5400故障代码中文
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这个行程会被急停 无
无
,因为滚动室里的J
HR被按下。这是个
正常事件。
这个行程会被急停 无
无
28 OverTempMotor
29 TripBlocked 30 NewTripBlocked 31 PrepNewDest
32 PrepClearDest 33 RelvNewDest
,因为机房里的JH
M被按下。这是个
控触点SH。当安全
回路在行程中断开 时,电机控制在行 程控制前执行停止 变频器。所以这也 可以归为安全回路 断开引起的。也可
以参照SH_Fault的
描述。
电机控制状态是”bl ocked”
BARMAG错 误,ER113
上的LED红 灯
检查电机控制的事件 的详细描述。
重设变频器,如果还 不行,检查变频器上 的内部错误记录: 手动操作: 开始,按S 按F,查看错误
值
在轿箱快接近目标楼
层时,很可能是门的
提前开门电路有问题
,减小参数值 MAX_DOOR_ZONE
c.电缆线坏了 c.检查SH,SH1的辅助
接触器的接线(RH,R
H1)
当轿箱移动或抱闸 安全回路断 检查安全回路; 模块上有错误时, 开;
SB触点打开
SB/SB1触点 检查SB/SB1触点的接
抱闸触点KB/KB1 不正常开关,为了
检查电机和行程控制 的参数 检查位置编码器
检查称重装置和载重 参数 如果事件发生在行程 一开始,也要检查上 述参数。 检查电机和行程控制 的参数 检查位置编码器
检查称重装置和载重 参数。如果事件发生 在行程一开始,也要 检查上述参数。 检查速度和加速参数 。
错误的KSE 检查KSE参数和磁铁
信号
如果发生这个事件,
检查电机控制的参数 值
13 OverSpeed 14 UnderSpeed
15 NoTargetLow 16 NoTargetUp 17 OverSpeedKSE
轿箱速度超过实际 允许的速度(正常 允许的范围是6.25 %)
轿箱速度低于实际 允许速度(正常允 许的范围是6.25% )
轿箱进入了较低的 KSE区域,在行程 控制中没有设置目 标 轿箱进入了较高的 KSE区域,在行程 控制中没有设置目 标 当轿箱进入高的或
VKN值设的太高,DE
TEMP>T_M AX
LTA_U值太低。编码
器绳打滑,接线错误 ,变频器损坏,电梯 系统的机械错误。
VKN值设的太低,FC_
MAX_R值太高,MM_
轿箱向错误的方向 移动超过2.5cm。
错误的载重 输入 错误的参数 值
IMP值太高,电梯系
统的机械错误。 超过正常电流,冷却 风扇没连接好,或已 损坏,气流被堵死, 风扇旋转方向错误。 检查称重装置信息
c.有缺陷的P c.更换PCB板
3 NoKSE_STDSTL
CB板
轿箱停在一个轴端, a.错误的参数 a.检查轴端KSE磁开
发觉KSE信号没有 值
通讯到位置计算的 距离编码器
关的物理位置是否和
参数SHAFT_PARA, SHAFT_DISTANCE 的值一致对应
4 InvldMovement 5 SH_on_STDSTL 6 SB_on_STDSTL
抱闸或抱闸 调节器坏了 (抱闸力矩 不足够大来 固定住轿箱 )
接触器SH,SH1在停 检查SH,SH1
检查抱闸的机械结构 (抱闸调节器,抱闸 轴套) 做实验检查抱闸是否 动作,当空轿箱全速 上行时,让它急停, 看是否能停下来。用 抱闸测试来测量急停 时的平均减速 ,还要注意可能是钢 丝绳打滑。 无
止状态时吸合的 的辅助接触
数设置(变 频器)检查 变频器参数 值
在井道较低的KSE 错误的KSE
