惨痛的安全事故教训
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5 、重视职业安全的同时,更需要高度重视工艺安全。职业 安全和工艺安全都是工厂总体安全的重要组成部分,但两者 又有区别:职业安全事故往往是伤害一个人或几个人 ;而工艺 安全事故的后果通常会严重得多,它不仅仅是伤害几个人而 已,有可能严重损坏工艺系统本身、造成大量人员伤亡、使 整个公司倒闭、甚至给周围公众或环境带来灾难性的后果, 博帕尔事故就是一个典型的例子。
四、事故原因分析
直接原因:中石油国际事业有限公司(中国联合石油有限责 任公司)下属的大连中石油国际储运公司同意、中油燃料油 股份有限公司委托上海祥诚公司使用天津辉盛达公司生产的 含有强氧化剂过氧化氢的“脱硫化氢剂”,违规在原油库输 油管道上进行加注“脱硫化氢剂”作业,并在油轮停止卸油 的情况下继续加注,造成“脱硫化氢剂”在输油管道内局部 富集,发生强氧化反应,导致输油管道发生爆炸,引发火灾 和原油泄漏。
惨痛的事故教训
12起典型危化品安全成产事故
1、印度博帕尔事故
2、中石油大连石化公司“6.2”闪爆事故 3、中石油大连国际储运公司“7.16”爆炸、 着火事故
4、中石油辽阳石化“6.29”爆燃事故
5、中石油大连石化“8.29”火灾事故。 6、河北克尔化工“2.28”爆炸事故---国内近年死亡人数最 多的生产企业事故。
四、事故原因分析
1.工厂位置不合适 2.未按本质安全的原则进行工厂设计 3.未按本质安全的原则进行工厂操作 4.安全设施失效 5.应急反应低效率 6.管理层缺乏安全意识
五、事故教训
1、需要对危害较大的工艺系统进行系统的工艺危害分析
2 、建立和切实执行工艺系统的变更管理制度,严肃对待工 艺系统和操作/维修程序的变更 3、加强对操作人员和维修人员(包括承包商)的培训闪爆事故
一、事故概况
2013年6月2日14时27分许,中国石油天然气股份有限公司 大连石化分公司 ( 以下简称“大连石化公司” ) 第一联合车间 三苯罐区小罐区939#杂料罐在动火作业过程中发生爆炸、泄 漏物料着火,并引起937#、936#、935#三个储罐相继爆炸 着火,造成4人死亡,直接经济损失697万元。
二、事故单位简要情况
大连石化公司是中国石油天然气股份有限公司下属的大型炼 油企业,现有炼油化工主体装置 37套,具备2050万吨/年的 原油加工能力和 27 万吨 / 年的聚丙烯生产能力,员工总数 6659人,主要从事原油加工、有机化工原料和合成树脂制造 等业务。大连石化公司持有的安全生产许可证有效期至2015 年2月23日。
7、新泰联合化工“11、19”重大爆燃事故---检维修环节伤 亡人数最多的事故
8、滨州市博兴县诚力供气公司“10.8”事故。 9、青岛“11.22”东黄输油管道爆炸事故 10、南通如皋双马化工粉尘爆炸事故 11、腾龙芳烃(漳州)有限公司“4.6”爆炸、着火事故
12、英国邦斯菲尔德油库爆炸、火灾事故
五、事故教训
4 、加强对事故和未遂事故的根源分析。在本次灾难性事故 发生之前,博帕尔工厂就发生过多次小规模的 MIC泄漏事故, 工人们都有过眼睛不适的经历(MIC损伤眼睛、肺部和神经系 统等)。但是,这些前兆并没有引起工厂管理层的足够重视。 经验表明,后果轻微的事故和未遂事故是重大事故的前兆, 需要重视工厂所发生的哪怕是不起眼的小事故,仔细分析和 消除它们的根源。
一、印度博帕尔事故
一、事故概况
1984年12月3日凌晨,印度中央邦的博帕尔市的美 国联合碳化物属下的联合碳化物(印度)有限公司 设于贫民区附近一所农药厂发生氰化物泄漏,引发 了严重的后果。造成了2.5万人直接致死,55万人间 接致死,另外有20多万人永久残废的人间惨剧。现 在当地居民的患癌率及儿童夭折率,仍然因这灾难 远比其他印度城市为高。由于这次事件,世界各国 化学集团改变了拒绝与社区通报的态度,亦加强了 安全措施。这次事件也导致了许多环保人士以及民 众,都强烈反对将化工厂设于邻近民居的地区。印 度博帕尔灾难是历史上最严重的工业化学事故,影 响巨大。
