石灰土试验段总结报告

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(完整word版)8%石灰土试验段总结报告

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S333蒙馆线冠县杨寺地至十里铺段大修工程第三合同段8%石灰土试验段施工总结聊城市传朋公路工程有限公司S333蒙馆线冠县杨寺地至十里铺段大修工程三合同项目经理部2017年9月11日8%石灰土试验段总结报告一、试验日期:2017年9月11日二、试验地点:K309+500-K309+608.5三、试验步骤及总结:1、测量放样按设计标准放出中心线和边线,为保证拌和平整、无波浪,直线段每20m设一桩,平曲线段每10m设一桩,并在两侧路肩边缘设指示桩。

2、备石灰、铺灰:备灰前,通过试验测定石灰的松方干容重为0.55g/cm3,8%石灰土的最大干密度为1.723g/cm3。

由汽车运送石灰到施工路段,并按照每延米的用灰量把石灰码成灰带每延米用量计算方法如下:对于宽度为11.15米,11.15×1×0.18×9%×1.723×96%×1.173/0.55=0.64m3为便于扣灰,共码两个灰条,每个灰条一延米的用灰体积为:V2=0.55m3。

灰条采用三角形布置,设定灰条的下底宽为1.5m,高为0.42cm。

然后在灰条位置标出两条灰线,确保灰条顺直;在路基两侧打出边线,然后人工将石灰均匀的铺撒在标线范围内。

3、拌和将石灰均匀摊铺在土层上面后,用振动压路机碾压一遍,根据石灰土垫层的压实厚度要求,将拌和机械调整好拌和后的深度为21cm,由路基外侧向中心拌和,采用相间拌和,间隔宽度为1.5m。

拌和时,派专人随机检查拌和厚度,如发现拌和厚度不足或出现素土夹层时,应用推土机推平,稳压后重新拌和;如发现粘性土颗粒较大时,应增加拌和遍数,使粘性颗粒满足规范要求。

稳压完成后,测定8%石灰土垫层的含水率,依据试验室标准击实得出的最佳含水率大两个百分点,计算洒水量,然后进行洒水。

稳压整平后,我们布设了4个断面,16个点作为基准点进行挖孔检测8%石灰土垫层的松铺厚度,然后进行碾压,达到规定的压实度要求后,再用上述方法检测压实后的厚度,分别记录如下表。

路基6%石灰土试验段首件施工总结

路基6%石灰土试验段首件施工总结

首件施工总结(6%石灰路基土试验段)一、工程概况XX大道扩建工程路基石灰土92区为6%石灰土,为了确定合理的施工机械、机械数量及机械的组合方式;检验施工方案的可行性、适应性;全面检查材料及施工质量;同时确定石灰的消解时间、每延米消石灰的用量及适宜的松铺系数、碾压遍数等施工参数,在石灰土大规模施工前进行试验段施工,施工时间在2012年7月1号,天气晴。

本次试验段施工起讫桩号:K6+450~K6+590左幅92区,长度140m,宽度:7.5m,试验时根据压实的遍数不同,分三个区进行典型试验施工,采用路拌法施工。

二、施工准备1、准备下承层(1)、用18t压路机对下承层进行碾压,不得有松散和弹簧现象,发现表土过干,松散应适当洒水碾压密实。

如有弹簧土,应坚决进行开挖、换填等措施处理。

(2)、准备下承层施工完成后,进行高程、中线偏位、宽度、横坡度、压实度、平整度等检测,各项指标均合格后方可进行石灰土的施工。

2、原材料准备(1)、石灰:采用经试验检测合格的Ⅲ级以上的石灰标准。

石灰采用插管法消解,消解后的石灰存放7~10 天。

施工中进场的石灰首先进行有效成份的检测,看是否满足技术指标,不合格品坚决清除出场。

为减少因存放引起的钙、镁含量的损失,施工中按计划购买石灰且尽量缩短石灰的存放时间。

石灰土路基施工工艺流程图(2)、土:在K6+450~K6+590左侧原地面开挖取土。

经试验,为细粒土可用于灰土施工。

3、工艺准备配合比设计:按设计图纸及规范的要求,在K6+450~K6+590左侧原地面开挖取土样,在工地试验室进行配合比设计,以6%的灰剂量进行试验,得出如下结论:(1)、土样均为细粒土,适宜做灰土施工。

(2)、通过试配6%灰剂量的灰土,确定灰剂量的允许偏差为±0.5%。

(3)、6%灰土混合料的最大干密度为 1.711g/ m3 ,最佳含水量为18.4%。

4、施工方法粘土和石灰采用挖掘机或装载机装车,自卸汽车运输,推土机摊铺粘土,装载机及人工摊铺石灰,推土机初平,平地机精平,专用重型压路机压实,洒水车洒水养护。

灰土填筑试验段总结

灰土填筑试验段总结

目录一、前言 (1)二、工程概况 (1)1、机场位置 (1)2、地形地貌 (2)3、工程地质 (2)4、水文地质 (2)5、气象条件 (3)三、施工准备情况 (4)1、人员组织 (4)2、机械准备 (6)3、材料准备 (7)四、石灰改良土整片碾压层填筑施工 (8)1、施工工艺流程 (8)2、施工方法 (8)3、机械设备要求 (12)五、施工工效分析及问题处理 (12)1、填筑前的准备 (12)2、填筑土方 (12)3、标高及平整度的控制 (12)4、辗压及压实度控制 (13)六、数据总结及试验结论 (13)1、虚铺厚度32cm (13)2、虚铺厚度34cm (14)3、虚铺厚度36cm (15)4、试验结论 (15)石灰改良土整片碾压层填筑试验段总结报告一、前言为大面积展开石灰改良土整片碾压层填筑施工,我项目部进行了石灰改良土整片碾压层填筑试验段施工,试验段面积约2188.8㎡。

根据石灰改良土整片碾压层填筑试验段施工方案,我项目部于2023年7月18日顺利完成了该段试验施工,获得了石灰改良土整片碾压层填筑的试验数据,为大面积的石灰改良土整片碾压层填筑施工提供了依据。

在试验段施工期间,得到了监理单位的大力协助及现场指导。

石灰改良土整片碾压层填筑试验段在填筑过程及碾压中,严格按照西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区土方及地基处理工程设计文件、《民用机场飞行区土石方与道面基(垫)层施工技术规范》(MH/T 5014-2022)、《民用机场飞行区场道工程质量检验评定标准》(MH 5007-2017)要求等机场工程设计文件和施工技术规范要求施工,按照现场监理工程师的有关要求,周密细致的组织,成功地完成了石灰改良土整片碾压层填筑试验路段的施工。

二、工程概况1、机场位置西宁曹家堡机场位于海东市互助县境内,距西宁市中心直线距离约26km。

2、地形地貌机场地处青藏高原与黄土高原的过渡地带,祁连山中脉达坂山东段。

场地整体位于湟水侵蚀堆积河谷平原区,由河漫滩及Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级阶地组成,沿河谷呈条带状分布。