开关位置和当自学 习时它的位置保存 值之间有差别。 备注:如果轿厢手 动移动,但没有位 置值上传给行程控 制,就会发生此事 件。这样的话下次 轿厢移动时就是一 个错误的位置值。
参数或者磁 铁错误
在井道较高的KSE 错误的KSE
开关位置和当自学 习时它的位置保存 值之间有差别。备 注:如果轿厢手动 移动,但没有位置 值上传给行程控制 ,就会发生此事件 。这样的话下次轿 厢移动时就是一个 错误的位置值。 错误发生情况: 轿厢经过一个楼层 时磁铁的位置和自 学习时储存的位置
退出,按F10 再次重设变频器。
变频器内部
错误信息: U_ZK<UZK_ MIN
可能的原因: 电压太低,丢失相。 断路器,电阻器没有
12 DirectionErr
U_ZK>UZK_ 连好,错误的连接或
MIN
损坏。参数设置不合
理。
I>I_MAX
TIBR>5S
NET>OFF KEINE IMPULSE
正常事件。 电机温度超过最大
值150,或者用来
测量电机温度的PT
100电阻短路或开
路。电梯会在正常 情况下电机温度降 到警戒线以下时自 动恢复。 控制器发个信号给 行程控制阻止行程 。
PT100坏了
,或者和电 机连接断了 。 电流过大或 者电机的通 风装置损坏 导致温度过 高。
无
控制器发个信号给 无 行程控制阻止一个 新行程的开始,但 允许当前行程的结 束。 当开始一个新的行 无 程,抱闸打开之前 ,控制器在相反方 向发送一个新的目 的地命令。当前的 准备被取消,相反 方向的新的行程被 开始。这是个正常 过程。 当开始一个新的行 无 程,抱闸打开之前 ,控制器取消发送 到行程控制的目的 地。这是个正常过 程。 当再平层时,一个 新目的地被接收。 备注:当轿厢载重 改变时,就要再平
数SH_DELAY
检查电机控制。检查 电机控制连接
调整行程控制等待电
机控制的时间参数ST ART_UP_PARA FC_DELAY 检查变频器参数并调 整
检查START-
UP参数是否设置正确
:参数time_start_up
当轿厢停止时接收 一个新楼层的命令 。备注:如果内部 行程控制召唤被激 活,这个事件会周 期性出现 目标楼层的命令在 行程控制范围之外 ,所以没有命令被 接受。
34 SH_Timeout 35 FC_Timeout 36 NoStartOk 37 CarAtLevel 38 TargetLost
层,绳索长度改变
大约3mm以上。
在行程准备时,SH /SH1的辅助接触器 不能闭合。行程准 备被取消。
轿厢在停止 时变的很轻 主接触器的 控制回路有 错误 接触器错误
检查温度测量装置的 接线。
检查电机的供电的连 接和接地。 检查电机接线盒里的 风扇是否短路。 检查电机控制的参数 值是否正确。 检查电机的通风。
确定为什么控制器要 阻止行程。 检查激活控制特征, 火警或紧急供电控制 确定为什么控制器要 阻止行程。 检查激活控制特征, 火警或紧急供电控制
无
无
检查是否频繁的再平 层,如果是的,检查 行程控制的井道参数 ,尤其是编码器参数
错误的编码 器极性 Variodyn
E:在控制柜
顶在井道边 缘手动行程 方向错误 错误的参数 值 从位置编码 器输入的错 误值 错误的载重 输入
错误的参数 值 从位置编码 器输入的错 误值 错误的载重 输入
速度值超过 变频器的能 力范围,变 频器跟不上 行程曲线。
检查位置编码器的极 性 检查编码器,复位同 步行程,如果需要, 重新自学习。
b.错误的磁极 b.检查磁开关的极性,
最低的KSE的磁开关
是南极,下一个磁体(间
隙的最低磁极)是北极. 上部最多的磁极是南 极.
c.KSE开关 c.检查KSE开关,检查K
SE开关到PCB板的连
接.
