不得进入作业区域,有 特殊情况时,必须由跟班队干负责,在破碎机处栅栏外发出信号(红绿灯和对讲 机),得到许可后,方可进入作业区域。
保德煤矿9·25煤机伤人事故
(2006年9月25日)
辅助运输管理办法
柳塔煤矿5.31车辆挤伤事故
(2011年5月31日)
事故概况
2011年5月31日中午11:50分左右,柳塔煤矿综采队下料工 (兼司机)王建军在东部12107综放工作面运顺距3联巷5m处, 被车辆挤伤。矿调度接到综采队汇报后,立即通知跟班矿领 导及相关部门组织抢救,于12:10分升井后,矿通勤车及时送 往伊旗人民医院,经医院全力抢救无效,于13:05分确定死亡。
3、所有区队必须坚持队干部跟班作业制度,现场指挥安全生产。 4、加大现场督查工作力度,督查“三大规程”和安全技术措施在生产 过程中的执行情况; 5、加大对辅助运输司机的安全培训教育力度。
大柳塔煤矿“7.23”铲车伤人事故
2010-7-23
事故经过
2010年7月23日八点班人员到工作面时,零点班掘进作业已结束, 支护到位,人员正在搞标准化工作,零点班班长牛晓斌驾驶铲车正在清理 6号支巷浮煤。 当牛晓斌铲满浮煤后,驾驶铲车从6号支巷退出,在对面1 联巷掉头后直接将铲车开到破碎机处卸掉浮煤,此时在破碎机行人侧栅栏 外的八点班辅助工周桂春看到铲车已退出,准备进入破碎机前清理破碎机 铲斗处洒下的浮煤。周桂春刚走到破碎机栅栏处,看到破碎机的铲斗外侧 有人爬着,意识到出了事故,立即大声喊叫并停止破碎机,牛晓斌听到喊 叫立即停下后退的铲车(此时铲车距破碎机3.5米)。吴涛听到喊叫后到 达现场,发现韦强面向破碎机铲斗半蹲着(自己起身),矿灯被夹在刮板 下,矿帽落地,面部左侧受伤,跟班队干吴涛立即汇报调度室,组织担架 并在第一时间升井抢救(安监员检查车此时刚好到工作面)。

煤矿机电事故案例大全

煤矿机电事故案例大全

煤矿机电事故案例大全[object Object]案例一:2024年煤矿机电事故该煤矿一次供电系统中的电缆线路老化严重,未能及时更换,导致电缆发生短路爆炸,引发火灾。

火势迅速蔓延,造成10名矿工死亡,多人受伤。

事故后,煤矿进行了电缆线路的全面检修和更换,并加强了对设备的定期检查和维护。

案例二:2024年煤矿机电事故该煤矿的一台采煤机在运行过程中突然发生故障,导致切割头失控。

由于操作人员的失误,未能及时切断电源,结果采煤机失控冲撞到支护设备上,导致支护设备倒塌,造成5名矿工死亡。

事故原因是操作人员缺乏经验和培训,对设备的操作不熟悉。

事故后,煤矿加强了对操作人员的培训,并制定了更严格的操作规程。

案例三:2024年煤矿机电事故该煤矿的一台通风机在运行过程中突然停止工作,导致矿井内煤尘浓度迅速积累。

由于煤矿未能及时检修通风机,煤尘爆炸导致事故。

事故造成20名矿工死亡,多人受伤。

事故后,煤矿进行了通风系统的全面检修和改造,并采取了更严格的煤尘防爆措施。

案例四:2024年煤矿机电事故该煤矿的一台提升机在运行过程中发生断电故障,导致矿工被困井下。

由于煤矿的应急救援措施不完善,矿工被困长达48小时,最终有3名矿工死亡。

事故后,煤矿加强了应急救援演练和设备的维护保养,并制定了更严格的安全操作规程。

以上是一些煤矿机电事故案例的简要介绍,这些事故的发生都给煤矿安全教育和设备维护管理提出了警示。

煤矿应加强对机电设备的定期检查和维护,加强对操作人员的培训和安全意识教育,完善应急救援措施,以确保煤矿生产过程的安全和可靠。

煤矿机电事故案例汇编

煤矿机电事故案例汇编

煤矿机电事故案例汇编1、大隆矿“1980.2.5”电梯事故1980年2月5日早8时40分,电工班长许××去副井1.85米绞车室处理过卷开关,11时5分许××想要下楼,见电梯在一楼,就直接爬到电梯控制盘处,用手直接按动控制盘上继电器,使电梯开上五楼。

与此同时,绞车司机刘××正要乘电梯返回绞车室,刚迈步上电梯时,电梯突然被许××在五楼上控制盘处开动。

刘××被电梯带起,挤在一楼厅门上横梁处摔下,掉进电梯窝子里,造成重伤医治无效死亡。

事故原因:1、电工班长许××违章作业,擅自操作是这次亡人事故的直接原因。

2、制度不健全,没有电梯操作规程,也没有岗位责任制,是这次亡人事故的主要原因。

防范措施:1、建立健全各项规章制度,操作规程和各级各类人员安全生产责任制,按标准操作杜绝各类事故发生。

2、加强职工安全技术培训,提高广大职工安全生产意识。

3、对电梯在检修期间,严禁乘人运转,如需乘人,必须由专职司机操纵,并上下联系清楚无吴后方可操作。

2、晓南矿“1983.3.17”机械事故装备、管理、培训三并重,是煤炭部为了做好安全生产的举措之一,尤其岗前培训是提高工人安全技术素质和自主保安能力的有效途经。

晓南矿综采一区贾×,没有受到岗前培训,技术不熟练,产生误操作,殒命身亡。

1983年3月17日19点40分,综采一区检修班有18人去南二701上岗。

据白班交待,工作面的输送机只有预警报先信号而不转动,本班要进行处理。

贾×主动要求去负责输送机的按钮操作,其它人员分别去做各自的检查项目。

贾×本人没有经过培训,但组长刘×认为这项工作并非什么技术难事,就允许了贾×,同时原负责按钮操作的王×也详细地向贾××作了交待;哪个是输送机按钮,哪个是采煤机按钮,千万不要弄错,贾×完全明白以后,王×才离开。

机电、运输事故案例.

机电、运输事故案例.
▪ 5.4.5各单位要开展查隐患、反“三违”活动,严格按
照公司和矿安全处罚办法,严厉打击“三违”人员,严格 落实安全隐患整治措施。
▪ 5.4.6坚持矿领导和科队长跟班制度,加大安全监察监
管力度,重点盯住中班和夜班的安全薄弱环节。
5.4.7加强综采和连采搬家倒面及其它重点工程的安全 管理工作,消除安全生产过程中的盲区死角。
▪ 1.4.4抓好每台设备的安装和检修,要按规程规定和质量标准进行逐台出厂
和入井二级验收,机电管理部门要立即制定二级验收制度,对达不到质量标 准和完好要求的设备,必须进行整改,直到符合要求后方可入井。同时要严 格落实机电设备包机制度,采取包机人包设备、包区域“三包”措施,抓好 设备的日常检修、检查,提升机电运行管理水平。
▪ 1.3.2支架设备不完好,四个侧护板穿销只剩一个不起
联结作用多半截穿销,与支架联结的两个下穿销座开焊脱 落。根据现场勘查,三个穿销丢失和一个半截穿销及穿销 座损坏隐患已长时间存在,是造成事故的主要原因。
▪ 1.3.3机电设备使用管理存在严重管理漏洞,无设备
“三率”检查、考核制度,设备不完好的欠账隐患长期存 在,是造成本次事故的重要原因。
▪ 7.4.5公司各相关技术业务部门必须严把设备订货与进
货质量验收关,严禁不合格的设备进入各个生产领域。
▪ 7.4.7各矿严格必须执行动力部下发的公司机电设备“三率考核办 法 ”加强各类机电设备的检修与维护,保障各种安全保护灵敏可靠, 定期进行电气设备及保护装置的检查、检修和试验,消除各种隐患, 预防各类机电设备事故和误动作的发生。
▪ 1.3.4补连塔煤矿配采队在生产过程中对支架检修、检
查不到位,设备移交时遗留严重安全隐患,未向移交的生 产服务中心作出说明,是造成这次事故的重要原因。

煤矿机电运输专业事故案例(10例)

煤矿机电运输专业事故案例(10例)

机电运输专业事故案例(10例)
案例1 约时停送电导致触电伤人事故
XXXX年XX月XX日,某矿机电队郭某、王某在西区排水巷更换2.2kW潜水泵时,事前约定时间进行停送电,按约定时间送电时工作未结束正在接线,导致郭某触电死亡。

