郑煤集团大平煤矿防治煤与瓦斯突出区域治理工作材料1
煤矿瓦斯治理经验汇报材料
煤矿瓦斯治理经验汇报材料尊敬的领导:
我是煤矿瓦斯治理工作的负责人,特此向您汇报我所在煤矿的瓦斯治理经验。
首先,我们煤矿在瓦斯治理方面注重科技创新。
我们引进了先进的瓦斯抽放设备和瓦斯检测仪器,确保了瓦斯抽放的及时和准确。
同时,我们还研发了一套自主创新的瓦斯治理技术,通过改善矿井通风系统和优化矿井布局,最大限度地减少瓦斯积聚的可能性。
其次,我们注重员工培训和安全意识的提高。
我们定期组织瓦斯治理培训,培养员工对瓦斯治理工作的专业知识和技能。
同时,我们还加强了安全意识教育,通过宣传教育和实践演练,提高员工对瓦斯危险的认识和应对能力。
此外,我们还建立了完善的瓦斯监测和报警系统。
通过安装瓦斯检测仪器和报警装置,及时监测瓦斯浓度,并在超过安全范围时发出报警信号,确保员工及时撤离危险区域,避免瓦斯事故的发生。
最后,我们积极开展瓦斯治理的宣传工作。
我们通过各种形式的宣传活动,向员工普及瓦斯治理的重要性和方法,提高员工的瓦斯治理意识和参与度。
同时,我们还与相关部门和煤矿企业进行交流合作,共同推动瓦斯治理工作的发展。
通过以上的措施和经验,我们煤矿在瓦斯治理方面取得了显著成效。
瓦斯事故的发生率大幅下降,员工的安全意识和技能得到了明显提升。
我们将继续努力,进一步完善瓦斯治理工作,确保煤矿的安全生产。
谢谢!。
2014煤与瓦斯突出案例分析
大平煤矿通风系统示意图
1.1 矿井概况
东风井 13采区 14采区 立井单水平上下山开 拓;抽出混合式通风。 2采、 5煤掘,3岩掘。 03年高瓦斯矿井, 煤尘有爆炸性,煤自 燃发火期2-6个月。 井下有瓦斯抽放系统。 KJ90安全监控系统
11采区 15采区
主副 立井
16采区
西风井
大平煤矿21 岩石下山突出有关参数
责任认定
大平煤矿通风科微机监测室值班员在微机屏幕 上发现这一异常情况后,即向科调度员贾江华汇 报。贾江华自以为是瓦斯探头失灵造成,便通知 瓦斯探头修理工下井维修。 22时14分左右,矿总调度室值班人员也在监 控显示屏上发现这一异常情况,便向贾江华进行 了通报,贾江华将此情况告诉了矿调度室调度员 景永振。 22时18分左右,该矿通风科工作人员王二花 又发现井下十几处瓦斯超限,又向贾江华报告, 贾江华便向替通风科科长彭向军(离岗回家)值 班的于松长作了汇报。
+0 m
P=1MPa f=0.35 △P=10
282m
-282m (突出地点垂深612m)
P>2MPa f=0.12 △P=31
21岩石下山
大平煤矿“10.20”事故瓦斯突出及扩散过程演示
22时32分16秒~22时39分45秒, 瓦斯浓度从0.5%升到6.3%.
21轨道下山岩巷 掘进面突出: 煤岩量1894t, 瓦斯量25万m3
物的不安全状态(机械、物质、环境)
防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷 (无防护、防护不当); 设备、设施、工具、附件有缺陷(设计不 当、结构不合安全要求;强度不够;设备 在非正常状态下运行;维修、调整不良); 个人防护用品用具等缺少或有缺陷; 生产(施工)场地环境不良。
人的不安全行为
典型事故案例分析
经查,该起 事故是一起 责任事故, 共造成32人 死亡、7人受 伤,直接经 济损失4853 万元。
事故直接原因
骆驼山煤矿16号煤 层回风大巷掘进工 作面遇煤层下方隐 伏陷落柱,在承压 水和采动应力作用 下,诱发该掘进工 作面底板底鼓,承 压水突破有限隔水 带形成集中过水通 道,导致奥陶系灰 岩水从煤层底板涌 出。
三是现场管理不到位,单纯追究产值、速度,忽视安 全生产;
四是施工安全措施不落实,工作面出现透水征兆后, 没有按照规定采取停止作业、立即撤人等果断有效 措施;
五是隐患排查治理不力,特别是今年3月以来20101 工作面回风巷多次发现巷道积水、顶板淋水,但一 直未采取有效措施消除隐患;
六是违反施工组织程序,在矿井一、二期工程没有全 面完成、主要排水系统没有建成的情况下,强行施 工三期工程;
2004年11月28日07时10分
井下四泵房安检员韩朝云汇报听到爆炸声、巷道烟雾大, 安子沟抽放泵站电话汇报,安子沟风井防爆门被摧毁, 有黑烟冒出;事故死亡166人,受伤45人。
2004年12月2日
3:25、6:15、7:45、10:53相继发生4次爆炸,没有造成 人员伤亡。
四 四四 总 皮轨 回 下下
瓦斯浓度达 2.7%。
3315 回 采 工 作 面
37 3316风道
2% 的 积 聚 瓦 斯 于 14 时49分排出。
风门
图
进风风流
例
回风风流
号传感器
3315回风巷 3315进风巷
盲
斜 下7 山
3316外风道
3316架子道
36 53
14时49分38秒冲 击地压发生;14 时50分至14时52 分瓦斯浓度由 1.29%升至4%以 上。
大平、陈家山矿瓦斯事故分析与反思 (1)
两起煤矿瓦斯事故分析与反思煤矿瓦斯灾害,是我省煤矿安全管理的一个重点,从我省情况看,有煤与瓦斯突出矿井、高瓦斯矿井,低瓦斯矿井中有高瓦斯区、瓦斯异常区,有的出现过[瓦斯动力]现象。
尤其是在济宁,枣庄新投产的部分矿井中煤层由于受火成岩侵入产生[高瓦斯包],在瓦斯抽放和火与瓦斯并存治理技术方面我省刚起步,这些对矿井安全生产形成潜在的威胁。
下面通过分析两起煤矿瓦斯爆炸、突出事故,并结合我省实际,进行认真分析和反思,希望能引起大家的共鸣和思考。