6%灰土试验段总结报告

6%灰土试验段总结报告

施工技术方案申报批复单合同号:承包人:合肥市公路桥梁工程有限责任公司编号:SG02-2zS454颍上夏桥至杨湖段改建工程(6%石灰改善土试验段)总结报告合肥市公路桥梁工程有限责任公司S454颍上夏桥至杨湖段改建工程项目部2017年4月27日6%石灰土试验段施工技术总结一、试验段概况我部于2017年4月26日对K2+620~K3+071右幅拼宽段进行6%石灰改善土试验段的施工,并将该段的试验、测量以及压实设备的碾压遍数进行收集整理。

从回填后的各项检测数据看,各项技术指标全部满足设计图纸及规范要求的规定。

现对该试验段进行总结,用成功的试验段实际数据来指导下一步的施工,将原材料检测情况、配合比以及试拌、试铺情况汇总如下:二、原材料检测情况1、石灰:采用凤阳武店石灰。

各项技术指标检测结果如下:2、素土:其各项技术指标检测结果如下:3、石灰土:其各项技术指标检测结果如下:三、投入的主要机械设备:石灰土施工前,灰拌机、压路机、平地机等主要机械设备均已进行了调试,使机械设备均处于良好的工作状态。

石灰土试验段我部将配备以下主要施工机械:主要施工机械设备表四、试验检测仪器的配置试验室和测量组是保证工程质量的重要职能部门,已配备先进的检测仪器,6%石灰改善土试验段所需的试验检测仪器已安装、调试完毕,并已经国家计量部门的检验校正,建立了仪器使用和保管制度,保证其业务正常运转。

6%石灰土施工配备的主要试验仪器表五、施工组织人员配置施工总指挥: 常前林施工总负责:叶凡现场及技术总负责:金伟试验工程师:暴安东安全员:潘磊现场人员:席庆权、杨晨、李干操作工人(含机械人员):25人六、工艺、工序流程说明1、试验段施工工艺填筑每层工作顺序依次为:上土→初平→翻犁→旋耕→晾晒→翻犁→旋耕→晾晒(至接近最佳含水量)→摊铺石灰→灰拌机拌和→初平→精平→稳压(弱振)→强振→静压→验收2、工序流程图石灰土施工工艺流程图七、 1(1不合格我部针对本试验段取土坑的土源已做了土样试验。

6%石灰土首件施工总结

6%石灰土首件施工总结

305省道阜阳王店至阜南长安段改建工程6%石灰土试验段总结安徽水利开发股份有限公司305省道阜阳王店至阜南长安段改建工程01标项目部2017年7月1日6%石灰土试验段总结一、概述根据S305阜阳王店至阜南长安段改建工程01标招标文件及相关资料,为保证6%石灰土填筑质量,确定6%石灰土施工的合理参数,我部选择K7+400~K7+600段全幅作为本合同段6%石灰土试验段施工段落。

为保证路基边缘压实度,路基边侧多出30cm的超宽碾压,则实际施工总宽度为29.78m。

开始施工日期为2017年6月25日,成型验收日期为2017年6月30日,现就本段落施工总结如下:二、施工准备1、施工原材料⑴土:土样为取土坑借用土方。

⑵石灰:石灰采用现场桩号为K1+080处的消石灰,有效钙加氧化镁含量为64.7%,达到图纸设计要求的三级灰。

2、原材料相关数据6%石灰土最大干密度1.751g/cm3,最佳含水量15.8%。

⑴石灰该段落长度为200m,施工宽度29m,压实厚度为20cm,施工体积为1160m3,则该段需要的总的干灰土混合料为1160*1.751*6%=121.87t:石灰消解后测得消解后的石灰含水量为3%,消石灰总量为121.87*1.03=125.5t考虑到现场施工过程中石灰的损耗,故定石灰损耗系数为5%,则该段实际需要石灰总量为125.5×1.05=131.775t现场方格网10m*10m,总面积为200*29=5800㎡,共有方格网5800/100≈58个,每个方格网石灰量131.775/58=2.271t。

50铲车每斗约1.8t,每铲都均匀摊铺6个方格网,人工将方格网内的石灰撒布均匀。

⑵土该段落取土为2#取土坑。

3、技术交底落实技术资料到相应技术人员,包括施工中各项要求及注意事项。

施工前对该段中线及边线进行测量放样,并根据基准点测量摊铺高程为试验段施工提供高程数据。

待监理抽检合格之后,进行下步工序。

石灰土试验段总结

石灰土试验段总结

1目录1 试验段概况 (2)2 试验目的 (2)3 施工前准备 (3)3.1 试验准备 (3)3.2 质量检测 (3)3.3 试验段机械设备配置 (4)3.4 现场准备 (5)3.4.1 基底处理 (5)3.4.2 测量放样 (5)3.4.3 石灰的选择 (5)3.4.4 石灰掺入比选定 (5)4 路拌法改良土实施方案 (5)4.1 石灰消解 (6)4.2 石灰撒布 (6)4.3 拌和 (6)4.4 运输 (6)4.5 摊铺、平整 (7)4.6 碾压、整平工艺及措施 (7)4.7 环境保护 (7)5 检测及分析 (8)5.1 取样检测点位布置 (8)5.2 含水量 (9)5.3 含灰率 (10)5.4 松铺厚度 (11)5.5 碾压遍数 (13)6 施工质量控制 (14)6.1 材料控制 (14)6.2 工艺实施过程控制 (14)6.2.1 控制含水量措施 (14)6.2.2 控制土团粒径 (14)6.2.3 石灰消解 (14)6.2.4 含灰量及均匀性控制 (15)7 路拌法改良土试验总结 (15)8 质量保证措施 (16)9 雨期施工措施 (17)路拌法石灰土试验段总结2 试验段概况工程地点位于河北省保定市长城汽车股份有限公司、徐水县大王店工业园内。

长城汽车股份有限公司徐水物流办公楼广场硬化、生态停车场、非机动车停车棚、篮球场硬化, 总面积约57000㎡。

3 根据本合同的设计和招标文件要求, 基床底层30cm为6%场拌石灰改良土, 基床以下35cm为12%路拌石灰改良土,分四层填筑。

根据取土场位置、运输条件及现场实际的情况, 我项目部拟在广场南侧进行6%石灰土填筑试验。

拟采用路拌法工艺性试验施工。

通过试验段施工, 确定压实灰土的最佳含水量、适宜的松铺厚度和相应的碾压遍数、最佳的配套机械和施工组织,从而选择最佳的施工方案指导全线上路床灰土填筑。

4 试验目的(1)石灰含量控制方法(剂量控制、均匀性控制)。

水泥石灰土底基层试验段总结报告

水泥石灰土底基层试验段总结报告

中牟县东风路道路工程水泥石灰稳定土底基层试验段总结报告批准:审核:校核:编制:中国水电建设集团路桥工程有限公司中牟项目总承包部年月日水泥石灰稳定土底基层试验段总结报告为取得指导水泥石灰稳定土底基层全面施工的相关数据,确定标准施工工艺,我处于2014年8月11日在东风路K1+320~K1+420段机动车行道完成了18cm 水泥石灰稳定土底基层试验段的施工作业。

