短路试验汇编
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
短路试验
5.3发电机短路特性试验(k1短路点)
5.3.1系统运行方式:
1)500kV #1、#2M母线及其所属开关、大胆线、利于甲线、#5B主变、5032、5031、5022、5021开关在运行状态。
#1主变在冷备用状态,5011、201开关断开,50111、50112、2016刀闸断开,501117、501127、501167、20167、20127接地刀闸拉开,所有临时接地线全部拆除。
2)501367接地刀闸合位,500kV系统及发变组其它接地刀闸分位。
3)6kV各段工作电源进线开关处于试验位置,6kV各段工作电源进线PT处于工作位置。
4)发电机出口侧PT、主变低压侧PT处于运行位置。
5)发电机中性点接地变隔离开关合位。
6)在发电机机端K1处安装一组临时短路排。
5.3.2临时保护措施
1)按照定值通知单对发电机保护整定并投入,退出发电机差动保护、失磁保护、失步保护、功率保护。
2)按照定值通知单对励磁变保护整定并投入,退出励磁变差动保护
3)退出保护关闭主汽门出口压板,退出强励装置及自动电压调整装置。
5.3.3试验步骤
1)合上励磁变临时电源开关。
2)手动增磁,在10%发电机额定电流时检查各CT是否有开路现象;校对试验仪器的读数与励磁系统和集控室内仪表的读数是否一致;检查三相电流的对称
性及转子电流是否正常,如定子三相电流严重不平衡或有其他异常现象,应立即断开灭磁开关,查明原因。
3)检查励磁变保护极性,确认差动保护极性正确,检查发电机负序电流。
4)在不同的定子电流下(间隔1000A),分别读取定子三相电流、转子电流和转子电压值,直至额定定子电流为止,录波发电机短路特性曲线。
试验中注意观察发电机的定子线圈温度和出水温度是否合理,否则应立即停止试验并查明原因。
5)试验过程中安排人员进行通流部位巡视,包括转子碳刷处。
尤其是短路排安装位置,如果发现异常情况应立即断开灭磁开关FMK。
6)试验完毕,跳开灭磁开关FMK,并断开励磁调节柜电源。
7)在发电机出口PT柜内挂两组面积不小于300平方毫米的接地线,合上发电机20127、20167接地刀闸。
8)拆除发电机机端短路排K1。
9)拆除完毕后,断开发电机出口20127、20167接地刀闸,拆除临时接地线。
5.4发电机变压器组电流回路检查试验(k2、K3短路点)
5.4.1系统运行方式
1)500kV #1、#2M母线及其所属开关、大胆线、利于甲线、#5B主变、5032、5031、5022、5021开关在运行状态。
#1主变在冷备用状态,5011、201开关断开,50111、50112、2016刀闸断开,501117、501127、501167、20167、20127接地刀闸拉开,所有临时接地线全部拆除。
501367接地刀闸在合闸位置。
2)6kV各段工作电源进线开关处于试验位置,6kV各段工作电源进线PT处于工作位置。
3)发电机出口侧PT、主变低压侧PT处于运行位置。
4)发电机中性点接地变隔离开关合位。
5)在500kV开关场K2、K3处各安装一组临时短路线。
6)确认50122刀闸在分闸位置,取消防止50121刀闸合闸的措施。
5.4.2临时保护措施
1),退出发电机差动保护、失磁保护、失步保护、功率保护,投入发电机其它保护。
2)投入励磁变所有保护。
3)退出#1B主变差动保护,投入#1B主变其它保护。
4)退出保护关闭主汽门出口压板,退出强励装置及自动电压调整装置。
5)在热工控制部分解除“发电机并网带初负荷”信号
6)升流过程注意监视主高变低压侧各相电流。
5.4.3试验步骤
1)合上50112、50121隔离刀闸,退出操作电源
2)合上发电机出口2016隔离刀闸,退出操作电源。
3)合上发电机出口201开关,退出操作电源。
4)合上灭磁开关FMK。
5)手动增磁,监视主变高压侧电流300A左右时,用钳形相位表测量发变组保护屏、故障录波器柜、电量变送器屏、电度表屏、关口表屏、励磁屏各CT电流的幅值、极性、相序测试,均应正确,作好记录。