一、事故地点概况
该矿西区排水巷位于12采区上部,在巷道中部低洼处安装有两台2.2kW潜水泵,由西区上部平台变电所供电。

二、事故经过:
XXXX年XX月XX日,某矿井西区排水巷排水期间,配电房值班电工擅自甩掉漏电继电器供电运行。

机电队职工郭某、王某在西区排水巷更换2.2kW潜水泵时,与配电房值班电工约定好了送电时间。

在更换工作没有结束正在接线时,由于约定送电时间到,变电所值班电工刘某按约定时间送了电,致使正在接线的郭某当场触电死亡。

三、事故原因:
1、郭某、王某在进行更换潜水泵时约时进行送电,由于约定时间送电时现场接线工作未结束,导致正在接线的郭某触电是事故发生的直接原因。

煤矿机电运输事故案例

煤矿机电运输事故案例

煤矿机电事故案例1、小青矿“2005.7.14”提升事故2005年7月14日10时28分,副井检修完工后,开始提升,副罐提升一次后,主罐开始上提。

车到减速点后,低频制动没有投入,司机开始施闸,2m/s保护及过卷保护动作,停车。

主罐过卷4.3米,经检查,井筒设施完好无损,11点10分恢复正常提升。

事故原因:副井利用检修期间给绞车喷漆,作业期间施工人员误碰触深度指示器主罐侧自整角机连杆,造成位置改变,没有复位。

绞车运行后,由于速度给定为最大,致使过减速点后,绞车虽减速,但由于反馈小于给定,低频没有自动投入,绞车速度较高,造成事故发生。

2、大兴矿“1998.3.18”提升事故1998年3月18日零点班,运输区一队机车组组长王xX和推车工赵XX、王X在井下作业,1时30分大罐到副井下装车平台,内装2个空车,王xx与赵xx将空车推出,赵xx用木楔在罐内车出侧打掩,之后他们三人共同将一回收铁梁车推入罐内,王xx去关罐门,并示意打点提罐,开车10多分钟后听到井筒内有响声,有物体从井筒坠下,此时照明灯停了,王xx立即打点停车,此时大罐提起130〜140米位置。

事故原因:1、这是一起典型的人为责任事故,装有U型铁梁的叉车没有推到位,车轮没有进入轨面的凹坑内,而且入车侧又没有用木楔打掩,提罐运行时,叉车在罐内向南侧移动,造成铁梁窜罐体,插入罐道横梁间,由于撞击力很大,U型铁梁腾起后坠入井筒。

2、人车入罐后没认真进行检查是否到位,是否打掩是这起事故的主要原因。

防范措施:1、认真接受事故教训,牢固树立安全第一思想,坚决按规程办事。

2、认真总结事故教训,并以此为反面教材,全面进行安全教育,增强职工安全意识。

3、严格落实各级责任制,重点地点,关键部位要严把守。

3、晓明矿“1980.3.15”提升事故1980年3月15日四点班,副井正常提升物料和人员。

22时37分,副罐在井下,上层装一车岩石,下层乘15名升井人员。

井下信号工马X向井上发出提人信号,井上信号工李x接到信号后,将提岩信号变成提人信号,当副罐提至井上副罐上层装上空车后,井上信号工李X又将信号变为提岩信号。

煤矿机电人身伤害事故案例大全

煤矿机电人身伤害事故案例大全

煤矿机电人身伤害事故案例汇编1、大明一矿“机械事故1997年8月6日1时30分,大明一矿煤掘区103队工人梁×、陈×、郭×等人正在往掌子面串刮板输送机尾和连接板。

此时,该队电工张×入井来到刮板输送机开关处,准备检查开关,但本人违章作业,没有到工作面查看现场人员工作情况就启动刮板输送机开关。

当梁×等3人将刮板输送机尾和连接板拨开串开米时,这时,因电工张×启动刮板输送机开关,刮板输送机底链突然拉动,将刮板输送机尾和连接板带回,将正在拨机尾连接板的梁×左脚夹在连接板和刮板输送机板中间,梁×左脚当场被切断。

事故原因:1、电工张×严重违章作业,在入井后检查刮板输送机开关前没有到工作面查看现场人员作业情况,盲目启动刮板输送机开关,是造成事故发生的直接原因。

2、当班跟班干部和班组长工作安排不细,安全防范措施不严密,是造成事故发生的间接原因。

防范措施:1、严格执行电工安全操作规程,检查机电设备前必须确认现场生产状况,杜绝盲目操作现象。

2、现场作业时,跟班干部必须详细安排每项工作,杜绝出现工作失误。

3、加强职工安全教育和安全培训,提高职工安全素质。

2、大兴矿“起重事故1998年4月25日白班综掘二队在N2-403边切起吊综掘机大件(重3吨),13时5分两台5吨起重机起吊后,准备装车时,一台起重机起重钩上的导向滑轮耳子开焊裂开,轴销串出造成钩子脱落大件下沉,正砸在没有完全退出的平板车碰头上,另一头翘起,将正在准备推车的姚××的下颌骨打伤,同时人后倒时大腿伸到翘起的平板车下,车落下后将大腿砸骨折和左脚拇指断一节。

事故原因:1、起重机钩子上的导向滑轮轴销串出造成钩子掉是这起事故的直接原因。

2、受伤者自主保安能力不强,在等待送车时没有离开平板车,仍处在推车姿态。

3、跟班队长罗×,没有在现场监督,跟班不利。

杨村煤矿机电事故案例教育

杨村煤矿机电事故案例教育

杨村煤矿机电事故案例教育引言:机电事故是煤矿安全事故的主要形式之一,发生机电事故不仅会造成人员伤亡,还可能引发火灾、爆炸等次生事故,不可小觑。

为了加强煤矿的机电安全管理工作,提高矿工的安全意识和操作技能,特以杨村煤矿机电事故案例为例进行教育。

一、事故概述杨村煤矿是一家小型煤矿,工作人员约两百人。

该矿生产设备相对简陋,维护保养不力,违规操作屡禁不止。

该矿工作人员的安全意识较差,缺乏及时排查隐患和处理风险的能力,不了解机电设备的特点和操作规程。

因此,机电事故频发。

二、事故案例2024年4月19日上午9点左右,杨村煤矿发生一起机电事故。

当时,一名工人在操作剥岩机时,不慎将手伸入机器内部,结果导致手部被夹住。

由于矿工没有及时反应和采取措施,事故造成手指骨折和脱臼,需进行手术治疗。

事故的直接原因是操作人员疏忽大意,违反操作规程。

三、事故原因分析1.缺乏安全教育培训。

矿工没有接受过专业的机电安全教育培训,不知道在操作过程中需要保持警惕性和严格遵守操作规程。

2.操作人员缺乏经验。

工人操作剥岩机的工作经验较短,对于机器的特点和操作规程不熟悉,无法正确判断危险因素和应对措施。

3.机器维护保养不力。

矿山管理者对机器的日常维护保养工作没有给予足够的重视,导致设备运行时存在较多隐患,增加了事故发生的概率。

四、事故教育及改进措施1.开展机电事故的案例教育。

利用杨村煤矿机电事故为教材,组织矿工集中学习事故案例,分析事故的直接原因和潜在隐患,加强对机电设备安全操作规程的学习。

通过案例教育,提高矿工的安全意识,掌握正确的应对措施。

2.强化安全培训。

矿山管理者应组织专业培训机构对矿工进行机电安全培训,包括机器的操作技能、事故应急处理等方面的培训,提高矿工的专业技能和安全操作水平。

3.加强设备维护保养。

矿山管理者应制定维护保养计划,安排专人负责设备的定期维护保养工作。

及时发现并排除设备故障和隐患,确保设备的正常运行和工作环境的安全。

煤矿运输事故案例与防范措施

煤矿运输事故案例与防范措施

煤矿运输事故案例与防范措施煤矿运输事故案例2005年6月5日15时30分,月亮田矿南三采区209队当班收尺员敖学云主持召开班前会,当班出勤15人,其中安排3人在车场绕道迎头搞工程质量,其余人员在车场绕道进行清卧巷道和使用矿车出矸。

16时40分,工人入井后开始工作,当班班长胡家跃安排工作鄢天保站岗,负责工人推车安全。

当班20时,推车工人何正云、鄢正安从迎头推一个重车出来,由于巷道爬坡,二人就弯着腰用肩膀顶住矿车往外推车,到变坡处(下坡)时,二人站起来跟着矿车往外放车,矿车突然停下来,鄢正安用矿灯一照,就喊:撞到人啦!,何正云与鄢正安二人立即将矿车往后拉,看见102队副队长毛青松被矿车撞到胸部,半跪在地上,鄢正安就去扶他,感到心还在跳动,就找来木板和纺织袋做成简易担架,将其抬出地面,同时通知矿调度和医院,抬到地面后,经医生检查,毛青松已经死亡。

