【QC成果】大庆油田电力集团供电公司变压器检修 降低干式电流互感器故障率 齐志刚

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电力QC-降低电缆线路故障率(发布资料)xin_secret

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龙南工区线路二班2007年优秀QC成果降低电缆故障率小组名称:龙南工区线路二班检修QC小组发布人:张爽孙永军单位名称:龙南工区线路二班发布时间:2007年11月降低电缆线路故障率供电公司龙南工区线路二班检修QC小组一、基本概况:我们龙南工区线路二班担负着油田中南部地区201条1133.89公里输电线路的运行维护、检修和预防性试验等工作,是保证油田安全优质供电的关键,全班共有检修人员77人。

我们检修质量管理小组组建于2007年1月,成员人,平均年龄39.4岁。

小组概况表:小组名称线路二班检修QC小组小组成立日期2007年01月小组类型现场型小组活动时间2007年3月—10月小组活动次数1次/月小组出勤率100%小组注册编号小组人数8人小组成员及分工表序号姓名性别年龄职务文化程度小组分工1 张爽男26 技术员大学组长2 孙永军男43 副班长大专质量指导3 郭建军男33 工区专工大专QC方案策划4 王才喜男44 班长大专检验5 王勇男44 副班长中专方案实施6 巩连喜男51 高级技师高中方案实施7 韩升堂男40 组长高中方案实施8 张海涛男34 组长高中方案实施制表人:张爽制表时间:2007年1月二、选题理由:随着城市现代化发展,城市中心区域的供电系统将逐步由架空线路向电缆供电方案过渡。

电力电缆作为电力系统的重要设备,它的安全运行具有重要意义。

一旦发生故障它直接影响着线路安全稳定运行。

理由Ⅱ随着经济的发展,用户对供电质量的要求越来越高,而由于电缆故障,导致不能持续优质的供电。

理由Ⅲ截至到2006年底线路二班负责运行维护的电缆线路达到40条,电缆故障已经影响我们的维护。

理由Ⅰ2007年公司供电可靠性指标要求城区99.995%公司要求用户需要现状三、现状调查序号 线路名称 发生时间 发生故障类别 1 家园乙线 2006年1月18日 B 相电缆击穿,单相接地。

2 家园甲线 2006年2月3日 A 相电缆击穿,单相接地。

大庆油田采油一厂供配电系统节电潜力及措施效果分析

大庆油田采油一厂供配电系统节电潜力及措施效果分析

科 技论 坛 } ij
大庆油 田采 油一厂 供配 电系统 节 电潜力及 措施效 果分析
高 明
ห้องสมุดไป่ตู้
( 油 田第 一 采 油厂 生 产运 行 部 , 龙 江 大 庆 13 0 ) 大庆 黑 60 0
摘 要: 通过大庆 油田第一采油厂供 配电系统现状调查和能耗环节分析, 电能损耗主要 集 中在配电变压器和 6 V供 电线路中, k 如何应用技 术和 管理方面的节 电措施降低变压器损耗 、 少运行 电流 , 减 是供配 电系统节电的重点, 中对供 配电系统 节电潜力进行 分析 , 文 不仅 对规划立项起到一定
的参考, 同时也为生产 管理降低电能损耗提 出建议 。
关键词 : 节电; 变压 器容量合理 匹配; 一变多井; 无功补偿 ; 线路优化运行 1 系统现状 大庆油田第—采油厂 4 座变电所设计能力 2 4 . ×ldVA 02 0 7 k ,平均负荷 1. ×14W,6 V配 3 5 0k 7 k 电变压器8 2 台。 6 7 综合网损率为 4 2 其 中 . %, 配电 5 变压器损耗 占2.8 9 %,低压网络损耗占 6 9 电 6 . %, 6 容器损耗占 5 7 高压线路损耗 占5 . %。损耗 5 %, 86 0 主要集中 在配电变压 器和高压线路中, 降低这部分 损耗是供配电系统节电工作的重| 。 1 高耗能、 . 1 低负荷率变压器数 量 较大 l4- k ,年 节约 电费 分别 为 55 7 9 7 6 wh 4 1Z 1元 、 1 7 . 元, 0 1 0 更换高耗能变压器具有较大的节电潜 1 力和经济效益 。 从负载率 E 分析 ,负载率低是由于早期投产 的油井配电变压器按照油井电机额定功率进行配 置 ,电机额定 功率下 变压器 的负载率 平均 为 5 3 而实际负载率有很多低于 3 %。因此 , 6 %, 0 放弃 按照油井电机额定功率选择变压器的常规匹配原 则, 采用变压器与油井电机实际运行功率合理匹配 原则, 同时在选择变压器容量时考虑抽油机井电机 调参的可操作性, 按照电机实际运行视在功率的 1 — 倍选择变压器容量, .2 5 使轻载变压器的负载率 由原来的 3 %以下 , 0 提高到 5 7 %之问, 0~ 0 处于最 佳经济运行区问, 氐 变压器容量级 0 另, 减少损耗 。 对于负载率低于 3 % s 型高耗能变压器 , 0的 7 由于 更换同容量变压器不经济, 可以采用容量合理匹配 技术, 降低容量等级进行更换。 根据统计结果, 应用变压器容量合理匹配技 术全部更换为 s 1 1 系列变压器 , 节电潜力分别为