错误的移动。当行 程控制在停止相位 时轿箱被发现有移 动。当抱闸手动打 开后轿箱发生移动 ,行程控制就能够 察觉到移动。
不正常工作 抱闸触点损 坏;
线和工作状态 检查抱闸, 检查抱闸触点的调节 。
防止只有一个KB接
触,检查印板上的 接触器是否有跳线 。 备注:无齿驱动时 ,检查抱闸触点是 否正常工作,抱闸 供电是否正常;当
抱闸打开时,SB是
否先动作,接着抱 闸压降是否变化(
抱闸机械问 题;
KB/KB1反馈 类型错误
检查抱闸, 观察抱闸打开的状态 , 抱闸两侧应该对称的 打开。
变频器VF20/30损坏
。短路或接地了。参 数设置不合理 面板没有复位开始信 号。检查抱闸功能。
变频器VF20/30故障
检查编码器供电(1脚
ZEIT V KFAHRT VBET<1.15x VKN/2
和2脚)。变频器VF2
0/30面板损坏。编码 器绳索打滑,编码器 坏。 纠正说明没有被复位
VBET>1.15x VKN
0…149 行程控制
编 错误名称
号 1 NormalStop
描述
出错原因
正常的行程终止, 无
纠正方法 不需要纠正
常规停车
注意:CADI不会记
录常规停车这个事
2 ExceptionMC
件。
微处理器的特殊情 况。系统跳到特殊
a.无
a.打给热线报告这个
微处理器的特殊情况 情况的程序并自动 执行停止运行。这
检查抱闸类型的参数 设置。
SGRB或抱闸模块
)。压降变化是否
10 FC_Fault 11 FC_Block
和KB,KB1的状态
无关。KB是最可能
出错的元件。确保 触点安装完好,干 净。从经验上说, 最好的方法是当抱 闸闭合时保持触点
和启动元件1mm的
间隙。 变频器被紧急停止 。 备注:电机控制监
驱动内部问 题。
器(RH
和RH1,如
果安装的话 )
SH,SH1被手
接触器SB在停止状 态时吸合
动操作过 错误的反馈 连接
检查SB的辅助接触器
7 SH_Fault
8 SB_Fault 9 KB_Fault
SB被手动移
动
SH,SH1的辅助接 a.安全回路断 a.检查安全回路
触器RH 和RH1在轿箱移动 时没吸合
开Baidu Nhomakorabea
b.错误的参数 b.如果这个错误发生
轿厢接近目标楼层 时没有发现自学习 时储存在该楼层的 磁铁。 轿厢在平层位置, 没有发现此楼层的 磁铁。 一个有更高优先权 的事件被发现。 这是个正常的事件 。
STR删除行程类型
光幕紊乱了 。
无 无
模板。这是个正常 事件。这次行程结 束后,直到模板被 设置,才会有新的 此类行程发生。 这个行程会被急停 无
,因为轿顶JHC被
按下。这是个正常 事件。 这个行程会被急停 无
,因为轿顶JHC1被
按下。这是个正常 事件。 这个行程会被急停 无
,因为底坑的JHS
轮子。轮子的凹槽应 该清洁。 检查光幕的供电。 检查轿顶和机房到控 制柜的接地。
无
检查STR,看看发生 这个事件的原因。
无
无
无
G被按下。这是个
正常事件。
请通知Ebikon
错误的KSE 信号
检查KSE参数和磁铁 如果发生这个事件, 请通知Ebikon
错误的KSE 检查KSE参数和磁铁
18 NoLowerKSE 19 NoUpperKSE 20 PositionLost
低的KSE位置(KS E-U/KSED)时,发现超速 。
输入 Variodyn
E:错误的参
计时有问题
当准备一个新行程 时,行程控制要电 机控制的状态,如 果电机控制在一定 时间内没有反馈, 行程的准备就会被 取消。
除了接触器超时, 变频器超时,总超 时之外,检查行程 的准备没有超过一 个总的允许时间。
电机控制还 没有准备好 新的行程 行程控制的 参数错误
参数设置不 准确(变频 器) 无
,如果有任何参数改 变了,要重新自学习 。 无,一切正常。 检查主接触器包括安 全回路和从驱动器引 出来的接线。 检查接触器和印板的 接线 通过调整参数调节主 接触器的时间监视参
值相差15cm以上。
轿厢经过一个楼层 时没有发现自学习 时储存在该楼层的 磁铁。
参数或者磁 铁错误
井道信息的 机械错误。
位置编码器 工作不正常 。
位置。重新自学习。 检查KSE距离。
检查KSE参数和井道 里磁铁的位置。在磁 铁被移动后要自学习 。 检查位置编码器。
检查KSE参数和井道 里磁铁的位置。在磁 铁被移动后要自学习 。 检查位置编码器。
检查磁铁位置,重新 自学习。 检查磁铁和光幕的水 平距离。确保轿厢在 平层时净距离不会太 大。 检查位置编码器的机 械打滑。 检查编码器是否平稳 工作。 检查编码器绳索和它 的张紧力,还有两个
21 HigherPrio 22 MaskErased
23 JHC_Pressed 24 JHC1_Pressed 25 JHSG_Pressed 26 JHR_Pressed 27 JHM_Pressed
问题,确认所有CADI
种特殊情况会被专
所叙述的错误信息都
门记录在CDAI的特
是适用的
殊情况日志里。可 b.EMC的问 b.检查楼里的EMC来
用专门的CADI菜单 题
源。
查看特殊情况日志
检查24v电源的强电的
。
电缆线是否分开。例
如抱闸的电缆线。
确保PCB接地和主要
的连接都按照说明接 好 检查控制柜和变频器 里所有的接地和连接