一、河南大平煤矿2004年“10.20”特别重大瓦斯爆炸事故(一)矿井及事故概况大平煤矿隶属于郑州煤业(集团)有限责任公司,是省属国有企业。
矿井位于河南省登封市与新密市交界处(郑州市西南60 km)。
井田东西走向长5 km,南北倾斜宽2 km,面积10 km2。
1982年开始建井,1986年建成投产,原矿井设计生产能力60万吨/年。
2000年、2001年分别进行了矿井通风系统、提升系统改造,2003年矿井核定生产能力130万吨/年。
矿井采用立井单水平上下山开拓方式。
矿井开采煤层为二1煤,煤层厚度变化较大,厚度1.1~30 m,多为5~7 m,煤层倾角浅部大、深部小,一般7~19°。
煤层直接顶为砂质泥岩,老顶为砂质泥岩或泥岩。
2003年瓦斯等级鉴定结果:绝对瓦斯涌出量为26.16 m3/min,相对瓦斯涌出量为11.47 m3/t,瓦斯等级为高瓦斯矿井。
煤尘具有爆炸性,爆炸指数为16.2%。
煤层不易自燃(自燃等级为Ⅲ)。
矿井采用抽出式混合通风方式;有两个回风井,其中西风井担负13,15,11采区和21下山的回风,风量为5536立方米/分。
井下建立了局部瓦斯抽放系统,对13、16两个采区进行瓦斯抽放;矿井安装有KJ90安全监控系统。
2004年10月20日22时09分,21岩石下山发生了煤与瓦斯突出事故,突出瓦斯逆流进入西大巷主要进风流中,导致13、15采区巷道和工作面的瓦斯浓度突然上升,并造成西大巷局部地段和13采区瓦斯浓度达到爆炸浓度。
郑煤集团大平煤矿“3-3”煤与瓦斯突出事故
You have to believe in yourself. That's the secret of success.简单易用轻享办公(页眉可删)郑煤集团大平煤矿“3?3”煤与瓦斯突出事故一、基本情况:2016年3月3日2时38分,郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿(以下简称大平煤矿)发生一起煤与瓦斯突出事故,突出煤(岩)量1100t,瓦斯涌出量52312m3,造成2人死亡,直接经济损失168.1万元二、原因分析:(一)直接原因:21141下付巷所在区域煤层具有突出危险性,受F21-3断层影响,突出点区域煤层赋存变化大,构造应力集中;矿井所采取的防突措施设计有缺陷、执行不到位,没有真正消除煤层突出危险性,打钻时发生喷孔、夹钻等动力现象,仍未停止掘进;在21161底抽巷向该工作面前方煤体打钻,扰动煤体,诱发了煤与瓦斯突出。
(二)间接原因:1.矿井区域防突措施设计有漏洞。
区域防突措施针对性不强,《大平煤矿21141工作面区域防突措施及抽采达标设计》没有考虑煤层倾角和厚度变化,在突出点区域煤层倾角由17°增加至29°情况下,没有及时修改设计,造成巷道上帮抽采钻孔控制范围小于规定的20m,实际控制宽度最小仅为9.47m;21141下付巷60m紧沿F21-3断层布置,F21-3断层未完全断开,但区域防突措施设计未考虑预抽断层内和断层下盘侧煤层瓦斯;21141下付巷掘进工作面正前方F21-3断层落差超过煤层厚度,区域防突措施没有按《防治煤与瓦斯突出规定》编制石门揭煤措施。
上述设计缺陷造成抽采空白带。
2.矿井区域防突措施执行不到位。
施工的21141下付巷煤巷条带穿层钻孔没有严格按设计位置施工,部分钻孔排距大于抽采半径2倍,致使抽采钻孔控制不均匀,造成空白带;部分抽采钻孔预抽时间少于设计的6个月,部分水力冲孔钻孔抽采时间少于设计的130天,致使抽采效果达不到措施要求;21141下付巷一次性评判为消突后,采取两个工作面相向掘进,外段工作面和里段工作面多次出现顶钻、喷孔和区域验证q值超标现象,说明工作面实际有突出危险性,虽然采取了补充区域防突措施,但未重新进行效果检验,也未按规定停止掘进。
平顶山矿区煤与瓦斯突出特点和防治措施
平顶山矿区煤与瓦斯突出特点和防治措施1 概述平顶山矿区含煤地层有晚石炭世的太原组,二叠纪的山西组、下石盒子组和上石盒子组的下段,现主采煤组为二叠纪的丁组、戊组、己组,待采煤组为上石炭统的庚组,煤田保有储量74.1亿t,是中南最大的烟煤基地,现有生产矿井11对,在建矿井1对,矿区原煤产量超过2 000万t/a,矿井呈东西向分布。
最早有记录的突出是1984年发生在平顶山八矿戊9-10煤层中的突出,之后在十二矿、十矿、五矿、四矿发生了突出,目前有5对突出矿井,3个主采煤层都有不同程度的突出,累计55次突出共突出煤量3 000多t、瓦斯量超过210 000 m3,掘进工作面最大的突出一次突出煤量478 t、瓦斯量40 217 m3,回采工作面最大的突出一次突出煤量450 t、瓦斯量22 000 m3。
多年来瓦斯问题一直威胁着矿区的安全生产,成为安全生产的重大隐患,对瓦斯突出特征和防突对策的研究是集团公司生存与发展的需要。
2 平顶山矿区煤与瓦斯突出特征2.1 煤与瓦斯突出点地质特征对矿区内历次煤与瓦斯突出点地质构造性质、煤体结构类型、突出煤层、突出点标高和垂深等因素的统计结果(表1)表明,瓦斯突出点有如下地质特征:(1)按突出深度划分,在400 m以上发生突出12次,400~500 m之间发生突出22次,500 m以下已发生突出21次,随煤层开采深度增加,煤层瓦斯突出危险性增加。
不同煤层始突深度不同,戊组煤始突深度为420 m,己组煤始突深度为340 m。
己组煤层已发生突出36次、戊组煤层发生突出15次,己组煤层比戊组煤层突出严重。
造成这种现象的主要原因是己组煤在戊组煤层之下,己组煤层的瓦斯保存条件较好。