大庆油田热电厂发电机主变压器保护存在的主要问题及解决方案_李齐生

大庆油田热电厂发电机主变压器保护存在的主要问题及解决方案_李齐生

大庆油田热电厂发电机主变压器保护存在的主要问题及解决方案李齐生,黄辉福,张艳华(大庆油田热电厂,黑龙江大庆163141)摘 要:论述发电机主变压器保护存在的保护设计不完善、继电器原理有缺陷、调试维护量大、设备老化的问题,根据《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》的要求,提出对发电机主变压器保护进行改造的方案。

关键词:发电机;变压器;继电保护;保护改造中图分类号:T M772 文献标识码:A 文章编号:1002-1663(2008)04-0271-04P r i m a r y p r o b l e m s e x i s t i n g i nm a i n t r a n s f o r m e r p r o t e c t i o n o f g e n e r a t o r f o r D a q i n g O i l F i e l d T h e r m a l P o w e r P l a n t a n di t s c o u n t e r m e a s u r eL I Q i s h e n g,H U A N GH u i f u,Z H A N GY a n h u a(D a q i n g O i l F i e l dT h e r m a l P o w e r P l a n t,D a q i n g163141,C h i n a)A b s t r a c t:T h e p a p e r d i s c u s s e d s u c h p r o b l e m s i n m a i n t r a n s f o r m e r p r o t e c t i o n o f g e n e r a t o r a s i m p e r f e c t d e s i g n, m e c h a n i s m d e f e c t o f r e l a y,v a s t c o m m i s s i o n i n g a n d m a i n t e n a n c e e t c..T h e p a p e r p r o p o s e d t h e s c h e m e i m p r o-v i n g t h e m a i n t r a n s f o r m e r p r o t e c t i o n o f g e n e r a t o r a c c o r d i n g t o r e l e v a n t r e g u l a t i o n.K e y w o r d s:m a i n t r a n s f o r m e r p r o t e c t i o n o f g e n e r a t o r;r e l a y;i m p r o v i n g p r o t e c t i o n1 发电机主变压器保护存在的问题1.1 保护设计不完善以1号发电机匝间保护因P T异常引起误动为例,对保护设计的缺陷进行分析。

电气试验QC活动:提高干式互感器局部放电试验效率(2013年QC成果发布)

电气试验QC活动:提高干式互感器局部放电试验效率(2013年QC成果发布)

2013年质量管理小组成果资料课题:提高干式互感器局部放电试验效率QC小组名称:试化验二班QC小组单位名称:淮南供电公司2013年12 月提高干式互感器局部放电试验效率试化验二班QC小组发布人:周哲前言干式互感器主要优点:体积小、无渗漏油(气)、免维护,因此在35kV、10kV系统普遍使用。

局部放电试验是干式互感器交接试验中重要试验项目,且因干式互感器在35kV、10kV系统普遍使用、试验工作量大,所以提高局部放电试验工作质量和效率,对于电力安全生产尤为重要。