水泥石灰土填料选用道路沿线路槽开挖的可利用土方,水泥石灰土的最大干密度1.78g/cm3,最佳含水率12.6%。

配合比为:4:12:84。

长度100m、宽16.4m、面积1640m2。

通过试验段施工来确定水泥石灰稳定土底基层所用的材料、配合比、松铺系数、施工工艺进行验证及归纳总结,形成了标准的施工方法用以指导全线的施工,现将其施工过程及检测结果总结上报。

一、施工情况简介总体施工方案:本次试验段为18cm厚水泥石灰稳定土底基层铺筑施工100m;采用1台装载机倒运石灰、水泥,1台宝马路拌机进行混合料拌和,人工配合平地机整平,25吨振动压路机压实,25吨胶轮压路机收面。

我处在试验段施工前完成了所有试验段所需资料的编制及批复工作;所用原材料均按规定频率进行了自检,监理进行了独立抽检,并以《建筑材料申报单》上报并已完成批复工作,开工前所需的所有准备工作及相关程序均有完善,具备试验段开工条件。

按总监办批准的试验段施工技术方案,项目经理部组织实施了试验段的施工。

整个试验段施工过程组织有序,各工序衔接正常,机械设备配备合理,人员分工明确并能够各尽其责,成型底基层外观较好,几何尺寸及内在指标均符合规范要求。

二、施工组织为保证水泥石灰土底基层试验段施工顺利完成,施工前召开了技术交底会,出席人员项目经理、总工、生产经理、各施工队队长和技术主管,以及各施工工区负责人;并在人员安排,机具设备等方面均做了充足的准备。

三、人员、机械、材料情况1、主要施工人员2、试验段机械设备3、试验情况:(1)现场压实度检测采用灌砂法,试验规程采用《公路土工试验规程》T0111-93灌砂法。

4%石灰土试验段总结

4%石灰土试验段总结

X029府金线中原大道至G207段改造工程(伊滨区段)(K1+100~K1+220)填方路基4%石灰土试验段总结河南海滨路桥建筑工程有限责任公司X029府金线改造工程项目部2015年11月10日目录一、工程概况二、试验段施工组织三、确定施工工艺3.1施工准备3.2石灰消解3.3备料与卸料3.4拌和3.5整形3.6碾压3.7养生四、试验段总结五、小结4%石灰土试验段施工总结2015年10月31日项目部对选定路基填筑4%石灰土试验段开始备土,11月1日正式施工,在施工过程中,项目部技术人员和驻地办监理人员对现场施工进行了全过程的跟踪和旁站,对施工工艺和方法进行了全程控制。

在施工过程中生石灰的消解闷料、石灰土的拌和、装卸、运输、铺筑、整平、压实和养护等多道工序均按设计及施工技术规范执行。

于2015年11月2日碾压结束,经检测各项指标均满足设计和规范要求。

在项目部的精心组织及驻地办的大力协助下,制定出一套详细的石灰土填筑施工工法,并组织项目部技术人员认真学习、贯彻执行,现将试验段施工取得的有关参数、施工工艺、结果总结如下:一、工程概况:试验段施工起讫桩号:K1+100~K1+220,长度:120m,宽度:0.5m+7.5m +7.5m +0.5m+超宽碾压0.5m×2=19m,压实厚度为0.2m,采用路拌法施工;试验段工程量:4%石灰土456m3。

二、试验段的施工组织2.1 试验段主要人员主要职能分配表2.2试验段施工机械的配备情况三、确定施工工艺3.1施工准备3.1.1下承层准备:下承层通过整平碾压,其压实度、横坡、纵坡等各项指标均达到要求并通过报验合格。

3.1.2测量放线:下承层的准备工作做好后,各项质量指标符合设计要求后,应进行施工放样,用全站仪恢复路基中线和边线,每隔20米设一桩,边线并用石灰洒出坡脚线,每侧坡脚线比设计宽出50cm,并用钢尺校核路基宽度。

3.1.3试验:施工前对石灰进行了滴定试验,试验结果表明,生石灰的钙镁含量达到Ⅲ级及Ⅲ级以上规范要求,同时对4%石灰土的标准试验,按重型击实标准试验,确定了灰土的最佳含水量14.40%与灰土的最大干密度1.758g/cm3。

10灰土试验段总结报告(南疏港)(精)

10灰土试验段总结报告(南疏港)(精)

10%石灰土试验段总结报告我项目部于二0一一年9月25日完成K26+400~K26+600段全幅10%石灰土试验段的施工,通过对施工过程的监控以及对测量、试验等相关数据的采集以及8%石灰土试验段的施工我部总结如下:一、人员配备根据试验路段施工中所投入的人力,以及实际施工需要,将项目部人员优化组合,确定后期施工的人员配备如下:序号分工姓名或人数1 总体负责康爱忠2 技术总负责李文岩3 施工负责孟海林4 测量负责陈庆伟5 试验负责郜辉6 现场负责冯志伟二、机械的最佳组合方式在施工过程中通过对每一台机械的具体操作均作了详细的记录,并通过换算和根据我标段的实际情况,得出机械的最佳组合:250灰土拌和机一台,PY180平地机一台,22T振动压路机2台,18~21T光轮压路机两台,30T自卸汽车5辆,10T洒水车一辆,160推土机一台,3T 装载机一台,五铧梨2台。

三、施工含水量及混合料延迟时间的确定2011年9月23日,天气:晴,平均气温:18℃~27℃;根据混合料拌和时每半个小时检测一次含水量的试验检测记录,以及10%石灰土标准试验最佳含水量,确定混合料拌和时间为四小时。

10%石灰土施工最佳含水量为:16.2%。

四、松铺系数的确定通过布设测点,并对布置点的下承层高程、松铺高程、压实后的高程进行了跟踪测量,经统计确定10%石灰土施工中的松铺系数为1.3五、碾压遍数的确定:根据碾压遍数与压实度的关系,确定碾压遍数为:振动压路机开振动稳压3遍(2.0-2.5km/h),再用18~21T压路机静压3遍(1.7km/h后达到96区压实度要求。