(2)煤和瓦斯突出分布受地质构造控制,在55次突出中有43次突出发生在矿井构造小断层附近,占突出总数的78%,而且突出点煤层层理紊乱,煤体结构破坏严重,突出点构造煤厚度增加。
尤其是中小型地质构造及构造尖灭端突出集中分布,如十二矿160采区受牛庄逆断层尖灭端的影响,己15-17—16101采面掘进时发生10次突出。
郑煤集团大平煤矿防治煤与瓦斯突出区域治理工作材料1
防治煤与瓦斯突出区域治理工作推进会汇报材料郑煤集团公司大平煤矿二0一三年五月十六日政策支撑精细管理强力推进区域瓦斯治理工作一、矿井概况大平煤矿位于新密煤田西部,属新密煤田和登封煤田交接处,面积约6.5km2,核定生产能力为90万t/a,开拓方式为立井单水平(±0)上下山开拓,开采二1煤层,平均煤厚6.5m,煤尘具有爆炸性,为Ⅲ类不易自燃煤层,采煤方法为走向(倾斜)长壁炮采放顶煤,混合式通风方式,通风方法为抽出式。
矿井绝对瓦斯涌出量28.88m3/min,相对瓦斯涌出量15.77m3/t,属煤与瓦斯突出矿井,最大瓦斯压力1.23Mpa,最大瓦斯含量16.40m3/t,煤层透气性系数λ为0.767m2/Mpa2.d,瓦斯衰减系数α为0.04123d-1,坚固性系数平均0.22,放散初速度△P平均值15。
矿井共有六套瓦斯抽采系统,其中地面一套,井下五套,总装机能力为580m3/min,额定功率845kW。
目前地面泵站系统抽采浓度保持在10%以上,流量60m3/min左右;21中部泵站抽采系统浓度保持在11%以上,流量50m3/min,矿井抽采纯量为12m3/min左右。
二、瓦斯综合治理情况2004年大平煤矿以一种不光彩的形式“出了名”,之后的三年里,由于没有有效的瓦斯治理手段,又发生了三起突出事故(没有伤人),大平人真正认识到了“瓦斯不治,矿无宁日”。
2007年以后大平煤矿狠下决心,排除万难,面对增加成本且瓦斯治理效果无法预见的情况下,在郑煤集团公司范围内率先执行穿层钻孔预抽煤巷条带区域防突措施,先后施工了21061、21081、21041、21121、21141等九条底板抽放巷,巷道总进尺达3400余m,施工穿层钻孔250000余m,抽放瓦斯量2600多万m3。
努力践行“工程+时间+管理=消突”、“消突+瓦斯管理=瓦斯防治”这一瓦斯治理主线,摸索出了穿层钻孔区域消突的瓦斯治理路子并取得了一定的效果,2008年以来杜绝了煤与瓦斯突出事故,2011年以来实现了瓦斯零超限。
大平煤矿瓦斯爆炸事故原因分析及对策
收稿日期 :2005 - 10 - 20 基金项目 :国家自然科学基金项目 (40472084) 作者简介 :刘金城 (1977 —) ,男 ,江苏盐城人 ,在读硕士研
究生 ,研究方向为矿井灾害防治及应急救援 。
2004 年 10 月 20 日 22 时 09 分 ,21 岩石下山发 生煤与瓦斯突出事故 ,突出瓦斯逆流进入西大巷主 要进风流中 ,导致 13 ,15 采空区巷道和工作面的瓦 斯浓度突然上升 ,并造成西大巷局部地段和 13 采区 瓦斯浓度达到爆炸浓度 。2004 年 10 月 20 日 22 时 40 分 ,在西大巷与 11 轨道石门交汇点附近的西大巷 内 ,由架线电机车电火花引起瓦斯爆炸 ,并迅速传到 13 采区 ,波及 11 ,15 采区 、西大巷 、21 岩石下山和西 翼回风巷 。
2006 年 4 月 矿业安全与环保 第 33 卷第 2 期 问题探讨
大平煤矿瓦斯爆炸事故原因分析及对策
刘金城1 ,郭德勇1 ,邹山旺2
(1. 中国矿业大学 资源与安全工程学院 , 北京 100083 ; 2. 郑州煤业集团公司 ,河南 郑州 450000)
构造煤 ,抵御外力作用的能力大大降低 ,有利于煤与 瓦斯突出 。 2. 4 火源分析
大平煤矿瓦斯爆炸的直接火源是架线电机车取 电弓与架线之间产生的电火花 。由于大平煤矿在矿 井延深后没有做进一步的矿井突出鉴定 ,而按非突 出矿井管理 ,该矿未按照《煤矿安全规程》执行高突 矿井严禁使用架线机车的规定 ,也未在 11 轨道与大 巷联络通道处设置瓦斯断电装置 ,这是导致大平煤 矿瓦斯爆炸的一个重要因素 。
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2006 年 4 月 矿业安全与环保 第 33 卷第 2 期
瓦斯突出案例分析
芦岭矿对II81四区段煤与瓦斯区域防治措施编制不严密,在三 号溜煤眼岩巷东西共120米范围内,没有探明煤层赋存、地质构 造、瓦斯等情况,没有结合上面三个区段小构造发育,对四区 段已施工钻孔资料进行细致分析,进一步完善区域防突措施, 提高地质钻孔施工计划的科学性;三号溜煤眼再次施工时,未按 照《规程》第181条验证地质资料。 三号溜煤眼开工具有随意性。矿下达的四月份生产计划中没有 安排该头进尺,在基建一区12队施工的II817岩石集中巷因迎头 冒顶、瓦斯大被迫停工情况下,未进行原因分析,没有进一步 探明煤层赋存、地质构造、瓦斯等情况,又没有查清II818-3# 溜煤眼第一次施工情况,未采取任何技术补救措施,也没有执 行集团公司及矿上关于四区段瓦斯防治计划都已明确确定2004 中国矿业大学安全科学与消防工程系
沈阳红菱煤矿“8 .14”大型煤与瓦斯突出事故
前言
2004年8月14日沈阳红菱煤矿发生突出事故,为了 吸取事故教训,采取切实可行防突措施,避免同类事 故再次发生。沈煤公司恳请国家煤矿安全监察局的领 导、专家前来指导防突工作。国家局领导认为,“此 事,事关重大”。煤监一司委托劳保学会组织中国矿 大、煤科总院重庆分院、抚顺分院和焦作煤业(集团) 公司的专家于9月17日至21日在沈煤公司进行了调研工 作。