二、事故单位简要情况
国际储运公司是中国石油大连中石油国际事业公司(80%股 份)与大连港股份公司( 20% 股份)的合资企业,成立于 2005 年 9 月,注册资金 1 亿元人民币。国际储运公司原油罐 区的日常运营和检维修工作由中国石油天然气股份有限公司 大连石化分公司负责。国际储运公司原油罐区内建有20个储 罐,库存能力185万立方米;周边还有其他单位大量原油罐 区、成品油罐区和液体化工产品罐区,储存原油、成品油、 苯、甲苯等危险化学品。
二、事故单位简要情况
博帕尔农药厂是美国联合碳化物公司于 1969年在印 度博帕尔市建起来的,用于生产西维因、滴灭威等 农药。制造这些农药的原料是一种叫做异氰酸甲酯 ( MIC )的剧毒气体。这种气体只要有极少量短时 间停留在空气中,就会使人感到眼睛疼痛,若浓度 稍大,就会使人窒息。二战期间德国法西斯正是用 这种毒气杀害过大批关在集中营的犹太人。在博帕 尔农药厂,这种令人毛骨惊然的剧毒化合物被冷却 成液态后,贮存在一个地下不锈钢储藏罐里,达45 吨之多。
三、事故经过
在事故发生的当天下午,维修人员尝试清洗工艺管 道上的过滤器。在用水反向冲洗过滤器之前,正常 的作业程序要求关闭工艺管道上的阀门,并在“隔 离法兰”处安装盲板。在开始这些工作之前,维修 人员需要申请并获得作业许可证。 然后,一系列问题出现了 1、作业前,维修人员没有申请作业许可证; 2、没有安装盲板以实现隔离; 3、由于腐蚀,储罐进料管上的阀门发生内部泄漏; 4、作业过程中,冲洗水经过该阀门进入了 MIC储 罐; 5、放热反应,储罐内的温度和压力升高; 6、相关的温度和压力仪表未正常工作,控制室内 的操作人员没有及时觉察到储罐工况的异常变化;
三、事故经过
7 、事故前,储罐内 MIC 的实际温度约为 15 ~ 20 ℃ ( 环境温 度); 8、蒸气量超过洗涤器洗涤能力200倍; 9、火炬系统正处于维修当中,没有燃烧。 10、12月3日凌晨00时15分,储罐内压力迅速升高,有人在 工艺区内发现了泄漏出的 MIC。于是,一名操作人员前往现 场查看,他听到储罐内发出隆隆声,并感受到来自储罐的辐 射热,他立即尝试启动洗涤器,但没有成功。 11 、凌晨 00 时 45 分,储罐超压、安全阀起跳,随即大量 MIC泄漏到周围环境中。在2h内,约25t MIC进入大气中, 工厂下风向8km内的区域都暴露在泄漏的化学品中,短时间 内造成周围居民大量伤亡。事故发生后,应急反应系统没有 有效运转,当地医院不知道泄漏的是什么气体,对泄漏气体 可能造成的后果及急救措施也毫不了解。
五、事故教训
1 、进一步落实企业安全生产主体责任,切实把事故防范工 作落到实处
2 、要深刻吸取连续发生事故的教训,全面加强安全生产工 作 3 、要从思想上高度重视,进一步强化化工企业检维修作业 管理
三、中石油大连国际储运公司“7.16”爆炸、着火事 故
一、事故概况
2010年7月16日18时许,位于辽宁省大连市保税区的大连中 石油国际储运有限公司(以下简称国际储运公司)原油罐区 输油管道发生爆炸,造成原油大量泄漏并引起火灾。导致部 分原油、管道和设备烧损,另有部分泄漏原油流入附近海域 造成污染。事故造成1名作业人员轻伤、1名失踪;在灭火过 程中,1名消防战士牺牲、1名受重伤。事故造成的直接财产 损失为22330.19万元。
三、事故经过