六、最佳施工方案的确定:1、测量放线及布桩带线用全站仪放出该试验段每20m的中桩、边桩,用石灰打出纵向两条线,在中、边桩点位上钉桩。

在钉桩处测量出路基原地面高程,根据10%石灰土的设计标高计算出该点的压实厚度。

2、备料石灰石灰采用二级灰,进行对土的性质进行掺灰改良,达到填土要求。

灰土试验段总结报告

灰土试验段总结报告

灰土试验段总结报告一、实验目的二、试验原理灰土是一种由土壤和石灰混合而成的材料。

在试验中,我们主要关注灰土的以下几个性质:压缩性、抗剪强度和抗渗性。

首先,我们通过标准贯入试验测量土壤的贯入阻力,以评估其压缩性。

通过测定不同压实度下的贯入阻力,可以确定土壤的压实特性。

其次,我们进行抗剪试验来研究灰土的抗剪强度。

我们使用剪切试验机对灰土进行垂直和水平应力的施加,测量土壤的剪切应力和变形。

通过分析剪切曲线,可以确定土壤的抗剪强度。

最后,我们进行抗渗试验来评估灰土的抗渗性能。

通过施加一定的水压差,测量土壤的渗透速率,以评估其抗渗性。

三、试验方法1.压缩性试验:采用标准贯入试验,测量不同压实度下的贯入阻力。

2.抗剪试验:采用剪切试验机,对灰土施加不同的垂直和水平应力,测量土壤的剪切应力和剪切变形。

3.抗渗试验:施加一定的水压差,测量灰土的渗透速率。

四、试验结果1.压缩性试验结果表明,随着压实度的增加,土壤的贯入阻力逐渐增大。

说明土壤的压实特性良好。

2.抗剪试验结果表明,灰土的抗剪强度较低,水平剪切应力远小于垂直剪切应力。

这可能是由于土壤颗粒在剪切过程中发生破碎和移动。

3.抗渗试验结果表明,灰土的渗透速率较高,存在一定的渗漏问题。

这可能是由于土壤颗粒之间的间隙较大,导致渗透性增强。

五、改善方法为了改善灰土的力学性质和抗渗性能,我们可以采取以下措施:1.调整灰土配比:通过合理调整石灰与土壤的比例,可以改变灰土的组成和结构,从而提高其力学性质和抗渗性能。

2.加入改良剂:添加适量的改良剂,如水泥、石粉等,可以增强灰土的粘结性和抗剪强度,并改善其抗渗性能。

3.加强压实工艺:适当增加压实度和施工工艺,如使用筛孔、振动板压实等,可以提高灰土的密实度和抗剪性能。

4.加入填充材料:对于渗透性较大的灰土,可以加入一定比例的填充材料,如砂石、砂浆等,以填补土壤颗粒之间的间隙,提高抗渗性。

六、结论通过本次试验,我们得出以下结论:1.灰土具有较好的压实特性,适宜作为基础填料使用。

石灰土处理软基试验段总结报告

石灰土处理软基试验段总结报告

郑州市铁魏公路新建工程土建施工TWLJ.1合同段(K0+000-K2+880)石灰土处理软基试验段总结报告山东黄河工程集团有限公司郑州铁魏公路路基1标项目部年月日水泥石灰土底基层试验段总结报告一、试验段基本情况1、试验段起讫桩号为K2+290-K2+390段右幅快车道。

2、全长100m,平均宽度为15.5m。

3、标准:最大干密度1.8g/cm 、最佳含水量14.9%、压实度96%。

二、试验段施工时间2009年12月29日至2010年1月18日。

三、试验段目的1、最佳施工机械组合和施工组织方案。

2、机械的压实顺序、速度和碾压遍数。

3、确定适宜的松铺厚度及松铺系数。

4、确定填料压实的最佳含水量。

四、试验段主要人员项目经理:房栓社项目总工:张晓华作业组负责人:闫金宝路基(路面)工程师:张公国质检工程师:靳建军试验工程师:马振海测量工程师:柳宪国机械工程师:张金山技术员:李高杰试验员:赵庆利五、试验段主要机械设备及机具CAT320挖掘机1台,CAT220挖掘机1台,康明司15t自卸车4台,ZL50装载机2台,东方红90型小宝马2台,PY870平地机1台,徐工220(YZ-20)振动压路机2台,东风8吨洒水车1台,全站仪1台、水准仪1台。

六、试验段施工技术及施工工艺方案石灰土施工拟采用路拌法进行施工。

1、施工工艺:施工准备→施工放样→运输布土→洒水闷料→摊铺石灰→拌合平整→碾压→试验检测→养生15cm厚6%石灰土处理路床施工工艺:施工准备→施工放样→洒水闷料→摊铺石灰→拌合平整→碾压→试验检测→养生15cm厚6%石灰土换填处理路床施工工艺:施工准备→施工放样→运输布土→洒水闷料→摊铺石灰→拌合平整→碾压→试验检测→养生2、施工准备(1)石灰土配合比:根据设计要求无强度要求,6%石灰土经我项目部试验室试验并经中心试验室复核批准,确定重型击实最大干密度采用1.80g/cm3,最佳含水量14.9%。

(2)土:石灰土应选用符合要求的土,主要用土是原地段开挖土。

灰土试验段总结

灰土试验段总结

灰土试验段总结为确保灰土路基的施工正常进行,保证工程质量,并给现场施工提供数据依据,经监理工程师同意,我部于2008年11月28日在K7+083.3~K7+233.3段铺筑了长度为150m的石灰土路基试验路段。

现将试验路段的施工情况作如下总结:一、下承层交接验收石灰土路基试验段在铺筑施工前,会同监理工程师对路基原地面进行验收。

首先对路基表面30cm的覆盖土保护层用推土机进行清表,清表后的堆土用铲车配合推土机推至路基填土范围以外,最后用推土机将路基填土范围外的清表弃土整平。

清表后用20t压路机对原地面进行碾压,压实后报现场监理工程师对原地面压实度进行检测。

由于原地面高差较大,在原地面压实度检测合格后须对试验段区域原地面调平,调平时为保证不破坏原路床,根据实测标高对局部低洼处采用素土填筑调平,调平土用压路机碾压密实。

上述工序完成后,由检测人员进行检测,然后会同监理按照设计及规范要求对路基进行交接验收,经检测原路基的各项技术指标达到设计要求,监理认可后,进行石灰土路基试验段的施工。

二、备料情况在试验段开工7天前,我们就对填筑材料进行了充分的准备:1、石灰:在试验段开工7天前,进场石灰粉通过试验检测,其含水量为15%左右,石灰质量达到二级标准,可满足本工程改良土的质量要求。

2、土料:石灰土试验段的土料采用K6+850处左侧新开挖堰塘内的天然土,取土场内天然土具有塑性指数高,难以破碎,含水量大的特点。

灰土拌和时,在场内先加 4.5%的石灰拌和,拌和好的土料用装载机配合挖掘机堆积成大堆进行闷料。

闷料达48小时后,用挖掘机再进行二次翻拌,确保拌和料的粒径符合设计要求。

试验室对拌和好的石灰土进行检测:含水量为21%,灰剂量为4.6%。

二次掺灰在路基上进行路拌,拌和后灰剂量达到6%。

三、通过试拌确定:1、取土场内原状土拌和前含水量为:24.6%;拌和后石灰土的含水量为21%,此含水量较最佳含水量(13.8%)偏大,因此,在以后的施工中须进一步提前采取措施降低原状土的含水量。

二标12%石灰土试验段总结

二标12%石灰土试验段总结

二标12%石灰土试验段总结12%石灰土底基层试验段施工总结一、编制依据1、依据本工程招标文件、投标文件、合同文件及设计文件、设计图纸;2、依据拟投入本项目工程的施工机械设备、技术力量等施工生产能力;3、依据本工程现场施工条件及场地周边环境情况;4、依据我公司的施工质量保证体系及安全保证体系等相关文件要求和经验资料。