郑煤集团大平煤矿“10.20”事故调查经过
瓦斯爆炸的原因
局部通风设施管理混乱,加大了瓦斯逆流,引起爆炸。 瓦斯突出与瓦斯爆炸有30分钟的间隔时间,未能及时 采取有效措施。 该矿在安全管理上存在漏洞。
淮北芦岭煤矿“4.7”特大煤与瓦斯突出事 故
芦岭煤矿突出采区生产概况
芦岭煤矿为一煤与瓦斯突出矿井,自矿井投产以来 共发生煤与瓦斯突出 20 次,其中溜煤斜巷(岩石上山) 突出18次。 此次特大型煤与瓦斯突出发生在Ⅱ81 采区,该区于 1995年10月投产,到2002年底共采煤232万t。 Ⅱ81 采 区 主 要 开 采 8 、 9 # 煤 层 , 其 中 8 # 煤 层 厚 7.36 ~ 11.53m ,平均 9.77m ; 9 #煤层厚 0 ~ 3.59m , 平均2.13m ;煤层倾角平均为18-21 °。 现开采水平为 -590m ,实测煤层瓦斯压力为 2.6MPa , 瓦斯含量17m3/min;采区瓦斯涌出量为31.2m3/min,其 中风排瓦斯量为29.2m3/min,抽放量为2.0m3/min。
大平煤矿“一通三防”系统安全评估分析报告(定稿)
大平煤矿“一通三防”系统安全评估报告(定稿)————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:大平煤矿“一通三防”系统安全风险评估报告为做好采掘工作面瓦斯防治安全评估工作,结合《河南省煤炭工业管理办公室关于登封市兴峪煤业有限公司“1.4”重大煤与瓦斯突出事故的通报》豫煤安(2017)25号文件中关于强化措施、分类管控的要求,大平煤矿于1月19日-20日由矿长组织,“一通三防”系统领导牵头负责,对“一通三防”系统开展了一次全面的安全风险评估,具体评估情况如下:一、安全评估情况(一)通风系统安全评估情况1、通风系统安全管理情况矿井采用混合式通风方式、机械抽出式通风方法,主、副井及西翼进风斜井进风,东风井和西风井回风。
各采区均实现独立通风,并设有专用回风巷。
采煤工作面均为全风压独立通风,掘进工作面采用局部通风机压入式通风,局部通风机安装位置符合要求,不存在吸循环风现象,且掘进工作面全部实现双风机、双电源、自动倒台、“三专两闭锁”、开停自动监测等。
西风井配备G4-73-11№25D型主扇两台(一用一备),主要服务13和21采区;东风井配备4-72-11№22B主扇两台(一用一备),主要服务14采区。
东、西风井主通风机全部进行安全性能测定,测定合格有效期至2020年2月份。
目前,矿井西翼总进风量7298m3/min,西翼总回风量7669 m3/min,西风井通风负压2150Pa,西翼主要配风地点有21101综采面1505m3/min,13煤柱面1095 m3/min,21上部探巷557m3/min,21081底抽巷166 m3/min,21121底抽巷172 m3/min,21121下底抽巷442 m3/min,21121下付巷482 m3/min和16个机电硐室16*130=2080m3/min,西翼共需配风量为6499m3/min,而西翼实际风量为7298m3/min,可以满足需风量要求。
大平矿_8_11_煤与瓦斯突出事故浅析
2008年第1期能源技术与管理大平矿“8.11”煤与瓦斯突出事故浅析原晓红(郑煤集团,河南郑州452371)[摘要]“三软”厚煤层沿煤层底板送巷的掘进工作面,前方上部煤体自重力常常是诱导煤与瓦斯突出的重要因素,通过对大平矿“8.11”煤与瓦斯突出事故分析,提出了适合“三软”厚煤层防治煤与瓦斯突出的一些针对性措施。
[关键词]煤与瓦斯突出;“三软”煤层;煤体重力;瓦斯抽放[中图分类号]TD713[文献标识码]B[文章编号]1672!9943(2008)01!0034!020引言郑州矿区所开采的二1煤层属典型的“三软”不稳定煤层,煤层属全层构造煤,煤的普氏硬度系数为0.1~0.5,瓦斯吸附能力强,瓦斯放散初速度快,瓦斯放散初速度△P可达30以上。
煤层厚度变化大,具有突然增厚、变薄、以至尖灭、挤灭现象。
郑州矿区随着采掘范围向深部的延伸,瓦斯治理难度逐渐增大,成为制约安全生产的主要因素。
截至2006年年底,郑州矿区三个生产突出矿井共发生煤与瓦斯突出事故37次,其中岩巷揭穿断层突出一次,石门揭煤突出一次,煤巷突出14次,上山突出20次。
按突出强度划分,特大型突出1次,大型突出2次,中型突出1次,小型突出33次。
按突出类型划分,绝大多数突出属压出或倾出。
2007年8月11日7点56分,大平矿13回风平巷(东段)掘进工作面发生了一起瓦斯突出事故,突出煤量80t,突出瓦斯量5595m3,当时正是交班时间,工作面没有进行任何作业,属滞后突出。
1事故概况1.1工作面概况13采区回风平巷(东段)位于13采区下部,巷道标高在-75~-68m,对应地面标高+248.4~+268.6m。
位于突出危险区内。
该巷道设计工程量581m,采用10.5m2U型钢、塑料网、铁椽子支护。
主体工程已掘进45m。
其中南北向掘进24.6m,东西掘进20.4m,工作面通风系统如图1所示。
1.2主要防突措施该工作面采取的防突措施主要有:深孔缷压、浅孔释放瓦斯、巷旁挂耳抽放、水力割缝等。
大坪煤矿瓦斯治理
大平煤矿瓦斯治理情况介绍一、矿井概况大平井田位于新密煤田西部,横跨登封市大冶镇和新密市平陌镇,走向长1820~3800m,南北宽1700~2400m,面积约6.5km2。
2009年核定生产能力为90万t/a。
止2008年底矿井剩余可采储量465.5万吨。
我矿为煤与瓦斯突出矿井。