煤矿运输事故防范措施1.深刻吸取矿井运输事故教训,提高对加强运输管理重要性和紧迫性的认识,完善机构,落实责任,牢固树立安全第一的思想。

一是抓好干部队伍建设。

目前多数乡镇煤矿没有配备机电副矿长,有的甚至没有专人管理机电运输工作,使矿井机电运输管理处于半真空状态,还有的矿井把防跑车装置作为应付监管监察部门检查的摆设。

必须进一步加强和完善管理机构,特别是专业技术干部队伍和一线管理人员队伍建设,强化领导和责任,提高干部队伍的管理水平;二是加强现场管理。

进一步更新观念,从强化设备、技术等基础管理入手,摸索并掌握安全生产管理规律,积极探索导致运输事故多发在企业管理中的深层次原因。

2.加强用工管理,科学安排人员,杜绝违章指挥。

一是矿井运输技术性较强,把业务好、责任心强的人充实到中;二是加强企业安全文化建设,用企业安全生产效益留住人,减少人员流失,稳定从业人员队伍,特别是特种作业人员队伍;三是加强作业场所劳动组织管理,做到人员任务具体、分工明确。

消除目前一些煤矿企业为追求经济效益、减少开支,想方设法减少各运输环节操作人员,一人顶多岗,人为造成信号把钩工违章蹬车跟车作业,以及一些人员长期违章登车和作业人员为图一时轻快违章多挂车、超载拉车等突出问题和隐患。