6 月 2 日第一联合车间早调度会后,王大庆将 6 月 1 日未下 发的939# 罐动火票(第0010374 号)动火作业有效期改 为6月2日,并安排三苯罐区外操工慈军对939# 罐进行现 场动火作业监护。慈军到达小罐区现场时,林沅公司的领 班张洪伟、电气焊工陶崇海、姚忠利及力工石成泉(负责 现场卫生清扫和监护)已在现场。 9时30分左右,慈军与王大庆一起登上939#罐顶,王大庆 闻到很重的油气味,但无法确定泄漏源,慈军用便携式可 燃气体报警器对观察孔处可燃气体浓度进行了检测,王大 庆检查检尺口,并将卡扣卡好后用防火布盖上,确认呼吸 阀盲板已加上。因泡沫发生器附近油气味道大,随即要求 施工单位将泡沫发生器用黄泥堵上、将仪表小平台护栏用 防火布围上。王大庆将动火票交给慈军,随后离开 939# 罐施工现场。 10 时 30 分左右,慈军将动火票交给林沅公 司现场作业人员,施工人员使用气焊等工具对腐蚀的仪表 小平台板进行拆除。
三、事故经过
中石油国际事业有限公司(中国联合石油有限责任公司)下 属的大连中石油国际储运有限公司同意、中油燃料油股份有 限公司委托上海祥诚公司使用天津辉盛达公司生产的含有强 氧化剂过氧化氢的“脱硫化氢剂”,违规在原油库输油管道 上进行加注“脱硫化氢剂”作业,并在油轮停止卸油的情况 下继续加注,造成“脱硫化氢剂”在输油管道内局部富集, 发生强氧化反应,导致输油管道发生爆炸,引发火灾和原油 泄漏。
四、事故原因分析
间接原因:上海祥诚公司违规承揽加剂业务;天津 辉盛达公司违法生产“脱硫化氢剂”,并隐瞒其危 险特性;中国石油国际事业有限公司(中国联合石 油有限责任公司)及其下属公司安全生产管理制度 不健全,未认真执行承包商施工作业安全审核制度; 中油燃料油股份有限公司未经安全审核就签订原油 硫化氢脱除处理服务协议;中石油大连石化分公司 及其下属石油储运公司未提出硫化氢脱除作业存在 安全隐患的意见;中国石油天然气集团公司和中国 石油天然气股份有限公司对下属企业的安全生产工 作监督检查不到位;大连市安全监管局对大连中石 油国际储运有限公司的安全生产工作监管检查不到 位。
四、事故原因分析
(一)直接原因
林沅公司作业人员在罐顶违规违章进行气割动火作业,切割 火焰引燃泄漏的甲苯等易燃易爆气体,回火至罐内引起储罐 爆炸。
四、事故原因分析
(二)间接原因 1.中石油七建公司大连项目部在承揽939#储罐仪表维护平台更换项目 后,非法分包给没有劳务分包企业资质的林沅公司,以包代管、包而 不管,没有对现场作业实施安全管控。 2.林沅公司未能依法履行安全生产主体责任,未取得劳务分包企业资 质就非法承接项目;企业规章制度不健全不落实,员工安全意识淡薄, 违章动火;未对现场作业实施有效的安全管控。 3.大连石化公司安全管理责任不落实,管理及作业人员安全意识淡薄, 制度执行不认真不严格,检维修管理、动火管理和承包商管理严重缺 失。 4.中国石油天然气股份有限公司对大连石化公司安全生产工作监督管 理不到位,对大连石化公司反复发生生产安全事故重视不够,对大连 石化公司存在的安全生产责任制不落实和动火、承包商管理严重缺失 等问题失察。 5.大连市安监局对大连石化公司反复发生生产安全事故监管执法不严, 危险化学品安全监管工作存在漏洞,对大连石化公司在安全生产管理 中存在的问题失察。
三、事故经过
9时30分左右,慈军与王大庆一起登上939#罐顶,王大庆闻到很重的 油气味,但无法确定泄漏源,慈军用便携式可燃气体报警器对观察孔处 可燃气体浓度进行了检测,王大庆检查检尺口,并将卡扣卡好后用防火 布盖上,确认呼吸阀盲板已加上。因泡沫发生器附近油气味道大,随即 要求施工单位将泡沫发生器用黄泥堵上、将仪表小平台护栏用防火布围 上。王大庆将动火票交给慈军,随后离开939#罐施工现场。10时30 分 左右,慈军将动火票交给林沅公司现场作业人员,施工人员使用气焊等 工具对腐蚀的仪表小平台板进行拆除。 13时40分,林沅公司4名作业人员开始939#罐作业,1人在罐下清扫 地面,1人在维修仪表小平台铺设新花纹板,2人在罐顶进行动火作业。 14时27分53秒(工厂监控视频显示时间),939#罐突然发生爆炸着 火,罐体破裂,着火物料在防火堤中漫延(各罐之间无隔堤),小罐区 防火堤内形成池火。14时28分01秒、14时28分29秒、14时30分43秒, 937#罐、936#罐、935#罐相继爆炸着火。