根据《2008年矿井瓦斯等级鉴定报告》,矿井绝对瓦斯涌出量为27.7m3/min,相对瓦斯涌出量为14.13m3/t。
矿井开拓方式为:立井单水平(±0)上下山开拓。
采煤方法为:走向(或倾斜)长壁炮采放顶煤一次采全高。
通风方式为:混合抽出式。
目前,矿井总进风量为10627m3/min,总回风量为11146m3/min。
东风井负压为1550Pa,总进风量为3683m3/min,总回风量为3940m3/min,服务于矿井东翼;西风井负压为2100Pa,总进风量为6646m3/min,总回风量为7206m3/min,服务于矿井西翼。
矿井、采区通风能力均能满足生产需要。
采掘工作面及硐室的供风量均符合《规程》要求,各采区均布置有专用回风巷。
目前,我矿有11、14、15、16、21五个采区,布置两个炮采工作面(15111工作面和16051工作面),五个煤巷掘进工作面(14西翼皮带巷、14西翼轨道巷、21中三车场、21中四车场和11东翼煤柱面进风巷),三个岩巷掘进工作面(21轨道下山下段、13111底板瓦斯抽放巷和15201底板抽放巷)。
二、区域瓦斯治理措施1、区域突出危险性预测根据《防治煤与瓦斯突出规定》第一章第六条之规定,“防突工作坚持区域防突措施先行、局部防突措施补充的原则。
突出矿井采掘工作做到不掘突出头、不采突出面。
未按要求采取区域综合防突措施的,严禁进行采掘活动。
”我矿在2008年委托郑煤集团公司瓦斯研究所对我矿进行突出危险性区域预测,编制了《郑煤集团公司大平煤矿二1煤层瓦斯地质图》,对我矿区域突出危险性依据煤层原始含量进行了划分,煤层原始瓦斯含量大于7 m3/t即为突出危险区,煤层原始瓦斯含量在6 m3/t-- 7 m3/t 之间的为突出威胁区,煤层原始瓦斯含量小于6 m3/t的为无突出危险区。
案例分析
事故案例
一、寺河煤矿“5.20”煤与瓦斯突出事故
一、煤层瓦斯动力现象发生地点概况
此次煤层瓦斯动力现象发生在西井3号煤层西回6#联络巷。6#联络 巷在掘进中尚未发现地质构造,煤体结构稳定,煤质较硬,未发现明显 软分层。该区3号煤层平均瓦斯含量为16.6 m3/t,最大瓦斯压力为2.12 MPa。施工巷道的主要目的是进行超前预抽煤层瓦斯,西井区域共打瓦 斯抽放钻孔约36.96万m,瓦斯抽放量约为177.8 m3/min。其中,6#联络 巷区域共打抽放钻孔164个,钻孔总进尺11064 m。6#联络巷工作面采 用局部通风机通风,风量为1058 m3/min,西井总回风风量为4306 m3/min,正常情况下工作面瓦斯浓度为0.2%~0.6%。
三、郑煤集团大平煤矿“10.20”特大型煤 与瓦斯突出引发特别重大瓦斯爆炸事故
三、事故原因
煤与瓦斯突出的直接原因:
突出地点具备了发生煤与瓦斯突出的条件:
位于向斜构造的轴部;
位于落差约10m的逆断层处。 突出地点垂深达到了612m; 地层垂直应力达到15MPa左右; 推算煤层的瓦斯压力可能在2MPa以上; 煤质松软,煤的坚固性系数f仅0.12; 煤的瓦斯放散初速度快,△P达31;煤的破坏类型为IV、V类煤。
2004年10月20日,河南省郑煤集团大平煤矿
发生一起特大型煤与瓦斯突出引发的特别重大瓦斯
爆炸事故,造成148人死亡,32人受伤(其中重伤
5人),直接经济损失3935.7万元。
三、郑煤集团大平煤矿“10.20”特大型煤 与瓦斯突出引发特别重大瓦斯爆炸”特大型煤 与瓦斯突出引发特别重大瓦斯爆炸事故
煤的坚固性系数f为1.05~1.88,属较硬煤层;正常情况下煤层的破坏
瓦斯治理专题汇报材料
瓦斯治理专题汇报材料
一、引言
随着我国煤矿业的快速发展,瓦斯治理问题日益凸显。
为确保矿工生命安全,提高矿井生产效率,我们必须高度重视瓦斯治理工作。
本次汇报将详细介绍我单位在瓦斯治理方面的现状、所采取的措施及取得的成果。
二、瓦斯治理现状
近年来,我单位在瓦斯治理方面投入了大量人力物力,取得了一定成效。
目前,瓦斯抽采系统基本完善,矿井瓦斯浓度得到有效控制。
但在实际工作中,仍存在一些突出问题,如部分区域瓦斯浓度超标、瓦斯抽采效率有待提高等。
三、采取的措施
1. 完善瓦斯抽采系统:我们引进了先进的瓦斯抽采设备,优化抽采管网布局,提高抽采效率。
2. 加强瓦斯监测:在矿井关键区域增设瓦斯传感器,实时监测瓦斯浓度,确保及时发现隐患。
3. 开展瓦斯治理培训:定期组织矿工进行瓦斯治理培训,提高员工的瓦斯防治意识。
4. 落实责任制:明确各级管理人员在瓦斯治理中的职责,形成齐抓共管的良好局面。
四、取得的成果
通过上述措施的实施,我单位在瓦斯治理方面取得了显著成效。
瓦斯抽采效率提高了20%,矿井瓦斯浓度超标区域减少了60%。
矿工安全意识明显提高,矿井生产安全得到有力保障。
五、结论
瓦斯治理是煤矿安全生产的重要组成部分,我们必须时刻保持警惕,加强管理措施和技术创新,确保矿井安全生产。
在今后的工作中,我们将继续加大投入,提高瓦斯治理水平,为煤矿业的可持续发展贡献力量。
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿安全生产经验材料
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿安全生产经验材料提升理念创新机制促进矿井持续安全稳定发展大平煤矿是郑州煤炭工业(集团)有限责任公司骨干矿井,始建于1982年,1986年建成投产,最初设计年生产能力60万吨/年,后经技术改造达90万吨/年,为煤与瓦斯突出矿井,是全国防突建设示范矿井之一。