5、依据《公路路面基层施工技术细则》(JTF/T F20-2015)6、依据国家、地方其它现行相关规范、规程、标准。

二、工程概况S323潍高路改线二期工程(广饶段)第二合同段,起点桩号K99+100,终点桩号K103+278.289,接于S323潍高路,路线全长4178.289m。

本工程技术标准为一级公路,双向六车道,设计速度80Km/h,路基宽度32.0m,整体式断面,路基及桥涵设计泄水频率为1/100,桥涵设计汽车荷载等级为公路—I级,地震峰值加速度为0.10g。

为确定18cm厚12%石灰土底基层的正确压实方法、为达到规定的压实度所需要的压实设备的类型及其组合工序、各类压实设备在最佳组合下的各自压实遍数以及能被有效压实的压实层厚度等,故进行本次底基层试验段施工,施工完成后,项目部质检工程师会同监理人员对试验路段进行了各项检测,压实度、平整度等各项指标均满足设计及规范要求,本次试验段方案合理可行,可以指导后续施工。

本次路基试验段长度250m,起点桩号为:K102+050,终点桩号:K102+300。

施工时间:2015年11月1日三、前期准备测量放样:施工前,按照设计图纸恢复出道路中线及边线。

机械设备:挖掘机、推土机、平地机、压路机、装载机等。

12%石灰土底基层必须在下层石灰改善土养生完成后方可上土填筑,过早则容易破坏石灰改善土结构层。

按照设计文件及监理工程师的要求,对取自路槽的路基填料进行土工试验,试验内容主要有:液限、塑限、塑性指数、含水量试验、密度试验、土的击实试验、土的强度试验(CBR值)、石灰钙镁含量等。

3%石灰土试验段施工方案及试验段总结报告

3%石灰土试验段施工方案及试验段总结报告

3%石灰改良土试验段施工方案一、编制说明1、编制依据①、环巢湖旅游大道Ⅱ标招投标文件及相关资料。

②、环巢湖旅游大道Ⅱ标施工图设计文件③、公路路基施工技术规范(JTG F10-2006)④、公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004)⑤、施工现场调查情况2、编制原则(1)严格执行国家和地方对公路工程建设的各项方针、政策、规定和要求。

严格遵守工程合同文件的要求并服从业主统一安排。

(2)在认真领会初步设计图纸、施工图纸及补遗书的前提下,在实施性施工组织设计的基础上,根据现场的实际施工条件,优化施工安排,保证工期。

(3)根据业主规定的总工期以及阶段性目标,制定合理的施工进度计划,施工区段划分合理,适时根据重点、难点,施工工序及气候环境的要求和制约,组织分阶段控制目标计划。

(4)依靠成熟的技术,先进的工艺,可靠的措施,严格的管理,为业主提供优质工程。

(5)根据本分项工程的实际情况,我项目部将组织一批施工经验丰富、技术力量雄厚的优秀技术、管理人员,调集先进的机械设备,配备先进的测量、试验仪器,组建一个高效精干的项目领导小组。

(6)加强施工管理,提高生产效率,降低工程成本,增加企业效益。

(7)严格贯彻“安全第一,预防为主”的方针和原则。

二、试验段施工目的路基试验段施工的最终目的是:通过本合同段K27+600-K27+800段3%石灰土路堤试验段的铺筑,采用设计要求的填料,利用各种施工方法,达到施工技术规范及设计要求标准为止。

所得到的施工方法、机械最佳组合和各种试验数据用以指导我标段全部3%灰土层填筑施工。

试验段施工中,主要确定路基填筑过程中以下几项内容:(1)、确定每层填料的松铺厚度、最佳含水率、松铺系数。

(2)、根据填料的性质,确定使用的机械设备(主要是碾压设备)的型号、数量、最佳组合方式、碾压遍数及碾压速度。

(3)、根据填料土的性质、气候条件、确定洒水量以控制最佳含水量及碾压时含水量允许偏差。

石灰土底基层试验总结报告

石灰土底基层试验总结报告

合肥市重庆路第二合同段建设工程6%石灰改善土试验段总结报告合肥市路桥公司重庆路第二合同段项目部二00九年十一月四日试验段总结报告目录一、试验段总结报告二、施工人员状况表三、承包商试验仪器设备一览表四、石灰改善土试验段:投入机械及人员设备一览表五、试验资料六、测量资料6%石灰改善土试验段总结报告因本标段路基填筑以6%石灰改善土为主,按业主及监理意见,取K1+500-K1+600段为石灰灰改善土(6%)试验段,长度100M。

所取得的6%石灰改善土松铺系数为1.27,压路机碾压合格遍数为6遍,同时确定了有效的机械组合(后附机械组合表)。

通过试验段验证了6%石灰改善土施工的可行性,并对标准试验各指标进行修正,确定机械设备最佳组合方式(型号、数量、行驶速度、碾压遍数)及取得相关参数(含水量、松铺厚度、压实遍数、土颗粒细度),从而确立了6%石灰改善土的施工工艺和施工方案,为以后大面积6%石灰改善土施工提供技术指导。

一、试验段应取的技术参数:1、松铺厚度, 2、机械组合型式,3、粒径大小及含量, 4、含水量, 5、拌和,6、最佳含水量,7、碾压,8、压实度。

二、机械设备及人员施工采用汽车配合挖掘机挖运,再用挖掘机和推土机摊铺、平地机整平、振动压路机稳压、光轮压路机重压、灰土拌合机拌合、洒水车等为主要施工工具。

测量及检测设备列表(详见附表)。

三、取土场选择及配料本试验段:素土填料选择K1+700-K1+900处挖方段:上料前对本段挖方进行清表及挖除表面的种植土、建筑垃圾,淤泥等。

四、上料前准备工作1、首先监理工程师到现场对底部进行高程、中线、宽度、横坡度、纵坡、平整度、等全面验收(本段填土高度1M左右,为94区宽度为80m)。

2、上料前先恢复路基中线,放出中线及边线石灰线,纵向每10米打出方格网,横向40M,(因为路基半幅宽度40m,层厚20cm,每车按3m3计算,每个方格网内需26车)。

3、备料:在路基中心线和边线处:每隔10m断面设置高程指示桩,指示桩上用漆标出松铺厚度(拟定松铺系数为 1.3),并用尼龙线连接,我部在K1+520、 K1+540、K1+560、K1+580、作为特别高程控制点得出松铺系数(后附高程测量表);4、布石灰:为了使石灰撒布均匀,用平地机把表面整平后,再在土层上打出横向40m,纵向10m的方格网(因为路基半幅宽度40m,层厚20cm,用50铲车布石灰,按每铲石灰4m3,计算,每个方格网内需要两铲石灰),本试验段掺灰量为6%,计算出理论配灰量,人工结合推土机和平地机,将石灰均匀摊铺在土层表面上。

石灰土试验段总结报告(推荐五篇)

石灰土试验段总结报告(推荐五篇)

