908厂早期高效空气过滤器

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洁净与空调技术CC&AC2007年第1期908厂早期高效空气过滤器

山西新华化工有限责任公司所旭冬☆

摘要介绍中国早期高效空气过滤器制造过程。原苏联提供了全套图纸和工艺文件,908厂利用国产材料研制出高效过滤器。1961年研制成功并批量制造第一批高效空气过滤器。1981年停止了老型号产品的生产。

关键词空气过滤器高效过滤器滤纸历史

AHistoryofHighEfficiencyAirFiltersManufacturedbythe#908FactoryinChina

BySUOXudong★

AbstractAbstractDescribesahistoryofveryealyHEPAfiltersmanufactureinChina.#908FactorymanufacturedthefirsthighefficiencyairfiltersbyusingalllocalmaterialsandwithtechnicaldocumentsprovidedbytheformerUSSR.Thefirsthigheffi-ciencyfilterwasmadein1961by#908.In1981,#908stoppedproductionofoldmodelfilters.

KeywordsAirfiltersHighefficiencyfiltersFiltermediaHistory

ShanxiXinhuaChemicalsLtd.,China

☆所旭冬,男,1983年1月出生,工程师030008山西太原新兰路71号

山西新华化工有限责任公司

E-mail:glqfc@sxxhhb.cn

收稿日期:2006-11-26

山西新华化工有限责任公司(原国营908厂)厂志记载:1960年6月,应中国政府要求,苏联政府提供了61-

500型过滤吸收器和61-1000型滤尘器的技术资料。

161-500型过滤吸收器

开始叫“06专家”产品,简称500型滤器,是908厂全面投产后接受的第一种集体防护器材。主要原材料为浸渍炭(KZ15-1)和149过滤纸。产品采用圆形套装结构,由三个过滤段串装而成。

1960年12月24日,上级以文通知工厂,要求在1961

年2月交出成品。

为确保试制任务的顺利进行,工厂立即成立有军代室参加的试制定型委员会,下设办公室、资料组、工装组、质量组、设备组、仪器仪表组、材料组,理化试验组和人员考试组。有关车间成立试制定型小组。根据分工即开展工作。经过消化资料、审核图纸、生产技术准备、车间练兵,于1961年3月开始试装。四月份进行三套试装,五月份进行十套定型检查,六月份进行20套小批考核。经过九个月的反复试制,基本具备了生产定型条件。1961年9月

15日到22日,由防化部和三机部五局为主组成的定型检

查委员会到厂,对产品性能、质量、工艺、工装、设备、图纸资料等方面进行检查。同年9月24日批准61-500型滤器生产定型。工厂随即投入批量生产(外形见图1)。

1969年2月,由工厂、军代室等组成产品改进小组,

经试验分析,提出第二次改进结构方案和返修暂行工艺,并把第二次改进结构和返修产品以“G-3”符号标示。1970年,工厂对以前出厂的“G-1”、“G-2”型产品进行

再次返修,新生产的500型滤器改用“G-3”型结构。一直生产到1980年,再未发生机械漏毒现象。

在61-500型滤器的生产过程中,主要是1973年以后,

149过滤纸先后出现厚薄不匀,挠度大,表面发脆,造成

滤器阻力超标,系数不合适。生产中不得不加强检查,挑选使用,浪费了材料和人力。1978年,后,北京造纸厂采取改进措施,149纸质量有好转。

1981年7月24日,上级以文通知,61-500型滤器等

61-500型高效过滤器

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洁净与空调技术CC&AC2007年第1期

37种老型产品停产。

261-1000型滤尘器

908厂最早生产的滤尘器,为仿苏产品。主要过滤材料为148纸。产品由18个多层折叠的148过滤纸组组装而成,外形呈圆柱形。

1960年12月24日,上级以文,给908厂下达紧急生产任务,开始称“06专案”产品。

接受试制任务后,工厂成立试制定型委员会,由工厂、军代室领域及有关业务部门负责人组成。下设办公室、资料组、工装组、质量组、设备组、仪器仪表组、材料组,理化试验组和人员考试组。各专业组和车间试制组,在厂定型委员会领导下,根据上级要求,在审核图纸资料基础上,积极进行生产试制条件的全面准备。为了争时间,抢进度,采取了边审核图纸资料,边样品试制,边改进生产线的方法。经过一段审核修改,1961年6月之后进入三套试制,三套定型,六套生产考验。并提出申请国家定型。

1961年9月15日,由上级为主组成的定型委员会进厂,对产品性能、质量、工艺、工装、设备、图纸资料进行全面检查,9月22日全部检查工作结束。同年9月24日定委批准生产定型。工厂即投入批量生产。

1981年7月24日,上级通知61-1000型滤尘器等37种老型产品停产。

361-100型、61-300型过滤吸收器

61-100型过滤吸收器,是以浸渍炭(KZ15-1)和149过滤纸为主要原材料。61-300型过滤吸收器,是由三个61-100型滤器串装成的,滤毒能力相当61-100型的三倍。

908厂承制的61-100型、300型滤器,全套图纸资料由苏联提供。在1961年生产试制中,工厂和军代室即组成资料组,对图纸资料、工艺、工装、设备仪器、材料、人员等方面进行了认真审查。避免了像61-500型试制中顾此失彼心乱现象的发生。在工厂定型批和国家定型批的试制中,工厂又成立核心组,对试制中发现的问题进行了处理。先后总共更改补充资料249项(图纸210项,技术条件39项),工艺规程变动242处,工装修订尺寸580处。为迎接国家定型的检查验收,1962年4月,工厂正式成立鉴定委员会,具体领导产品试制工作。1962年10月23日,由防化部和三机部五局为主组成的二级定委进厂,在工厂定型的基础上,开始对产品性能、质量、工艺、工装、设备、原材料和技术资料等进行全面检查。1962年11月2日,全部检查工作结束,并当即宣布批准61-100、61-300型滤器生产定型。

1963年,61-100型、61-300型滤器投入批量生产,1964年接受援外任务,一直生产到1980年。1981年7月24日上级关于停产37种老型产品的通知下达后,工厂当年停止了这两种产品的生产。

在61-100型、300型滤器长达20年的生产中,由于有建厂时苏联提供的完整的生产线,全部原材料立足国内,技术资料比较完善,所以生产一直比较正常,质量稳定。

这几种产品在我厂尚有技术资料保存在档案室,均有据可查。□

型号1471481497101试验条件材料石棉玻璃纤维

透过率%≤15≤6≤0.0002≤0.00001浓度C=2500mg/m3

面积S=50cm2比速0.2L(min·cm2)比速0.05L(min·cm2)

阻力Pa≤147≤34≤186≤363S与上栏相同

抗张强度N纵向≥15

横向≥10

纵向≥6.32

横向≥4.41

宽15±0.15mm

长220mm

厚度mm0.7±0.051.1±0.151.15+0.2-0.10.44±0.03面积S=2±0.05cm2压力P=98±9.8kPa

水分%5~10≤105≤≤7100~105℃烘干面密度g/m2450~540

纵向挠度mm≤10试样50×150mm捍杆质量50±1g

附:早期滤纸主要技术指标(摘自《防化器材检验技术》,1994)

编者按:本刊将陆续发表一些有关国内洁净设备的研制、生产、发展的相关历史资料,供读者参考,并欢迎关注。·68·

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