大平煤矿井田位于新密煤田西部,横跨登封市大冶镇和新密市平陌镇,总体形态为一走向近东西、向东倾伏的向斜构造,地质条件中等,断层较多,矿井水文地质条件复杂程度为中等,水害威胁程度为二类一型。
近年来,大平煤矿始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,深入学习和贯彻落实上级文件和会议精神,不断提升安全理念,坚持管理创新,加强执行力建设,全力以赴保安全、促发展,保证了矿井安全生产,消灭了各类事故,连续八年实现了安全生产。
大平煤矿安全生产工作的主要做法有:用理念引导安全生产、坚持管理创新、狠抓培训、开展安全隐患排查、严抓现场质量标准化、用科技支撑安全生产。
一、营造安全文化氛围,用理念引导安全生产安全文化是安全工作的最高层面,安全文化的灵魂是安全理念,也就是安全核心价值观,理念引导行为,行为决定安全。
为此,大平煤矿始终坚持“科学发展、安全发展”、“各级领导干部把职工当家人,带着感情抓安全,凭着党性和良心抓安全”、“隐患可控,事故可防”、“铁腕抓安全”、“生命安全高于一切”、“安全工作从零开始向零奋斗”、“隐患可控、事故可防”等安全理念,把提升安全理念,加强安全文化建设作为安全生产工作的核心内容。
为全面提升安全理念,利用OA(办公自动化)平台、广播、电视、刊物《大平人》等各种形式开展宣传,进行安全理念的灌输和安全价值观的教育,使安全核心理念深入人心,在潜移默化中引导矿井安全管理工作和职工安全作业。
二、坚持管理创新,提升安全发展“软实力”一是创新隐患排查治理,扎实开展安全隐患闭环管理工作。
制定了《大平煤矿安全隐患信息采集及闭环管理实施办法》,明确安全隐患的辨识、采集、整改、消号等环节要求,对查出的安全隐患实行分级管理,挂牌督办,全方位、全过程监控,直至隐患消除,形成了“安全隐患(信息)采集—分类管理—制定整改措施—过程重点监控—隐患消号”的闭环管理体系,确保各类安全隐患都能及时整改到位。
郑煤集团公司登封瓦斯治理现场会材料
〔河南.登封〕全国煤矿瓦斯治理现场会材料认真吸取事故教训切实采取有效措施努力搞好煤矿瓦斯治理工作郑煤集团公司二〇〇八年十月二十日认真吸取事故教训切实采取有效措施努力搞好煤矿瓦斯治理工作一、矿区概况郑州矿区主要可采煤层二1煤层含煤面积约1500 km2,煤炭储量160亿t,煤种为无烟煤和贫煤,煤层厚度0~37.8m,煤的坚固性系数f值左右,煤层瓦斯含量1~15 m3/t,煤层瓦斯压力一般为~,煤层透气性系数λ在~0.006m2/(MPa2·d)之间,衰减系数d=-1,煤的瓦斯放散初速度指标Δp=12~,属低透气性较难抽采煤层,为典型的豫西“三软”不稳定煤层。
郑煤集团公司现有直管生产矿井12对、基建矿井4对,资源整合矿井38对,成立有登封、新密、二七、汝州4个分公司。
直管矿井中大平矿等7对矿井为煤与瓦斯突出矿井,富堡矿1对矿井按突出矿井设计,米村矿等8对矿井为低瓦斯矿井;资源整合矿井中马池矿等4对矿井为煤与瓦斯突出矿井,三李矿等7对矿井为高瓦斯矿井及按高瓦斯设计和管理,其它27对资源整合矿井为低瓦斯矿井。
目前,郑煤集团公司所属直管生产(基建)矿井、已完成技术改造的资源整合矿井通风系统稳定可靠,通风能力满足安全生产要求,采区全部实现了独立通风,高突矿井每个采区都设有专用回风巷,矿井建立有瓦斯抽采系统,基本实现了掘抽采平衡和抽采达标。
煤与瓦斯突出危险或威胁的采掘工作面均落实了“四位一体”综合防突措施。
矿井建立有安全监控系统,并实现了与集团公司的联网,安全监控系统稳定可靠。
二、瓦斯治理方面的主要工作近年来,郑煤集团公司认真贯彻落实“先抽后采,监测监控,以风定产”的瓦斯治理十二字方针和“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的煤矿瓦斯综合治理“十六字工作体系”,深刻吸取大平“2004.10.20”煤与瓦斯突出事故及国内外瓦斯事故教训,切实把瓦斯治理摆在安全工作最优先、最紧迫、最重要的位置,加强领导,落实责任,紧紧依靠科技进步,加大资金投入,坚持标本兼治,综合治理,积极探索适合郑煤集团公司的瓦斯治理之路,推动了瓦斯治理与利用工作不断取得新进展,进一步夯实了安全基础,确保了郑煤集团公司改革和发展的顺利进行。
煤与瓦斯突出案例及其分析
3
11.23
乡镇
10
4
12.28
云南楚雄州双柏 县麻栗树煤矿
乡镇11低瓦斯矿井来自有监测监控系统。未采取防 突措施,地质构造复杂,煤厚变化较大, 石门揭煤放炮突出
一、有关突出知识与简况
2010年3月31日 伊川国民公司 发生突出,瓦 斯逆流到地面 副井口并发生 爆炸,爆炸后 地面满眼瓦砾 废墟,可见破 坏的矿工帽、 靴子及衣物等
一、有关突出知识与简况
我国煤矿瓦斯突出危险性越来越严重: 1、突出矿井数量不断增加 2008年煤矿瓦斯等级鉴定,全国煤与瓦斯突出 矿井计754处,比2007年增加了55处; 2、特大突出事故时有发生 1)2007、2008年,全国煤矿发生特大(一次死亡30 人以上)突出事故各1起。 2)2009年,全国发生特大突出事故2起: (1)5月30日重庆松藻同华煤矿石门爆破揭煤引发特大突
传统技术途径:施工安全缺乏保障
传统技术途径:局部瓦斯治理技术
突出 预测 防突 措施 效果 检验
安全 防护
重大危险源
防突工程
问题:矿工时刻都在突出 煤层突出危险环境中作业, 任一工程工艺环节都可能 发生突出甚至是特大突出 事故,并波及邻区乃至矿 井安全,造成人员伤亡。
突出煤层
煤层巷道
区域防突措施先行
一、有关突出知识与简况