四、事故原因分析
直接原因:中石油国际事业有限公司(中国联合石油有限责 任公司)下属的大连中石油国际储运公司同意、中油燃料油 股份有限公司委托上海祥诚公司使用天津辉盛达公司生产的 含有强氧化剂过氧化氢的“脱硫化氢剂”,违规在原油库输 油管道上进行加注“脱硫化氢剂”作业,并在油轮停止卸油 的情况下继续加注,造成“脱硫化氢剂”在输油管道内局部 富集,发生强氧化反应,导致输油管道发生爆炸,引发火灾 和原油泄漏。
惨痛的事故教训
12起典型危化品安全成产事故
1、印度博帕尔事故
2、中石油大连石化公司“6.2”闪爆事故 3、中石油大连国际储运公司“7.16”爆炸、 着火事故
4、中石油辽阳石化“6.29”爆燃事故
5、中石油大连石化“8.29”火灾事故。 6、河北克尔化工“2.28”爆炸事故---国内近年死亡人数最 多的生产企业事故。
四、事故原因分析
1.工厂位置不合适 2.未按本质安全的原则进行工厂设计 3.未按本质安全的原则进行工厂操作 4.安全设施失效 5.应急反应低效率 6.管理层缺乏安全意识
五、事故教训
1、需要对危害较大的工艺系统进行系统的工艺危害分析
2 、建立和切实执行工艺系统的变更管理制度,严肃对待工 艺系统和操作/维修程序的变更 3、加强对操作人员和维修人员(包括承包商)的培训闪爆事故
一、事故概况
2013年6月2日14时27分许,中国石油天然气股份有限公司 大连石化分公司 ( 以下简称“大连石化公司” ) 第一联合车间 三苯罐区小罐区939#杂料罐在动火作业过程中发生爆炸、泄 漏物料着火,并引起937#、936#、935#三个储罐相继爆炸 着火,造成4人死亡,直接经济损失697万元。
二、事故单位简要情况
大连石化公司是中国石油天然气股份有限公司下属的大型炼 油企业,现有炼油化工主体装置 37套,具备2050万吨/年的 原油加工能力和 27 万吨 / 年的聚丙烯生产能力,员工总数 6659人,主要从事原油加工、有机化工原料和合成树脂制造 等业务。大连石化公司持有的安全生产许可证有效期至2015 年2月23日。
7、新泰联合化工“11、19”重大爆燃事故---检维修环节伤 亡人数最多的事故
8、滨州市博兴县诚力供气公司“10.8”事故。 9、青岛“11.22”东黄输油管道爆炸事故 10、南通如皋双马化工粉尘爆炸事故 11、腾龙芳烃(漳州)有限公司“4.6”爆炸、着火事故
12、英国邦斯菲尔德油库爆炸、火灾事故
五、事故教训
4 、加强对事故和未遂事故的根源分析。在本次灾难性事故 发生之前,博帕尔工厂就发生过多次小规模的 MIC泄漏事故, 工人们都有过眼睛不适的经历(MIC损伤眼睛、肺部和神经系 统等)。但是,这些前兆并没有引起工厂管理层的足够重视。 经验表明,后果轻微的事故和未遂事故是重大事故的前兆, 需要重视工厂所发生的哪怕是不起眼的小事故,仔细分析和 消除它们的根源。
一、印度博帕尔事故
一、事故概况
1984年12月3日凌晨,印度中央邦的博帕尔市的美 国联合碳化物属下的联合碳化物(印度)有限公司 设于贫民区附近一所农药厂发生氰化物泄漏,引发 了严重的后果。造成了2.5万人直接致死,55万人间 接致死,另外有20多万人永久残废的人间惨剧。现 在当地居民的患癌率及儿童夭折率,仍然因这灾难 远比其他印度城市为高。由于这次事件,世界各国 化学集团改变了拒绝与社区通报的态度,亦加强了 安全措施。这次事件也导致了许多环保人士以及民 众,都强烈反对将化工厂设于邻近民居的地区。印 度博帕尔灾难是历史上最严重的工业化学事故,影 响巨大。
二、事故单位简要情况