由于局部放电测量存在较多的外部干扰,如何快速排出外部干扰,提高试验效率,已成为电气试验中的新问题。

局部放电试验的干扰分为多种,以高压回路或二次回路的接线接触不良、高压回路尖端放电、周围金属部件悬浮电位等为主。

图1 局部放电试验原理图一、小组概况小组名称:淮南供电公司试化验二班QC小组成立时间:2013年2月课题名称:提高干式互感器局部放电试验效率课题类型:创新型课题注册时间:2013年2月活动时间:2013年3月-2013年12月活动次数:12次出勤率: 100%序号姓名性别学历小组职务内部分工1杨文龙男大专组长全面组织2乔冬升男本科副组长技术指导3牛义男大专组员现场实施、调查分析4宋延猛男中专组员现场实施、阶段检查6秦亮亮女本科组员现场实施、阶段检查7安飞男本科组员现场实施、阶段检查8周哲男本科组员活动记录、资料整理制表人:周哲日期:2013年3月3日二、选题理由三、现状调查【调查一】尖端放电对实验结果造成的影响:高压回路接线上出现“尖端”或“毛刺”,二次回路端子短接时出现“虚接”或“尖端”,将会使其尖端的电场强度分布不均,形成畸变,直接导致试验结果中的放电量偏大。

以下是10kV干式电流互感器,尖端放电导致放电量偏大的状况:(1)下图为高压回路出现“尖端”的状况,从测试仪的波形和放电量可以看出,放电量明显超出了允许值。

(2)下图为二次端子短接线出现“虚接”或“尖端”的状况,将会使电流互感器内部的磁通达到饱和,在二次侧形成高电压,并在虚接处或尖端形成放电,由测试仪的波形的放电量可以看出。

降低配电网事故故障率率QC报告解析

降低配电网事故故障率率QC报告解析

序 号
线路名称
1 6kV学院专线
继电保护 动作情况
过流动作重合闸不成功
2 6kV胜荣线
速断动作重合闸不成功
3 6kV医疗线
保护动作拒跳、主变跳闸
4 6kV商业甲线
接地后速断
5 6kV济柴甲线
速断动作
6
6kV动力线
速断动作重合闸成功后速断
7 6kV套管厂甲线 过流动作
8 6kV辛11北线
速断重合闸成功
0
0
0
0
0
0
0
35kV 6kV
00
0
0
1
0
2
1
0
1
1
1
7
62
6
8
2
7
5
5
8
3
1
2 55
合计
62
6
8
3
7
7
7
8
4
2
3 63
三、现状调查

通过对2009年事故统计分析得出:
序 号
电压等级
1
220 kV
2
110 kV
3
35 kV
4
6 kV
5
合计
频数 (次)
1 0 7 55
63
累计频数 (次) 1 0 8 63
故障原因
网130#柜-网89#柜电缆被广利河清土挖坏造成 网62#柜至天成花园电缆被施工挖坏造成 网121#柜至20#杆电缆被施工挖坏造成 3-4#杆导线被车刮造成 62#网柜至城管路灯电缆被施工挖坏造成 99#网柜至热力站电缆被施工挖坏造成 34#杆兴河新区1-2#箱变联络电缆被施工挖坏造成 34#杆至兴河新区电缆被施工挖坏造成 机厂变出口电缆被施工挖坏造成 11T11#杆—蓝天小区电缆被施工挖坏造成 8-16#电缆被施工挖坏造成 2#分线箱至26#杆干线电缆被施工挖坏造成 城中变至19#网柜电缆被施工挖坏造成

油田电网主变压器状态检修的可行性分析及对策

油田电网主变压器状态检修的可行性分析及对策

油田电网主变压器状态检修的可行性分析及对策[摘要]简要介绍了目前大庆油田电网变压器检修的基本原则,分析了变压器状态检修的必要性和可行性,探讨主变状态检修对策及技术措施。

【关键词】变压器;状态检修;必要性;可行性;对策引言随着电网的快速发展,以及用户对供电可靠性要求的逐步提高,传统周期性变压器检修模式已经不能适应电网发展的要求,迫切需要在充分考虑电网安全、环境、效益等多方面因素情况下,研究、探索提高变压器运行可靠性和检修针对性的检修管理模式。

状态检修是解决当前检修工作面临问题的重要手段,部分发达国家开展状态检修工作,已有十几年的历史,并取得了显著成效。

近年来,国家电网公司也在积极开展相关研究和探索。

自2010年以来,我们也有计划地对油田变压器状态检修进行了尝试,对变压器安全运行,提高变压器利用率等方面都有显著效果。

1.大庆油田电网主变压器检修现状目前大庆油田电网主变压器的检修方式,是每年小修并按照DL/T573-1998《电力变压器检修导则》中所规定进行定期大修,即对新投产的35kV以上主变压器运行五年后进行一次大修,以后每隔十年进行一次大修;除系统发生故障主变压器受到冲击或小修时通过预防性试验发现问题临时性大修外,都采取“到期必修”的原则。