6)手动减励磁到最低限位。
7)断开灭磁开关FMK,切除其操作电源。
8)断开发电机出口201开关、2016隔离开关;断开主变高压侧50112、50121隔离开关。
9)合上501127、501167、501217接地刀闸,拆除500kV侧短路点K2、K3短接线。
拆除完毕后断开501127、501167、501217接地刀闸。
10)恢复防止50121刀闸合闸措施。
5.5高厂变电流回路检查试验(6kV侧K4、K5、K6、K7短路点)
5.5.1系统运行方式
1)500kV #1、#2M母线及其所属开关、大胆线、利于甲线、#5B主变、5032、5031、5022、5021开关在运行状态。
#1主变在冷备用状态,5011、201开关断开,50111、50112、2016刀闸断开,501117、501127、501167、20167、20127接地刀闸拉开,所有临时接地线全部拆除。
501367接地刀闸在合闸位置。
2)6kV各段工作电源进线开关处于试验位置,6kV各段工作电源进线PT处于工作位置。
3)发电机出口侧PT、主变低压侧PT处于运行位置。
4)发电机中性点接地变隔离开关合位。
5.5.2临时保护措施
1)退出发电机差动保护、失磁保护、失步保护、功率保护,投入发电机其它保护。
2)投入励磁变所有保护。
3)退出#1B主变差动保护,投入#1B主变其它保护。
4)投入1A、1B高厂变所有保护。
5)退出保护关闭主汽门出口压板,退出强励装置及自动电压调整装置。
6)在热工控制部分解除“发电机并网带初负荷”信号。
7)升流过程中注意监视高厂变各侧电流。
5.5.3试验步骤
1)接好K4、K5、K6、K7短路点短路排。
2)合上发电机出口2016隔离开关,3) 201开关。
4)合上灭磁开关。
5)手动增磁,6)高厂变高压侧电流为不7)超过500A,8)监视低压侧电流不9)超过额定电流。
10)进行#1B主变差动保护及计量、测量回路校验。
11)手动减磁到低限位,12)断开灭磁开关。
切13)除其操作电源。
14)断开发电机出口201开关,15)断开发电机出口2016隔离开关。
16)合上20167接地刀闸。
17)拆除K4、K5、K6、K7短路点短路排。
18)断开20167接地刀闸。
19)将6kV各段工作电源开关推入柜内,20)并置开关小车于试验位置。
至此,#1机组短路试验结束,发变组电流回路校验完毕,发电机差动、主变差动保护、厂变差动保护、励磁变差动保护均具备投运条件。
5.6发电机空载特性试验
5.6.1系统运行方式:
1)500kV #1、#2M母线及其所属开关、大胆线、利于甲线、#5B主变、5032、5031、5022、5021开关在运行状态。
#1主变在冷备用状态,5011、201开关断开,50111、50112、2016刀闸断开,501117、501127、501167、20167、20127接地刀闸拉开,所有临时接地线全部拆除。
501367接地刀闸在合闸位置。
2)6kV各段工作电源进线开关处于试验位置,6kV各段工作电源进线PT处于工作位置。
3)发电机出口侧PT、主变低压侧PT处于运行位置。
4)发电机中性点接地变隔离开关合位。
5.6.2临时保护措施及准备
1) 投入发电机所有保护。
2)投入励磁变所有保护。
3)退出关闭主汽门出口压板。
5.6.3试验步骤
1)合上灭磁开关操作电源,并合上灭磁开关FMK。
手动增磁,发电机升压,直到1.2UN(一次:25 kV,二次:120V)后再减磁,将电压降到最低,调节过程中记录Uab、Ubc、Uca、UL、IL值,录取发电机空载特性曲线。
(注意录取空载特性曲线时,要单方向调整励磁。
)
发电机电压升到11kV左右时,进行电压回路检查;进行发电机检查。
用钳形相位伏安表测量二次电压的幅值、相位、相序均应正确(二次电压
50V,100V左右各检查一次)。
保持发电机电压为额定值,在发变组保护屏、故障录波器柜、电量变送器屏、电度表屏、关口表屏、励磁屏测量各电压幅值及相位,相序均正确。
额定电压时应对发电机、机端设备、封闭母线等进行检查。
减磁至发电机电压为最低时,跳开灭磁开关,取下其操作保险(断开控制电源。