石灰土试验段总结报告(推荐五篇)第一篇:石灰土试验段总结报告石灰土试验段总结报告我项目部于2015年6月12日至2015年6月13日完成K24+620~K24+820段全幅5%石灰土试验段的施工,根据试验段施工积累的原始数据,通过对施工过程的监控以及对测量、试验等相关数据采集,我们总结出了我标段灰土施工的一些基本施工参数,具体内容总结如下:一、试验段施工目的:本试验段是为了验证混合料的质量和稳定性,检验所采用的机械能否满足备料、运输、摊铺、拌合及压实的要求和工作效率,以及施工组织和施工工艺的合理性及适用性。

通过试验段的施工,确定压实设备的类型及最佳组合方式,确定碾压遍数、速度等工序;确定每层灰土的松浦厚度,以指导以后大规模的灰土土方路基施工。

二、施工准备 2.1施工场地布置:2.1.1选择路基各项指标合格路段作为此次试验段,即K24+620~K24+820段,共计200米,671m3。

此段路基所需5%灰土的最大干密度为1.746g/cm3,最佳含水量16.9%。

2.1.2组织测量人员进行试验段第一层标高的复测和中桩放样,并且用灰线画出灰土施工区域,具体确定试验段的位置。

2.2材料的准备:试验室对进场石灰进行检测,对达到Ⅲ以上石灰方可使用。

石灰在使用前7-10d内充分消解,并消解后的石灰保持一定的湿度,减少石灰飞扬,并将消解后的石灰用彩条布覆盖,防止石灰出现水化现象,影响石灰改善土的强度。

2.3施工机械配置:注:每个翻斗车装灰3.4t,30装载机斗铲容量画线标记装灰为1.0t,稳定土拌和机拌合宽度为1.7米,拌合深度为30cm。

2.4人员及检测仪器、试剂配备:本次工艺性试验,配备人员如下表:其中包括各种机械操作手18人。

检测仪器、试剂配备,全站仪、水准仪、灌砂筒及EDTA试剂等。

三、施工工艺及施工过程控制3.1施工工艺施工流程图3.2施工过程质量控制3.2.1标高复测及灰土施工区域的确定:2014年6月13日组织测量和相关人员进行上土前中桩放样和标高的复测,确定初始标高,并且用灰线打出灰土施工区域。

10%灰土试验段总结报告

10%灰土试验段总结报告

飞达路K0+280~K0+52010%石灰土试验段试验总结报告一、概况我施工方按照设计要求在完成路基原地面开挖处理、分层回填至路床顶后,将全面开始10%石灰土结构层填筑。

为规范整个10%石灰土底基层填筑的施工方法和工艺,保证填筑质量,我方于2011年9月7日至2011年9月10日在飞达路K0+280~K0+520段进行了16cm厚10%石灰土底基层填筑试验段现场试验,取得了控制灰剂量及含水量、采用设备的组合及压实遍数等技术参数,用于指导以后10%石灰土底基层填筑的施工。

二、试验段的施工组织1.施工人员组成现场设总负责1名、技术负责1名、质检人员2名、测量人员2名、试验人员2名、民工15人。

2.施工机械的配备情况推土机:T140推土机1台平地机:DY160平地机1台压路机:Y20振动压路机1台、18T三轮光面压路机1台路拌机:WBC21型路拌机1台自卸汽车:10t自卸车6辆洒水车:1辆五铧犁:1辆旋耕耙:1辆3.检测工具灌砂桶、标准砂、电子天平、皿盒、石灰滴定仪器设备一套、水准仪等。

4.试验参数(1)灰剂量不小于10%。

(2)松铺厚度不大于21cm。

(3)压实度达到95%以上。

5.填料的土工试验根据击实标准试验,最大干密度1.74g/m3、最佳含水量16.2%的10%石灰土用于该路段施工。

三、技术要求:四、确定施工工艺1.施工准备(1)下承层准备:下承层通过整平碾压,其压实度、横坡、纵坡等各项指标均达到要求并通过报验合格。

(2)测量放线:由测量人员在已验收合格的下承层路基上每10m 一个断面测放出中桩边桩,用石灰撒出中线、边线,并在路基外定出控制桩(每个断面在线路两侧各布置1根)用作压实度检测及标高测量控制点。

(3)试验:严格控制进场石灰原材质量,施工前对石灰进行了钙、镁含量检测。

试验结果表明,生石灰的钙镁含量达到二级,符合规范要求。

2.试验过程(1)在路床顶面划好4×4m方格,每格上土3.36m3,控制松铺厚度不大于21cm。

3%石灰土填筑试验段总结报告

3%石灰土填筑试验段总结报告

陕西省绥德至延川高速公路(含清涧至子长高速连接线)土建5施工段路基上路堤3%灰土填筑试验段施工总结编制:复核:审批:中铁八局集团有限公司绥延高速公路土建5经理部二O一八年三月一、编制说明1、编制目的针对本合同段路基的特点,由于地质、地貌特点、施工进场便道及前期交地情况的限制,综合各方面因素,决定选择K56+680~K56+920段作为路基施工试验段。

根据试验段所得的试验数据再进行分析、整理,总结出一套行之有效的路基施工工艺及相关施工参数,为后续大面积施工提供可靠的资料及相应的施工参数,避免盲目施工给工程带来不必要的损失,找出适合本地区路基填筑施工的最佳施工方案,以便指导全线路基填筑施工,特编制本方案。

2、编制依据(1)《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006;(2)《公路工程质量检验评定标准》JTGF80-2004;(3)《公路土工试验规程》JTGE40-2007;(4)招标文件、设计图纸及资料、招标答疑文件;建设单位、设计单位、监理单位的相关文件通知;二、工程概况:1、总工程概况国家高速公路蓝榆线(G65E)绥德至延川公路土建5标起点(K53+020)位于榆林市清涧县折家坪镇西马家沟村,经过折家坪镇西马家沟村、西贺家沟村,清涧县工业园区,宽州镇小牛家沟村、康家圪台村,终点里程K58+952。

双向四车道,整体式路基宽度为25.5米,分离式路基宽度为12.75米,设计荷载公中-Ⅰ级。

2、试验段工程概况为确保路基施工质量,以试验段技术成果指导路基施工。

根据(公路路基施工技术规范)JTG F10-2006标准要求路基试验段长度不小于100m,因此项目部决定选择K57+250~K56+530左幅路段做为路基灰土试验段。

试验段长度310m,路面横坡2%。

试验段填筑材料为3%灰土,填筑过程中采用推土机摊铺整平,振动压路机分层碾压密实。

三、试验段目的立足“预防为主,先导试验”的原则,选取一段地质条件、断面型式均具有代表性的地段进行3%灰土试验性填筑;在试验过程中记录压实设备类型、机械组合方式、松铺厚度、路基整平方法、碾压遍数、碾压速度、工序、每遍碾压后的路基沉降量。