大庆油田电网是国内最大的企业电网之一,目前运行306座变电所584台主变压器性能优良,结构先进,受冲击频次少,负载率低,故障率低,运行平稳。

目前“一刀切”的定期检修模式,没有考虑设备的实际状况,存在“小病大治、无病也治”的盲目现象。

2.变压器状态检修的必要性状态检修CBM(condition based maintenance)又称预知性检修,它将设备的维修与否定位在设备的实际运行状态之上,既通过有效的监测手段,对设备进行纵向(历史和现状)、横向(同类设备的运行状况)的比较分析,来识别故障的早期征兆,并对故障部位、故障严重程度及发展趋势作出判断,以确定其最佳检修时机。

电力计量QC成果-降低变电站计量故障率

电力计量QC成果-降低变电站计量故障率

枞阳公司QC成果发布 成果发布 枞阳公司
降低变电站计量故障率
◆制定对策
枞阳公司QC成果发布 成果发布 枞阳公司
降低变电站计量故障率
◆制定对策
序 号 要 因 端 子 排 接 线 松 动 多 股 铜 芯 线 断 股 对 策 目 标 措 施 施工 人员 完成 时间
1
取消在开 关柜上安 装电能表 方式,改 用专用计 量柜 拆除多股 铜芯线, 改用4mm2 的单股铜 芯电缆作 为计量二 次线
降低变电站计量故障率
AIM AIM AIM
◆设定目标
AIM
AIM
枞阳公司QC成果发布 成果发布 枞阳公司
降低变电站计量故障率
◆设定目标
AIM AIM
AIM
变电站年计量故障率目标
≤0.5% ≤0.5%
AIM AIM
枞阳公司QC成果发布 成果发布 枞阳公司
降低变电站计量故障率
◆设定目标
设定目标的依据
通过查看运行日志,除因一次打雷造成 查看现校和维修记录,没有因此类原因 TV、TA超差 TV保险熔断 保险丝熔断外,无配置标准不达标等原 造成的计量故障。 因造成保险熔断。 人为未拧紧或 装表接电人员工作很专业,态度很负责, 通过查看前期故障维修记录以及日运行 接线错误 环境稳定造成 没有因此类原因造成的计量故障 温湿度记录,未发现因此因素造成电能 螺丝松动 计量器具螺丝松动现象。 变电运行人员基本能做到按时抄表,没 抄表错误 有发生抄表错误现象。 通过查看前期故障维修记录,有多次此 开关闭合震动 类记录,造成失压或失流现象,从而造 造成螺丝松动 通过查看现场,和翻阅前期故障维修记 计量二次线老 成计量故障。 录,有多次此类记录,造成计量二次线 化断股断线 每年对此类表计定期现场校验,发现一 多股线断股而造成的计量故障。 电能表超差 次因表超差造成计量故障。