4、 煤与瓦斯突出有关统计资料
突出强度与地质构造关系统计表(单位 t/次)
突出 预兆 断层 褶曲 煤厚变化 软分层变厚 倾角变化 无构造 其它 火成岩侵入 100 185 68 64 英岗 岭 130 69 焦作 涟邵 白沙 平顶山 北票 丰城 安阳 全国
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防治煤与瓦斯突出区域治理工作推进会汇报材料郑煤集团公司大平煤矿二0一三年五月十六日政策支撑精细管理强力推进区域瓦斯治理工作一、矿井概况大平煤矿位于新密煤田西部,属新密煤田和登封煤田交接处,面积约6.5km2,核定生产能力为90万t/a,开拓方式为立井单水平(±0)上下山开拓,开采二1煤层,平均煤厚6.5m,煤尘具有爆炸性,为Ⅲ类不易自燃煤层,采煤方法为走向(倾斜)长壁炮采放顶煤,混合式通风方式,通风方法为抽出式。
矿井绝对瓦斯涌出量28.88m3/min,相对瓦斯涌出量15.77m3/t,属煤与瓦斯突出矿井,最大瓦斯压力1.23Mpa,最大瓦斯含量16.40m3/t,煤层透气性系数λ为0.767m2/Mpa2.d,瓦斯衰减系数α为0.04123d-1,坚固性系数平均0.22,放散初速度△P平均值15。
矿井共有六套瓦斯抽采系统,其中地面一套,井下五套,总装机能力为580m3/min,额定功率845kW。
目前地面泵站系统抽采浓度保持在10%以上,流量60m3/min左右;21中部泵站抽采系统浓度保持在11%以上,流量50m3/min,矿井抽采纯量为12m3/min左右。
二、瓦斯综合治理情况2004年大平煤矿以一种不光彩的形式“出了名”,之后的三年里,由于没有有效的瓦斯治理手段,又发生了三起突出事故(没有伤人),大平人真正认识到了“瓦斯不治,矿无宁日”。
2007年以后大平煤矿狠下决心,排除万难,面对增加成本且瓦斯治理效果无法预见的情况下,在郑煤集团公司范围内率先执行穿层钻孔预抽煤巷条带区域防突措施,先后施工了21061、21081、21041、21121、21141等九条底板抽放巷,巷道总进尺达3400余m,施工穿层钻孔250000余m,抽放瓦斯量2600多万m3。
努力践行“工程+时间+管理=消突”、“消突+瓦斯管理=瓦斯防治”这一瓦斯治理主线,摸索出了穿层钻孔区域消突的瓦斯治理路子并取得了一定的效果,2008年以来杜绝了煤与瓦斯突出事故,2011年以来实现了瓦斯零超限。
经过努力,突出危险掘进工作面掘进速度达120m/月以上,消突采面(配风量小于900m3/min)正常生产状态下瓦斯浓度稳定在0.3%以下,基本实现了“抽、掘、采”平衡,满足矿井安全生产需要,逐步走上了区域瓦斯治理的良性循环道路。
八年来,我们在瓦斯治理方面主要做了以下四方面工作:(一)完善瓦斯治理机构常务副矿长由总工程师兼任,主管瓦斯治理工作,配备专职防突、地质副总工程师,设置有通风科、防突科、地质测量科、安全质量监察科、通风队、探放队等瓦斯治理机构,共有三十五名管理人员,建立有瓦斯区域实验室,组建有专业化防突队伍——探放队,配备人员160人,负责钻孔施工、封孔及管路维护、抽采参数计量等工作,能够满足目前矿井防突工作需要。
(二)提升瓦斯治理理念八年来,大平煤矿的瓦斯治理理念在逐步更新。
2005年:安全第一、防突先行2009年:瓦斯事故是可以避免的、瓦斯超限就是事故2011年:瓦斯超限就是事故、努力实现零超限2012年:瓦斯超限就是事故,杜绝瓦斯事故2013年:瓦斯隐患就是事故,治理瓦斯就是赚钱瓦斯抽采方面树立的核心理念是“只有打不到位和封不成功的钻孔,没有抽不出的瓦斯”。
(三)瓦斯治理工作主要做法1、签定瓦斯治理责任书郑煤集团公司与大平煤矿、矿与下属瓦斯治理部门负责人逐级鉴定了《瓦斯治理责任书》,同时制定了《大平煤矿各级岗位瓦斯治理责任制》,借鉴河南煤化焦煤集团、义煤集团管理经验,制定瓦斯治理业绩考核办法,确定“七项考核”指标,将瓦斯治理任务层层分解,细化相关人员的瓦斯治理职责。
2、摸索形成适合大平煤矿的区域瓦斯治理方法结合矿井实际,区域瓦斯治理基本上实现了“一面一策”,主要采取穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯、顺层钻孔预抽回采区域煤层瓦斯、“穿层+顺层”预抽回采工作面煤层瓦斯等区域瓦斯治理措施。
(1)穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施具体措施:底板抽放巷内错于被掩护煤巷平距20-30m,法线距离10-15米,掘进过程中在底板抽放巷钻场(间距30m)内施工钻孔。
钻孔开孔间距500mm,孔底间距(沿煤层面)10m,控制掘进巷道煤层走向倾向各15米(缓倾斜或近水平煤层)范围。
底板抽放巷掘进结束后在巷帮每隔6m再次施工强化钻孔。
底抽巷布置及控制范围示意图穿层钻孔施工期间采取水力冲孔增透措施。
高压(大于25Mpa )水从钻头上的出水口喷射而出,冲击钻头周围的煤体,配合钻机的钻进,破碎煤体。
水力冲孔钻孔岩石段孔径不小于133mm ,孔口安装长度不小于5m 、管径不小于∅146mm 带法兰孔口管,水泥浆或高强度树脂材料固定密封,孔口连接带活口法兰防喷孔三通,引排喷孔瓦斯至气水煤分离器,气水煤分离器与专用抽采系统连接。
水力冲孔过程中气水煤分离器处于负压状态。
水力增透防喷装置 引排三通孔口管 胶轮人工清渣口溢流口法兰抽采支管 观察或供水口评判程序:评判时首先根据抽采施工参数、连网抽采时间、煤层原始瓦斯含量等确定抽采达标评判区域,划分评判单元。