最终封原地面3%灰土试验段总结

最终封原地面3%灰土试验段总结

路基原地面掺3%石灰改善处理试验段施工总结我部于2011年4月14日~2011年4月18日完成K80+400~K80+500 全幅原地面3%石灰改善土试验段的施工,通过对施工过程的监控以及对测量、试验等相关数据的收集分析整理,现总结如下:一、试验段施工1、施工准备根据试验段情况和施工段落的划分,此段石灰改善土施工由项目部路基二队具体负责施工,现所有施工人员、机械已全部到位。

(1)、人员配置人员配备根据试验路段施工中所投入的人力,以及实际施工需要,将项目部人员优化组合,确定后期施工的人员配备如下:(1)、由试验检测人员检测。

原地表土质含水量为28.5,含水量过大,经铧犁翻晒及旋耕机拌和晾晒后一天含水量降低3.5左右,第二天含水量降低3.9,具体数据如下:(2)、旋耕机配合灰土拌和机拌合后,在碾压前测得含水量为19.9。

3、松铺系数及压实系数的确定采用水准仪测量15个点,通过计算取其平均值定为松铺系数,其松铺系数为:1.631。

在以后施工中按此数据控制。

(2)压实系数采用水准仪测量15个点,通过计算取其平均值定为压实系数,其压实系数为:1.115。

在以后施工中按此数据控制。

4、压实遍数的确定(1)、采用振动压路机弱振二、最佳施工方案的确定(1)、原地面翻犁、晾晒原地表耕植土清除结束后,进行整平,试验室检测20cm厚度内原状土的含水量。

对20cm内原状土进行掺灰处理,如果含水量大于最佳含水量3%,用铧犁配合旋耕机翻晒至接近最佳含水量3%范围之内。

(2)、压实度检测点的设定及压实标准原地面掺灰处理前,与监理工程师协商,确定翻挖处理深度,该试验处理深度为20cm。

在试验段范围内每20m设一个断面,在路基两侧设置控制桩,以便及时恢复检测位置。

本路段该范围内的压实度为90%,压实度检测采用灌砂法。

(3)、测量放线在已确定的路基上恢复中线,在中线上每20m设桩,并在路基两侧边缘外设指示桩。

然后用水准测量原地面标高,确定翻松深度。

石灰土试验段总结(8%)

石灰土试验段总结(8%)

8%灰土试验段总结一、试验概况:根据设计要求,工程开工前先进行试验段的施工,以确定路基压实系数、松铺系数、施工工艺、机械配置是否合理以及相关的参数。

二、具体地点:三、施工工艺的确定:1、施工工艺流程:测量放线→上土(8%灰土)→粗平→精平→碾压→检测验收2、路基土方填筑施工方案:1)8%灰土按照设计配比在备土区用挖掘机预拌,拉至现场粗平后用灰土拌和机进行充分拌和,粉碎大块土和灰,检测合格后,先用推土机粗平,再用平地机进行整平。

摊平土方时每层松铺厚度控制在≤30cm,在外侧边桩上按30cm画红线以标识。

随卸土随摊铺,摊铺时每层压实厚度不超过20cm。

每层填料摊铺的宽度,每侧超出路堤设计宽度30cm,以保证完工后的路堤边缘有足够的压实度。

2)在清场宽度范围内使用T220推土机散土,松铺厚度为30厘米,为保证用土材料接近最佳含水量,使用T220拖拉机进行翻晒,当含水量适合后,使用T70拖拉机排压,PY180平地机进行精平,横坡及高程等检测项符合质量检验评定标准。

然后使用CA30振动压路机进行碾压作业,碾压4遍。

碾压时,遵循先轻后重,先静压后振动碾压的原则,先慢后快,由弱振至强振。

压路机的碾压行驶速度开始时用慢速,最大速度不超过4千米/小时;碾压时直线段由路两侧向中间进行,曲线段由内侧向外侧碾压;压路机纵向进退式行驶;接头处搭接宽度对振动压路机重叠0.4~0.5米。

并达到无漏压、无死角,确保碾压均匀。

稳压后用重型压路机碾压2遍,碾压2遍后测量土的压实度,具体数据见后相关参数。

经检测虚铺厚度为30cm,压实厚度为20cm。

3)经监理工程师抽检,评定报验段的压实度代表值和单点极值达到标准后,再进行下一层的填土,具体工序要求同上。

四、参数确定:根据以上路基土方试验段的施工情况,该段施工工艺、机械配置及性能满足施工的要求,可以进行大面积路基填筑土方的施工。

相关参数如下:1、松铺系数:1.52、最佳含水量:13.775%3、压实机械:推土机、三轮压路机、单钢振压路机、平地机4、最大干密度:1.796g/cm³5、压实度:试验段压实度结果:95.9%、95.3 %、95.8%、95.5%6、含灰剂量:8.3%五、施工注意事项:1、路基土方填筑的各项工艺参数都必须严格按照路基试验段的要求加以控制,随时做好松铺系数、最佳含水量、压实度。

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石灰土试验段总结报告
我项目部于2015年6月12日至2015年6月13日完成K24+620~K24+820
段全幅5%石灰土试验段的施工,根据试验段施工积累的原始数据,通过对施工过程的监控以及对测量、试验等相关数据采集,我们总结出了我标段灰土施工的一些基本施工参数,具体内容总结如下:
一、试验段施工目的:
本试验段是为了验证混合料的质量和稳定性,检验所采用的机械能否满足备料、运输、摊铺、拌合及压实的要求和工作效率,以及施工组织和施工工艺的合理性及适用性。

通过试验段的施工,确定压实设备的类型及最佳组合方式,确定碾压遍数、速度等工序;确定每层灰土的松浦厚度,以指导以后大规模的灰土土方路基施工。

二、施工准备
2.1施工场地布置:
K24+820段,共2.1.1选择路基各项指标合格路段作为此次试验段,即K24+620
~
计200米,671m3。

此段路基所需5%灰土的最大干密度为1.746g/cm3,最佳含水量16.9%。

2.1.2组织测量人员进行试验段第一层标高的复测和中桩放样,并且用灰线画出灰土施工区域,具体确定试验段的位置。

2.2材料的准备:试验室对进场石灰进行检测,对达到Ⅲ以上石灰方可使用。

石灰在使用前7-10d内充分消解,并消解后的石灰保持一定的湿度,减少石灰飞
扬,并将消解后的石灰用彩条布覆盖,防止石灰出现水化现象,影响石灰改善土的强度。

2.3施工机械配置:
注:每个翻斗车装灰3.4t,30装载机斗铲容量画线标记装灰为1.0t,稳定土拌和机拌合宽度为1.7米,拌合深度为30cm。

2.4人员及检测仪器、试剂配备:本次工艺性试验,配备人员如下表:
其中包括各种机械操作手18人。

检测仪器、试剂配备,全站仪、水准仪、灌砂筒及EDTA试剂等。

三、施工工艺及施工过程控制
3.1施工工艺施工流程图
3.2施工过程质量控制
3.2.1标高复测及灰土施工区域的确定:2014年6月13日组织测量和相关人员进行上土前中桩放样和标高的复测,确定初始标高,并且用灰线打出灰土施工区域。