煤矿机电人身伤害事故案例大全

煤矿机电人身伤害事故案例大全

机电人身伤害事故案例汇编1、大明一矿“机械事故1997年8月6日1时30分,大明一矿煤掘区103队工人梁×、陈×、郭×等人正在往掌子面串刮板输送机尾和连接板;此时,该队电工张×入井来到刮板输送机开关处,准备检查开关,但本人违章作业,没有到工作面查看现场人员工作情况就启动刮板输送机开关;当梁×等3人将刮板输送机尾和连接板拨开串开米时,这时,因电工张×启动刮板输送机开关,刮板输送机底链突然拉动,将刮板输送机尾和连接板带回,将正在拨机尾连接板的梁×左脚夹在连接板和刮板输送机板中间,梁×左脚当场被切断;事故原因:1、电工张×严重违章作业,在入井后检查输送机前没有到工作面查看现场人员作业情况,盲目启动刮板输送机开关,是造成事故发生的直接原因;2、当班跟班干部和班组长工作安排不细,安全防范措施不严密,是造成事故发生的间接原因;防范措施:1、严格执行电工安全操作规程,检查机电设备前必须确认现场生产状况,杜绝盲目操作现象;2、现场作业时,跟班干部必须详细安排每项工作,杜绝出现工作失误;3、加强职工安全教育和安全培训,提高职工安全素质;2、大兴矿“起重事故1998年4月25日白班综掘二队在N2-403边切起吊综掘机大件重3吨,13时5分两台5吨起重机起吊后,准备装车时,一台起重机起重钩上的导向滑轮耳子开焊裂开,轴销串出造成钩子脱落大件下沉,正砸在没有完全退出的平板车碰头上,另一头翘起,将正在准备推车的姚××的下颌骨打伤,同时人后倒时大腿伸到翘起的平板车下,车落下后将大腿砸骨折和左脚拇指断一节;事故原因:1、钩子上的导向滑轮轴销串出造成钩子掉是这起事故的直接原因;2、受伤者自主保安能力不强,在等待送车时没有离开平板车,仍处在推车姿态;3、跟班队长罗×,没有在现场监督,跟班不利;4、队长徐××教育不够;防范措施:1、今后起重大件要检查好设备质量;2、起吊大件下面不许有易伤人的物件;3、人员要站在安全地点;3、大兴矿“2000.”物体打击事故2000年5月29日23时,预备队徐××、王××、毕××在南五705工作面后三角点回收慢速绞车;把钩工王××用起吊间外侧的18吨慢速绞车,用40T锚链大环带上从铁道上回收的M16螺丝挂在准备回收的慢速绞车的底座上;往外拉时,绞车底座卡在机尾端头144架的防倒缸上,将连接螺丝拉断,造成钩头带着锚链飞出,将没有躲到安全距离之外的徐××、王××打伤;致使徐××肝脏破裂、十二指肠断两处,王××腹部受伤,住院治疗;事故原因:1、使用非标准件作业;2、伤者没有按规定躲到安全地点;3、有关人员没有认真检查拉车路线和排除障碍物;4、绞车司机精力不集中,没能及时发现绞车阻力增大的异常情况并及时停车;防范措施:1、严格小运输管理,禁止用非标准件连接挂车;2、加强对职工安全思想教育,认真执行操作规程;3、加强安全监察检查,把事故隐患消灭在监察之中;4、晓南矿“机械事故2000年8月18日18时20分左右 ,矿停产检修,综准队检修班15时下井检修,因工作面有几十组支架受采高变化需要将立柱机械加长杆拔出,王××被安排拔24支架的立柱机械加长杆,当支架活柱降下来以后,半圆卡块不好拿,王××便用双手用力去抠半圆卡块,此时,由于加长杆受卡状态突然松劲,加长杆下降,把王××双手指尖挤伤;事故原因:1、检查不细,王××在拔立柱机械加长杆的过程中,没有仔细观察环境,没有发现加长杆被卡住,未意识到机械加长杆有突然下降的可能;2、操作不当,拿半圆卡块应使用手锤或螺丝刀,不应用手硬抠;防范措施:加强职工操作技能的培训和自主保安意识教育;5、小青矿“起重事故2000年8月31日15时20分,安装队领工王××带领赵××、邱×、杨×等人安装前端头支架前梁;当时,前梁顺放在工作面头弯板位置上,准备将前梁拉到位后进行调正,赵××、杨×俩人用一台起重机在前面拽前梁,王××、邱×俩人用一台起重机在前梁后面拽,当前面起重机无行程时,杨×站在巷道一侧运顺硬帮处摘起重机用的链子时,前梁从机头壳子上向煤壁侧滑下,将杨×右小腿挤伤;事故原因:1、作业人员没有对起吊前梁采取稳固措施就摘链子,操作不当和人员所处位置不合适;2、安检员没有发现隐患,现场检查不到位,没有把住安全关;3、安装端头支架队里没有安排干部专门负责安全;4、工人的安全意识和自主保安能力差;防范措施:1、安装端头支架时必须制定专项措施,单独贯彻,否则不能作业,并有安全施工负责人;2、严格执行矿起吊大件规定,禁止用非标准件起吊前梁和大件;3、加强对职工安全技术培训,增强安全意识和自主保安的能力;4、提高安检员业务素质,充分发挥其在现场监督检查的作用;6、小青矿“机械事故2001年4月10日,孟××和李××在S2701回顺32钻场打钻,约14时20分油管坏了,孟××就到S2701回顺联络道瓦斯泵站往地面打电话,让地面送油管,打完电话准备返回钻场时,遇到从S2703回顺接完管返回的班长张××,一起返回钻场,张××便进到钻机里侧把油泵连接管卸掉往油泵里注油,油注满后,试转仍不上油;这时张××让他出去他却没走,帮张××边盘胶带输送机边注油,油泵内油注满后,张××告诉站在对面的李××试转,李××确认跟他俩联系好后,便按动压扣启动钻机,当钻机转起后突然听到孟××大叫一声,李××马上停电,钻机停转后看到孟××的右手食指和大拇指断了;事故原因:1、试转时钻机里侧人员没有撤出;2、注油时两人用手盘动胶带属违章作业;3、职工自主保安意识差;防范措施:1、加强教育,提高作业从员的安全意识和自主保安能力;2、坚持按标准作业,杜绝违章指挥和违章作业现象;3、运转部位要设护罩;7、大平矿“触电事故2002年12月23日四点班综放队正常生产;22时40分运顺移动变电站附近6000V电缆放炮,造成N1采区变电所全部停电;综放队值班电工于×立即向矿调度员苗××汇报;矿调度员苗××通知N1变电所当班运转工刘××在综放队未处理完电缆故障之前不准送电;然后通知综放队电工于×、刘××处理电缆放炮故障;此时采区变电所内除综放面两条6000V供电电源开关无电外,其它地点均正常供电;23时30分地面高压变电所发现8、16开关出现漏电显示,经选号确定为从中央变电所至N1采区变电所7线路存在问题,因此,矿调度通知中央变电所只准送19回路;由于单回路供电,要实现N1采区变电所除综放面停电外其它线路正常供电,必须合联络开关;零时25分经矿调度通知N1采区变电所值班运转员刘××合联络开关,刘××误将综放工作面12高爆开关合闸送电,将在处理电缆接头作业的综放队电工刘××当场电伤;事故原因:1、采区运转员刘××业务素质低,精力不集中,误操作是造成这起事故的直接原因;2、综放队电工在处理高压电缆接头故障前未挂停电作业牌,也没有将内三相短路接地或将高压开关内小车拉出;是造成这起事故的原因之一;3、运转队电工陶××、陈××、孙××在处理综放6000V高压电缆接头时,质量不好造成电缆放炮,也是这起事故的原因之一;防范措施:1、加强对重点岗位人员的培训,提高业务素质和实际操作技能;上标准岗、干标准活;增强职工按章操作的自觉性;2、加强停送电的管理;建立完善的停送电制度;职能部门强化现场监督检查力度,对违反规章制度的从严惩处;3、加强机电设备管理,各种安全保护装置必须齐全可靠,定期检查试验;8、大明一矿“触电事故2002年4月27日16时30分,大明一矿综采队东三西一工作面输送机双链拉断,在处理过程中刮板输送机发生顶电现象;此时,跟班电工蒋×便将800电站低压头停电输出侧停电,开盖排查故障隐患;后经检查发现,开关内保险丝管烧断,当即进行了更换,换完送电后故障仍未排除,蒋×判断保险丝管接触不良,继而违章作业,外接5A保险丝,之后,在未关开关盖的情况下,人为解锁送电,后因项间距离过近,导致弧光放电,将蒋×面部烧伤;事故原因:1、电工蒋×严重违章作业,在未关盖的情况下人为解锁送电,外接保险丝处理故障,是造成事故的直接原因;2、现场跟班干部、班组长对蒋×违章行为不加制止,管理松懈,是造成事故的间接原因;3、单位对职工安全培训和教育力度不够,导致职工安全意识差,也是造成事故发生的间接原因之一;防范措施:1、严格执行电工安全操作规程,处理电气故障时必须详细查明故障原因,坚决杜绝违章作业现象;2、加强现场安全管理,处理故障时跟班干部必须在场指挥,杜绝类似事故重复发生;3、加强职工安全教育和安全培训,提高职工安全素质;9、小康矿“触电事故2003年1月22日1时05分,在S2S3运顺二条胶带头移动变电站处,发生一起触电事故;零点班接班后正常出煤,12时40分工作面后部输送机突然没电,司机刘××用载波喊“后部刮板输送机送电”;移动变电站处维修电工周×听到后,发现有接地显示,按复位后送不上电;周洋将控制电停电,打开低馈头,开盖换半导体脱钩器插件;当新半导体脱钩器插上后,顺手将其固定螺丝放在脱钩器上准备没问题后再安上;再次在门外按复位开关仍送不上电;这时周×认为是新插件复位器有问题,就手手按脱钩器插件复位按钮,不慎将两个脱钩器固定螺丝碰落低压箱内,造成另一相直接接地,致使两相接地短路产生电弧,将周×烧伤;其中右手较严重,为二度烧伤,额部及左手烧伤较轻;事故原因:1、周×在操作时没有停电是造成这起事故的直接原因;2、周×在处理低压侧插件时,随手将插件固定螺丝放在插件上,使其在处理过程中滚落箱内,是事故根本原因;3、插件与真空管之间绝缘挡板上反,使螺丝搭在电源上造成接地短路;4、周×自主保安能力差,安全意识不强是事故发生的另一原因;防范措施:1、电工作业时必须在作业地点的上一级停电;2、电工作业时必须有人监护;3、绝缘板应正确安放;4、加强职工安全意识教育,提高自主保安能力;10、小青矿“机电事故2003年11月20日,运输队副队长张××于9时左右,安排机电班副班长梁××在起完矸石山后往上窜曲轨架;11时10分,梁××带领王××、李×准备窜曲轨架,这时张××下山去看钢丝绳;梁××安排李×开泵,梁××在曲轨内的前面,王××在曲轨架内的后面,梁××先把矸石山曲轨架的螺栓解下,安排王××把最后一条螺栓取下,做完这些工作后,梁××指挥李×开泵,往前移曲轨架,到位后让王××用撬棍把曲轨架别住,又指挥李×点着给泵,把拉曲轨架的大缸穿销取下后,指挥李×给泵往出伸缸,到位后对正眼穿上横销,告诉王××取下撬棍后,再次指挥李×往前移曲轨架,到位后又指挥王××把曲轨架用撬棍别住,指挥李×点着给泵;但没有取下油缸的横穿销,于是告诉王××取下撬棍,又让李×点着给泵,取出横销后,曲轨架突然下滑,把梁××的右脚从脚腕处错断;事故原因:1、负责窜曲轨架的机电班副班长梁××没按正常的操作程序去操作,违章指挥、违章作业是这起事故的主要原因;曲轨架窜到位后,应用两条标准螺栓把曲轨架固定后,再取下前移缸的横穿销,而梁××却安排王××用撬棍别住,王××没制止