电力行业维修部年终总结报告设备维护故障率降低

电力行业维修部年终总结报告设备维护故障率降低

电力行业维修部年终总结报告设备维护故障率降低尊敬的领导:我向您汇报电力行业维修部的年终总结报告,主要内容集中在设备维护故障率的降低方面。

一、背景介绍随着电力行业的快速发展,设备维护故障率的降低成为关键任务。

为了提高设备运行的可靠性和稳定性,我们维修部制定了一系列的目标和措施。

二、目标设定为了降低设备维护故障率,我们制定了以下目标:1. 将设备维护故障率降低10%。

2. 提高设备维修效率,缩短故障修复时间。

3. 加强设备巡检和保养工作,减少设备故障发生的可能性。

三、措施实施为了达到上述目标,我们采取了以下措施:1. 加强设备巡检和保养工作。

每个月定期进行设备巡检,及时清理设备周围的杂物,减少设备故障的发生。

同时,我们加强了设备保养工作,定期更换关键部件,延长设备的使用寿命。

2. 改善设备维修流程。

我们优化了设备维修流程,缩短了故障修复的时间。

通过制定详细的维修计划,合理安排人员和物资,提高了维修效率。

3. 强化人员培训。

我们加强了维修人员的培训,提高了他们的技术水平和工作能力。

通过培训,他们能够更好地理解设备运行原理,快速准确地排查故障并进行修复。

4. 引进先进设备和技术。

我们积极引进先进的设备和技术,提高了设备的可靠性和稳定性。

同时,我们也加强了对新设备和新技术的研究和学习,确保能够正确运用于实际工作中。

四、成效展示经过我们的努力,设备维护故障率得到了有效降低。

具体成效如下:1. 设备维护故障率下降了15%,超额完成了设定目标。

2. 故障修复时间平均缩短了10%,提高了设备的可用率。

3. 巡检和保养工作的落实率达到了90%以上,设备故障发生的可能性大幅减少。

五、存在问题在工作中我们也发现了一些问题,需要进一步解决:1. 部分设备老化严重,需要进一步更新和更换。

2. 部分维修人员技术水平有待提高,需要加强培训和学习。

六、改进计划为了进一步提高设备维护工作水平,我们制定了以下改进计划:1. 加强设备更新和改造工作,提高设备的可靠性和稳定性。

完善电流互感器检定装置测量促进油田电力事业健康发展

完善电流互感器检定装置测量促进油田电力事业健康发展
的验 证 结 果 。
d 9 n19 Q嗍 9 0B 0 1
n1 2 n 0 n1 1 0I 0 11 1 8 0 2 吲
n 0Z n 蛐 l' 6 I
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2、测 量 不确 定度 的 定 义及 来 源
2 1测 量 不 确 定 度 . 表征 合 理 地 赋 予被 测量 之 值 的分 散 性 ,与测 量 结果 相 联 系 的 参 数 。 2 2测 量 不 确 定 度 的 来 源 . 2 2 1 测 量 的定 义 不 完 整 ;2 2 2被 测 量 的 定 义 值 的 实 现 不 理 ..被 .. 想 ;2 2 3被测 量 的样 本 可 能不 完 全 代 表 定 义 的被 测 量 ;2 2 4 环 境 .. .. 对 条件 的影响认识 不足或环境条件的不完 善测量 ;2 2 5人员对模拟式 .. 仪器的读数偏差 ;2 2 6测量仪器 的分辨 力或 识别界限不够引起不确 .. 定度 ;2 2 7测 量标 准包括标准装置 、标 准器 具、实物量具和标准物 .. 质 的给 定值 的不 确 定度 ;2 2 8在 数 据 处 理 时所 引 用 的 常 数 及 其 他 参 .. 数的不确 定度 :2 2 9测量方法、测量系统和测 量程度 引起 的不确定 .. 度 :2 2 0被 测 量 的 各 种 随 机 影 响 ,使 测 量 时 重 复 观 测 值 随机 变 化 。 . .1 3、标 准 3 1测 量 依 据 :J G l . J 3 3— 1 4 《 量 用 电 流 互 感 器 检 定 规 程 》 99 测 3 2环 境 条件 : 温 度 ( 1 . + + )℃ , 现 对 湿 度 ≤ 8 0~ 35 0% 。 3 3测量 标准 电流互 感器 :准确度 0 02 . . S级 .量程为一 次电 流 0 ~ 2 0 A二 次 电流 5 .1 0 O A。 3. 4被测 对象 : 电流 互感器 .准 确度 0.25级 ;量程 为一 次 电流 0 ~ 2 0 A二 次 电流 5 .1 0 0 A。 3 5测 量 过 程 : 将 标 准 电流 互 感 器 与 被 检 电流 互 感 器 在 相 同额 定 . 变 比的 条 件 下 , 采 用 比较 法 进 行 测 量 将 在 互 感 器 校 验 仪 测 得 的 电流 上 升 、下 降 的 两 次 比值 差 读 数 的算 术 平 均值 作 为 被 测 电流 互 感 器 在 该 额 定 变 比 时 的 比值 差 ( 相 位 差 )。 或 4,数 学模 型 f : p() x f % 6 6 = 式 中 : fX : 被 检 电 流 互 感 器 的 比值 差 : f :电流上升和下降 时所测得的 比值差读 数的算术平均值 : p 6 : 被检 电流 互 感器 的 相位 差 :

QC小组成果论文(降低10kV配电网线路损耗)讲解

QC小组成果论文(降低10kV配电网线路损耗)讲解

降低10kV 配电网线路损耗郓城县供电公司发展策划部QC 小组一、小组概况 1、小组介绍制表:王猛 2011.3 2、活动概况制表:张帅 2011.3二、选题理由理由一:国家节能政策要求节能是国家目前一项十分重要的基本国策。