3.2.2上土2014年6月13日将灰土施工区域按8米×10米划分格子,并初步按松浦系数1.25计算素土方量,每个格子存放土方量20m3(一车)。

然后组织推土机进行粗平,并用平地机进行初步精平。

3.2.3素土标高测量及含水量测定:2014年6月14日测量人员恢复中桩并布设右12米,右20米点位,进行素土顶面标高测量,同时试验人员在施工现场
取样检测素土含水量。

标高测量结果与复测标高差值为25.3cm,含水量试验数据显示平均含水量在17.2%。

3.2.4布灰:2014年6月14日组织人工和机械布灰。

根据设计图纸要求右幅机动车道灰土宽度16米,厚度为20cm,灰剂量6%,则计算得试验段共需要石灰21t。

根据计算每个格子需要石灰量为1.05t。

组织翻斗车(每车装灰3.4t)将试验段所需石灰全部运至试验段路基上,共计运输6车。

然后用30装载机(标记容量为1.0t),在每个灰格内放置1铲灰,现场技术人员逐个检测每个灰格的体积,保证每个灰格内石灰体积。

然后组织人工将每个灰格内石灰均匀的撒在每个灰格内,同时将石灰中个别石块及未消解的石灰剔除。

3.2.5拌合2014年6月15日先用铧犁翻拌一次,使石灰置于中下层,然后用旋耕机粉碎翻拌一次,再用铧犁翻拌一次,用旋耕机粉
碎在翻拌一次,使石灰和水分分布均匀,并闷料一夜。

2014年6月16日检测含水量合适时,用平地机粗平一遍,组织一台灰土拌和机拌合2遍。

拌和时派专人跟机挖坑检查拌和深度,每隔5-10米挖验一处,检查拌和是否到底,防止有素土夹层。

对拌合不到底的段落,及时提醒拌和机操作手返回重新拌合。

在进行第三遍拌和前,用压路机静压一遍,然后进行第三遍拌和。

并对已拌和的灰土粗平和压实,然后在进行拌和,达到拌和均匀,同时试验人员随时测量混合料的含水量。

3.3检测
3.3.1灰剂量试验:对已拌和均匀的混合料,按规定的频率检验其灰剂量,灰剂量低于设计要求,重新布灰,重新拌和均匀,再检验合格后的方可进行下道工序。

3.3.2混合料松铺厚度检测:测量人员恢复中桩及右12米、右20米点,检测各点虚铺标高。

3.3.3混合料含水量检测:试验人员检测混合料含水量,当含水量大于最佳含水量2%左右时,通知施工人员组织平整碾压。

3.4用平地机结合人工整平
3.4.1混合料拌和符合要求并大于最佳含水量2%,用平地机粗平一遍,消除拌和产生的土坑、波浪等,使表面大置平整。

3.4.2用振动压路机由外侧向内侧碾压一遍。

3.4.3平地机由外侧向内侧进行精平。

3.5碾压
碾压采用二套机械组合进行碾压,振动式压路机与静压;3.5.1整平完成后,首先用振动压路机不开振动快;3.5.2压实度检测及标高测量:碾压完成后,试验;1.25;四、施工质量控制标准;4.1用灌砂法检测压实度时,取结构层的底面位置为;4.2施工过程中,压实度的检测频率为每20m至少;4.3施工时临时排水系统良好,保证路基范围无积水;4.4路基填料符合设计规范
碾压采用二套机械组合进行碾压,振动式压路机与静压压路机联合完成。

3.5.1整平完成后,首先用振动压路机不开振动快速的由路边向路中心碾压2遍,在用振动压路机由外向内、1/2错轮弱振2遍,试验人员检测压实度及含
水量,结果显示压实度平均值在97.5%左右。

再组织振动压路机强振2遍,检查压实度后满足规范要求。

最后改用静压先慢后快,1/2错轮碾压2遍消除轮迹,达到表面平整、光洁、边线顺直。

行驶速度控制在2km/h。

3.5.2压实度检测及标高测量:碾压完成后,试验室组织人员进行灰土压实度的检测。

压实度检测每个断面3个点,检测结果显示压实度代表值97.8%,平均值为96.5%。

同时测量人员进行碾压完成后压实标高的测量,计算松铺系数。

根据数据得到试验段松铺系数为
1.25。

四、施工质量控制标准
4.1用灌砂法检测压实度时,取结构层的底面位置为压实层底部。

4.2施工过程中,压实度的检测频率为每20m至少检测3点,必要时可根据需要增加检验点;灰剂量滴定采用每20米至少2点,必要时增加检验点。

4.3施工时临时排水系统良好,保证路基范围无积水。

4.4路基填料符合设计规范要求。

4.5灰土表层平整、密实、无局部坑洼、曲线圆滑。

4.6洒水车及时洒水养护,使灰土表面湿润。

五、施工中环保措施
5.1非适用材料处理:调运至弃土场堆置整齐,并在弃土场做好排水设施,防止造成污染。

5.2土方运输中污染处理:在土方运输车辆上要覆盖,防止运输中洒落,并在土方运输路上不定时洒水,避免扬尘。

5.3集中堆放消解的石灰用彩条布覆盖,减少石灰飞扬。

5.4施工便道及时洒水,避免扬尘。

六、施工中安全措施
6.1场地平整无积水,施工期间场地内沟坑均设置安全防护标志。

6.2施工场地标牌清晰,内容齐全。

6.3施工现场有专职安全员巡视。

6.4土方运输和卸载有专门人员调配和协调。

6.5对施工人员进行安全技术交底。

6.6稳定土拌和机拌和过程中严禁施工人员在其周围。

七、试验成果总结
此次试验段完成后检测各项技术指标均满足设计及规范要求。

同时通过本次试验段的铺筑,得到了灰土施工的最佳机具组合和相关参数,为以后石灰土大规模施工提供了依据。

7.1试验段所用的材料和机具与以后施工所用材料和机具保持一致。

以后施工过程中碾压参照试验段的施工方法和碾压机具组合实施。

施工方法顺序:放线→运土、整平→备灰、铺灰→拌和、检测灰
剂量→粗平、精平→碾压→检验→养护。

具体机械组合模式:铧犁+旋耕机+灰土拌和机联合翻拌粉碎
22t振动压路机+静压联合碾压施工
7.2试验段具体翻拌次数:铧犁2遍,旋耕机2遍,灰土拌和机3遍。

(根据现场实际拌和情况,可相应增加或减少拌和次数,保证拌和深度和均匀性)碾压遍数:先关闭振动静压2遍,开振动先弱振2遍,在强振2遍,最后静压压路机静压2遍。

7.3灰土松铺系数按1.25计算。

7.4填筑土的含水量适宜控制在最佳含水量+2%左右,如果过小或过大,应对填筑土进行洒水或晾晒。

7.5施工现场宜配备管理人员:施工负责人1人,技术负责人3人,测量员2人,试验员2人.
7.6施工现场宜配置检测设备:全站仪1台,水准仪1台,灌砂筒1套,电子称1台,铝盒20个,酒精若干及相关检测灰剂量试剂和仪器。

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