,而且按梁××的违章指挥去违章作业,李×发现他们违章作业也没有劝阻;2、窜曲轨架的措施不完善;3、运输队对窜曲轨架的工作不重视;防范措施:1、杜绝违章指挥、违章作业,坚持按标准作业;2、进一步完善窜曲轨架的安全技术措施,作业前贯彻好安全技术措施,并在作业过程中严格执行;3、加强对矸石山的管理,完善安全设施;4、矸石山走山、起山、窜曲轨架、调绳时应通知地面安监员前去监护,否则不准作业;11、大兴矿“机械事故2003年3月17日机厂车间主任于××安排天车司机王××、刘××二人负责当天天车吊运工作;11时30分至12时35分司机王××为皮带队吊运了二趟胶带件,在第三趟由南向北返车时,发现本厂钳工马××在北侧检修胶带输送机张紧绞车,天车继续开动行进至北端,司机刘××来到司机操作室准备替换王××,但王××因看活马上就要完了,就没有同意,继续启动天车由北向南行驶;突然急停启动断电,经检查发现钳工马××受伤躺在天车与张紧绞车缝隙间,送总医院诊断为:骨盆粉碎性骨折,膀胱破裂,右输尿管断裂,休克,手术输血4500CC,术后住院治疗;事故原因:1、作业环境恶劣是事故的一个直接原因,检查发现张紧距天车突出部分仅200mm间隙;2、违章操作、违章作业是事故的另一个直接原因;司机王××由南往北返车时已经发现区域内有人作业而没有停车;钳工马××违章进入天车作业区内作业;3、天车作业时没有专人指挥也是事故的一个原因;防范措施:1、必须加强职工安全技术培训工作,特别是特殊工种人员的安全技术培训,使之熟知并掌握本工种操作规程;2、天车作业时必须指定专人指挥;3、天车行走轨道两侧所摆放的物品必须留有米的安全距离,并设上安全标志牌;4、司机操作室视野应无死角;12、小康矿“起重事故2003年3月17日15时运输区当班钳工薄××和电工张××在机修房内更换架线电机车的直流牵引电机,薄××用手拉葫芦起重机起吊新起重机,在起重机刚吃劲时,电机突然倾倒,压在薄××的右脚拇趾尖上,造成趾尖骨折;事故原因:1、薄××未发现电机有倾倒的可能,同时脚又未躲开电机倾倒方向是事故的直接原因;2、电工张××未起到监护作用,没能及时提醒薄艳朋躲开电机倾倒方向;3、安全教育不够,伤者本人自主保安能力不强;防范措施:1、加强安全教育,提高工人自主保安能力;2、使用起吊时,起吊人员要躲开起吊物的倾倒方向;3、加强监护管理,使其真正起到监护作用;13、小青矿“机械事故2003年3月31日四点班,604队在W1E701运顺掘进,工作面放完炮后,班长董××安排耙斗司机孙××耙掌子头煤岩石,将掌子头的货耙到2米以外之后;董××在距工作面米处顶板锚链上重新挂滑子,随后司机孙××开始耙货;19时30分,耙斗带货进入耙斗机簸箕头时卡劲,孙××将副绳筒闸把压住准备回斗返向,但主绳滚筒压把未及时松开,两绳同时受力,导致副绳与耙斗连接卡环断卡环内有损伤,将距滑子前米处距工作面方向监察的安检员徐××头部打伤;事故原因:1、司机孙××操作不当,将主绳闸把压住,副斗返回至使副绳连接大环被拉断,是造成事故主要原因;2、伤者所在的位置不当;3、队领导执行纠正措施不利,督促维护检修人员整改不及时;防范措施:1、使用耙斗机要认真检查耙斗固定链、卡环,增加卡环及连接装置强度,卡环的螺丝要有防脱装置;2、耙斗机的滑子要有防脱保险装置,增加滑子距工作面作业人员安全距离;3、耙斗机钢丝绳要定期检查,发现磨损超限要及时更换;14、小康矿“机械事故2004年3月21日10时15分综放队当班支架组钳工苑××和王××一组检修,检修中发现39支架防片帮机头侧销轴断;二人进行更换,上完销轴靠机头侧后,苑××认为防片帮已固定,便用手活动防片帮,准备上另一侧销孔,用右手中指伸入孔内摸是否对正时,防片帮错位,将其右手中指挤伤;事故原因:1、在销轴没有将防片帮固定住时,用手入孔摸是事故的直接原因;2、钳工王××在一起作业没有起到监护作用;3、安全教育不够,伤者自主保安能力不强,没有做到标准操作;防范措施:1、钳工在作业过程中,严禁用手摸的方式来确定, 各种部件是否对正;2、加强职工安全教育,提高职工自主保安能力,严禁非标准作业;15、小青矿“触电事故2004年6月18日白班,刨煤队检修班电工组组长徐××带领电工徐×2003年技校毕业生,刚安排做电工工作处理W2S704运顺综保开关故障综保的指示灯不亮;徐××切断综保开关的车身电源,打开开关门,抽出开关芯,在拆下指示灯电路板时,固定电路板的一个平螺母滑落到开关中;徐××合着电路板去串车控制室处,用万用表测量一下,走时告诉徐×别动开关,当他返回时,看见徐×正拿着尖嘴钳子去取螺母,徐××立即说“别动”,但已经晚了,尖嘴钳子碰到了开关的电源侧1140V,由于短路造成了拉弧,把徐××和徐×均造成弧光烧伤;事故原因:1、安排职工从事特殊工种没经过转岗培训就上岗作业;2、徐×在没掌握的性能就擅自操作;3、徐××带新工人作业,没有监护好新工人;4、刨煤队对职工的安全教育不够;防范措施:1、对特殊工种作业人员必须经严格的培训,转岗时必须经过转岗培训;2、有徒工上岗时,必须在师傅的监护下作业,手把手的教徒工,徒工未经考试合格前严禁独立操作;3、加强职工的业务学习,增强职工的操作技能;4、加强对职工的安全思想教育;16、晓明矿“机械事故2004年6月30日下午运输队机电班领工员陈××安排钳工马××、舒×两人加工架线式电机车受电器铝滑板连接孔;在钻完3个眼后,因班长安排舒×临时干别的工作,舒×在离去时告诉马××:“等我回来后再干”;但在舒×走后,马××却自己单独进行钻孔工作;在钻孔过程中,当马××用右手拨钻头附近的碎屑时,由于其戴了手套,不慎被钻头缠住手套,造成右手中指骨折;事故原因:1、马××违反钻工技术操作规程规定,戴手套作业,是造成这起事故的直接原因;2、马××擅自单独进行钻孔工作,精力不集中,是造成这起事故的主要原因;3、运输队领导对工人按技术操作规程操作教育有差距,管理上存在漏洞,也是造成这起事故的原因之一;防范措施:1、加强对职工进行技术操作规程学习,教育职工自觉按技术操作规程要求操作;2、钻工作业时严禁戴手套;3、钻工作业时必须精力集中,扫屑必须停止机械运转;17、晓明矿“机械事故2004年8月12日四点班,综掘队N2410运顺掘进工作面,综掘机切割完毕后,锚杆工王×与王××使用锚杆机,由外向里打完第一排钢带右起第三个锚杆眼,注完药卷后,在等待凝固时,突然一级缸筒发生爆炸;此时,王×手扶锚杆机,面朝右帮背对左帮,王×与王××相对站立,结果王×被爆炸产生的碎片将右大腿外侧擦伤;事故原因分析1、一级缸筒磨损严重,抗压强度降低,结果在5~的压力作用下发生爆炸,是这起事故的直接原因;2、该生产厂家,即石家庄中煤支护机械厂非国家定点生产厂,产品存在质量问题,是事故的一个间接原因;3、厂家产品说明书规定:500小时进行一次小修;累计使用2000小时进行一次大修,但在实际使用中没有按此规定予以保养,也是事故的一个间接原因;防范措施1、按70机的维修保养规定,定期检修,并打压试验,同时做好检修记录备查;2、建议购进设备必须是国家定点生产厂家的合格产品;如石家庄机械厂3、操作人员在操作前对钻机认真检查,并严格按技术操作规程操作;4、在操作过程中,如发现异常应立即停止操作,待专业人员处理正常后,再继续使用;18、小青矿“机械事故2004年8月15日18时30分左右,选煤厂压滤车间Φ12m耙子压空无料,班长赵××请示厂调度系统停车,安排各号岗位工搞设备卫生;高××当班负责看二次加药搅拌机,在搅拌机运转状态下,用抹布擦搅拌机电机,不慎抹布被搅到滑差离合器的转子内,把左手带入,造成左手食指骨折,中指末节尖端刮掉;事故原因:1、高××违章作业,在设备运转状态下触及旋转部位;2、加药搅拌机有缺陷,旋转部位防护不完全;防范措施:1、加强规程措施和技术操作规程的学习,规范操作行为,增强自主保安能力和安全意识;2、完善搅拌机护罩,加强各种设备防护设施的检查,确保完好有效;19、小青矿“触电事故2006年10月20日白班,供应科坑木场班长乔×安排杨××、李××、于×等三人,将沙场院内公司预制件厂房西南角灯杆上的坏照明灯修复;由于灯杆焊在厂房构架上,且高度6米左右,无法接灯,于是决定用铁管重新做一个灯杆米,与原杆绑在一起;13时30分左右,当杨××、李××、于×三人立杆时,倾斜接近南北走向的18东部水源井6000伏高压线,高压线放电,通过灯杆做导体,将杨××右手烧伤4cm长口,摔倒过程中刮伤右耳2cm左右,经现场救治后送医院治疗;事故原因:一直接原因:1、铁灯杆高,立起时杆顶接近高压线,高压线放电,是造成事故的直接原因;2、现场作业人员安全意识淡薄,盲目作业,在附近有高压线和变压器的情况下,没有对周围环境进行安全确认,没有考虑到灯杆立起过程中可能触及高压线,是造成事故的主要原因;3、班长安排工作不细,没有明确具体注意事项;领工兼安全负责人杨××现场擅自决定更换灯杆,没有向科里汇报,也没有采取防范措施,从现场看没有必要新架设铁线杆,安排工作失误,是事故的另一原因;二间接原因:1、作业现场环境差,安设原时没有考虑换灯问题,给维护工作留下隐患,是造成事故的间接原因;2、供电部在厂区内设置的高压线不合理,已与供电部联系检修期间移走;防范措施:1、加强班组长管理,安排工作必须细致,杜绝随意性;2、对临时工程工作要制定可行的安全措施,并及时向有关领导汇报;3、真正发挥现场安全负责人的作用,认真做好安全确认工作,查找安全隐患,隐患不排除不许作业,不具备施工条件时不许作业;20、小青矿“机械事故2006年6月1日白班,604队董××小班在W1E406外边切安刮板输送机;下午1点10左右,董××和钳工陆××处理输送机链,陆××先将输送机上下链环上,安好紧链器后,董××打反气,开输送机紧链;因机尾输送机板错位,开不动,就打正气,点动后,发现机头上部链环错位,又将打到反气,因害怕点动时余链刮坏分链器,陆××就用手提着机头处上链;1点40分点动后,当电机停止运转时,底链缩回,将陆××左手食指尖挤伤;事故原因:1、伤者陆××安全意识差违章操作,在输送机点动时,直接用手提链,是造成事故的直接原因;2、班长董××违章指挥,机头抱闸位置没有安排人员打闸,造成停气时底链缩回伤人;同时对陆××违章操作不制止,是造成事故的另一原因;防范措施:1、加强职工培训,重点是操作规程培训,使职工真正熟知操作标准,按标准作业;2、继续加大习惯性操作行为的围剿力度,开展好“揭、摆、查”活动;3、发挥班组长现场安全管理的中心作用,杜绝违章指挥;21、大明矿“机械事故2006年7月6日6时许,大明矿WN1603综采工作面采煤机出现故障,9时许,经综采队检修班检查认定,需更换采煤机后截割部,由综采队机电副队长王×带领检修班负责安装;16时许将截割部运送至工作面机尾,用3。