作为电力企业来说,节能管理主要是降损。

降低输变电线路及售电过程中的电能损耗是供电企业节能工作的重点内容。

理由二:全年经济技术指标要求2011年与市公司签订的业绩考核责任书中要求高低压综合线损率2011年完成5.85%以下,比2010年考核指标下降0.15个百分点。

为保证2011年全年指标能够顺利完成,要求降低各电压等级线损。

6.005.955.905.855.805.75制图:吴玮 2011.03理由三:10kV 线损在各电压等级线损中所占比重最大2010年全年线损电量比重中,10kV 线损所占比重达到46.24%,在各电压等级线损电量中所占比例是最大的。

因此降损工作的重点是10kV 线损管理。

2010年各电压等级线损电量所占比重统计32.88%15.63%制图:王猛 2011.03理由四:供电企业经济效益的需要线损作为供电企业最重要的经济技术指标之一。

它和供电企业的经济效益息息相关,密不可分。

降低线损就等于直接提高供电企业的经济效益。

因而选择降低10kV 配电网线路损耗作为课题,这是十分重要的原因。

理由五:提高管理水平的要求国家电网公司和省集团公司在县级供电企业之间开展同业对标、创建一流企业等工作,这就要求各县级供电企业努力提高综合实力和管理水平。

而10kV 线损管理是县级供电企业各项管理工作中的一项重点内容。

因而选择降低10kV 配电网线路损耗,提高管理水平作为课题研究的主要内容。

基于以上五条理由,我们最后选定本次QC 活动的课题为:降低10kV 配电网线路损耗。

三、现状调查 1、现状调查一:郓城县处于经济欠发达地区,基础设施相对薄弱,经济发展相对滞后于全省水平。

目前公司拥有23个供电所、所辖10kV 线路138条,共计2107公里,10kV 配变5000余台。

QC成果电力-降低电力通信设备故障率

QC成果电力-降低电力通信设备故障率
(1)过电压:在电气设备或线路上出现高于正常工作的电压。因雷电引起过电压称为“雷电过电压”;
高压电网异常操作、负载剧变、断线、接地、短路等故障而引起的过电压称为“强电过电压”。
0小组概况
1、小组名称:通讯班QC小组
2、成立时间:1995年3月
3、本次课题:降低电力通信设备故障率
4、登记注册号:
5、课题类型:现场型
通讯高级工
制订对策
48小时
6
中专(后续)
通讯中级工
负责实施
48小时
7
高中
通讯高级工
负责实施
48小时
8
高中
通讯高级工
数据收集
48小时
P1选题理由
P2现状调查
调查(一)
为了掌握活动的一手资料和保证资料的准确性,小组成员对2001年1月至2002年4月(共计16个月)的值班日记和故障处理登记簿中的所记录的各类故障进行分类调查统计。
强电和雷电过电压对通信设备损坏都是突发性。日常检测工作正常的设备,难以保证在异常过电压时不受损坏。
非要因
要因确认表
制表:时间:2002年5月8日
P6制定对策表
为了小组目标值的实现,针对经过“要因”论证后确认的高、低压电缆同沟敷、钢绞线感应电压大和施工不规范三个主要因原,采用头脑风暴法,让小组成员充分发表自己的意见和想法,并对各种见解进行进一步评价、论证,归纳出如下实施对策表。
要因
7
通信防雷
保安器性能差
现场测试
定期对防雷保安器等元件进行检测,98%性能正常,发现损坏已及时更换。
非要因
8
考核不严
讨论分析
部门对班组成员月度绩效考核平均得分98分,高出部门各班组平均分7分。

大庆油田用电检查工作存在的问题及解决对策

大庆油田用电检查工作存在的问题及解决对策

大庆油田用电检查工作存在的问题及解决对策作者:王道平来源:《硅谷》2012年第19期摘要:优化用电检查管理,维护油田电网的安全平稳运行已经成为大庆油田实现油田持续稳产4000万吨、维护国家石油供给安全、支持中国石油综合性国际能源公司建设和实现龙江经济社会的繁荣发展的重要保障。

立足于电检查管理的重要性,从主客观两个角度分析现在用电监察管理中存在的问题,并提出自己对提高用电管理效率的建议。

关键词:大庆油田;电力集团;用电单位;用电检查在科学发展观的指导下,大庆油田坚持用高科技打好新时期的新会战,现代科技在油田生产和管理的应用越来越广泛,电能不仅是油田生产的推动力,还是现代科技得以广泛应用必不可少的能源。

