酸碱灼伤事故案例分析PPT

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3. 开展“我为工厂献一策”活动,以生产岗位工人 为基础,工程技术人员做指导,对工艺上存在的设计
事故原因分析
该工段因生产需要使用5%NoOH碱液对工艺介质进行洗涤,在室 外装置区设有NaON碱液配置罐和NoOH碱液临时贮罐,
2罐之间连通的管线沿地面敷设。 为防止冬季碱液管线内积液冻堵,在管线外敷设蒸汽伴热管线和
保温材料。 当NoOH溶液自配碱罐输送至临时贮罐后,2罐相连管线内残存的
碱液因受热汽化而使管线内压力增大,当解开阀门填料压盖时, 蒸汽夹带碱液喷出造成检修工李某面部灼伤,是事故发生的直接 原因 检修工李某在作业过程中未按规定佩带防护用具,违章作业也 是造成此次事故的直接原因。 检修工李某和监护人王某安全意识淡簿,工厂安全管理存在不足 是造成此次事故的间接原因。 工艺设计不合理是造成本次事故的主要原因。
防范措施
事故发生后,该企业对此次事故非常重视,针对事故 发生原因采取了以下几方面措施:
1. 以此次事故为教训,在全厂范围内开展反“三违 ”活动,对岗位存在的“三违”现象,进行排查登记 并采取了相应的防范措施,在活动开展过程中严格考 核,形成了人人遵章守纪,人人重视安全的局面。
2. 对引发此次事故的碱液管线取消伴热,增加了氮 气吹扫管线,可以在配液完成后半部将管线内的残存 的碱液吹至临时贮罐,既防止了工艺上的冻堵现象, 又有效地避免了类似作业过程事故的再次发生。
酸碱灼伤事故案例 分析
1981年6月12日安徽某厂发生 一起碱液灼伤事故
事故经过:电解车间主任带领4名职工检 修第一组二效蒸发
器的过料液压阀。21时30分,当他们将 阀门螺栓全部卸开
,用工具撬下阀门时,管内尚存有0.1~ 0.2Mpa的压力将
残留碱液压出,灼伤在场的5人,其中1 名工人的面、四肢
事故经过
2000年12月26日21时许,黑龙江省某化工企业碱洗
工段操作人员张某在对现场进行巡回检查时,发现该 工段碱液配置罐至碱液贮罐的地面管线上的阀门漏液 ,地面有积水,经确认是阀门填料漏。于是找来检修 工李某准备更换阀门填料,首先2人关闭了漏液阀门两 端连接2个贮罐的阀门,然后李某对漏液的阀门进行填 料更换,王某在一旁监护。在更换过程中,因需弯腰 低头作业,为方便期间,检修工李某将防酸碱罩摘下 ,递给了站在一旁的王某。当解开阀门压盖螺栓后, 从阀门填料的密封处喷出一股夹带碱液的蒸汽,溅在 李某面部,造成李某面部灼伤,王某立即将李某扶至
2)各级领导和职能部门应在各自的工作范围 内,对实现安全生产负责;
3)加强全厂干部、工人的安全思想和安全技 术教育,使广大职工自觉遵章守纪的现象。
一起强碱溶液灼伤事故的分析
一起强碱溶液灼伤事故的分析 2000年12 月26日,黑龙江
省某化工企业发生一起热碱液喷出伤人 事故,造成1名检修
人员面部灼伤
、腹背部均被灼伤,2~3度灼伤面积占
பைடு நூலகம் 原因分析
(1)车间主任等5名检修人员违反化工部制定的《隔 膜法制烧碱生产安全技术规定》关于“检修碱蒸发罐 及碱管道时,应先泄压,切断物质来源,将罐内物料 冲洗干净,然后进行检修”的规定,在检修过料液压 阀前,未将二次蒸汽压力泄尽,未将管内的残余碱液 放净,也未对管线进行清洗,便盲目拆卸阀门
2)检修人员将阀门和管道间的连接全部拆除,未保留 1只,以防阀门撬下后,大量物料喷出; 3)检修人员违反化工部颁发的《化工企业通用工种安
全操作规程》关于“从事酸、碱危险液体设备、管道、 阀门修理时,特别注意面部、眼的防护,并戴橡胶手套 等以防烧伤,……”的规定,在换碱液管线阀门时,未
教训:
1)严格执行化工部颁发的有关腐蚀性物料的 设备、管道安全检修的规定;
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