机电运输管理事故案例

机电运输管理事故案例

机电运输管理事故案例(一)机电运输管理事故案例事故经过:1997年8月6日一时30分,大明煤矿煤掘区103队工人梁宝龙、陈明、郭军三人正在往掌子面串溜子机尾和连接板。

此时,该队电工张振宇入井来到开关处,准备检查开关,但本人违章作业,没有到工作面查看现场工作人员工作情况就启动溜子开关,当梁宝龙、陈明、郭军三人将溜子机尾和连接板串开2.5米时,这时,因电工张振宇启动溜子开关,溜子底链突然拉动,将溜子机尾和连接板带回,将正在机尾连接板的梁宝龙左脚夹在连接板和溜子中间,梁宝龙左脚当场被切断。

事故原因:(1)、电工张振宇严重违章作业,在入井后检查溜子开关前,没有到工作面查看现场人员作业情况,盲目启动溜子开关,是造成此起事故的直接原因。

(2)、当班跟班干部和班长工作安排不细,安全防范措施不严密,是造成此起事故的间接原因。

预防措施:(1)、严格执行电工安全操作规程,检查机电设备前必须确认现场生产情况,杜绝盲目操作现象。

(2)、生产过程中,跟班干部必须详细安排每项工作,杜绝工作出现失误。

(3)、加强职工安全教育和安全培训提高职工的安全意识和安全技能水平。

(二)电工违章事故案例事故经过:2002年4月27日16时30分,大明矿综采队东三西一工作面溜子双链拉断,在处理过程中溜子发生顶电现象。

此时,跟班电工蒋柏龙便将800电站低压头停电输出侧停电开盖排查故障隐患。

后经检查发现,开关内保险丝管烧断,当即进行更换,换完后送电,但故障仍未排除,蒋柏龙判断保险丝管接触不良,继而违章作业,外接5A 保险丝,之后,在未关开关盖的情况下,人为解锁送电,后因项间距离过近,导致弧光放电,将正在作业的蒋柏龙面部烧伤。

事故原因:(1)、电工蒋柏龙严重违章作业,在未关开关盖的情况下,人为解锁送电,外接保险丝处理事故是造成此起事故的直接原因。

(2)、现场跟班干部、班组长对蒋柏龙违章行为不加制止,管理松懈是造成此起事故的间接原因。

(3)、单位对职工安全教育和安全培训力度不够,导致职工安全意识差也是造成事故的间接原因之一。

煤矿矿山机电运输专业事故案例

煤矿矿山机电运输专业事故案例

机运专业事故案例联系人:闫海联系电话:机电运输科2016年1月8日“”慈林山煤矿皮带机伤人事故案例一、事故发生经过2012年9月13日下午,慈林山煤矿分管生产副矿长王建虎主持召开协调会,安排9#煤南翼皮带机机头卸载臂延长改造工作,直接安排机电科负责进行卸载臂的设计和定制,并由中宇公司项目部综掘二队负责施工。

9月15日四点班,中宇公司项目部综掘二队擅自开工,19:00时,当卸载臂安装及皮带钉扣完毕,皮带穿条时,发现两端接口距离相差1.2m,不能合口。

在尝试了用人力牵拉及皮带机点动倒转的方式均无法将皮带合拢的情况下,负责接带工作的皮带检修工高雅军擅自从皮带断口处跳入驱动滚筒与导向滚筒之间的底皮带上,并违章指挥皮带机司机秦义以点动方式倒转皮带机,在皮带机运转瞬间,高雅军即被卷入驱动滚筒,下半身挤压受伤,后将其紧急送往医院不治身亡。

二、事故原因分析1、慈林山煤矿在9#煤南翼皮带机机头卸载臂延长改造开工前,未办理单项工程开工许可审批手续,未落实业务保安责任;未执行集团公司《变化环节、非正规作业岗位作业标准》有关规定;未编制现场作业安全技术专项措施;机电管理制度不健全;机电科与施工队组擅自确定开工时间,现场安全监管不到位是导致事故发生的主要原因。

2、中宇公司慈林山煤矿项目部领导干部双带班管理制度执行不到位;现场施工人员技术力量薄弱,当班接带操作人员不熟悉岗位操作规程,冒险蛮干是导致事故发生的间接原因。

3、在作业中,高雅军违章进入驱动滚筒与导向滚筒之间仅有1.8m宽的底皮带上,违章指挥皮带机司机秦义启动皮带机倒转,是导致此次事故发生的直接原因。

三、事故防范措施1、各单位要深刻汲取本次事故教训,仔细查找管理漏洞,重点检查是否严格执行单项工程开工许可制度;是否严格执行非正规作业分级管理制度;是否按规定编制相关安全技术专项措施,是否严格执行“四位一体”开工制度。

2、加强施工组织协调工作,特别是非正规作业项目,要切实落实各级安全责任,强化现场安全监管。

煤矿机电事故案例

煤矿机电事故案例







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(3)主管科室、安监人员不到位,缺乏现场监督。 3、间接原因:思想重视不够,对斜井敷设电缆可能出现的险情预想不足,准备 不充分,管理不到位。 三、事故点评 2001年大平煤矿在官路250斜井下90mm2铠装电缆尚属首例,缺乏正反方面的管理 经验。另外,针对此次运输电缆,从领导层缺乏足够的重视,管理科室缺乏科学论证。 施工前缺乏详细的检查,安全监督又不到位,区队组织不力,操作措施不够严谨,没 有对斜井下电缆时的运行速度等作出明确规定,没有针对性的应急方案。因此来说, 在对待任何集体性工程的实施方面,首先是要领导重视,其次是科室要严密论证、合 理组织,制订得力的安全措施,确保管理、监督到位;再者就是区队要精心组织,严 格按措施施工,就能够防止事故的发生。






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三、防范措施: 1、各级领导进一步加大安全生产工作的力度,采取切实措施,克服 安全管理严不起来,落实不下去的问题,并立即组织一次安全大检查,查 隐患、堵漏洞,举一反三,坚决遏制事故的再次发生。 2、严格执行岗位作业标准化标准,加快本质安全型矿井的建设步伐, 加强各类电气设备的检查检修,及时发现设备存在的隐患,超前处理,杜 绝设备带病运转现象。 3、组织开展“反习惯性违章”活动,认真排查平时工作中的习惯性 违章 行为,并制定相应的检查、考核以及防范措施,传达到每名职工。同时, 进一步强化现场管理,坚决杜绝违章作业现象。 4、各级人员必须加强各项安全操作规程的学习,提高安全意识,确 保 按章操作。各重点岗位必须严格按照操作规程的要求配备人员和相应的设 施,否则一律停止生产。 5、加强施工和设备检修的管理,严格执行“一工程一措施和零星工 程 施工任务书”制度,严格执行高压电气停送电倒闸操作票和停电、验电、 放电、挂接地和一人操作、一人监护的规定,保证操作安全。

神华集团煤矿事故案例汇编

神华集团煤矿事故案例汇编

神华集团煤矿事故案例汇编神华集团某矿洗煤厂“11.23”运输事故2011年11月23日,神华集团公司某新建洗煤厂试运行期间,发生一起带式输送机卷人事故,造成1人死亡。

发生过程,11月23日夜班该洗煤厂按计划带负荷调试,2点50分239原煤转载带式输送机司机实习生白某再用铁锹清理机尾清扫器下方积煤时不小心将铁锹卷入机尾滚筒,在拉拽铁锹过程中被铁锹把带到正在运行的胶带滚筒里,头部被卡在机尾滚筒与胶带之间,致使胶带跑偏,防跑偏动作保护后胶带停机,调度人员通过集中控制显示屏发现设备停机,立即组织人员现场查看,发现白某被卷入机尾滚筒,抢救人员立即割断胶带,拆下滚筒后将其从滚筒下救出,经确认白某已死亡。

原因分析:直接原因1:白某在带式输送机运行的情况下,违章清理机尾洒煤时,铁锹卷入机尾滚筒,在拽铁锹的过程中,被卷入机尾滚筒。

防范措施:严格执行《洗煤厂安全规程》11.1.4条中,“输送机运转过程中,禁止清理或更换滚筒,禁止清理机架和滚筒上的存煤,禁止站在机架上铲煤、扫水、触摸输送机”的规定。