达到“①钻孔施工参数和设计一致②泄煤量不小于煤炭地质储量的10‰且单孔煤段每米泄煤量不小于1m 3③预抽时间≥3个月或单孔抽采浓度均降至10%以下④预抽率≥30%”要求后,在评判范围内施工至少3个抽采验证孔,验证孔孔口瓦斯浓度≤5%或联网24小时内单孔抽采浓度测定值低于10%,方可测定煤层残余瓦斯含量。
穿层钻孔有效控制范围平面示意图控制边缘掩护煤巷穿层钻孔有效控制范围倾向剖面示意图底抽巷实际控制煤巷掘进效果图效果检验:采用煤层残余瓦斯含量法,临界值为6m 3/t 。
在底抽巷每隔30m 布置一个检验测试点(终孔位置在被掩护煤巷中心)测定煤层残余瓦斯含量。
矿防突部门根据残余瓦斯含量结合瓦斯地质信息编制区域防突措施效果检验报告,报矿总工程师签批。
区域验证:在掘进过程中采用复合指标法进行区域验证,即钻孔瓦斯涌出初速度q (临界值5L/min ),钻屑量S(临界值4kg/m )。
(2)顺层钻孔预抽回采区域煤层瓦斯区域防突措施 具体措施:在工作面掘进过程中,自上巷下帮和下巷上帮施工顺层钻孔,排距2.4m ,孔底间距不大于3m ,钻孔上下控制全煤厚,平行于煤层且沿煤层倾向均匀布置,上下巷钻孔叠加长度不小于10m ,直径不小于89mm 。
顺层钻孔有效控制范围平面示意图 控制边缘线 边缘钻孔 边缘钻孔突出区回采工作面顺层钻孔消突效果图评判程序:达到“①钻孔施工参数和设计一致②吨煤钻孔率≥0.1m/t③尾孔预抽时间≥6个月或单孔抽采浓度均降至10%以下④预抽率≥30%”要求后,抽采验证孔符合规定方可测定煤层残余瓦斯含量。
效果检验:采用煤层残余瓦斯含量法,临界值为7m 3/t (回采前抽采至5m 3/t 以下),沿工作面推进方向每30m 布置1个指标测试点。
区域验证:在回采过程中每5m 采用复合指标法进行区域验证,即测定钻孔瓦斯涌出初速度q (临界值为5L/min ),钻屑量S (临界值为4kg/m )。
顺层钻孔有效控制范围倾向剖面示意图(3)非突出区或沿采空区的煤巷掘进工作面采取区域探测措施;非突出区回采工作面采取顺层钻孔区域探测措施。
4、加强瓦斯治理过程精细管理(1)钻孔施工精细化管理。
地质测量科、通风科、防突科组成瓦斯地质分析小组,分析采掘工作面瓦斯地质情况,为钻孔设计提供依据。
每班开钻前、班中、打钻后以及每个工序结束钻机长必须向通风调度汇报,通风调度建立专一打钻台账控制每个工程环节。
在钻孔施工过程中建立一杆一记台账,为瓦斯地质分析提供依据。
钻孔实行挂牌留名制,做到施工质量、封孔质量终身负责。
钻孔质量从四个方面保证:一是钻孔施工完毕后,由钻机长、安检员、瓦检员现场监督退杆;二是防突科、安全质量监察科、瓦斯检查大队正副职每月进行不少于3次/人的钻孔抽查;三是建立打钻视频监控系统;四是制定钻孔打假制度,任何职工发现钻孔深度造假均可举报。
(2)封孔质量精细化管理。
制定了《大平煤矿封孔质量管控办法》,封孔人员在封孔前、后向通风调度汇报,通风调度建立专项记录,加强管控;钻机长当班完成“内堵”及护孔管送入工作,避免塌孔堵孔而无法封孔;设计使用带刻度的标准量桶,精确控制浆液配比和注浆量;封孔时探放队、防突科人员跟班;带班领导或科室巡查人员将封孔作业作为重点环节抽查,并在封孔施工单上签字,对封孔质量负责。
(3)抽采分析精细化管理。
建立《大平煤矿抽采参数分析制度》、《大平煤矿瓦斯抽采系统评价制度》、《大平煤矿抽采系统人员职责划分及奖惩办法》等制度,严格划分相关人员责任,切实做到责任到人。
通过抽采参数班分析、日分析、旬分析、月总结等保证抽采系统稳定,提高抽采效果。
5、严格执行分级瓦斯管理制度瓦斯管理方面执行“当采掘工作面瓦斯浓度达到0.3%或任一地点瓦斯变化幅度大于0.3%时重点关注,0.45%超前预警、限制进度,达到0.5%及以上时,分析原因,制定防范措施,达到0.8%断电追究处理”的瓦斯管理制度。
6、瓦斯治理政策支持(1)2011年以前,瓦斯治理主力队伍--探放队工资完全以钻孔进尺结算,煤孔9.7元/m,岩孔(穿层钻孔)19.4元/m;2011年调整为进尺部分占工资总额的60%,抽采量部分占40%,单价调整为煤孔6.7元/m,岩孔(穿层钻孔)13.3元/m,瓦斯抽采量单价0.592元/m3;抽放泵站浓度月平均值同比(同上月比)上升(降低)超过1%时,该泵站抽放量工资单价提高(降低)0.05元/m3,以此提高职工参与瓦斯抽采积极性;2013年改为进尺部分和抽采量部分各占50%结算工资;并且执行钻孔进尺单价分段考核制度,煤孔深度0-30m,单价6.7元/m降至4.7元/m;30-50m执行正常单价;50-70m,单价增加至11.7元/m。
(2)为提高瓦斯治理队伍职工的整体素质和参与瓦斯抽采工作的积极性,每月拿出6-8万元作为月度抽采专项补贴,由防突科、安全质量监察科、劳动科、计划经营部等部门组成考核组从钻孔施工、瓦斯抽采、安全质量标准化、职工素质四个方面对探放队工作进行考核,根据考核结果兑现奖励。
7、严格执行瓦斯隐患挂牌督办制度明确重大瓦斯隐患认定标准,坚持每月对采掘工作面进行“瓦斯治理”评价和重大瓦斯隐患排查,对瓦斯评价及隐患排查中发现的安全隐患,实行分级管理,挂牌督办,做到整改方案、责任人员、整改资金、整改期限、应急预案五落实,全方位、全过程进行监控,直至隐患消除,形成了“瓦斯安全隐患(信息)采集—分类管理—制定整改措施—过程重点监控—隐患消号”的闭环管理体系,确保各类安全隐患都能及时整改到位。
坚持每月由矿长主持召开防突例会,研究解决区域瓦斯治理技术及现场管理问题,确保瓦斯治理工作扎实有效开展。