国际储运公司是中国石油大连中石油国际事业公司(80%股 份)与大连港股份公司( 20% 股份)的合资企业,成立于 2005 年 9 月,注册资金 1 亿元人民币。国际储运公司原油罐 区的日常运营和检维修工作由中国石油天然气股份有限公司 大连石化分公司负责。国际储运公司原油罐区内建有20个储 罐,库存能力185万立方米;周边还有其他单位大量原油罐 区、成品油罐区和液体化工产品罐区,储存原油、成品油、 苯、甲苯等危险化学品。
二、事故单位简要情况
博帕尔农药厂是美国联合碳化物公司于 1969年在印 度博帕尔市建起来的,用于生产西维因、滴灭威等 农药。制造这些农药的原料是一种叫做异氰酸甲酯 ( MIC )的剧毒气体。这种气体只要有极少量短时 间停留在空气中,就会使人感到眼睛疼痛,若浓度 稍大,就会使人窒息。二战期间德国法西斯正是用 这种毒气杀害过大批关在集中营的犹太人。在博帕 尔农药厂,这种令人毛骨惊然的剧毒化合物被冷却 成液态后,贮存在一个地下不锈钢储藏罐里,达45 吨之多。
三、事故经过
在事故发生的当天下午,维修人员尝试清洗工艺管 道上的过滤器。在用水反向冲洗过滤器之前,正常 的作业程序要求关闭工艺管道上的阀门,并在“隔 离法兰”处安装盲板。在开始这些工作之前,维修 人员需要申请并获得作业许可证。 然后,一系列问题出现了 1、作业前,维修人员没有申请作业许可证; 2、没有安装盲板以实现隔离; 3、由于腐蚀,储罐进料管上的阀门发生内部泄漏; 4、作业过程中,冲洗水经过该阀门进入了 MIC储 罐; 5、放热反应,储罐内的温度和压力升高; 6、相关的温度和压力仪表未正常工作,控制室内 的操作人员没有及时觉察到储罐工况的异常变化;
三、事故经过
7 、事故前,储罐内 MIC 的实际温度约为 15 ~ 20 ℃ ( 环境温 度); 8、蒸气量超过洗涤器洗涤能力200倍; 9、火炬系统正处于维修当中,没有燃烧。 10、12月3日凌晨00时15分,储罐内压力迅速升高,有人在 工艺区内发现了泄漏出的 MIC。于是,一名操作人员前往现 场查看,他听到储罐内发出隆隆声,并感受到来自储罐的辐 射热,他立即尝试启动洗涤器,但没有成功。 11 、凌晨 00 时 45 分,储罐超压、安全阀起跳,随即大量 MIC泄漏到周围环境中。在2h内,约25t MIC进入大气中, 工厂下风向8km内的区域都暴露在泄漏的化学品中,短时间 内造成周围居民大量伤亡。事故发生后,应急反应系统没有 有效运转,当地医院不知道泄漏的是什么气体,对泄漏气体 可能造成的后果及急救措施也毫不了解。
五、事故教训
1 、进一步落实企业安全生产主体责任,切实把事故防范工 作落到实处
2 、要深刻吸取连续发生事故的教训,全面加强安全生产工 作 3 、要从思想上高度重视,进一步强化化工企业检维修作业 管理
三、中石油大连国际储运公司“7.16”爆炸、着火事 故
一、事故概况
2010年7月16日18时许,位于辽宁省大连市保税区的大连中 石油国际储运有限公司(以下简称国际储运公司)原油罐区 输油管道发生爆炸,造成原油大量泄漏并引起火灾。导致部 分原油、管道和设备烧损,另有部分泄漏原油流入附近海域 造成污染。事故造成1名作业人员轻伤、1名失踪;在灭火过 程中,1名消防战士牺牲、1名受重伤。事故造成的直接财产 损失为22330.19万元。
三、事故经过
6 月 2 日第一联合车间早调度会后,王大庆将 6 月 1 日未下 发的939# 罐动火票(第0010374 号)动火作业有效期改 为6月2日,并安排三苯罐区外操工慈军对939# 罐进行现 场动火作业监护。慈军到达小罐区现场时,林沅公司的领 班张洪伟、电气焊工陶崇海、姚忠利及力工石成泉(负责 现场卫生清扫和监护)已在现场。 9时30分左右,慈军与王大庆一起登上939#罐顶,王大庆 闻到很重的油气味,但无法确定泄漏源,慈军用便携式可 燃气体报警器对观察孔处可燃气体浓度进行了检测,王大 庆检查检尺口,并将卡扣卡好后用防火布盖上,确认呼吸 阀盲板已加上。因泡沫发生器附近油气味道大,随即要求 施工单位将泡沫发生器用黄泥堵上、将仪表小平台护栏用 防火布围上。王大庆将动火票交给慈军,随后离开 939# 罐施工现场。 10 时 30 分左右,慈军将动火票交给林沅公 司现场作业人员,施工人员使用气焊等工具对腐蚀的仪表 小平台板进行拆除。