直接原因2::29带式输送机旋转部位未设置防护装置,致使人员可进入设备旋转部位。

防范措施:完善带式输送机防护装置,按规范标准加装带式输送机安全防护网、防护罩。

运转部位超过100毫米缝隙的全部加装防护板并张贴安全警示牌。

间接原因1:该洗煤厂安全管理机构不健全,安全管理人员配备不足,安全管理制度不完善,职能管理部门业务保安责任落实不到位。

防范措施:新建洗煤厂在运行前必须健全安全管理机构,配齐安全管理人员,完善安全管理制度并严格落实业务保安责任制。

间接原因2:该洗煤厂未执行师带徒制度,安排实操经验不足、缺乏应急处置能力的实习生单岗作业。

防范措施:对新员工和实习员工要严格执行师带徒制度,严禁安排新员工和实习员工单岗作业。

间接原因3:该洗煤厂安全培训不到位,岗位危险源辨识和风险预控措施培训针对性不强。

防范措施:强化安全培训,加强对员工岗位危险源辨识和风险预控措施的针对性培训。

煤矿机电事故案例

煤矿机电事故案例

3.认真吸取事故教训,举一反三,狠反“三违”,杜绝野蛮作业, 强化现场管理。 4.认真进行安全整顿,查隐患、堵漏洞、反“三违”,发现问题 立即整改。
Hale Waihona Puke 留在现场的岳炳建刘延岭刘玉林王生俊拿来千斤顶顶轴承座的北侧将轴承座的北侧抬高50毫米并脱离地角螺栓这时胡金荣回到现场并递给王生俊圆木随后又出来抱来一个千斤顶并和王生俊将千斤顶支在了轴承座的南侧当活塞伸出约20毫米时轴承座抬高约10毫米2人停止操作但轴承座南侧却在自行上移随即歪道恰巧挤压在蹲在轴承座北侧处理滑轨处理头拔地角螺栓的刘延岭的右上肢和腿上使其在摔倒过程中头部撞在风洞边缘上站在南侧拿撬棍的刘玉林也负轻伤
二.事故原因 (一)事故教训 1.这起事故的主要教训是安全生产责任制不落实,安全措施不到位, 有章不循,管理混乱。 2.施工人员安全第一的思想树立不牢,存在侥幸心理。跟班干部对 安全生产心中无数,离开现场长达40分钟之久。为了“早干完下班”, 现场施工人员把安全第一摔到了脑后,从而违章冒险作业,忽视了自 主保安和互助保安。 3.4月9日会议虽然提到:“要总结2#主扇更换的经验”、“清楚盲 目乐观情绪”、“落实施工中的各项安全措施”、“精心组织、精心 指挥、精心施工、安全第一”等,并下发了矿机发(1992)2号文件, 但在工作中,贯彻落实不够,尤其是对安全责任的落实、安全措施的 贯彻、施工人员的培训等做的不细。工作现场,操作人员普遍未戴安 全帽,指挥混乱,这些都是导致事故发生的潜在因素。
二、太西洗煤厂“5.23”变电所触电事故
1996年5月23日9时34分,太西洗煤厂变电所发生触电事故,造成1 人死亡。 一.事故经过 1996年5月23日9时34分,变电所接到供电局倒闸作业通知,变电工 在倒闸操作中,发现接地刀闸触头过位拉不回来,变电所负责人未向 相关部门和人员汇报,并在没有采取停电措施的情况下,安排人搬来 梯子,搭在隔离开关桁架上,自己带上螺丝刀爬上梯子去处理触头过 位,在操作中造成触电致其死亡。 二.事故原因 变电所负责人严重违反操作规程,发现故障不及时向相关部门汇报, 在未采取停电措施的情况下,擅自登上铁梯处理故障,致其触电身亡。

煤矿死亡事故案例-(运输事故)

煤矿死亡事故案例-(运输事故)

(一)、“11.3”运输事故事故经过1973年11月3日10时30分,机电科皮带司机张玉华在月亮田矿主斜井4#皮带作业过程中违反操作规程,被卷进皮带滚筒,当场死亡。

4、发生事故的地点月亮田矿主斜井4#皮带。

5、事故类别运输事故。

6、事故伤亡人员情况死亡1人。

8、事故性质责任事故。

9、事故直接原因皮带司机张玉华违章操作。

10、事故的间接原因是平安管理不力,对职工平安教育、培训存在差距。

11、防范措施⑴、加强职工平安教育培训,严格执行工种操作规程。

⑵、加强平安管理,严格查处“三违〞。

12、事故责任划分及处理意见2、事故经过1974年6月20日9时40分,运输区把钩工何龙界违反操作规程,在副井底下放矿车时,违章挂车,被两辆矿车夹伤头部,经抢救无效死亡。

3、发生事故的时间1974年6月20日9时40分。

4、发生事故的地点月亮田矿副斜井。

5、事故类别运输事故。

6、事故伤亡人员情况死亡1人。

7、事故直接经济损失〔略〕8、事故性质责任事故。

9、事故直接原因把钩工何龙界违章操作。

10、事故的间接原因是平安管理不力,对职工平安教育、培训存在差距。

11、防范措施⑴、加强职工平安教育培训,严格执行工种操作规程。

⑵、加强平安管理,严格查处“三违〞。

12、事故责任划分及处理意见〔略〕1975年度(一)、“〞运输事故2、事故经过1975年11月13日八点班敖学虎同志〔专职司机〕负责开南二一段回风石门20KW绞车。

第一次吊了三个空车,放了两个重车,第二次吊的是管子,挂了两个重车准备下放,刚起出去道叉,里边九层煤运输上山放下重车因冲力过大,滑到回风石门道叉处顶掉道,影响下放重车,这时挂勾工张保伦、张大广为了省事,将已吊出道叉的重车放回挂上硬拉,结果是不但没有拉上道,反而把道叉拉坏,因此就摘开了。

二人分别去找破板准备抬车,在这期间,敖学虎因见上下吊放几次,知道是掉道了,故将闸刹住下来看情况。

11时00分敖学虎走到吊着的两重车处,因刹车失灵自动下滑,将该同志推倒压到车下死亡。

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煤矿机电事故案例1、小青矿“2005.7.14”提升事故2005年7月14日10时28分,副井检修完工后,开始提升,副罐提升一次后,主罐开始上提。

车到减速点后,低频制动没有投入,司机开始施闸,2m/s保护及过卷保护动作,停车。

主罐过卷4.3米。

经检查,井筒设施完好无损,11点10分恢复正常提升。

事故原因:副井利用检修期间给绞车喷漆,作业期间施工人员误碰触深度指示器主罐侧自整角机连杆,造成位置改变,没有复位。

绞车运行后,由于速度给定为最大,致使过减速点后,绞车虽减速,但由于反馈小于给定,低频没有自动投入,绞车速度较高,造成事故发生。

2、大兴矿“1998.3.18”提升事故1998年3月18日零点班,运输区一队机车组组长王××和推车工赵××、王×在井下作业,1时30分大罐到副井下装车平台,内装2个空车,王××与赵××将空车推出,赵××用木楔在罐内车出侧打掩,之后他们三人共同将一回收铁梁车推入罐内,王××去关罐门,并示意打点提罐,开车10多分钟后听到井筒内有响声,有物体从井筒坠下,此时照明灯停了,王××立即打点停车,此时大罐提起130~140米位置。

事故原因:1、这是一起典型的人为责任事故,装有U型铁梁的叉车没有推到位,车轮没有进入轨面的凹坑内,而且入车侧又没有用木楔打掩,提罐运行时,叉车在罐内向南侧移动,造成铁梁窜罐体,插入罐道横梁间,由于撞击力很大,U型铁梁腾起后坠入井筒。

2、人车入罐后没认真进行检查是否到位,是否打掩是这起事故的主要原因。

防范措施:1、认真接受事故教训,牢固树立安全第一思想,坚决按规程办事。

2、认真总结事故教训,并以此为反面教材,全面进行安全教育,增强职工安全意识。

3、严格落实各级责任制,重点地点,关键部位要严把守。

3、晓明矿“1980.3.15”提升事故1980年3月15日四点班,副井正常提升物料和人员。

22时37分,副罐在井下,上层装一车岩石,下层乘15名升井人员。

井下信号工马×向井上发出提人信号,井上信号工李×接到信号后,将提岩信号变成提人信号,当副罐提至井上副罐上层装上空车后,井上信号工李×又将信号变为提岩信号。

副井下对好主罐上层,打了一个停点后,此时井上付罐下层低于摇台200mm。

井上信号工李×也打了停点,副罐下层乘罐人员开始陆续下罐。

在副罐下人的过程中,副井下主罐上层已装好了岩石车,信号工马×向井上发出了可以动罐的信号(5个点)。

井上信号工李×接到信号后,即没有观察乘罐人员是否下完,也未询问罐笼两侧的拥罐工,就向绞车司机发出了对罐信号。

北摇台拥罐工杨×正在查下罐人数,没有注意到信号,南摇台拥罐工冯×到南码头门推空车,虽听到信号也没有给予制止。

副井绞车主司机赵×,误把向上对罐的5个点听成向下动罐的4个点。

因主罐在井下,又装了2台岩石重车,副罐在井上仅装1台空车,在这种情况下,司机赵×给换相加1y,绞车不动,紧接着又加2y,但是没有带好闸,使本来准备向上慢速提升的副罐突然快速下降了1.4米。