而用电检查就是为了保障油田正常的供用电秩序和安全生产而从事的检查、监督、指导、帮助油田用电单位进行安全、经济、合理用电的行为。

1 大庆油田加强用电检查的必要性“大庆电力”是大庆油田有限责任公司所属电力集团主打品牌,涵盖发电、供电、电力工程设计与施工、电力营销、电力技术服务等业务。

目前电力集团拥有各类发电机组13台,总装机容量1008兆瓦, 35千伏以上变电所271座,各类电压等级输电线路3471千米,年发电能力62亿千瓦时,年供电能力185亿千瓦时,经营规模和技术水平处于全国石油系统电力行业领先地位,各项可比经济技术指标接近或达到全国一流电力企业标准,为大庆油田生产推进和科技发展乃至人民生活水平的提升提供了重要保障。

然而,随着油田开发的不断扩大和新单位的不断设立,目前电力集团电网负荷与日俱增,其面向的用电客户仅二级分公司和子公司性质的单位就有68家之多,此外还要担负油田员工居住区的供电任务,这对油田电网的稳定和平稳运行提出了挑战。

尤其是近年来窃电、非法用电、企业用电操作违规等现象层出不穷,给油田安全生产埋下了风险隐患。

因此,无论是电力集团还是油田下属各单位电力专业技术人员都必须不断强化用电检查工作,确保生产生活的正常运行,排除安全隐患。

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无气、免维护等优点,在全面倡导“绿色电力”的大环境下,成为现有油浸式、充气式互感器的理想替代产品。为了保障 大庆油田稳产4000万吨,大庆油田正在加大电网改造力度,逐步用干式互感器替换老式充油互感器,提高干式互感器的安
装、维护水平,是我们今后的重点工作。
一、小组概况
我们变压器检修质量攻关小组成立于2003年,小组成 立的目的是解决油田电网变压器类电气设备安装、维护过 程中出现的质量问题,减少和消除设备缺陷,逐步降低被 检修设备的故障率,不断提高检修质量,为大庆油田稳产, 为油田电网安全、优质发供电做保障。小组成员中由管理 技术人员和业务骨干组成。
是要因
确认2
均压球积水: 均压球与U型钢管对接处有一个凹
型开发处,雨水在这里积存,密封胶 老化失效雨水慢慢渗入到密封的U型钢 管里,均压球凹陷处积水是导致密封 塞上鼓的诱因。
是要因
确认3
密封胶耐候性差:黑龙江省地区冬 夏温度差大约50°C,对设备耐候 性要求高同时对密封胶材料要求也 高,密封塞和密封胶的材质有很大 差异,两种不同物质热膨胀系数也 不同,随着温度的降低密封塞与U 型钢管间的缝隙逐渐加大,最后导 致密封胶边缘撕裂,看来密封胶的 好坏直接影响目标的实现。
通过模拟降水试验,均压球凹陷处没 有积水
密封垫加工完以后,对出现问题的 91台干式互感器上实施加装,通过验 证期无一台出现渗水合格率100%。
实施3
过去在干式互感器上使用的普通酸性玻璃胶,因耐候性差导致互感器U型 钢管内大量积水,我们成员使用替代产品,收集了市面所有的密封胶从中选 出耐候性好的1527T硅橡胶平面密封剂,我们小组成员对该产品进行破坏性 试验,低温冷冻和高温测试,试验结果证明1527T密封胶耐候性非常好。 效果验证; 对出现问题的全部干式互感器上都使用1527T密封胶,通过验证期无一台出 现渗水合格率100%。
是要因
确认4
密封塞硬度高: 小组成员对电流互感器解体分析 研究密封塞材质硬度高可以用密 封胶涂在密封塞周围做缓冲 。
非要因
确认5
冬夏温差大: 黑龙江纬度靠东北,冬季和夏季 的温度差是50多度,这对设备的 耐候性要求很高,。天气原因非 人类能控制。
非要因
确认6
未按操作程序执行:电流互感器 制造过程中,操作工人的熟练程 度和操作方法不尽相同,生产的 产品的质量也有差异,我们对生产 厂家无法控制。
实施1
效果验证: 通过模拟降水试验,效果良好不漏雨。
防雨伞加工完以后,对出现问题的84台干式互感器上实施加装,通过验证期 无一台出现渗水合格率100%。
实施2
对于均压球积水的凹陷位置的填充,小组人员想出多种方法,小组人员 对各种方法进行综合评估打分。
1
2
3
选定桃形,硅橡胶密封垫后委托厂家加工
效果验证:
非要因
经过以上分析判断确定了三个要因
31
没有防雨伞
2
均压球积水
33
密封胶耐候性差
七、制定对策
序 号
要因
对策
目标
措施
实施时 负责 检查