三、事故经过
中石油国际事业有限公司(中国联合石油有限责任公司)下 属的大连中石油国际储运有限公司同意、中油燃料油股份有 限公司委托上海祥诚公司使用天津辉盛达公司生产的含有强 氧化剂过氧化氢的“脱硫化氢剂”,违规在原油库输油管道 上进行加注“脱硫化氢剂”作业,并在油轮停止卸油的情况 下继续加注,造成“脱硫化氢剂”在输油管道内局部富集, 发生强氧化反应,导致输油管道发生爆炸,引发火灾和原油 泄漏。
四、事故原因分析
间接原因:上海祥诚公司违规承揽加剂业务;天津 辉盛达公司违法生产“脱硫化氢剂”,并隐瞒其危 险特性;中国石油国际事业有限公司(中国联合石 油有限责任公司)及其下属公司安全生产管理制度 不健全,未认真执行承包商施工作业安全审核制度; 中油燃料油股份有限公司未经安全审核就签订原油 硫化氢脱除处理服务协议;中石油大连石化分公司 及其下属石油储运公司未提出硫化氢脱除作业存在 安全隐患的意见;中国石油天然气集团公司和中国 石油天然气股份有限公司对下属企业的安全生产工 作监督检查不到位;大连市安全监管局对大连中石 油国际储运有限公司的安全生产工作监管检查不到 位。
四、事故原因分析
(一)直接原因
林沅公司作业人员在罐顶违规违章进行气割动火作业,切割 火焰引燃泄漏的甲苯等易燃易爆气体,回火至罐内引起储罐 爆炸。
四、事故原因分析
(二)间接原因 1.中石油七建公司大连项目部在承揽939#储罐仪表维护平台更换项目 后,非法分包给没有劳务分包企业资质的林沅公司,以包代管、包而 不管,没有对现场作业实施安全管控。 2.林沅公司未能依法履行安全生产主体责任,未取得劳务分包企业资 质就非法承接项目;企业规章制度不健全不落实,员工安全意识淡薄, 违章动火;未对现场作业实施有效的安全管控。 3.大连石化公司安全管理责任不落实,管理及作业人员安全意识淡薄, 制度执行不认真不严格,检维修管理、动火管理和承包商管理严重缺 失。 4.中国石油天然气股份有限公司对大连石化公司安全生产工作监督管 理不到位,对大连石化公司反复发生生产安全事故重视不够,对大连 石化公司存在的安全生产责任制不落实和动火、承包商管理严重缺失 等问题失察。 5.大连市安监局对大连石化公司反复发生生产安全事故监管执法不严, 危险化学品安全监管工作存在漏洞,对大连石化公司在安全生产管理 中存在的问题失察。
三、事故经过
9时30分左右,慈军与王大庆一起登上939#罐顶,王大庆闻到很重的 油气味,但无法确定泄漏源,慈军用便携式可燃气体报警器对观察孔处 可燃气体浓度进行了检测,王大庆检查检尺口,并将卡扣卡好后用防火 布盖上,确认呼吸阀盲板已加上。因泡沫发生器附近油气味道大,随即 要求施工单位将泡沫发生器用黄泥堵上、将仪表小平台护栏用防火布围 上。王大庆将动火票交给慈军,随后离开939#罐施工现场。10时30 分 左右,慈军将动火票交给林沅公司现场作业人员,施工人员使用气焊等 工具对腐蚀的仪表小平台板进行拆除。 13时40分,林沅公司4名作业人员开始939#罐作业,1人在罐下清扫 地面,1人在维修仪表小平台铺设新花纹板,2人在罐顶进行动火作业。 14时27分53秒(工厂监控视频显示时间),939#罐突然发生爆炸着 火,罐体破裂,着火物料在防火堤中漫延(各罐之间无隔堤),小罐区 防火堤内形成池火。14时28分01秒、14时28分29秒、14时30分43秒, 937#罐、936#罐、935#罐相继爆炸着火。