此时,采煤一队工人赵×正由副罐北侧一脚罐里一脚罐外下罐,由于罐笼快速下降,将其挤在罐笼与摇台的空隙之间,当即死亡。

事故原因:1、井上信号工在没有观察乘罐人员是否全部下完,也未询问罐笼两侧拥罐工的情况下,就向绞车司机发出了对罐信号,是事故的主要原因。

2、绞车司机工作时精力不集中,误听信号,并操作失误,是事故的直接原因。

3、北码头门拥罐工精神不集中,没听到对罐信号;南码头门拥罐工听到对罐信号,但没有及时制止,是这起事故的间接原因。

防范措施:1、所有岗位人员必须忠于职守,并必须严格按操作规程作业。

2、加强对岗位人员的职业道德教育,使之牢固树立安全第一的思想,增强工作责任心,工作过程中保持良好的精神状态。

3、强化对从业人员的安全技术操作规程的培训,杜绝错误操作。

4、完善岗位安全生产责任制。

4、南山矿副井1#绞车主轴装置主轴轴径磨损事故一、案例(1996年11月9日0点30分)南山矿副井1#DMT—2.25×4A型绞车,交流拖动,电机功率400KW,最大提升速度6M/S,提升高度499.5米,提升容器双层单车罐笼。

1996年11月9日0点30分,司机宋某从一水平提岩至地面9,5米过程中,听到绞车后备保护仪报警(即深度指示器失效保护),并看到灯光指示,立即施闸停车,汇报动力科调度和维修工,经检查发现深度指示器传动装置与主轴轴端联接的传动齿轮推齿,啮合不上,进行检修装配,装配不上,经继续检查发现主轴轴头处联接轴中心向下偏移10毫米,(原两齿轮中心距为81毫米);拆下主轴轴头处联接轴,检查轴承情况,发现3003264双列向心球面滚子轴承内套与主轴有6毫米间隙,确认主轴轴径磨损。

鹤岗地区无法修理,决定运至齐齐哈尔和平机器厂修理,停产14天。

二、原因分析1、由于3003264滚动轴承内径与主轴轴径的配合出现间隙,产生轴承内套与主轴轴径相对转动,从而造成主轴轴径磨损;2、根据图纸的技术参数,轴承内套与主轴轴径的公差配合为基孔制,轴为¢320gc(+0.004~+0.040),为第三种过度配合,3003264轴承内套为¢320(—0.04~+0.00), 因此轴承内套与主轴轴径的配合必须是过盈配合。

轴承内径与主轴轴颈的配合出现间隙,才会产生滚动轴承内圈和相对主轴轴颈的相对转动。

产生这种配合间隙可能有三种不同情况的公差配合。

第一种情况,滚动轴承内径是合格的,而主轴轴颈不符合图纸要求,出现了负公差,因而造成配合间隙。

第二种情况,主轴轴颈加工制造是合格的,但轴承内径超过公差,出现0以上的正公差,造成配合间隙。

第三种情况,主轴轴颈在制造时超差(为负公差);轴承内径亦超差(为正公差)两者配合产生间隙。

上述三种情况中,出于第一、三种情况,则属于主轴轴颈小,若为第二种情况,则属于轴承内径超差。

3、检查不到位,没有及时发现轴承内径与主轴轴颈的配合出现间隙,致使隐患不断扩大,造成主轴轴径严重磨损事故;三、预防措施1、对设备难于检查的部位,要进行强制性检查;2、做好点线流程检查和隐患排查整改落实工作;3、加强计划检修工作,完善检修制度;4、加强技术培训工作,提高维修人员的技术业务水平。

5、益新矿老副井井筒下铁管坠落事故一、案例(2008年8月19日)益新矿中部老副井采用НКМЗ2×5×2.3型缠绕式提升机,单绳提升,井架为钢式立井架,服务水平一、二、三水平,担负提人、下料、提矸石等提升任务,直流拖动,Z710—500型电机,功率1000KW,提升高度550米。

2008年8月19日下午2时巷修区从井口往三水平下铁管(φ108,6米长)每次下10根,采用的方法是在罐笼底部悬吊下放,先从主罐底下一趟后,第二趟从副罐底下放,2时45分副罐下到离井底5米左右司机听点停车,三水平巷修区接管子人员汇报有4根管落入井底,其余6根下落不明,副罐中间罐道侧上下导向板全部出轨。

动力科接到汇报后立即组织人员进行抢修,先将落入井底的4根拽出,然后将罐笼导向板入轨,后乘坐罐笼将落入井筒中的6根找到,在副罐侧距二水平往下50米左右处发现三根铁管叉在罐梁上,在主罐距二水平往下130米左右处发现三根铁管叉在罐梁上,依次将6根管子提到二水平及三水平,处理完后,试运行无问题,影响正常运行5个半小时。

二、原因分析:1、没按措施作业,措施要求每次下4根而实际下10根。

2、悬吊不正确,铁管倾斜,没有同井筒平行。

3、捆绑不正确,铁管下部用8#铁线捆绑不牢造成罐笼在运行过程中铁线松脱。

三、预防措施:1、要严格按措施作业。

2、捆绑方法要有图示说明,捆绑要牢固,起吊物在井筒内必须在井筒中心,起吊物稳住后方可打开车点。

3、悬吊要对称布局。

4、绞车提升速度不得超过2米/秒。

5、22kg/m铁轨一次只限下4根,2寸铁管一次只限下10根,4寸铁管一次只限下6根,6寸铁管一次只限下4根,8寸以上只限1根。

6、信号工及安检人员要现场监督,不按措施作业要立即制止。

7、每次下长物料前要向参加人员贯彻措施并有区、队长现场指挥。

6、大隆矿“2000.4.1”机电事故2000年4月1日白班大隆矿更换主井副斗东北侧罐道绳的工作已准备就续,10时50分将罐道引绳缠在提升机的滚筒上,然后紧此绳,上提副斗。

提斗前拆除井架天轮处旧罐道绳锚固铁和三道卡板,并将防撞梁下端断7丝已松散的旧罐道绳作绑扎处理。

此时上部一切准备工作全部结束,准备提升,指挥的副队长张×和井下联系准备动车。

这时井下准备工作已完,队长、技术员上箕斗监护提升,另有四人在箕斗上准备升井,运转队副队长警告箕斗上人员,不准乘坐箕斗,装载信号工也与地面联系,告之箕斗上有人,但井上指挥人员误认箕斗上人员是监护提升罐道绳人员,同时下令动车,当绑扎处运行到锚固装置下口时,有一根断丝卡弯过不去锚固装置口而停车。

为处理断丝要求绞车慢回500mm,当绞车回放时旧绳先慢放下滑100mm,而后引绳和罐道绳联接卡子在天轮平台上,停顿片刻后,卡子滑过平台急速下滑300mm-400mm后加速下滑,随即挣脱联接装置,造成坠绳,旧罐道绳坠入井底后正好砸在箕斗上部,将箕斗上人员砸成两死一伤,造成了严重后果。

事故原因:1、队长张××违反措施规定,不在措施规定位置监护,且不听劝阻强行站在箕斗上监护提绳。

2、死者唐××、李××等5人严重违章,擅自乘坐箕斗,在运转队副队长强令下仍不下箕斗,造成严重后果。

3、检查人员,相关人制止不利,采取措施不当,未能使违章者中止违章。

4、施工队副队长张×违章指挥,在井下乘坐箕斗人员不清的情况下,盲目下令提升罐道绳。

5、天轮平台处的人员监护不利,未能及时发现V型卡子刮在天轮平台上,造成卡子卡住后存绳300mm-400mm,卡子滑过平台产生冲击,造成引绳与罐道绳脱离坠绳。

6、作业人员安全意识不强,对违章指挥、违章作业不制止,听之任之,没有尽到各自的安全责任。

防范措施:1、在主井天轮出绳口处焊接园弧钢板,避免钢丝绳反弹现象发生。

2、施工前检查好新、旧绳子是否有断丝现象,如新绳有断丝禁止更换,旧绳有断丝采取特殊方式穿过绳孔,避免旧绳回放,且引绳同旧罐道绳打卡子处距断丝超过15米,并增加4道卡子。

3、同类作业时,要设专人监护和检查卡具,发现异常及时处理。

4、从严治矿,狠反“三违”,避免违章指挥和违章作业。

7、小青矿“2000.7.23”机电事故2000年7月23日白班,通风队书记梁××安排监测班拆除W1S705运顺风电闭锁电源,当时他不清楚开关是否有电,也没有安排办理停电票。

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