1
没设 增设 起到雨伞的作 1.设计防雨伞 防雨 防雨 用,给均压球 2.制作加工
伞 伞 处打一把伞。 3.安装
4/1— 齐志 9/30 刚
杨志 远
对积
1.设计胶垫外
目标设定
20%
活动前
3.46% 活动后
活动前 活动后
六、原因分析
设备
没有防雨伞
人员
密封塞硬度高
结构有缺陷
冬夏温差大 密封胶填充不实 均压球积水
执行工艺差
鼓密
未按操作程序执行


密封胶耐候性差

环境
方法
材料
七、要因确认
确认1
没有放雨伞: 导电头与均压球之间留有缝
隙,雨水就是从这里渗入到均 压球的积水区,看来光靠密封 胶来防雨水是不行的,必须增 添防雨设施,遮挡在导电头与 均压球的缝隙上防止雨水流入。
实施1
我们小组针对电流互感器的结构设计了两种防雨伞,采用不同材质,不同 形状,一号防雨伞采用硬质塑料、三角型二号防雨伞采用橡胶材质、盖型, 对两种防雨伞分别进行模拟降雨试漏试验,结果显示一号防雨伞漏水4次、 二号防雨伞漏水1次,两个防雨伞均都漏水,小组成员发现防雨伞要做成 圆盘型中间开孔套入导电杆起防雨作用,一号防雨伞的材质是硬质塑料的 中间开孔大小不能与导电杆完全吻合,4次漏水均由开孔处漏水。二号防 雨伞的材质是橡胶制品开孔处包裹很严没有渗水,但┍─┑的边沿由于太薄 发生褶皱,造成1次渗水。小组成员鉴于1、2号防雨伞各有优劣,决定取 其优点合二为一,采用硅橡胶材质圆盘式形状委托厂家加工制作见图。
3.9% 11% 20%
选定课题 降低干式互感器故障率
四、现状调查
我们统计了2008年干式电流互感器故障,从排列图中可明显看出,造成干式电 流互感器故障率高的主要原因是密封塞上鼓,占总缺陷数的93%,如果把该问 题解决,干式电流互感器故障率能降低一大半,由此找到解决问题的招手点。
台数(61台)
95% 57台 93.4%
98.2%
百分比
100%
2台
1台
密封塞上鼓 一次接线故障 二次接线故障
1台 其他
五、目标设定
干式电流互感器故障统计表
电业局 大庆电业局 哈尔滨电业局
齐齐哈尔电业局
黑河电业局 绥化电业局
平均值
年平均故障率 3.5% 3% 3.3% 3.9% 3.6% 3.46%
我们和其他电业局从设备、人员、资金等方面对比,我们 有能力达到这几个电业局的平均水平,为此我们小组把活 动目标定为同行业的平均值3.46%。
2
均压 球积

水的 凹陷 处填
填补凹陷,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 除积水。
形、尺寸及材 质 2.制作加工
4/1— 张德 陈家 9/30 敏 春

3.安装
3
密封 胶耐 候性

更换 密封 胶
延长老化时间 达到10年以上 。
1.对比选取密 封胶 2.使用
4/1— 陈文 9/30 彪
邓凡 良
八、对策实施
实施1
1号防雨伞
2号防雨伞


供电公司变压器检修工区承担着大庆油田30座110千伏变电所变压器类电气设备的安装、维护工作,并全年提供质量、
技术保障。这类设备一旦出现缺陷、故障我们都要及时到现场检查、分析、判断故障性质,找出故障产生的原因,并负责 故障处理。油田电网现运行的110千伏电流互感器有489台,其中干式电流互感器有306台。干式电流互感器具有无油、无瓷、
三、选题理由
我们统计了2006-2008年间的《变电所检修月报》, 发现干式互感器缺陷逐年增多,出现问题的主要是 垂直接线方式的干式电流互感器。这种免维护干式 电流互感器出现这么多问题引起我们小组高度重视。
年份
类别
2006年
2007年
2008年
故障统计表
干式电流互感器台数
12台 35台 61台
所占总台数的比例
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