金华中心医院后勤楼项目QC小组-讲稿

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金华中心医院后勤楼项目QC小组

活动成果报告

各位尊敬的领导、亲爱的同仁大家好,我们是来自新世纪建设集团金华中心医院后勤楼项目QC小组的成员,在接下来的十几分钟时间里,我和我的同事将给大家介绍我们的攻关历程。

一、开篇:

XX班长:哎,这可怎么办?

项目经理:怎么了,X班长?

XX班长:你看,我们的工程目标要“确保双龙杯”,工期又紧,可是ALC墙板在集团尚属首次安装,而且板块较大、安装不便,拖慢了整个工期,不能达到计划要求,我们正为这事儿头疼呢。

项目经理:没关系,让我们一起来解决。

二、原因分析

项目经理:经过前段时间的统计,发现最影响安装效率的环节分别是:板材安装和板材运输。我们的目标就是要将每块ALC板材安装的时间减少到13分钟,即每台班安装量提高到70.6㎡。

XX班长:这,恐怕有难度啊

项目经理:放心吧,建设单位、监理单位及公司都会大力支持我们的攻坚行动。

项目经理:通过头脑风暴,我们归纳了13个疑似要因,下面我们要通过调查分析、现场验证等方法逐一进行确认。

Xx班长:好的。

项目经理:我们的质量奖罚考核制度实施的怎么样?

XX班长:项目部已按照集团公司要求制定了质量管理奖罚制度,奖罚条款详细,项目部按奖罚制度执行,通过对奖罚制度的实施,施工人员的责任心得到增强。

项目经理:嗯,那就是非要因。

项目经理:会不会是岗前培训不足?

XX班长:经我们调查发现,ALC安装小组共10名成员都有参加培训与考核,但培训的专业知识简单且针对性不强,未能覆盖特殊部位、复杂情况的处理。

项目经理:看来这是要因,需要对人员进一步完善和培训。

项目经理:会不会施工人员过少

XX班长:施工小组共有10人

项目经理:那应该满足安装作业需求。

项目经理:是否对进场材料进行了检查

X:每个批次进场的板材都有出厂合格证及检验报告,资料齐全,有现场检查纪录项:那就是非要因

项:材料是否堆放不当

X:我们进行了8处抽查,从现场平整度抽测情况来看均达到了规范要求

项:嗯,这方面应该没有问题

项:搬运机械是否选择不当

X:经现场调查,发现现场工人采用翻斗车搬运,因翻斗车高度较高,板材需人工抬离地面较高,增加了运输所需时间,平均所需时间在4-5分钟。而且由于翻斗车挡板易与板材发生刮擦,造成板材表面破损严重,大大增加后期修补工作。如采用人工搬运,每块板需4人抬,损耗率有效减少,但每次需要7-10分钟左右,速度慢,工人作业繁重项:是要因,需要改进

项:吊装机械是否选择不当

X:抽查8个安装板数,发现平均时间在12-15分钟,占用安装时间最多,吊装机械不合适对安装效率影响很大。

项:是要因,需要进一步讨论解决

项:板材搬运次数过多

X:发现ALC板材从进场用物料提升机运至各楼层、到安装,大部分均少于3次

项:非主要原因

项:板材长度尺寸及安装排列是否合理

X:充分利用电脑排版统计和修改速度快等优点,优化排板方案,择优选择最合理方案,可有效减少材料损耗。

项:非要因

项:不不会是安装连接做法不合适

X:抽查8个安装板数,发现图纸设计采用钩头螺栓法施工,该方法需预先在主体里埋设铁板,在顶部和底部采用L63×6角钢通长设置,ALC板端开孔套M12螺栓并需要用电焊机焊接角钢、预埋铁板、螺栓。该做法操作复杂,对ALC板材吊装和固定作业有很大的影响

项:是主要原因

项:测量工具仪器是否定期检测

X:所使用的测量仪器水准仪、红外线水平仪、钢卷尺等进行检查,都已定期送检校正,鉴定证书显示均在使用期限内且保养良好

项:非要因

项:主体砼质量是否较差

X:设计要求为C25,砼强度试块报告均合格。现场对柱、梁等结构砼强度进行回弹抽测,强度值能达到设计要求

项:非要因

项:吊装捆绑材料及方式是否不合适

X:现场采用尼龙吊带捆绑ALC板材,起吊点近可能靠近中部,符合施工方案要求项:非主要原因

三、制定对策

项:综合以上分析,可以得出导致ALC板材吊装和运输效率的要因主要有以下4条:

①岗前培训不足;

②吊装机械选择不合适;

③搬运机械选择不当;

④安装连接做法不适。

X:那我们该怎么处理好呢

项目:

1)重新培训作业人员,熟练掌握操作要领,熟练掌握操作要领,熟悉质量验收标准

和规定;

2)选用和改进吊装机械,减少手工作业量,提高作业效率,提高安装质量

3)改进现有搬运工具,减少板材和人力消耗,加快搬运速度

4)改进连接做法,施工方便节约安装时间,结构安全,质量可靠

1、岗前培训不足

X:针对第一条;我们特邀请富阳杭加新型建材有限公司质检处何工,在项目部会议室对工人进行施工工艺的理论培训,同时对工人进行现场操作指导,并耐心讲解工人的提问,随后由项目技术负责人对工人进行了一次现场考核,并对施工中仍然存在的问题进行了细心讲解。

项:考核结果怎么样

X:各施工人员已熟练掌握了施工要领,达到了预定的目标

项:看来我们的第一个要因已经被拿下。

2、吊装机械不合适

项:第二条是起吊机械不合适,每块3米长板的重量在185kg左右。人工搬运和安装过程,安装效率底且材料宜破损,不仅将增加材料消耗而且还额外增加切割和修补工程量,同时也存在极大安全隐患,因此吊装过程中选择合适的机械设备将显得更为重要。

X:设计了简易起吊工具:根据板材重量采用钢管设置简易支架,支架上端设置导向轮。简易支架能随墙高不同进行调整,且搬运方便。

QC小组对市场各类起重设备进行比对,最终选用额定起重量为1t,起重高度6m的钢丝绳电动葫芦,满足现场施工需求。电动葫芦安装在简易支架下端,安全可靠。

板材立起后移至安装位置,板材上下端用木楔临时固定,下端留缝隙20~30mm,上端留缝隙10~20mm。用2m靠尺检查平整度,线锤和2m靠尺吊垂直度,用橡皮锤敲打上下端木楔调整直至合格为准。

项:效果怎么样

X:通过改进起吊装置机械后,于10月2日抽查安装情况,验证实施效果发现原一个作业施工班组成员需10人可减少至4~5人,ALC板材立起、就位时间由原来平均4分钟/块缩短至0.5分钟/块。

项:嗯,通过改进起吊装置机械后,抽查安装情况,验证实施效果发现原一个作业施工班组成员需8人可减少至4~5人,ALC板材立起、就位时间由原来4分/块缩短至0.5分/块。

X:是啊,通过改进起吊装置机械后,ALC立起、就位所需时间平均降低至0.5分钟左右,不但减少了劳动强度,有更多的时间来调整、校核安装的偏差,提高了安装速度还保证了安装质量。

项:好,又一个难题被解决了

3、搬运机械不合适

项:我们对搬运机械如何选择呢

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